ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES (Studi Empiris Pada PT Bhirawa Steel Surabaya)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES (Studi Empiris Pada PT Bhirawa Steel Surabaya)"

Transkripsi

1 ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES (Studi Empiris Pada PT Bhirawa Steel Surabaya) ARTIKEL ILMIAH Oleh : RIZKA TRI VERDIYANTI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2013

2

3 ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES (Studi Empiris Pada PT Bhirawa Steel Surabaya) Rizka Tri Verdiyanti STIE Perbanas Surabaya @students.perbanas.ac.id Jl. Nginden Semolo Surabaya ABSTRACT Demand from costumer increased and the number of competitors making the company must reduce the cost of non value added activity. Manufacturing Cycle Effectiveness is used an analytical tool for production activities as well as to see how the non value added activities is reduce and elimated from the manufacturing process. Companies can reduce and elimate non value added activities to maximize the value added activities that the company creates manufacturing cycle effectiveness (MCE) is optimal. The purpose of this study is to provide empirical evidence about the manufacturing cycle effectiveness (MCE) can be applied as a measuring instrument in relation to increased production effeciencies and implemented at industrial enterprises in the control of non value added activities. This research is a qualitative descriptive approach. This result of the analysist of manufacturing cycle effectiveness (MCE), the company has not been able to reduce non value added activities after do the rejuvenation new mechine, because there are many cobble happened. The production process is still not running smoothly because a lot of improvements still be done. Improvements during the production process resulting in decreased production process and waste a lot of waiting time. However, with the rejuvenation of a new engine, a company can reduce the moving time and inspection time. Keywords : manufacturing cycle effectiveness, non value added activities, value added activities PENDAHULUAN Persaingan di dalam lingkungan bisnis global yang semakin ketat dengan banyaknya kompetitor, menjadikan perusahaan dituntut untuk menciptakan nilai bagi customer. Setiap perusahaan harus mampu bertahan dan tumbuh. Sehingga dibutuhkan cara agar perusahaan bisa melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Setiap perusahaan berusaha menciptakan nilai bagi customer yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing sejenis atau menciptakan nilai yang sama dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing sejenis (Hansen dan Mowen, 2006). Keberadaan suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan customer, bukan ditentukan oleh kualitas yang melekat pada produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Mulyadi, 2003). Ukuran yang digunakan dalam manajemen tradisional untuk menilai kinerja adalah cost efficiency, yaitu seberapa efisien suatu aktivitas mengkonsumsi sumber daya dalam menghasilkan keluaran. Menurut Mulyadi (2003) semakin sedikit masukan yang dikonsumsi untuk menghasilkan keluaran, maka semakin efisien aktivitas dalam mengkonsumsi masukan. Sebaliknya 1

4 semakin banyak keluaran yang dapat dihasilkan dari konsumsi masukan tertentu, maka semakin produktif aktivitas yang dilakukan oleh manajemen dalam menghasilkan keluaran. Perubahan cara yang dipakai oleh manajemen untuk mengelola perusahaan menyebabkan perubahan informasi biaya yang mereka butuhkan. Konsep cost efficiency digantikan dengan konsep yang diperoleh dari sumber asli dengan menggunakan alat analisis manufacturing cycle effectiveness (MCE). Pergeseran paradigma ke customer value mengakibatkan adanya konsep cost effectiveness atau yang dikenal dengan istilah manufacturing cycle effectiveness (MCE) yaitu perbandingan antara processing time dengan cycle time. Manufacturing cycle effectiveness (MCE) merupakan ukuran yang menunjukkan persentase value added activities yang terdapat dalam suatu aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan value bagi customer (Saftiana, 2007). Manufacturing cycle effectiveness digunakan untuk menghitung persentase seberapa besar non value added activities dapat dikurangi dan dihilangkan dari proses produksi dalam pembuatan produk atau jasa. Pengurangan non value added activities akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Sehingga kinerja, efisiensi dan efektivitas perusahaan mampu mencapai value added activities yang maksimum bagi perusahaan melalui perbaikan aktivitas secara berkelanjutan (continuous improvement), khususnya bagi PT Bhirawa Steel Surabaya. Perusahaan yang mampu eksis di dunia bisnis adalah perusahaan yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang relatif murah. Menurut Mulyadi (2003), aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya, maka diperlukan pengelolaan atas aktivitas sehingga biaya dapat dikurangi dan dihilangkan. PT Bhirawa Steel merupakan perusahaan industri yang bergerak dalam pengelolaan baja. Produk yang dihasilkan yaitu besi beton polos (Round Bar) dan besi beton ulir (Deformed Bar). Perusahaan dihadapkan pada persaingan yang ketat dimana perusahaan tersebut dapat memberikan perhatian pada peningkatan kualitas produknya sehingga perusahaan mampu menghasilkan produk berkualitas atau bahkan lebih dari pesaingnya. PT Bhirawa Steel meningkatkan produksi yang dibuat dikarenakan komitmennya terhadap kualitas dan pelayanan dengan upaya terus menerus untuk melakukan perbaikan kualitas dengan melaksanakan pengendalian mutu dan pengembangan kapasitas produksi secara konsisten guna memenuhi permintaan yang semakin meningkatkan pasar dalam negeri. Pengendalian mutu merupakan aktifitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas atau mutu produk dapat dipertahankan sesuai yang telah direncanakan. Menurut Hansen dan Mowen (2003 : 411) dalam menciptakan produk yang berkualitas maka perusahaan harus membuat produk yang dapat memenuhi atau melebihi harapan dari pelanggan. Dan di dalam melakukan perencanaan serta pengendalian atas kualitas untuk menghasilkan produk yang sesuai permintaan pelanggan, produk yang dihasilkan oleh PT Bhirawa Steel sudah berstandar SNI sehingga kualitas sudah terjamin. Permintaan dari customer yang meningkat dan banyaknya pesaing, perusahaan harus memiliki nilai tambah sehingga kepuasan customer dan kualitas tetap terjaga. PT Bhirawa merupakan perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi, maka manufacturing cycle effectiveness sangat penting diterapkan untuk perusahaan, sehingga nantinya perusahaan dapat mengurangi biaya aktivitas non-value added. Biaya aktivitas non-value added 2

5 dikurangi agar harga penjualan produk lebih rendah dari pada kompetitor namun kualitas tetap terjamin. Kondisi tersebut menuntun perusahaan untuk dapat melakukan efisiensi biaya produksi. Melalui efisiensi biaya produksi, perusahaan dapat mengendalikan biaya produksi sehingga harga jual yang ditetapkan dapat bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Manufacturing Cycle Effectiveness digunakan sebagai alat analisis terhadap aktivitas-aktivitas produksi serta untuk melihat seberapa besar non value added activities dikurangi dan dieliminasi dari proses pembuatan produk. Perusahaan yang mampu mengurangi dan menghilangkan non value added activities dapat memaksimalkan value added activities sehingga perusahaan menciptakan manufacturing cycle effectiviness (MCE) yang optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis seberapa efektif aktivitas yang digunakan dalam kegiatan proses produksi besi sehingga dapat mencapai cost effective dan mampu mengurangi non-value added activities yaitu dengan mengangkat judul ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES (Studi Empiris pada PT Bhirawa Steel Surabaya). Sehingga permasalahan yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah bagaimana manufacturing cycle effectiveness (MCE) dapat mengurangi non value added activities pada PT Bhirawa Steel Surabaya. Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai manufacturing cycle effectiveness (MCE) dapat diterapkan sebagai alat ukur dalam kaitannya dengan peningkatan efisiensi produksi dan juga untuk mengetahui manufacturing cycle effectiveness (MCE) dapat dilaksanakan pada perusahaan industri dalam pengendalian terhadap nonvalue added activities. RERANGKA TEORITIS Pengertian Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) Manufacturing cycle effectiveness (MCE) adalah persentase value added activities yang ada dalam aktivitas proses produksi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan value bagi customer (Yulia Saftiana, 2007). Menurut Mulyadi (2007), Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) merupakan ukuran yang menunjukkan persentase value added activities yang terdapat dalam suatu aktivitas yang digunakan oleh seberapa besar non value added activities dikurangi dan dieliminasi dari proses pembuatan produk. Manufacturing cycle effectiveness (MCE) merupakan alat analisis terhadap aktivitas-aktivitas produksi, misalnya berapa lama waktu yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas mulai dari penanganan bahan baku, produk dalam proses hingga produk jadi (cycle time). MCE dihitung dengan memanfaatkan data cycle time atau throughput time yang telah dikumpulkan. Pemilihan cycle time dapat dilakukan dengan melakukan activity analysis. Menurut Mulyadi (2007), cycle time dibagi menjadi empat komponen yang terdiri dari value added activity dan non value added activities. Value added activity yaitu processing time dan non value added activities yang terdiri dari waktu penjadwalan (schedule time), waktu inspeksi (inspection time), waktu pemindahan (moving time), waktu tungggu (waiting time), dan waktu penyimpanan (storage time). Mulyadi (2007) memformulasikan cycle time yang digunakan untuk menghitung MCE adalah : Cycle Time = Processing Time + waiting time + moving time + inspection time Dan Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) = Processing Time Cycle Time 3

