ANALISIS PEMBOROSAN untuk REDUKSI LEAD TIME PRODUK NGR dengan DIAGRAM PARETO dan VALUE STREAM MAPPING (Studi Kasus di PT.

dokumen-dokumen yang mirip
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

ANALISIS ULANG KELAYAKAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH PUTRI CEMPO SOLO

MINIMASI WASTE PADA PT. PETROKIMIA KAYAKU MENGGUNAKAN ANALISIS LEAN MANUFACTURING

ANALISIS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PRODUK DENGAN VALUE STREAM MAPPING DI PT YPTI SKRIPSI

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI TIME WASTE PADA PROSES PRODUKSI DI PT. APINDOWAJA AMPUH PERSADA TUGAS SARJANA

IDENTIFIKASI PENYEBAB KETERLAMBATAN WAKTU PERBAIKAN MESIN PRODUKSI DENGAN VALUE STREAM MAPPING DI PERUSAHAAN PENGOLAHAN SUSU

RANCANGAN SISTEM KANBAN UNTUK MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES PADA PROSES PRODUKSI DI PT. CENTRAL WINDU SEJATI

PENGELOLAAN ORDER DAN PENJADWALAN PRODUKSI DENGAN MEMPERHATIKAN PENGALOKASIAN TENAGA KERJA (Studi Kasus di Exis Collection) SKRIPSI

PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI MENGGUNAKAN SIMULASI DI UKM AGUNG ROTI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PERANCANGAN STANDAR PROSEDUR KERJA DALAM PROSES PERAKITAN SPEAKER TOWER DI PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI, KUDUS SKRIPSI

ANALISIS KEANDALAN KARYAWAN DENGAN METODE SIMPLIFIED COGNITIVE RELIABILITY ERROR ASSESSMENT METHOD DI PT. ADI SATRIA ABADI.

PENGURANGAN WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA PASURUAN

PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PIPA DENGAN PENDEKATAN METODE LEAN SIX SIGMA PADA PT. INVILON SAGITA. TUGAS SARJANA

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI STASIUN ASSEMBLY DI PT. MEGA ANDALAN KALASAN

IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT ISTANA TIARA SURABAYA SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN. kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan

USULAN SISTEM PENJADWALAN PRODUKSI PLANT 1 DAN PLANT 2 DI PT X

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

Analisis Aliran Proses Produksi Dengan Menggunakan Pendekatan Lean Manufacturing Di PT. Charoen Pokphand Indonesia

TUGAS AKHIR PENERAPAN METODE LEAN SIGMA UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA QUALITY, COST DAN DELIVERY PRODUK SUNVISOR ASSY DI PT. APM ARMADA AUTOPARTS

Mulai. Studi Pendahuluan. Perumusan Masalah. Penetapan Tujuan. Pemilihan Variable. Pengumpulan Data. Menggambarkan Process Activity Mapping

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI WASTE PADA PROSES VULKANISIR BAN DI PT. PUTRA SEJAHTERA MANDIRI

BAB I PENDAHULUAN. menjadi jasa atau barang. Manufacturing adalah proses produksi untuk

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... SURAT PERNYATAAN... LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI... HALAMAN PERSEMBAHAN... MOTTO...

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI

PERANCANGAN ALAT BANTU FORKLIFT 10 TON UNTUK PEMINDAH COIL SHEET METAL DI PT ATMI SURAKARTA

PENGUKURAN DAN PENINGKATAN KINERJA RANTAI PASOKAN DENGAN PENDEKATAN SCOR (SUPPLY CHAIN DI PT. XYZ TUGAS SARJANA DEA DARA DAFIKA SIAGIAN NIM.

