MINIMASI WASTE PADA PT. PETROKIMIA KAYAKU MENGGUNAKAN ANALISIS LEAN MANUFACTURING

dokumen-dokumen yang mirip
IDENTIFIKASI PENYEBAB KETERLAMBATAN WAKTU PERBAIKAN MESIN PRODUKSI DENGAN VALUE STREAM MAPPING DI PERUSAHAAN PENGOLAHAN SUSU

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI STASIUN ASSEMBLY DI PT. MEGA ANDALAN KALASAN

RANCANGAN SISTEM KANBAN UNTUK MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES PADA PROSES PRODUKSI DI PT. CENTRAL WINDU SEJATI

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI WASTE PADA PROSES VULKANISIR BAN DI PT. PUTRA SEJAHTERA MANDIRI

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI TIME WASTE PADA PROSES PRODUKSI DI PT. APINDOWAJA AMPUH PERSADA TUGAS SARJANA

Analisis Aliran Proses Produksi Dengan Menggunakan Pendekatan Lean Manufacturing Di PT. Charoen Pokphand Indonesia

Mulai. Studi Pendahuluan. Perumusan Masalah. Penetapan Tujuan. Pemilihan Variable. Pengumpulan Data. Menggambarkan Process Activity Mapping

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh

ANALISIS LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI WASTE PADA PROSES PRODUKSI PRODUK KIPAS ANGIN DI PT. NEO NATIONAL MUHAMMAD IKHSAN NIM.

BAB I PENDAHULUAN. Dasar pemikiran dari lean thinking adalah berusaha menghilangkan waste

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ANALISIS PEMBOROSAN untuk REDUKSI LEAD TIME PRODUK NGR dengan DIAGRAM PARETO dan VALUE STREAM MAPPING (Studi Kasus di PT.

PERANCANGAN PERBAIKAN SISTEM SUPPLY CHAIN DENGAN LEAN MANUFACTURING PADA PT. CAKRA COMPACT ALUMINIUM INDUSTRIAL TUGAS SARJANA.

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. menjadi jasa atau barang. Manufacturing adalah proses produksi untuk

STUDI KELAYAKAN USAHA KECIL RITEL BAKPIA 29

PENGURANGAN WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA PASURUAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

DAFTAR ISI... HALAMAN JUDUL... SURAT PERNYATAAN... SURAT KETERANGAN PENELITIAN... LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI...

IDENTIFIKASI DAN PENGURANGAN WASTE DAN NON VALUE ADDED ACTIVITY DENGAN PENDEKATAN LEAN THINKING DI PT. SRIWIJAYA AIR DISTRICT SURABAYA

TUGAS SARJANA Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik. Oleh DWI INDRIYANI

BAB I PENDAHULUAN. Persaingan yang sangat pesat di sektor industri pada saat ini menuntut setiap

TUGAS AKHIR PENERAPAN METODE LEAN SIGMA UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA QUALITY, COST DAN DELIVERY PRODUK SUNVISOR ASSY DI PT. APM ARMADA AUTOPARTS

F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N

PENGEMBANGAN MODEL DISTRIBUSI LOGISTIK BANTUAN DENGAN PEMERATAAN TINGKAT PEMENUHAN DI SETIAP TITIK PERMINTAAN

BAB V HASIL DAN ANALISIS

ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha

Implementasi Lean Manufacturing untuk Identifikasi Waste pada Bagian Wrapping di PT. X Medan

ANALISIS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PRODUK DENGAN VALUE STREAM MAPPING DI PT YPTI SKRIPSI

IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT ISTANA TIARA SURABAYA SKRIPSI

Maya Anestasia, 2 Pratya Poeri, 3 Mira Rahayu 1, 2,3 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University

KATA PENGANTAR. berkenan memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat ANALISA PENERAPAN KONSEP LEAN THINKING

ANALISIS PENINGKATAN WAKTU PRODUKTIF PEKERJA WANITA DI SINGLE PRODUCTION UNIT 30, SKM OASIS, SECONDARY PRODUCTION, PT. DJARUM

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... SURAT PERNYATAAN... LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI... HALAMAN PERSEMBAHAN... MOTTO...

