EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASI UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING

dokumen-dokumen yang mirip
PEMODELAN DINAMIKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM DINAMIS

TUGAS AKHIR INTEGRASI METODE KANO DAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) DALAM ANALISIS KEPUASAN TERHADAP

PENGEMBANGAN PRODUK ALAT BANTU MEMINDAHKAN DAN MENUANG AMDK GALON UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DENGAN METODE QFD DAN TRIZ

ANALISIS TATA LETAK FASILITAS DALAM MEMINIMASI MATERIAL HANDLING (STUDI KASUS : PERUSAHAAN ROTI MATAHARI)

IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT ISTANA TIARA SURABAYA SKRIPSI

TUGAS AKHIR ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA DI BAGIAN PACKING PADA PT XYZ. Oleh: : Chyntia Andryani NPM :

PENGUKURAN KINERJA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UPH SURABAYA BERDASARKAN KRITERIA MALCOLM BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWARD

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ANALISIS FAILURE BEHAVIOR MESIN DENGAN METODE RCA, FMEA, FM, DAN NHPPP (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN ROTI MATAHARI)

ANALISIS PENERAPAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DI INDUSTRI TAS TANGGULANGIN, SIDOARJO

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI

PERANCANGAN ALAT UKUR MANUAL UNTUK ANTROPOMETRI DINAMIS

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

TUGAS AKHIR ANALISIS PENILAIAN KINERJA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DI KOPERASI INTAKO TANGGULANGIN, SIDOARJO

IDENTIFIKASI DAN PENGURANGAN WASTE DAN NON VALUE ADDED ACTIVITY DENGAN PENDEKATAN LEAN THINKING DI PT. SRIWIJAYA AIR DISTRICT SURABAYA

KATA PENGANTAR. persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Teknik Industri pada Fakultas

ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha

ANALISIS RISIKO KUALITAS PRODUK PADA PROSES PRODUKSI SEMEN DI PT SEMEN GRESIK PABRIK TUBAN I

PERBAIKAN TATA LETAK FASILITAS PRODUKSI DENGAN ANALISIS CLUSTERING PADA DATA MINING

KATA PENGANTAR. berkenan memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat ANALISA PENERAPAN KONSEP LEAN THINKING

TUGAS AKHIR. Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata Satu

KAJIAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PRODUKSI DAN INVENTORY DENGAN PENDEKATAN SISTEM DINAMIS DI PT. SEMEN GRESIK PABRIK TUBAN II

TUGAS AKHIR USULAN DESAIN AMPLIFIER DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (STUDI KASUS PADA UD. TURBOSOUND)

BAB 3 METODELOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

ANALISIS PENERAPAN LEAN THINKING UNTUK MENGURANGI WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DI PT. SIERAD PRODUCE SIDOARJO SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERTUMBUHAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN UKM BERBASIS KLASTER (STUDI KASUS : SENTRA INDUSTRI BATIK JETIS

TUGAS AKHIR PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE PRODUK GRANIT DI DIVISI PRODUKSI PADA PT. IMPERO GRANITO UTAMA

PENGURANGAN WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA PASURUAN

TUGAS AKHIR PERANCANGAN MEJA KERJA LAS DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (STUDI KASUS PT DWI GADING WIJAYA MANDIRI)

KAJIAN ALTERNATIF USULAN KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI CV GARUDA PLASTIK DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MEMILIH SUATU RESTORAN : KAJIAN TERHADAP KESELURUHAN LAYANAN RESTORAN DI SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN. Dasar pemikiran dari lean thinking adalah berusaha menghilangkan waste

DESAIN EKSPERIMEN MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS MINYAK KELAPA MENTAH DI PT. MULTI NABATI SULAWESI (LUWUK)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Analisis Aliran Proses Produksi Dengan Menggunakan Pendekatan Lean Manufacturing Di PT. Charoen Pokphand Indonesia

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI TIME WASTE PADA PROSES PRODUKSI DI PT. APINDOWAJA AMPUH PERSADA TUGAS SARJANA

