TUGAS AKHIR PENERAPAN METODE LINE BALANCING UNTUK MERENCANAKAN KESEIMBANGAN LINE PRODUKSI PADA LINE SEWING 10 PADA PERAKITAN SEPATU NIKE

dokumen-dokumen yang mirip
TUGAS AKHIR ANALISA KESEIMBANGAN LINI UNTUK TARGET PRODUKSI AIR FILTER. (STUDI KASUS PT. SELAMAT SEMPURNA Tbk)

TUGAS AKHIR ANALISIS PENINGKATAN EFISIENSI LINTASAN PADA LINE PRODUKSI SHORT SIZE V-BELT TIPE A-JGG-B SIZE 60 DI PT.

TUGAS AKHIR. Diajukan guna melengkapi sebagian syarat. dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu ( S1 ) Disusun Oleh :

DAFTAR ISI... HALAMAN JUDUL... SURAT PERNYATAAN... SURAT KETERANGAN PENELITIAN... LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI...

ANALISA LINE BALANCING PRODUK SANDAL DENGAN METODA HEURISTIK

TUGAS AKHIR PERBAIKAN KUALITAS DENGAN METODE FMEA UNTUK MEMINIMASI JUMLAH CACAT PRODUK DI PT. BSA

TUGAS AKHIR. Usulan Re-Layout Tata Letak Fasilitas Produksi Dengan Menggunakan Metode SLP di Departemen Produksi Bagian OT Cair di PT IKP

TUGAS AKHIR ANALISA PRODUKTIVITAS KINERJA DAN QUALITY CONTROL PRODUK TYPE A8L DENGAN PENERAPAN SISTEM LCA DI PT. OMRON MANUFACTURING OF INDONESIA

TUGAS AKHIR PENERAPAN PLANT LAYOUT DI PT. FYROM INTERNATIONAL

ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK SPRING BED KING KOIL DENGAN METODE STATISTICAL PROSES CONTROL

TUGAS AKHIR. Perencanaan dan Pengendalian Produksi Pada Produk Case Air Filter Sub. Assy Model 14D1 Di PT. ROKI INDONESIA Sebagai Upaya Memenuhi

TUGAS AKHIR PENERAPAN METODE LEAN SIGMA UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA QUALITY, COST DAN DELIVERY PRODUK SUNVISOR ASSY DI PT. APM ARMADA AUTOPARTS

TUGAS AKHIR. Analisa Sistem Kerja Pada Stasiun Kerja Core Making di PT. BM

TUGAS AKHIR. Di Ajukan Guna Melengkapi Sebagai Syarat Dalam Mencapai Gelas Sarjana Strata Satu ( S1)

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI

TUGAS AKHIR. Analisa Line Balancing dengan Menggunakan Proses Stitching Speed Pada PT. Chingluh Indonesia

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Jurusan Teknik Industri Skripsi Sarjana Semester Genap Tahun 2005 / 2006

TUGAS AKHIR ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA DI BAGIAN PACKING PADA PT XYZ. Oleh: : Chyntia Andryani NPM :

Jakarta, 30 Maret Penulis

ANALISIS KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE THEORY OF CONSTRAINT (STUDI KASUS PT. PUTRA SEJAHTERA MANDIRI)

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING di PT. BINTANG PERSADA SATELIT

RANCANGAN SISTEM KANBAN UNTUK MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES PADA PROSES PRODUKSI DI PT. CENTRAL WINDU SEJATI

2.10 Pengertian Efisiensi Pengertian Lintasan Produksi(Line Balancing) Keseimbangan Kapasitas Lintasan Produksi 25 2.


TUGAS AKHIR USULAN PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS DENGAN METODE SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING (SLP) PADA PT. XYZ

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2013

USULAN PERBAIKAN WAKTU SETUP MESIN PRODUKSI DENGAN METODE SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (SMED) PADA DEPARTEMEN PAKU DI PT. INTAN SUAR KARTIKA

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI WASTE PADA PROSES VULKANISIR BAN DI PT. PUTRA SEJAHTERA MANDIRI

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK SEPATU DAN SANDAL WANITA DENGAN METODE SPC (STATISTICAL PROCESS CONTROL) PADA PT.

