BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Perancangan Perangkat Keras
|
|
|
- Hadi Setiabudi
- 8 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Perancangan Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil perancangan meliputi hasil perancangan perangkat keras dan perancangan sistem kendali Hasil Perancangan Perangkat Keras Simulator crane yang dirancangan seperti pada Gambar 4-1 dapat mempresentasikan cara kerja crane yang sebenarnya. Jib pada crane diwakili oleh lintasan simulator troli, troli jib pada crane diwakili oleh simulator troli, sling penggerak troli diwakili oleh belt penggerak troli, kabel sling crane diwakili oleh batang ayun, kemudian motor DC dan kedua incremental rotary encoder dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya. Simulator crane yang dirancangan memiliki kekurangan dan kelebihan. Faktor kekurangan pada simulator crane yaitu bagian simulator troli yang mana kurang presisinya rumah penjepit belt guna menggerakan troli tersebut, dan ukuran pulley yang berada pada ujung lintasan troli terlalu besar melebihi ukuran diameter roda gigi pada poros motor DC. Faktor kelebihan pada simulator troli yaitu bentuk visual yang jauh lebih menarik dan simple, gesekan yang dihasilkan dari gerakan troli dapat berkurang karena menggunakan sliding bushing, sehingga tenaga yang dihasilkan dapat bekerja secara maksimal, dan mekanisme kerja pada alat peraga memaksimalkan performa perancangan sistem dalam mengurangi ayunan berlebih pada batang ayun saat simulator crane beroperasi. Gambar 4-1 Hasil Perancangan Simulator Crane. 55
2 4.1.2 Hasil Perancangan Sistem Kendali Perancangan perangkat lunak meliputi perancangan kendali posisi dan perancangan kendali ayun. Sistem kendali posisi digunakan untuk kendali posisi simulator troli dan juga untuk mencari nilai kontroler PID. Hasil perancangan susunan blok kendali posisi dapat dilihat pada Gambar 4-2. Gambar 4-2 Blok Diagram Sistem Kendali Posisi Simulator Troli. Sistem kendali posisi terdiri dari beberapa blok simulink. Blok tersebut terdiri dari blok step/constant dan blok slider gain sebagai input, blok pembacaan putaran poros motor DC, susunan blok kontroler PID digunakan untuk mengkompensasi error yang terjadi pada rotasi motor DC menggerakan simulator troli. Nilai error yang dihasilkan dari blok substract atau blok pembanding antara nilai dari blok input dan blok pembacaan rotasi motor DC. Sistem kendali posisi dengan sistem kendali ayun memiliki dua feedback/umpan balik yaitu pembacaan enkoder posisi simulator troli dan pembacaan enkoder posisi ayun. Kedua feedback digunakan sebagai referensi simulator troli untuk bergerak. Beberapa blok ditambahkan dalam sistem kendali posisi dengan sistem kendali ayun yaitu blok pembacaan enkoder posisi ayun, blok gain, blok kontrol PID untuk kompensasi nilai error dari enkoder ayun. Gambar 4-3 menunjukan susunan blok sistem kendali posisi dengan sistem kendali ayun. 56
3 Gambar 4-3 Sistem Kendali Posisi Simulator Troli dengan Kendali Posisi Ayun. 4.2 Hasil Pengujian Sistem Pada bagian ini akan dilakukan beberapa pengujian terhadap sistem untuk mengetahui responsnya. Batas simpangan ayunan batang pendulum yang diperbolehkan pada pengujian ini adalah dibawah 5. Beberapa pengujian tersebut antara lain : Pengujian kendali posisi troli tanpa kontroler dan kendali posisi ayun. Pengujian kendali posisi troli tanpa kendali posisi ayun menggunakan kontroler PID metode Ziegler-Nichols 2. Pengujian kendali posisi troli tanpa kendali posisi ayun menggunakan kontroler PID metode trial and error. Pengujian kendali posisi troli dengan kendali posisi ayun menggunakan kontroler PID metode Ziegler-Nichols 2. Pengujian kendali posisi simulator troli dengan kendali posisi ayun menggunakan kontroler PID metode trial and error Pengujian Kendali Posisi Troli Tanpa Kontroler dan Kendali Posisi Ayun Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui respons sistem tanpa kompensasi dari kontroler dan kendali ayun. Respons sistem selanjutnya akan digunakan sebagai pembanding dengan sistem kontrol yang dirancang sehingga 57
4 performa kontroler yang digunakan akan jelas terlihat perbandingannya. Gambar 4-4 merupakan respons sistem kendali posisi tanpa kontroler dan kendali ayun. Gambar 4-4 Respons Sistem Kendali Posisi Tanpa Kontroler dan Kendali Ayun. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan target posisi troli pada posisi 100 mm, terlihat bahwa respons sistem tidak mencapai posisi yang diinginkan. Posisi steady state simulator troli hanya mencapai posisi 1,52 mm. Error steady state (ess) yang terjadi sebesar 98,48 mm. Settling time (ts) dapat ditentukan jika nilai error steady state berada pada nilai ±2% dari target sudut yang ditentukan. Akan tetapi respons sistem yang ditunjukan pada gambar diatas tidak mencapai nilai ±2% dari target posisi yang menyebabkan settling time tidak dapat ditentukan. Pada dasarnya sistem kendali posisi tanpa kontroler pada pengujian diatas memiliki respons yang halus dan tidak memiliki overshoot namun tidak dapat mencapai target posisi. Ayunan/simpangan batang ayun yang terjadi pada pengujian ini mendekati batas simpangan yang diperbolehkan pada perancangan simulator crane yaitu 5. Nilai simpangan batang ayun yang terjadi adalah 0, maka nilai ayunan tersebut masuk pada nilai yang diperbolehkan Pengujian Kendali Posisi Troli Tanpa Kendali Posisi Ayun Menggunakan Metode Ziegler-Nichols 2 Pada pengujian ini sistem kendali posisi diberikan kontroler PID Zieger- Nichols 2 agar respons sistem dapat mencapai target posisi yang diinginkan. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan target posisi simulator troli pada 58
5 posisi 100 mm, dan terlihat bahwa respons sistem mencapai target posisi. Respons sistem yang terjadi memiliki maksimal overshoot (Mp) sebesar 26,38 mm. Overshoot terjadi pada waktu ke-0,05 detik. Error steady state (ess) yang terjadi sebesar -0,28 mm. Error steady state dicapai cukup lama yaitu pada waktu ke-4,12 detik. Nilai settling time (ts) dicapai pada waktu ke-1,42 detik. Ayunan yang terjadi pada pengujian ini masih di atas nilai yang diperbolehkan pada saat simulator troli bergerak. Nilai terbesar dari simpangan/ayunan batang ayun yang terjadi adalah 30,96. Nilai terbesar simpangan/ayunan batang ayun terjadi pada waktu ke-0,33 detik. Nilai simpangan/ayunan batang ayun terjadi karena adanya overshoot pada simulator. Batang ayun secara cepat berbalik arah rotasi ketika kontroler membaca adanya overshoot. Hal ini menyebabkan batang ayun berisolasi. Nilai simpangan/ayunan batang ayun terakhir yang didapat sebesar 10,08, dicapai pada waktu ke-4,78 detik. Respons tersebut masih belum masuk pada nilai yang diperbolehkan. Respons sistem dapat dilihat pada Gambar 4-5. Gambar 4-5 Respons Sistem Posisi Troli Tanpa Kendali Ayun Menggunakan Kontroler PID Metode Ziegler-Nichols Pengujian Kendali Posisi Troli Tanpa Kendali Ayun Menggunakan Metode Trial And Error Pada pengujian ini sistem kendali posisi simulator troli diberikan kontroler PID dengan metode trial and error. Kontroler PID ini dirancang berdasarkan coba-coba untuk mendapatkan respons sistem yang diinginkan. Respons sistem dapat dilihat pada Gambar
6 Gambar 4-6 Respons Sistem Kendali Posisi Troli Tanpa Kendali Ayun Menggunakan Kontroler PID Metode Trial And Error. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan target posisi simulator troli pada posisi 100 mm, dan terlihat bahwa respons sistem mencapai target posisi. Respons yang terjadi tidak memiliki maksimal overshoot (Mp), respons yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kontroler PID metode Ziegler- Nichols 2. Error steady state (ess) yang terjadi sebesar -0,18 mm. Settling time (ts) dicapai pada waktu ke-0,21 detik. Simpangan/ayunan batang ayun yang terjadi pada pengujian ini masih diatas nilai yang diperbolehkan. Nilai terbesar dari ayunan yang terjadi adalah 14,76. Nilai terbesar ayunan batang ayun terjadi pada waktu ke-0,24 detik. Ayunan batang ayun terjadi disebabkan oleh gerakan yang dihasilkan simulator troli secara tiba-tiba. Nilai ayunan batang ayun terakhir yang didapat sebesar 0,54. Respons ayunan sudah masuk pada nilai yang diperbolehkan, waktu pencapaian terjadi pada waktu ke-4,37 detik Pengujian Kendali Posisi Troli dengan Kendali Posisi Ayun Menggunakan Kontroler PID Metode Ziegler-Nichols 2 Pengujian kali ini bertujuan mengurangi simpangan/ayunan batang ayun yang terjadi pada saat simulator troli bergerak. Sistem kendali posisi simulator troli yang dirancang ditambahkan kendali posisi ayun untuk mengurangi ayunan yang terjadi pada batang ayun. Ayunan batang ayun yang terjadi dibaca oleh enkoder posisi ayun yang kemudian digunakan sebagai umpan balik untuk 60
7 menghilangkannya. Pengujian kendali posisi simulator troli dengan kendali posisi ayun menggunakan posisi target posisi yang sama agar perbandingan sistem yang dirancang lebih jelas terlihat. Respons sistem dapat dilihat pada Gambar 4-7. Gambar 4-7 Respons Sistem Kendali Posisi dengan Kendali Ayun Menggunakan PID Metode Ziegler-Nichols 2. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan target posisi simalator troli pada posisi 100 mm. Pada grafik terlihat bahwa respons sistem menunjukan osilasi yang tidak teratur, hal itu disebabkan karena simulator troli harus menyeimbangkan ayunan batang ayun terlebih dahulu saat mencapai target posisi yang ditentukan. Maksimal overshoot (Mp) yang terjadi adalah 99,43 mm, 0,47 detik setelah simulator diberikan input. Hal ini juga dikarenakan respons kontroler PID memiliki overshoot yang sangat besar sehingga kendali posisi digabungkan dengan kendali posisi ayun nilai overshoot juga meningkat. Error steady state (ess) bernilai -19,95 mm. Nilai respons sistem settling time (ts) tidak dapat diidentifikasi. Ayunan batang ayun menunjukan respons yang tidak stabil, sehingga nilai ayunan batang ayun maksimal diambil dari grafik respons pencapaian tertinggi yang bernilai 25,02. Untuk ayunan batang ayun terendah tidak dapat teridentifikasi dikarenakan ketidakstabilan respons ayunan tidak dapat menyeimbangkan ayunan batang ayun sehingga sistem tidak dapat mereduksi ayunan yang terjadi. 61
