OTOMATISASI PENGGERAK KATUP MASUK GAS HIDRO- GEN PADA TUNGKU REDUKASI ME-11

dokumen-dokumen yang mirip
PENGEMBANGAN TEKNIK PENANGGULANGAN GANGGUAN LISTRIK PADA OPERASI TUNGKU REDUKSI ME-11

PEMANTIK LPG OTOMATIS UNTUK PEMBAKAR GAS HIDROGEN PADA PROSES REDUKSI TUNGKU ME-11

SISTEM SWITCHING POMPA VAKUM TAMBAHAN PADA TUNGKU REDUKSI ME-11. Achmad Suntoro Pusat Rekayasa PerangkatNuklir- BATAN

METODOLOGI KENDALI LOGIK TAMBAHAN PADA SISTEM TUNGKU REDUKSI ME-11

Sistem Operasi Tungku Reduksi ME-II Menggunakan Kendali Logik Tambahan

PENGEMBANGAN TEKNIK PENANGGULANGAN GANGGUAN LISTRIK PADA OPERASI TUNGKU REDUKSI ME-ll. Achmad Suntoro Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir - BATAN

MODEL AUTOMATA PENGOPERASIAN DAN PERSIAPAN UNTAI UJI TERMOHIDRAULIKA BETA

REFURBISHING SISTEM KENDALI SUHU TUNGKU SINTER PELET UO 2

PENGATUR ALIRAN CAIRAN INFUS BERBASIS ATMEGA8535

Prototipe Sistem Pewarnaan Pupuk Berbasis Programmable Logic Control (PLC)

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISA TEST BED AUTOMATIC CRUISE CONTROL

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III PERANCANGAN PANEL KONTROL PENERANGAN. yang dibikin dipasaran menggunakan sistem manual saja, atau otomatis

REFURBISHING PENGENDALI ARUS LISTRIK PENGELASAN PADA MESIN LAS RESISTANCE SPOT WELDING ME-25 UNTUK PERAKITAN KELONGSONG BAHAN BAKAR NUKLIR PLTN

BAB III PERANCANGAN PROTOTIPE

RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL TRANSFER TARGET CAIR UNTUK PRODUKSI RADIOISOTOP F-18 (FLUOR-18) PADA FASILITAS SIKLOTRON

A. SKEMA RANGKAIAN DAN INSTALASI. A.1. Blok Diagram Alarm - 3 -

BAB 3 PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM

Percobaan 3 Kendali Motor 3 Fasa 2 Arah Putar

Programmable Logic Controller (PLC) Pendahuluan

BAB III RANCANG BANGUN

I Wayan Widiyana, Ade Lili Hermana. PRR-Batan, kawasan Puspiptek Serpong, ABSTRAK ABSTRACT

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

DESAIN DAN PERAKITAN ALAT KONTROL TEMPERATUR UNTUK PERALATAN NITRIDASI PLASMA ABSTRAK ABSTRACT

Percobaan 8 Kendali 1 Motor 3 Fasa Bekerja 2 Arah Putar dengan Menggunakan Timer Delay Relay (TDR)

KUMPULAN SOAL PNEUMATIC By Industrial Electronic Dept. Of SMKN 1 Batam

BAB II Sintesis Rangkaian Sekuensial Pulse Mode

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

BAB V PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

Optimasi Jaringan Saraf Listrik Sebagai Virtual Praktikum Kendali dan Otomasi Proses

BAB I PENDAHULUAN. Salah satu perkembangan pengaplikasian teknologi yang telah lama

BAB III RANCANG BANGUN

PENGISI BAK PENAMPUNGAN AIR OTOMATIS MENGGUNAKAN KERAN SELENOID BERBASIS MIKROKONTROLLER ATMEGA 8535 Di Susun Oleh: Putra Agustian