6 Analisis Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui perbaikan yang bertujuan untuk mencapai cost effectiveness. Analisis dilakukan langsung terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan yang dirumuskan dalam bentuk data waktu yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Waktu aktivitas tersebut mencerminkan berapa banyak sumber daya dan biaya yang dikonsumsi oleh aktivitas tersebut dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai kinerja dan efektivitas pada perusahaan. Analisis Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) yaitu keputusan dilakukan untuk menurunkan biaya produksi. Menurut Mulyadi (2007), suatu proses pembuatan produk menghasilkan cycle effectiveness sebesar 100%, maka aktivitas bukan penambah nilai telah dapat dihilangkan dalam proses pengolahan produk, sehingga customer produk tidak dibebani dengan biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang bukan penambah nilai. Apabila proses pembuatan produk menghasilkan cycle effectiveness kurang dari 100%, maka proses pengolahan produk masih mengandung aktivitasaktivitas yang bukan penambah nilai bagi customer. Proses produksi yang ideal akan menghasilkan cycle time sama dengan processing time. Pengertian Non Value Added Activities Aktivitas yang tidak penting untuk dipertahankan dalam bisnis, sehingga dianggap sebagai aktivitas yang tidak diperlukan, disebut dengan non value added activities. Menurut Emi Rahmawiti (2008) aktivitas yang bukan penambah nilai (non value added activities) adalah aktivitas yang tidak diperlukan dan harus dihilangkan dari dalam proses bisnis karena menghambat kinerja perusahaan. Menurut Hines and Tailor (2000), non-value added activities adalah segala aktivitas yang dalam menghasilkan produk atau jasa tidak memberikan nilai tambah di mata konsumen. Non value added activities adalah aktivitas yang tidak dapat memenuhi salah satu faktor dari kondisi aktivitas penambah nilai. Aktivitas yang tidak menyebabkan perubahan, perubahan keadaan tersebut dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya dan aktivitas tersebut tidak memungkinkan aktivitas lain untuk dilaksanakan. Menurut Hansen dan Mowen (2006) biaya yang bukan penambah nilai merupakan biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang bukan penambah nilai atau kinerja yang tidak efisien dari aktivitas penambah nilai. Mulyadi (2007) menjelaskan aktivitas yang bukan penambah nilai (non value added activities) adalah aktivitas dari pandangan customer yang bukan penambah nilai dalam proses pengolahan masukan menjadi keluaran. Suatu falsafah operasi yang berlaku di seluruh perusahaan untuk menghilangkan pemborosan dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang bukan penambah nilai. Peluang bagi perusahaan adalah berusaha melakukan pengurangan dan penghilangan biaya yang bukan penambah nilai tanpa mengurangi ataupun menghilangkan kepuasan yang akan diterima oleh customer. Biaya-biaya yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang bukan penambah nilai adalah biaya yang tidak efektif di dalam proses produksi. Aktivitas-aktivitas yang harus dipertahankan dalam bisnis disebut dengan value added activities. Menurut Emi Rahmawiti (2008) value added activities adalah aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis, sehingga mampu memberikan value dan meningkatkan laba perusahaan. Hines and Tailor (2000) mendefinisikan value added activities yaitu segala aktivitas yang dalam menghasilkan produk atau jasa yang memberikan nilai tambah di mata konsumen. Value added activities merupakan aktivitas yang ditinjau dari pandangan customer menambah nilai dalam proses pengolahan masukan menjadi keluaran (Mulyadi, 2007). Value added activities dapat diciptakan dengan 4

7 meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang mampu memenuhi kebutuhan customer. Menurut Lalu Sumayang (2003) aktivitas penambah nilai (value added activities) merupakan sebuah metode pabrikasi yang berusaha menghilangkan pemborosan (waste) pada proses. Value added activities secara berkelanjutan harus mencakup kondisi berikut yaitu aktivitas yang menghasilkan perubahan, perubahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya, dan aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan (Mulyadi, 2007). Setelah aktivitas penambah nilai dapat diidentifikasi, maka biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas penambah nilai dapat didefinisikan. Menurut Hansen dan Mowen (2003) biaya penambah nilai merupakan biaya untuk melakukan aktivitas penambah nilai dengan efisiensi yang sempurna. Teori Produktivitas Produktivitas adalah rasio antara efektivitas pencapaian tujuan pada tingkat kualitas tertentu (output) dan efisiensi penggunaan sumber daya (inputs). Penggunaan satuan waktu adalah alat ukur pada produktivitas. Menurut Singgih (2010) produktivitas dipandang sebagai konsep efisiensi dan efektivitas, efektivitas karena bagaimana perusahaan yang dinamis memenuhi harapan pelanggan (pembeli/ pengguna produk dan jasa). Tolentino (2004) menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas saat ini harus memperhatikan nilai daripada hanya memperhatikan efisiensi penggunaan input. Nilai proses produktivitas yang tinggi mengindikasikan proses produksi yang baik. Produktivitas yang tinggi dapat dicapai melalui proses yang efisien dan efektif. Efisiensi mengacu kepada masukan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya - sumber daya. Sedangkan efektivitas lebih mengacu kepada luaran atau hasil pelaksanaan kerja (Mulyono, 2004). Menurut Mulyadi (2007) produktivitas berhubungan dengan produksi keluaran secara efisien dan ditujukan kepada hubungan antara keluaran dengan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Produktivitas perusahaan meningkat, apabila non value added activities dapat dikurangi dan dihilangkan dalam proses produksi. Dalam proses produksi, dikenal adanya istilah Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE). Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) yang ideal adalah sama dengan 1, maksudnya perusahaan dapat menghilangkan waktu dari non value added activities dan mengoptimalkan waktu dari value added activities. Sebaliknya, jika Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) kurang dari 1, menunjukkan perusahaan masih memerlukan non value added activities, sehingga tidak terciptanya pengurangan dan penghilangan non value added activities pada proses produksi. Analisis Aktivitas Analisis aktivitas merupakan alat bantu bagi perusahaan untuk mengklasifikasikan berbagai aktivitas ke dalam value added activities dan non value added activities. Aktivitas yang efektif dalam suatu proses produksi merupakan value added activities bagi perusahaan (Yulia Saftiana, 2007). Analisis aktivitas berhubungan dengan penghapusan pemborosan (waste) yang terjadi selama proses produksi sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi. Menurut Gespersz (2006) upaya peningkatan efisiensi melalui program reduksi biaya terus-menerus akan sangat efektif sehingga mampu menekan biaya per unit output yang diproduksi untuk memperoleh harga jual yang lebih kompetitif. Pengurangan biaya mengikuti penghapusan pemborosan. Pemborosan (waste) disebabkan adanya aktivitas yang bukan penambah nilai yang akan mempengaruhi keseluruhan waktu produksi (cycle time). Aktivitas-aktivitas tersebut akan berpengaruh terhadap 5

8 efisiensi waktu, sehingga menyebabkan waktu pemindahan moving time), waktu inspeksi (inspection time), waktu tunggu (waiting time) dan waktu penyimpanan (storage time) yang lebih lama. Kondisi ini berpengaruh pada manufacturing cycle effectiveness (MCE) perusahaan dan akhirnya akan berpengaruh pada biaya produksi perusahaan. Oleh sebab itu, pemborosan (waste) harus dikurangi dan dihilangkan dalam proses produksi perusahaan. Inti dari analisis nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses pengidentifikasian, penjelasan, dan pengevaluasian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Analisis aktivitas merekomendasikan empat hasil yaitu aktivitas apa yang dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas, dan penghitungan nilai aktivitas untuk organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan hanya mempertahankan aktivitas penambah nilai (Hansen dan Mowen, 2006). Faktor terakhir adalah penting terhadap pembebanan biaya. Di mana faktor tersebut, menentukan nilai tambah dari aktivitas, berhubungan dengan pengurangan biaya, bukan dengan pembebanan biaya. Jadi, analisis aktivitas berusaha untuk mengidentifikasi dan pada akhirnya menghilangkan semua aktivitas yang tidak diperlukan dan secara simultan meningkatkan efisiensi aktivitas yang diperlukan bagi perusahaan. Identifikasi Aktivitas-Aktivitas Aktivitas dalam proses produksi manufaktur terdiri dari aktivitas-aktivitas yaitu processing time, inspection time, moving time, waiting time, dan storage time. Menurut Yulia Saftiana (2007), dalam proses pembuatan produk diperlukan cycle time yang merupakan keseluruhan waktu yang diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Cycle time terdiri dari lima, yaitu: Waktu Proses (Processing Time) Processing time merupakan seluruh waktu yang diperlukan dari setiap tahap yang ditempuh oleh bahan baku, produk dalam proses hingga menjadi barang jadi. Adapun semua waktu yang ditempuh dari bahan baku hingga menjadi produk jadi, tidak semua merupakan bagian dari processing time. Waktu Inspeksi (Inspection Time) Menurut Mulyadi (2003), inspection time merupakan keseluruhan waktu yang dikonsumsi oleh aktivitas yang bertujuan untuk menjaga seluruh produk yang diproses tersebut dapat dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Aktivitas dimana waktu dan sumber daya dikeluarkan untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi (Hansen dan Mowen, 2006). Menurut Yulia Saftiana (2007), aktivitas ini merupakan aktivitas pengawasan untuk menjamin bahwa proses produksi telah dilakukan dengan benar walaupun kenyataannya tidak ada penambah nilai terhadap produk yang akan diterima konsumen. Waktu Pemindahan (Moving Time) Waktu pemindahan adalah aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya untuk memindahkan bahan baku, produk dalam proses, dan produk jadi dari satu departemen ke departemen lainnya (Hansen dan Mowen, 2006). Waktu pindah tertentu, terkadang dalam setiap proses produksi memang dibutuhkan. Namun diperlukan pengurutan atas kegiatan-kegiatan, tugas-tugas dan penerapan teknologi yang benar, sehingga mampu menghilangkan waktu pemindahan secara signifikan. Waktu Tunggu (Waiting Time) Mulyadi (2003) mendefinisikan waktu tunggu adalah aktivitas yang di dalamnya bahan baku dan produk dalam proses menggunakan waktu dan sumber daya dalam menanti proses berikutnya. Gazpersz (2007) mendefinisikan waiting 6

9 time merupakan selang waktu ketika operator tidak menggunakan waktu untuk melakukan value added activities dikarenakan menunggu aliran produk dari proses sebelumnya (upstream). Menurut Yulia Saftiana (2007), apabila dalam menunggu ini membutuhkan sumber daya, maka biaya yang ditimbulkan akibat penggunaan sumber daya tersebut merupakan biaya bukan penambah nilai karena manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh customer. Waktu Penyimpanan (Storage Time) Penyimpanan adalah aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya, selama produk dan bahan baku disimpan sebagai sediaan (Mulyadi, 2003). Waktu penyimpanan ini diakibatkan proses penyimpanan baik itu bahan baku sebelum akhirnya dimulai proses produksi ataupun barang jadi yang disimpan di dalam gudang sebagai persediaan. Biaya Kaizen (Kaizen Costing) Menurut Gaspersz (2006) Kaizen adalah satu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement). Usaha untuk menurunkan biaya dari produk dan proses yang ada merupakan konsep biaya kaizen (Hansen dan Mowen, 2006). Kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksanya improvement berkelanjutan saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinued product (Mulyadi, 2003). Elemen kunci dari biaya kaizen adalah analisis aktivitas. Pengelolaan aktivitas ditempuh dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas penambah nilai dan mengurangi serta menghilangkan aktivitas bukan penambah nilai (Mulyadi, 2003). Analisis aktivitas dapat menurunkan biaya dengan empat cara, yaitu: Penghapusan Aktivitas (Activity Elimination) Activity elimination berfokus pada aktivitas yang bukan penambah nilai. Setelah aktivitas yang bukan penambah nilai teridentifikasi, maka ukuran harus diambil untuk menghindarkan perusahaan dari aktivitas ini (Hansen dan Mowen, 2006). Aktivitas yang tidak memiliki customer atau customer tidak memperoleh manfaat dari adanya cost object yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang menjadi target utama untuk dihilangkan (Mulyadi, 2003). Penghapusan aktivitas merupakan strategi jangka panjang yang ditempuh dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap aktivitas (Yulia Saftiana, 2007). Pengurangan Aktivitas (Activity Reduction ) Pengurangan biaya dapat dicapai dengan mengurangi aktivitas yang bukan penambah nilai. Pengurangan aktivitas merupakan strategi jangka pendek yang ditempuh dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap aktivitas (Yulia Saftiana, 2007). Pemilihan Aktivitas (Activity Selection) Activity selection yaitu melibatkan pemilihan di antara aktivitas yang berbeda disebabkan oleh strategi bersaing. Sehingga, strategi yang berbeda menyebabkan aktivitas yang berbeda (Hansen dan Mowen, 2006). Pengurangan biaya dapat dicapai dengan melakukan pemilihan aktivitas dari serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai strategi yang kompetitif. Manajemen perusahaan sebaiknya memilih strategi yang memerlukan lebih sedikit aktivitas dengan biaya yang terendah (Yulia Saftiana, 2007). Jadi, pemilihan aktivitas memiliki pengaruh terhadap pengurangan dan penghilangan biaya. 7

