ANALISIS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PADA TURNTABLE VIBRRATING COMPACTOR GUNA MEMPERBAIKI KINERJA PERUSAHAAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)

dokumen-dokumen yang mirip
STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE(TPM)PADA MESIN PENGADUKKO-KNEADERDI ANODE GREEN PLANT. PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero) SKRIPSI

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2016

PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk BAGERPANG POM SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi. Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) UNTUK PENINGKATAN EFESIENSI PRODUKSI DI PT. SINAR SOSRO

BAB II KAJIAN LITERATUR...

HASBER F. H. SITANGGANG

KARYA AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains Terapan. Oleh TENGKU EMRI FAUZAN

STUDI PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI PADA PTP.N II PABRIK RSS TANJUNG MORAWA KEBUN BATANG SERANGAN

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul... i Halaman Pengajuan... ii Halaman Pengesahan... iii Kata Pengantar... iv Daftar Isi... vi Daftar Tabel...

ANALISA FAKTOR-FAKTOR SIX BIG LOSSES PADA MESIN CANE CATTER I YANG MEMPENGARUHI EFESIENSI PRODUKSI PADA PABRIK GULA PTPN II SEI SEMAYANG

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2016

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

ANALISIS EFEKTIVITAS MESIN HOPPER DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN FMEA PADA PT. KARYA MURNI PERKASA

PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS GT 2.1 DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS SKRIPSI

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB V ANALISA PEMECAHAN MASALAH

BAB I PENDAHULUAN. perbaikan. Perbaikan yang diharapkan dapat meningkatkan keutungan bagi

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2016

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, adalah sebagai berikut :

TUGAS AKHIR ANALISIS PENGUKURAN PRODUKTIVITAS MESIN CNC DI PT. RAJA PRESISI SUKSES MAKMUR DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)

1 BAB I PENDAHULUAN. ini disebabkan karena tim perbaikan tidak mendapatkan dengan jelas

BAB III METODE PENELITIAN. ada sekarang secara sistematis dan faktual berdasarkan data-data. penelitian ini meliputi proses

ANALISIS EFISIENSI PRODUKSI MESIN RING FRAME DENGAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE DI PT INDORAMA SYNTHETICS Tbk

Nia Budi Puspitasari, Avior Bagas E *) Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudharto, Tembalang, Semarang

BAB V ANALISIS HASIL

Analisa Total Productive Maintenance pada Mesin Machining Center pada PT. Hitachi Power System Indonesia (HPSI) Dengan Menggunakan Metode

BAB III METODELOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jl. Kaliurang Km 14.4 Sleman, DIY ,2) ABSTRAK

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Pada bab ini akan diuraikan tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan

Analisis Overall Equipment Effectiveness pada Mesin Wavetex 9105 di PT. PLN Puslitbang

BAB 3 LANDASAN TEORI

Evaluasi Efektivitas Mesin Creeper Hammer Mill dengan Pendekatan Total Productive Maintenance (Studi Kasus: Perusahaan Karet Remah di Lampung Selatan)

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2013

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2017

Sunaryo dan Eko Ardi Nugroho

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

SKRIPSI ANALISIS PENINGKATAN EFEKTIFITAS MESIN SEWING MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DI PT.

dalam pembahasan sehingga hasil dari pembahasan sesuai dengan tujuan yang

Pengukuran Efektivitas Mesin Rotary Vacuum Filter dengan Metode Overall Equipment Effectiveness (Studi Kasus: PT. PG. Candi Baru Sidoarjo)

2.2.2 Keuntungan TPM Total Effectiveness (Keefektifan Total) Overall Equipment Effectiveness

PENGUKURAN MANAJEMEN PERAWATAN MENGGUNAKAN METODE TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

BAB V ANALISA HASIL Analisis Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Prosiding SNATIF Ke-1 Tahun ISBN:

BAB I PENDAHULUAN. masalah dalam mesin/peralatan produksi, misalnya mesin berhenti secara tiba-tiba,

ANALISIS TINGGINYA BREAKDOWN TIME

BAB II LANDASAN TEORI

Prosiding Teknik Industri ISSN:

FAISAL EFFENDI SEMBIRING NIM :

Implementasi Metode Overall Equipment Effectiveness Dalam Menentukan Produktivitas Mesin Rotary Car Dumper

Simposium Nasional Teknologi Terapan (SNTT) ISSN : X

Analisis Overall Equipment Effectiveness dalam Meminimalisasi Six Big Losses pada Area Kiln di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015