BAB I PENDAHULUAN. kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan

IDENTIFIKASI SERVICE QUALITY HYPERMART DI SURABAYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU PENGUNJUNG MENGGUNAKAN MODEL RETAIL SERVICE QUALITY SCALE (RSQS)

ANALISIS DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DENGAN PENDEKATAN SISTEM DINAMIS (Studi Kasus: PT Konimex, Solo)

PERANCANGAN KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHTS DAN PENDEKATAN SIMULASI

BAB 1 PENDAHULUAN. harulah memiliki keunggulan kompetitif yang dapat di capai dengan

DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING di PT. BINTANG PERSADA SATELIT

STUDI EKSPLORASI TERHADAP KUALITAS LAYANAN HOTEL MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODIFIKASI SERVQUAL

BAB I PENDAHULUAN. Toyota production system (TPS) sangat populer di dunia perindustrian.

IDENTIFIKASI PENYEBAB KETERLAMBATAN WAKTU PERBAIKAN MESIN PRODUKSI DENGAN VALUE STREAM MAPPING DI PERUSAHAAN PENGOLAHAN SUSU

TUGAS AKHIR. Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata Satu. Oleh: Nama : LEONARD NANDA

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE DI PT. HILON SURABAYA SKRIPSI. Oleh : SABTA ADI KUSUMA

ANALISIS OPTIMASI PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE LINEAR PROGRAMMING DAN FUZZY LINEAR PROGRAMMING (STUDI KASUS PADA PT LUMBUNG PANGAN)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. performansinya secara terus menerus melalui peningkatan produktivitas. Lean

TUGAS AKHIR ANALISIS PERBEDAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN DAN YANG MENGURUS PAJAKNYA SENDIRI

TUGAS AKHIR. Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratam akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata satu

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI WASTE PADA PROSES VULKANISIR BAN DI PT. PUTRA SEJAHTERA MANDIRI

DAFTAR ISI... HALAMAN JUDUL... SURAT PERNYATAAN... SURAT KETERANGAN PENELITIAN... LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI...

PERANCANGAN DESAIN KEMASAN ROTI SISIR ROOMBUTTER MATAHARI DENGAN MENGGUNAKAN METODE KANSEI ENGINEERING

MINIMASI WASTE PADA PT. PETROKIMIA KAYAKU MENGGUNAKAN ANALISIS LEAN MANUFACTURING

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Mulai. Studi Pendahuluan. Perumusan Masalah. Penetapan Tujuan. Pemilihan Variable. Pengumpulan Data. Menggambarkan Process Activity Mapping

D E P A R T E M E N T E K N I K I N D U S T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

ANALISIS RISIKO KUALITAS PRODUK PADA PROSES PRODUKSI TAS DAN KOPER CV DWI JAYA ABADI TANGGULANGIN

ANALISIS LEAN PRODUCTION DENGAN PENDEKATAN COST TIME PROFILE DAN SIMULASI DI PT SAKA AGUNG KARYA ABADI SIDOARJO SKRIPSI

TUGAS AKHIR PENERAPAN METODE LEAN SIGMA UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA QUALITY, COST DAN DELIVERY PRODUK SUNVISOR ASSY DI PT. APM ARMADA AUTOPARTS

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI STASIUN ASSEMBLY DI PT. MEGA ANDALAN KALASAN

repository.unisba.ac.id DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN. menjadi jasa atau barang. Manufacturing adalah proses produksi untuk

ANALISIS LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI WASTE PADA PROSES PRODUKSI PRODUK KIPAS ANGIN DI PT. NEO NATIONAL MUHAMMAD IKHSAN NIM.

TUGAS AKHIR PENDEKATAN METODE LEAN SIX SIGMA UNTUK MENGANALISIS WASTE PADA BATIK PRINTING DI PUSPA KENCANA LAWEYAN

PERBEDAAN ETOS KERJA ANTARA KARYAWAN ETNIS TIONGHOA DENGAN KARYAWAN ETNIS JAWA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI SURABAYA.

repository.unisba.ac.id DAFTAR ISI

I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN

DAFTAR ISI. HALAMAN PENGESAHAN... i. HALAMAN PERNYATAAN... ii. KATA PENGANTAR... iii. DAFTAR ISI... v. DAFTAR GAMBAR... ix. DAFTAR TABEL...