TUGAS AKHIR ANALISA PERENCANAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU SEPATU NIKE SCRAMBLE TR II BERDASARKAN SISTEM MRP PADA PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI

TUGAS AKHIR PENGENDALIAN KUALITAS KOMPONEN FUSSTREBE DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL

LAPORAN KERJA PRAKTEK ANALISA LINE BALANCING PADA PROSES PRODUKSI GENTENG TILUX DI PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES

DAFTAR ISI. DAFTAR TABEL... xiii DAFTAR GAMBAR... xv

LAPORAN TUGAS AKHIR PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS PRODUKSI UNTUK EFISIENSI SISTEM PRODUKSI STUDI KASUS: PT.

Analisis Aliran Proses Produksi Dengan Menggunakan Pendekatan Lean Manufacturing Di PT. Charoen Pokphand Indonesia

TUGAS AKHIR. Analisis Beban Kerja Karyawan di PT DID. Berdasarkan Pada Job Description

ANALISA PENJADWALAN PRODUKSI PADA BENANG NYLON TIPE OSP DENGAN MENGUNAKAN METODE FCFS, LPT, HUDGSON RULE

TUGAS AKHIR. Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Pedaftaran Siswa Pada Lembaga Pendidikan Education For Future Cabang SBS Bekasi

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI TIME WASTE PADA PROSES PRODUKSI DI PT. APINDOWAJA AMPUH PERSADA TUGAS SARJANA

TUGAS AKHIR PERBAIKAN KUALITAS PRODUK PADA PROSES ASSEMBLING DI PT. SELAMAT SEMPURNA TBK DENGAN METODE POKA YOKE

TUGAS AKHIR. Analisa Perbaikan Sistem Kerja Kalibrasi Hydrometer Dengan Metode Perhitungan Waktu Baku (Studi Kasus di PT.

TUGAS AKHIR IMPLEMENTASI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) UNTUK MEMINIMALISIR KESALAHAN PADA TRANSAKSI PRODUCTION ORDER DI PT.

LAPORAN KERJA PRAKTEK

TUGAS AKHIR IMPLEMENTASI SIX SIGMA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SANDAL DI CV. SANCU CREATIVE INDONESIA

D E P A R T E M E N T E K N I K I N D U S T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2016

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

TUGAS AKHIR ANALISA PERENCANAAN KEBUTUHAN MATERIAL PADA BAHAN BAKU LEMARI DUA PINTU DI CV. JATI KENCANA

FAKTOR TERJADINYA PENURUNAN VISKOSITAS PRODUK DENGAN METODE 7 TOOLS DI PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

TUGAS AKHIR. Studi Pemenuhan Kriteria Green Manufacturing

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK YOKE A DENGAN MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (Studi Kasus Pada PT.

TUGAS AKHIR. Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Meraih Gelar Sarjana Strata I (S1) Disusun Oleh :

TUGAS AKHIR. Analisis Pengendalian Kualitas Produk TROLLY SHOPING CART. Dengan Menggunakan Pendekatan Six Sigma DI PT. ABDI JUANG INVESTAMA

PERANCANGAN KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE RANKED POSITIONAL WEIGHTS DAN PENDEKATAN SIMULASI

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2017

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2015

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI D E P A R T E M E N T E K N I K I N D U S T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha

Universitas Bina Nusantara. Jurusan Teknik Industri Skripsi Sarjana Teknik Industri Semester Genap tahun 2006/2007

ANALISIS PERBAIKAN KESEIMBANGAN LINI PERAKITAN TRANSMISI CURRENT DENGAN MENGGUNAKAN METODE KILLBRIDGE-WESTER

TUGAS AKHIR ANALISIS PRODUKTIVITAS MESIN CETAK DI PT XY MENGGUNAKAN METODE OBJECTIVE MATRIX

Analisa Pengendalian Kualitas Fitting Part S Pada PT. Surya Toto Indonesia. Dengan Menggunakan Metode Peta Kendali P

