DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2016

dokumen-dokumen yang mirip
ANALISIS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PADA TURNTABLE VIBRRATING COMPACTOR GUNA MEMPERBAIKI KINERJA PERUSAHAAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)

PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk BAGERPANG POM SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi. Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2016

KARYA AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains Terapan. Oleh TENGKU EMRI FAUZAN

STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE(TPM)PADA MESIN PENGADUKKO-KNEADERDI ANODE GREEN PLANT. PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero) SKRIPSI

ANALISA FAKTOR-FAKTOR SIX BIG LOSSES PADA MESIN CANE CATTER I YANG MEMPENGARUHI EFESIENSI PRODUKSI PADA PABRIK GULA PTPN II SEI SEMAYANG

STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) UNTUK PENINGKATAN EFESIENSI PRODUKSI DI PT. SINAR SOSRO

HASBER F. H. SITANGGANG

DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul... i Halaman Pengajuan... ii Halaman Pengesahan... iii Kata Pengantar... iv Daftar Isi... vi Daftar Tabel...

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2016

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

TUGAS AKHIR ANALISIS PENGUKURAN PRODUKTIVITAS MESIN CNC DI PT. RAJA PRESISI SUKSES MAKMUR DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)

STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI PADA PTP.N II PABRIK RSS TANJUNG MORAWA KEBUN BATANG SERANGAN

PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS GT 2.1 DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS SKRIPSI

BAB II KAJIAN LITERATUR...

ANALISIS EFEKTIVITAS MESIN HOPPER DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN FMEA PADA PT. KARYA MURNI PERKASA

ANALISIS EFISIENSI PRODUKSI MESIN RING FRAME DENGAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE DI PT INDORAMA SYNTHETICS Tbk

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, adalah sebagai berikut :

BAB V ANALISIS HASIL

1 BAB I PENDAHULUAN. ini disebabkan karena tim perbaikan tidak mendapatkan dengan jelas

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Nia Budi Puspitasari, Avior Bagas E *) Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudharto, Tembalang, Semarang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. perbaikan. Perbaikan yang diharapkan dapat meningkatkan keutungan bagi

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2017

BAB V ANALISA PEMECAHAN MASALAH

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2013

SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi. Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik MAWARDY NP HUTASOIT DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

BAB III METODE PENELITIAN. ada sekarang secara sistematis dan faktual berdasarkan data-data. penelitian ini meliputi proses

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Overall Equipment Effectiveness pada Mesin Wavetex 9105 di PT. PLN Puslitbang

Analisa Total Productive Maintenance pada Mesin Machining Center pada PT. Hitachi Power System Indonesia (HPSI) Dengan Menggunakan Metode

Jl. Kaliurang Km 14.4 Sleman, DIY ,2) ABSTRAK

STRATEGI PERAWATAN MESIN KAPAL TERHADAP EFEKTIVITAS OPERASIONAL MT. CITRA BINTANG GELADIKARYA. Oleh : SURYA DARMAWAN, ST NIM.

Evaluasi Efektivitas Mesin Creeper Hammer Mill dengan Pendekatan Total Productive Maintenance (Studi Kasus: Perusahaan Karet Remah di Lampung Selatan)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

SKRIPSI ANALISIS PENINGKATAN EFEKTIFITAS MESIN SEWING MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DI PT.

BAB V ANALISA HASIL Analisis Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Pada bab ini akan diuraikan tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan

PRESENTASI SIDANG SKRIPSI. September

BAB V ANALISA HASIL PERHITUNGAN. Equipment Loss (Jam)

Sunaryo dan Eko Ardi Nugroho

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Teknologi merupakan komponen penting bagi berkembangnya

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

RANCANGAN PERBAIKAN EFEKTIVITAS MESIN SPINNING DENGAN MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN GREY FMEA DI PT XYZ

2.2.2 Keuntungan TPM Total Effectiveness (Keefektifan Total) Overall Equipment Effectiveness

Implementasi Metode Overall Equipment Effectiveness Dalam Menentukan Produktivitas Mesin Rotary Car Dumper

