Analisa safety, manajemen resiko dan pengendalian pada sistem pengendalian level LP

dokumen-dokumen yang mirip
ANALISA SAFETY,MANAJEMEN RESIKO DAN PENGENDALIAN PADA SISTEM PENGENDALIAN LEVEL LP DRUM WASTE HEAT BOILER PT.PETROKIMIA GRESIK

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: ( Print) F-312

STUDI PERFORMANSI SISTEM PENGENDALIAN TEMPERATUR, RELIABILITY DAN SAFETY PADA HEAT EXCHANGER PT. PETROWIDADA GRESIK

Kata Kunci Risk Management, boiler, HAZOP, emergency response plan, SIL

Evaluasi Safety Integrity Level Pada Element Element Sistem Pengendalian Level Ammonia Stripper Di Pabrik I PT Petrokimia Gresik

LEVEL DAN SISTEM PROTEKSI PADA PERTAMINA (PERSERO) RU IV CILACAP

Dewi Widya Lestari

Desain Kendali pada Sistem Steam Drum Boiler dengan Memperhitungkan Control Valve

STUDI RELIABILITY, SAFETY, DAN QUALITY PADA WASTE HEAT BOILER (WHB) DI PT.PETROKIMIA GRESIK

Nukman Haris, Imam Abadi, ST., MT.

ANALISA KEANDALAN, KEAMANAN DAN MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS BLOK 2.2 DI PLTGU PT

PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN LEVEL DAN INTERLOCK STEAM DRUM DENGAN DUA ELEMEN KONTROL DI PT. INDONESIA POWER UBP SUB UNIT PERAK.

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI. III, aspek keseluruhan dimulai dari Bab I hingga Bab III, maka dapat ditarik

ANALISIS HAZARD AND OPERABILITY (HAZOP) UNTUK DETEKSI BAHAYA DAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT BOILER (B-6203) DI PABRIK III PT.

Perancangan Sistem Pengendalian Level Pada Steam drum dengan Menggunakan Kontroller PID di PT Indonesia Power Ubp Sub Unit Perak-Grati

Perancangan Sistem Kontrol Laju Aliran Bahan Bakar Serta Rasio Pembakaran Berdasarkan Nilai Steam Quality Pada Steam Generator

Rancang Bangun Sistem Pengendalian Level pada Knock Out Gas Drum Menggunakan Pengendali PID di Plant LNG

PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN PEMBAKARAN PADA DUCTBURNER WASTE HEAT BOILER (WHB) BERBASIS LOGIC SOLVER

Disusun Oleh : Firman Nurrakhmad NRP Pembimbing : Totok Ruki Biyanto, PhD. NIP

PERANCANGAN ATTEMPERATURE REHEAT SPRAY MENGGUNAKAN METODE ZIEGLER NICHOLS BERBASIS MATLAB SIMULINK DI PT. INDONESIA POWER UBP SURALAYA

Rancang Bangun Sistem Kontrol Level dan Pressure Steam Generator pada Simulator Mixing Process di Workshop Instrumentasi

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI

Perancangan Sistem Pengendalian Tekanan dan Laju Aliran Untuk Kebutuhan Refueling System Pada DPPU Juanda-Surabaya

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SIMULASI

BAB VII METODE OPTIMASI PROSES

Institut Teknologi Sepuluh Nopember PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN TEKANAN DAN FLOW UNTUK KEBUTUHAN REFUELING SYSTEM PADA DPPU JUANDA SURABAYA

PENGENDALIAN PROSES EVAPORASI PADA PABRIK UREA MENGGUNAKAN KENDALI JARINGAN SARAF TIRUAN

Evaluasi Bahaya Menggunakan Metode HAZOP Dan Manajemen Risiko Pada Sistem Penguapan Asam Fosfat Di Pabrik III PT.