10 Pembagian Aktivitas (Activity Sharing) Activity sharing terutama ditujukan untuk mengelola aktivitas penambah nilai. Dengan mengidentifikasi aktivitas penambah nilai yang masih belum dimanfaatkan secara penuh dan kemudian memanfaatkan aktivitas tersebut untuk menghasilkan berbagai objek biaya (cost object) yang lain, perusahaan akan meningkatkan produktivitas pemanfaatan aktivitas tersebut dalam menghasilkan cost object (Yulia Saftiana, 2007). Pembagian aktivitas meningkatkan efisiensi aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomi. Secara khusus, kuantitas penggerak biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan biaya total aktivitas itu sendiri. Hal ini mengurangi biaya per unit dari penggerak biaya dan jumlah biaya yang dapat ditelusuri pada produk yang memakai aktivitas. Oleh sebab itu, dengan menggunakan komponen yang telah ada, aktivitas yang berhubungan dengan komponen ini, maka perusahan harus menghindari pembuatan aktivitas yang baru (Hansen dan Mowen, 2006). Tabel 1 Diagram Analisis Aktivitas Keterangan Jangka Pendek Jangka Panjang Aktivitas Penambah Nilai Aktivitas Bukan Penambah Nilai Pemilihan Aktivitas Pengurangan Aktivitas Pembagian Aktivitas Penghapus an Aktivitas Mulyadi (2003) menjelaskan penghapusan dan pengurangan aktivitas diterapkan dalam pengelolaan terhadap non value added activities. Pemilihan dan pembagian aktivitas diterapkan dalam pengelolaan terhadap value added activities. Penerapan Analisis Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) Dengan hasil analisis manufacturing cycle effectiveness (MCE) yang dilakukan, dapat diketahui persentase dari aktivitas-aktivitas penambah nilai dan bukan penambah nilai. Keberhasilan tersebut dapat dicerminkan pada penurunan biaya-biaya dalam satu periode tertentu (Yulia Saftiana, 2007). Menurut Agustina (2007) menjelaskan bahwa mengurangi aktivitas non value added dan biaya secara relatif, maka akan meningkatkan efisiensi perusahaan dengan menghasilkan produk dengan harga yang rendah. Dengan produk yang berkualitas dan harga yang rendah, perusahaan mampu bersaing dengan kompetitor dan menciptakan nilai bagi customer. Untuk mengurangi atau menghilangkan non value added activities, inspection time dapat dikurangi dengan mengembangkan konsep total quality control (TQC) dan zero defect manufacturing. Waktu pemindahan (moving time) dapat diturunkan dengan mengembangkan konsep cellular manufacturing. Waiting time dan storage time dapat dikurangi dengan mengembangkan konsep JIT inventory system (Mulyadi, 2003). Menurut Machfud (2003), terdapat banyak manfaat dari penerapan sistem Just In Time seperti mengurangi inventory, memperbaiki mutu, mengurangi biaya, mengurangi ruang (space), mempersingkat lead time, meningkatkan produktivitas, meningkatkan fleksibilitas, hubungan yang lebih baik dengan pemasok, menyederhanakan kegiatan penjadwalan dan pengendalian, meningkatkan kapasitas, dan penggunaan SDM yang lebih baik. Liker (2006) menjelaskan bahwa sistem Just in time yang diterapkan oleh perusahaan berusaha untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai tambah (non-value added activities) bagi produk. 8

11 Gambar 1 Rerangka Pemikiran MENDEFINISIKAN MASALAH 1.Melihat value added activities di dalam proses produksi 2. Melihat non value added activities di dalam proses produksi MENGUKUR Waktu produksi pabrik Cycle time per aktivitas MENGHITUNG Menghitung Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) MENGANALISIS Membuat analisis aktivitas produksi Menganalisis Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) MENGENDALIKAN Meningkatkan Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) MCE = 1 (SUSTAINABLE) MCE < 1 Continuous Improvement 9

12 METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif karena bertujuan mengevaluasi Manufacturing Cycle Effectiveness dalam mengurangi non-value added activities pada PT Bhirawa Steel Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih agar diperoleh suatu hasil yang lebih mendekati kenyataan. Fokus Penelitian Fokus penelitian terdiri dari : (1) Mengidentifikasi permasalahan dengan melihat value added activity dan non value added activities di dalam proses produksi, (2) menghitung waktu produksi pabrik dan cycle time per aktivitas selama bulan januari hingga juli pada tahun 2010 dan bulan januari hingga juli pada tahun 2012, (3)menghitung Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) selama bulan januari hingga juli pada tahun 2010 dan bulan januari hingga juli pada tahun 2012, dan (4) menganalisis aktivitas produksi dan Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) Sumber Data Data diperoleh dari Bapak Robbi Bachtiar sebagai Staff bagian produksi, dan Bapak Ir.Adrianto sebagai Chief Supervisor PPC- QC yang mengetahui alur proses aktivitas yang berhubungan dengan produksi pada perusahaan PT Bhirawa Steel Surabaya. Keabsahan data Tahap-tahap pengumpulan bukti atau data dalam suatu penelitian yang dilakukan meliputi beberapa sumber, yaitu Penggunaan Empat Sumber Bukti Dokumentasi Dokumen memainkan peran yang sangat penting dalam pengumpulan data studi empiris. Penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang relevan karenanya penting sekali bagi rencana pengumpulan data (Robert K. Yin, 2009 :105). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cycle time yang meliputi processing time, waiting time, moving time,dan inspection time pada bulan januari sampai juli 2010 dan bulan januari sampai juli Rekaman Arsip Kegunaan rekaman arsip bervariasi pada satu studi kasus dan lainnya. Pada beberapa penelitian, rekaman tersebut begitu penting sehingga bisa menjadi objek perolehan kembali dan analisis yang luas (Robert K. Yin, 2009 : 107). Rekaman arsip yang dikumpulkan dapat berupa visi, misi, tujuan, struktur organisasi, proses produksi, dan cycle time yang meliputi processing time, waiting time, moving time, dan inspection time. Wawancara Salah satu sumber informasi yang sangat penting ialah wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap departemen produksi guna mengetahui aktivitas value added dan aktivitas non value added berpengaruh pada kinerja perusahaan. Dalam hal ini peneliti akan wawancara kepada Bapak Robbi Bachtiar sebagai Staff bagian produksi dan kemudian wawancara kepada Bapak Ir.Adrianto sebagai Chief Supervisor Quality Control. Observasi Langsung Metode observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas operasional perusahaan. Dari hasil observasi tersebut dapat menambah informasi yang berhubungan dengan manufacturing cycle effectiveness dalam mengurangi non-value added activities pada PT Bhirawa Steel Surabaya. Analisis Bukti Penelitian ini, menganalisis data yang digunakan untuk mengembangkan suatu kerangka kerja deskriptif agar lebih mengorganisasikan studi kasus. Strategi ini kurang disukai daripada penggunaan proposisi teoritis tetapi bisa menjadi alternatif bilamana proposisi teoritis tidak ada (Robert K. Yin, 2009 : 137). 10

13 Pendekatan deskriptif membantu secara tepat pengidentifikasian kaitan timbal balik yang perlu dianalisis, bahkan mungkin secara kuantitatif. Berikut adalah tahapan dalam penelitian ini : Pengumpulan Data Peneliti melakukan penelitian di PT Bhirawa Steel Surabaya yang ada di bagian produksi. Peneliti melakukan collecting data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data yang dibutuhkan yaitu data mengenai cycle time seperti jumlah konsumsi waktu pada processing time, inspection time, moving time dan waiting time. Kemudian dilanjutkan pengambilan data dengan wawancara, rekaman arsip, dan dokumentasi. Pengolahan Data Setelah peneliti memperoleh semua data, maka selanjutnya melakukan proses perhitungan untuk mengetahui pengurangan pada non value added activities dengan menggunakan alat analisis manufacturing cycle effectiveness (MCE). Cycle Time = Processing Time + waiting time + moving time + inspection time MCE = Processing Time Cycle Time Analisa Aktivitas Produksi Selanjutnya peneliti melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui pengurangan aktivitas bukan penambah nilai. Menurut Mulyadi (2007), suatu proses pembuatan produk menghasilkan cycle effectiveness sebesar 100%, maka aktivitas bukan penambah nilai telah dapat dihilangkan dalam proses pengolahan produk, sehingga customer produk tidak dibebani dengan biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang bukan penambah nilai. Apabila proses pembuatan produk menghasilkan cycle effectiveness kurang dari 100%, maka proses pengolahan produk masih mengandung aktivitas-aktivitas yang bukan penambah nilai bagi customer. Proses produksi yang ideal akan menghasilkan cycle time sama dengan processing time. Pembahasan dan Kesimpulan Setelah melakukan analisis aktivitas produksi pada PT Bhirawa Steel Surabaya, maka peneliti melakukan pembahasan yang mendalam mengenai hasil analisis manufacturing cycle effectiveness dalam mengurangi non value added activities beserta hasil wawancara dari beberapa informan untuk melengkapi bukti serta memberikan kesimpulan dari hasil temuan yang didapatkannya. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Pada bulan September 2010 hingga bulan November 2011 perusahaan tidak berproduksi, diakibatkan ada peremajaan mesin baru. Peremajaan mesin baru dilakukan untuk meningkatkan kuantitas produksi dan mengurangi aktivitasaktivitas non-value added. Sehingga peneliti melakukan penelitian di PT Bhirawa Steel dengan membandingkan sebelum dan sesudah peremajaan mesin di perusahaan tersebut. Perusahaan kembali tidak beroperasi karena ada perbaikanperbaikan yang harus dilakukan untuk kelancaran proses produksi pada bulan agustus 2012 dan beroperasi kembali pada bulan November Sehingga penelitian ini tidak dilakukan selama setahun tetapi hanya tujuh bulan pada tahun 2010 dan tujuh bulan di tahun Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan januari hingga juli tahun 2010 dan bulan januari hingga juli Perhitungan Waktu Inspeksi (Inspection Time) Inspection time merupakan aktivitas dimana waktu dan sumber daya dikeluarkan untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi (Hansen dan Mowen, 2006). Aktivitas inspeksi dilakukan oleh departemen PPC-QC (Qualiy Control) di dalam proses Cooling Bed mengenai berat batang dan dimensi batang yang disesuaikan dengan standart dari PT Bhirawa Steel. Inspeksi dilakukan pada 11