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PERNYATAAN

BAB I PENDAHULUAN. Persaingan yang sangat pesat di sektor industri pada saat ini menuntut setiap

PENGARUH KOMPLEKSITAS STRUKTUR PRODUK TERHADAP UKURAN LOT OPTIMUM

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ANALISIS BEBAN KERJA FISIK DAN WAKTU ISTIRAHAT DI PERUSAHAAN KONVEKSI JAPE METHE YOGYAKARTA

ANALISIS PRODUKTIVITAS LANTAI PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE OBJECTIVE MATRIX (OMAX)

BAB I PENDAHULUAN. dari sudut pandang konsumen oleh karena itu perlu dieliminasi. Didalam lean

TUGAS SARJANA Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik. Oleh DWI INDRIYANI

PERBAIKAN KUALITAS PRODUK KAOS DENGAN METODE SEVEN STEPS DI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA

BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK DAN FASILITAS PRODUKSI UD. GUNUNG SARI SURAKARTA

BAB I PENDAHULUAN. berperan sebagai penghasil nilai (value creator), baik industri manufaktur maupun

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

PERANCANGAN PERBAIKAN SISTEM SUPPLY CHAIN DENGAN LEAN MANUFACTURING PADA PT. CAKRA COMPACT ALUMINIUM INDUSTRIAL TUGAS SARJANA.

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

PERANCANGAN TATA LETAK BENGKEL JAT AKIBAT PERLUASAN BENGKEL SKRIPSI

KATA PENGANTAR. berkenan memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat ANALISA PENERAPAN KONSEP LEAN THINKING

BAB I PENDAHULUAN I-1

DESAIN PROTOTIPE PRODUK VISE PORTABLE UNTUK KERAJINAN KUNINGAN

PERANCANGAN TATA LETAK PABRIK PUPUK ORGANIK GRANUL

PEMBANGUNAN APLIKASI PEMBELAJARAN CERITA TOKOH ALKITAB BAGI ANAK-ANAK BERBASIS MULTIMEDIA

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

PENGENDALIAN KUALITAS ROTI DENGAN METODE SEVEN STEPS MENGGUNAKAN OLD DAN NEW SEVEN TOOLS DI BERLY BAKERY

PERBANDINGAN ANTARA ALGORITMA GENETIK DENGAN CRAFT DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN TATA LETAK FASILITAS UNEQUAL AREA

TUGAS AKHIR PENDEKATAN METODE LEAN SIX SIGMA UNTUK MENGANALISIS WASTE PADA BATIK PRINTING DI PUSPA KENCANA LAWEYAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PROGRAM PETA PROSES REGU KERJA DENGAN SOFTWARE VISUAL BASIC 6.0 SKRIPSI

PERANCANGAN STASIUN KERJA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK ANTROPOMETRI UNTUK REVITALISASI USAHA UPT RAGAM METAL YOGYAKARTA

LAPORAN KERJA PRAKTEK FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA WAKTU LEAD TIME SERVICE KENDARAAN EXPRES MAINTENANCE ( EM ) TOYOTA

PENGUKURAN PRODUKTIVITAS DI PT.X MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

BAB V ANALISA. Value added time Leadtime. = 3,22jam. 30,97 jam x 100% = 10,4%

SKRIPSI. PERBAIKAN LINI PROSES PEMOTONGAN NATA DE COCO UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DENGAN KONSEP PENYEIMBANGAN LINI (Studi kasus : PT XYZ)

BAB I PENDAHULUAN. Dasar pemikiran dari lean thinking adalah berusaha menghilangkan waste

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK LANTAI PRODUKSI AKIBAT PEMINDAHAN DEPARTEMEN FILTER, DI PT GUDANG GARAM TBK, KEDIRI

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE DI PT. HILON SURABAYA SKRIPSI. Oleh : SABTA ADI KUSUMA

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TAMBANG DI PT SEBUKU IRON LATERITIC ORES

TUGAS AKHIR. Diajukan guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Di Susun Oleh :

PENATAAN ULANG GUDANG BENANG DAN GUDANG KAIN (Studi Kasus di PT. Kusuma Sandang Mekarjaya Yogyakarta) SKRIPSI

BAB V HASIL DAN ANALISIS

PERANCANGAN MESIN PENGERING CENGKEH

LAPORAN TUGAS AKHIR. SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan. Studi Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Teknik Industri

EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASI UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING

Universitas Bina Nusantara PEMETAAN STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU) PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD DI PT. MAHA KERAMINDO PERKASA

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH. Adapun urutan langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai

BAB I PENDAHULUAN. Sumber: (Dokumentasi CV. ASJ)