STIKOM SURABAYA BAB IV PEMBAHASAN 4.1. PROSES MESIN AUTOMATIC MIXING

PERBAIKAN SISTEM KENDALI MOTOR PERALATAN FABRIKASI ELEMEN BAHAN BAKAR CIRENE ME-29

BAB III PERANCANGAN SISTEM

RANCANG BANGUN KENDALI SISTEM PARKIR OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR LDR BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S51

Percobaan 1 Hubungan Lampu Seri Paralel

BAB IV PEMBUATAN SIMULASI MESIN PRES SIL OLI

BAB IV PEMBAHASAN. pabrik PT. Boma Bisma Indra. Mesin ini digunakan untuk pelebaran lobang

PERANCANGAN APLIKASI OMRON SYSMAC CPM1A PADA SISTEM OTOMATISASI POMPA AIR UNTUK PENGISIAN WATER TANK DI APARTEMENT GRIYA PRAPANCA

SIMULASI TIMER DAN COUNTER PLC OMRON TYPE ZEN SEBAGAI PENGGANTI SENSOR BERAT PADA JUNK BOX PAPER MILL CONTROL SYSTEM

OTOMASI SISTEM PELETAKAN DAN PENGAMBILAN BARANG PADA RAK BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

BAB II SISTEM PEMANASAN AIR

PENGONTROL KOLAM SEMI OTOMATIS BERBASIS ARDUINO UNO

B. TIPE SISTEM KONTROL BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC.

BAB III PERANCANGAN 3.1. PERANCANGAN SISTEM KONTROL

BAB IV ANALISA DAN PENGUJIAN ALAT

MODIFIKASI SISTEM PLC S5 KE S7 PADA KONVEYOR JALUR 1 HOTCELL IRM

Perlengkapan Pengendali Mesin Listrik

BAB I KOMPONEN DAN RANGKAIAN LATCH/PENGUNCI

PENENTUAN PERCEPATAN GRAVITASI PADA PERCOBAAN GERAK JATUH BEBAS DENGAN MEMANFAATKAN RANGKAIAN RELAI

BAB II SISTEM KENDALI, DIAGRAM TANGGA & PLC. Sejarah Perkembangan Sistem Kendali dan Otomtisasi Industri

BAB III PERANCANGAN ALAT

II. TINJAUAN PUSTAKA. PLC adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.

PENGGUNAAN DAN PENGATURAN MOTOR LISTRIK Penulis: : Radita Arindya, S.T., M.T

PENGGANTIAN KENDALI TEMPERATUR AUTOCLAVE ME-24

MAKALAH. TIMER / TDR (Time Delay Relay)

SISTEM KENDALI DIGITAL

BABV PENUTUP. Berdasarkan hasil perencanaan, pembuatan, pengukuran dan. pengujian alat pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) SUATU PEMAHAMAN DASAR PERALATAN PENGENDALI DI INDUSTRI BAGI MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI

APLIKASI RANGKAIAN ENKODER DIGITAL PADA PENGATURAN SISTEM INSTALASI PENERANGAN BERBASIS MIKROKONTROLER AT89s52

Bidang Information Technology and Communication 336 PERANCANGAN DAN REALISASI AUTOMATIC TIME SWITCH BERBASIS REAL TIME CLOCK DS1307 UNTUK SAKLAR LAMPU

PENDAHULUAN SISTEM DIGITAL

EKSPRESI REGULAR PADA SUATU DETERMINISTIC FINITE STATE AUTOMATA

Percobaan 6 Kendali 3 Motor 3 Fasa Bekerja Secara Berurutan dengan Menggunakan Timer Delay Relay (TDR)

OTOMASI WORK STATION (FMS) BERBASIS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER Purnawan

PERBAIKAN CRANE-2 HOTCELL 01 DI INSTALASI RADIOMETALURGI

Review Kuliah. TKC305 - Sistem Digital Lanjut. Eko Didik Widianto

4.3 Sistem Pengendalian Motor

Sistem Digital. Dasar Digital -4- Sistem Digital. Missa Lamsani Hal 1

Dasar - Dasar Pemrograman PLC (Bagian 3) Lanjutan dari Bagian 2. B. Example Problem Lighting Control