Analisis Overall Equipment Effectiveness dalam Meminimalisasi Six Big Losses pada Area Kiln di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

BAB II LANDASAN TEORI

FAISAL EFFENDI SEMBIRING NIM :

PENGUKURAN MANAJEMEN PERAWATAN MENGGUNAKAN METODE TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

Pengukuran Efektivitas Mesin Rotary Vacuum Filter dengan Metode Overall Equipment Effectiveness (Studi Kasus: PT. PG. Candi Baru Sidoarjo)

Prosiding SNATIF Ke-1 Tahun ISBN:

BAB V ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Analisis Perhitungan Overall Equipmenteffectiveness (OEE).

dalam pembahasan sehingga hasil dari pembahasan sesuai dengan tujuan yang

ANALISIS TINGGINYA BREAKDOWN TIME

BAB I PENDAHULUAN. peragian yang ada di Brew house depart hingga proses packaging PT. MBI. produktivitas yang diinginkan perusahaan dapat tercapai.

Prosiding Teknik Industri ISSN:

BAB I PENDAHULUAN. masalah dalam mesin/peralatan produksi, misalnya mesin berhenti secara tiba-tiba,

Kata Kunci Life Cycle Cost (LCC), Overall Equipment Effectiveness (OEE), Six Big Losses

I. PENDAHULUAN. penyebarannya terbanyak di pulau Jawa dan Sumatera, masing-masing 50% dan

Simposium Nasional Teknologi Terapan (SNTT) ISSN : X

BAB I PENDAHULUAN. Pada industri manufaktur mesin/peralatan yang telah tersedia dan siap

LAPORAN TUGAS AKHIR. Diajukan Guna Melengkapi Sebagai Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Disusun Oleh :

D E P A RT E M E N T E K NI K I ND US T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Suharjo Jurnal OE, Volume VI, Maret No. 1, 2014

BAB 3 LANDASAN TEORI

PENGUKURAN PRODUKTIFITAS MESIN UNTUK MENGOPTIMALKAN PENJADWALAN PERAWATAN (STUDI KASUS DI PG LESTARI)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penerapan Total Productive Maintenance Pada Mesin Electric Resistance Welding Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

Analisa Kinerja Mesin AMP (Asphalt Mixing Plan) dengan Metode OEE (Overall Equipment Effectiveness) pada PT Dua Putri Kedaton

PENINGKATAN EFEKTIVITAS MESIN CUTTING GLASS DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (di PT. Asahimas Flat Glass, Tbk.

PENENTUAN OPTIMASI SISTEM PERAWATAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS

PERHITUNGAN OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENES) PADA MESIN TRUPUNCH V 5000 I MENUJU TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) Study Kasus Pada PT XYZ

USULAN PENINGKATANOVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PADA MESINTAPPING MANUAL DENGAN MEMINIMUMKAN SIX BIG LOSSES *

Nama : Teguh Windarto NPM : Jurusan : Teknik Industri Pembimbing : Dr.Ir Rakhma Oktavina, MT

BAB II LANDASAN TEORI

BAB I PENDAHULUAN. kondisi full capacity serta dapat menghasilkan kualitas produk seratus persen.

STUDI KASUS PENINGKATAN OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) MELALUI IMPLEMENTASI TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i. NASKAH SOAL TUGAS AKHIR... iv. HALAMAN PERSEMBAHAN... v. ABSTRACT... vii. KATA PENGANTAR... viii. DAFTAR ISI...

PDF Compressor Pro. Kata Pengantar. Tekinfo --- Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi

PENINGKATAN EFEKTIFITAS MESIN BLOWING BERDASARKAN EVALUASI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN FMEA PADA INDUSTRI MANUFAKTUR PLASTIK

LEMBAR PENGESAHAN. ANALISA OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS) PADA DEPARTEMEN TELEPHONE CABLE DI PT.SUCACO Tbk (Mesin Scoop TEX5000) TUGAS AKHIR

Analisa Kinerja Mesin AMP (Asphalt Mixing Plan) dengan Metode OEE (Overall Equipment Effectiveness) pada PT Dua Putri Kedaton