Sadra Prattama NRP Dosen Pembimbing: Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, ST, MT NIP

PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN LEVEL DAN INTERLOCK PADA STEAM DRUM DENGAN TIGA ELEMENT KONTROL DI PG. GEMPOLKREP - MOJOKERTO

Tabel 1. Parameter yang digunakan pada proses Heat Exchanger [1]

Desain PI Controller menggunakan Ziegler Nichols Tuning pada Proses Nonlinier Multivariabel

Sedangkan untuk hasil perhitungan dengan parameter tuning PID diperoleh :

PERANCANGAN SISTEM CONTROL LEVEL DAN PRESSURE PADA BOILER DI WORKSHOP INSTRUMENTASI BERBASIS DCS CENTUM CS3000 YOKOGAWA

Oleh : Achmad Sebastian Ristianto

Ir.Muchammad Ilyas Hs DONY PRASETYA ( ) DOSEN PEMBIMBING :

DESAIN KONTROL PID UNTUK MENGATUR KECEPATAN MOTOR DC PADA ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (ECVT)

HAZARD AND OPERABILITY STUDY (HAZOP) DAN PENENTUAN SAFETY INTEGRITY LEVEL (SIL) PADA BOILER SB-02 PT. SMART Tbk SURABAYA

STUDI PERFORMANSI SISTEM PENGENDALIAN DAN SAFETY PADA UNIT THERMAL VENTILATION THEMA DRY TUNNEL TH009 PT. ECCO TANNERY INDONESIA

Studi Pemodelan Bond Graph dan Perancangan Pengontrol Proportional + Integral untuk Level Boiler dan Temperatur Penukar Kalor pada Sistem Miniplant

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: ( Print) 1

BAB 4 SIMULASI MODEL MATEMATIS CSTR BIODIESEL

Kontrol PID Pada Miniatur Plant Crane

TUGAS AKHIR TF

Makalah Seminar Kerja Praktek KONTROL TEMPERATUR PADA RICH SOLUTION HEATER (101-E) DI CO 2 REMOVAL PLANT SUBANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Penelitian sebelumnya berjudul Feedforward Feedback Kontrol Sebagai

Seminar Nasional IENACO ISSN: USULAN PENENTUAN KEBUTUHAN SPARE PARTS MESIN COMPRESSOR BERDASARKAN RELIABILITY PT.

PERANCANGAN SISTEM CONTROL LEVEL

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Studi Keandalan Sistem Kelistrikan Hingga Level Beban Tegangan Menengah di PT.Pupuk Kalimantan Timur Nama : Prita Lukitasari NRP :

DESAIN PENGENDALIAN KETINGGIAN AIR DAN TEMPERATUR UAP PADA SISTEM STEAM DRUM BOILER DENGAN METODE SLIDING MODE CONTROL (SMC)

LOGO OLEH : ANIKE PURBAWATI DOSEN PEMBIMBING : KATHERIN INDRIAWATI, ST.MT.

RESPON SISTEM DITINJAU DARI PARAMETER KONTROLER PID PADA KONTROL POSISI MOTOR DC

pengendali Konvensional Time invariant P Proportional Kp

Halaman Judul TUGAS AKHIR TF

BAB II DASAR TEORI. kontrol, diantaranya yaitu aksi kontrol proporsional, aksi kontrol integral dan aksi

Kata Kunci:Aktif fault tolerant control, pole placement, penampung steam kondensat.

ANALISIS KINERJA PROSES CO2 REMOVAL PADA KOLOM STRIPPER DI PABRIK AMONIAK UNIT 1 PT. PETROKIMIA GRESIK

Studi Aplikasi Decoupling Control untuk Pengendalian Komposisi Kolom Distilasi

Oleh : Dia Putranto Harmay Dosen Pembimbing : Ir. Witantyo, M.Eng. Sc

Desain Interface DCS. Tipe Alarm Waktu Display Screen Alarm Buzzer Alarm D Blinking Indicator Off Alarm 2 30 D Blinking Label On

BAB 1 PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

Makalah Seminar Kerja Praktek ANALISA SISTEM FLOW CONTROL amdea DI CO 2 REMOVAL PLANT SUBANG

Analisis Keandalan Pada Boiler PLTU dengan Menggunakan Metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA)

Disain Kontroler Kaskade Pada Sistem Pressure Process Trainer Feedback

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB 1 PENDAHULUAN 1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

Oleh: Gita Eka Rahmadani

BAB II LANDASAN TEORI. berefisiensi tinggi agar menghasilkan produk dengan kualitas baik dalam jumlah

