STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI PADA PTP.N II PABRIK RSS TANJUNG MORAWA KEBUN BATANG SERANGAN

dokumen-dokumen yang mirip
STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) UNTUK PENINGKATAN EFESIENSI PRODUKSI DI PT. SINAR SOSRO

ANALISA FAKTOR-FAKTOR SIX BIG LOSSES PADA MESIN CANE CATTER I YANG MEMPENGARUHI EFESIENSI PRODUKSI PADA PABRIK GULA PTPN II SEI SEMAYANG

KARYA AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains Terapan. Oleh TENGKU EMRI FAUZAN

ANALISIS EFEKTIVITAS MESIN HOPPER DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN FMEA PADA PT. KARYA MURNI PERKASA

BAB I PENDAHULUAN. Pada industri manufaktur mesin/peralatan yang telah tersedia dan siap

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

FAISAL EFFENDI SEMBIRING NIM :

D E P A RT E M E N T E K NI K I ND US T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul... i Halaman Pengajuan... ii Halaman Pengesahan... iii Kata Pengantar... iv Daftar Isi... vi Daftar Tabel...

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2016

BAB II KAJIAN LITERATUR...

ANALISIS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PADA TURNTABLE VIBRRATING COMPACTOR GUNA MEMPERBAIKI KINERJA PERUSAHAAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)

BAB III METODE PENELITIAN. ada sekarang secara sistematis dan faktual berdasarkan data-data. penelitian ini meliputi proses

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk BAGERPANG POM SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi. Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

BAB V ANALISA PEMECAHAN MASALAH

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2016

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ANALISIS EFISIENSI PRODUKSI MESIN RING FRAME DENGAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE DI PT INDORAMA SYNTHETICS Tbk

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

ANALISA DAN USULAN PERBAIKAN KUALITAS PRODUK DENGAN METODE TAGUCHI (Studi Kasus Pada PT. Asam Jawa)

1 BAB I PENDAHULUAN. ini disebabkan karena tim perbaikan tidak mendapatkan dengan jelas

BAB V ANALISIS HASIL

TUGAS SARJANA Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Industri. Oleh IVAN HERBETH H. SIBURIAN

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, adalah sebagai berikut :

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2013

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2017

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PRESENTASI SIDANG SKRIPSI. September

Jl. Kaliurang Km 14.4 Sleman, DIY ,2) ABSTRAK

STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE(TPM)PADA MESIN PENGADUKKO-KNEADERDI ANODE GREEN PLANT. PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero) SKRIPSI

STRATEGI PERAWATAN MESIN KAPAL TERHADAP EFEKTIVITAS OPERASIONAL MT. CITRA BINTANG GELADIKARYA. Oleh : SURYA DARMAWAN, ST NIM.

LAPORAN TUGAS AKHIR. Diajukan Guna Melengkapi Sebagai Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Disusun Oleh :

PENINGKATAN EFEKTIFITAS MESIN BLOWING BERDASARKAN EVALUASI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN FMEA PADA INDUSTRI MANUFAKTUR PLASTIK

BAB I PENDAHULUAN. perbaikan. Perbaikan yang diharapkan dapat meningkatkan keutungan bagi

BAB V ANALISA HASIL Analisis Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE)

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Teknologi merupakan komponen penting bagi berkembangnya

BAB III METODELOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Pada bab ini akan diuraikan tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan

TUGAS AKHIR ANALISIS PENGUKURAN PRODUKTIVITAS MESIN CNC DI PT. RAJA PRESISI SUKSES MAKMUR DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)

SKRIPSI ANALISIS PENINGKATAN EFEKTIFITAS MESIN SEWING MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DI PT.

BAB V ANALISA HASIL PERHITUNGAN. Equipment Loss (Jam)

BAB I PENDAHULUAN. kondisi full capacity serta dapat menghasilkan kualitas produk seratus persen.

HASBER F. H. SITANGGANG

BAB IV ANALISIS HASIL PENGOLAHAN DATA

TUGAS SARJANA Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Industri. Oleh: LIBER SIBARANI NIM:

Implementasi Metode Overall Equipment Effectiveness Dalam Menentukan Produktivitas Mesin Rotary Car Dumper

dalam pembahasan sehingga hasil dari pembahasan sesuai dengan tujuan yang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

TUGAS AKHIR ANALISA PENERAPAN TPM UNTUK PERBAIKAN MANAJEMEN PEMELIHARAAN PADA PROSES UNIT MOLDING DENGAN MENGGUNAKAN METODE OEE

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Analisa Total Productive Maintenance pada Mesin Machining Center pada PT. Hitachi Power System Indonesia (HPSI) Dengan Menggunakan Metode

PENINGKATAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI DENGAN METODE ACTIVITY BASED MANAGEMENT (STUDI KASUS PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES)

BAB I PENDAHULUAN. menjaga kondisi mesin/peralatan tersebut agar tidak mengalami kerusakan maka

TUGAS SARJANA Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik. Oleh Ahmad Raya Lubis NIM.