Total Productive Maintenance (TPM) Sistem Perawatan TIP FTP UB Mas ud Effendi

KEPEKAAN TERHADAP ADANYA LOSSES

TUGAS AKHIR ANALISA PENERAPAN TPM UNTUK PERBAIKAN MANAJEMEN PEMELIHARAAN PADA PROSES UNIT MOLDING DENGAN MENGGUNAKAN METODE OEE

ANALISIS PENGUKURAN PRODUKTIVITAS MESIN CNC DI PT. RAJA PRESISI SUKSES MAKMUR DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH ANALISIS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PENINGKATAN EFISIENSI PRODUK MESIN B-3 MELALUI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENEES (OEE)

BAB IV ANALISIS HASIL PENGOLAHAN DATA

Kata Kunci: Life Cycle Cost (LCC), Overall Equipment Effectiveness (OEE), Six Big Losses

TUGAS AKHIR ANALISIS PERHITUNGAN OEE ( OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS)

1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB V ANALISA HASIL. sebelumnya menggunakan metode OEE maka dapat disimpulkan bahwa hasil

PERHITUNGAN DAN ANALISIS NILAI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PADA MESIN MESPACK DI PT. UNILEVER INDONESIA DEA DERIANA

Transkripsi:

PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS PADA TURBIN UAP TYPE C5 DS II GVS DI PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk BEGERPANG POM SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Oleh : JOEL BASTANTA P NIM : 110401128 DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2016

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat berkat yang berlimpah dan penyertaan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tepat pada waktunya, dimana skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik. Skripsi ini berjudul PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS PADA TURBIN UAP TYPE C5 DS II GVS DI PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk BEGERPANG POM. Penulis banyak menghadapi rintangan, hambatan dan tantangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, tetapi oleh karena berkat dan penyertaan- Nya, bimbingan dari Dosen Pembimbing, dan disiplin ilmu yang diperoleh maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan penyajian sedemikian rupa. Selesainya skripsi ini tidak luput dari doa, dukungan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Ir. Alfian Hamsi, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis. 2. Bapak Dr.Ing.Ir.Ikwansyah Isranuri, selaku Ketua Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik USU. 3. Seluruh staf pengajar dan staf tata usaha Departemen Teknik Mesin yang telah berjasa membimbing serta membantu segala keperluan penulis selama penulis kuliah. 4. Kedua orang tua penulis, Bapak S.Perangin angin dan Ibu S. br Tarigan yang memberikan dukungan penuh dalam kasih sayang, doa doa dan materil. i

5. Saudara kandung penulis, kakanda Karni Novita br Perangin - angin dan keluarga, abangda Remedi Perangin angin dan keluarga, beserta seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 6. Rekan seperjuangan dalam penelitian saudara Evin Dunan Manurung yang telah berbagi waktu dan pemikiran selama proses pengerajaan skripsi. 7. Teman teman mahasiswa stambuk 2011 Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik 8. Keluarga besar IMKA (Ikatan Mahasiswa Karo) PANDE KALIAGA FT- USU yang telah membesarkan nama penulis selama berkuliah di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik. 9. Keluarga besar Pemuda Advent Senior Jl. Dr. Mansyur Medan yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Dengan doa dan harapan dari penulis, semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada pembaca. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Medan, Januari 2016 Joel Bastanta P Nim : 110401128 ii