USULAN PERBAIKAN ALIRAN PROSES PRODUKSI UNTUK MINIMASI MAKESPAN DAN PERANCANGAN METODE PENERIMAAN DAN PENOLAKAN ORDER

DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING di PT. BINTANG PERSADA SATELIT

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta

Analisis Setting Parameter yang Optimum untuk Mendapatkan Jumlah Cacat Minimum pada Kualitas Briket Arang Tempurung Kelapa

repository.unisba.ac.id

USULAN PEMILIHAN SUPPLIER DAN PERENCANAAN PEMESANAN KAYU BANGKIRAI DALAM KONTRAK JUAL BELI DI CV. KARYA MINA PUTRA REMBANG SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN. saja yang dapat meningkatkan nilai tambah produk (value added), mengurangi

ANALISIS KELAYAKAN PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI PUPUK KOMPOS DAN INVESTASI MESIN PRODUKSI

DAFTAR ISI... HALAMAN JUDUL... SURAT PERNYATAAN... SURAT KETERANGAN PENELITIAN... LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI...

PENENTUAN TARGET STOCK LEVEL (TSL) PADA PERMINTAAN DENGAN DISTRIBUSI TRIANGULAR

PERANCANGAN SOLUSI DI PCP MENGGUNAKAN METODE TRIZ BERDASARKAN ANALISIS PEMETAAN PROSES BISNIS

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK LANTAI PRODUKSI DIVISI SARUNG TANGAN PT.ADI SATRIA ABADI KALASAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. fashion. Mulai dari bakal kain, tas batik, daster, dress, rompi, dan kemeja

RANCANGAN PERBAIKAN PROSES PRODUKSI MAIN SHAFT DENGAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DI PT APINDOWAJA AMPUH PERSADA

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Teknik Industri. Disusun oleh

PERANCANGAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE MESIN JUMPING SAW DI PT. RAMA GOMBONG SEJAHTERA

ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL PADA OPERATOR CETAK DENGAN METODE SWAT

PENUGASAN PEKERJAAN DINAMIK

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

PERENCANAAN PERSEDIAAN BAHAN KAIN SERAGAM SEKOLAH DI TOKO TEKSTIL BUDIONO 2

Tabel I. 1 Data Pengiriman CV.ASJ kepada PT.A. Tanggal Keterlambatan Pengiriman

BAB I PENDAHULUAN. antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Perusahaan yang dapat. jumlah konsumennya. Salah satu usahanya adalah dengan

BAB I PENDAHULUAN I.1

Analisis Setting Parameter yang Optimal untuk Mendapatkan Jumlah Cacat Panel Minimum dengan Desain Ekperimen 3 3

Transkripsi:

ANALISIS PEMBOROSAN untuk REDUKSI LEAD TIME PRODUK NGR 12-75 dengan DIAGRAM PARETO dan VALUE STREAM MAPPING (Studi Kasus di PT.Nayati Indonesia) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Teknik Industri Oleh: Nico Pratama Wijaya 05 06 04539 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2009

HALAMAN PENGESAHAN Tugas Akhir berjudul ANALISIS PEMBOROSAN untuk REDUKSI LEAD TIME PRODUK NGR 12-75 dengan DIAGRAM PARETO dan VALUE STREAM MAPPING Disusun oleh: Nico Pratama Wijaya (NIM: 05 06 04539) Dinyatakan telah memenuhi syarat Pada Tanggal: 3 Desember 2009 Pembimbing I, Pembimbing II, (B.Laksito P, S.T) (Yosef Daryanto, S.T.,M.Sc) Tim Penguji Penguji I, Penguji II, (B.Laksito Purnomo, S.T) Penguji III, (Yosephine S,S.T.,M.T) (Deny Ratna Y, S.T.,M.T) Yogyakarta 3 Desember 2009 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Teknologi Industri Dekan, (Paulus Mujiharto, S.T.,M.T)

Halaman Persembahan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. (Pengkotbah 3:11) Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan (Yeremia 29:11) Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu (Amsal 16:3) Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku (Filipi 4:13) Skripsi ini ku persembahkan untuk: Diriku sendiri dan orang-orang disekitarku