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Penelitian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang

D E P A R T E M E N T E K N I K I N D U S T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

Analisa Kinerja Mesin AMP (Asphalt Mixing Plan) dengan Metode OEE (Overall Equipment Effectiveness) pada PT Dua Putri Kedaton

Evaluasi Efektivitas Mesin Creeper Hammer Mill dengan Pendekatan Total Productive Maintenance (Studi Kasus: Perusahaan Karet Remah di Lampung Selatan)

BAB I PENDAHULUAN. masalah dalam mesin/peralatan produksi, misalnya mesin berhenti secara tiba-tiba,

BAB V ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Analisis Perhitungan Overall Equipmenteffectiveness (OEE).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI

PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS GT 2.1 DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS SKRIPSI

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE DENGAN MENGGUNAKAN METODE TOTAL PRODUCTION RATIO PADA ALUMUNIUM DIE CASTING DI PT SEMPANA JAYA AGUNG

I. PENDAHULUAN. penyebarannya terbanyak di pulau Jawa dan Sumatera, masing-masing 50% dan

BAB I PENDAHULUAN. peragian yang ada di Brew house depart hingga proses packaging PT. MBI. produktivitas yang diinginkan perusahaan dapat tercapai.

Nama : Teguh Windarto NPM : Jurusan : Teknik Industri Pembimbing : Dr.Ir Rakhma Oktavina, MT

PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE GRAPH BASED CONSTRUCTION DAN ALGORITMA CRAFT DI PT.

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

PERANCANGAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE MESIN JUMPING SAW DI PT. RAMA GOMBONG SEJAHTERA

Analisis Overall Equipment Effectiveness dalam Meminimalisasi Six Big Losses pada Area Kiln di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

BAB 3 LANDASAN TEORI

ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PIPA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY BASED COSTING (STUDI KASUS PT. SINAR UTAMA NUSANTARA)

Analisa Kinerja Mesin AMP (Asphalt Mixing Plan) dengan Metode OEE (Overall Equipment Effectiveness) pada PT Dua Putri Kedaton

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

RANCANGAN PERBAIKAN EFEKTIVITAS MESIN SPINNING DENGAN MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN GREY FMEA DI PT XYZ

Total Productive Maintenance (TPM) Sistem Perawatan TIP FTP UB Mas ud Effendi

APLIKASI MCDM UNTUK PENENTUAN PEMASOK DALAM MANAJEMEN RANTAI PASOK DI PT. KURNIA ANEKA GEMILANG TUGAS SARJANA MARINI C. HUTAGAOL NIM.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

PENENTUAN ALTERNATIF OPTIMAL PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN KRITERIA COST BENEFIT RATIO PADA PT. HIGH STEELINDO ERANUSA TUGAS SARJANA

TUGAS SARJANA Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik. Oleh KRISMES SIMANJUNTAK

Nia Budi Puspitasari, Avior Bagas E *) Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudharto, Tembalang, Semarang

DEPARTEMEN TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N

PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PIPA DENGAN PENDEKATAN METODE LEAN SIX SIGMA PADA PT. INVILON SAGITA. TUGAS SARJANA

PENGGUNAAN EXPECTANCY THEORY DALAM UPAYA MENGUKUR MOTIVASI KERJA KARYAWAN DI PT. CAHAYA KAWI ULTRA POLYINTRACO

PENENTUAN UMUR EKONOMIS MESIN SHEETER DENGAN METODE BIAYA TAHUNAN RATA-RATA DI PTPN III GUNUNG PARA TEBING TINGGI.

LEMBAR PENGESAHAN. ANALISA OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS) PADA DEPARTEMEN TELEPHONE CABLE DI PT.SUCACO Tbk (Mesin Scoop TEX5000) TUGAS AKHIR

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN PADA PTPN III PKS RAMBUTAN T.TINGGI

PERANCANGAN PERBAIKAN KUALITAS PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN TAGUCHI S QUALITY LOSS FUNCTION DAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) PADA PT.