8 4.2.5 Pengujian Kendali Posisi Troli dengan Kendali Posisi Ayun Menggunakan Kontroler PID Metode Trial And Error Pengujian ini dilakukan sama seperti pengujian pada subsubbab Perbedaan dari pengujian sebelumnya hanya pada kontroler PID yang digunakan. Nilai-nilai dari setiap konstanta kontroler PID dicari berdasarkan coba-coba hingga sistem menunjukan respons yang diinginkan. Respons sistem dapat dilihat pada Gambar 4-8. Gambar 4-8 Respons Sistem Kendali Posisi Troli dengan Kendali Posisi Ayun Menggunakan Kontroler PID Metode Trial And Error. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan target posisi simulator crane pada posisi 100 mm, Dari grafik yang muncul terlihat bahwa respons sistem dapat mencapai target posisi yang ditentukan. Maksimal overshoot (Mp) yang terjadi adalah 0,87 mm dan terjadi pada waktu ke-0,38 detik. Settling time (ts) dengan menggunakan kontroler PID metode trial and error tercapai lebih cepat dibandingkan dengan kontroler PID metode Ziegler-Nichols 2. Settling time pada pengujian ini dicapai pada waktu ke-0,14 detik. Error steady state (ess) didapat sebesar 0,50 mm. Simpangan/ayunan batang ayun yang terjadi pada pengujian ini masih diatas nilai yang diperbolehkan pada saat simulator troli bergerak sama seperti pengujian sebelumnya. Nilai terbesar dari ayunan yang terjadi adalah 23,04. Nilai terbesar simpangan terjadi pada waktu ke-0,13 detik. Ayunan batang ayun yang besar terjadi disebabkan akibat gerakan simulator itu sendiri yang begitu 62
9 cepat. Nilai ayunan batang ayun yang mendekati batas nilai yang diperbolehkan sebesar 3,96 terjadi pada waktu ke-3,77 detik. 4.3 Perbandingan Hasil Pengujian Seluruh Sistem Kendali Pada bagian ini setiap sistem kendali akan dibandingkan untuk melihat performa yang paling optimum. Perbandingan hasil pengujian sistem kendali posisi troli tanpa kendali posisi ayun dan kendali posisi troli dengan kendali posisi ayun menggunakan metode Ziegler-Nichols 2 dapat dilihat pada Tabel 4-1. Tabel 4-1 Perbandingan Hasil Pengujian Sistem Kendali Posisi Menggunakan Kontroler PID Metode Ziegler-Nichols 2 Sistem Kendali Target Posisi Posisi Steady State Maksimal Overshoot Settling time (detik) Error steady state Ayunan maksimum ( ) Tanpa kendali posisi dan ayun Tanpa Kendali Ayun Dengan Kendali Ayun 100 1, , ,28 26,38 1,42 0,28 30, ,05 99, ,95 25,02 Perbandingan hasil pengujian sistem kendali posisi tanpa kendali ayun dan kendali posisi dengan kendali ayun menggunakan metode trial and error dapat dilihat pada Tabel 4-2. Tabel 4-2 Perbandingan Hasil Pengujian Sistem Kendali Posisi Menggunakan Kontroler PID Metode Trial And Error. Sistem Kendali Target Posisi Posisi Steady State Maksimal Overshoot Settling time (detik) Error steady state Ayunan maksimum ( ) Tanpa kendali posisi dan ayun Tanpa Kendali Ayun Dengan Kendali Ayun 100 1, , ,82-0,21-0,18 14, ,5 0,87 0,14 0,5 23,04 63
10 4.4 Analisis dan Pembahasan Analisis Sistem Pada sistem kendali posisi ini simulator troli yang terhubung ke poros motor DC adalah obyek kendali. Pembacaan posisi motor DC yaitu dengan menggunakan enkoder motor DC bawaan yang mempunyai 448 ppr. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino mega 2560 R3 sebagai alat akuisisi data untuk ditampilkan didalam Matlab. Input dimasukan melalui Matlab oleh user yang kemudian diteruskan ke dalam Arduino untuk menggerakan motor DC. Hasil gerakan dari motor DC kemudian dibaca oleh enkoder motor DC dan dikirimkan kembali ke Matlab sebagai umpan balik. Selisih antara input dengan umpan balik disebut error. Nilai error akan terus berubah seiring jalan motor DC. Error digunakan kembali oleh kontroler PID sebagai input/masukan agar motor DC dapat bergerak sesuai dengan nilai input yang diberikan. Kemudian sistem kendali ayun pada dasarnya merupakan sistem kendali posisi yang pengendalian motor DC-nya memperhitungkan ayunan batang ayun yang terjadi. Sistem kendali ayun dirancang bertujuan untuk mengurangi ayunan batang ayun hingga dibawah 5. Pembacaan ayunan batang ayun menggunakan incremental rotary encoder 500 ppr. Ayunan batang ayun yang mengeluarkan nilai keluaran pulsa diubah menjadi derajat. Hasil konversi ini kemudian menjadi kompensasi untuk motor DC bergerak. Pada saat input diberikan melalui Matlab oleh user, kompensasi dari error tidak langsung diteruskan ke motor DC akan tetapi digabungkan terlebih dahulu dengan kompensasi dari konversi ayunan batang ayun. Sistem kendali ayun memiliki umpan balik, umpan balik dari enkoder motor DC dan umpan balik dari pembacaan ayunan batang ayun. Error dari pembacaan kedua enkoder tersebut masing-masing digunakan kembali oleh kontroler PID sebagai input agar ayunan pada batang ayun dapat berkurang dan motor DC dapat bergerak sesuai input Analisis Kerja Sistem Kendali Kontroler PID yang dirancang untuk sistem kendali posisi troli tanpa kendali posisi ayun yaitu dengan metode Ziegler-Nichols 2 dan metode trial and 64
