Jurnal Rekayasa Mesin Vol.5, No.1 Tahun 2014: ISSN X

dokumen-dokumen yang mirip
ANALISA PENGARUH JENIS BAHAN, SUHU, DAN KECEPATAN TOOL EXPANDER TERHADAP DEFORMASI MATERIAL PADA PROSES TUBE EXPANDING

KEMAMPUAN PENYERAPAN ENERGI CRASH BOX MULTI SEGMEN MENGGUNAKAN SIMULASI KOMPUTER

Optimasi Proses Multi-Pass Equal Channel Angular Pressing dengan Simulasi Komputer

Gambar I. 1 Mesin Bubut

VERIFIKASI ULANG ALAT PENUKAR KALOR KAPASITAS 1 kw DENGAN PROGRAM SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER DESIGN

APLIKASI DESAIN EKSPERIMEN TAGUCHI UNTUK PERBAIKAN KUALITAS AIR PDAM TIRTA MON PASE LHOKSUKON ACEH UTARA. Halim Zaini 1

SIMULASI PENGARUH FRICTION, SPEED, MATERIAL, DAN TEMPERATURE TERHADAP DAMAGE PADA BLOCK PRE FORMING DENGAN METODE TAGUCHI

RANCANG BANGUN MESIN PEMBUAT ES KRIM (BAGIAN SISTEM TRANSMISI) PROYEK AKHIR

BAB 4 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

ANALISIS PENGARUH CUTTING SPEED, FEED RATE, DAN DEPTH OF CUT TERHADAP GAYA POTONG PADA PROSES BUBUT DENGAN SIMULASI METODE ELEMEN HINGGA

ABSTRAK. Kata kunci: roster, serbuk kayu, kuat tekan, metode Taguchi.

BAB I PENDAHULUAN. Ekstrusi merupakan salah satu proses yang banyak digunakan dalam

REKAYASA KUALITAS PRODUKSI TALI RAFIA DENGAN PENDEKATAN METODE TAGUCHI

Penerapan Metode Grey Relational Analysis dan Desirability Function pada Optimasi Multi Respon Desain Taguchi

STUDI PEMBANGKITAN TORSI PADA CAKRAM BAJA MENGGUNAKAN GAYA-MEDAN MAGNET NEODYMIUM

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN PERNYATAAN NASKAH SOAL TUGAS AKHIR HALAMAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR

(D.4) DESAIN PARAMETER UNTUK DATA DISKRIT PADA ROBUST DESIGN. Oleh Budhi Handoko 1), Sri Winarni 2)

OPTIMALISASI PROSES PRODUKSI YANG MELIBATKAN BEBERAPA FAKTOR DENGAN LEVEL YANG BERBEDA MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI SKRIPSI

Optimasi Desain Metal Gasket Tipis Bentuk New Corrugated Untuk Kebutuhan Tekanan Kerja Rendah Dengan Simulasi Komputer

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Turbin blade [Gandjar et. al, 2008]

PENGARUH PROSES BURNISHING TERHADAP KEKASARAN DAN KEKERASAN MILD STEEL MENGGUNAKAN MESIN BUBUT KONVENSIONAL

Optimasi Proses Injeksi dengan Metode Taguchi

BAB III METODE PENELITIAN. Objek penelitian adalah kompor induksi type JF-20122

JURNAL FEMA, Volume 2, Nomor 2, April Aplikasi Udara Dingin Vortex Tubepada Pembubutan Baja ST 41 Menggunakan Pahat HSS

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

TUGAS AKHIR DESAIN EKSPERIMEN UNTUK PENGENDALIAN KADAR AIR JAMU SIMPLISIA

RANCANG BANGUN MESIN PENIRIS MINYAK (SISTEM TRANSMISI )

PENGARUH GRADE BATU GERINDA, KECEPATAN MEJA LONGITUDINAL, DAN KEDALAMAN PEMAKANAN TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN PADA PROSES GERINDA PERMUKAAN SKRIPSI

ANALISIS PARAMETER INJECTION MOLDING TERHADAP WAKTU SIKLUS DAN CACAT FLASH PRODUK TUTUP BOTOL 180 ML MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI ABSTRACT

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

Analisa Pengaruh Parameter Proses Injection Moulding Terhadap Berat Produk Cap Lem Fox Menggunakan Metode Taguchi

Jurnal Flywheel, Volume 1, Nomor 2, Desember 2008 ISSN :

Sujawi Sholeh Sadiawan, Nova Risdiyanto Ismail, Agus suyatno, (2013), PROTON, Vol. 5 No 1 / Hal 44-48

DAFTAR ISI... HALAMAN JUDUL... HALAMAN SAMPUL DALAM... HALAMAN PRASYARAT... HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN... HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS...