1. Tingkat efectivitas dan efisiensi mesin yang diukur adalah dengan Metode Overall

RANCANGAN PERBAIKAN EFEKTIVITAS MESIN SPINNING DENGAN MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN GREY FMEA DI PT XYZ

PRESENTASI SIDANG SKRIPSI. September

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Teknologi merupakan komponen penting bagi berkembangnya

BAB V ANALISA HASIL PERHITUNGAN. Equipment Loss (Jam)

PERHITUNGAN OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENES) PADA MESIN TRUPUNCH V 5000 I MENUJU TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) Study Kasus Pada PT XYZ

Total Productive Maintenance (TPM) Sistem Perawatan TIP FTP UB Mas ud Effendi

D E P A RT E M E N T E K NI K I ND US T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PDF Compressor Pro. Kata Pengantar. Tekinfo --- Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi

BAB V ANALISIS PEMECAHAN MASALAH Analisis Perhitungan Overall Equipmenteffectiveness (OEE).

BAB II LANDASAN TEORI

SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi. Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik MAWARDY NP HUTASOIT DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

STRATEGI PERAWATAN MESIN KAPAL TERHADAP EFEKTIVITAS OPERASIONAL MT. CITRA BINTANG GELADIKARYA. Oleh : SURYA DARMAWAN, ST NIM.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS MESIN CUTTING GLASS DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (di PT. Asahimas Flat Glass, Tbk.

Total Productive Maintenance (TPM) Sistem Perawatan TIP FTP UB Mas ud Effendi

Penerapan Total Productive Maintenance Pada Mesin Electric Resistance Welding Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness

ANALISIS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PADA LINI PRODUKSI MESIN PERKAKAS GUNA MEMPERBAIKI KINERJA PERUSAHAAN

Prosiding Seminar Nasional XI Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi 2016 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta

Kata Kunci Life Cycle Cost (LCC), Overall Equipment Effectiveness (OEE), Six Big Losses

Penerapan Overall Equipment Effectiveness (Oee) Dalam Implementasi Total Productive Maintenance (TPM) (Studi Kasus di Pabrik Gula PT. Y.

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH ANALISIS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PENINGKATAN EFISIENSI PRODUK MESIN B-3 MELALUI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENEES (OEE)

BAB I PENDAHULUAN. Pada industri manufaktur mesin/peralatan yang telah tersedia dan siap

1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

EVALUASI KINERJA KEGIATAN PERAWATAN MESIN INJECTION MOLD MENGGUNAKAN METODE TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) PADA PT ICHIKOH INDONESIA

USULAN PENINGKATANOVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) PADA MESINTAPPING MANUAL DENGAN MEMINIMUMKAN SIX BIG LOSSES *

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Universitas Widyatama

BAB IV ANALISIS HASIL PENGOLAHAN DATA

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i. NASKAH SOAL TUGAS AKHIR... iv. HALAMAN PERSEMBAHAN... v. ABSTRACT... vii. KATA PENGANTAR... viii. DAFTAR ISI...

Suharjo Jurnal OE, Volume VI, Maret No. 1, 2014

BAB II LANDASAN TEORI

KEPEKAAN TERHADAP ADANYA LOSSES

PENINGKATAN EFEKTIFITAS MESIN BLOWING BERDASARKAN EVALUASI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN FMEA PADA INDUSTRI MANUFAKTUR PLASTIK

BAB II LANDASAN TEORI

BAB I PENDAHULUAN. peragian yang ada di Brew house depart hingga proses packaging PT. MBI. produktivitas yang diinginkan perusahaan dapat tercapai.

WASTE. If it doesn t add value, it s waste. - from Henry Ford s book: Today and Tomorrow, 1922 PEMBOROSAN

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pengantar Manajemen Pemeliharaan. P2M Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia

1 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

BAB I PENDAHULUAN. industri baik dalam bidang teknologi maupun dalam bidang manajemen,

PENGUKURAN PRODUKTIFITAS MESIN UNTUK MENGOPTIMALKAN PENJADWALAN PERAWATAN (STUDI KASUS DI PG LESTARI)

Transkripsi:

ANALISIS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PADA TURNTABLE VIBRRATING COMPACTOR GUNA MEMPERBAIKI KINERJA PERUSAHAAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero) SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Oleh : TRABANASIA THERAH SITORUS NIM : 110401078 DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2016

ANALISIS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE PADA TURNTABLE VIBRRATING COMPACTOR GUNA MEMPERBAIKI KINERJA PERUSAHAAN PT. INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero) DISUSUN OLEH : TRABANASIA THERAH SITORUS 110401078 Medan, 18 Maret 2016 Penulis, Trabanasia Therah Sitorus NIM: 110401078 ii

