TUGAS AKHIR PENERAPAN SISTEM OTOMASI SEBAGAI PERBAIKAN KUALITAS DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) PADA LINE FINISHING DI PT. X.

dokumen-dokumen yang mirip
SISTEM OTOMASI SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN KUALITAS DENGAN METODE SPC PADA LINE FINISHING (STUDI KASUS: PT. X)

ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK END 200 DENGAN METODE STATISTICAL PROSES KONTROL PADA PT. UNITED CAN COMPANY LTD

TUGAS AKHIR ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS BAHAN AGGREGATE DENGAN MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) DI PT.

ABSTRAK. Kata kunci : Pengendalian Kualitas, peta kendali u, diagram sebab akibat, kulit. Universitas Kristen Maranatha. vii

ABSTRACT. Keywords: Quality Control, Product Defects, u Chart, Cause and Effect Diagram. v Universitas Kristen Maranatha

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

TUGAS AKHIR ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL PADA DEPARTEMENT PAINTING PRODUK FURNITURE DI PT.

TUGAS AKHIR. Analisa Pengendalian Kualitas Produk Connector dengan Metode SPC (Statistical Process Control) di PT.

LAPORAN KERJA PRAKTEK ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK END 200 DENGAN METODE STATISTICAL PROSES KONTROL PADA PT. UNITED CAN COMPANY LTD.

ABSTRAK UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

The use of Statitical Quality Control to reduce a defective product at shoes company CV. Fortuna shoes. Abstract

ABSTRAK. Kata kunci: pengendalian kualitas, diagram pareto, peta kendali p, diagram sebab-akibat. Universitas Kristen Maranatha

TUGAS AKHIR. Diajukan guna melengkapi sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1)

ABSTRACT. Keywords: Quality Control, Types of Sleeping Clothes, p Chart, Check Sheet, Pareto Diagram, Fish Bone Diagram. vii

ABSTRACT. Keyword : Quality, Defect Product, Statistical Quality Control, and np Control Chart. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Product defects, quality control, statistical aid. Universitas Kristen Marantaha

LAPORAN KERJA PRAKTEK

TUGAS AKHIR. Langkah Perbaikan Terhadap Peningkatan Overall Equipment Effectiveness ( OEE ) di Mesin Injection Plastic Outsole

TUGAS AKHIR. Analisa Pengendalian Kualitas Produk Jumbo Roll. Dengan Menggunakan Metode FTA (Fault Tree Analysis)

Analisa Pengendalian Kualitas Fitting Part S Pada PT. Surya Toto Indonesia. Dengan Menggunakan Metode Peta Kendali P

TUGAS AKHIR PERBAIKAN KUALITAS PRODUK PADA PROSES ASSEMBLING DI PT. SELAMAT SEMPURNA TBK DENGAN METODE POKA YOKE

ABSTRAK. Kata-kata kunci: Pengendalian kualitas, peta kendali c, diagram sebab akibat, jam tangan kayu. vii

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2015

ANALISIS KECACATAN PRODUK KARET SEAL TABUNG GAS DENGAN METODE QUALITY CONTROL CIRCLE DAN SEVEN TOOLS DI CV. TANAH ARON RUNGKUT SURABAYA SKRIPSI

ABSTRACT. Keywords: Quality Control, Statistical Assistance Tools, Product Damage. Universitas Kristen Maranatha

ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK SPRING BED KING KOIL DENGAN METODE STATISTICAL PROSES CONTROL

LAPORAN KERJA PRAKTEK

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA KUALITAS UNTUK MENGURANGI PRODUK CACAT PADA PROSES PRODUKSI ROTI MANIS DI CV. MS BAKERY

TUGAS AKHIR IMPLEMENTASI SIX SIGMA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SANDAL DI CV. SANCU CREATIVE INDONESIA

TUGAS AKHIR. Analisa Produk Cacat Menggunakan Peta Kendali P Di PT. KASAKATA KIMIA

TUGAS AKHIR. Analisis Pengendalian Kualitas Produk TROLLY SHOPING CART. Dengan Menggunakan Pendekatan Six Sigma DI PT. ABDI JUANG INVESTAMA

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK YOKE A DENGAN MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (Studi Kasus Pada PT.

