PT. BRAJA MUKTICAKRA THE PRECISION'S VALUE

dokumen-dokumen yang mirip
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB V ANALISA PEMBAHASAN

BAB 4 PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

JUDUL : GKM PERKASA MENURUNKAN KONSUMSI PEMAKAIAN LISTRIK PADA PJU KAWASAN INDUSTRI KRAKATAU I CILEGON PROFIL GKM PERKASA PT KIEC

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V ANALISA HASIL 5.1 ANALISA KONDISI YANG ADA. Untuk menemukan suatu masalah yang mempengaruhi afkir label pada produk

BAB V HASIL DAN ANALISA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

PROFIL PERUSAHAAN KEGIATAN CIRCLE CIRCLE DIBENTUK PERIODE JUMLAH THEMA UMUR RATA-RATA JUMLAH PERTEMUAN JAM PERTEMUAN KEHADIRAN RATA-RATA

BAB V ANALISA PEMBAHASAN

BAB III METODE PENELITIAN

Pengembangan Sistem & Produktivitas

Sumber : PQM Consultant QC Tools Workshop module.

BAB V HASIL DAN ANALISA

GKM DERING. Pemanfaatan ROUTER DIAL NUMBER Guna Efisiensi Biaya Pemakaian Telepon di Hotel The ROYALE KRAKATAU

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

MATERI VIII LANGKAH PEMECAHAN MASALAH. By : Moch. Zen S. Hadi, ST Communication Digital Lab.

UPAYA PENURUNAN KEJADIAN KEHILANGAN GELAS BERUKURAN SEDANG MELALUI PENERAPAN METODE QUALITY CONTROL CIRCLE (QCC) DI UNIT GIZI, RS ABC, JAKARTA

Bab I Pendahuluan. Support. Webbing QC Sewing. Gambar I.1 Skema alur proses produksi tas di PT. Eksonindo Multi Product Industry

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

BAB V HASIL DAN ANALISA

BAB 2 LANDASAN TEORI

: DINAR W KRA. (Delivery Investment to a New Arrival Result Wisma Krakatau)

BAB V ANALISA PEMECAHAN MASALAH

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

8 Step Aktivitas QCC. Oleh: Toyota Indonesia Institute

BAB V ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

BAB 4 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

THE ROYALE KRAKATAU. Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos GKM - Hotel

Pendahuluan. I.1 Latar belakang

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB V HASIL DAN ANALISA

Merencanakan Tindakan Perbaikan. Menentukan Faktor Dominan. Analisa Sebab Akibat (Fish Bond) Menentukan Masalah / Tema & Penetapan Target

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

PT. Pacific Lubritama Indonesia SAFETY PLAN

BAB IV PEMBUATAN SIMULASI MESIN PRES SIL OLI

BAB I PENDAHULUAN. elektronik dengan menggunakan tiga jenis mesin injeksi. Dua tahun

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

DESKRIPSI DETAIL AKTIVITAS HARIAN

BAB V ANALISA. pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB III METODE PENELITIAN

TUTORIAL PENGGUNAAN APLIKASI VIDEO CONFERENCE CISCO WEBEX

Sistem Pengelolaan Kearsipan Dokumen Proyek Perencanaan Perawatan Melalui Komputerisasi

Rahmat Hidayattullah, Gunawarman Hartono

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB 4 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

BAB V ANALISA HASIL. sebelumnya menggunakan metode OEE maka dapat disimpulkan bahwa hasil

BAB 4 HASIL dan ANALISIS PENELITIAN

KRAKATAU STEEL BUILDING MANAGEMENT DINAS OPERASIONAL TEHNIK (DOT) JAKARTA. SUMBANG SARAN Saprudin JUDUL: MEMBUAT KOTAK MATRIAL DI UNIT A H U

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab 3 Metodologi Pemecahan Masalah

BAB V ANALISIS. Total Waktu (menit)

BAB V ANALISA HASIL. tersebut dengan menggunakan semua tools yang ada di New Seven Tools

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Alat Pengukur Level Air

Optimalisasi Implementasi Employee Opinion Survey melalui portal intranet PT KIEC

BAB V ANALISA HASIL. 5.1 Analisa Hasil Pengolahan Data Analisa Histogram. Apabila dilihat dari hasil pengolahan data, berdasarkan histogram

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. menerapkan Pengontrolan Dan Monitoring Ruang Kelas Dengan Menggunakan

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

PT.KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON.