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini dilaksanakan untuk memenuhi derajat Strata-1 pada Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan laporan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 1. Bapak Paulus Mudjihartono,S.T.,M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2. Bapak Parama Kartika Dewa, S.T., M.T., selaku Kepala Program Studi Teknik Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 3. Bapak Laksito Purnomo, S.T. selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan waktu serta pengarahan dalam menyusun skripsi. 4. Bapak Yosef Daryanto, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan waktu serta pengarahan dalam menyusun skripsi. 5. Bapak Tendy, selaku pemilik PT.Nayati Indonesia yang telah memberikan kesempatan melaksanakan penelitian. 6. Bapak Yanuar dan Bapak Agus yang telah banyak membimbing di lapangan. 7. Seluruh karyawan PT.Nayati Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan.

8. Nita yang selalu membantu aku di setiap saat. 9. My dogy (boni,choco,fatty,moli,itik,brown,dan veron) yang telah menemaniku lembur mengerjakan skripsi. 10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca, khususnya bagi mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta, 23 November 2009 Penulis

DAFTAR ISI Halaman Judul... i Halaman Pengesahan... ii Halaman Persembahan... iii Kata Pengantar... iv Daftar Isi... vi Daftar Tabel... x Daftar Gambar... xiv Daftar Lampiran... xvi Intisari... xvii BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah... 1 1.2. Perumusan Masalah... 2 1.3. Tujuan Penelitian... 2 1.4. Ruang Lingkup Masalah... 3 1.5. Metodologi Penelitian... 4 1.5.1. Persiapan Penelitian... 4 1.5.2. Pengumpulan Data... 4 1.5.3. Analisis Data... 5 1.5.4. Flow Chart Penelitian... 6 1.6. Sistematika Penulisan... 7 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA... 9 BAB 3. LANDASAN TEORI 3.1. Just in Time (JIT)... 11 3.2. Lean Manufacturing... 11 3.3. Pemborosan atau Waste... 13 3.4. Diagram Pareto... 16 3.5. Minitab... 17 3.6. Utilitas... 18

3.7. Value Stream Mapping... 18 BAB 4. PROFIL PERUSAHAAN DAN DATA 4.1. Profil Perusahaan... 20 4.2. Data... 21 4.2.1. Data Produk NGR 12-75... 21 4.2.2. Data Perhitungan Utilitas Stasiun Kerja Cutting... 27 4.2.3. Data Perhitungan Utilitas Stasiun Kerja Punching... 28 4.2.4. Data Perhitungan Utilitas Stasiun Kerja Laser... 30 4.2.5. Data Perhitungan Utilitas Stasiun Kerja Bending... 32 4.2.6. Data Perhitungan Utilitas Stasiun Kerja Welding... 33 4.2.7. Data Perhitungan Utilitas Stasiun Kerja Polishing... 35 4.2.8. Data Perhitungan Utilitas Stasiun Kerja Assembly... 36 4.2.9. Data Perhitungan Utilitas Stasiun Kerja Packing... 37 4.2.10.Gambaran Mengenai Kondisi Awal Perusahaan Sebelum Perbaikan... 38 BAB 5. ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 5.1. Utilitas Masing-Masing Stasiun Kerja... 40 5.1.1. Stasiun Kerja Cutting... 40 5.1.2. Stasiun Kerja Punching... 41 5.1.3. Stasiun Kerja Laser... 41 5.1.4. Stasiun Kerja Bending... 42 5.1.5. Stasiun Kerja Welding... 43 5.1.6. Stasiun Kerja Polishing... 43