ABSTRACT. Universitas Kristen Maranatha

USULAN FAKTOR PENYEBAB CACAT PRODUKSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN SEVEN BASIC QUALITY MANAGEMENT TOOLS PADA PT. TATALOGAM LESTARI

TUGAS AKHIR. Usulan Re-Layout Tata Letak Fasilitas Produksi Dengan Menggunakan Metode SLP di Departemen Produksi Bagian OT Cair di PT IKP

SKRIPSI ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) PADA PT. NGK

TUGAS AKHIR USULAN PERBAIKAN KUALITAS PADA PROSES PRODUKSI PRODUK KOSMETIK UNTUK MEMINIMALISIR BIAYA REWORK

ABSTRACT. Keywords: Quality Control, Types of Pants Defects, c Chart, Check Sheet, Pareto Diagram, Fish Bone Diagram. vi Universitas Kristen Maranatha

TUGAS AKHIR ANALISA PRODUKTIVITAS KINERJA DAN QUALITY CONTROL PRODUK TYPE A8L DENGAN PENERAPAN SISTEM LCA DI PT. OMRON MANUFACTURING OF INDONESIA

ANALISIS USULAN PERBAIKAN KUALITAS PRODUK PENGECORAN LOGAM PADA PLANT III PT X DENGAN PENDEKATAN SIX SIGMA TUGAS AKHIR

ABSTRAK. Kata Kunci: Pengendalian Kualitas, Produk Cacat, Peta Kendali u, Diagram Sebab Akibat. Universitas Kristen Maranatha

TUGAS AKHIR. Pengendalian Kualitas Hardness Pad Dengan Pendekatan Metode Statistical Process Control di PT. IPI Karawang Plant

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

Tabel 4.29 Cara Memperkirakan DPMO dan Kapabilitas Sigma Variabel L. Pergelangan.. 90 Tabel 5.1 Kapabilitas Proses produksi Sarung Tangan Golf...

SKRIPSI. Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

TUGAS AKHIR. Diajukan guna melengkapi sebagian syarat. Dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Disusun oleh:

ANALISA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MELALUI PENERAPAN METODE LEAN SIX SIGMA PADA PT. ABC

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2017

ANALISIS KUALITAS PRODUK GELAS KACA CROWN DENGAN METODE DMAIC DAN KAIZEN DI PT. SEMESTA RAYA ABADI JAYA, GRESIK SKRIPSI

TUGAS AKHIR. Implementasi Metode DMAIC Dalam Menganalisa Penyebab Isu Miscounting Pada Produk Liner Di PT KCI

ABSTRAK Kata Kunci: Six Sigma, Sigma Level, Kualitas Produk, DMAIC, Quality Control.

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK BAKERY BOX MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (STUDI KASUS PT. X)

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2013

TUGAS AKHIR. Analisa Produk Cacat Side Flat Mini Harflex Normal Menggunakan Metode Six Sigma di Line SM I Pada PT Bakrie Building Industries

TUGAS AKHIR PENERAPAN METODE LEAN SIGMA UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA QUALITY, COST DAN DELIVERY PRODUK SUNVISOR ASSY DI PT. APM ARMADA AUTOPARTS

SKRIPSI IMPLEMENTASI METODE DMAIC UNTUK MENURUNKAN JUMLAH DEFECT GORES PADA PRODUK PU DOOR SD 195 STUDI KASUS DI PT. TOPJAYA ANTARIKSA ELECTRONICS

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2016

ANALISIS KUALITAS PRODUK PLAT BAJA KARBON HOT ROLLED DENGAN PENDEKATAN KAIZEN DAN SEVEN TOOLS. DI PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL, Tbk SKRIPSI

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Laporan Tugas Akhir ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK SPRING PLATE DENGAN MENGGUNAKAN METODE DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control)

Jurusan Teknik Industri Tugas Akhir Sarjana Semester Genap tahun 2006/2007

ANALISIS KECACATAN PRODUK KEMASAN DENGAN METODE DMAIC DI PT.SURABAYA PERDANA ROTOPACK SKRIPSI

SKRIPSI ANALISIS PENINGKATAN EFEKTIFITAS MESIN SEWING MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DI PT.