Continuous Improvement Culture

MANUAL BOOK BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN

Trainer Agri Group Tier-2

Kesinambungan Daya Saing Dan Tanggung Jawab Perusahaan - SCORE - Presentasi hasil implementasi modul 1 (kerja sama di tempat kerja)

BAB V ANALISA PEMBAHASAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

BAB V ANALISA PEMECAHAN MASALAH

BAB V HASIL DAN ANALISA

BAB III ANALISIS SISTEM. dan juga merupakan langkah persiapan menuju ke tahap perancangan

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

MELAKUKAN INSTALASI UNTUK KONEKSI INTERNET

Tire Pressure Monitoring System INDOTPMS

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN EVALUASI

ANALISIS DEFECT RATE PENGELASAN DAN PENANGGULANGANNYA DENGAN METODE SIX SIGMA DAN FMEA DI PT PROFAB INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN. tepat waktu dan pelayanan yang lebih baik dari pada persaingnya. Selain itu

BAB IV HASIL DAN PENGUMPULAN DATA : MENURUNKAN RATIO NG. HURT ON HEAD DI MESIN COLD FORGING 1

Mengeset IP Address Switch DLINK DES 3526 Oleh Happy Chandraleka (a.k.a. ÇäkrabiRâwÄ)

BAB V ANALISA HASIL. 5.1 Analisa Diagram Sebab Akibat. Setelah penulis melakukan observasi ke lapangan serta wawancara secara

AKTIFITAS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI KEGIATAN PERAWATAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB I PENDAHULUAN. karena merupakan sektor industri yang menghasilkan energi. Jenis jenis usaha

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hospital Public Training Schedule

LAMPIRAN 1. Kuesioner. Nama : Felicia Maria Cynthia Damayanti NIM : Universitas : Binus University. Nama : Meita Triyasha Sari

BAB III METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

BAB V ANALISA HASIL. 76

BAB V HASIL DAN ANALISA

Transkripsi:

QCC LINK

RISALAH QCC LINK NAMA PERUSAHAAN : PT BRAJA MUKTI CAKRA ALAMAT : JL. BRAJA MUKTI CAKRA NO.3B BEKASI UTARA 17124 NAMA CIRCLE : LINK TANGGAL DIBENTUK : Feb 2013 THEMA BANYAK PERTEMUAN : PRODUCTION MONITORING SYSTEM : 7 KALI PRESENTASI KEHADIRAN : 95 %

TEAM QCC LINK DIVISI / DEPT : MAINTENACE-PRODUCTION & INFORMATION TECHNOLOGY NAMA CIRCLE : LINK TANGGAL DIBENTUK : Feb 2013 FACILITATOR : ROBYANDI CIRCLE LEADER SEKRETARIS CIRCLE ANGGOTA : WIJI PURWANTO : KUSIKA YANTO PUTRA : ASEP KHOIRUDIN : NURDIN PRASETYO : ASEP SYAFEI

PDCA No Langkah kegiatan FEBRUARI 2013 MARET 2013 APRIL 2013 MEI 2013 JUNI 2013 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Menentukan thema 2 Menentukan target P 3 Analisa kondisi yang ada 4 Analisa sebab akibat 5 Rencana penanggulangan D 6 Penanggulangan C 7 Evaluasi hasil A 8 Standarisasi & Tindak lanjut

Frekuensi Downtime (jam) % Commulative PT. BRAJA MUKTICAKRA 1. MENENTUKAN TEMA 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - Pareto Downtime MTC (Mesin) ENG (setting) QC (cek QC) PPIC (casting) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Downtime Downtime terbanyak periode Feb 2012 s/d. Jan 2013 adalah akibat perbaikan mesin, tema yang diambil Production Monitoring System Maintenance

2. MENENTUKAN TARGET NO FAKTOR DESKRIPSI 1 METHODE 2 MATERIAL 3 MECHINE Hemat waktu info ke MTC dan input data WR manual system menjadi real time system Lampu alarm perlu waktu dan perawatan cukup rumit dengan Tablet yang lebih simple Merubah lampu alarm saklar manual dengan Porduction Monitoring System dengan TAB SEBELUM QCC SESUDAH QCC % 20 14 30% 15 5 67% 2 1 50% 4 ENVIRONMENT Dengan menghemat instalasi lampu & kabel maka lebih safety 7 0 100% Target kami adalah Menurunkan waktu penyampaian informasi Produksi ke MTC sebesar 30% 20 10 0 METHODE MATERIAL MECHINE ENVIRONMENT SEBELUM QCC 20 15 2 7 SESUDAH QCC 14 5 1 0 % 30% 67% 50% 100% Time Start: mid of June 2013 Note: point 1,2,3 satuan menit, point 4 satuan unit