RANCANGAN SISTEM KANBAN UNTUK MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES PADA PROSES PRODUKSI DI PT. CENTRAL WINDU SEJATI

PENGARUH KECEMASAN DAN DUKUNGAN SOSIAL ORANGTUA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XII YANG AKAN MENGHADAPI UJIAN

ANALISIS PROSES PADA LINE FLY WHEEL DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT XYZ TUGAS AKHIR. Supriatin

PENDEKATAN KONSEP LEAN MANUFACTURING UNTUK MENGURANGI WASTE PADA PROSES PRODUKSI SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR Saya mahasiswa Jurusan Desain Interior, Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan Universitas Pelita Harapan, Nama

TUGAS AKHIR ANALISIS WAKTU PROSES PEMENUHAN PEGAWAI DENGAN METODE LEAN SERVICE DI PT PUNINAR MSE.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... SURAT PERNYATAAN... LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI... HALAMAN PERSEMBAHAN... MOTTO...

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Analisis Kualitas Pelayanan Menggunakan Metode SERVQUAL Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya

TUGAS AKHIR ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERFORMANCE PRISM DAN OMAX DI PT NAGAMAS

BAB I PENDAHULUAN. Persaingan yang sangat pesat di sektor industri pada saat ini menuntut setiap

BAB I PENDAHULUAN. Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PERNYATAAN

BAB V ANALISIS HASIL. material dalam sistem secara keseluruhan. Value stream mapping yang

BAB I PENDAHULUAN I-1

ANALISIS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PRODUK DENGAN VALUE STREAM MAPPING DI PT YPTI SKRIPSI

SKRIPSI PENERAPAN AKTIVITAS KAIZEN VALUE STREAM MAPPING UNTUK MENGURANGI PEMBOROSAN DI BAGIAN FALLBOARD ASSY GRAND PIANO DI PT.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

BAB I PENDAHULUAN. Sumber: (Dokumentasi CV. ASJ)

BAB 1 PENDAHULUAN. nilai tambah (value added), tidak memberi nilai tambah (non value added) yang

PADA SISTEM PRODUKSI KECAP LOMBOK MERAH KEMASAN BOTOL KACA DENGAN PENDEKATAN KONSEP LEAN MANUFACTURING

BAB I PENDAHULUAN. dari sudut pandang konsumen oleh karena itu perlu dieliminasi. Didalam lean

Permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah keterlambatan pengerjan proyek pembuatan High Pressure Heater (HPH) di PT.

TUGAS AKHIR PENGARUH PENGORBANAN DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEINGINAN PEMBELIAN ULANG ISTANA AYAM GORENG SRI DI SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN. fashion. Mulai dari bakal kain, tas batik, daster, dress, rompi, dan kemeja

TUGAS AKHIR. Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu

Transkripsi:

TUGAS AKHIR EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASI UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING LEAD TIME (STUDI KASUS: PT ECCO INDONESIA) Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata Satu Oleh: NAMA : SEMUEL CHILYON NPM : 03320080011 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA 2012

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS KARYAA AKHIR TUGAS AKHIR EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASI UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING LEAD TIME (STUDI KASUS: PT ECCO INDONESIA) Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata Satu Oleh: NAMA : SEMUEL CHILYON NPM : 03320080011 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA 2012

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS KARYAA AKHIR Saya mahasiswa Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Pelita Harapan Surabaya, Nama Mahasiswa : Semuel Chilyon Nomor Pokok Mahasiswa : 03320080011 Jurusan : Teknik Industri Dengan ini menyatakann bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASII UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING LEAD TIME (STUDI KASUS: PT ECCO INDONESIA) adalah: 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-bukpada karya tugas akhir saya. serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya. 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya. Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal. Surabaya, 13 Desember 2011 Semuel Chilyon