11 error. Pada sistem kendali posisi troli tanpa kendali posisi ayun menggunakan metode Ziegler-Nichols 2 dapat dianalisis bahwa respons sistem dapat mencapai target posisi yang telah ditentukan. Respons sistem memiliki maksimal overshoot (Mp) sebesar 26,38 mm. Overshoot yang muncul terjadi pada waktu ke-0,05 detik. Error steady state (ess) yang terjadi cukup kecil yaitu hanya sebesar 0,28 mm. Error steady state dicapai cukup lama yaitu pada waktu ke-4,12 detik. Settling time (ts) sistem dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols 2 dicapai pada waktu ke-1,42 detik. Ayunan batang ayun yang terjadi pada sistem kendali menggunakan metode Ziegler-Nichols 2 masih cukup besar, jauh diatas ayunan batang ayun yang diperbolehkan. Ayunan batang ayun terbesar adalah 30,96 dan terus berisolasi meredam hingga pengujian berhenti, Nilai ayunan batang ayun terbesar terjadi pada waktu ke-0,33 detik setelah batang ayun bergerak. Besar nilai ayunan batang ayun terakhir tercatat 10,08, masih jauh dari nilai ayunan yang diperbolehkan yaitu 5. Nilai ayunan batang ayun terakhir terjadi pada waktu ke-4,78 detik setelah batang ayun bergerak. Pada perancangan kontroler PID metode trial and error untuk sistem kendali posisi troli tanpa sistem kendali posisi ayun respons sistem dapat mencapai target posisi. Respons sistem ini tidak memiliki overshoot setelah sistem diberikan input. Respons overshoot pada metode trial and error lebih baik dibandingkan dengan overshoot yang muncul pada sistem kendali posisi troli tanpa kendali posisi ayun menggunakan metode Ziegler-Nichols 2, karena respons sistem menggunakan metode trial and error tidak terdapat overshoot. Settling time sistem dicapai dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols 2. Waktu yang diperlukan sistem dalam mencapai settlling time adalah 0,21 detik. Error steady state sistem bernilai -0,18 mm, sedikit lebih kecil dibandingkan dengan sistem yang menggunakan metode Ziegler-Nichols 2. Ayunan batang ayun yang terjadi pada sistem dengan menggunakan metode trial and error masih jauh dari target yang telah ditentukan. Perangkat lunak Matlab mencatat ayunan terbesar yang terjadi bernilai 14,76. Ayunan batang ayun terbesar terjadi pada waktu ke-0,24 detik setelah batang ayun bergerak. Besar nilai ayunan batang ayun terakhir yang masuk pada batas ayunan 5 yang diperbolehkan sebelum pengujian berakhir 65
12 tercatat bernilai 4,5. Ayunan batang ayun terakhir tersebut terjadi pada waktu ke-3,2 detik. Secara umum perancangan kontroler PID untuk sistem kendali posisi troli tanpa kendali posisi ayun dari kedua metode yang digunakan menghasilkan respons sistem yang baik. Kedua metode memiliki error steady state yang kecil dan overshoot yang tidak terlalu besar. Settling time yang dicapai dengan menggunakan kedua metode tersebut, untuk metode trial and error settling time dicapai cukup cepat, sedangkan dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols 2 settling time dicapai cukup lama, akan tetapi masih masuk kedalam batas waktu yang diperbolehkan yaitu 75% atau 3,75 detik. Ayunan batang ayun yang terjadi masih cukup besar, jauh di atas nilai yang diperbolehkan yaitu 5 untuk yang menggunakan metode Ziegler-Nichols 2. Ayunan batang ayun terjadi karena adanya overshoot pada sistem dan gerakan troli itu sendiri. Ketika kontroler mengetahui adanya overshoot maka batang ayun secara tiba-tiba merubah arah rotasi sehingga menyebabkan batang ayun bergerak. Secara keseluruhan kendali posisi troli tanpa kendali posisi ayun dengan metode trial and error memiliki respons yang lebih baik jika dibandingkan dengan sistem kendali posisi troli tanpa kendali posisi ayun dengan metode Ziegler-Nichols 2. Kendali ayun dirancang untuk mengurangi ayunan batang ayun yang terjadi saat simulator beroperasi. Sistem kendali posisi troli digabungkan dengan sistem kendali posisi ayun menggunakan kontroler PID yang bertujuan untuk mengurangi ayunan hingga 5. Pada perancangan sistem kendali posisi troli dengan sistem kendali posisi ayun menggunakan metode Ziegler-Nichols 2 memiliki respons sistem yang tidak stabil sehingga sistem tidak dapat mencapai target posisi yang telah ditentukan. Pada sistem kendali posisi troli dengan kendali posisi ayun menggunakan metode Ziegler-Nichols 2 memiliki nilai overshoot yang cukup besar. Nilai maksimal overshoot yang terjadi adalah 99,43 mm. overshoot terjadi pada waktu ke-0,47 detik setelah simulator diberikan input. Overshoot yang terjadi dikarenakan troli harus menyeimbangkan batang ayun terlebih dahulu sebelum merubah arah rotasi menuju target posisi. Nilai 66
