PERANCANGAN KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHTS DAN PENDEKATAN SIMULASI

dokumen-dokumen yang mirip
KAJIAN ALTERNATIF USULAN KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI CV GARUDA PLASTIK DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI

PERANCANGAN KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN SIMULASI DAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHTS

TUGAS AKHIR ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA DI BAGIAN PACKING PADA PT XYZ. Oleh: : Chyntia Andryani NPM :

TUGAS AKHIR. Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratam akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata satu

PERANCANGAN DESAIN KEMASAN ROTI SISIR ROOMBUTTER MATAHARI DENGAN MENGGUNAKAN METODE KANSEI ENGINEERING

Kajian Alternatif Usulan Keseimbangan Lintasan Produksi CV Garuda Plastik Dengan Menggunakan Simulasi

TUGAS AKHIR ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERFORMANCE PRISM DAN OMAX DI PT NAGAMAS

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

ANALISIS TATA LETAK FASILITAS DALAM MEMINIMASI MATERIAL HANDLING (STUDI KASUS : PERUSAHAAN ROTI MATAHARI)

ABSTRAK. i Universitas Kristen Maranatha

PENGUKURAN EFISIENSI RELATIF PADA TIGA MEREK LAPTOP MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Universitas Bina Nusantara. Jurusan Teknik Industri Skripsi Sarjana Teknik Industri Semester Genap tahun 2006/2007

TUGAS AKHIR PERANCANGAN MEJA KERJA LAS DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (STUDI KASUS PT DWI GADING WIJAYA MANDIRI)

IDENTIFIKASI SERVICE QUALITY HYPERMART DI SURABAYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU PENGUNJUNG MENGGUNAKAN MODEL RETAIL SERVICE QUALITY SCALE (RSQS)

ANALISIS DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DENGAN PENDEKATAN SISTEM DINAMIS (Studi Kasus: PT Konimex, Solo)

TUGAS AKHIR. Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata Satu. Oleh: Nama : LEONARD NANDA

Penerapan Metode Line Balancing Produk Tall Boy Cleopatra dan Aplikasinya pada Tata Letak Mesin PT. Funisia Perkasa

ANALISIS OPTIMASI PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE LINEAR PROGRAMMING DAN FUZZY LINEAR PROGRAMMING (STUDI KASUS PADA PT LUMBUNG PANGAN)

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA PENGUKURAN EFISIENSI PROSES PEMBUATAN HANGER TIPE TAC 6212 PADA PT. BIGGY CEMERLANG DENGAN ANALISIS LINE BALANCING

ABSTRAK. iii. Universitas Kristen Maranatha

Jakarta, 30 Maret Penulis

PERANCANGAN ALAT UKUR MANUAL UNTUK ANTROPOMETRI DINAMIS

ANALISIS KESEIMBANGAN LINI PADA LINTASAN TRANSMISI MF06 DENGAN PENERAPAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHT

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASI UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING

ANALISIS FAILURE BEHAVIOR MESIN DENGAN METODE RCA, FMEA, FM, DAN NHPPP (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN ROTI MATAHARI)

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI MENGGUNAKAN SIMULASI DI UKM AGUNG ROTI

ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha

Universitas Bina Nusantara

PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH...

PENGUKURAN KINERJA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UPH SURABAYA BERDASARKAN KRITERIA MALCOLM BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWARD

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

SKRIPSI. PERBAIKAN LINI PROSES PEMOTONGAN NATA DE COCO UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DENGAN KONSEP PENYEIMBANGAN LINI (Studi kasus : PT XYZ)

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

ANALISIS RISIKO KUALITAS PRODUK PADA PROSES PRODUKSI SEMEN DI PT SEMEN GRESIK PABRIK TUBAN I

Analisis Penerapan Line Balancing dengan Pendekatan Simulasi dan Metode Ranked Position Weight (RPW)

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

PERBAIKAN TATA LETAK FASILITAS PRODUKSI DENGAN ANALISIS CLUSTERING PADA DATA MINING

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

EKSPEKTASI BIAYA SUKU CADANG KENDARAAN DENGAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS COST-BASED (STUDI KASUS: PT. JAWA INDAH)

BAB VI LINE BALANCING

TUGAS AKHIR ANALISIS PENINGKATAN EFISIENSI LINTASAN PADA LINE PRODUKSI SHORT SIZE V-BELT TIPE A-JGG-B SIZE 60 DI PT.