ABSTRAK Total Productive Maintenance (TPM) merupakan ide Nakajima (1988) yang menekankan pada pendayagunaan dan keterlibatan sumber daya manusia dan sistem Preventive Maintenance untuk memaksimalkan efektifitas peralatan dengan melibatkan semua departemen dan fungsional orgnisasi. Studi penerapan TPM di Pabrik Anoda PT. INALUM (Persero) ini bertujuan untuk mengukur efektifitas mesin Turntable Vibrating Compactor. Didalam analisis TPM dengan menggunakan metode OEE ini ada terdapat enam penyebab kerugian yang disebut dengan Six Big Losses yaitu diantaranya : Kerusakan peralatan (Breakdown Losses), Persiapan peralatan (Set-up and Adjustment), Gangguan kecil dan waktu nganggur (Idling and Minor Stoppages)Kecepatan rendah (Reduced Speed Losses), Cacat produk dalam proses (Rework Losses), Hasil rendah (Yield/Scrap losses). Kesimpulan yang didapat adalah nilai rata rata OEE selama periode April 2015 - Maret 2015adalah 63,65 % masih dibawah standar. Nilai Idling/Minor Stoppages Losses 15,18% dengan total waktu 942,51 jam, hasil Rework Losses0,02 % dengan total waktu 39,82jam, hasil Reduce Speed Losses 27,47% dengan total waktu 2120,69jam, hasil Breakdown Losses 7,75% dengan total waktu 51,20 jam, hasil Setup and Adjustment Losses 0,81 % dengan total waktu 57,31jam, hasil Yield/Scrap lossesdidapat 0. Kata kunci : Overall Equipment Efectiveness, Availability, Breakdown Time, Rate of Quality Product, Six Big Losses i

ABSTRACT Total Productive Maintenance (TPM) is an idea Nakajima (1988), which emphasizes the empowerment and involvement of human resources and Preventive Maintenance System to maximize the effectiveness of the equipment by involving all departments and functional society together. Study of the application of TPM in Anode Plant PT. INALUM (Persero) is intended to measure the effectiveness of Turntable Vibrating Compactor machine. In the analysis of TPM using OEE there are six causes of loss of the so-called Six Big Losses of them: Damage to equipment (Breakdown Losses), Preparation of equipment (Set-up and Adjustment), disorders of the small and idle time (Idling and Minor Stoppages) low speed (Speed Reduced losses), Defective products in the process (Rework losses), lower results (Yield / Scrap losses). The conclusion is the value - average OEE during the period April 2015 - March 2015 is 63.65% is below standard. Value Idling / Minor Stoppages Losses 15.18% with a total time of 942.51 hours, the results Rework Losses of 0.02% with a total time of 39.82 hours, the results Reduce Speed Losses 27.47% with a total time of 2120.69 hours, the results breakdown losses of 7.75% with a total time of 51.20 hours, the results Setup and Adjustment losses of 0.81% with a total time of 57.31 hours, the results Yield / Scrap losses obtained 0. Keywords: Overall Equipment Efectiveness, Availability, Breakdown Time, Rate of Quality Product, Six Big Losses ii

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan karunia-nya penulis dapat mengerjakan dan meyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar sarjana di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik. Adapun yang menjadi judul skripsi ini yaitu Analisis Total Productive Maintenance pada Turntable Vibrating Compactor guna Memperbaiki Kinerja Perusahaan. Penulis berterima kasih kepada banyak pihak yang telah banyak membantu penulis di berbagai hal dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. BapakIr. Alfian Hamsi, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, dan masukan yang positif kepada penulis selama penyusunan skripsi ini 2. Bapak, selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan banyak saran untuk perbaikan selama proses penyusunan skripsi ini. 3. Bapak Dr.Ing.Ir.Ikwansyah Isranuri, selaku Ketua Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik USU. 4. Bapak/Ibu Staff Pengajar dan Pegawai di Departemen Teknik Mesin USU. 5. Kedua orang tua penulis Amson Harnold Sitorus dan Anny Juniar Hutagaol, yang selalu memberikan doa dan dukungan berupa moral maupun materi, yang selalu memberi semangat dan arahan dalam bersikap selama proses penyusunan skripsi ini. 6. Teman sekelompok bimbingan penelitian, Febri Agustinus Ginting atas kerjasama yang baik dalam proses bimbingan selama ini. 7. Orang tua dan keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, semangat, dan materil selama proses penyusunan skripsi ini. 8. Seluruh teman-teman penulis, baik teman satu angkatan 2011. iii