KATA PENGANTAR. persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Teknik Industri pada Fakultas

BAB I PENDAHULUAN. Toyota production system (TPS) sangat populer di dunia perindustrian.

Qolli Kusuma, 2 Pratya Poeri Suryadhini, 3 Mira Rahayu 1, 2, 3

EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASI UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

PENGENDALIAN KUALITAS ROTI DENGAN METODE SEVEN STEPS MENGGUNAKAN OLD DAN NEW SEVEN TOOLS DI BERLY BAKERY

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PARSIAL TENAGA KERJA MELALUI IMPLEMENTASI PERBAIKAN METODE KERJA DENGAN PENDEKATAN WISH PROGRAMME

DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING di PT. BINTANG PERSADA SATELIT

Tabel I. 1 Data Pengiriman CV.ASJ kepada PT.A. Tanggal Keterlambatan Pengiriman

BAB I PENDAHULUAN. berperan sebagai penghasil nilai (value creator), baik industri manufaktur maupun

BAB I PENDAHULUAN. dari sudut pandang konsumen oleh karena itu perlu dieliminasi. Didalam lean

BAB V ANALISIS HASIL. material dalam sistem secara keseluruhan. Value stream mapping yang

USULAN SISTEM PENJADWALAN PRODUKSI PLANT 1 DAN PLANT 2 DI PT X

USULAN PERBAIKAN ALIRAN PROSES PRODUKSI UNTUK MINIMASI MAKESPAN DAN PERANCANGAN METODE PENERIMAAN DAN PENOLAKAN ORDER

PERBAIKAN METODE KERJA DENGAN PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS DI INDUSTRI KECIL MENENGAH RIMBA SUKSES ART STONE

repository.unisba.ac.id DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN I-1

BAB I PENDAHULUAN I.1

I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Bandeng (Chanos chanos) merupakan ikan air payau yang menjadi

TUGAS AKHIR PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE PRODUK GRANIT DI DIVISI PRODUKSI PADA PT. IMPERO GRANITO UTAMA

repository.unisba.ac.id

RANCANGAN PERBAIKAN PROSES PRODUKSI MAIN SHAFT DENGAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DI PT APINDOWAJA AMPUH PERSADA

BAB I PENDAHULUAN. kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan

TUGAS AKHIR PENDEKATAN METODE LEAN SIX SIGMA UNTUK MENGANALISIS WASTE PADA BATIK PRINTING DI PUSPA KENCANA LAWEYAN

PERENCANAAN PERSEDIAAN BAHAN KAIN SERAGAM SEKOLAH DI TOKO TEKSTIL BUDIONO 2

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I - 1

repository.unisba.ac.id DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PERNYATAAN

PENGUKURAN PRODUKTIVITAS PT. SALAMA NUSANTARA DENGAN METODE AMERICAN PRODUCTIVITY CENTER (APC)

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE DI PT. HILON SURABAYA SKRIPSI. Oleh : SABTA ADI KUSUMA

PERBAIKAN KERJA PROSES PEMBUATAN TAS KULIT DENGAN PENDEKATAN PROGRAM WORK IMPROVEMENT FOR SAFE HOME (WISH)

BAB 1 PENDAHULUAN. harulah memiliki keunggulan kompetitif yang dapat di capai dengan

BAB I PENDAHULUAN. performansinya secara terus menerus melalui peningkatan produktivitas. Lean

PENGUKURAN PRODUKTIVITAS DI PT.X MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

BAB I PENDAHULUAN. saja yang dapat meningkatkan nilai tambah produk (value added), mengurangi

ANALISIS PEKERJAAN DAN PENETAPAN STANDAR WAKTU DIVISI PERAWATAN DI CV. DINO HOLZEN ABADI

STRATEGI PENJUALAN PRODUK BAKPIA 29 MENGGUNAKAN DIAGRAM KEPUTUSAN DAN LINEAR PROGRAMMING

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PERBAIKAN PROSES SET-UP DENGAN METODE SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES (SMED) PADA PROSES PEMBUATAN BOLU