BAB I PENDAHULUAN. dan juga hasil sampingannya, seperti limbah, informasi, dan sebagainya.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

TUGAS AKHIR USULAN DESAIN AMPLIFIER DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (STUDI KASUS PADA UD. TURBOSOUND)

ANALISIS RISIKO KUALITAS PRODUK PADA PROSES PRODUKSI TAS DAN KOPER CV DWI JAYA ABADI TANGGULANGIN

ANALISA PENYEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI MENGGUNAKAN THEORY OF CONSTRAINTS DAN TABU SEARCH

Analisis Kualitas Pelayanan Menggunakan Metode SERVQUAL Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya

STUDI PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PROYEK KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA

LAPORAN KERJA PRAKTEK DI PT. Y

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Teknik Industri Skripsi Sarjana Semester Genap tahun 2006/2007

USULAN KESEIMBANGAN LINI PRODUKSI PADA PEMBUATAN SEPATU TIPE SAMBA PADA PT.POONG WON INDONESIA. Muhammad Kastalani

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Teknik Industri Tugas Akhir Sarjana Semester Genap tahun 2007/2008

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Analisa Keseimbangan Lintasan Dengan Menggunakan Metode Helgeson-Birnie (Ranked Positional Weight) Studi Kasus PT. D

Daftar Isi. Lembar Pengesahan... Kata Pengantar... Abstrak...

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM KOMPUTER INDUSTRI 1

MINIMALISASI BOTTLENECK PROSES PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE LINE BALANCING

D E P A R T E M E N T E K N I K I N D U S T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N

ANALISIS PENJADWALAN BAHAN BAKU KEMASAN CUP ICE CREAM PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY SURABAYA MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY

ABSTRAK. v Universitas Kristen Maranatha

OLEH: EDWIN SUTRISNO

ANALISIS KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE THEORY OF CONSTRAINT (STUDI KASUS PT. PUTRA SEJAHTERA MANDIRI)

BAB 3 METODE PENELITIAN. Berikut ini adalah diagram alir yang digunakan dalam penyelesaian studi kasus ini: Mulai

MENINGKATKAN EFISIENSI LINTASAN KERJA MENGGUNAKAN METODE RPW DAN KILLBRIDGE-WESTERN

PERANCANGAN STANDAR PROSEDUR KERJA DALAM PROSES PERAKITAN SPEAKER TOWER DI PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI, KUDUS SKRIPSI

2.10 Pengertian Efisiensi Pengertian Lintasan Produksi(Line Balancing) Keseimbangan Kapasitas Lintasan Produksi 25 2.

DESAIN EKSPERIMEN MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS MINYAK KELAPA MENTAH DI PT. MULTI NABATI SULAWESI (LUWUK)

SKRIPSI PERANCANGAN KESEIMBANGAN LINTASAN DAN ANALISIS PENENTUAN TIPE LINTASAN UNTUK MULTIPLE PRODUCT DISUSUN OLEH: ~.. MAYA SUTRISNO

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Teknik Industri Tugas Akhir Sarjana Semester Ganjil tahun 2007 / 2008

PERANCANGAN MODUL PEMBELAJARAN BUBUT PADA MATA KULIAH PRAKTEK PRODUKSI TINGKAT II AKADEMI TEHNIK MESIN INDUSTRI (ATMI) CIKARANG

USULAN PERBAIKAN TATA LETAK PABRIK di PT KRIPTON GAMA JAYA, BANTUL

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH. 4.1 Model Rumusan Masalah dan Pengambilan Keputusan Keseimbangan Lini

KATA PENGANTAR. ialah line balancing dengan judul Analisa Line Balancing dengan Membandingkan

TUGAS AKHIR PENERAPAN METODE LINE BALANCING UNTUK MERENCANAKAN KESEIMBANGAN LINE PRODUKSI PADA LINE SEWING 10 PADA PERAKITAN SEPATU NIKE

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Teknik Industri Tugas Akhir Sarjana Semester Genap tahun 2006/2007

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Tugas Akhir Sarjana Semester Genap Tahun 2006/2007

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

TUGAS AKHIR. Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata Satu

BAB III METODE PENELITIAN

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

ANALISIS PENGENDALIAN PERENCANAAN BAHAN BAKU PADA HOME INDUSTRY S.MR DENGAN METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP)

DAFTAR ISI ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN Latar Belakang Penelitian..