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT

Abstrak. Susdarminasari Taini-L2F Halaman 1

IDENTIFIKASI KERUSAKAN BARREL LIFTING DEVICE DAN BARREL DOUBLE LID HOTCELL 001/102 DI IRM

HANDOUT KENDALI MESIN LISTRIK

Percobaan 10 MULTIVIBRATOR (ASTABIL, MONOSTABIL, DAN PICU-SCHMITT) Oleh : Sumarna, Jurdik Fisika, FMIPA, UNY

RANCANG BANGUN SISTEM KENDALI TUNGKU AUTOCLAVE ME-24

MONITORING MESIN PRESS INDUSTRI KAROSERI MENGGUNAKAN PLC

ANALISIS RANGKAIAN LOGIK INTERLOCK KENDALI DAYA MANUAL REAKTOR KARTINI

Pengenalan Simbol-sismbol Komponen Rangkaian Kendali

BAB III PERANCANGAN ALAT. Pada Gambar 3.1 menunjukan blok diagram sistem dari keseluruhan alat yang dibuat. Mikrokontroler. Pemantik Kompor.

BAB IV PERANCANGAN SISTEM

PEMODELAN SIMULASI KONTROL PADA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN MENGGUNAKAN PLC

BAB III LANDASAN TEORI. lingkungan. Apapun macam teknologi pengolahan air limbah domestik maupun

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2013) 1-6 1

BAB IV PEMILIHAN KOMPONEN DAN PENGUJIAN ALAT

Finite State Machine (FSM)

PERANCANGAN ALAT UKUR SUMBER AC/DC SECARA OTOMATIS

BAB lll METODOLOGI PENELITIAN

PENGENALAN PLC. - Mengidentifikasi peralatan sistem kendali PLC. - Menjelaskan cara kerja sistem kendali PLC

BAB III FUNGSI BAGIAN PLC. Processor. Catu Daya. Gambar 2. Block Diagram Perangkat Keras PLC

PERCOBAAN I PENGAMATAN GENERATOR

IDENTIFIKASI KERUSAKAN MIKROSKOP OPTIK HOTCELL 107 DI INSTALASI RADIOMETALURGI

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB III PERANCANGAN ALAT

TEORI BAHASA DAN OTOMATA PENGANTAR

Transkripsi:

Achmad Suntoro ISSN 0216-3128 279 OTOMATISASI PENGGERAK KATUP MASUK GAS HIDRO- GEN PADA TUNGKU REDUKASI ME-11 Achmad Suntoro Pusat Rekayasa Perangakat Nuklir, BATAN ABSTRAK Operasional katup masuk gas hidrogen pada tungku reduksi ME-11 dilaksanakan secara manual oleh operator tungku ketika persyaratannya telah terpenuhi. Otomatisasi penggerak katup tersebut telah dibuat sebagai opsi tambahan pada sistem operasi tungku, dengan persyaratan bahwa interupsi sistem manual dapat dilakasanakan meskipun opsi otomatis sedang dijalankan. Makalah ini berisi informasi kegiatan otomatisasi tersebut dan informasi status logik pengendaliannya dalam bentuk finite state machine. Sistem otomatisasi ini telah berhasil dicoba dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. ABSTRACT Operational of hydrogen inlet valve of the reduction furnace ME-11 was actuated manually by furnace operator if all its requirements have been fullfiled. Automation of the valve has been constructed as an additional option of the furnace operating system, in which any interuption by the existing manual system by the operator is still valid eventhough the automatic option is being used. This paper describes the information concerning the automation construction and its logical status of control in the form of its finite state machine. This automation system has been tested succesfully. Keyword: otomatisasi, katup_hidrogen, proses_reduksi, finite_state_machine. PENDAHULUAN P roses reduksi untuk mengubah serbuk U 3 O 8 menjadi UO 2 pada proses daur bahan bakar nuklir gagalan menggunakan gas hidrogen sebagai pereduksi pada suhu tinggi. Gas hidrogen dialirkan ke tungku ketika semua persyaratan untuk masuknya gas hidrogen tersebut telah dipenuhi. Disain tungku reduksi ME-11 untuk masuknya gas hidrogen ke tungku dilakukan secara manual oleh operator tungku melalui saklar yang ditunjukkan pada Gambar 1. Opsi tambahan untuk masuknya gas hidrogen secara otomatis ke tungku telah berhasil dibuat dengan persyaratan bahwa sistem manual masih tetap dapat dilakukan meskipun opsi otomatis sedang dijalankan. Gambar 1. Sistem katup gas hydrogen dan nitrogen pada tungku ME-11.