BAB III ANALISA DINAMIK DAN PEMODELAN SIMULINK CONNECTING ROD

DECIDING THE OPTIMUM SPOKE ANGLE OF MOTORCYCLE CAST WHEEL USING FINITE ELEMENT APLICATION AND PUGH S CONCEPT SELECTION METHOD

Orthogonal Array dan Matriks Eksperimen. Pertemuan Oktober 2015

OPTIMASI PARAMETER PROSES BUBUT BAJA St 60 DENGAN MEDIA PENDINGIN COOLED AIR JET COOLING

BAB I PENDAHULUAN. kebutuhan utama dalam sektor industri, energi, transportasi, serta dibidang

PENERAPAN METODE SPC DAN TAGUCHI DALAM IDENTIFIKASI FAKTOR KECACATAN PRODUK RIM

PENGARUH KECEPATAN PEMAKANAN TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN MATERIAL JIS G-3123 SS 41 DENGAN METODE TAGUCHI

ANALISIS TOPOGRAFI PERMUKAAN LOGAM DAN OPTIMASI PARAMETER PEMOTONGAN PADA PROSES MILLING ALUMINIUM ALLOY

BAB I PENDAHULUAN. mendirikan beberapa pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik dengan

RANCANG BANGUN MESIN PEMIPIL JAGUNG DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 7KG / MENIT UNTUK USAHA KECIL MENENGAH(SISTEM TRANSMISI)

OPTIMASI MULTI RESPON DENGAN MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI-GREY PADA PROSES FOAMING PRODUK SPONGE SHEET SLAA UNTUK MENURUNKAN BIAYA KERUGIAN

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN. Tabel 6. Data input simulasi. Shear friction factor 0.2. Coeficient Convection Coulomb 0.2

Jl. Prof. Sudharto, SH., Tembalang-Semarang 50275, Telp * Abstrak

ANALISIS PENYERAPAN ENERGI DAN POLA DEFORMASI CRASH BOX DENGAN VARIASI SUDUT TIRUS DINDING CRASH BOX PADA UJI SIMULASI TABRAKAN ARAH FRONTAL

ANALISIS EKSPERIMENTAL PENGARUH RASIO OVERLAP SUDU TERHADAP UNJUK KERJA SAVONIUS HORIZONTAL AXIS WATER TURBINE SKRIPSI

Analisis tekanan udara, sudut slip dan ukuran lebar ban tipe radial terhadap rolling resistance dengan metode taguchi

ABSTRAK. Optimisasi Proses Freis dengan Nicholas Baskoro. Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XV Program Studi MMT-ITS, Surabaya 4 Pebruari 2012

TUGAS AKHIR MODELING PROSES DEEP DRAWING DENGAN PERANGKAT LUNAK BERBASIS METODE ELEMEN HINGGA

MULTIRESPON PCR-TOPSIS

OPTIMASI PARAMETER PEMESINAN TANPA FLUIDA PENDINGIN TERHADAP MUTU BAJA AISI Jl. Jend. Sudirman Km 3 Cilegon,

Gambar 1.1. Sambungan hip (hip joint) pada manusia [1].

PENENTUAN SETTING PARAMETER PROSES INJECTION BLOW MOLDING DENGAN METODE TAGUCHI PADA PEMBUATAN BOTOL 50 ML (STUDI KASUS DI PT.

LAPORAN PENELITIAN PENGARUH SIFAT PLASTISITAS MATERIAL TERHADAP KUALITAS PRODUK HASIL PROSES DEEP DRAWING

PENERAPAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER UNTUK PENENTUAN KINERJA PENUKAR KALOR

Oleh : M. Mushonnif Efendi ( ) Dosen Pembimbing : Dr. Sony Sunaryo, M.Si.