3. ANALISA KONDISI YANG ADA Lampu alarm tidak langsung mengindikasikan line yang bermasalah, sebab 1 lampu untuk 2-5 line Jika terjadi masalah di satu line (mis Line 19. Pres Plate) harus menuju line yang lain (mis. Line 8. Hub1) untuk menyalakan lampu alarm Lost time: Untuk mengetahui line yang bermasalah Teknisi Maintenace harus menanyakan kepada operator terdekat dengan lampu alarm yang menyala, tidak langsung menuju line bermasalah Line Proses Posisi line proses dengan office yang cukup jauh sehingga informasi tidak langsung bisa diterima oleh petugas maintenace Office R. MTC Posisi lampu yang tinggi dan menggunakan kabel yang panjang, maka membutuhkan waktu cukup lama untuk instalasi dan pembersihan (lebih dari 15 /unit)

4. ANALISA SEBAB AKIBAT MAN MACHINE penambahan manpower MTC pengecekan apabila line bertambah Man power yang ada sudah mendapat jobdesk pada line tertentu Delay menerima informasi Operator MTC harus bertanya pada operator terdekat (dengan lampu) sebelum menuju line yang bermasalah METHOD Delay input WR karena tidak realtime 1 manpower MTC hanya meng-cover beberapa line Input trouble data mesin terhambat MATERIAL Input WR hanya bisa dilakukan pada PC oleh admin di office Jumlah lampu alarm tidak sesuai line 1 lampu alarm untuk beberapa line proses Lampu status Alarm tampak kurang jelas Hanya satu warna merah, status kurang jelas (stop/ waiting/repair) ENVIRONMENT perawatan lampu cukup sulit membutuhkan tangga dan safety belt Posisi lampu berada di atas (4m) dan instalasi kabel dan air compressor DELAY PENERIMAAN INFORMASI TROUBLE MESIN DAN INPUT DATA WR

5. RENCANA PENANGGULANGAN Faktor What Why Where How How Much Who When Masalah Penyebab Tempat Tindakan Harga PIC Waktu MAN penambahan manpower pengecekan apabila line bertambah Man power yang ada sudah mendapat jobdesk pada line tertentu Factory Area Training penggunaan software Production Monitoring System 150.000 (1) Leader line 28-Jun-13 MACHINE Lampu Alarm tampak kurang jelas Hanya satu warna merah, status kurang jelas (stop/ waiting/repair) Line Produksi Disediakan PC Baru+ monitor sebagai Monitoring System di Ruang MTC 5.500.000 (2) Admin MTC 31-Jul-13 METHOD Input trouble mesin terhambat Delay input WR karena tidak realtime Area MTC Dan LINE Produksi Create Software sebagai Production Monitoring System 250.000 (3) Admin MTC, Prd, IT 28-Mar-13 MATERIAL Jumlah lampu alarm tidak sesuai line 1 lampu alarm mewakili beberapa line LINE Produksi Menyediakan TAB untuk diaplikasikan oleh Leader line/ oprator 5.500.000 (4) IT Technical Support 31-Mei-13 ENVIRONMENT perawatan lampu cukup sulit membutuhkan tangga dan safety belt Posisi lampu berada di atas (4m) dan terhalang instalasi kabel dan air compressor LINE Produksi Instalasi jaringan wifi untuk akses internet 1.000.000 (5) Admin Produksi - IT 28-Jun-13 Note: 1.Training software untuk admin monitoring line(3x 3 man hours) rencana sebelum software diimprove 2-pembelian Laptop + LCD 32 di Ruang Maintenace Laptop 2 nd ) 3-pembuatan program (2 man days) 4-( estimasi untuk 5 Tab) 5-Instalasi program di server untuk transfer data (2 man hours)

6. MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN MAN Faktor What Why Where How How Much Who When Masalah Penyebab Tempat Tindakan Harga PIC Waktu penambahan manpower pengecekan apabila line bertambah Man power yang ada sudah mendapat jobdesk pada line tertentu Factory Area Training penggunaan software Production Monitoring System (software selesai) 100.000 (1) Leader line 27-Jun-2013 (100 %) MACHINE Lampu Alarm tampak kurang jelas Terhalang oleh instalasi kabel listrik dan Air Compressor Line Produksi Dipasang VGA (PC menggunakan yang tersedia)+lcd sebagai Production Monitoring System di Ruang MTC 2.450.000 (2) Admin MTC + IT 24-Jul-2013 (100%) METHODE Input trouble mesin terhambat Delay input WR karena tidak realtime Area MTC Dan LINE Produksi Create Software untuk Production Monitoring System 250.000 (3) Admin MTC, Prd, IT 28-Mar-2013 (100%) MATERIAL Jumlah lampu alarm tidak sesuai line 1 lampu alarm mewakili beberapa line LINE Produksi Menyediakan TAB untuk diaplikasikan oleh Leader line/ oprator 5.500.000 (4) IT Technical Support 31-Mei-2013 (100%) ENVIRONMENT perawatan lampu cukup sulit membutuhkan tangga dan safety belt Posisi lampu berada diatas (4m) dan instalasi kabel dan air compressor LINE Produksi Instalasi jaringan wifi untuk akses local intranet 700.000 (5) Admin Produksi - IT 20-Jun-2013 (100%) Note: 1.Training software admin untuk monitoring line (5 x 1 man hours) rencana setelah software diimprove 2-Menambahkan VGA Card PC MTC+ LCD 32 di Ruang Maintenace 3-pembuatan program (2 man days) 4- estimasi untuk pembelian (5 unit TABLET) 5-Instalasi peralatan transfer data (2 man hours)