280 ISSN 0216-3128 Achmad Suntoro Gambar 2. Pola proses reduksi. Pola kerja proses reduksi seperti ditunjukkan pada Gambar 2 [1], dimana pada awalnya gas nitrogen selalu mengalir masuk dan keluar tungku dan ketika suhu dalam tungku telah mencapai diatas 585 o C, maka gas hidrogen akan mengalir menggantikan gas nitrogen. Dalam operasi normal, katup gas nitrogen dan hidrogen bekerja secara komplemen. Jika katup gas hidrogen menutup, maka katup gas nitrogen akan membuka, demikian terjadi juga untuk sebaliknya. Keduanya mengalirkan gas bersama-sama hanya sementara (overlap selama T1), dan nilai T1 dapat diatur (variable). Untuk kepentingan keselamatan, jumlah katup masuk gas nitrogen dan hidrogen dibuat berlebih (redundant) seperti terlihat pada Gambar 1, hubungan seri normally close untuk katup hidrogen dan hubungan paralel normally open untuk katup nitrogen. Dalam makalah ini akan ditunjukkan proses penambahan opsi sistem operasi, yaitu otomatisasi masuknya gas hidrogen ke tungku untuk menggantikan gas nitrogen ketika semua persyaratan masuknya gas hidrogen ke tungku telah dipenuhi. Status logik dari sistem otomatis ini akan diperlihatkan secara detail dalam bentuk diagram transisi sebagai informasi atas modifikasi yang dilakukan. TATA KERJA Tingkat keselamatan yang tinggi selama proses reduksi berlangsung merupakan hal pokok yang selalu dipegang dan menjadi acuan dalam setiap modifikasi sistem operasi yang dilakukan. Penambahan opsi otomatis untuk masuknya gas hidrogen ke tungku untuk menggantikan sistem manual, merupakan tambahan pada sistem operasi tungku ME-11 yang akan meningkatkan kemudahan (kepraktisan) operator dengan tidak mengurangi disain tingkat keselamatan yang telah diterapkan. Tindakan otomatisasi dimaksud hanya untuk membantu operator dalam memindahkan aliran gas ketika semua persyaratannya telah dicapai. Sistem otomatis ini bersifat tambahan dan tidak mengurangi sistem logik (switching) dalam pengendalian katup gas terkait. Penggunaan rangkaian lama (existing) lebih diutamakan dalam disain rangkaian logik yang diperlukan, sehingga penambahan rangkaian baru hanya dilakukan jika tidak mungkin lagi menggunakan komponen / rangkaian yang ada (terpasang). Persyaratan Disain (Requirement) Syarat utama sistem otomatis ini adalah tidak mengurangi persyaratan ketika sistem manual dioperasikan, dan sistem manual harus tetap dapat aktif bekerja melalui interupsi meskipun sistem otomatis sedang dijalankan. Sistem otomatis hanya bersifat membantu operator dalam hal memindahkan aliran gas yang semula dilakukan secara manual ketika persyaratan operasi gas hidrogen masuk telah dipenuhi. Perpindahan otomatis tersebut tidak berlaku lagi (sistem menjadi opsi manual) jika telah terjadi interupsi secara manual dalam operasinya oleh operator, yaitu operator memaksa gas hidrogen berhenti mengalir (karena suatu sebab) dan diganti oleh gas nitrogen (dengan menekan saklar gas nitrogen masuk PA pada Gambar 1). Untuk mengembalikan ke status otomatis perlu sebuah