ANALISIS DAN EKSPERIMEN PELAT BETON BERTULANG BAMBU LAPIS STYROFOAM

Perencanaan Mesin Pendingin Absorbsi (Lithium Bromide) memanfaatkan Waste Energy di PT. PJB Paiton dengan tinjauan secara thermodinamika

ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS PERPINDAHAN PANAS DAN TAHANAN TERMAL TERHADAP RANCANGAN TERMAL ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE

OPTIMASI PARAMETER PROSES BUBUT PADA BERBAGAI JENIS BAJA DENGAN MEDIA PENDINGIN COOLED AIR JET COOLING

OPTIMASI PARAMETER PROSES BUBUT PADA BAJA St 60 DENGAN MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI

BAB I PENDAHULUAN. terciptanya suatu sistem pemipaan yang memiliki kualitas yang baik. dan efisien. Pada industri yang menggunakan pipa sebagai bagian

PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Studi Simulasi dan Eksperimental Pengaruh Pemasangan Plat Bersudut Pada Punggung Sudu Terhadap Unjuk Kerja Kincir Angin Savonius

OPTIMALISASI PROSES PRODUKSI YANG MELIBATKAN BEBERAPA FAKTOR DENGAN LEVEL YANG BERBEDA MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI

BAB III PERANCANGAN EVAPORATOR Perencanaan Modifikasi Evaporator

TUGAS AKHIR DESAINDAN ANALISIS MESIN PENCUCI CACAHAN BOTOL PLASTIK UNTUK INDUSTRI KECIL DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI

Pengaruh ketebalan terhadap akurasi persamaan Rosenthal untuk model analitik distribusi suhu proses pengelasan Djarot B. Darmadi

Karakterisasi Baja Karbon Rendah Setelah Perlakuan Bending

ANALISIS METODE ELEMEN HINGGA DAN EKSPERIMENTAL PERHITUNGAN KURVA BEBAN-LENDUTAN BALOK BAJA ABSTRAK

Pengaruh Variasi Tebal Sudu Terhadap Kinerja Kincir Air Tipe Sudu Datar

UJI EKSPERIMENTAL PENGARUH SUDU PENGARAH ALIRAN (GUIDE VANE) TERHADAP DAYA PADA TURBIN SAVONIUS SKRIPSI

Prinsip Dasar Metode Energi

Studi Karakteristik Kopling Plat Gesek Tunggal Pada Kondisi Transient

OPTIMASI NILAI KEKASARAN PERMUKAAN PADA PROSES BUBUT CNC DENGAN METODE TAGUCHI L 27

BAB II DASAR TEORI. c) Untuk mencari torsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

ANALISA KEGAGALAN POROS DENGAN PENDEKATAN METODE ELEMEN HINGGA

Optimasi Parameter Pembubutan Terhadap Kekasaran Permukaan Produk

PENGARUH PROFIL PIN DAN TEMPERATUR PREHEATING TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO SAMBUNGAN MATERIAL AA5052-H32 FRICTION STIR WELDING

Simulasi Kincir Angin Savonius dengan Variasi Pengarah

KINERJA PIPA KALOR DENGAN STRUKTUR SUMBU FIBER CARBON dan STAINLESS STEEL MESH 100 dengan FLUIDA KERJA AIR

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 1, (2016) ISSN: ( Print) B13

PENGARUH KECEPATAN PUTAR PAHAT PADA PROSES FRICTION DRILLING TERHADAP MIKROSTRUKTUR TEMBAGA

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

TUGAS AKHIR. Analisa Performansi dan Perancangan Ulang Radiator Sebagai Optimasi Cooling System pada Mesin Sinjai

STUDY PEMELIHARAAN SISTEM TURBIN UAP DENGAN KAPASITAS 1200 KW PUTARAN TURBIN 5294 RPM

SKRIPSI. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik. Oleh : GALIH PERMANA NIM. I

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 2, (2016) ISSN: ( Print) F-316

PENGEMBANGAN METODE PENENTUAN KARAKTERISTIK RANCANGAN AWAL ROTOR TURBIN ANGIN

Effect of Cutting Parameter Variation on Drilling of AISI 1045: Experimental and Simulation