TUGAS AKHIR ANALISA METODE PERAMALAN PERMINTAAN KEBUTUHAN TELEVISI DI PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

TUGAS AKHIR ANALISA PERENCANAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU BENANG RMFTO Q 65 PKX BERDASARKAN SISTEM MRP PADA PT. KUMATEX

LAPORAN TUGAS AKHIR. SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan. Studi Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Teknik Industri

ANALISA PROSES KERJA UNTUK MENENTUKAN KAPASITAS LINE. SEAMING FILTER PADA PT. SELAMAT SEMPURNA, Tbk. Diajukan untuk memenuhi syarat

ANALISA PENYEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI MENGGUNAKAN THEORY OF CONSTRAINTS DAN TABU SEARCH

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Daftar Isi. Lembar Pengesahan... Kata Pengantar... Abstrak...

TUGAS AKHIR. Diajukan guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Di Susun Oleh :

TUGAS AKHIR PERENCANAAN KEBUTUHAN MATERIAL (MRP) DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK LOT SIZING PADA. PEMBUATAN PRODUK KECAP MANIS 620 ml DI PT.

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... LEMBAR PENGESAHAN... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR TABEL... ABSTRACT...

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Tugas Akhir Sarjana Semester Genap Tahun 2006/2007

TUGAS AKHIR. Analisa Pengendalian Kualitas Untuk Menurunkan Nilai Cigarette Physical Quality Index dengan Mengacu kepada Metoda Seven Tools di PT.

PERBAIKAN RANCANGAN PRODUK SPRING BED DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) DAN DESIGN FOR MANUFACTURING

USULAN PERBAIKAN METODA KERJA DAN PENENTUAN WAKTU STANDAR DENGAN MENGGUNAKAN PETA KERJA PADA BAGIAN SERVICE LADLE DEPARTEMEN TANUR PT.

Laporan Skripsi. (Studi Kasus Pada PT Selamat Sempurna Tbk.)

TUGAS AKHIR PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE PRODUK GRANIT DI DIVISI PRODUKSI PADA PT. IMPERO GRANITO UTAMA

TUGAS AKHIR PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI PADA PT. YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA

LAPORAN KERJA PRAKTEK ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK END 200 DENGAN METODE STATISTICAL PROSES KONTROL PADA PT. UNITED CAN COMPANY LTD.

ANALISA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MELALUI PENERAPAN METODE LEAN SIX SIGMA PADA PT. ABC

BAB 3 METODE PENELITIAN. Berikut ini adalah diagram alir yang digunakan dalam penyelesaian studi kasus ini: Mulai

DAFTAR ISI. Halaman. viii

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Tugas Akhir Latar Belakang Masalah. Pada produksi yang mempunyai tipe produksi massal, yang melibatkan

ABSTRAK. i Universitas Kristen Maranatha

BAB V ANALISIS HASIL

BAB 2 LANDASAN TEORI


TUGAS AKHIR. Diajukan guna melengkapi sebagian syarat. dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1)

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

TUGAS AKHIR ANALISIS POSTUR TUBUH DITINJAU DARI SEGI ERGONOMI DIBAGIAN MESIN CNC PADA CV. PRIMA LESTARI

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

USULAN KESEIMBANGAN LINI PRODUKSI PADA PEMBUATAN SEPATU TIPE SAMBA PADA PT.POONG WON INDONESIA. Muhammad Kastalani

TUGAS AKHIR ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI KONVENSIONAL DAN HOLLOW CORE FLOOR PANEL (HCFP)

LAPORAN KERJA PRAKTEK

ABSTRAK. vii. Universitas Kristen Maranatha

ANALISIS LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI WASTE PADA PROSES PRODUKSI PRODUK KIPAS ANGIN DI PT. NEO NATIONAL MUHAMMAD IKHSAN NIM.