Achmad Suntoro ISSN 0216-3128 281 aktuasi tambahan, dan selama aktuasi belum diaktifkan maka sistem bersifat manual meskipun opsi pilihan adalah otomatis. Sistem manual dibuat lebih dominan dari sistem otomatis yang akan diterapkan pada tungku ME-11 ini. Disain Rangkaian Metode pelaksanaan yang diterapkan dalam otomatisasi ini tidak menggunakan cara sintesis, tetapi cara disain dan analisis. Hal ini dilakukan mengingat batasan penggunaan rangkaian lama harus dominan, dan dari pengalaman praktis menunjukkan bahwa jalan disain yang diikuti dengan analisis lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan cara sintesis dalam kasus ini. Secara ringkas bagan sistem switching (logik) dan finite-state machine nya diperlihatkan pada Gambar 3. Gambar tersebut merupakan diagram umum ide dasar sistem switching dan harus bekerja dalam bentuk finite-state machine. Model finite-state machine digunakan untuk mempermudah modifikasi otomatis yang bersifat skwensial namun berpijak pada rangkaian manual yang ada. Secara umum dari sudut pandang teknik digital, otomatisasi sistem kendali logik (switching) dari katup gas ini mempunyai masukan (input) empat buah (Gambar 3a), yaitu: dari persyaratan masuknya gas hidrogen, saklar gas hidrogen masuk, saklar gas nitrogen masuk, dan saklar aktuasi tambahan. Opsi lama yang manual hanya ada tiga input saja (Gambar 3b), yaitu tanpa input aktifasi tambahan. Dalam operasinya, saklar manual / otomatis pada Gambar 3a harus ditetapkan diawal operasi. Status otomatis akan menjadi manual jika terjadi interupsi oleh operator, dan untuk mengembalikan ke opsi otomatis digunakan saklar aktuasi tambahan. Kontak relay akan digunakan dalam disain untuk menyesuaikan dengan rangkaian yang telah ada (sistem manual), yang menggunakan kontak relay sebagai komponen switching nya. Tambahan kontak relay menggunakan relay DC 12 Volt yang mudah diperoleh dipasaran. Dalam disain, rangkaian manual dan otomatis tidak harus terpisah seperti pada diagram Gambar 3a, tetapi dapat berintegrasi menggunakan komponen dan sub-sistem yang sama sehingga rangkaian menjadi lebih ringkas dan kompak. Dari diagram transisi finite-state machine antara sistem manual dan otomatis terdapat ke-serupaan, yang memberi isyarat bahwa akan ada komponen dan sub-sistem yang bisa dipakai secara bersama. Gambar 3. Sistem switching katup gas tungku ME-11.