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Teknik Industri Skripsi Sarjana Semester Genap tahun 2005/2006


Usulan Penerapan Metode DMAIC Untuk Peningkatan Kualitas Produk Chip PET Tipe F10F Pada PT. ITS

TUGAS AKHIR. Pengendalian Kualitas Melalui Analisa Parameter Proses Produksi Tinta Gravure di Factory 2 PT. XYZ

TUGAS AKHIR. Analisa Pengendalian Kualitas Untuk Menurunkan Nilai Cigarette Physical Quality Index dengan Mengacu kepada Metoda Seven Tools di PT.

ABSTRAK. iii. Universitas Kristen Maranatha

ANALISIS KUALITAS PRODUK PUPUK ORGANIK DENGAN METODE SIX SIGMA DAN KAIZEN DI CV. FERTILINDO AGROLESTARI MOJOSARI SKRIPSI

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Teknik Industri Skripsi Sarjana Semester Genap tahun 2005/2006

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS MENGGUNAKAN DIAGRAM KENDALI DEMERIT (Studi Kasus Produksi Air Minum Dalam Kemasan 240 ml di PT TIW)

7 Basic Quality Tools. 14 Oktober 2016

ANALISA PENGURANGAN DEFECT

ABSTRACT. vii. Universitas Kristen Maranatha

LAPORAN KERJA PRAKTEK PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK SENDOK MAKAN PLASTIK DENGAN METODE SPC DI CV.KURNIA TEKNIK

PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK SEPATU NIKE COURT ROYAL DI LINE 2.04 DENGAN METODE STATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC) PADA PT. ASIA DWIMITRA INDUSTRI

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN WARNA FOOTWEAR MATERIAL COLOR APPROVAL MENGGUNAKAN METODE PDCA

ANALISA KUALITAS PRODUK SEPEDA PHOENIX DENGAN METODE SIX SIGMA UNTUK MEMINIMUMKAN KECACATAN PRODUK DI PT RODA LANCAR ABADI - SIDOARJO SKRIPSI.

TUGAS AKHIR PERBAIKAN KUALITAS DENGAN METODE FMEA UNTUK MEMINIMASI JUMLAH CACAT PRODUK DI PT. BSA

TUGAS AKHIR ANALISIS PENGUKURAN PRODUKTIVITAS MESIN CNC DI PT. RAJA PRESISI SUKSES MAKMUR DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)

PENGENDALIAN KUALITAS DALAM RANGKA MEMINIMALISIR KESALAHAN PRODUK PADA PT. SOLO MURNI MENGGUNAKAN METODE DIAGRAM TULANG IKAN TUGAS AKHIR.

TUGAS AKHIR PENGENDALIAN KUALITAS KOMPONEN FUSSTREBE DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA. Jurusan Teknik Industri Skripsi Sarjana Semester Genap Tahun 2005/2006

TUGAS AKHIR ANALISA PRODUK REJECT UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS PRODUK SANITARY TIPE CW 420 J DI PT. SURYA TOTO

TUGAS AKHIR PENGARUH PENERAPAN METODE DMAIC TERHADAP PENGURANGAN PRODUCT REJECT DI PT. XYZ

HALAMAN KEASLIAN PENELITIAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA WAKTU LEAD TIME SERVICE KENDARAAN EXPRES MAINTENANCE ( EM ) TOYOTA

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

ANALISIS SIX SIGMA UNTUK MENGURANGI JUMLAH DEFECT PADA PRODUKSI SABLON DIGITAL MUG SOOUVE STORE

TUGAS AKHIR PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI PADA PT. YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA

TUGAS AKHIR ANALISA DEFECT PRODUK HUB BT 768 DENGAN METODE SIX SIGMA (STUDI KASUS DI PT BAKRIE TOSANJAYA)

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAR MERCU BUANA JAKARTA 2015

BAB 3 LANGKAH PEMECAHAN MASALAH. PT. Citra Tunas Baru Gramindo adalah sebuah perusahaan garmen yang

(Studi Kasus di PT Panca Bintang Tunggal Sejahtera)

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) PADA PERUSAHAAN ROKOK GAGAK HITAM BONDOWOSO

REDUCING DEFECTS AND COSTS OF POOR QUALITY OF WW GRAY ROYAL ROOF USING DMAIC AND FMEAP (FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS PROCESS)

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

Transkripsi:

TUGAS AKHIR PENERAPAN SISTEM OTOMASI SEBAGAI PERBAIKAN KUALITAS DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) PADA LINE FINISHING DI PT. X. Diajukan guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu ( S1) Disusun Oleh : Nama : Alex Bagus Dewantara NIM : 41613320002 Program studi : Teknik Industri FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2015

ABSTRAK PT. X merupakan perusahaan manufaktur komersial yang mengolah bijih plastik. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah kemasan tube, botol, peralatan otomotif dan kemasan plastik. Kemasan tube merupakan produk yang permintaannya paling tinggi untuk di perusahaan ini. Perusahaan ini memiliki banyak kompetitor untuk produk kemasan tube, tentunya untuk menghadapi permasalahan tersebut perusahaan mempersiapkan strategi untuk memperoleh profit secara maksimal dari produk-produk yang dihasilkan dan tetap menjaga kualitas produk agar bisa bersaing dengan perusahaan kompetitor. Profit di perusahaan ini secara garis besar diperoleh dari harga jual produk dikurangi biaya produksi produk. Agar output yang dihasilkan maksimal maka perusahaan menerapkan menambah mesin produksi, pemangkasan proses produksi yang tidak efektif dan mempercepat cycle time di line proses. Penelitian ini menggunakan analisa Statistical Process Control (SPC) yaitu analisa pengambilan keputusan secara analitis yang memperlihatkan suatu proses berjalan dengan baik atau tidak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa tingkat efektifitas pengendalian kualitas menggunakan alat bantu statistik setelah dilakukan perbaikan dengan mesin bersistem otomasi. Alat bantu tersebut berupa check sheet dan histogram digunakan untuk mengumpulkan data sedangkan untuk analisa penyebab masalah menggunakan peta kendali p, diagram pareto dan diagram sebab akibat. Berdasarkan diagram pareto dapat diketahui jumlah cacat dan jenis cacat. Lima besar penyumbang cacat dari total output yaitu kotor dalam 56%, scratch 32%, warna cap 4%, cap pecah 3% dan header cacat 3%. Dari analisa diagram sebab akibat dapat diketahui faktor penyebab kerusakan berasal dari aspek manusia, mesin, metode kerja, material dan lingkungan kerja. Dari hasil analisa tersebut perusahaan dapat mengambil tindakan untuk perbaikan untuk menekan tingkat cacat dan meningkatkan produktifitas dengan mesin sistem otomasi. Kata kunci : Statistical Process Control, Alat Bantu Statistik, Cacat, Otomasi iv

ABSTRACT PT. X is a commercial plastic packaging manufacture. This company produced such as tube packaging bottles, automotive equipment and plastic packaging. Tube packaging is a product that high in demand for this company. This company has many competitor of tube packaging product, of course to deal with these problems the company prepares a strategy to obtain the maximum profit from the products which produced and maintain the quality of products in order to compete with competitors. Profit at the company outline obtained from the selling price minus the cost of production. In order for a maximum output then this company adding machine which implemented production line, trimming ineffective production process and accelerate cycle time in the production line. This study uses analysis Statistical Process Control (SPC) which is an decisionmaking analysis that showing a process running well or not. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of quality control using statistical tools after improvement with automastic sistem machine. Statistical Tools using check sheet and histogram which used to collect the data while analyzing the cause of the problem using p control chart, Pareto diagram and a causal diagram. Based on Pareto diagram it can be seen the number of defects and type of defect. Five major contributor non conformity product of the total output is foreign matter 56%, scratch 32%, cap substandard colour 4%, broken cap 3% and header deformed 3%. From the analysis of causal diagram can be seen the problem factors from the human aspect, machinery, working methods, materials and working environment. From this analysis the company can take action for improvement to reduce the level of non conformity product and increase productivity with machine automation system Keyword : Statistical Process Control, Statistic Tools, Defect, Automation v