SKRIPSI ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) PADA PT. NGK

PERBAIKAN PROSES PRODUKSI UNTUK MENGURANGI PRODUK CACAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE LEAN SIX SIGMA PADA PT MAHAKARYA JAYA SINERGI

Transkripsi:

TUGAS AKHIR PENERAPAN METODE LINE BALANCING UNTUK MERENCANAKAN KESEIMBANGAN LINE PRODUKSI PADA LINE SEWING 10 PADA PERAKITAN SEPATU NIKE Diajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 ( S1 ) Teknik Industri Disusun Oleh: DOPPON TAMPUBOLON 41607110-002 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2012

LEMBAR PERNYATAAN Universitas Mercu Buana Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Doppon Tampubolon NIM : 41607110-002 Jurusan Fakultas : Teknik Industri : Teknologi Industri Judul Tugas Akhir : Penerapan Metode Line Balancing Untuk Merencanakan Keseimbangan Lintas Produksi Pada Line Line Sewing 11 Pada Perakitan Upper Sepatu Nike Menyatakan adalah benar dalam membuat Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian dan hasil karya penulisan sendiri. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Hormat Saya ( Doppon Tampubolon )

LEMBAR PENGESAHAN Penerapan Metode Line Balancing Untuk Merencanakan Keseimbangan Line Produksi Pada Line Sewing 11 Pada Perakitan Upper Sepatu Nike Disusun Oleh : Nama : Doppon Tampubolon NIM : 41607110-002 Jurusan : Teknik Industri Pembimbing Tugas Akhir (Torik Husen, Ir. MT) Mengetahui Koordinator Tugas Akhir / Ketua Program Studi Universitas Mercu Buana ( Muhammad Kholil ST MT, )

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan hikmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang diajukan untuk Ujian Sarjana Satra-1 ini. Tugas Akhir ini dibuat berdasarkan penelitian dan pengamatan serta melakukan studi di lapangan di PT PAI. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini dibutuhkan berbagai data, informasi, dan dukungan-dukungan disamping petunjuk serta bimbingan, dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas semua bimbingan, bantuan serta dorongannya kepada : 1. Ayahanda Sanggam Tampubolon dan Ibunda Juni Sinaga tercinta adikadikku yang kusayangi. Terima kasih atas dukungan serta perhatiannya selama ini. 2. Bapak Torik Husein, selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir 3. Bapak Ir. M. Kholil, MT., selaku ketua jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana. 4. Staff dan dosen-dosen FTI khususnya Jurusan Teknik Industri, atas pengalaman dan pelajaran ilmu yang telah diberikan. 5. Bapak Winai.I selaku Manufacturing Directur 6. Bapak Robby selaku pimpinan Departemen

7. Benny,Remi, mba Anthy, pak Yusron, Erick, Sinta, Nurul, Erson, Erwin, Meta, Putri,Boris, Pandalena, mbak Vera, dan seluruh karyawan PT. Pratama Abadi Industri yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini. 8. Semua teman-teman sekelas angkatan XI jurusan teknik Industri yang telah memberikan saran dan semangat. Demikian laporan ini dibuat dan semoga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan pada khususnya dan pembaca pada umumnya.. Jakarta, Februari 2012 Penulis

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... HALAMAN PERNYATAAN... HALAMAN PENGESAHAN... ABSTRAK... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI..... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... i ii iii iv vi ix xii xiv xv BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Pokok Pembahasan... 2 1.3 Tujuan Penelitian... 3 1.4 Pembatasan Masalah... 4 1.5 Metodologi Penelitian... 4 1.6 Sistematika Penulisan... 6 BAB II LANDASAN TEORI... 8 2.1 Proses Produksi dan Produktivitas... 8 2.1.1 Macam Sistem Produksi... 9 2.1.2 Produktivitas kerja manusia dan cara pengukuranya.. 10 2.1.3 Faktor yng mempengaruhi Peningkatan produktivitas 10 2.2 Pengukuran dan Penetapan waktu kerja... 11