STUDI EKSPERIMENTAL VARIASI PRETENSION SAMBUNGAN BAUT BAJA TIPE SLIP CRITICAL

ANALISA SIFAT MEKANIK PERMUKAAN BAJA ST 37 DENGAN PROSES PACK CARBURIZING, MENGGUNAKAN ARANG KELAPA SAWIT SEBAGAI MEDIA KARBON PADAT

STUDI SIMULASI TENTANG PENGARUH RASIO DIAMETER DAN JUMLAH SUDU TERHADAP PERFORMA TURBIN ANGIN CROSS FLOW DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE ANSYS FLUENT

Pengaruh Kecepatan Dan Arah Aliran Udara Terhadap Kondisi Udara Dalam Ruangan Pada Sistem Ventilasi Alamiah

Bab IV Data Pengujian

Transkripsi:

Simulasi Pengendalian Kualitas Pengaruh Deformasi Material Condenser Tube terhadap Proses Tube Expanding Waterbox Condenser (Studi Kasus di PT. BBI Pasuruan) Aditya Wahyu Pratama, Slamet Wahyudi, Purnomo Budi Santoso Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono 167, Malang 65145, Indonesia E-mail: pratamaaditya53@gmail.com Abstract Leakage tube after tube expanding process is still occurred in PT. BBI Pasuruan due to imperfect material deformation. Material deformation cause by a change in material form due to external forces such as temperature, friction force, compressive force, and the torque style. Deform 3D was used in this investigation to determine the material deformation processes. Taguchi method design of experiment was also used to minimize the bad cause of the poor performance is also influenced by several variables or factors on the characteristics of the desired quality. The results shows that the combination to prevent deformation of the material in the condenser tube are the friction between the tool and the tube expander of 0.787 inch, the material used is stainless steel ASTM A 249 grade 2, tube expanding process temperature optimum of 89.6 o F, and expander velocity of 0.708 inches per second. Keywords: Taguchi method, design of experiment, tube expanding, material deformation PENDAHULUAN Peningkatan atau perbaikan kualitas dapat dicapai dengan cara pengendalian kualitas yang tepat. Alat pengendalian kualitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Taguchi Design of Expriment (DOE). Metode Taguchi DOE merupakan alat pengendalian kualitas produk dan efisiensi proses. Metode ini dapat mengurangi sejumlah eksperimen yang dibutuhkan dengan mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi eksperimen tersebut. Dengan demikian DOE menjadi alat perbaikan kualitas yang dapat dipertahankan dan berkelanjutan. DOE merupakan alat eksperimental yang membantu untuk meneliti dan memperbaiki sebuah parameter proses, kuantitas yang berubah, tingkat dan kombinasi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal [1]. Produksi waterbox Condensor merupakan salah satu hal yang paling vital dalam rangkaian project pembangunan sebuah sistem pembangkit listrik, khususnya sistem pambangkit listrik tenaga uap. Waterbox condenser adalah sebuah alat heat exchanger pada sebuah sistem pembangkit yang berfungsi untuk pendinginan, mengkondensasi uap panas dari turbin uap menjadi air kembali. Maka diperlukan pengendalian kualitas yang lebih optimal dari suatu proses produksi waterbox condenser [2]. Pada salah satu proses produksi waterbox condenser, yaitu proses tube expanding, sering terjadi kerusakan atau kegagalan proses yang diakibatkan oleh deformasi material condenser tube tersebut, sehingga menyebabkan waterbox condenser tersebut mengalami kebocoran pada saat beroperasi. Deformasi yang terjadi adalah deformasi plastis dimana material mengalami perubahan bentuk yang kurang sempurna karena adanya gaya expanding tube yang kurang optimal [3]. Sehingga diperlukan adanya simulasi penelitian dalam memecahkan masalah 33