Analisis Keseimbangan Lintasan untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi dengan Pendekatan Line Balancing dan Simulasi

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERTUMBUHAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN UKM BERBASIS KLASTER (STUDI KASUS : SENTRA INDUSTRI BATIK JETIS

PEMODELAN DINAMIKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM DINAMIS

TUGAS AKHIR ANALISA KESEIMBANGAN LINI UNTUK TARGET PRODUKSI AIR FILTER. (STUDI KASUS PT. SELAMAT SEMPURNA Tbk)

LAPORAN KERJA PRAKTEK PT. PANCA ADITYA SEJAHTERA

RUDI SUSANTO NPM

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI TIME WASTE PADA PROSES PRODUKSI DI PT. APINDOWAJA AMPUH PERSADA TUGAS SARJANA

BAB III METODE PENELITIAN

PERENCANAAN KESEIMBANGAN LINTASAN GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI KERJA TUGAS AKHIR

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Analisis Line Balancing dengan RPW pada Departemen Sewing Assembly Line Style F1625W404 di PT. Pan Brothers, Boyolali

Journal Knowledge Industrial Engineering (JKIE)

ABSTRAK. vii. Universitas Kristen Maranatha

Transkripsi:

TUGAS AKHIR PERANCANGAN KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHTS DAN PENDEKATAN SIMULASI (STUDI KASUS PADA PT WIJAYA PANCA SENTOSA FOOD) Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata Satu Oleh: NAMA : HENGKY KURNIAWAN SALIM NPM : 03320100003 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA 2013

ABSTRAK Hengky Kurniawan Salim (03320100003) PERANCANGAN KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHTS DAN PENDEKATAN SIMULASI (STUDI KASUS PADA PT WIJAYA PANCA SENTOSA FOOD) (xv + 90 halaman: 36 gambar; 16 tabel; 5 lampiran) Penelitian ini bertujuan untuk menyeimbangan lintasan produksi pada PT Wijaya Panca Sentosa Food. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran waktu pada masing-masing proses produksi dan menganalisis tingkat bottleneck, serta keseimbangan lintasan produksi di dalam sistem yang sekarang. Setelah mengetahui waktu proses produksi, tingkat bottleneck, dan keseimbangan lintasan produksi pada sistem sekarang, akan dilakukan usulan perbaikan terhadap keseimbangan lintasan produksi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data diolah menggunakan uji keseragaman dan kecukupan data, distribution fitting, pembuatan simulasi model menggunakan software Arena, uji independensi sampel, verifikasi dan validasi model, serta menilai dan memperbaiki keseimbangan lintasan produksi menggunakan metode Ranked Positional Weights (RPW) dan pendekatan simulasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keseimbangan lintasan produksi awal sebesar 59,99% dengan jumlah 6 stasiun kerja. Perbaikan menggunakan metode RPW dan didapatkan jumlah stasiun kerja yang optimal sebanyak 3 stasiun kerja dengan keseimbangan lintasan produksi sebesar 81,35%. Berdasarkan persentase utilisasi dibuat usulan perbaikan terhadap jumlah mesin dan operator dan didapatkan stasiun kerja yang optimal sebanyak 3 stasiun kerja dengan keseimbangan lintasan produksi sebesar 94,64%. Referensi: 20 (1982 2013) v

ABSTRACT Hengky Kurniawan Salim (03320100003) ASSESSING AND EVALUATING PRODUCTION LINE BALANCING USING RANKED POSITIONAL WEIGHTS METHOD AND SIMULATION APPROACH (A CASE STUDY OF PT WIJAYA PANCA SENTOSA FOOD) (xv + 90 pages: 36 figures; 16 tables; 5 appendices) The research objective is to balance the production line in PT Wijaya Panca Sentosa Food. This research conduct a stopwatch time study in each process, analyzing the bottleneck in the system, and the line balance efficiency in current system After the data have been gathered relating to the current production system, this research will evaluate and improve the line balance efficiency based on the current production system s performance. Data collection gathered through observation, interview, documentation, and literature studies. The data processed using control chart and data adequacy test, distribution fitting, creating the simulation model using Arena simulation software, independent sample test, model verification, model validation, assessing and evaluating the line balance efficiency using Ranked Positional Weights (RPW) method and simulation approach. Based on the result, the line balance efficiency in the current production system is 59,99% with 6 workstations in the system. Improvement of the workstation using RPW method resulting 81,35% line balance efficiency with 3 workstations in the system. Improvement made again based on simulation evaluation on the machines and operator s utilization. The improvement result 94,64% line balance efficiency with 3 workstations in the system. References: 20 (1982 2013) vi

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir dengan judul PERANCANGAN KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHTS DAN PENDEKATAN SIMULASI (STUDI KASUS PADA PT WIJAYA PANCA SENTOSA FOOD ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata Satu Universitas Pelita Harapan Surabaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada: 1) Prof. Louie Divinagracia, B.S., DBA., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri. 2) Prof. Dr. Kuswara Setiawan M.T., selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian dan penulisan laporan Tugas Akhir ini. 3) Ibu Lusia Permata Sari Hartanti, S.T., M.Eng., selaku Ketua Program Studi Teknik Industri dan dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian dan penulisan laporan Tugas Akhir ini. 4) Bapak Johan K. Runtuk, S.T., M.T., selaku dosen Program Studi Teknik Industri. 5) Ibu Ida, selaku pembimbing di PT Wijaya Panca Sentosa Food selama penelitian. 6) Segenap karyawan PT Wijaya Panca Sentosa Food yang telah membantu penulsi selama melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan. vii