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.4, No.1 April 2017 Page 555

Perancangan Safety Instrumented System pada Proses Loading PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan

PERHITUNGAN PLANT RELIABILITY DAN RISIKO DI PABRIK PHONSKA PT.PETROKIMIA GRESIK

RANCANG BANGUN SELF TUNING PID KONTROL PH DENGAN METODE PENCARIAN AKAR PERSAMAAN KARAKTERISTIK

PENGENDALIAN OPTIMAL PADA SISTEM STEAM DRUM BOILER MENGGUNAKAN METODE LINEAR QUADRATIC REGULATOR (LQR) Oleh : Ika Evi Anggraeni

Makalah Seminar Tugas Akhir

ANALISA KINERJA WASTE HEAT BOILER

Rancang Bangun Self Tuning PID Kontrol ph Dengan Metode Pencarian Akar Persamaan Karakteristik

BAB I PENDAHULUAN. Dalam proses PLTU dibutuhkan fresh water yang di dapat dari proses

ANALISIS RELIABILITY DAN SAFETY INTEGRITY LEVEL (SIL) PADA SYNTHESIS GAS COMPRESSOR 103-J DI PABRIK I PT PETROKIMIA GRESIK

DESAIN SISTEM KENDALI TEMPERATUR UAP SUPERHEATER DENGAN METODE FUZZY SLIDING MODE CONTROL

Analisis Pengaruh Tekanan Fluida Pemanas pada LPH terhadap Efisiensi dan Daya PLTU 1x660 MW dengan Simulasi Cycle Tempo

III.11 Metode Tuning BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN IV.1 Alat Penelitian IV.2 Bahan Penelitian IV.3 Tata Laksana Penelitian...

IDENTIFIKASI RISIKO PADA BOILER COAL FIRING SYSTEM FASILITAS PEMBANGKIT PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON

PEMODELAN SISTEM PENGENDALI PID DENGAN METODE CIANCONE BERBASIS MATLAB SIMULINK PADA SISTEM PRESSURE PROCESS RIG

Rancang Bangun Perangkat Lunak Reliability- Centered Maintenance untuk Gardu Induk

Safety Instrumented Systems. Contoh Perancangan Dasar Konsep Lapisan Pelindung ISA S84 IEC IEC Rangkuman

Kata Kunci Preventive Maintenance, PSO (Particle Swarm Optimization), Reliability, Semi Lean Solution Pump.

RANCANG BANGUN PERANGKAT LUNAK RELIABILITY-CENTERED MAINTENANCE (RCM) UNTUK GARDU INDUK

TUGAS AKHIR RESUME PID. Oleh: Nanda Perdana Putra MN / 2010 Teknik Elektro Industri Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Padang

AUDIT ENERGI PADA WHB (WASTE HEAT BOILER) UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PADA PROSES UREA (STUDI KASUS PADA PT PETROKIMIA GRESIK-JAWA TIMUR).

KONTROL CASCADE GENERALIZED PREDICTIVE UNTUK BOILER DRUM LEVEL BY ASTRIATONO ( )

DESAIN ENGINEERING SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM (SIS) PADA FURNACE 5 (F05) KILANG PUSDIKLAT MIGAS

PERANCANGAN PID SEBAGAI PENGENDALI ph PADA CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR (CSTR)

PENGENDALIAN SUHU DAN KETINGGIAN AIR PADA BOILER MENGGUNAKAN KENDALI PID DENGAN METODE TEMPAT KEDUDUKAN AKAR (ROOT LOCUS)

STUDI HAZOP PADA SISTEM DISTRIBUSI BBM BERBASIS FUZZY LAYER OF PROTECTION ANALYSIS DI INSTALASI SURABAYA GROUP (ISG) PT. PERTAMINA TANJUNG PERAK

VIII Sistem Kendali Proses 7.1

Makalah Seminar Kerja Praktek Analisis Pressure Control Pada Absorber (101-C1) di CO 2 Removal Field Subang

PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN TEMPERATURE PADA REBOILER METANOL RECOVERY MENGGUNAKAN FUZZY GAIN SCHEDULING-PID DI PT. ETERINDO NUSA GRAHA GRESIK