2.2.1 Pengukuran waktu secara tidak langsung... 11 2.2.2 Pengukuran waktu kerja dengan jam henti... 12 2.2.3. Prosedur,Pelaksanaan dan perlatan yang digunakan... 14 2.2.4. Penetapan Tujuan Pengukuran... 15 2.2.5. Persiapan awal Pengukuran Waktu kerja... 15 2.2.6. Pengadaan Kebutuhan Alat Pengukuran Kerja... 15 2.2.7. Pembagian Operasi Menjadi Elemen Kerja... 16 2.2.8. Cara Pengukuran Dengan Pencatatan Waktu... 17 2.3.Uji Kenormalan Data... 17 2.4 Analisis Tes Keseragaman Data... 18 2.5. Analisa Kecukupan Data... 19 2.6. Mengestimasi Ukuran Sample (Uji Kecukupan Data )... 19 2.7. Penetuan Faktor Penyesuaian... 20 2.8. Penetapan Waktu Normal... 24 2.9. Penetapan Waktu Baku... 27 2.10. Peta Kerja (Process Chart)... 28 2.10.1. Peta Proses Produksi... 28 2.11. Keseimbangan Lintasan... 29 2.11.1. Permasalahan Line Balancing... 30 2.12. Lead Time,Takt Time,CycleTime,dan diagram yamazumi 33 2.12.1. Lead Time... 34 2.12.2. Takt Time... 34 2.12.3. Cycle Time... 34

2.12.4. Diagram Yamazumi... 35 2.13. Penerapan Keseimbangan Lintasan Produksi... 36 2.14. Metode Pengukuran Waktu(Methods Time Measurement) 36 2.14.1. Gerakan-gerakan dasar pada pengukuran waktu... 38 BAB III Metodologi Penelitian... 46 3.1 Penelitian Pendahuluan... 46 3.2 Identifikasi Masalah... 47 3.3 Studi Pustaka... 47 3.4 Tujuan Penelitian... 47 3.5 Pengumpulan Data... 48 3.6 Pengolahan Data... 49 3.7 Analisa Hasil... 51 3.8 Kesimpulan dan Saran... 51 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA... 53 4.1 Pengumpulan data sekunder... 53 4.1.1. Sejarah Perusahaan... 53 4.1.2. Struktur Organisasi... 54 4.1.3. Proses Produksi Di PT Pratama Abadi Industri... 55 4.2 Sistem Produksi Sepatu... 60 4.2.1. Proses Flow Chart... 61 4.2.2. Komponen-komponen Upper... 63 4.2.3. Proses Pembuatan Upper... 64 4.2.4. Data Downtime... 68

4.2.5. Data Defect/Cacat... 70 4.3 Urutan Pembuatan Line Balancing... 72 4.3.1. Pre-Determinant Line Balancing... 72 4.3.2. Perhitungan Line Balancing... 78 4.4 Pengukuran dan Pengolahan data waktu proses CC... 83 4.4.1. Pengujian Keseragaman Data... 87 4.4.2. Pengujian Kecukupan Data... 91 4.5 Faktor Penyesuaian dan Faktor Kelonggaran... 92 4.5.1. Penentuan Faktor Penyesuaian Cara Westinghouse... 92 4.5.2. Penentuan Faktor Kelonggaran... 93 4.6 Pengukuran Line Balancing dengan Metode Analitik... 95 4.6.1. Hasil Pengukuran kembali Line Balancing... 95 4.6.2. Perhitungan untuk Line Balancing... 96 4.6.3. Layout Dan Grafik Yamazumi... 98 4.7 Aliran Kanban... 72 4.8 Perhitungan jumlah WIP... 74 4.9 Persentase Perbaikan WIP... 76 BAB V HASIL DAN ANALISIS... 79 5.1 Hasil Perhitungan Line Balancing Pada Bagian Sewing... 101 5.1.1. Hasil Setelah Di lakukan Penyeimbangan Produksi.. 102 5.1.2. Perbandingan Bottleneck... 103 5.1.3. Hasil Layout Untuk Lintasan Produksi Line Sewing. 103 5.2 Analisis... 104

5.2.1. Analisa Penanggulangan Ketidakseimbangan... 105 5.2.2. Analisa Penghematan Biaya... 106 5.3 Perbandingan Metode Line Balancing.... 107 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN... 108 6.1 Kesimpulan... 108 6.2 Saran... 109 DAFTAR PUSTAKA... 111 LAMPIRAN... 112