Suharjo Jurnal OE, Volume VI, Maret No. 1, 2014

TUGAS AKHIR ANALISA OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PLAN 2A WELDING SECTION STASIUN REAR FRAME ASSY DALAM MENUNJANG KELANCARAN PROSES PRODUKSI

PENERAPAN SEVEN TOOLS DALAM PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK KAYU PADA PT. BUKIT EMAS DHARMA UTAMA LUTFI ABDULLAH

ANALISIS KUALITAS MINYAK GORENG DENGAN MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI QUALITY LOSS FUNCTION DAN FMEA (FAILURE

Penerapan Total Productive Maintenance Pada Mesin Electric Resistance Welding Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness

BAB I PENDAHULUAN. Analisa Peningkatan..., Achmad, Fakultas Teknik 2016

Transkripsi:

STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI PADA PTP.N II PABRIK RSS TANJUNG MORAWA KEBUN BATANG SERANGAN TUGAS SARJANA Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Industri Oleh GANDA PARULIAN SIAHAAN NIM: 080423024 PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK INDUSTRI F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI PADA PTP.N II PABRIK RSS TANJUNG MORAWA KEBUN BATANG SERANGAN TUGAS SARJANA Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Industri Oleh GANDA PARULIAN SIAHAAN NIM: 080423024 Disetujui Oleh : Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II, ( Ir. Danci Sukatendel ) ( Ikhsan Siregar, ST, M.Eng ) PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK INDUSTRI F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YESUS KRISTUS, atas segala berkat dan karunianya sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penulisan Tugas Sarjana ini. Tugas Sarjana ini merupakan salah satu syarat akademis yang harus diselesaikan setiap mahasiswa jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik. Adapun judul tugas sarjana ini adalah Studi Penerapan Total Productive Maintenance (TPM) Untuk Peningkatan Efisiensi Produksi Pada Pabrik RSS PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Batang Serangan. Dalam menyelesaikan Tugas Sarjana ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyelesaiannya. Untuk itu dengan tangan terbuka Penulis menerima saran dan kritikan untuk sempurnanya Tugas sarjana ini. Akhir kata Penulis mengharapkan semoga Tugas Sarjana ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima Kasih UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN PENULIS. Juni 2011

UCAPAN TERIMA KASIH Dalam penulisan Karya Akhir ini Penulis banyak mendapatkan dorongan dan bantuan baik material maupun moril dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan antara lain : 1. Ibu Ir. Khawarita Siregar, MT selaku Ketua Departemen Teknik industri yang membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. 2. Bapak Ir. Danci Sukatendel selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan bimbingan dari awal sampai akhir penelitian dalam penulisan Karya akhir ini. 3. Bapak Ikhsan Siregar, ST.M.Eng. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan bimbingan dari awal sampai akhir penelitian dalam penulisan Karya Akhir ini. 4. Bapak H. Sitanggang, ST. Yang telah meluangkan waktu untuk menerima dan membantu selama melakukan penelitian dan jga seluruh staf dan karyawan Pabrik RSS PT. Perkebunan Nusantara II kebun Batang Serangan. 5. Teristimewa buat kedua orang tua Penulis yang tercinta W. Siahaan dan R. Sitorus yang selalu memberikan dukungan, Doa, nasihat, dan materi yang sangat membantu dalam penyelesaian Tugas Sarjana serta kakak dan adik-adik penulis yang terus memberikan dan menjadi sumber motivasi dalam menyelesaikan Tugas Sarjana ini.

6. Teman-teman stambuk 2008 ekstensi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Sarjana ini terutama teman-teman seperjuangan penulis sewaktu mengikuti PKL dan Penelitian Tugas Sarjana ini di Pabrik RSS PTP.N II Kebun Batang Serangan yaitu Ivan Herbert H. Siburian, Rosnidawati Rambe dan Vanessa. Semoga dengan adanya Tugas Sarjana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan Tugas Sarjana ini. Medan, Juni 2011 Ganda Parulian Siahaan

DAFTAR ISI BAB JUDUL... LEMBAR PENGESAHAN... KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMA KASIH... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... i ii iii iv vi xii xiv xv I. PENDAHULUAN... I-1 1.1. Latar Belakang... I-1 1.2. Perumusan Masalah... I-3 1.3. Tujuan Penelitian... I-3 1.4. Manfaat Penelitian... I-4 1.5. Pembatasaan Masalah dan Asumsi... I-5 1.6. Sistematika Penulisan Tugas Sarjana... I-6 II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN... II-1 2.1.Sejarah Perusahaan... II-1 2.2. Ruang Lingkup Bidang Usaha... II-3