282 ISSN 0216-3128 Achmad Suntoro Konvensi label yang digunakan adalah: [input output], lingkaran state stabil, dan arah panah peralihan state dalam rangkaian. State stabil 0 dan 3 adalah kondisi gas nitrogen yang sedang mengalir (output 0), dan state stabil 1 dan 2 kondisi gas hidrogen yang sedang mengalir (output 1). Jadi finite-state machine yang digunakan termasuk pada finite-state automaton [2], dimana setiap state stabil mempunyai nilai output unik 0 atau 1, bukan ganda 0 dan 1. Rangkaian yang terletak pada blok abu-abu pada Gambar 4 adalah rangkaian tambahan implementasi dari disain dalam makalah ini sehingga sistem manual dapat juga bekerja secara otomatis. Tegangan [DC +12 V] pada rangkaian berarti menuju ke positip 12 V DC namun tidak langsung, karena harus melalui rangkaian interlock sistem operasi. Rangkaian interlock tersebut sengaja tidak digambarkan agar tidak mengganggu titik berat penjelasan dalam makalah ini. Rentetan relay CF, PAC, TH 2 O, PSH2, PSN2, dan TH2 pada Gambar 4 membentuk hubungan logik AND yang akan menjadi input A: syarat hidrogen masuk pada Gambar 3a. Demikian juga PA, PM, dan V2 berturut-turut adalah input B: saklar nitrogen masuk, C: saklar hidrogen masuk, dan D: saklar aktuasi tambahan. Nilai T1 ditentukan oleh relay timer T yang akan mulai aktif bersamaan dengan terbukanya katup masuk gas hidrogen sehingga katup masuk gas nitrogen akan menutup selang waktu T1 detik kemudian. Keterlibatan waktu T1 ini tidak muncul dalam finite-state machine karena dapat dilakukan secara terpisah dengan logik otomatisasi, dan tidak saling mempengaruhi secara logik. Konstruksi dan Instalasi Relay AA merupakan perpanjangan dari existing relay A yang diperlukan oleh sistem otomatis ini tetapi semua kontak relay A (existing) telah habis terpakai oleh sistem lama. Oleh karena itu perpanjangan relay A diperlukan. Relay BB diperlukan sebagai akibat persyaratan disain yang menghendaki sistem otomatis harus bisa diinterupsi secara manual, maka BB diperlukan dan diaktifkan oleh saklar V2 sebagai komponen memory dalam finite-state machine yang dibuat. Posisi relay AA dan BB terpasang di dalam kabinet tungku ME-11 seperti diperlihatkan pada Gambar 5a. Komunikasi sistem otomatis ini dengan operator dibuat melalui panel tungku ME-11. Slot terbawah panel tungku yang masih kosong (Gambar 5b) dimanfaatkan untuk tempat saklar ST dan V2 bersama-sama dengan saklar-saklar dan indikator modifikasi sistem pengendalian dari ME-11 lainnya (Gambar 5c). Saklar pemilih opsi manual/otomatis ST dan saklar aktuasi tambahan V2 merupakan tambahan dari rangkaian lama. ST berupa selector switch dua posisi yang dipakai hanya untuk tujuan pemilihan opsi, dan V2 berupa push-on switch yang digunakan juga sebagai aktuasi pengendalian sistem lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan otomatisasi ini dan tidak saling mengganggu tetapi dapat dipakai secara bersama. Gambar 4. Rangkaian kendali logik katup hidrogen dan nitrogen otomatis.

Achmad Suntoro ISSN 0216-3128 283 Gambar 5. Konstruksi fisik tambahan pengendalian. Label kabel untuk kepentingan instalasi dan proses pelacakan (troubleshooting) ketika program perawatan & perbaikan dijalankan telah disesuaikan untuk mengikuti penomoran/label sistem instalasi lama yang terpasang. Percobaan Menggunakan pola kerja proses reduksi pada Gambar 2, sistem tungku dioperasikan dengan opsi manual dan otomatis secara bergantian. Ketika opsi otomatis dijalankan, interupsi dilakukan yaitu ketika gas hidrogen telah mengalir masuk dan keluar tungku maka saklar push-button PA ditekan. Tindakan interupsi ini bisa kembali ke opsi otomatis ketika push-button V2 ditekan. Hasil percobaan yang dilakukan semua berhasil dilalui tepat seperti yang diinginkan dalam persyaratan disain. Uji coba berbagai kondisi yang berkaitan dengan sistem otomatisasi ini juga dilakukan, dan uji coba tersebut dilakukan dengan cara stubtitusi untuk gas hidrogen maupun nitrogen menggunakan udara tekan dari sebuah kompresor. Hal ini dilakukan mengingat titik berat uji coba adalah sistem switching dari hasil modifikasi yang tidak terikat atau terpengaruh oleh jenis gas yang sedang beroperasi dalam tungku. Gas hidrogen tidak digunakan untuk mengurangi resiko keselamatan kerja selama uji coba. HASIL DAN BAHASAN Secara umum dan menyeluruh, modifikasi penambahan sistem operasi tungku dengan opsi otomatis untuk masuknya gas hidrogen dapat dikatakan berhasil dengan baik. Semua kombinasi input yang mungkin terjadi dapat diproses sesuai dengan persyaratan disain yang ditetapkan. Berikut pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang muncul selama proses otomatisasi berlangsung hingga menghasilkan sistem yang dapat digunakan tersebut. Teknik Digital Dalam rangkaian digital, dikenal dua jenis rangkaian jika dipandang dari jenis inputnya; yaitu rangkaian kombinasional dan rangkaian skwensial [3]. Rangkaian dengan opsi hanya manual dari ME-11 bersifat skwensial, begitu juga rangkaian dengan tambahan opsi otomatis. Hal ini dapat dilihat dari diagram transisi Gambar 3b dan 3c, untuk suatu input yang sama dapat menghasilkan output yang berbeda tergantung urutan input yang diberikan sebelumya. Tabel 1 memperlihatkan sebuah contoh fenomena skwensial tersebut terjadi pada diagram transisi Gambar 3b dan 3c.