13 overshoot yang besar juga disebabkan oleh metode Ziegler-Nichols 2 tanpa sistem kendali ayun yang pada dasarnya memiliki maksimal overshoot yang besar sehingga respons sistem tidak dapat mencapai target posisi dengan akurat. Ini jelas terlihat dari respons sistem yang tidak stabil ditunjukan pada Gambar 4-7 diatas. Error steady state yang cukup jauh dari nilai nol bernilai 19,95 mm. Settling time tidak dapat ditentukan karena tidak mendekati batas ±2% error steady state yang diperbolehkan. Waktu mencapai settling time tidak dapat tentukan dikarenakan kecepatan motor DC berputar dipengaruhi oleh ayunan batang ayun yang terjadi saat simulator bergerak. Ayunan batang ayun yang terjadi pada sistem kendali posisi simulator troli dengan sistem kendali posisi ayun menggunakan metode Ziegler-Nichols 2 tidak berhasil mereduksi hingga batas 5 ayunan yang diperbolehkan dan memiliki ayunan maksimal sebesar 25,02. Kendali posisi troli dengan kendali posisi ayun menggunakan metode trial and error memiliki respons yang dapat mencapai target posisi yang ditentukan. Ini terlihat dari nilai error steady state yang masuk pada rentang nilai ±2% target posisi. Besar error steady state yang terjadi yaitu 0,50 mm. lebih kecil dibandingkan dengan sistem yang menggunakan metode Ziegler-Nichols 2. Respons sistem juga memiliki maksimal overshoot sebesar 0,87mm. Nilai overshoot terjadi pada waktu ke-0,38 detik setelah simulator diberikan input. Settling time dicapai sistem pada waktu ke-0,14 detik. Besar ayunan batang ayun yang terjadi pada saat simulator beroperasi bernilai 23,04. Ayunan batang ayun terbesar terjadi pada waktu ke-0,13 detik. Besar nilai ayunan batang ayun terakhir yang masuk pada batas ayunan 5 yang diperbolehkan sebelum pengujian berakhir tercatat bernilai 3,96. Kendali posisi simulator troli dengan kendali posisi ayun menggunakan metode trial and error berhasil mereduksi ayunan yang terjadi dibawah 5 sesuai dengan batas ayunan yang diperbolehkan. Perancangan kontroler PID untuk kendali posisi troli dengan kendali posisi ayun menghasilkan respons yang memuaskan. Ini dapat dilihat dari ayunan yang berhasil direduksi hingga dibawah nilai ayunan yang diperbolehkan yaitu 5. Dari kedua kontroler yang digunakan, metode trial and error memiliki overshoot yang paling kecil. Settling time tercepat dan ayunan terkecil dicapai 67
14 oleh sistem dengan kontroler PID metode trial and error walaupun waktu ayunan yang mendekati nilai yang diperbolehkan terjadi pada waktu ke-3,74 detik. Dapat dilihat pada tabel 4-3 dibawah ini kriteria respons sistem yang diinginkan dengan hasil pencapaian berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dari masing-masing metode kontroler PID. Tabel 4-3 Kriteria respons sistem yang diinginkan dengan hasil pencapaian respons sistem Kriteria Respons Sistem Kriteria respons Sistem yang diinginkan berdasarkan pengujian. Target Posisi t s (detik) t s (settling time) < 3,75 detik 100 1,42 M p E ss M p (maksimal overshoot) < 5% atau < 5mm ,38 Posisi steady state E ss (error steady state) 100 0,28 mendekati target posisi t s (settling time) < 3,75 detik M p (maksimal overshoot) < 5% atau < 5mm ,43 Posisi steady state E ss (error steady state) ,95 mendekati target posisi t s (settling time) < 3,75 detik 100 0,21 M p (maksimal overshoot) < 5% atau < 5mm Posisi steady state E ss (error steady state) 100-0,18 mendekati target posisi t s (settling time) < 3,75 detik 100 0,14 Metode Ziegler-Nichols 2 Tanpa Kendali Ayun M p (maksimal overshoot) < 5% atau < 5mm 100 0,87 Posisi steady state E ss (error steady state) 100 0,5 mendekati target posisi Ayunan Maksimum ( ) Ayunan Tereduksi ( ) Ayunan Batang Ayun mereduksi hingga < ,96 10,08 Metode Ziegler-Nichols 2 Dengan Kendali Ayun Kriteria respons Ayunan Ayunan Respons Sistem Sistem yang Target t s M p E ss Maksimum Tereduksi diinginkan Posisi (detik) ( ) ( ) Ayunan Batang Ayun mereduksi hingga < ,02 - Metode Trial and Error Tanpa Kendali Ayun Kriteria respons Ayunan Ayunan Kriteria Respons Sistem Sistem yang Target t s M p E ss Maksimum Tereduksi diinginkan Posisi (detik) ( ) ( ) Ayunan Batang Ayun mereduksi hingga < ,76 4,5 Metode Trial and Error Dengan Kendali Ayun Kriteria respons Ayunan Ayunan Kriteria Respons Sistem Sistem yang Target t s M p E ss Maksimum Tereduksi diinginkan Posisi (detik) ( ) ( ) Ayunan Batang Ayun mereduksi hingga < ,04 3,96. 68
Kendali Perancangan Kontroler PID dengan Metode Root Locus Mencari PD Kontroler Mencari PI dan PID kontroler...