ABSTRAK Secara harfiah tidak ada barang ataupun benda buatan manuisa yang tidak dapat rusak, mesin turbin uap misalnya. Namun kerusakan tersebut dapat dicegah dengan metode perawatan yang tepat demi masa pakai yang lebih lama. Penelitian ini menganalisis tentang penerapan Total Productive Maintenace (TPM) pada mesin turbin uap untuk peningkatan produktivitas dengan menggunakan metode Overall Equipment Efectiveness (OEE). Didalam analisis TPM dengan menggunakan metode OEE ini ada terdapat enam penyebab kerugian yang disebut dengan Six Big Losses yaitu diantaranya : kerusakan peralatan, persiapan peralatan, gangguan kecil dan waktu nganggur, kecepatan rendah, cacat produk dalam proses, hasil rendah. Kesimpulan yang didapat adalah nilai rata rata OEE selama tahun 2015 adalah 65,08 % masih dibawah standar. Nilai gangguan kecil dan waktu nganggur 85,44 % dengan total waktu 2449,54 jam, hasil Cacat produk dalam proses 2,52 % dengan total waktu 72,12 jam, hasil Kecepatan rendah 11,58 % dengan total waktu 331,88 jam, hasil Kerusakan peralatan 0,38 % dengan total waktu 11 jam, hasil Persiapan peralatan 0,08 % dengan total waktu 2,41 jam, hasil Hasil rendah 0. Kata kunci : Total Productive Maintenance, Overall Equipment Effectiveness, Six Big Losses, perawatan, Turbin Uap. iii

ABSTRACT Generally, there is nothing properties hand made without damaging, steam turbine engines as an example. But the damage can be prevent by the precise method maintenance in the machines for the long life time. This study analyzes the application of Total Productive Maintenace (TPM) at the steam turbine machinery to increase productivity by using the method Overall Equipment Efectiveness (OEE). In the analysis of TPM using OEE there are six causes of loss called Six Big Losses, such as: damage to equipment ( breakdown losses ), preparation of equipment ( set- up and adjustment ), disorders of the small and idle time ( idling and minor stoppages ) low speed ( speed reduced losses ), defective products in the process ( rework losses ), lower results (yield / scrap losses). The conclusion is the value - average OEE for 2015 is 65.08 % is below standard. The Value of Idling / Minor Stoppages Losses is 85.44 % with a total time of 2449.54 hours, the results of Yield / Scrap losses is 2.52 % with a total time of 72.12 hours, the results of Reduce Speed Losses 11.58 % with a total time of 331.88 hours, the results of Breakdown Losses is 0.38 % with a total time of 11 hours, the results Setup and Adjustment Losses is 0.08 % with a total time of 2.41 hours, the results of Rework Losses 0. Keywords : Total Productive Maintenance, Overall Equipment Effectiveness, Six Big Losses, Maintenance, Steam Turbine. iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i ABSTRAK... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR TABEL... ix BAB I PENDAHULUAN...1 1.1. Latarbelakang... 1 1.2 Permasalahan... 2 1.3. Tujuan Penelitian... 2 1.4. Batasan Masalah Penelitian... 3 1.5. Manfaat Penelitian... 3 1.6. Metodologi Penulisan... 3 1.7. Sistematika Penulisan... 4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA...6 2.1. Turbin uap... 6 2.1.1. Penggunaan turbin... 6 2.1.2. Komponen-komponen Utama Sistem Turbin Uap... 7 2.2. Pemeliharaan (Maintenance)... 10 2.2.1. Pengertian Pemeliharaan (Maintenance)... 10 2.2.2. Tujuan Pemeliharaaan (Maintenance)... 11 2.2.3. Jenis- jenis Maintenance... 12 2.3. Total Productive Maintenance (TPM)... 16 2.3.1. Pendahuluan... 16 2.3.2. Pengertian Total Productive Maintenance (TPM)... 17 2.3.3. Manfaat dari Total Productive Maintenance (TPM)... 19 2.3.4. Analisis Produktivitas : Six Big Losses (6 Kerugian Besar)... 20 2.3.5. OEE (Overall Equipment Effectiveness)... 21 v