7. EVALUASI HASIL KEGIATAN WAKTU (menit) No SEBELUM QCC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 Operator line19 menyalakan alarm di Line 8 2 Operator line19 ke meja Leader Line untuk laporan 3 Leader Line ke Ruang MTC, mengisi WR 4 Operator line19 kembali ke Line 19 5 Teknisi MTC ke line 8 matikan alarm 6 Teknisi MTC ke line 19 isi WR (kolom mulai perbaikan) 7 Teknisi MTC melakukan perbaikan mesin sampai selesai 8 Teknisi MTC menuju Ruang MTC dan mengisi WR mencatat hasil perbaikan 9 Teknisi MTC meminta paraf koordinator MTC pada WR 10 Teknisi MTC menyerahkan WR kepada admin MTC 11 Admin MTC input WR dari pelaporan sampai selesai perbaikan 12 Admin maintence membuat report berdasarkan WR secara manual KEGIATAN WAKTU (menit) No SESUDAH QCC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 Operator line19 ke meja Leader Line untuk laporan 2 Leader line meng-click menu Line 19, icon MTC warna merah LCD di ruang Maintence menampilkan icon Line 19 berwarna merah dan suara alarm terdengar dari 3 speaker, admin MTC meng-click icon Line 19 sehingga berubah warna orange Teknisi MTC datang ke Line 19 membawa dan memberikan WR kepada operator line 19 untuk diisi 4 kemudian meng-click icon MTC menjadi warna kuning 5 Teknisi MTC melakukan perbaikan mesin sampai selesai meng-click icon MTC menjadi warna hijau 6 Teknisi MTC menuju Ruang MTC dan mengisi WR mencatat hasil perbaikan 7 Teknisi MTC meminta paraf koordinator MTC pada WR 8 Teknisi MTC menyerahkan WR kepada admin MTC 9 Admin MTC input WR dari pelaporan sampai selesai perbaikan 10 Admin maintence membuat report berdasarkan WR secara Realtime Hasil setelah dibuatkan QCC, ada penghematan 12 step menjadi 10 step dan penghematan waktu 6 menit /downtime

7. EVALUASI HASIL NO ITEM Maanfaat Sesudah Aplikasi QCC Sebelum QCC Sesudah QCC Kualitas pekerjaan menjadi standard, data lebih tepat dan Manual historical Realtime historical 1 Quality akurat 2 Cost 3 Delivery 4 Safety 5 Moral 6 Productivity Efisien waktu penyampain informasi sehingga efisien dalam preventive maintenance, saving cost 61 juta Menggunakan Lampu Alarm (70 juta) Penyampaian report lebih cepat, efektif dan efisien, proses Manual report perbaikan dapat segera dikerjakan delivery tercapai Perawatan Production Monitoring System lebih safety, tidak Alarm Lamp membutuhkan tangga dan safety belt Report realtime, transparan, disiplin pekerjaan meningkat Personal Improvemnet karena karyawan lebih semangat karena merasa lebih mendapat perhatian Berkurangnya downtime, penyelesaian masalah lebih cepat manual info Production Monitoring System (9 juta) Automatic report Production Monitoring System Team Improvement realtime info 7 Environment Dengan meminimalisasi peralatan, maka perawatan mudah, instalasi kabel kabel dan lampu berkurang, ramah lingkungan cabling treatment wifi treatment

STANDARISASI HASIL SEBELUM SESUDAH Report dapat dipantau dari internal dan eksternal BMC dengan berbagai media komunikasi HP, TAB, PC, Laptop, soft skill operator bertambah untuk penggunaan teknologi IT Kami Bmc Team, siap mendukung ISO 9001,16949, 14001, 18001

RENCANA BERIKUT MONITORING STATUS QUALITY CONTROL LINE Okt 13 Nop 13 Des 13 Jan14 No Langkah kegiatan 2 3 4 1 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Menentukan thema 2 Menentukan target 3 Analisa kondisi yang ada 4 Analisa sebab akibat 5 Rencana penanggulangan 6 Penanggulangan 7 Evaluasi hasil 8 Standarisasi & Tindak lanjut