7) Kedua orang tua dan adik yang tercinta serta keluarga besar yang memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil selama pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan Tugas Akhir ini. 8) Teman-teman dari program studi teknik industri yang memberikan motivasi dan membantu penulis di dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Surabaya, 29 November 2013 Penulis viii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR... ii LEMBAR PENGESAHAN... iii LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR... iv ABSTRAK... v KATA PENGANTAR... vii DAFTAR ISI... ix DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR TABEL... xiii DAFTAR PERSAMAAN... xiv DAFTAR LAMPIRAN... xv BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang Penelitian... 1 1.2. Rumusan Masalah... 3 1.3. Tujuan Penelitian... 3 1.4. Manfaat Penelitian... 4 1.5. Batasan Masalah... 5 1.6. Asumsi Penelitian... 5 1.7. Sistematika Penulisan Laporan... 5 BAB II LANDASAN TEORI... 7 2.1. Sistem Produksi... 7 2.2. Pengukuran Waktu Kerja... 10 2.3. Line Balancing... 13 2.4. Simulasi... 17 2.5. Penelitian Terdahulu... 26 BAB III METODE PENELITIAN... 28 3.1. Identifikasi Masalah... 28 3.2. Metode Pengumpulan Data... 28 3.3. Jenis Data... 29 ix

3.4. Pengolahan dan Analisis Data... 29 3.5. Kesimpulan dan Saran... 33 3.6. Diagram Alir Penelitian... 33 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN... 35 4.1. Gambaran Umum Perusahaan... 35 4.2. Pengolahan Data... 39 4.3. Pembuatan Simulasi Sistem Produksi Awal... 56 4.4. Analisis Output Hasil Simulasi Sistem Produksi Awal... 69 4.5. Analisis dan Evaluasi Keseimbangan Lintasan Produksi... 73 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 86 5.1. Kesimpulan... 86 5.2. Saran... 87 DAFTAR PUSTAKA... 89 LAMPIRAN x

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Elemen di dalam Sistem... 18 Gambar 2.2. Tampilan Distribution Fitting... 21 Gambar 2.3. Contoh Modul Arena... 23 Gambar 3.1. Diagram Aliran Penelitian... 34 Gambar 4.1. Proses Produksi Mie Telur PT Wijaya Panca Sentosa Food... 36 Gambar 4.2. Peta Kontrol Waktu Kedatangan Material... 40 Gambar 4.3. Peta Kontrol Waktu Proses Pencampuran... 41 Gambar 4.4. Peta Kontrol Waktu Proses Penggilingan... 42 Gambar 4.5. Peta Kontrol Waktu Proses Pemotongan... 43 Gambar 4.6. Peta Kontrol Waktu Proses Pengukusan... 44 Gambar 4.7. Peta Kontrol Waktu Proses Pencetakan Mie Gulung... 45 Gambar 4.8. Peta Kontrol Waktu Proses Pencetakan Mie Bulat... 46 Gambar 4.9. Peta Kontrol Waktu Proses Pengemasan Plastik Mie Gulung Kuda Menjangan... 47 Gambar 4.10. Peta Kontrol Waktu Proses Packing Kardus Mie Gulung Kuda Menjangan... 48 Gambar 4.11. Peta Kontrol Waktu Proses Pengemasan Plastik Mie Bulat Kuda Menjangan... 49 Gambar 4.12. Peta Kontrol Waktu Proses Packing Plastik Besar Mie Bulat Kuda Menjangan... 50 Gambar 4.13. Peta Kontrol Waktu Proses Pengemasan Plastik Mie Bulat Ikan Terbang... 51 Gambar 4.14. Peta Kontrol Waktu Proses Pengemasan Plastik Besar Mie Bulat Ikan Terbang... 52 Gambar 4.15. Distribution Fitting pada Input Analyzer... 55 Gambar 4.16. Precendence Diagram... 56 Gambar 4.17. Flowchart Modul Simulasi Arena... 58 Gambar 4.18. Entitas dalam Simulasi Arena... 59 Gambar 4.19. Resources dalam Simulasi Arena... 60 xi