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASII UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING LEAD TIME (STUDI KASUS: PT ECCO INDONESIA) Oleh: Nama NPM Jurusan : Semuel Chilyon : 03320080011 : Teknik Industri Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Teknik Strata Satu padaa Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Jawa Timur. Surabaya, 13 Desember 2011 Menyetujui:

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR Pada hari Selasa, 10 Januari 2012 telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Sarjana Teknik Strata Satu, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pelita Harapan Surabaya, atas nama: Nama NPM Jurusan : Semuel Chilyon : 03320080011 : Teknik Industri termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASI UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING LEAD TIME (STUDI KASUS: PT ECCO INDONESIA) oleh tim penguji yang terdiri dari: Nama Status Tanda Tangan 1. DIAN TRIHASTUTI, S.T., M.Eng.,sebagai Pimpinan Sidang 2. JOHAN K. RUNTUK, S.T., M.T.,sebagai Penguji I 3. LUSIA PERMATA SARI H., S.T., M.Eng.,sebagai Penguji II

KATA PENGANTAR Puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih setia-nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian tugas akhir ini dengan baik. Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Pelita Harapan Surabaya. Judul yang dibahas adalah EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASI UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING LEAD TIME (STUDI KASUS PT ECCO INDONESIA). Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu proses pengerjaan tugas akhir ini, yaitu kepada: 1) Bapak Prof. Dr. John E. Batubara, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pelita Harapan Surabaya. 2) Bapak Johan K. Runtuk, S.T., M.T., sebagai Ketua Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pelita Harapan Surabaya, sekaligus sebagai co-pembimbing yang memberikan banyak ide-ide dan masukan bagi penulis dan juga sebagai penasehat akademik penulis. 3) Ibu Dian Trihastuti, S.T., M. Eng., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis. 4) Bapak Sunarso sebagai pembimbing penulis selama melaksanakan penelitian di PT ECCO Indonesia, yang selalu setia dan sabar membimbing dan memenuhi data-data yang dibutuhkan penulis. 5) Bapak Lasman Parulian Purba, S.T., M.Eng. dan Ibu Lusia Permata Sari Hartanti, S.T., M.Eng. sebagai dosen pada Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pelita Harapan Surabaya. viii

6) Semua dosen yang sudah mengajar penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pelita Harapan Surabaya. 7) Pimpinan PT ECCO Indonesia beserta seluruh karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di perusahaan. 8) Staf Karyawan Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah membantu penulis dalam kegiatan pembelajaran maupun administratif. 9) Karyawan perpustakaan RefTI (Referensi Teknik Industri) yang telah menyediakan berbagai referensi yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 10) Orang tua tercinta, kakak, dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, membantu, dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaiakan tugas akhir. 11) Teman-teman seperjuangan pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri UPH Surabaya (HMJTI-UPHS) yang telah memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan kuliah, terlebih bagi teman-teman pengurus HMJTI-UPHS periode 2010/2011. 12) Teman-teman seperjuangan pada Generasi Toraja UPH Surabaya (GENORUS) yang telah menjadi keluarga kedua selama di Surabaya dan telah memberikan bantuan, semangat, motivasi, dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan. 13) Teman Kelompok Tumbuh Bersama (KTB): Livi, Putu dan Kak Hansen yang selalu memberikan inspirasi dan mengingatkan penulis untuk tetap semangat dan mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan segala sesuatu. 14) Teman-teman PPGT Jemaat Surabaya yang selalu mendukung dan memberikan perhatian kepada penulis. 15) Teman satu kontrakan: Livi, Juan, Putu, Dito, dan Endi yang sudah menjadi saudara serumah selama tinggal di Surabaya. 16) Damba, Anafree, dan Delvi yang sudah membantu dalam mengedit karya tugas ahir penulis. 17) Semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu. ix