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan karena hanya atas karunia- Nya lah penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Laporan tugas akhir ini disusun dengan judul PENERAPAN SISTEM OTOMASI SEBAGAI PERBAIKAN KUALITAS DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) PADA LINE FINISHING DI PT. X. sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana ( S1 ), Jurusan Teknik Industri Mercu Buana, Jakarta. Tugas akhir ini juga merupakan wujud nyata dari materi materi yang penulis terima selama perkuliahan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan baik moril maupun materiil kepada : 1. Tuhan Yang Maha Baik yang selalu menyertai penulis. Terima kasih Tuhan atas kesehatan pikiran dan raga yang telah Engkau beri kepada penulis. 2. Orang tua penulis, Sutrisna, S.Pd dan Endah Rusmiyati, S.Pd dan kakak penulis Valentinus Sigit Wahyu Wibowo. ST yang selalu memberikan support kepada penulis. 3. Bapak. Ir. Muhammad Kholil, MT selaku kaprodi Teknik Industri yang telah memberikan banyak pengarahan,saran, serta pembelajaran kepada penulis. vi

4. Bapak Hendri, ST. MT. selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu serta memberikan pengarahan, saran dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. 5. Semua Dosen Universitas Mercu Buana yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis. 6. Teman-teman seperjuangan Teknik Industri Univeritas Mercu Buana Angkatan 2014-2015, terima kasih atas pengalaman terbaik ini. Penulis menyadari bahwa dakam penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan guna kesempurnaan dan pembelajaran ke depan yang lebih baik. Akhirnya, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Jakarta, Mei 2015 (Penulis ) vii

DAFTAR ISI Halaman Judul... i Halaman Pernyataan... ii Halaman Pengesahan... iii Abstrak... iv Kata Pengantar... vi Daftar Isi... viii Daftar Tabel... xi Dafar Gambar... xiii Daftar Grafik... xv BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang Masalah... 1 1.2 Rumusan Masalah... 3 1.3 Batasan Masalah... 3 1.4 Tujuan Penelitian... 4 1.5 Metodologi Pengumpulan Data... 5 1.6 Sistematika Penulisan... 6 BAB II LANDASAN TEORI... 9 2.1 Kualitas... 9 2.2 Statistical Process Control... 14 2.3 Seven Tools... 19 viii

2.4 Kaizen (Perbaikan)... 28 2.5 Sistem Produksi... 36 2.6 Proses Pembuatan Tube... 38 2.7 Proses Mesin Pembuatan Tube... 40 2.8 Plastik Tube... 45 2.9 Otomasi... 45 BAB III METODOLOGI PENELITIAN... 48 3.1 Penelitian Pendahuluan... 48 3.2 Perumusan Masalah... 49 3.3 Studi Pustaka... 50 3.4 Pengumpulan Data... 50 3.5 Analisa Data... 51 3.6 Analisa Hasil... 66 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA... 56 4.1 Data Umum Perusahaan... 56 4.2 Produk Kemasan Plastik... 57 4.3 Tahapan Proses Produksi Produk Kemasan Plastik... 59 4.4 Proses Produksi Di Line Finishing Di PT. X... 60 4.5 Pengumpulan Data Produksi Sebelum Perbaikan... 63 4.6 Pengumpulan Data Produksi Sesudah Perbaikan... 65 4.7 Pengumpulan Data Produk Cacat Atribut... 67 4.8 Data Penyebab Cacat... 68 ix

4.8.1 Brainstorming Faktor Penyebab Cacat Produk... 68 4.8.2 Hubungan Hasil Brainstorming Dengan Klasifikasi Dan Faktor Penyebab Cacat... 70 4.8.3 Matriks Prioritas... 71 4.8.4 5W+1H Untuk Proporsi Cacat Terbesar... 75 4.8.5 Jadwal Tindakan Perbaikan Kualitas Cacat Dominan.. 76 BAB V ANALISA HASIL... 77 5.1 Analisa Data Produksi Sebelum Perbaikan... 77 5.2 Pengendalian Proses Statistikal... 81 5.3 Analisa Penyebab Dan Akar Masalah Cacat Dominan... 87 5.4 Analisa Usulan Investasi... 94 5.4.1 Automation Blowing and Vacuum Machine... 96 5.4.2 Clean Room with Sandwitch Panel... 111 5.4.3 Air Conditioner with Purified Air... 112 5.5 Analisa Data Produksi Sesudah Perbaikan... 114 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN... 123 6.1 Kesimpulan... 123 6.2 Saran... 125 DAFTAR PUSTAKA... 126 LAMPIRAN... 127 x