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING... i LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI... ii HALAMAN PERSEMBAHAN... iii HALAMAN MOTTO... iv KATA PENGANTAR... v ABSTRAK... vii DAFTAR ISI... ix DAFTAR TABEL...
DESAIN KONTROL PID UNTUK MENGATUR KECEPATAN MOTOR DC PADA ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (ECVT)
DESAIN KONTROL PID UNTUK MENGATUR KECEPATAN MOTOR DC PADA ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (ECVT) Oleh : Raga Sapdhie Wiyanto Nrp 2108 100 526 Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Bambang Sampurno,
PERANCANGAN SISTEM KENDALI SLIDING-PID UNTUK PENDULUM GANDA PADA KERETA BERGERAK
PERANCANGAN SISTEM KENDALI SLIDING-PID UNTUK PENDULUM GANDA PADA KERETA BERGERAK Oleh : AHMAD ADHIM 2107100703 Dosen Pembimbing : Hendro Nurhadi, Dipl.-Ing., Ph.D. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Kebanyakan
BAB III PERANCANGAN ALAT
BAB III PERANCANGAN ALAT Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran alat, perancangan dan realisasi dari perangkat keras, serta perangkat lunak dari alat peraga sistem kendali pendulum terbalik. 3.1.
BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM
BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM Pada bab ini menjelaskan tentang perancangan dan pembuatan sistem kontrol, baik secara software maupun hardware yang digunakan untuk mendukung keseluruhan sistem
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA Pengujian dan analisa sistem merupakan tahap akhir dari realisasi pengendali PID pada pendulum terbalik menggunakan mikrokontroller ATmega8 agar dapat dilinearkan disekitar
4. BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS. pengujian simulasi open loop juga digunakan untuk mengamati respon motor DC
4. BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS 4.1 Pengujian Open Loop Motor DC Pengujian simulasi open loop berfungsi untuk mengamati model motor DC apakah memiliki dinamik sama dengan motor DC yang sesungguhnya. Selain
Sistem Pengaturan Kecepatan Motor DC pada Alat Ektraktor Madu Menggunakan Kontroler PID
1 Sistem Pengaturan Kecepatan Motor DC pada Alat Ektraktor Madu Menggunakan Kontroler PID Rievqi Alghoffary, Pembimbing 1: Purwanto, Pembimbing 2: Bambang siswoyo. Abstrak Pengontrolan kecepatan pada alat
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengujian dan analisis alat peraga sistem kendali pendulum terbalik yang meliputi pengujian dimensi mekanik, pengujian dimensi dan massa
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisa perancangan kontrol level deaerator yang telah dimodelkan dalam LabVIEW sebagaimana telah dibahas pada bab III. Dengan
SISTEM PENGATURAN POSISI SUDUT PUTAR MOTOR DC PADA MODEL ROTARY PARKING MENGGUNAKAN KONTROLER PID BERBASIS ARDUINO MEGA 2560
1 SISTEM PENGATURAN POSISI SUDUT PUTAR MOTOR DC PADA MODEL ROTARY PARKING MENGGUNAKAN KONTROLER PID BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 Adityan Ilmawan Putra, Pembimbing 1: Purwanto, Pembimbing 2: Bambang Siswojo.