DAFTAR ISI (LANJUTAN) BAB 2.3. Lokasi Perusahaan... II-3 2.4. Daerah Pemasaran... II-3 2.4.1. Segmentasi Pemasaran... II-4 2.4.2. Strategi Pemasaran... II-5 2.5. Dampak Sosial Ekonomi terhadap Lingkungan... II-6 2.6. Proses produksi... II-7 2.6.1. Standar Mutu produk... II-7 2.6.2. Bahan yang Digunakan... II-9 2.6.2.1. Bahan Baku... II-9 2.6.2.2. Bahan Penolong... II-10 2.6.2.3. Bahan Tambahan... II-10 2.6.3. Uraian Proses... II-10 2.7. Mesin dan Peralatan... II-13 2.7.1. Utilitas... II-13 2.7.2. Safety and Fire Protection... II-15 2.7.3. Waste Treatment (Pengolah Limbah)... II-18 2.8. Strukutr Organisasi... II-21 2.9. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab... II-23 2.10. Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja... II-23 2.10.1. Jumlah Tenaga Kerja... II-23

DAFTAR ISI (LANJUTAN) BAB 2.10.2. Jam Kerja... II-25 2.11. Sistem Pengupahan dan Fasilitas yang Digunakan... II-26 III. LANDASAN TEORI... III-1 3.1. Pengertian Maintenance... III-1 3.2. Tujuan Maintenance... III-3 3.3. Jenis-jenis Maintenance... III-4 3.3.1. Planned Maintenance... III-4 3.3.2. Unplanned Maintenance... III-10 3.4. Tugas dan Pelaksanaan Kegiatan Maintenance... III-10 3.5. Total Productive Maintenance (TPM)... III-12 3.5.1.Pendahuluan... III-10 3.5.2. Pengertian TPM (Total Productive Maintenance)... III-15 3.6. Analisis Produktivitas ; Six Big Losses... III-17 3.6.1. Equipment Failure/Breakdowns... III-19 3.6.2. Set-up and Adjustment Losses... III-19 3.6.3. Idling and Minor Stoppages Losses... III-20 3.6.4. Reduced Speed Losses... III-21 3.6.5. Process Defect Losses... III-21 3.6.6. Reduced Yieled Losses... III-22 3.7. Delapan Pilar TPM... III-23

DAFTAR ISI (LANJUTAN) BAB 3.8. Autonomous Maintenance (Pemeliharaan Mandiri)... III-24 3.9. Manfaat dari Total Produtive Maintenance (TPM)... III-26 3.10. Overall Equipment Effectivness (OEE)... III-28 3.10.1. Avaibility... III-29 3.10.2. Performance Effeciency... III-30 3.10.3. Rate of Quality Product... III-31 3.11. Perencanaan dan Penerapan Total Produvtive Maintenance.... III-32 3.12. Diagram Sebab Akibat (Cause and Effects Diagram)... III-33 3.12. Efisiensi Produksi... III-34 IV. METODOLOGI PENELITIAN... IV-1 4.1. Tempat dan Waktu Penelitian... IV-1 4.2. Jenis Penelitian... IV-1 4.3. Objek Penelitian... IV-1 4.4. Variabel Penelitian... IV-1 4.5. Instrumen Penelitian... IV-2 4.6. Pelaksanaan Penelitian... IV-3 4.7. Pengolahan Data... IV-4 4.8. Analisa Data dan Pemecahan Masalah... IV-6 4.9. Kesimpulan dan saran... IV-6

DAFTAR ISI (LANJUTAN) BAB V. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA... V-I 5.1. Pengumpulan Data... V-1 5.2. Pengolahan Data... V-8 5.2.1. Perhitunagan Availability... V-9 5.2.2. Perhitungan Performance Efficiency... V-11 5.2.3. Perhitungan Rate of Quality Product... V-12 5.2.4. Perhitungan Overall Equipment Effectivness (OEE)... V-13 5.2.5. Perhitungan OEE Six Big Losses... V-14 5.2.5.1. Dowtime Losses... V-14 5.2.5.2. Speed Loss... V-17 5.2.5.3. Defect Loss... V-19 VI. ANALISIS PEMECAHAN MASALAH... VI-1 6.1. Analisa Perhitungan OEE... VI-1 6.2. Analisa Perhitungan OEE Six Big Losses... VI-1 6.3. Analisa Diagram Sebab Akibat... VI-3 6.4. AnalisaPenyebab OEE Rendah... VI-6 6.5. Usulan Penyelesaian Masalah... VI-7 6.5.1. Usulan Penyelesaian Masalah Six Big Losses... VI-7 6.5.2. Usulan Penyelesaian/Perbaikan OEE Rendah... VI-8