BAB III METODOLOGI PENELITIAN...27 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian... 27 3.1.1 Tempat Penelitan... 27 3.1.2 Waktu Penelitian... 27 3.2 Rancangan Penelitian... 27 3.3 Objek Penelitian... 27 3.4 Instrumen Penelitian... 28 3.5 Pelaksanaan Penelitian... 28 3.6. Pengolahan Data... 31 BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA...34 4.1 Pengumpulan Data... 34 4.1.1. Data waktu downtime... 34 4.1.2. Planned Downtime... 35 4.1.3. Data Waktu Setup mesin Turbin Uap... 36 4.1.4. Data Waktu Produksi... 37 4.2 Pengolahan Data... 39 4.2.1 Perhitungan Avalability... 39 4.2.2. Perhitungan Performance Efficiency... 41 4.2.3. Perhitungan Rate Of Quality Product (RQP)... 43 4.2.4. Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE)... 44 4.2.5. Perhitungan Six Big Losses... 46 4.2.5.1. Downtime Losess... 46 4.2.5.2. Speed Loss... 49 4.2.5.3. Defect loss... 51 4.3. Analisa Perhitungan Data... 54 4.3.1 Analisa Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) 54 4.3.2 Analisis perhitungan OEE Six Big Losses... 55 4.4 Analisa diagram sebab akibat (Fish Bone)... 57 4.5 Usulan pemecahan masalah... 59 4.5.1 Usulan penyelesaian masalah Six Big Losses... 59 vi

4.5.2 Penerapan Total Produktive Maintenance (TPM)... 60 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN...61 5.1 Kesimpulan... 61 5.2 Saran... 61 DAFTAR PUSTAKA... x LAMPIRAN... xiii vii

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Bagian Bagian Turbin Uap... 7 Gambar 2.2. 8 Pilar dalam TPM... 18 Gambar 2.3. Overall Equipment Effectiveness... 21 Gambar 3.1 Turbin Uap Sebagai Objek Penelitian di Begerpang POM... 27 Gambar 3.1. Tahapan Proses Pemecahan Masalah... 30 Gambar 3.2 Diagram alir perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE).. 33 Gambar 4.1. Diagram perbandingan Availability mesin Turbin Uap Begerpang POM periode 2015 dengan standar JIPM... 40 Gambar 4.2. Diagram perbandingan Performance Efficiency mesin Turbin Uap Begerpang POM periode 2015 dengan standar JIPM... 42 Gambar 4.3. Diagram perbandingan Rate of Quality Product mesin Turbin Uap Begerpang POM periode 2015 dengan standar JIPM... 44 Gambar 4.4. Grafik Perbandingan OEE Turbin Uap Begerpang POM tahun 2015 dengan Standar JIPM (Japan Institute Of Plant Maintenance)... 55 Gambar 4.5 Diagram Sebab Akibat (Fish bone) penyebab losses pada mesin Turbin Uap Begerpang POM... 57 viii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. World Class OEE... 25 Tabel 4.1. Data waktu kerusakan mesin Turbin Uap... 35 Tabel 4.2 Data waktu pemeliharaan mesin Turbin Uap... 36 Tabel 4.3 Data waktu Set Up mesin Turbin Uap... 37 Tabel 4.4. Data Produksi Turbin (KWh) Uap periode Januari 2015 Desember 2015... 38 Tabel 4.5 Availability mesin Turbin Uap pada periode Januari 2015 Desember 2015... 40 Tabel 4.6. Performance Efficiency periode Januari 2015 Desember 2015... 42 Tabel 4.7 Perhitungan Rate of quality product periode January 2015 Desember 2015... 43 Tabel 4.8 Nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) mesin Turbin Uap periode January 2015 Desember 2015... 45 Tabel 4.9. Breakdown Loss periode Januari 2015 Desember 2015... 47 Tabel 4.10. Hasil Set Up and Adjustment Loss untuk periode Januari 2015 Desember 2015... 48 Tabel 4.11. Hasil Idling and Minor Stoppages Loss untuk periode Januari 2015 Desember 2015... 50 Tabel 4.12. Hasil Reduce Speed Loss untuk periode January 2015 Desember 2015... 51 ix

Tabel 4.13 Hasil Rework Losses untuk periode Januari 2015 Desember 2015.. 52 Tabel 4.14 Hasil perhitungan Scrap Losses periode bulan Januari 2015 Desember 2015.... 53 Tabel 4.15 Persentase pencapaian mesin Turbin Uap periode Januari 2015 Desember 2015... 54 Tabel 4.16. Persentase Faktor Six Big Losses Turbin Uap periode Januari 2015 Desember 2016... 55 Tabel 4.17 Usulan penyelesaian masalah Six Big Losses... 59 x