ANALISIS PENERAPAN LEAN THINKING UNTUK MENGURANGI WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DI PT. SIERAD PRODUCE SIDOARJO SKRIPSI

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN JASA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SERVQUAL DI LOTTE MART SEMARANG

PERBAIKAN TATA LETAK GUDANG BAHAN BAKU DAN ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU DI PT. MACANAN JAYA CEMERLANG

D E P A R T E M E N T E K N I K I N D U S T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2016

BAB I PENDAHULUAN. fashion. Mulai dari bakal kain, tas batik, daster, dress, rompi, dan kemeja

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PENGATURAN ULANG TATA LETAK TEMPAT KERJA PERUSAHAAN YUNGKI EDUTOYS DENGAN PENDEKATAN ERGONOMI

BAB 3 METODELOGI PENELITIAN

KEBIJAKAN RENCANA PRODUKSI DAN PEMBELIAN BAHAN BAKU VENEER DI UD. SEJATI PLYWOOD

PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI MENGGUNAKAN SIMULASI DI UKM AGUNG ROTI

PERBAIKAN PROSES PRODUKSI UNTUK MENGURANGI PRODUK CACAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE LEAN SIX SIGMA PADA PT MAHAKARYA JAYA SINERGI

USULAN TATA LETAK LANTAI PRODUKSI BARU GUNA MEMAKSIMUMKAN KAPASITAS DI PT. X

ANALISIS BIOMEKANIKA DAN PERBAIKAN POSTUR KERJA PADA PENGOPERASIAN MESIN PENGAMPLAS DI UKM CHUMPLUNG ADJI

BAB I PENDAHULUAN. Kepuasan konsumen merupakan faktor yang sangat penting untuk

Transkripsi:

MINIMASI WASTE PADA PT. PETROKIMIA KAYAKU MENGGUNAKAN ANALISIS LEAN MANUFACTURING TUGAS AKHIR Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Teknik Industri STEFANUS ANJASMORO PRIHANTOKO 11 06 06455 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2015

ii

iii

iv

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kuasa-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat kesarjanaan pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini, tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Tuhan Yesus Kristus 2. Dr. A. Teguh Siswantoro selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Unversitas Atma Jaya Yogyakarta. 3. V. Ariyono, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 4. Ag. Gatot Bintoro, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan pengarahan, saran, serta motivasi selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini. 5. Slamet Setio Wigati, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberi pengarahan, saran, dan motivasi untuk penyelesaian Tugas Akhir ini. 6. Segenap dosen Fakultas Teknologi Industri yang telah mendidik serta berbagi ilmu selama penulis berada di bangku perkuliahan. 7. Kedua Orang Tua dan Keluarga yang selalu mendoakan, memberi semangat dan nasihat kepada penulis. 8. Sally F. A. yang senantiasa mendoakan, memberikan masukan, dukungan dan menjadi penyemangat yang hebat bagi penulis terutama dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini. 9. Sahabat-sahabat terbaik: Yoshana Perphanie, Culai and friends, Arrosy, Keluarga KKN Kelompok Singkil, Oktavina, dan Rika Cynthia. Terimakasih atas doa, keceriaan, kebersamaan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis. 10. Seluruh teman-teman seperjuangan terhebat dari Teknik Industri angkatan 2011 yang telah memberikan saran dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. v

11. Keluarga besar laboratorium Sistem Produksi: Ibu Deny Ratna Yuniartha, S.T., M.T., Mas Dar, dan segenap Asisten Dosen Perancangan Sistem Terpadu semester genap T.A. 2014/2015 (Leo, Lia, Louise, Nindi, dan Khrisna) yang telah memberikan doa dan motivasi untuk penyelesaian Tugas Akhir ini. 12. Bapak Edi Winarno, Bapak Matheus Firman Basuki, Bapak Dhanu, Bapak Arif, Bapak Himawan Firdaus, para staff dan THL divisi Produksi Unit Cair, para staff dan THL divisi CANDAL Material dan Gudang, dan seluruh keluarga besar PT. Petrokima Kayaku Gresik. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima demi hasil yang lebih baik lagi. Yogyakarta, 4 Juni 2015 Stefanus Anjasmoro Prihantoko vi