Gambar 4.20. Kedatangan Bahan Baku dalam Simulasi Arena... 60 Gambar 4.21. Modul Process dalam Simulasi Arena... 61 Gambar 4.22. Penjadwalan dalam Simulasi Arena... 62 Gambar 4.23. Penjadwalan Kedatangan Material... 62 Gambar 4.24. Penjadwalan Untuk Mixer dan Mesin Giling... 63 Gambar 4.25. Penjadwalan Untuk Mesin Autoclave... 64 Gambar 4.26. Penjadwalan Untuk Operator Pencetakan Mie Gulung... 65 Gambar 4.27. Penjadwalan Untuk Operator Pencetakan Mie Bulat... 66 Gambar 4.28. Penjadwalan Untuk Operator Pengemasan... 67 Gambar 4.29. Batch dalam Simulasi Arena... 67 Gambar 4.30. Paramater Replikasi dalam Simulasi Arena... 69 Gambar 4.31. Histogram Persentase Utilisasi Mesin dan Operator... 78 Gambar 4.32. Histogram Persentase Utilisasi Mesin dan Operator Usulan... 83 Gambar 4.33. Diagram Batang Output Sistem Produksi Awal... 84 Gambar 4.34. Diagram Batang Output Skenario 1... 84 Gambar 4.35. Diagram Batang Output Skenario 2... 85 Gambar 4.36. Perbadingan Output... 85 xii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Distribusi Software Input Analyzer... 22 Tabel 3.1. Pedoman Pengukuran Waktu Proses... 30 Tabel 4.1. Mesin dan Peralatan Produksi... 39 Tabel 4.2. Hasil Uji Kecukupan Data... 53 Tabel 4.3. Hasil Uji Distribution Fitting... 54 Tabel 4.4. Keterangan Nomor Proses... 56 Tabel 4.5. Output Simulasi Arena Secara Keseluruhan... 70 Tabel 4.6. Perhitungan Jumlah Replikasi... 70 Tabel 4.7. Output Hasil Simulasi dan Sistem Nyata... 71 Tabel 4.8. Output Uji Independensi Sampel dengan SPSS... 72 Tabel 4.9. Perhitungan Efisiensi Lini Produksi Awal... 74 Tabel 4.10. Waktu Proses per Siklus pada Skenario 1... 76 Tabel 4.11. Keseimbangan Lintasan Produksi Menggunakan Ranked Positional Weights... 77 Tabel 4.12. Persentase Utilisasi Mesin dan Operator Skenario 1... 78 Tabel 4.13. Waktu Proses Usulan... 81 Tabel 4.14. Output Produk Sistem Usulan... 81 Tabel 4.15. Keseimbangan Lintasan Produksi Usulan Menggunakan Metode Ranked Postional Weights... 82 Tabel 4.16. Utilisasi Mesin dan Operator Usulan... 83 xiii

DAFTAR PERSAMAAN Persamaan 2.1. Perhitungan Uji Kecukupan Data... 11 Persamaan 2.2. Perhitungan Batas Kontrol Atas... 12 Persamaan 2.3. Perhitungan Batas Kontrol Bawah... 12 Persamaan 2.4. Perhitungan Persentase Delay... 13 Persamaan 2.5. Perhitungan Jumlah Pengamatan... 13 Persamaan 2.6. Perhitungan Waktu Siklus... 14 Persamaan 2.7. Perhitungan Keseimbangan Lini Stasiun Kerja... 14 Persamaan 2.8. Perhitungan Efisiensi Lintasan Produksi... 15 Persamaan 2.9. Perhitungan Balance Delay... 16 Persamaan 2.10. Perhitungan Estimasi Jumlah Replikasi... 24 Persamaan 2.11. Pengujian Jumlah Replikasi yang Seharusnya Digunakan dalam Simulasi... 24 Persamaan 2.12. Perhitungan Estimasi Nilai Error... 24 Persamaan 2.13. Pengujian Nilai Error 1 Untuk Validasi Model... 25 Persamaan 2.14. Pengujian Nilai Error 2 Untuk Validasi Model... 26 Persamaan 3.1. Perhitungan Output Berdasarkan Waktu Rata-rata... 30 Persamaan 3.2. Perhitungan Waktu Proses Per Siklus/Batch... 33 xiv

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN A. Layout Ruang Produksi PT Wijaya Panca Sentosa Food... A-1 LAMPIRAN B. Data Waktu Proses Produksi Mie Telor... B-1 LAMPIRAN C. Tabel Luas Di Bawah Kurva Normal... C-1 LAMPIRAN D. Tabel Titik Kritis Distribusi-t... D-1 LAMPIRAN E. SIMAN Simulasi Arena... E-1 xv