SISTEM BOILER DENGAN SIMULASI PEMODELAN PID

BAB III DINAMIKA PROSES

PERANCANGAN SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM PADA PROSES LOADING PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT VI BALONGAN

Transkripsi:

Analisa safety, manajemen resiko dan pengendalian pada sistem pengendalian level LP Drum waste heat boiler di pt.petrokimia gresik Oleh : Rewijian Gayuh Wisudana (2407100052) Dosen Pembimbing : Imam Abadi, ST. MT NIP. 19761006 199903 1 002

Latar Belakang Mengutamakan Safety untuk mengurangi kegagalan plant penghasil produksi dan keselamatan pekerja dengan analisa safety Sebuah pabrik didirikan berdasar asas ekonomi yaitu dengan modal seminimnya untuk menghasilkan produk semaksimal mungkin,untuk mencapai tujuan tersebut maka dapat dilakukan dengan memaksimalkan 3 elemen penting yaitu efisien,akurat dan safety Mengefisiensikan pengeluaran sebuah plant yang beroperasi menggunakan analisa manajemen resiko Menganalisa dampak instrument yang memiliki nilai kegagalan sekian terhadap keakuratan sistem pengendalian yang ada

P&ID WHB PT.PETROKIMIA GRESIK

Tinjauan Pustaka Bagus, Andhika. Study Reliability Safety and Quality pada Instumen di Waste Heat Boiler PT Petrokimia Gresik, Surabaya: Teknik Fisika ITS.,2010 Merpati, Lelita. Study Risk Management pada Feed Reboiler Heater di Unit VDU dengan Menggunakan metode Hazard and Operabilty (HAZOP) dan Fault Tree Analysis (FTA). Surabaya: Teknik Fisika ITS.,2009 Ching, Jianye. Equivalence between reliability and factor of safety, ProbabilisticEngineering Mechanics vol 24, pp 159 171,2009

permasalahan Bagaimana menentukan nilai safety integrity level (SIL) komponenkomponen pengendalian level LP Drum pada waste heat boiler PT. Petrokimia Gresik dan meningkatkannya hingga menjadi standar yang ditentukan? Menganalisa resiko resiko yang terjadi dari kegagalan komponenkomponen pada waste heat boiler PT.Petrokimia Gresik dari segi biaya dan waktu yang dihabiskan? Dampak kinerja sistem pengendalian level LP Drum bergantung nilai p j p g g g tingkatan SIL LP Drum waste heat boiler PT. Petrokimia Gresik melalui simulasi MATLAB?

Batasan Masalah Unit yang dianalisa adalah LP Drum waste heat boiler Data data yang digunakan diperoleh dari data maintenance tahun 2005 2011,data kuisioner untuk mendapatkan data overhaull dari tahun 1993 sd. 2005 dan wawancara dengan petugas yang menangani permasalahan yang terkait Standard d yang digunakan adalah dlhiec61508 Analisa manajemen resiko dibatasi pada segi biaya dan waktu Analisa pengendalian hanya ditekankan pada penyimpangan respon sistem terhadap set point

TUJUAN Menghasilkan SIL yang komprehensif pada pengendali level LP Drum dengan standard yang ada untuk pabrik petrochemical Mengetahui kerugian/resiko yang ditanggung PT.Petrokimia Gresik jika terjadi kegagalan komponen dan biaya yang dibutuhkan untuk retrofit sistem pengendalian level LP Drum Menganalisa dampak kinerja sistem pengendalian levelpadaunitlpdrumwhbpt.petrokimiagresik yang berkorelasi dengan nilai SIL

Metodologi Penelitian SIL MANAJEMEN RESIKO PENGENDALIAN

Laju Kegagalan 0,00120 0,00100 0,00080 0,00060 Laju kegagalan LCV 22210 Laju kegagalan LT 22210 0,00040000 0 Lajukegagalan LIC 22210 0,00020 0,00000