DAFTAR ISI (LANJUTAN) BAB 6.5.2. Penerapan TPM... VI-9 VII. KESIMPULAN DAN SARAN... VII-1 7.1. Kesimpulan... VII-1 7.2. Saran... VII-4 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL TABEL 1.1. Data Waktu Kerusakan (Breakdown) Mesin Sheeter... I-2 2.1. Jumlah Tenaga Kerja di PTP. Nusantara II (Persero) Kebun Batang serangan... II-24 3.1. Tujuh Langkah Pengembangan Kegiatan Autonomous Maintenance III-27 5.1. Data Waktu Kerusakan (Breakdown) Mesin Sheeter... V-3 5.2. Data Waktu Pemeliharaan Mesin Sheeter... V-4 5.3. Data Waktu Setup Mesin Sheeter... V-4 5.4. Data Produksi Pabrik RSS PTP. N II Kebun Batang Serangan Bagian sortasi Periode April 2010-Maret 2011... V-7 5.5. Data Produksi Mesin Sheeter Periode April 2010-Maret 2011... V-7 5.6. Data Produksi Mesin Sheeter Periode April 2009-Maret 2010... V-8 5.7. Availability mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... V-10 5.8. Performance Efficiency mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... V-12 5.9. Rate of Quality Product mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... V-13 5.10. Perhitungan Overall Equipment Effectivenes (OEE) mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... V-14 5.11. Breakdown Loss pada mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... V-15

DAFTAR TABEL (LANJUTAN) TABEL 5.12. Setup and Adjustment Loss pada mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... V-17 5.13. Idling dan Minor Stoppages di mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... V-18 5.14. Reduced Speed Loss di mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... V-20 5.15. Reject Loss Mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... V-21 5.16. Yield/Scrap Mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... V-22 6.1. Persentase Faktor Six Big Losses Mesin Sheeter periode April 2010- Maret 2011... VI-2 6.2. Usulan Perbaikan Masalah untuk Faktor Breakdown Loss... VI-12 6.3. Usulan Perbaikan Masalah untuk Faktor Idling/Minor Stoppages Losses... VI-13

DAFTAR GAMBAR GAMBAR 2.1. Block Diagram Pengolahan RSS... III-14 2.2. Struktur Organisasi PTP. Nusantara II Tanjung Morawa Kebun Batang Serangan... II-22 3.1. Diagram Profiable PM... III-14 3.2. Diagram Sebab Akibat... III-34 4.1. Flow Chart Pengolahan Data... IV-7 4.2. Kerangka Konsep Penelitian... IV-8 6.1. Diagram Pareto Six Big Losses Mesin Sheeter Periode April 2010-Maret 2011... VI-3 6.2. Diagram Sebab Akibat Breakdown Loss... VI-5 6.3. Diagram Sebab Akibat Idling/Minor Stoppages Losses... VI-6

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 1. Daftar Mesin dan Peralatan PTP. Nusantara II Pabrik RSS Kebun Batang Serangan... L-1 2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab PTP. Nusantara II Pabrik RSS Kebun Batang Serangan... L-2 3. SK Tugas Sarjana... L-3 4. Surat Balasan dari Perusahaan... L-4 5. Lembar Asistensi Dosen Pembimbing... L-5

ABSTRAK Pabrik RSS PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Batang Serangan merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan karet yang tidak lepas dari masalah yang berhubungan dengan efektivitas mesin yang diakibatkan oleh tidak tepatnya penanganan dan pemeliharaan mesin. Hal ini dapat terlihat dengan frekuensi kerusakan yang terjadi pada mesin Sheeter akibat kerusakan tersebut target produksi tidak tercapai. Tahapan pertama dalam usaha peningkatan efisiensi produksi pada perusahaan ini adalah dengan melakukan pengukuran efektivitas penggunaan mesin Sheeter dengan menggunakan metode OEE (Overall Equipment Effectiveness) yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan OEE six big losses untuk mengetahui besarnya efisiensi yang hilang pada masing-masing faktor six big losses. Dari keenam faktor tersebut dicari faktor apa yang memberikan kontribusi terbesar yang mengakibatkan rendahnya efisiensi. Dari hasil kesimpulan menunjukkan bahwa besarnya nilai OEE pada mesin Sheeter berkisar antara 43,37 % sampai 71,14 %. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai OEE tersebut selama periode April 2010- Maret 2011 dan menjadi prioritas utama untuk dieliminasi oleh pihak perusahaan pada mesin Sheeter adalah faktor Breakdown Loss sebesar 42,52 % dan Idling/Minor Stoppages Loss sebesar 22,38 %. Keyword: TPM (Total Productive Maintenance), Efisiensi Produksi, OEE (Overall Equipment Effectiveness)