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis juga mengharapkan skripsi ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca dan bermanfaat untuk kita semua. Terimakasih. Medan, Juli 2016 Trabanasia Therah Sitorus iv

DAFTAR ISI ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR TABEL... x DAFTAR PERSAMAAN... xii DAFTAR NOTASI... xiii BAB I PENDAHULUAN...1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Permasalahan... 1 1.3. Tujuan Penelitian... 2 1.4. Batasan Masalah... 2 1.5. Manfaat Penelitian... 2 1.6. Metodologi Penulisan... 2 1.7. Sistematika Penulisan... 3 BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN OBJEK PENELITIAN...... 5 2.1. Alur Produksi PT. Inalum (persero)... 5 2.2.Mesin Vibrating Compactor... 13 2.2.1.Vibrating Compactor Secara Umum... 13 2.2.2.Vibrating Compactor yang Digunakan PT. Inalum (persero).. 17 2.2.3.Komponen-komponen Utama Turntable Vibrating Compactor18 BAB II LANDASAN TEORI...... 24 3.1. Total Productive Maintenance (TPM)... 24 v

3.1.1.Definisi Total Productive Maintenance (TPM)... 24 3.1.2.Keuntungan TPM... 25 3.2. Pengertian dan Tujuan Maintenance... 26 3.2.1.Pengertian Maintenance... 26 3.2.2. Tujuan Maintenance... 27 3.3. Pembagian Maintenance... 28 3.3.1.Pemeliharaan Terencana (Planned Maintenance)... 28 3.3.2.Pemeliharaan Tak Terencana (Unplanned Maintenance)... 31 3.4.Perawatan Mandiri (Autonomous Maintenance)... 31 3.5.OEE (Overall Equipment Effectiveness)... 33 3.6.Analisis Produktivitas : Six Big Losses (Enam Kerugian Besar)... 38 BAB IV METODOLOGI PENELITIAN...40 4.1 Tempat dan Waktu Penelitian... 40 4.1.1 Tempat Penelitan... 40 4.1.2 Waktu Penelitian... 40 4.2 Rancangan Penelitian... 40 4.3 Objek Penelitian... 40 4.4 Instrumen Penelitian... 40 4.5 Pelaksanaan Penelitian... 40 4.6. Pengolahan Data... 41 4.7. Analisis Data dan Pemecahan Masalah... 44 BAB V PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA...46 5.1. Pengumpulan Data... 46 5.1.1. Data waktu downtime... 46 5.1.1. Planned Downtime... 47 5.1.3. Data Waktu Setup... 48 vi

5.1.4. Data Waktu Produksi... 49 5.2. Pengolahan Data... 51 5.2.1. Perhitungan Avalability... 51 5.2.2.Perhitungan Performance Efficiency... 53 5.2.3.Perhitungan Rate Of Quality Product (RQP)... 55 5.2.4.Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE)... 56 5.2.5.Perhitungan Six Big Losses... 58 5.3.Analisa Perhitungan... 68 5.3.1.Analisa perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE). 68 5.3.2.Analisa perhitungan OEE Six Big Losses... 70 5.4.Analisa diagram sebab akibat (Fish Bone Diagram)... 73 5.5.Usulan pemecahan masalah... 75 5.5.1.Usulan penyelesaian masalah Six Big Losses... 75 5.5.2.Penerapan Total Productive Maintenance (TPM)... 76 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN...78 6.1. Kesimpulan... 78 6.2. Saran... 79 DAFTAR PUSTAKA... xiv LAMPIRAN... xv vii

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Single Sliding Table Vibrating Compactor... 14 Gambar 2.2. Tandem Sliding Table Vibrating Compactor... 15 Gambar 2.3 Triple Sliding Table Vibrating Compactor... 16 Gambar 2.4. Turntable Vibrating Compactor... 17 Gambar 2.5. Turntable Vibrating Compactor di PT. Inalum (persero)... 18 Gambar 2.6. Paste Spreading Device... 19 Gambar 2.7. HopperScale... 19 Gambar 2.8. Vibrating Table With Unbalance Drive... 20 Gambar 2.9. Clamp Locking Device for Mould... 21 Gambar 2.10. Pushing Device... 22 Gambar 2.11. Mould... 22 Gambar 2.12. Vacuum System... 23 Gambar 3.1. Overall Equipment Effectiveness... 33 Gambar 4.1. Tahapan proses pemecahan masalah... 44 Gambar 4.2 Diagram alir perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE)... 45 Gambar 5.1. Total Produksi (blok) mesin Turntable Vibrating Compactor periode April 2015 Maret 2016... 51 Gambar 5.2. Diagram Availability mesin Turntable Vibrating Compactor... 53 Gambar 5.3. Diagram Performance Efficiency... 55 Gambar 5.4. Diagram Rate of Quality Product... 56 viii