Safety Integrity Level Nilai SIL saat t = 8760 dan t = 148920 Instrument t λ(t) PFD RRF SIL LCV 22210 LT 22210 LIC 22210 Nilai SIL total LP Drum 8760 0,00010 0,42235 2,36768 SIL 1 148920 0,00095 70,9785 0,01409 SIL 1 8760 0,00008 0,36122 2,76839 SIL 1 148920 0,00035 26,1389 0,03629 SIL 1 8760 0,00000560000056 0,0243702437 41,03524 SIL 1 148920 0,0003110 23,16000 0,04318 SIL 1 t PFD RRF SIL 8760 0,80794 1,2377156 SIL 1 148920 120,2774 0,0083141 SIL 1

Retrofit Sistem LP Drum Untuk meningkatkan SIL dilakukan retrofit sistem pengendalian level LP Drum dengan meredundantkan instrument yang memiliki nilai SIL belum standart,yaitu LCV 22210 dan LT 22210 dan melakukanpreventive maintenance untukketigaketiga komponennya.

KEHANDALAN 1,20000 1,00000 0,80000 0,60000 0,40000 Kehandalan LCV 22210 Kehandalan LT 22210 Kehandalan LIC 22210 0,20000 0,00000 Tingkatan SIL dapat menunjukkan bahwa semakin rendah nilai tingkatan SIL maka semakin rendah juga kehandalannya,hal tersebut tentunya mempengaruhi fungsi kerjanya

Preventive maintenance Preventive Maintenance ( LCV 22210) T = 2300 jam Preventive Maintenance ( LT 22210) T = 700 jam 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 NO PREVENTI VE PREVENTI VE 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 NO PREVENTIV E PREVENTIV E Kehandalan Kehandalan 0,100 0,000 REAL PLANT 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600 Waktu Operasional (jam) Waktu Operasional (jam) 1,20000 1,00000 0,80000 LIC 22210 0,60000 NO PREVENTIVE 0,40000 PREVENTIVE 0,20000 REAL PLANT 0,00000 00000 REAL PLANT 0 1600 3200 4800 6400 8000 9600 16000 24000 32000 40000 48000 56000 64000 72000 80000 88000 96000 104000

PERHITUNGAN Nilai PFD LP Drum sebelum Retrofit : 0,80794 Untuk meningkatkan nilai SIL maka dilakukan penurunan PFD dengan cara memparalelkan komponen LCV 22210 dan LT 22210 sesuai dengan rumus dibawah ini,dengan rentang preventive untuk LCV 22210 = 2300 ; LT 22210 = 700 ; LIC 22210 = 15000 PFD paralel = PFD1*PFD2 [IEC 61508]

SIL setelah retrofit Instrument PFD awal PFD redundant PFD Total LCV 22210 0,034561 0,001194 0,00233 LT 22210 0,000023000023 0,000063000063 1 SIL SIL 2 LIC 22210 0,019573 0,001074 BACK TO TOP MENU

Manajemen Resiko Tujuan manajemen resiko adalah mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan pihak PT.Petrokimia untuk peningkatan SIL 1 menjadi SIL 2 Berdasarkan Nilai Likelihood Menganalisa resiko resiko yang terjadi berdasarkan perkiraan jumlah kerusakan selama satu tahun,dari nilai likelihood dapat ditentukan berbagai macam perkiraan resiko resiko yang diakibatkan dari kegagalan LP Drum Likelihood = Jam Operasional MTTF (jam) Berdasarkan Konsekuensi Resiko Menganalisa resiko berdasarkankerugian kerugian yang diderita perusahaan jika terjadi kegagalan dengan jumlah kegagalan sejumlah nilai likelihood BACK TO TOP MENU

Berdasarkan Perkiraan Jumlah Kerusakan Selama satu tahun Nama Komponen Likelihood (kali) LCV 22210 0,78 Positioner LCV 22210 0,44 Plug LCV 22210 041 0,41 Seat Ring LCV 22210 0,54 Body LCV 22210 0,54 Gasket LCV 22210 0,57 I/P LCV 22210 0,55 Balance Seal LCV 22210 055 0,55 LT 22210 0,68 Displacer LT 22210 0,31 Transmitter LT 22210 0,14 LIC 22210 0,10 BACK