BAB 4 SIMULASI MODEL MATEMATIS CSTR BIODIESEL
BAB 4 SIMULASI MODEL MATEMATIS CSTR BIODIESEL Pada Bab ini akan dilakukan simulasi model matematis yang didapat di dari Bab sebelumnya. Simulasi akan dilakukan pada model CSTR yang lengkap dan model CSTR
M.FADHILLAH RIFKI ( ) Pembimbing: Dr.Ir. Bambang Sampurno, MT
IMPLEMENTASI KONTROL PD UNTUK MENGATUR KECEPATAN MOTOR DC PADA ECVT (ELECTRIKAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) M.FADHILLAH RIFKI (2108.100.512) Pembimbing: Dr.Ir. Bambang Sampurno, MT Latar Belakang
Sistem Pengaturan Kecepatan Motor DC Pada Alat Penyiram Tanaman Menggunakan Kontoler PID
Sistem Pengaturan Kecepatan Motor DC Pada Alat Penyiram Tanaman Menggunakan Kontoler PID 1 Ahmad Akhyar, Pembimbing 1: Purwanto, Pembimbing 2: Erni Yudaningtyas. Abstrak Alat penyiram tanaman yang sekarang
IV. PERANCANGAN SISTEM
SISTEM PENGATURAN KECEPATAN PUTARAN MOTOR PADA MESIN PEMUTAR GERABAH MENGGUNAKAN KONTROLER PROPORSIONAL INTEGRAL DEFERENSIAL (PID) BERBASIS MIKROKONTROLER Oleh: Pribadhi Hidayat Sastro. NIM 8163373 Jurusan
(Dimasyqi Zulkha, Ir. Ya umar MT., Ir Purwadi Agus Darwito, MSC)
(Dimasyqi Zulkha, Ir. Ya umar MT., Ir Purwadi Agus Darwito, MSC) Latar Belakang Tujuan Tugas Akhir merancang sistem pengendalian kecepatan pada mobil listrik 2 1 Mulai No Uji sistem Studi literatur Marancang
IMPLEMENTASI MODEL REFERENCE ADAPTIVE SYSTEMS (MRAS) UNTUK KESTABILAN PADA ROTARY INVERTED PENDULUM
IMPLEMENTASI MODEL REFERENCE ADAPTIVE SYSTEMS (MRAS) UNTUK KESTABILAN PADA ROTARY INVERTED PENDULUM Aretasiwi Anyakrawati, Pembimbing : Goegoes D.N, Pembimbing 2: Purwanto. Abstrak- Pendulum terbalik mempunyai
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka Beberapa penelitian tentang pengendalian motor DC sebelumnya telah banyak dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Pada penelitian (Putra,
Sistem Pengaturan Kecepatan Motor DC pada Alat Pengaduk Adonan Dodol Menggunakan Kontroler PID
Sistem Pengaturan Kecepatan Motor DC pada Alat Pengaduk Adonan Dodol Menggunakan Kontroler PID Arga Rifky Nugraha, Pembimbing 1: Rahmadwati, Pembimbing 2: Retnowati. 1 Abstrak Pengontrolan kecepatan pada
BAB I PENDAHULUAN. menggerakan belt conveyor, pengangkat beban, ataupun sebagai mesin
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Motor DC atau motor arus searah yaitu motor yang sering digunakan di dunia industri, biasanya motor DC ini digunakan sebagai penggerak seperti untuk menggerakan
SIMULATOR RESPON SISTEM UNTUK MENENTUKAN KONSTANTA KONTROLER PID PADA MEKANISME PENGENDALIAN TEKANAN
SIMULATOR RESPON SISTEM UNTUK MENENTUKAN KONSTANTA KONTROLER PID PADA MEKANISME PENGENDALIAN TEKANAN Dwiana Hendrawati Prodi Teknik Konversi Energi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof.
Dosen Pembimbing : Hendro Nurhadi, Dipl. Ing. Ph.D. Oleh : Bagus AR
Dosen Pembimbing : Hendro Nurhadi, Dipl. Ing. Ph.D. Oleh : Bagus AR 2105100166 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Control system : keluaran (output) dari sistem sesuai dengan referensi yang diinginkan Non linear
UJI PERFORMANSI PADA SISTEM KONTROL LEVEL AIR DENGAN VARIASI BEBAN MENGGUNAKAN KONTROLER PID
UJI PERFORMANSI PADA SISTEM KONTROL LEVEL AIR DENGAN VARIASI BEBAN MENGGUNAKAN KONTROLER PID Joko Prasetyo, Purwanto, Rahmadwati. Abstrak Pompa air di dunia industri sudah umum digunakan sebagai aktuator
DISAIN KOMPENSATOR UNTUK PLANT MOTOR DC ORDE SATU
DISAIN KOMPENSATOR UNTUK PLANT MOTOR DC ORDE SATU TUGAS PAPER ANALISA DISAIN SISTEM PENGATURAN Oleh: FAHMIZAL(2209 05 00) Teknik Sistem Pengaturan, Teknik Elektro ITS Surabaya Identifikasi plant Identifikasi
DAFTAR ISI. Lembar Persetujun Lembar Pernyataan Orsinilitas Abstrak Abstract Kata Pengantar Daftar Isi
DAFTAR ISI Lembar Persetujun ii Lembar Pernyataan Orsinilitas iii Abstrak iv Abstract v Kata Pengantar vi Daftar Isi vii Daftar Gambar ix Daftar Tabel xii Daftar Simbol xiii Bab I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar
SISTEM PENGENDALIAN SUHU PADA TUNGKU BAKAR MENGGUNAKAN KONTROLER PID
SISTEM PENGENDALIAN SUHU PADA TUNGKU BAKAR MENGGUNAKAN KONTROLER PID Raditya Wiradhana, Pembimbing 1: M. Aziz Muslim, Pembimbing 2: Purwanto. 1 Abstrak Pada saat ini masih banyak tungku bakar berbahan
Identifikasi Self Tuning PID Kontroler Metode Backward Rectangular Pada Motor DC
Identifikasi Self Tuning PID Kontroler Metode Backward Rectangular Pada Motor DC Andhyka Vireza, M. Aziz Muslim, Goegoes Dwi N. 1 Abstrak Kontroler PID akan berjalan dengan baik jika mendapatkan tuning
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI. III, aspek keseluruhan dimulai dari Bab I hingga Bab III, maka dapat ditarik
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI Pada bab ini akan dibahs mengenai pengujian control reheat desuperheater yang telah dimodelkan pada matlab sebagaimana yang telah dibahas pada bab III, aspek
BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM. Gambar 3. 1 Diagram Blok Sistem Kecepatan Motor DC
BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM Bab ini menjelaskan tentang perancangan dan pembuatan sistem kontrol, baik secara software dan hardware yang akan digunakan untuk mendukung keseluruhan sistem yang
Herry gunawan wibisono Pembimbing : Ir. Syamsul Arifin, MT
PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN DAYA REAKTOR NUKLIR MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY DI PUSAT TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN DAN RADIOMETRI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (PTNBR BATAN) BANDUNG Herry gunawan wibisono 2406
BAB I PENDAHULUAN. manfaat, baik itu pada bumi dan pada manusia secara tidak langsung [2].