14 saat proses Cooling Bed dengan pengambilan sampel produk. Tabel 2 Hasil Perhitungan Waktu Inspeksi (Inspection Time) Bulan Januari-Juli 2010 dan Januari- Juli 2012 Inspection Satuan Time Januari Jam 15,5 7,7 Februari Jam 8,5 7,2 Maret Jam 13,0 7,8 April Jam 14,0 7,6 Mei Jam 15,0 7,3 Juni Jam 14,50 7,5 Juli Jam 15,50 7,7 Total Jam 96 52,8 Hasil penjumlahan ini menunjukkan jumlah konsumsi waktu inspeksi bulan Januari sampai Juli pada tahun 2010 sebesar 96 jam. Pada bulan Januari sampai Juli tahun 2012 sebesar 52,8 jam. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha mengurangi aktivitas non value added dengan adanya pengurangan pada inspection time. Pengurangan aktivitas dilakukan dengan cara mengurangi jumlah waktu inspeksi. Mesin baru yang digunakan oleh perusahaan dapat mengurangi waktu pada saat dilakukannya inspeksi pada pengambilan sampel produk. Peremajaan mesin baru membuat adanya perubahan penggunaan waktu yang lebih efisien. Solusi mengurangi aktivitas non value added dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih membuat pengurangan waktu dalam melakukan inspeksi menjadi berkurang. Perhitungan Waktu Pemindahan (Moving Time) Aktivitas yang termasuk dalam waktu pemindahan yaitu aktivitas pemindahan dari gudang bahan baku ke billet preparation. Selanjutnya aktivitas pemindahan pada proses Bar Handling Plant (BHP) ke gudang barang jadi. Selama sehari terdapat 3 shift kerja untuk pergantian jam di departemen produksi. Tabel 3 Hasil Perhitungan Waktu Pemindahan (Moving Time) Bulan Januari-Juli 2010 dan Januari- Juli 2012 Moving Time Satuan Gudang BB ke Jam 306,1 213 Billet Preparation BHP ke Jam 218,9 102,4 Gudang Barang Jadi Total Jam ,4 Hasil penjumlahan ini menunjukkan jumlah konsumsi waktu pemindahan (moving time) bulan Januari sampai Juli pada tahun 2010 sebesar 525 jam. Pada bulan Januari sampai Juli tahun 2012 sebesar 315,4 jam. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha mengurangi aktivitas non value added dengan adanya pengurangan pada moving time. Teknologi yang lebih canggih mampu mengurangi aktivitas pada moving time. Perpindahan tiap-tiap stasiun dengan penggunaan mesin baru menjadi semakin cepat dan membuat lancarnya proses produksi, sehingga bisa mengurangi moving time. Adanya peremajaan mesin baru membuat aktivitas pada moving time mengalami adanya perubahan penggunaan waktu yang lebih efisien. Perhitungan Waktu Tunggu (Waiting Time) Gazpersz (2007) mendefinisikan waiting time merupakan selang waktu ketika operator tidak menggunakan waktu untuk melakukan value added activities dikarenakan menunggu aliran produk dari proses sebelumnya (upstream). Aktivitas waktu tunggu di PT Bhirawa Steel terjadi selama proses produksi berlangsung. Selama proses produksi berlangsung, jika ada kendala atau masalah pada mesin, proses produksi 12

15 akan berhenti untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan mengakibatkan waktu tunggu yang bisa menyebabkan proses produksi tidak berjalan lancar. Tabel 4 Hasil Perhitungan Waktu Tunggu (Waiting Time) Bulan Januari-Juli 2010 dan Januari- Juli 2012 WaitingTime Satuan Januari Jam 7,1 148,1 Februari Jam 1,5 106 Maret Jam 2,9 43,5 April Jam 5,0 48,9 Mei Jam 15,0 116,2 Juni Jam 6,1 47,7 Juli Jam 22,3 38,2 Total Jam 59,9 548,6 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah konsumsi waktu tunggu (waiting time) bulan Januari sampai Juli pada tahun 2010 adalah sebesar 59,9 jam. Jumlah konsumsi waktu bulan Januari smpai Juli pada tahun 2012 adalah sebesar 548,6 jam. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa waktu tunggu di dalam aktivitas perusahaan masih mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sehingga perusahaan belum mampu mengurangi aktivitas non value added pada aktivitas waiting time. Adanya peremajaan mesin baru belum mampu membuat perusahaan mengurangi aktivitas pada waiting time. Perhitungan Waktu Proses (Processing Time) Processing time merupakan seluruh waktu yang diperlukan dari setiap tahap yang ditempuh oleh bahan baku, produk dalam proses, hingga menjadi barang jadi. Aktivitas yang dilakukan di dalam processing time merupakan rangkaian yang sangat penting dikarenakan setiap proses yang dilakukan akan menambah nilai produk yang akan dihasilkan. Proses produksi PT Bhirawa Steel yaitu continuous production. Mesin tidak boleh berhenti atau dihentikan, kecuali jika ditemukan adanya produk cacat. Tabel 5 Waktu Produksi Bulan Januari-Juli 2010 dan Januari- Juli 2012 Bulan Satuan Januari Hari Februari Hari Maret Hari April Hari Mei Hari Juni Hari Juli Hari Total Hari Perhitungan proses produksi yaitu pada bulan Januari sampai Juli selama 24 jam sehari dikurangi waktu tunggu (waiting time) dan maintenance 90 menit tiap hari. Jam produksi = 24 jam - maintenance = 24 jam - 1,5 jam = 22,5 jam/hari Jumlah jam produksi Januari-Juli = waktu produksi tahun 2010 x jam produksi = 192 hari x 22,5 jam = 4320 jam Tahun 2010 = jumlah jam produksi waktu tunggu = ,9 = 4260,1 jam Jam produksi = 24 jam - maintenance = 24 jam 1,5 jam = 22,5 jam/hari Jumlah jam produksi Januari-Juli = waktu produksi tahun 2012 x jam produksi = 211 hari x 22,5 jam = 4747,5 jam Tahun 2012 = jumlah jam produksi waktu tunggu = 4747,5 548,6 = 4198,9 13

16 Tabel 6 Hasil Perhitungan Waktu Proses (Processing Time) Bulan Januari-Juli 2010 dan Januari-Juli 2012 Processing Satuan Time Total Jam 4260,1 4198,9 Processing time termasuk aktivitas value added activities. Pada tabel 6 menunjukkan waktu proses yang terjadi di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah konsumsi waktu proses (processing time) bulan Januari sampai Juli pada tahun 2010 adalah sebesar 4960,1 jam. Jumlah konsumsi waktu bulan Januari sampai Juli pada tahun 2012 adalah sebesar 4198,9 jam. Perhitungan Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) Manufacturing cycle effectiveness adalah persentase value added activities yang ada dalam aktivitas proses produksi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan value bagi customer dengan mengurangi dan mengeliminasi non value added activities. Aktivitas-aktivitas dalam proses produksi dibedakan menjadi value added activities yang terukur yaitu sebagai processing time dan non value added activities yang terukur yaitu sebagai inspection time, moving time, dan waiting time. Menurut Mulyadi (2007), suatu proses pembuatan produk menghasilkan cycle effectiveness sebesar 100%, maka aktivitas bukan penambah nilai telah dapat dihilangkan dalam proses pengolahan produk, sehingga customer produk tidak dibebani dengan biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang bukan penambah nilai. Apabila proses pembuatan produk menghasilkan cycle effectiveness kurang dari 100%, maka proses pengolahan produk masih mengandung aktivitasaktivitas yang bukan penambah nilai bagi customer. Perhitungan manufacturing cycle effectiveness dapat dilakukan dengan pembagian processing time dengan cycle time. Cycle time meliputi processing time, waiting time, moving time, dan inspection time. Cycle Time Cycle Time = Processing Time + waiting time + moving time + inspection time Cycle Time 2010 = 4260,1 + 59, = 4941 jam Cycle Time 2012 = 4198, , ,4 + 52,8 = 5115,7 jam Manufacturing Cycle Effectiveness Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) = Processing Time Cycle Time MCE Januari-Juli 2010 = 4260, = 86,22 % MCE Januari-Juli 2012 = 4198,9 5115,7 = 82,08 % Tabel 7 Hasil Perhitungan dengan Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) Bulan Januari-Juli 2010 dan Bulan Januari-Juli 2012 Description Satuan Value Added Activities Processing Jam 4260, Time Non Value Added Activities Inspection Jam Time Moving Time Jam Waiting Time Jam Total Jam MCE % 86,22 82,08 Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwasanya persentase dari Manufacturing 14