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan penulis. Atas kekurangan tersebut, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan/menerima kritik dan saran untuk perbaikan penulisan laporan penelitian di lain waktu. Penulis berharap penelitian tugas akhir ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya serta memberikan manfaat yang besar bagi pihak-pihak terkait terutama untuk PT ECCO Indonesia dan Fakultas Teknologi Industri, Universitas Pelita Harapan Surabaya. Surabaya, 13 Desember 2011 Penulis x

DAFTAR ISI halaman HALAMAN JUDUL PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR ABSTRAK... vi KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... xi DAFTAR GAMBAR... xiv DAFTAR TABEL... xv DAFTAR LAMPIRAN... xvi BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Perumusan Masalah... 3 1.3. Tujuan Penelitian... 3 1.4. Ruang Lingkup dan Batasan... 3 1.5. Asumsi... 4 1.6. Sistematika Penulisan... 4 BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Konsep Produksi Manufaktur... 5 2.1.1. Laju Produksi... 5 2.1.2. Kapasitas Produksi... 6 2.1.3. Utilisasi dan Ketersediaan... 6 2.1.4. Manufacturing Lead Time... 6 2.1.5. Work in Process... 7 2.2. Lean Manufacturing... 7 2.3. Understanding Waste... 8 2.3.1. Jenis-Jenis Waste... 8 2.3.2. Tiga Jenis Aktivitas... 10 2.4. Value Stream Mapping... 11 2.4.1. Big Picture Mapping... 12 2.4.2. Detailed Value Stream Mapping... 17 2.5. Value Stream Analysis Tools... 19 2.6. Stopwatch Time Study... 21 2.6.1. Melakukan Time Study... 21 xi

2.6.2. Pengujian Data... 22 2.6.3. Menentukan Rating Factor dan Waktu Normal... 24 2.6.4. Menentukan Allowance dan Waktu Baku... 25 2.7. Simulasi dengan software Extend LT... 26 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Tahap Identifikasi... 30 3.1.1. Studi Literatur dan Studi Lapangan... 30 3.1.2. Identifikasi Masalah... 31 3.1.3. Penentuan Tujuan Penelitian... 31 3.1.4. Memilih Family Produk yang akan Diteliti... 31 3.2. Tahap Pengumpulan Data... 32 3.2.1. Data Primer... 32 3.2.2. Data Sekunder... 33 3.3. Tahap Pengolahan Data... 33 3.3.1. Pengolahan Data Waktu... 34 3.3.2. Pembuatan Big Picture Mapping... 34 3.3.3. Pemilihan Value Stream Mapping Tools... 35 3.3.4. Process Activity Mapping dan Current State VSM... 36 3.4. Tahap Analisis Data... 36 3.4.1. Analisis Sistem Sekarang... 37 3.4.2. Usulan Perbaikan dan Simulasi... 37 3.4.3. Future State VSM... 37 3.5. Kesimpulan dan Saran... 37 3.6. Flowchart Penelitian... 38 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1. Sejarah dan Gambaran Umum Perusahaan... 39 4.2. Struktur Organisasi Perusahaan... 40 4.3. Tenaga Kerja... 43 4.4. Proses Produksi Sepatu... 44 4.4.1. Cutting... 44 4.4.2. Closing... 46 4.4.3. Injection dan Finishing... 46 4.5. Pengumpulan Data Primer... 47 4.6. Pengumpulan Data Sekunder... 50 4.7. Pengolahan Data... 51 4.7.1. Uji Kenormalan Data... 52 4.7.2. Uji Keseragaman Data... 53 4.7.3. Uji Kecukupan Data... 54 4.7.4. Perhitungan Waktu Baku... 55 4.7.5. Pembuatan Big Picture Mapping... 57 4.7.5.1. Aliran Informasi... 57 4.7.5.2. Aliran Fisik... 61 4.7.6. Pemilihan Value Stream Mapping Tools... 66 4.7.7. Pembuatan Process Activity Mapping... 68 4.8. Current State Value Stream Mapping... 69 xii