Gambar 5.5. Diagram perolehan OEE mesin Turntable Vibrating Compactor selama periode April 2015 Maret 2016... 58 Gambar 5.6. Diagram Equipment Failure/Breakdown Lossperiode April 2015 - Maret 2016... 60 Gambar 5.7. Diagram Setup and Adjustment losses periode April 2015 - Maret 2016... 62 Gambar 5.8. Diagram Idling and Minor Stoppages Lossesperiode April 2015 - Maret 2016... 64 Gambar 5.9. Diagram Reduce Speed LossesMesin Turntable Vibrating Compactor... 65 Gambar 5.10. Diagram Rework losses untuk periode April 2015 Maret 2016... 67 Gambar 5.11. Grafik Perbandingan OEE Mesin Turntable Vibrating Compactor periode April 2015-Maret 2016 dengan Standar JIPM (Japan Institute Of Plant Maintenance)... 69 Gambar 5.12. Diagram persentase Six Big Losses... 71 Gambar 5.13. Diagram Sebab Akibat (Fish Bone)... 73 ix

DAFTAR TABEL Tabel 3.1. World Class OEE... 37 Tabel 5.1. Data waktu kerusakan mesin Turntable Vibrating Compactor... 47 Tabel 5.2. Data waktu pemeliharaan mesin Turntable Vibrating Compactor... 48 Tabel 5.3. Data waktu Set Up mesin Turntable Vibrating Compactor... 49 Tabel 5.4. Data Produksi Turntable Vibrating Compactor periode April 2015 Maret 2016... 50 Table 5.5. Availability mesin Turntable Vibrating Compactor pada periode April 2015 Maret 2016... 52 Tabel 5.6. Performance Efficiency periode April 2015 Maret 2016... 54 Tabel 5.7 Perhitungan Rate of quality product periode April 2015 Maret 2016 56 Tabel 5.8. Nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) mesin Turntable Vibrating Compactor periode April 2015 Maret 2016... 57 Tabel 5.9. Equipment Failure/Breakdowns (EF) periode April 2015-Maret 2016... 59 Tabel 5.10. Setup and Adjustment losses Periode April 2015-Maret 2016... 61 Tabel 5.11. Idling and Minor Stoppages Losses untuk periode April 2015 - Maret 2015... 63 Tabel 5.12. Reduce speed losses untuk periode April 2015 Maret 2016... 65 Tabel 5.13. Rework losses untuk periode April 2015 Maret 2016... 67 x

Tabel 5.14. Persentase pencapaian mesin Turntable Vibrating Compactor periode April 2015 Maret 2016... 69 Tabel 5.15. Persentase Faktor Six Big LossesMesin Turntable Vibrating Compactor periode April 2015 Maret 2016... 70 Tabel 5.16. Perbandinganrata-rata Six Big LossesMesin Turntable Vibrating Compactor... 72 Tabel 5.17. Usulan penyelesaian masalah Six Big Losses... 75 xi

DAFTAR PERSAMAAN Persamaan 3.1 : Overall Equipment Efectiveness (OEE)... 34 Persamaan 3.2 : Availability (AV)... 34 Persamaan 3.3 : Loading Time... 35 Persamaan 3.4 : Operation Time... 35 Persamaan 3.5 : Downtime... 35 Persamaan 3.6 : Operation Speed Rate... 35 Persamaan 3.7 : Net Operation Rate... 36 Persamaan 3.8 : Performance Efficiency (PE)... 36 Persamaan 3.9 : Rate of Quality Product (RQP)... 36 Persamaan 5.1 : Equipment Failure/Brealdowns (EF)... 59 Persamaan 5.2 : Setup and Adjustment loss (SA)... 61 Persamaan 5.3 : Idling and Minor Stoppages Losses (IMS)... 62 Persamaan 5.4 : Non Productive Time... 63 Persamaan 5.5 : Reduce Speed Losses(RS)... 64 Persamaan 5.6 : Rework Loss (RL)... 66 xii

DAFTAR NOTASI KN SM PH AV PE RQP OEE TPM PM EF SA IMS RS RL JIPM = KO-Kneader = Shaking Machine = Pre-Heater = Availability = Performance Efficiency = Rate of Quality Product = Overall Equipment Efectiveness = Total Productive Maintenance = Planned Maintenance = Equipment Failure/Breakdown = Setup and Adjustment loss = Idling and Minor Stoppages loss = Reduce Speed = Rework Loss = Japan Institute of Plant Maintenance xiii