DAFTAR TABEL Tabel 4.1 : Produksi Mesin Blowing and Vacuum Sebelum Perbaikan Varian Tube Pond s WB Pinkish FF 24x100gr (pcs)... 64 Tabel 4.2 : Produksi Mesin Blowing and Vacuum Sesudah Perbaikan Varian Tube Pond s WB Pinkish FF 24x100gr (pcs)... 66 Tabel 4.3 : Data Produk Cacat Atribut Pada Bulan Januari Oktober 2014 Mesin Blowing and Vacuum Varian Tube Pond s WB Pinkish FF 24x100gr... 67 Tabel 4.4 : Hubungan Hasil Brainstorming Tentang Klasifikasi Cacat Produk dan Faktor Penyebab Cacat... 71 Tabel 4.5 : Matriks Prioritas... 72 Tabel 4.6 : Urutan Persentase Matriks Prioritas... 73 Tabel 4.7 : Timeline Tindakan Perbaikan Kualitas Cacat Dominan... 76 Tabel 5.1 : Data Produksi Januari Oktober Tube Pond s WB Pinkish FF 24x100gr... 78 Tabel 5.2 : Jumlah Rata-Rata Jenis Cacat Bulan Januari-Oktober 2014... 80 Tabel 5.3 : Data Jumlah Sampel dan Jumlah Cacat Produk Tube Pond s WB Pinkish FF 24x100gr... 82 Tabel 5.4 : Why-Why Analysis dan Action Untuk Menghilangkan Cacat Kotor Dalam... 89 Tabel 5.5 : Data Produksi Bulan Januari-Februari 2015 Tube Pond s WB Pinkish FF 24x100gr... 115 xi

Tabel 5.6 : Persentase Jenis Cacat Bulan Januari-Februari 2015... 118 Tabel 5.7 : Average Persentase Jenis Cacat Before and After Improvement Tube Pond s WB Pinkish FF 24x100gr... 120 Tabel 6.1 : Kesimpulan Perbaikan Kualitas... 124 xii

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1: Contoh Grafik... 19 Gambar 2.2: Contoh Pareto Chart... 21 Gambar 2.3: Contoh Check Sheet Pemeriksaan Jenis Cacat... 22 Gambar 2.4: Contoh Fishbone Diagram... 25 Gambar 2.5: Contoh Histogram... 26 Gambar 2.6: Contoh Control Chart... 27 Gambar 2.7: Contoh Gambar Scatter Diagram... 28 Gambar 2.8: Skema Sistem Produksi... 37 Gambar 2.9: Pipe Extrusion Casting Process... 40 Gambar 2.10: Printing Offset Process... 41 Gambar 2.11: Printing Screen Process... 42 Gambar 2.12: Hot Stamping Process... 43 Gambar 2.13: Heading Process... 44 Gambar 3.1: Flowchart Metodologi Penelitian... 55 Gambar 4.1: Tube Pond s All Varian 24x100gr... 58 Gambar 4.2: Surface Print dan Cap Snap... 58 Gambar 4.3: Tube Pond s WB Pinkish FF 24x100gr... 59 Gambar 4.4: Diagram SIPOC... 59 Gambar 4.5: Tahapan Proses Finishing... 60 Gambar 4.6: Rangkaian Proses di Line Finishing... 61 Gambar 4.7: Alur Tube Dari Mesin Capping Menuju Line Finishing... 62 Gambar 5.1: Diagram Sebab Akibat (fishbone diagram)... 88 xiii

Gambar 5.2: Layout Area Finishing... 95 Gambar 5.3: Mesin Blowing and Vacuum... 97 Gambar 5.4: Desain Mesin Blowing and Vacuum... 98 xiv

DAFTAR GRAFIK Grafik 5.1: Jenis Cacat Januari-Oktober 2014 Tube Pond s WB Pinkis FF 24x100gr... 78 Grafik 5.2: Peta Pengendali Proporsi Cacat Tube Pond s WB Pinkis FF 24x100gr... 84 Grafik 5.3: Average Jenis Cacat Januari-Februari 2015 Tube Pond s WB Pinkis FF 24x100gr... 116 Grafik 5.4: Average Persentase Cacat Sebelum dan Sesudah Perbaikan Tube Pond s WB Pinkis FF 24x100gr... 120 xv