17 Cycle Effectiveness (MCE) dalam bulan Januari sampai Juli 2010 adalah sebesar 86,22%. Pada bulan Januari sampai Juli 2012, persentase dari Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) adalah sebesar 82,08%. Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan mengalami penurunan aktivitas value added akibat proses produksi di tahun 2012 belum lancar. Sebaliknya, perusahaan mengalami peningkatan aktivitas non value added yang disebabkan oleh waktu proses yang banyak terbuang akibat waiting time yang meningkat untuk perbaikan-perbaikan yang dilakukan selama proses produksi. Pada bagian ini akan dibahas analisis terhadap hasil temuan teoritis. PT Bhirawa Steel melakukan peremajaan mesin baru pada bulan September 2010 sampai November 2011 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu serta meningkatkan kapasitas produksi. Perusahaan tidak melakukan operasional produksi selama dilakukannya peremajaan mesin baru. Sehingga selama perusahaan tidak berproduksi, perusahaan memiliki stock barang untuk memenuhi permintaan pelanggan. Meskipun perusahaan tidak berproduksi karena proses peremajaan mesin, perusahaan masih bisa memberikan pelayanan untuk customer. Penelitian ini menggunakan data bulan Januari sampai Juli 2010 dan bulan Januari sampai Juli Penelitian ini menggunakan tahun 2010 dan 2012 untuk melihat perbandingan sebelum dan sesudah dilakukannya peremajaan mesin baru. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 terhadap waktu inspeksi, dimana jumlah konsumsi waktunya terjadi penurunan yaitu sebesar 43,2 jam (52,8 jam 96 jam) yaitu selisih jumlah inspection time pada bulan Januari sampai Juli tahun 2010 dan bulan Januari sampai Juli tahun Inspeksi produk jadi dilakukan dengan pengambilan sampel dari cooling bed untuk diperiksa. Inspeksi produk dilakukan dengan melakukan pemeriksaan uji komposisi kimia, uji tarik, dan pemeriksaan dimensi produk. Inspeksi produk jadi ini dilakukan oleh bagian PPC-QC. Penggunaan mesin baru berhasil membuat penurunan waktu inspeksi. Berkurangnya inspection time menandakan bahwasanya perusahaan berusaha mengurangi non value added activities yang terjadi di dalam proses produksi. Pengurangan yang terjadi sependapat dengan penelitian yang dilakukan Emi Rahmawiti (2008) dimana aktivitas yang bukan penambah nilai (non value added activities) adalah aktivitas yang tidak diperlukan dan harus dihilangkan dari dalam proses bisnis karena menghambat kinerja perusahaan. Pada tabel 3 terhadap moving time, jumlah keseluruhan waktu yang telah terjadi yaitu adanya penurunan sebesar 209,6 jam (315,4 jam 525 jam), yaitu selisih jumlah moving time pada bulan Januari sampai Juli tahun 2010 dan bulan Januari sampai Juli tahun Hal ini berarti perusahaan mampu melakukan pengurangan dan penghilangan terhadap non value added activities pada proses produksi. Lancarnya proses produksi pada tiap-tiap stasiun dipengaruhi oleh mesin produksi dan tenaga kerja yang beraktivitas. Peremajaan mesin baru yang dilakukan oleh perusahaan merupakan solusi guna meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi waktu. Pada tabel 4 menunjukkan jumlah keseluruhan waktu yang telah terjadi di waiting time. Pada tabel bisa dilihat bahwasanya telah terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 488,7 jam (548,6 jam 59,9 jam) yaitu selisih jumlah waiting time pada bulan Januari sampai Juli tahun 2010 dan bulan Januari sampai Juli tahun Adanya kenaikan di aktivitas waiting time disebabkan banyak terjadi cobble dalam penggunaan mesin baru. Pada awal hingga pertengahan tahun 2012 perusahaan masih melakukan perbaikan-perbaikan dalam penggunaan mesin baru. Sehingga menyebabkan operasional dalam produksi belum berjalan lancar. Penggunaan mesin baru dengan 15

18 teknologi yang lebih canggih dengan Sumber Daya Manusia yang belum memadai menyebabkan proses produksi belum efektif. Perusahaan harus melakukan training-training terlebih dahulu untuk para pekerja-pekerja mengenai penggunaan dalam peremajaan mesin baru. Ini adalah salah satu faktor yang menghambat proses produksi belum maksimal. Perbaikan-perbaikan ini dibutuhkan waktu yang lama sehingga menyebabkan waiting time pada bulan januari sampai juli di tahun 2012 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pemborosan waktu juga terjadi saat penggantian roll mill. Pengurangan non value added activity pada aktivitas ini bisa dikurangi dengan cara melakukan training untuk para pekerja. Sehingga diharapkan dengan SDM yang tinggi dan teknologi yang canggih, waiting time bisa berkurang karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan perbaikanperbaikan pada saat terjadi problem selama proses produksi berjalan. Sehingga dengan berkurangnya waiting time, proses produksi akan berjalan lancar dan membuat jumlah produksi meningkat. Hasil penghitungan pada tabel 6 pada processing time adalah terjadi penurunan sebesar 488,7 jam (4260,1 jam 4198,9 jam), yaitu selisih jumlah processing time pada bulan Januari sampai Juli tahun 2010 dan bulan Januari sampai Juli tahun Hal ini disebabkan masih dalam proses peremajaan mesin baru, sehingga proses produksi belum optimal. Banyaknya perbaikan-perbaikan yang dilakukan selama proses produksi juga menjadi pemicu processing time menjadi berkurang. Meningkatnya waiting time berpengaruh dengan processing time. Karena proses produksi PT Bhirawa Steel merupakan continuous production. Jadi pada saat proses produksi berjalan dan banyaknya masalah atau kerusakan yang terjadi, proses produksi harus dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikanperbaikan. Perbaikan-perbaikan seperti ini membuat waktu terbuang menjadi waktu tunggu dan perbaikan ini bisa menghambat processing time. Meskipun masih banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan selama proses produksi pada mesin baru di bulan januari sampai juli 2012, namun kapasitas produksi meningkat.. Hasil penghitungan manufacturing cycle effectiveness (MCE) pada tabel 7 dapat diketahui bahwasanya pada bulan Januari sampai Juli 2010 masih mengkonsumsi masukan untuk menjalankan 13,78% (100% - 86,22%) non value added activities. Selanjutnya pada bulan januari sampai juli 2012 dapat diketahui bahwasanya proses tersebut mampu mengkonsumsi masukan untuk menjalankan 17,92% (100% - 82,08%) non value added activities bagi customer. Meningkatnya penggunaan non value added activities pada perusahaan disebabkan penggunaan dalam peremajaan mesin baru masih dalam proses, sehingga proses produksi masih belum optimal. Sumber Daya Manusia yang belum memadai juga menjadi pemicu proses produksi belum optimal. Teknologi canggih tanpa adanya sumber daya manusia yang tinggi menjadi penghambat produksi. Perusahaan membutuhkan training-training untuk sumber daya manusia guna pemakaian mesin baru. Training yang dilakukan perusahaan sesuai bidang para pekerja merupakan langkah yang dipakai agar proses produksi dapat berjalan lancar dan optimal. Sehingga dengan lancarnya proses produksi, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Pada awal hingga pertengahan tahun 2012, peremajaan mesin baru yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun masih terjadi problem di bagian produksi. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan melakukan continuous improvement dengan peremajaan mesin baru yang dapat meningkatkan kapasitas produksi. Proses peremajaan mesin baru di tahun 2012 masih dalam uji coba, sehingga mengakibatkan proses produksi yang berjalan secara continue belum bisa 16

19 optimal. Perusahaan dalam proses peremajaan mesin juga melakukan training-training yang diberikan untuk para pekerja, sehingga sumber daya manusia yang tinggi dan teknologi yang canggih bisa mengoptimalkan produksi. Setelah perbaikan-perbaikan mesin telah selesai dilakukan dan training-training yang dilakukan perusahaan telah diberikan kepada para pekerja, proses produksi akan kembali berjalan lancar dan waiting time menjadi berkurang. Waiting time yang berkurang dan proses produksi yang maksimal bisa mengurangi non value added activities. Inspection time dan moving time pada aktivitas produksi sudah mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan mengurangi non value added pada aktivitas ini. Perusahaan bisa melakukan pengurangan aktivitas untuk jangka pendek dan penghilangan aktivitas guna mengurangi non value added activities. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yulia Saftiana (2007) bahwasanya pengurangan aktivitas merupakan strategi jangka pendek yang ditempuh dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap aktivitas. Mulyadi (2003) menjelaskan penghapusan dan pengurangan aktivitas diterapkan dalam pengelolaan terhadap non value added activities. Pemilihan dan pembagian aktivitas diterapkan dalam pengelolaan terhadap value added activities. PT Bhirawa Steel sudah melakukan perubahan untuk kemajuan perusahaan. Perusahaan memilih melakukan peremajaan mesin baru adalah salah satu cara untuk meningkatan kapasitas produksi. Cara ini merupakan salah satu bentuk continuous improvement yang dilakukan oleh PT Bhirawa Steel. Jika perusahaan masih menggunakan mesin lama dan tidak melakukan peremajaan mesin baru yang lebih canggih, manufacturing cycle effectiveness akan mengalami penurunan yang lebih tinggi akibat aktivitas value added yang terjadi dan meningkatnya aktivitas non value added yang terjadi dalam proses produksi. Salah satu faktor yang juga dapat memperlancar proses produksi perusahaan adalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Faktor keselamatan dan kesehatan kerja ini tidak boleh diabaikan, karena merupakan hak dari para karyawan dan juga merupakan kewajiban dari perusahaan. Selain itu, bila karyawan mengalami kecelakaan kerja maka perusahaan harus bertanggung jawab. Dengan peremajaan mesin baru ini, penggunaan teknologi yang lebih canggih merupakan solusi agar kecelakaan kerja di dalam proses produksi menjadi berkurang. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai manufacturing cycle effectiveness (MCE) dapat diterapkan dalam perusahaan, guna mengurangi dan menghilangkan non value added activities. Analisis manufacturing cycle effectiveness (MCE) menghasilkan persentase value added activities dalam suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value bagi customer. Cost effective dan cost reduction dapat dicapai dengan melakukan peningkatan terhadap kinerja dan efisiensi perusahaan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan kebebasan kepada peneliti untuk lebih mengembangkan hasil temuannya namun tetap harus sesuai dengan fokus penelitian. Objek yang diteliti adalah bagian produksi pada PT Bhirawa Steel Surabaya. Berdasarkan hasil analisis manufacturing cycle effectiveness (MCE), perusahaan belum mampu mengurangi non value added activities setelah dilakukannnya peremajaan mesin baru, dikarenakan masih banyaknya cobble yang terjadi. Proses produksi masih belum berjalan lancar karena banyak perbaikanperbaikan yang masih harus dilakukan. Perbaikan-perbaikan selama proses 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu 2.1.1 Penelitian Ravishankar (2011) Penelitian yang dilakukan Ravishankar (2011) bertujuan untuk menganalisa pengurangan aktivitas tidak bernilai tambah

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Beberapa penelitian mengenai manufacturing cycle effectiveness dan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Beberapa penelitian mengenai manufacturing cycle effectiveness dan BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian mengenai manufacturing cycle effectiveness dan efisiensi produksi telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan menggunakan

Lebih terperinci

BAB II. Tinjauan Pustaka. bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang penerapan MCE. sebagai alat ukur dalam meningkatkan produksi

BAB II. Tinjauan Pustaka. bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang penerapan MCE. sebagai alat ukur dalam meningkatkan produksi BAB II Tinjauan Pustaka 2.1. Penelitian Terdahulu 1. Rizka Tri Verdiyanti (2013) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizka Tri Verdiyanti bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang penerapan MCE