5.1.7. Stasiun Kerja Assembly... 44 5.1.8. Stasiun Kerja Packing... 45 5.2. Value Stream Mapping... 46 5.3. Prioritas Eliminasi Pemborosan pada Stasiun Kerja... 50 5.3.1. Evaluasi Stasiun Kerja Welding... 50 5.3.2. Evaluasi Stasiun Kerja Bending.. 52 5.3.3. Evaluasi Stasiun Kerja Assembly. 54 5.3.4. Evaluasi Stasiun Kerja Polishing. 55 5.3.5. Evaluasi Stasiun Kerja Laser... 56 5.3.6. Evaluasi Stasiun Kerja Cutting... 58 5.4. Analisis Akar Permasalahan dari Permasalahan yang terjadi dalam Proses Produksi Produk NGR 12-75... 59 5.4.1. Mencari Kereta Panel... 59 5.4.2. Mencari Penel... 60 5.4.3. Mencari Gambar... 60 5.4.4. Inspeksi Output... 61 5.4.5. Memproses Ulang Produk Cacat atau Scrap... 61 5.4.6. Memindahkan Panel... 62 5.4.7. Menunggu Job atau Komponen... 62 5.4.8. Koordinasi dengan Kepala Line... 63 5.4.9. Menganggur... 63 5.4.10. Mengirim Panel ke Stasiun Kerja Berikutnya... 64 5.4.11. Mencari Dies (Stasiun Bending).. 64 5.4.12. Mesin Macet (Stasiun Laser)... 65 5.5. Analisis Akar Permasalahan dari Permasalahan yang Terjadi secara Menyeluruh... 66

5.6. Solusi untuk Eliminasi Pemborosan yang terdapat di atas... 67 BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan... 71 6.2. Saran... 72 Daftar pustaka Lampiran

DAFTAR TABEL 2.1. Perbandingan penelitian terdahulu dengan sekarang... 10 4.1. Spesifikasi produk NGR 12-75... 22 4.2. Part list produk NGR 12-75... 24 4.3. Hasil pengamatan pada stasiun kerja cutting untuk proses produksi NGR 12-75... 28 4.4. Elemen kegiatan yang dilakukan oleh operator Stasiun kerja cutting selain elemen kerja produktif... 28 4.5. Hasil pengamatan pada stasiun kerja punching untuk proses produksi NGR 12-75... 29 4.6. Elemen kegiatan yang dilakukan oleh operator stasiun kerja punching selain elemen kerja produktif... 30 4.7. Hasil pengamatan pada stasiun kerja laser untuk proses produksi NGR 12-75... 31 4.8. Elemen kegiatan yang dilakukan oleh operator stasiun kerja laser selain elemen kerja produktif... 31 4.9. Hasil pengamatan pada stasiun kerja bending untuk proses produksi NGR 12-75... 32 4.10. Elemen kegiatan yang dilakukan oleh operator stasiun kerja bending selain elemen kerja produktif... 33 4.11. Hasil pengamatan pada stasiun kerja welding untuk proses produksi NGR 12-75...34

4.12. Elemen kegiatan yang dilakukan oleh operator stasiun kerja welding selain elemen kerja produktif... 34 4.13. Hasil pengamatan pada stasiun kerja polishing Untuk proses produksi NGR 12-75... 35 4.14. Elemen kegiatan yang dilakukan oleh operator stasiun kerja polishing selain elemen kerja produktif...35 4.15. Hasil pengamatan pada stasiun kerja assembly Untuk proses produksi NGR 12-75... 36 4.16. Elemen kegiatan yang dilakukan oleh operator stasiun kerja assembly selain elemen kerja produktif... 37 4.17. Hasil pengamatan pada stasiun kerja packing untuk proses produksi NGR 12-75... 37 4.18. Elemen kegiatan yang dilakukan oleh operator stasiun kerja packing selain elemen kerja produktif... 38 5.1. Akumulasi elemen kerja produktif dan non produktif stasiun kerja cutting untuk proses produksi NGR 12-75... 40 5.2. Akumulasi elemen kerja produktif dan non produktif stasiun kerja punching untuk proses produksi NGR 12-75... 41 5.3. Akumulasi elemen kerja produktif dan non produktif stasiun kerja Laser untuk proses produksi NGR 12-75... 42 5.4. Akumulasi elemen kerja produktif dan non produktif stasiun kerja bending untuk proses produksi NGR 12-75... 42