tersebut. Penelitian dan eksperimen yang dilakukan yaitu menggunakan simulasi program komputer proses tube expanding dengan memakai software DEFORM 3D. Dilakukan beberapa simulasi eksperimen, dan kemudian dari hasil eksperimen tersebut di uji dengan menggunakan metode Taguchi yaitu Design Of Experiment (DOE) untuk menemukan hasil yang optimal dan kualitas yang baik dari proses tube expanding tersebut. METODE PENELITIAN Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam bidang rekayasa software dan broadening, yaitu sotfware DEFORM 3D dan Metode Taguchi DOE. Sedangkan alat pengolahan data untuk mengetahui pengaruh deformasi yang terjadi pada tube setelah proses tube expanding adalah menggunakan simulasi FEM (Finite Elemen Method) dengan menggunakan sotfware DEFORM 3D, yang langkah langkahnya adalah menggambar model tube dan roller expander tool, import gambar ke deform 3D dan proses simulasi dimulai. Setelah diolah dengan simulasi sotfware DEFORM 3D, maka hasil simulasi tersebut dimasukkan ke tabel data orthogonal array L9 Taguchi. Dimana step-stepnya adalah membuat tabel level dan membuat tabel orthogonal array L9. HASIL DAN PEMBAHASAN Data-data kerusakan tube setelah proses tube expanding dapat ditunjukkan pada gambar 1. Kerusakan yang terjadi meliputi keretakan tube dan tube tidak bisa menempel pada tube sheet sehingga menyebabkan kebocoran. Sedangkan proses tube expanding itu adalah proses proses mekanisme perluasan tabung agar diameter tabung atau tube sesuai dengan batas penempatannya yaitu tube sheetnya seperti pada gambar 2. Data-data yang diambil adalah jenis material yang digunakan pada produksi waterbox condenser I yaitu Stainless Steel ASTM B 268 grade 2, pada produksi waterbox condenser II yaitu Titanium ASTM B 338 grade 2, dan pada produksi waterbox condenser III yaitu stainless steel ASTM A 249 TP 317LN. Gambar 1. Data kerusakan tube Gambar 2. Proses tube expanding [4]. Data yang kedua adalah temperatur tool expander yang digunakan pada saat proses tube expanding waterbox condenser I adalah 86 o F, untuk proses tube expanding waterbox condenser II adalah 80.6 o F, dan temperatur untuk proses tube expanding pada waterbox condenser III adalah 89.6 o F. Data-data selanjutnya adalah mencari kecepatan tool expander dalam proses tube expanding [4]. Sedangkan data-data yang didapat adalah dari jumlah putaran atau rpm tool expander. Pada condenser I jumlah putarannya adalah 410 rpm, pada condenser II, jumlah putarannya 240 rpm, dan jumlah putaran pada condenser III adalah 230 rpm. 34

Dan data-data untuk diameter tool expander adalah 24 mm, 24 mm dikonversi satuannya ke dalam satuan Inch (satuan yang digunakan pada software Deform 3 D) adalah 0.94 inch. Sehingga kecepatan putar pada condenser I adalah V = 1.1 inch/second, kecepatan putar tube expanding pada condenser II adalah V = 0.67 inch/second dan kecepatan putar tube expanding pada condenser III adalah V = 0.708 inch /second. Sedangkan data-data yang berkaitan adalah torsi tool expander pada waterbox condenser I sebesar 15.5 N.m, condenser II sebesar 8.0 N.m dan condenser III sebesar 9.3 N.m. Berat dari tool expander adalah 8.5 Kg. Analisis Gaya pada Tool Expander Gambar 3 merupakan gaya-gaya yang bekerja pada tool expander, sehingga dapat dibuat free body diagram (gambar 4) untuk menentukan koefisien gesek yang terjadi. Gaya tool Expander (F) Gaya Normal Pada sumbu y Sumbu x Gaya Berat W W = m.g Gaya Gesek(f) =μ.n Gambar 4. Analisis gaya tool expander pada free body diagram. Tabel 1. Level dan factor Taguchi Gaya Normal (N) Gaya tool expander( F) Gaya Gesek (f) Berat Tool expander (W) Gambar 3. Analisis gaya yang terjadi pada tool expander. Dari gambar 3 dan 4 didapatkan gaya yang bekerja pada waterbox condenser I sebesar 127.04 N dan koefisien gesek (μ) adalah 1,52. Pada waterbox condenser II, diameter tool expander adalah 24 mm dengan jari-jari 12 mm. Sedangkan gaya yang bekerja sebesar 65.57 N dan koefisien gesek (μ) adalah 0.787. Pada waterbox condenser III, diameter tool expander adalah 24 mm dan jari-jarinya adalah 12 mm. Sedangkan gaya yang bekerja sebesar 76.22 N dengan koefisien gesek (μ) sebesar 0.91. Pada Penelitian ini metode Taguchi DOE menggunakan Tabel Orthogonal array L9. Kemudian dibuat tabel Orthonal Array L9 seperti terlihat pada tabel 1. Tabel Level dan faktor dari penelitian simulasi proses tube expanding terlihat pada tabel 2. 35