284 ISSN 0216-3128 Achmad Suntoro Tabel 1. Fenomena skwensial. Input Output Penjelasan 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Jika sebelumnya gas nitrogen yang mengalir dan saklar PM tidak ditekan. Jika sebelumnya gas hidrogen yang mengalir atau saklar PM sudah ditekan. Jika sebelumnya pernah saklar nitrogen masuk PA ditekan. Jika sebelumnya pernah saklar aktuasi tambahan V2 ditekan. Untuk input yang sama 100 dan 1000 sistem menghasilkan output yang berbeda tergantung urutan input sebelumnya. Gambar 3b Gambar 3c Untuk melihat hubungan input-output rangkaian kombinasional biasanya digunakan tabel kebenaran (truth table) dan untuk rangkaian skwensial digunakan diagram transisi. Namun demikian diagram transisi juga bisa digunakan untuk rangkaian kombinasional, tetapi tabel kebenaran sulit (tidak praktis) jika digunakan untuk rangkaian skwensial. Dalam makalah ini diagram transisi digunakan untuk menjelaskan rangkaian opsi manual dan otomatis seperti yang terlihat pada Gambar 3b dan 3c sehingga terlihat perubahan modifikasi yang dilakukan. Dengan diagram transisi tersebut, karakteristik logik dari rangkaian dapat diungkap secara lengkap, tetapi kelemahan diagram transisi secara visual terjadi jika input dari rangkaian jumlahnya banyak. Analisis Rangkaian Untuk membuktikan bahwa semua kemungkinan kombinasi input telah tertampung dan mempunyai solusi, diperlukan analisis rangkaian. Jumlah input yang terlibat dalam rangkaian otomatisasi ini sebenarnya ada lima, namun dapat disederhanakan menjadi empat dengan saklar selektor opsi manual/otomatis ST yang harus dioperasikan pada awal operasi. Oleh karena itu ada 2 4 = 16 kemungkinan input yang harus diuji cobakan ke sistem skwensial otomatis tersebut. Jika sistem bersifat kombinasional maka analisis tidak terlalu panjang lebar, cukup dengan penjelasan dari tabel kebenaran 16 kombinasional yang terjadi, secara statis, hasil analisis bisa diperoleh. Untuk sistem skwensial, analisis rangkaian dilakukan dengan mencoba semua kombinasi 16 kemungkinan input ke rangkaian pada Gambar 4 untuk setiap kondisi stabil pada diagram transisi Gambar 3c. Ada empat kondisi stabil sehingga akan ada 4 16 = 64 jenis input harus dicoba. Tidak semua kombinasi 64 jenis input tersebut dalam operasi tungku akan terjadi, namun kondisi tersebut tetap diantisipasi outputnya dalam disain ini. Sebagai contoh: sangat kecil kemungkinan operator akan menekan saklar PA, PM, V2 bersama-sama pada posisi syarat hidrogen masuk telah tercapai. Hal ini bersesuaian dengan input 1111 ke sistem. Solusi input 1111 tetap didefinisikan (diantisipasi) meskipun kondisi itu sangat kecil kemungkinannya akan terjadi, yaitu dalam kondisi apapun maka state akan berpindah menjadi kondisi gas nitrogen yang mengalir dengan opsi otomatis. Sehingga andaikan ketika gas hidrogen mengalir dan input 1111 diberikan, maka gas nitrogen akan mengalir menggantikan gas hidrogen selama input 1111 tersebut diberikan. Jika input 1111 tidak diberikan lagi dalam kasus ini maka gas hidrogen akan kembali mengalir (T1 detik overlap dengan gas nitrogen). Jika saklar otomatis/manual ST dirubah posisinya pada posisi tungku beroperasi (tidak diawal operasi) maka kejadian berikut akan terjadi. Jika ST semula pada posisi otomatis, maka pemindahan ST akan berakibat opsi menjadi manual. Jika semula pada opsi manual maka sistem akan tetap pada posisi manual hingga saklar aktuasi tambahan V2 di tekan. Sesungguhnya state 0 dan 1 pada sistem otomatis Gambar 3c adalah state 0 dan 1 sistem manual Gambar 3b dengan modifikasi. Modifikasinya adalah penambahan state 2 dan 3 yang di-