5.5. Akumulasi elemen kerja produktif dan non produktif stasiun kerja welding untuk proses produksi NGR 12-75...43 5.6. Akumulasi elemen kerja produktif dan non produktif stasiun kerja polishing untuk proses produksi NGR 12-75... 44 5.7. Akumulasi elemen kerja produktif dan non produktif stasiun kerja assembly untuk proses produksi NGR 12-75... 44 5.8. Akumulasi elemen kerja produktif dan non produktif stasiun kerja packing untuk proses produksi NGR 12-75... 45 5.9. Lead time masing-masing stasiun kerja dalam memproses produk NGR 12-75... 47 5.10. Akumulasi waktu produktif untuk semua stasiun kerja dalam pembuatan produk NGR 12-75... 47 5.11. Akumulasi waktu tidak produktif untuk semua stasiun kerja dalam pembuatan produk NGR 12-75... 48

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Flow chart penelitian... 6 Gambar 3.1. Diagram pareto... 17 Gambar 3.2. Value stream mapping... 19 Gambar 4.1. Produk NGR 12-75... 21 Gambar 4.2. Gambar teknik produk NGR 12-75... 22 Gambar 4.3. Flow chart proses produksi NGR 12-75... 23 Gambar 4.4. Mesin LVD... 27 Gambar 4.5. Mesin Amada Pega 357... 29 Gambar 4.6. Mesin laser Trumph... 30 Gambar 4.7. Mesin Amada RG-100... 32 Gambar 5.1. Utilitas masing-masing stasiun kerja dalam proses pembuatan produk NGR 12-75... 46 Gambar 5.2. Prioritas penanganan kegiatan non produktif pada stasiun kerja... 49 Gambar 5.3. Prioritas eliminasi pemborosan berdasarkan akumulasi kegiatan non produktif pada proses produksi NGR 12-75... 50 Gambar 5.4. Prioritas penanganan masalah pada stasiun kerja welding... 51 Gambar 5.5. Prioritas penanganan masalah pada stasiun kerja bending... 53 Gambar 5.6. Prioritas penanganan masalah pada stasiun kerja assembly... 54 Gambar 5.7. Prioritas penanganan masalah pada stasiun kerja polishing... 55 Gambar 5.8. Prioritas penanganan masalah pada stasiun kerja laser... 57

Gambar 5.9. Prioritas penanganan masalah pada stasiun kerja cutting... 58 Gambar 5.10. Prosedur penerimaan panel dan pengiriman panel dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya... 67

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Value Stream Mapping-current map Lampiran 2 Value Stream Mapping-future map Lampiran 3 Checklist Produk NGR 12-75 (Usulan) Lampiran 4 Peran dan Tanggung Jawab Kepala Line (Usulan) Lampiran 5 Pemetaan Dies (Usulan)

INTISARI PT. Nayati Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kitchen set dan stainless steel equipment. Keterlambatan itu terjadi karena lamanya lead time produk NGR 12-75. Kenyataan yang terjadi di lantai produksi banyak ditemukan waste atau pemborosan. Pemborosan yang terjadi mempengaruhi lamanya lead time produk. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penelitian ini berfokus pada eliminasi pemborosan untuk mereduksi lead time. Produk yang diteliti adalah produk NGR 12-75. Metode yang dipakai adalah pemetaan value stream dengan waktu dan utilisasi sebagai key performance indicator. Dengan pemetaan yang dilakukan dapat dilihat lead time produk NGR 12-75 yaitu sebesar 1820.15 menit. Dengan mengeliminasi pemborosan didapatkan lead time produk NGR 12-75 sebesar 1384.43 menit. Eliminasi pemborosan dilakukan dengan cara mengidentikasi pemborosan, penyusunan prioritas dengan diagram pareto kemudian mencari akar permasalahan dari permasalahan yang terjadi secara menyeluruh. Akar permasalahan yaitu gambar atau panel hilang, rusak atau cacat, peranan kepala line yang kurang optimal, tidak adanya system preventif dan maintenance mesin. Solusi yang diberikan berdasarkan prioritas yaitu perancangan prosedur penerimaan dan pengiriman panel, merancang checklist, pengecekan gambar teknik, pembuatan gambar teknik yang memudahkan operator, penegasan peran dan tanggung jawab kepala line, penanaman kedisplinan dan perbaikan berkesinambungan, melakukan tindakan pencegahan dan perawatan terhadap mesin, penempatan dies sesuai dengan tempat.