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Nilai k untuk Berbagai Tingkat Kepercayaan... 18 Tabel 2.2. Perfomance Rating dengan Westinghouse System s Rating. 22 Tabel 2.3. Besarnya Allowance Berdasarkan Faktor yang berpengaruh 55 Tabel 2.4. Besarnya Allowance Berdasarkan Faktor yang berpengaruh 27 Tabel 2.5. Tabel Mengangkut (move)... 40 Tabel 2.6. Tabel Memutar (turn)... 40 Tabel 2.7. Tabel Menekan (appy pressure)... 41 Tabel 2.8. Tabel Memegang (grasp)... 41 Tabel 2.9. Tabel Mengarahkan (position)... 42 Tabel 2.10. Tabel Melepas (release)... 43 Tabel 2.11. Tabel Melepas Rakit (disengage)... 43 Tabel 2.12. Tabel Gerakan Mata (eye times)... 44 Tabel 2.13. Tabel Gerakan Anggota Badan,Kaki,dan Telapak kaki... 45 Tabel 4.1. Proses-proses kerja pada line sewing... 58 Tabel 4.2. Komponen Sepatu... 63 Tabel 4.3. Proses-proses pada Prefit... 65 Tabel 4.4. Jenis-jenis Jahitan... 66 Tabel 4.5. Jenis-jenis Benang dan Jarum... 67 Tabel 4.6. Jenis-jenis Mesin Jahit... 67 Tabel 4.7. Down Time Status 19 mei 2011 17 Jun 2011... 69 Tabel 4.8. Defect Status 19 mei 17 Jun 2011... 71

Tabel 4.9. Tabel Line Balancing... 75 Tabel 4.10. Kebutuhan Mesin... 77 Tabel 4.11. Tabel Line Balancing... 79 Tabel 4.13. Waktu Siklus Proses Computer Stiching... 85 Tabel 4.14. Tabel Line Balancing... 95 Tabel 5.1. Perbandingan Jumlah WIP... 103 Tabel 5.2. Perbandingan Pengukuran Line Balancing... 107

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Langkah-langkah Sistematis Pembuatan Peta Proses Produk.. 29 Gambar 3.1. Diagram Alir Metodologi Penelitian... 52 Gambar 4.1. Sistem Produksi... 60 Gambar 4.2. Pengemasan Sepatu... 61 Gambar 4.3. Lembar PFC... 63 Gambar 4.4. Aliran Proses Pembuatan Upper... 68 Gambar 4.5 Observasi Lapangan... 73 Gambar 4.6. Dititiser area... 73 Gambar 4.7. Input Data Handling... 74 Gambar 4.8. Layout Line Balancing... 77 Gambar 4.9. Grafik Cycle Time dan Grafik Yamazumi... 78 Gambar 4.10. Grafik Cycle Time dan Grafik Yamazumi... 81 Gambar 4.11. Layout Line Balancing... 81 Gambar 4.12. Pallet Computer Stiching... 82 Gambar 4.13. PFC Komponen Upper... 84 Gambar 4.14. Standarisasi Bentuk Pola... 84 Gambar 4.15. Peta Kendali Proses Comput(Pola G2)... 89 Gambar 4.16. Peta Kendali Proses Comput (Pola G5)... 90 Gambar 4.17. Peta Kendali Proses Comput (Pola G7)... 90 Gambar 4.18. Peta Kendali Proses Comput (Pola G8)... 90 Gambar 4.19. Layout... 99

Gambar 4.20. Grafik Cycle Time dan Yamazumi... 99 Gambar 5.1. Grafik Cycle Time... 101 Gambar 5.2. Grafik Cycle Time... 102 Gambar 5.3. Hasil Layout... 103 Gambar 5.4. Gambar Pallet... 105 Gambar 5.5. Diagram Fishbone... 106

DAFTAR LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Lean Enterprise PT.PAI... 107 2. Fhoto Line Sewing Perakitan Upper Sepatu NIKE... 108