Konsekuensi Resiko Resiko Berdasarkan Pergantian Komponen Resiko biaya preventive maintenance Nama Komponen Biaya Penggantian Komponen LCV 22210 Rp 75.000.000,00 Positioner LCV 22210 Rp 5.500.000,00 Plug LCV 22210 Rp 34.480.000,00480 000 00 Seat Ring LCV 22210 Rp 4.000.000,00 Body LCV 22210 Rp 21.558.000,00 Gasket LCV 22210 Rp 3.000.000,00 I/P LCV 22210 Rp 2.100.000,00 Balance Seal LCV 22210 Rp 3.600.000,00 LT 22210 Rp 17.000.000,00 Displacer LT 22210 Rp 6.700.000,00 Transmitter LT 22210 Rp 11.505.000,00 LIC 22210 Rp 783.044.000,00 TOTAL Rp 967.487.000,00 Instrument Jumlah pegawai Upah/jam Preventive Per tahun Total LCV 22210 3 Rp 27.696 4 Rp 332.352 LT 22210 3 Rp 19.364 12 Rp 697.104 LIC 22210 3 Rp 20.000 0,6 Rp 36.000 TOTAL Rp 1.065.456

Resiko Berdasarkan biaya pekerja BACK Nama Komponen Likelihood/tahun MTTR Jumlah Tenaga Upah (kali) (jam) Kerja per jam Total LCV 22210 0,78 0,882534 3 27696,00 Rp 56.888,29 Positioner LCV 22210 0,44 0,887743 3 27696,00 Rp 32.740,77 Plug LCV 22210 0,41 0,960851 3 27696,00 Rp 32.412,77 Seat Ring LCV 22210 0,54 0,869786 3 27696,00 Rp 38.796,28 Body LCV 22210 0,54 1,000000 3 27696,00 Rp 44.669,69 Gasket LCV 22210 0,57 1,089248 3 27696,00 Rp 51.732,54 I/P LCV 22210 0,55 1,000000 3 27696,00 Rp 45.827,66 Balance Seal LCV 22210 0,55 1,000000 2 27696,00 Rp 30.551,77 LT 22210 0,68 0,568477 3 19364,00 Rp 22.474,13 Displacer LT 22210 0,31 0,598121 2 19364,00 Rp 7.140,59 Transmitter LT 22210 0,14 0,500000 3 19364,00 Rp 4.050,07 LIC 22210 0,10 0,400000 3 20000,00 Rp 2.398,69 TOTAL Rp 369.683

P&ID LP Drum

Model Matematis LP Drum Berdasarkan kesetimbangan massa dapat digunakan untuk memodelkan LP Drum secara matematis Hukum Kesetimbangan Massa Dimana: Maka: Keterangan:

Fungsi Alih LCV 22210 Secara umum fungsi alih dari level control valve dapat didekati dengan persamaan dibawah ini: Mencari nilai Kv Maka Nilai Gain Total Nilai K: Gain I/P:

Mendapatkan Nilai Time Konstan LCV 22210 Untuk mendapatkan time konstan efektif control valve,diperoleh berdasarkan hubungan waktu stroke,perfreksional terhadap posisi valve dan perbandingan konstanta inferent terhadap waktu stroke yang dinyatakan Maka Fungsi Alih LCV 22210

Fungsi Alih LT 22210 Secara umum fungsi alih dari level transmitter dapat didekati dengan persamaan dibawah ini: Gain Transmitter Maka Fungsi Alih Transmitter

Model Simulasi LP Drum Data Plant Untuk menentukan nilai Kp,Ti,Td yang Kp: 2,43 baru maka dilakukan uji dengan matode Ti :1,20004 open loop Ziegler Nichols Td :0,1

Hasil Uji Open Loop ZN Dari grafik tersebut maka dapat menentukan Nilai L sebesar 1 dan Nilai T sebesar 3 maka: Tipe Kontroller Kp Ti Td P T/L 0 PI 0,9 T/L L/0,3 0 PID 1,2 T/L 2L 0,5L P = 3,6 Ti = 2 Td = 0,5

Simulasi PID controller pada LP Drum Parameter Ti Parameter Td

Pengujian Hasil Simulasi Untuk menentukan apakah nilai Kp,Ti,Td dan kevalidan hasil simulasi maka dilakukan beberapa pengujian,berikut merupakan beberapa pengujian yang dilakukan Uji Trekking Set Point Uji Penambahan Load Pada LCV 22210 Uji Pengurangan Load Pada LCV 22210 Hasil Dampak nilai SIL Terhadap Pengendalian Uji Noise Pada LT 22210 BACK TO TOP MENU