DAFTAR ISI BAB JUDUL HAL HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN PERNYATAAN ORIGINALITAS HALAMAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR INTISARI i ii iii iv v vii ix x xi 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Perumusan Masalah 2 1.3. Tujuan Penelitian 3 1.4. Batasan Masalah 3 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka 4 2.2. Konsep Dasar Lean Manufacturing 6 2.3. Jenis-jenis Waste 7 2.4. Metode yang Digunakan dalam Lean Manufacturing 9 2.5. Diagram Sebab Akibat (Fishbone Diagram) 19 2.6. Uji Keseragaman Data 21 2.7. Uji Kecukupan Data 22 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Tahap Awal Penelitian 24 3.2. Pengumpulan Data 24 3.3. Tahap Pengolahan Data 25 3.4. Tahap Analisis dan Evaluasi 28 3.5. Tahap Akhir Penelitian 28 vii

4 PROFIL PERUSAHAAN DAN DATA 4.1. Profil Perusahaan 30 4.2. Organisasi dan Manajemen 31 4.3. Proses Bisnis Perusahaan 36 4.4. Proses Produksi 45 4.5. Data Waktu Siklus Proses Produksi Unit Cair pada Produk KANON 400 EC 100 ml 49 4.6. Data Uptime dan Jumlah Operator Stasiun Kerja 52 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 5.1. Penentuan Model Line 53 5.2. Penentuan Value Stream Manager 53 5.3. Pembentukan Diagram SIPOC 53 5.4. Uji Keseragaman Data 54 5.5. Uji Kecukupan Data 56 5.6. Perhitungan Waktu Standar 57 5.7. Pembuatan Peta Door-to-door Flow 60 5.8. Pembuatan Current State Map 60 5.9. Perhitungan Takt Time 65 5.10. Identifikasi Pemborosan (Waste) 68 5.11. Analisis Penyebab Timbulnya Waste 71 5.12. Usulan Rekomendasi Perbaikan 78 5.13. Future State Map 83 5.14. Analisis dan Evaluasi 86 6 PENUTUP 6.1. Kesimpulan 89 6.2. Saran 90 DAFTAR PUSTAKA 89 LAMPIRAN 93 viii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Lambang-Lambang yang Digunakan pada Peta Kategori Proses 15 Tabel 2.2. Lambang-Lambang yang Melengkapi Peta Keseluruhan 17 Tabel 4.1. Jam Kerja Non Shift 34 Tabel 4.2. Jam Kerja Shift 35 Tabel 4.3. Waktu Siklus Proses Filling 50 Tabel 4.4. Waktu Siklus Proses Capping 50 Tabel 4.5. Waktu Siklus Proses Sealer Press 50 Tabel 4.6. Waktu Siklus Proses Botling Capping 51 Tabel 4.7. Waktu Siklus Proses Labelling 51 Tabel 4.8. Waktu Siklus Proses Inkjet Print 51 Tabel 4.9. Waktu Siklus Proses Boxing 52 Tabel 4.10. Uptime dan Jumlah Operator Stasiun Kerja 52 Tabel 5.1. Hasil Uji Keseragaman Data Waktu Proses Filling 56 Tabel 5.2. Waktu Siklus Proses Capping 57 Tabel 5.3. Faktor Penyesuaian (cara Westing House) pada Proses Capping 57 Tabel 5.4. Allowance Pekerja Stasiun Kerja Botling Capping 58 Tabel 5.5. Tabel Hasil Uji Keseragaman Data, Uji Kecukupan Data, dan Perhitungan Waktu Standar tiap Stasiun Kerja 59 Tabel 5.6. Pengelompokan VA dan NVA 63 Tabel 5.7. Perbandingan C/T dan Takt Time 68 Tabel 5.8. Perbandingan Jumlah Operator dan Mesin Sebelum dan Sesudah Analisis Perbaikan 78 Tabel 5.9. Perbandingan C/T Awal dan Takt Time Setelah Perbaikan 79 Tabel 5.10. Contoh Kartu Laporan Pemeliharaan 81 Tabel 5.11. Contoh Kartu Laporan Perbaikan 81 Tabel 5.12. Perbedaan Value Added Time dan Non Value Added Time antara Current State Map dengan Future State Map 87 ix