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai

BAB V PENUTUP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai manufacturing cycle effectiveness (MCE) dapat diterapkan dalam perusahaan, guna mengurangi dan menghilangkan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. dan tumbuh. Sehingga dibutuhkan cara agar perusahaan bisa melakukan

BAB I PENDAHULUAN. dan tumbuh. Sehingga dibutuhkan cara agar perusahaan bisa melakukan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Persaingan didalam lingkungan bisnis global yang semakin ketat dengan banyaknya kompetitor, menjadikan perusahaan dituntut untuk menciptakan nilai bagi customer. Setiap

Lebih terperinci

PENGELOLAAN VALUE-ADDED ACTIVITIES

PENGELOLAAN VALUE-ADDED ACTIVITIES PENGELOLAAN VALUE-ADDED ACTIVITIES dan NON-VALUE- ADDED ACTIVITIES MELALUI ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI (Studi Kasus Pada UD Karya Tunggal Sidoarjo)

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) dapat diterapkan dalam

BAB V PENUTUP. Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) dapat diterapkan dalam BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) dapat diterapkan dalam perusahaan, guna mengurangi dan menghilangkan

Lebih terperinci

ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES

ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES (Studi Empiris Pada Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. PPLI Asahan) SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

Lebih terperinci

ARTIKEL ILMIAH. Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Jurusan Akuntansi. Oleh:

ARTIKEL ILMIAH. Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Jurusan Akuntansi. Oleh: PENGELOLAAN VALUE-ADDED ACTIVITY DAN NON-VALUE-ADDED ACTIVITY MELALUI ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PRODUKSI PADA UD MATAHARI SURABAYA ARTIKEL

Lebih terperinci

ACTIVITY-BASED MANAGEMENT

ACTIVITY-BASED MANAGEMENT ACTIVITY-BASED MANAGEMENT Activity-based management (ABM) dimulai dari pemahaman yang mendalam personel tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya. Proses analisis nilai merupakan pendekatan

Lebih terperinci

BAB II PROCESS VALUE ANALYSIS

BAB II PROCESS VALUE ANALYSIS 13 BAB II PROCESS VALUE ANALYSIS II.1. Activity Based Management II.1.1. Definisi Activity Based Management (ABM) atau manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan

Lebih terperinci

BAB II KAJIAN PUSTAKA. pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi

BAB II KAJIAN PUSTAKA. pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Biaya Biaya menurut Supriyono (2000:16) adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan dan akan dipakai

Lebih terperinci

ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFICIENCY

ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFICIENCY ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFICIENCY (MCE) DALAM MENGURANGI NON-VALUE-ADDED ACTIVITIES DAN DAMPAKNYA TERHADAP VALUE-ADDED ACTIVITIES (Studi Kasus Pada PT. Hini Daiki Indonesia) MELLYSA PRATAMA ANDRIATI

Lebih terperinci

PENGELOLAAN BIAYA MANUFAKTUR PADA LINGKUNGAN TEKNOLOGI MANUFAKTUR MAJU. Oleh : Edi Sukarmanto Th. 1 Abstrak

PENGELOLAAN BIAYA MANUFAKTUR PADA LINGKUNGAN TEKNOLOGI MANUFAKTUR MAJU. Oleh : Edi Sukarmanto Th. 1 Abstrak PENGELOLAAN BIAYA MANUFAKTUR PADA LINGKUNGAN TEKNOLOGI MANUFAKTUR MAJU Oleh : Edi Sukarmanto Th. 1 Abstrak Tingginya tingkat persaingan yang terjadi sebagai akibat adanya globalisasi ekonomi mendorong

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Mursyidi (2008:174) Just In Time (JIT) dikembangkan oleh

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Mursyidi (2008:174) Just In Time (JIT) dikembangkan oleh BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Just In Time 2.1.1.1. Pengertian Just In Time Menurut Mursyidi (2008:174) Just In Time (JIT) dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan otomotif di Jepang

Lebih terperinci

Lean Thinking dan Lean Manufacturing

Lean Thinking dan Lean Manufacturing Lean Thinking dan Lean Manufacturing Christophel Pratanto No comments Dasar pemikiran dari lean thinking adalah berusaha menghilangkan waste (pemborosan) di dalam proses, atau dapat juga dikatakan sebagai

Lebih terperinci

Keywords: Just in Time, MCE and effectiveness of Production (bahan mentah, barang setengah jadi, PENDAHULUAN

Keywords: Just in Time, MCE and effectiveness of Production (bahan mentah, barang setengah jadi, PENDAHULUAN ANALISIS IMPLEMENTASI JUST IN TIME DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PRODUKSI GARMEN (STUDI KASUS PADA SUBSIDIARY COMPANY PAN 12 PT. PAN BROTHERS Tbk) Febrianto Andi Rahmawan, Poniman 1, Suharmanto 2 Program

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) dapat diterapkan di perusahaan, guna

BAB V PENUTUP. Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) dapat diterapkan di perusahaan, guna BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti studi kasus mengenai Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) dapat diterapkan di perusahaan, guna mengelola non value added

Lebih terperinci

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN BERDASARKAN AKTIVITAS DAN STRATEGI

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN BERDASARKAN AKTIVITAS DAN STRATEGI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN BERDASARKAN AKTIVITAS DAN STRATEGI 1 Sistem akuntansi memainkan peranan penting dalam mengukur kegiatan dan hasil kerja dari kegiatan tersebut, juga dalam menentukan reward

Lebih terperinci

RUANG LINGKUP MANAJEMEN BIAYA

RUANG LINGKUP MANAJEMEN BIAYA 1 RUANG LINGKUP MANAJEMEN BIAYA PENDAHULUAN Manajemen biaya Manajemen strategik Perencanaan dan pembuatan keputusan Pengendalian manajemen dan pengendalian operasional Penyajian laporan keuangan Organisasi

Lebih terperinci

Definisi Activity Based Management Aktivitas utama manjemen adalah mancari laba untuk kelangsungan hidup perusahaan. Setiap aktivitas harus

Definisi Activity Based Management Aktivitas utama manjemen adalah mancari laba untuk kelangsungan hidup perusahaan. Setiap aktivitas harus Definisi Activity Based Management Aktivitas utama manjemen adalah mancari laba untuk kelangsungan hidup perusahaan. Setiap aktivitas harus memperoleh manfaat yang lebih besar daripada pengorbanannya,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. yang hasilnya ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer

BAB I PENDAHULUAN. yang hasilnya ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang berupa informasi yang hasilnya ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan

BAB I PENDAHULUAN. Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Semakin berkembangnya teknologi saat ini menimbulkan dampak persaingan yang sangat ketat antar perusahaan. Banyak perusahaan berlombalomba untuk mendapatkan keuntungan

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORITIS. Menurut Garrison.et.al (2008 : 477), Aktivitas adalah suatu kejadian yang

BAB II LANDASAN TEORITIS. Menurut Garrison.et.al (2008 : 477), Aktivitas adalah suatu kejadian yang 5 BAB II LANDASAN TEORITIS A. Pengertian dan Identifikasi Aktivitas Menurut Garrison.et.al (2008 : 477), Aktivitas adalah suatu kejadian yang menyebabkan konsumsi sumber daya dalam suatu organisasi. Menurut

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pesatnya perdagangan global menyebabkan setiap perusahaan dituntut untuk menekan biaya produksi dengan melakukan proses produktivitas dan efisiensi pada proses

Lebih terperinci

ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES

ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES JURNAL MANAJEMEN, Volume 8, (2), 2016 ISSN print: 2085-6911, ISSN online: 2528-1518 http://journal.feb.unmul.ac.id ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON VALUE ADDED ACTIVITIES

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. yang ada di Indonesia. Menjelang era Masyarakat Ekonomi Asean, UMKM

BAB I PENDAHULUAN. yang ada di Indonesia. Menjelang era Masyarakat Ekonomi Asean, UMKM BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sebagai negara berkembang Indonesia banyak membutuhkan pertumbuhan dalam bidang perekonomian. Salah satunya dengan memberdayakan UMKM yang ada di Indonesia.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Saat ini, banyak terjadi perubahan yang cukup drastis pada lingkungan

BAB I PENDAHULUAN. Saat ini, banyak terjadi perubahan yang cukup drastis pada lingkungan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Saat ini, banyak terjadi perubahan yang cukup drastis pada lingkungan bisnis dunia secara global. Menurut Hansen dan Mowen (2000:15-18) menyatakan bahwa

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. Dalam perusahaan manufaktur, proses produksi merupakan kegiatan yang

BAB 1 PENDAHULUAN. Dalam perusahaan manufaktur, proses produksi merupakan kegiatan yang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam perusahaan manufaktur, proses produksi merupakan kegiatan yang sangat penting. fungsi produksi merupakan cost center yang akan menentukan besar atau kecilnya

Lebih terperinci

IMPLEMENTASI JUST IN TIME DALAM MENINGKATKATKAN PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI

IMPLEMENTASI JUST IN TIME DALAM MENINGKATKATKAN PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI IMPLEMENTASI JUST IN TIME DALAM MENINGKATKATKAN PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI Luqman Hakim Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo E-mail: hqm_az@yahoo.com Abstrak Tujuan Just

Lebih terperinci

ABSTRACT Siti Eka Fariyani COST EFFICIENCY PRODUCTION METHOD ACTIVITY BASED MANAGEMENT (ABM) Essay, Majoring In Accountant, Faculty Of Econo

ABSTRACT Siti Eka Fariyani COST EFFICIENCY PRODUCTION METHOD ACTIVITY BASED MANAGEMENT (ABM) Essay, Majoring In Accountant, Faculty Of Econo EFISIENSI BIAYA PRODUKSI DENGAN METODE ACTIVITY BASED MANAGEMENT (ABM) Siti Eka Fariyani siti_eka_fariyani@yahoo.com Pembimbing : Dr. M. Abdul Mukhyi., SE., MM Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas

Lebih terperinci

Mulai. Studi Pendahuluan. Perumusan Masalah. Penetapan Tujuan. Pemilihan Variable. Pengumpulan Data. Menggambarkan Process Activity Mapping

Mulai. Studi Pendahuluan. Perumusan Masalah. Penetapan Tujuan. Pemilihan Variable. Pengumpulan Data. Menggambarkan Process Activity Mapping BAB III METODOLOGI PENELITIAN Metodologi penelitian adalah suatu rangkaian kerangka pemecahan masalah yang dibuat secara sistematis dalam pemecahan masalah yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian.