Tabel 2. Tabel Orthogonal Array L9 Analisis Deform 3D Untuk tingkat deformasi dapat digambarkan pada perubahan warna pada tube seperti ditunjukkan pada gambar 5. program untuk mengetahui seberapa besar nilai optimasi dari sebuah proses tube expanding. Gambar dari hasil simulasi Deform 3D ditunjukkan oleh gambar 6. Gambar 5. Simulasi Deform 3D pada tube,warna biru adalah gambar tube dan hijau muda tool expander. Dari tabel orthogonal array (Tabel 2) dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini untuk melakukan percobaan simulasi sebanyak 9 kali percobaan. Selanjutnya dari hasil defromasi material stress-effective diatas, maka nilai tersebut dimasukkan ke dalam program Minitab. Program software Minitab ini adalah Gambar 6. Hasil simulasi tube expanding dengan menggunakan Deform 3D. Hasil pengolahan data sebagaimana ditunjukkan pada gambar 7 diperoleh dengan menggunakan Program software Minitab 16, dimana data hasil percobaan simulasi yaitu nilai stress-effective dirubah kedalam Signal to Noise ratio dan diambil yang Nominal the better. 36

kebocoran adalah material jenis Baja Stainless Steel ASTM A249 Grade 2. 3. Temperatur yang optimal untuk proses Tube Expanding adalah sebesar 89.6 F atau sebesar 32 C. 4. Dan Kecepatan Tool Expander yang paling optimal untuk proses tube expanding adalah 0.708 inch per second atau 240 putaran per menit. Gambar 7. Grafik deformasi terhadap faktor tube expanding. Gambar 7 menunjukkan bahwa setelah dilakukan percobaan simulasi menggunakan Program Deform 3D Software sebanyak 9 kali percobaan, maka didapatkan hasil simulasi proses tube expanding yang optimal agar tidak terjadi deformasi material pada tube condenser, yaitu dilihat dari grafik nilai yang paling minimal, dimana friction antara tool expander dan tube sebesar 0.787 inch, material yang digunakan adalah Baja Stainless Steel ASTM A 249 Grade 2, temperatur proses tube expanding yang optimal sebesar 89.6 derajat Fahrenheit, dan speed atau kecepatan tool expander yang optimal adalah 0.708 inch per second. DAFTAR PUSTAKA [1] Montgomery, DC., 2005, Design And Analysis Of Experiments, 6 th edition, John Willey and Sons Inc., Singapore. [2] Hitachi, 2011, Fabrication Sequence For Surface Condenser, [3] Shakeri, 2007, Expansion Of Circular Tubes by Rigid tubes as impact energy absorber :experimental and Theoritical investigation, Departement of Mechanical Engineeering of Amirkabir University of Technology, Vol.12, No.5, 493-501 [4] Sugino, Machine Limited, Tube Expander Tool for Heat Exchanger Catalouge. KESIMPULAN Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis pemecahan masalah dengan menggunakan alat software Finite Element Method untuk mengetahui Deformasi yang terjadi yaitu Simulasi Deform 3D dan data diolah dengan menggunakan metode taguchi DOE, maka simulasi ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa untuk proses Deformasi Tube Expanding yang optimal menggunakan friction dari tool expander sebesar 0.787 inch. Perhitungan Friction didasarkan pada gaya-gaya yang bekerja pada tool expander yaitu gaya momen torsi, Gaya Normal, Gaya Berat, dan gaya gesekan atau gaya friction 2. Jenis Material yang paling baik untuk meminimalisasi deformasi material pada proses Tube Expanding agar tidak terjadi 37