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1. Flowchart Tahapan Penelitian... 29 Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Petrokimia Kayaku... 33 Gambar 4.2. Aliran Proses Produksi Unit Cair... 45 Gambar 4.3. Flowchart produksi KANON 400 EC 100 ml... 48 Gambar 4.4. Denah Tata Letak Unit Kerja Produksi Cair... 49 Gambar 5.1. Diagram SIPOC... 54 Gambar 5.2. Peta Door-to-door Flow Proses Filling dan Proses Capping 60 Gambar 5.3. Current State Map... 62 Gambar 5.4. Perbandingan VA dan NVA... 65 Gambar 5.5. Diagram Fishbone Waste Motion... 71 Gambar 5.6. Diagram Fishbone Waste Defect pada Stasiun Filling... 72 Gambar 5.7. Diagram Fishbone Waste Defect pada Stasiun Capping... 73 Gambar 5.8. Diagram Fishbone Waste Defect pada Stasiun Sealer Press... 74 Gambar 5.9. Diagram Fishbone Waste Defect pada Stasiun Labelling... 75 Gambar 5.10. Diagram Fishbone Waste Waiting... 76 Gambar 5.11. Diagram Fishbone Waste Over Processing... 77 Gambar 5.12. Future State Map... 85 x

INTISARI Sebagai produsen produk pestisida, PT. Petrokimia Kayaku berusaha untuk selalu meningkatkan keunggulan kompetitif agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Dari hasil pengamatan masih ditemui aktivitas yang tidak bernilai tambah atau pemborosan pada aliran proses produksi. Salah satu cara untuk meningkatkan keunggulan adalah dengan cara minimasi pemborosan (waste). Minimasi waste merupakan hal yang penting untuk mendapatkan value stream yang baik. Produktivitas yang meningkat mengarah pada operasi yang lebih baik, yang membantu menentukan waste dan problem kualitas di dalam sistem. Konsep lean manufacturing merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk membangun sistem produksi yang berfokus pada proses dan disiplin tinggi dengan satu tujuan yakni meminimalkan konsumsi sumber daya yang tidak memberi nilai tambah bagi produk. Penelitian ini menggunakan salah satu tools dalam konsep lean yaitu value stream mapping (VSM) yang bertujuan menggambarkan aliran produk mulai dari masuknya bahan baku hingga produk jadi. Hasil analisis yang diperoleh nantinya dapat digunakan perusahaan untuk mengeliminasi waste dan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah selama proses produksi. Dari hasil analisis identifikasi waste pada current state map didapatkan waste pada proses produksi KANON 400 EC 100 ml, yaitu motion (gerakan yang tidak perlu), defect (produk cacat), waiting (menunggu), dan over processing (proses berlebih). Rancangan perbaikan pada future state map berdasarkan hasil rekomendasi perbaikan analisis penyebab timbulnya waste dengan menggunakan fishbone diagram mampu menurunkan lead time produksi saat ini (current state map) dari 132,71 menit menjadi 130,77 menit. Usulan perbaikan pada lantai produksi berdampak pada pengurangan waktu sebesar 1,94 menit, sehingga perusahaan dapat memproduksi dengan lebih cepat dan keterlambatan penyerahan produk dapat dihilangkan atau dikurangi. Kata kunci : Waste, Lean Manufaturing, Value Stream Mapping, Current State Map, Future State Mapping, Fishbone Diagram xi