Lebih terperinci

BAB II ACTIVITY BASED MANAGEMENT

BAB II ACTIVITY BASED MANAGEMENT BAB II ACTIVITY BASED MANAGEMENT 2.1 Activity Based Management 2.1.1 Definisi Activity Based Management (ABM) atau manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan

Lebih terperinci

BAB II. Activity-Based Management. Activity Based Management (ABM) adalah suatu pendekatan di seluruh

BAB II. Activity-Based Management. Activity Based Management (ABM) adalah suatu pendekatan di seluruh BAB II Activity-Based Management 2.1. Definisi Activity Based Management Activity Based Management (ABM) adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi, yang memfokuskan perhatian manajemen

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DALAM LINGKUNGAN PEMANUFAKTURAN MAJU

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DALAM LINGKUNGAN PEMANUFAKTURAN MAJU AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DALAM LINGKUNGAN PEMANUFAKTURAN MAJU Rowland Bismark Fernando Pasaribu UNIVERSITAS GUNADARMA PERTEMUAN IV EMAIL: rowland dot pasaribu at gmail

Lebih terperinci

SISTEM PRODUKSI JUST IN TIME (SISTEM PRODUKSI TEPAT WAKTU) YULIATI, SE, MM

SISTEM PRODUKSI JUST IN TIME (SISTEM PRODUKSI TEPAT WAKTU) YULIATI, SE, MM SISTEM PRODUKSI JUST IN TIME (SISTEM PRODUKSI TEPAT WAKTU) YULIATI, SE, MM Konsep Just In Time (JIT) adalah sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaanperusahaan terbaik yang ada

Lebih terperinci

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Kondisi Riil Konveksi Lida Jaya 1. Sejarah Berdirinya Konveksi Lida Jaya Konveksi Lida Jaya beralamatkan di Desa Padurenan RT IV/RW III, Kecamatan Gebog Kabupaten

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Keuangan (financial) perusahaan merupakan salah satu indikator penting

BAB I PENDAHULUAN. Keuangan (financial) perusahaan merupakan salah satu indikator penting BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Keuangan (financial) perusahaan merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi stabilitas dan eksistensi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya,

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian dan tujuan rancang fasilitas Wignjosoebroto (2009; p. 67) menjelaskan, Tata letak pabrik adalah suatu landasan utama dalam dunia industri. Perancangan tata letak pabrik

Lebih terperinci

SISTEM PRODUKSI JUST IN TIME (SISTEM PRODUKSI TEPAT WAKTU) YULIATI, SE, MM

SISTEM PRODUKSI JUST IN TIME (SISTEM PRODUKSI TEPAT WAKTU) YULIATI, SE, MM SISTEM PRODUKSI JUST IN TIME (SISTEM PRODUKSI TEPAT WAKTU) II YULIATI, SE, MM PRINSIP DASAR JUST IN TIME ( JIT ) 3. Mengurangi pemborosan (Eliminate Waste) Pemborosan (waste) harus dieliminasi dalam setiap

Lebih terperinci

ABSTRACT. Keywords: activity-based costing, process value analysis, value content assessment. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: activity-based costing, process value analysis, value content assessment. vii. Universitas Kristen Maranatha ABSTRACT The Purpose of this thesis are to explain the increase of product costing accuracy by using Activity-Based Costing (ABC) and to identify the opportunities for cost reduction by using Process Value

Lebih terperinci

Apa itu Lean Manufacturing dan Bagaimana Cara Penerapannya?

Apa itu Lean Manufacturing dan Bagaimana Cara Penerapannya? Apa itu Lean Manufacturing dan Bagaimana Cara Penerapannya? Dalam tiap perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang maka sebagian besar mereka akan menggunakan lean manufacturing. Lean merupakan

Lebih terperinci

Implementasi Lean Manufacturing untuk Identifikasi Waste pada Bagian Wrapping di PT. X Medan

Implementasi Lean Manufacturing untuk Identifikasi Waste pada Bagian Wrapping di PT. X Medan Petunjuk Sitasi: Eddy, & Aswin, E. (2017). Implementasi Lean Manufacturing untuk Identifikasi Waste pada Bagian Wrapping di PT. X Medan. Prosiding SNTI dan SATELIT 2017 (pp. C27-32). Malang: Jurusan Teknik

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Era globalisasi pada dunia perekonomian dewasa ini menyebabkan

BAB I PENDAHULUAN. Era globalisasi pada dunia perekonomian dewasa ini menyebabkan BAB I Pendahuluan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Era globalisasi pada dunia perekonomian dewasa ini menyebabkan persaingan dunia usaha semakin ketat, perusahaan tidak hanya bersaing

Lebih terperinci

DEVIS ZENDY NPM :

DEVIS ZENDY NPM : PENERAPAN LEAN MANUFACTURING GUNA MEMINIMASI WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DI PT. KHARISMA ESA ARDI SURABAYA SKRIPSI Oleh : DEVIS ZENDY NPM : 0732010126 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Lebih terperinci

B A B 5. Ir.Bb.INDRAYADI,M.T. JUR TEK INDUSTRI FT UB MALANG 1

B A B 5. Ir.Bb.INDRAYADI,M.T. JUR TEK INDUSTRI FT UB MALANG 1 B A B 5 1 VSM adalah suatu teknik / alat dari Lean berupa gambar yg digunakan untuk menganalisa aliran material dan informasi yg disiapkan untuk membawa barang dan jasa kepada konsumen. VSM ditemukan pada

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN I - 1

BAB I PENDAHULUAN I - 1 BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 1.1 Latar Belakang Perkembangan industri makanan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. wisatawan, yaitu sarana akomodasi dan sarana pelengkap lainnya sebagai penunjang

BAB I PENDAHULUAN. wisatawan, yaitu sarana akomodasi dan sarana pelengkap lainnya sebagai penunjang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Bali sebagai salah satu propinsi di Indonesia merupakan sasaran pariwisata internasional, yang selalu menarik perhatian wisatawan. Untuk mendukung perkembangan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. manajemen perusahaan perlu mempunyai strategi-strategi yang dijalankan untuk. untuk jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan.

BAB I PENDAHULUAN. manajemen perusahaan perlu mempunyai strategi-strategi yang dijalankan untuk. untuk jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan dunia bisnis yang begitu pesat dari tahun ke tahun, menyebabkan begitu banyaknya perusahaan yang berkembang dan hidup dalam lingkungan yang berubah

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. jasa. Semakin tinggi kemampuan mengelola biaya (cost), maka akan semakin baik. diklasifikasikan dan dialokasikan dengan tepat.

BAB 1 PENDAHULUAN. jasa. Semakin tinggi kemampuan mengelola biaya (cost), maka akan semakin baik. diklasifikasikan dan dialokasikan dengan tepat. 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan, visi mempertahankan dan meningkatkan prestasi dan prestise sangat dibutuhkan. Untuk itu setiap perusahaan akan

Lebih terperinci

PENGURANGAN WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA PASURUAN

PENGURANGAN WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA PASURUAN PENGURANGAN WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA PASURUAN SKRIPSI Diajukan Oleh : Indah Mutiarahma NPM 0532010150 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan dunia usaha mengalami persaingan yang begitu ketat. Agar dapat memenangkan persaingan tersebut perusahaan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Industri manufaktur bertujuan untuk memproduksi barang secara ekonomis agar memperoleh keuntungan serta dapat menyelesaikan produk tepat pada waktunya. Selain itu,

Lebih terperinci

Bab I PENDAHULUAN. Di era perdagangan bebas saat ini menyebabkan iklim kompetisi yang tinggi di

Bab I PENDAHULUAN. Di era perdagangan bebas saat ini menyebabkan iklim kompetisi yang tinggi di Bab I Pendahuluan 1 Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Di era perdagangan bebas saat ini menyebabkan iklim kompetisi yang tinggi di segala bidang. Kondisi tersebut memaksa perusahaan harus dapat bekerja

Lebih terperinci

Penerapan Sistem Pembelian Just In Time (JIT) untuk Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas pada Perusahaan Manufaktur PENDAHULUAN

Penerapan Sistem Pembelian Just In Time (JIT) untuk Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas pada Perusahaan Manufaktur PENDAHULUAN Penerapan Sistem Pembelian Just In Time (JIT) untuk Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas pada Perusahaan Manufaktur 1 PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN I.1 BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Industri percetakan adalah salah satu industri yang selalu berhubungan dengan gambar dan tulisan untuk dijadikan sebuah hardcopy. Semakin berkembangnya zaman, industri

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Tingkat persaingan pada industri gula Indonsesia saat ini cukup tinggi. Tingkat

BAB I PENDAHULUAN. Tingkat persaingan pada industri gula Indonsesia saat ini cukup tinggi. Tingkat BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tingkat persaingan pada industri gula Indonsesia saat ini cukup tinggi. Tingkat persaingan ini terlihat dari gencarnya gula impor yang masuk ke dalam negeri. Konsumsi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan di bidang ilmu teknologi

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan di bidang ilmu teknologi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan di bidang ilmu teknologi dan komunikasi tumbuh dengan sangat pesat. Hal tersebut membuat persaingan di dunia bisnis

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat yaitu berupa perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, dan sistematika

Lebih terperinci

Perbaikan Kualitas Proses Produksi Dengan Pendekatan Lean Sigma Pada Divisi Produksi Di Hollywood Plastik, Sidoarjo. Michael Hartanto.

Perbaikan Kualitas Proses Produksi Dengan Pendekatan Lean Sigma Pada Divisi Produksi Di Hollywood Plastik, Sidoarjo. Michael Hartanto. Perbaikan Kualitas Proses Produksi Dengan Pendekatan Lean Sigma Pada Divisi Produksi Di Hollywood Plastik, Sidoarjo Michael Hartanto Teknik Industri, Universitas Surabaya Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI A. Sistem Just In Time Dalam situasi persaingan pasar global yang sangat kompetitif sekarang ini, dimana pasar menetapkan harga (produsen harus mengikuti harga pasar yang berlaku)

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Kepuasan konsumen merupakan faktor yang sangat penting untuk

BAB I PENDAHULUAN. Kepuasan konsumen merupakan faktor yang sangat penting untuk BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pada era globalisasi, persaingan semakin ketat sehingga industri yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun jasa harus dapat unggul dalam pasar. Kepuasan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. produktif yang cukup kuat, sekalipun terjadi gejolak atau krisis ekonomi.