Achmad Suntoro ISSN 0216-3128 285 lakukan dengan rangkaian dalam blok abu-abu pada Gambar 4 dengan cara kerja sebagai berikut. Ketika sistem bekerja otomatis, operasi peralihan state terjadi hanya pada state 2 dn 3, tidak pernah beralih ke state 0 dan 1. Tetapi jika terjadi interupsi oleh saklar PA, maka hanya state 0 dan 1 saja yang akan digunakan oleh sistem otomatis hingga saklar V2 ditekan. Jika saklar V2 ditekan maka kembali operasi di state 2 dan 3 (opsi otomatis). KESIMPULAN Otomatisasi masuknya gas hidrogen ke tungku sebagai opsi tambahan dari sistem operasi tungku ME-11 telah berhasil dibuat. Status logik input (semua kombinasi kemungkinan input) yang terkait dalam opsi otomatis tersebut telah diantisipasi outputnya, meskipun beberapa kombinasi input tersebut sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Kondisi ini perlu dilakukan sehingga semua penekanan saklar atau input tambahan telah dipastikan terkendali dan tidak melanggar persyaratan disain dan sistem keselamatan tungku. Finite-state automaton dari sistem otomatis ini diberikan sebagai informasi karakeristik logik atas rangkaian otomatis tersebut. DAFTAR PUSTAKA 1. ALAMARI, Operation Directions for the Furnace Type RM/20, BATAN RSG-LP Quality Lifetime Document., 35.0591.24., 1987. 2. JOHNSONBAUGH RICHARD, Discrete Mathematics, Prentice-Hall, Inc., Upper Sadle River, 2001. 3. KOHAVI ZVI, Switching and Automata Theory, Tata-McGraw-Hill., New Delhi, 1982. TANYA JAWAB Dewita Kalau melihat diagram yang Bapak buat seperti Seq Logik berarti menggunakan flip flop dan rangkaian kombinasi, tetapi dalam diagram tidak kelihatan, mohon dijelaskan. Achmad Suntoro Sistem rangkaian konvensional ditandai adanya komponen memori. Dalam teknik digital dilaksanakan menggunakan komponen flip-flop. Dalam sistem otomatis ini karena sesuai dengan batasan disain (design requirement) yang ditetapkan harus menggunakan sedapat mungkin komponen yang ada pada sistem, maka komponen flip-flop menggunakan relay BB dalam rangkaian di makalah sebagai komponen mememori. Tumpal P. Bagaimana kontrol otomatis sistem ini? Achmad Suntoro Seperti yang tercantum dalam batasan desain (design requirement), sistem otomatis ini harus bisa diintervensi oleh sistem manual. Sistem kontrol ini harus menggunakan (mayoritas) komponen yang telah ada pada sistem tungku. Karakteristik akibat tambahan rangkaian kendali dipresentasikan dalam bentuk statemachine diagram.