4.9. Analisis Big Picture Mapping... 69 4.10. Analisis Process Activity Mapping... 71 4.11. Identifikasi Waste yang terjadi di dalam Value Stream... 74 4.11.1. Unnecessary Motion... 75 4.11.2. Defects... 76 4.11.3. Unnecessary Inventory... 77 4.11.4. Overproduction... 78 4.11.5. Transportation... 79 4.11.6. Inappropriate Processing... 80 4.11.7. Waiting... 82 4.12. Usulan Perbaikan Lean Manufacturing... 83 4.13. Future State Value Stream Mapping... 93 4.14. Perbandingan Current State VSM dan Future State VSM... 94 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan... 95 5.2. Saran... 96 DAFTAR PUSTAKA... 97 LAMPIRAN xiii

DAFTAR GAMBAR halaman Gambar 2.1 Matriks seleksi value stream mapping tools... 20 Gambar 3.1 Flowchart penelitian... 38 Gambar 4.1 Output uji keseragaman SPSS... 53 Gambar 4.2 Big picture mapping... 58 Gambar 4.3 Diagram perbandingan tiap aktivitas... 72 Gambar 4.4 Diagram perbandingan jenis aktivitas... 73 Gambar 4.5 Cause effect diagram untuk unnecessary motion... 75 Gambar 4.6 Cause effect diagram untuk defects... 76 Gambar 4.7 Cause effect diagram untuk unnecessary inventory... 77 Gambar 4.8 Cause effect diagram untuk overproduction... 79 Gambar 4.9 Cause effect diagram untuk transportation... 81 Gambar 4.10 Cause effect diagram untuk inappropriate processing... 82 Gambar 4.11 Cause effect diagram untuk waiting... 83 Gambar 4.12 Layout area cutting component sesuai prinsip 5S... 87 Gambar 4.13 Snapshoot model usulan pengurangan trolley pada software Extend LT... 89 Gambar 4.14 Result pada block trolley hasil simulasi... 89 xiv

DAFTAR TABEL halaman Tabel 2.1 Simbol-simbol dalam big picture mapping... 13 Tabel 2.2 Matrix korelasi waste dan tools... 21 Tabel 2.3 Nilai performance rating... 24 Tabel 2.4 Beberapa contoh blocks pada Extend LT... 28 Tabel 3.1 Responden kuesioner... 33 Tabel 4.1 Jumlah tenaga kerja PT ECCO Indonesia... 44 Tabel 4.2 Ketidakhadiran karyawan PT ECCO Indonesia... 44 Tabel 4.3 Komponen yang dipotong... 45 Tabel 4.4 Hasil waste assessment questionnaire... 48 Tabel 4.5 Jumlah inventory WIP di dalam aliran material... 49 Tabel 4.6 Data jarak perpindahan material... 50 Tabel 4.7 Permintaan family ECCO Mimic... 50 Tabel 4.8 Output uji kenormalan SPSS... 52 Tabel 4.9 Perhitungan performance rating... 55 Tabel 4.10 Perhitungan allowance... 56 Tabel 4.11 Perhitungan bobot waste... 66 Tabel 4.12 Matriks seleksi tools... 67 Tabel 4.13 Pemilihan detailed mapping tools... 68 Tabel 4.14 Hasil process activity mapping... 72 Tabel 4.15 Perbandingan tiga jenis aktivitas... 72 Tabel 4.16 Eliminasi non value added activity... 90 Tabel 4.17 Perbandingan current state VSM dan future state VSM... 94 xv

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A: Stasiun Kerja Proses Closing, Injection dan Finishing Lampiran B: Layout Lantai Produksi Lampiran C: Kuesioner Penelitian Lampiran D: Struktur Organisasi Bagian Produksi PT ECCO Indonesia Lampiran E: Uji Kenormalan Data SPSS Lampiran F: Pengujian Keseragaman Data Lampiran G: Uji Kecukupan Data Lampiran H: Tabel Allowance Kerja Lampiran I: Perhitungan Waktu Standar Lampiran J: Process Activity Mapping Lampiran K: Current State Value Stream Mapping Lampiran L: Future State Value Stream Mapping xvi

(Halaman ini sengaja dikosongkan) xvii