BAB I PENDAHULUAN. produktif yang cukup kuat, sekalipun terjadi gejolak atau krisis ekonomi. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Industri mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang cukup kuat, sekalipun terjadi gejolak atau krisis ekonomi. Perkembangan industri mikro,

Lebih terperinci

BAB 3 LEAN PRODUCTION SYSTEM

BAB 3 LEAN PRODUCTION SYSTEM BAB 3 LEAN PRODUCTION SYSTEM By Ir. B. INDRAYADI,MT JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 1 2 1 3 PRODUCTION INFORMATION SYSTEM FORECASTING MASTER PRODUCTION SCHEDULE PRODUCT STRUCTURE

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Seiring dengan berkembangnya industri manufaktur di Indonesia, maka akan semakin ketat persaingan antara perusahaan manufaktur satu dan lainnya. Hal ini memicu perusahaan

Lebih terperinci

Usulan Lean Manufacturing Pada Produksi Closet Tipe CW 660J Untuk Meningkatkan Produktivitas

Usulan Lean Manufacturing Pada Produksi Closet Tipe CW 660J Untuk Meningkatkan Produktivitas Jurnal Teknik Industri, Vol., No., Juni 03, pp.-8 ISSN 30-495X Usulan Lean Manufacturing Pada Produksi Closet Tipe CW 0J Untuk Meningkatkan Produktivitas Ridwan Mawardi, Lely Herlina, Evi Febianti 3,,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan

BAB I PENDAHULUAN. Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan terus tumbuh. Segmen yang menjanjikan yaitu pasar minuman ringan. Pasar minuman ringan di Indonesia

Lebih terperinci

ANALISIS METODE ACTIVITY

ANALISIS METODE ACTIVITY NASKAH PUBLIKASI ANALISIS METODE ACTIVITY-BASED MANAGEMENT (ABM) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PROFITABILITAS PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX PABRIK GULA MOJO SRAGEN Oleh: Karina Widyani B 200 110 157

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan

BAB I PENDAHULUAN. kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Dalam usaha peningkatan produktivitas, perusahaan harus mengetahui kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan jasa)

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Lead Time Istilah lead time biasa digunakan dalam sebuah industri manufaktur. Banyak versi yang dapat dikemukakan mengenai pengertian lead time ini. Menurut Kusnadi,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh

BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang besar. Profit yang besar akan diperoleh jika perusahaan dapat menekan pengeluaran sekecil

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. Dengan kondisi ekonomi yang sulit sekarang ini karena dampak krisis ekonomi

BAB 1 PENDAHULUAN. Dengan kondisi ekonomi yang sulit sekarang ini karena dampak krisis ekonomi BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan kondisi ekonomi yang sulit sekarang ini karena dampak krisis ekonomi Global. Membuat beberapa harga barang-barang, termasuk barang-barang industri menjadi meningkat.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Persaingan yang terjadi di dunia industri manufaktur dalam merebut pasar pada era globalisasi ini semakin tajam. Hal tersebut mendorong harapan pelanggan akan produk

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan (input) menjadi hasil (output).

BAB I PENDAHULUAN. bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan (input) menjadi hasil (output). BAB I 1.1 Latar belakang PENDAHULUAN Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan (input) menjadi hasil (output). Manajemen

Lebih terperinci

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari pembobotan yang dilakukan terhadap pemborosan (waste)

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah. Kemajuan teknologi menyebabkan adanya perubahan dari era revolusi

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah. Kemajuan teknologi menyebabkan adanya perubahan dari era revolusi 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Kemajuan teknologi menyebabkan adanya perubahan dari era revolusi industri menuju era revolusi informasi dan komunikasi. Era revolusi informasi dan komunikasi

Lebih terperinci

PENERAPAN SISTEM PEMBELIAN JUST IN TIME UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR OLEH: ADIKO

PENERAPAN SISTEM PEMBELIAN JUST IN TIME UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR OLEH: ADIKO PENERAPAN SISTEM PEMBELIAN JUST IN TIME UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR OLEH: ADIKO 3203006211 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. fashion. Mulai dari bakal kain, tas batik, daster, dress, rompi, dan kemeja

BAB I PENDAHULUAN. fashion. Mulai dari bakal kain, tas batik, daster, dress, rompi, dan kemeja BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Batik Gres Tenan milik Bp. Sardjono Atmomardoyo yang ada di Kampung Batik Laweyan turut andil dalam persaingan dalam hal industri fashion. Mulai dari bakal kain, tas

Lebih terperinci

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Tahap Improve Setelah dilakukan tahap analyze, maka seluruh akar permasalahan serta faktor-faktor penyebabnya dapat teridentifikasi. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki

Lebih terperinci

BAB 2 STUDI LITERATUR. Tanggungjawab seorang pemimpin perusahaan adalah mengatur seluruh

BAB 2 STUDI LITERATUR. Tanggungjawab seorang pemimpin perusahaan adalah mengatur seluruh BAB 2 STUDI LITERATUR Tanggungjawab seorang pemimpin perusahaan adalah mengatur seluruh sumberdaya produksi secara efisien dan efektif sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum (maximum profit). Tanpa

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini akan diuraikan metodologi penelitian atau tahapan-tahapan penelitian yang akan dilalui dari awal sampai akhir. Metodologi penelitian perlu ditentukan terlebih

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Informasi Akuntansi Diferensial 2.1.1 Pengertian Informasi Akuntansi Diferensial Informasi diperlukan manusia untuk mengurangi ketidakpastian yang selalu menyangkut masa yang

Lebih terperinci

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Mulyadi (2003;37) menyatakan bahwa cost effectiveness merupakan suatu

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Mulyadi (2003;37) menyatakan bahwa cost effectiveness merupakan suatu BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian cost effectiveness Mulyadi (2003;37) menyatakan bahwa cost effectiveness merupakan suatu ukuran seberapa efektif sumber daya organisasi dimanfaatkan

Lebih terperinci

Konsep Just in Time Guna Mengatasi Kesia-Siaan dan Variabilitas dalam Optimasi Kualitas Produk

Konsep Just in Time Guna Mengatasi Kesia-Siaan dan Variabilitas dalam Optimasi Kualitas Produk Konsep Just in Time Guna Mengatasi Kesia-Siaan dan Variabilitas dalam Optimasi Kualitas Produk Darsini Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Jl.

Lebih terperinci

ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha ABSTRAK PT. Agronesia Divisi Industri Teknik Karet (INKABA) adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk teknik berbahan baku utama karet, salah satunya adalah produk karet damper.

Lebih terperinci

5 BAB V ANALISA DAN HASIL

5 BAB V ANALISA DAN HASIL 5 BAB V ANALISA DAN HASIL 5.1 Analisa 5.1.1 Analisa Kanban Banyaknya kartu kanban yang diperlukan dihitung dengan rumus (Arnaldo Hernandez, 1989): Banyaknya Kanban = Permintaan Harian X Faktor Pengamanan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Bela kang Pene litian

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Bela kang Pene litian BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Dalam era globalisasi dewasa ini, kita telah dan akan menghadapi beberapa ciri perdagangan bebas internasional sebagaimana ditetapkan dalam Putaran Uruguay

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat evolusioner namun seringkali sifatnya

BAB 1 PENDAHULUAN. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat evolusioner namun seringkali sifatnya 12 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perusahaan hidup dalam lingkungan yang berubah cepat, dinamik, dan rumit. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat evolusioner namun seringkali sifatnya revolusioner.

Lebih terperinci

PENGARUH PENERAPAN SISTEM JUST IN TIME TERHADAP BIAYA OVERHEAD PABRIK STUDI KASUS PADA PT XYZ

PENGARUH PENERAPAN SISTEM JUST IN TIME TERHADAP BIAYA OVERHEAD PABRIK STUDI KASUS PADA PT XYZ PENGARUH PENERAPAN SISTEM JUST IN TIME TERHADAP BIAYA OVERHEAD PABRIK STUDI KASUS PADA PT XYZ Nama : Octaviana Debhora S. NPM : 21209639 Pembimbing : B. Sundari, SE, MM Perusahaan hidup dalam lingkungan

Lebih terperinci

repository.unisba.ac.id

repository.unisba.ac.id BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dewasa ini, persaingan industri semakin meningkat dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan industri. Perubahan yang dilakukan oleh perusahaan secara berkelanjutan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. manapun. Dengan adanya globalisasi yang didukung oleh kemampuan teknologi

BAB I PENDAHULUAN. manapun. Dengan adanya globalisasi yang didukung oleh kemampuan teknologi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh pihak manapun. Dengan adanya globalisasi yang didukung oleh kemampuan teknologi yang sangat pesat, akan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Dengan semakin pesatnya perkembangan sektor transportasi dan

BAB I PENDAHULUAN. Dengan semakin pesatnya perkembangan sektor transportasi dan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Dengan semakin pesatnya perkembangan sektor transportasi dan telekomunikasi, semakin dekat terwujudnya ramalan kampung dunia (global village). Produk dan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi ini diwarnai dengan

BAB I PENDAHULUAN. Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi ini diwarnai dengan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi ini diwarnai dengan persaingan yang semakin ketat. Persaingan bukan hanya datang dari dalam tetapi datang juga

Lebih terperinci

ACTIVITY BASED MANAGEMENT (ABM)

ACTIVITY BASED MANAGEMENT (ABM) ACTIVITY BASED MANAGEMENT (ABM) PENGERTIAN Activity Based Management (ABM) adalah merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai (value) produk atau jasa untuk konsumen,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Dalam era perdagangan bebas saat ini, perkembangan teknologi dan kondisi

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Dalam era perdagangan bebas saat ini, perkembangan teknologi dan kondisi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam era perdagangan bebas saat ini, perkembangan teknologi dan kondisi persaingan yang semakin tinggi dan kompetitif tidak dapat dihindarkan. Situasi ini

Lebih terperinci

ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON-VALUE-ADDED ACTIVITIES PADA PG KANIGORO MADIUN. Alwiyanti Kusuma Wardani

ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON-VALUE-ADDED ACTIVITIES PADA PG KANIGORO MADIUN. Alwiyanti Kusuma Wardani ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5, Nomor 1, April 2016 ANALISIS MANUFACTURING CYCLE EFFECTIVENESS (MCE) DALAM MENGURANGI NON-VALUE-ADDED ACTIVITIES PADA PG KANIGORO MADIUN Alwiyanti Kusuma

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Proses produksi merupakan kegiatan utama dalam perusahaan industri manufaktur. Tingkat efektifitas dan efisiensi berproduksi dituntut memiliki nilai yang tinggi.

Lebih terperinci

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 4.1 Gambaran Umum Perusahaan Penelitian tentang penerapan Value Stream Maping ini dilakukan di PT. XYZ, Plant Daan Mogot. Untuk itu penulis akan membahas sekilas

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI Penyelesaian masalah yang diteliti dalam tugas akhir ini memerlukan teori-teori atau tinjauan pustaka yang dapat mendukung pengolahan data. Beberapa teori tersebut digunakan sebagai

Lebih terperinci