Uji Tracking Set Point Menunjukkan bahwa hasil simulasi mampu mengejar set point yang ditentukan BACK

Uji Penambahan Load Pada LCV 22210 Menunjukkan bahwa hasil simulasi mampu kembali menuju set point jika terdapat penambahan load yang tidak diinginkan BACK

Uji Pengurangan Load Pada LCV22210 Menunjukkan bahwa hasil simulasi mampu kembali menuju set point jika terdapat pengurangan load yang tidak diinginkan BACK

Uji Noise Pada LT 22210 Menunjukkan bahwa hasil simulasi mampu menjaga agar output sesuai atau mendekati set point jika terdapat gangguan pada LT 22210 BACK

HASIL RESPON NILAI SIL1 MEMPENGARUHI PENGENDALIAN PID PABRIK

HASIL RESPON NILAI SIL1 MEMPENGARUHI PENGENDALIAN TUNING PID

HASIL RESPON NILAI SIL2 MEMPENGARUHI PENGENDALIAN

HASIL RESPON NILAI SIL2 MEMPENGARUHI PENGENDALIAN

KESIMPULAN Tingkatan SIL LP Drum saat ini pada tingkatan SIL 1,maka dilakukan retrofit dengan cara meredundantkan LCV 22210 dan LT 22210 yang menghasilkan SIL 2 Preventive maintenance dilakukan k minimal i l2300 jam atau 95 hari sekali kliuntuk LCV 22210, sedangkan untuk LT 22210 minimal setiap 700 jam atau 30 hari dan LIC 22210 setiap 15000 jam atau 20,83 bulan untuk menjaga agar unit pengendalian tetap pada SIL 2 Berdasarkan nilai i likelihood lih didapatkan komponen dari gasket LCV 22210 mengalami kerusakan paling sering yaitu 0,78 kali/tahun,hal tersebut berbanding lurus dengan kehandalan LCV 22210 sebesar 0,00096 yang merupakan kehandalan terburuk dari lainnya pada saat t = 148920 atau 17 tahun. Untuk meningkatkan SIL PT.Petrokimia Gresik harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 92.000.000 untuk mengadakan redundant komponen LCV 22210 dan LT 22210, sedangkan untuk biaya preventive maintenance dibutuhkan biayarp 1.065.456/tahun Nilai tingkatan SIL yang terintegrasi dengan reliability berpengaruh pada keakuratan respon pengendalian,yaitu Fungsi laju kegagalan yang semakin meningkat menyebabkan sistem control tidak mampu mengejar set point yang telah diberikan. Nilai Kp, Ti, Td hasil tuning berturut turut sebesar 3,6 ; 2; 0,5

Daftar Pustaka Bagus, Andhika. Study Reliability Safety and Quality pada Instumen di Waste Heat Boiler PT Petrokimia Gresik, Surabaya: Teknik Fisika ITS.,2010 Merpati, Lelita. Study Risk Management pada Feed Reboiler Heater di Unit VDU dengan Menggunakan metode Hazard and Operabilty (HAZOP) dan Fault Tree Analysis (FTA). Surabaya: Teknik Fisika ITS.,2009 Putro, Hantoro. A. Redesain Basic Process Control System (BPCS) Dan Safety Instrumented Sytem (SIS) Untuk Memenuhi Safety Integrity Level (SIL) Pada Burner Package Boiler Di Pt Pupuk Kaltim Bontang,, Surabaya: Teknik Fisika ITS., 2009 Ebeling,Charles E. 1997. An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, The McGraw Hill Companies, Singapore. AndrijaVolkanovski Volkanovski,dkk, Application of the Fault Tree Analysis for assessment power system reliability, Reliability Engineering and System Safety, Vol 94, 2009,pp 1116 1127. A. R. Qureshi, The role of hazard and operability study in risk analysis of major hazard plant, Snamprogetti Ltd., Hampshire RG 21 277, UK

SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA BERUBAH MENJADI REWIJIAN GAYUH WISUDANA,ST