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Matahari adalah salah satu fenomena alam yang memiliki manfaat bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Intensitas radiasi matahari merupakan salah satu fenomena fisis
Perancangan Sistem Kontrol Posisi Miniatur Plant Crane dengan Kontrol PID Menggunakan PLC
88 ISSN 1979-2867 (print) Electrical Engineering Journal Vol. 5 (215) No. 2, pp. 88-17 Perancangan Sistem Kontrol Posisi Miniatur Plant Crane dengan Kontrol PID Menggunakan PLC E. Merry Sartika dan Hardi
SISTEM PENGATURAN MOTOR DC MENGGUNAKAN PROPOTIONAL IINTEGRAL DEREVATIVE (PID) KONTROLER
SISTEM PENGATURAN MOTOR DC MENGGUNAKAN PROPOTIONAL IINTEGRAL DEREVATIVE (PID) KONTROLER Nursalim Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Jl. Adisucipto-Penfui Kupang,
BAB III PERANCANGAN ALAT
BAB III PERANCANGAN ALAT Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan dan realisasi dari perangkat keras, serta perangkat lunak dari trainer kendali kecepatan motor DC menggunakan kendali PID dan
IMPLEMENTASI SENSOR KAPASITIF DALAM SISTEM KONTROL KADAR ETANOL
TE 091399 IMPLEMENTASI SENSOR KAPASITIF DALAM SISTEM KONTROL KADAR ETANOL Peter Chondro 2210100136 Dosen Pembimbing: Dr. M. Rivai, ST., MT. Suwito, ST., MT. Bidang Studi Elektronika Jurusan Teknik Elektro
Kontrol PID Pada Miniatur Plant Crane
Konferensi Nasional Sistem & Informatika 2015 STMIK STIKOM Bali, 9 10 Oktober 2015 Kontrol PID Pada Miniatur Plant Crane E. Merry Sartika 1), Hardi Sumali 2) Jurusan Teknik Elektro Universitas Kristen
PERANCANGAN SISTEM KESEIMBANGAN BALL AND BEAM DENGAN MENGGUNAKAN PENGENDALI PID BERBASIS ARDUINO UNO. Else Orlanda Merti Wijaya.
PERANCANGAN SISTEM KESEIMBANGAN BALL AND BEAM DENGAN MENGGUNAKAN PENGENDALI PID BERBASIS ARDUINO UNO Else Orlanda Merti Wijaya S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya e-mail : [email protected]
MAKALAH. Sistem Kendali. Implementasi Sistim Navigasi Wall Following. Mengguakan Kontrol PID. Dengan Metode Tuning Pada Robot Beroda
MAKALAH Sistem Kendali Implementasi Sistim Navigasi Wall Following Mengguakan Kontrol PID Dengan Metode Tuning Pada Robot Beroda oleh : ALFON PRIMA 1101024005 PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK
Gambar 1. Screw conveyor dan Belt conveyor
APLIKASI KONTROL PID UNTUK PENGATURAN PUTARAN MOTOR DC PADA ALAT PENGEPRES ADONAN ROTI (SCREW CONVEYOR) Oleh: Vincentius Nyorendra Febrianto NIM. 0810630101 Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas
Yogyakarta 55281, Indonesia. Yogyakarta 55281, Indonesia. Yogyakarta 55281, Indonesia
Perancangan Sistem Kendali NCTF Berbasis Arduino Mega untuk Sistem Putar Eksentris Satu Massa Horisontal Perwita Kurniawan 1, a *, Purtojo 2,b, Herianto 3,c dan Gesang Nugroho 4,d 1 Program Studi S2 Ilmu
ANALISA SISTEM KENDALI FUZZY PADA CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT) DENGAN DUA PENGGERAK PUSH BELT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA CVT
ANALISA SISTEM KENDALI FUZZY PADA CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT) DENGAN DUA PENGGERAK PUSH BELT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA CVT Oleh : Agung Prasetya Adhayatmaka NRP 2108100521 Dosen Pembimbing
RESPON SISTEM DITINJAU DARI PARAMETER KONTROLER PID PADA KONTROL POSISI MOTOR DC
RESPON SISTEM DITINJAU DARI PARAMETER KONTROLER PID PADA KONTROL POSISI MOTOR DC Dwiana Hendrawati Prodi Teknik Konversi Energi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. H. Sudarto, SH.,
BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1. Letak CoM dan poros putar robot pada sumbu kartesian.
BAB II DASAR TEORI Pada bab ini akan dibahas beberapa teori pendukung yang digunakan sebagai acuan dalam merealisasikan sistem yang dirancang. Teori-teori yang digunakan dalam realisasi skripsi ini antara
Perancangan Alat Fermentasi Kakao Otomatis Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno
1 Perancangan Alat Fermentasi Kakao Otomatis Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Anggara Truna Negara, Pembimbing 1: Retnowati, Pembimbing 2: Rahmadwati. Abstrak Perancangan alat fermentasi kakao otomatis
ANTISWING WIRELESS OVERHEAD CRANE MENGGUNAKAN METODE KOMBINASI FUZZY LOGIC DAN PD SYSTEM
ANTISWING WIRELESS OVERHEAD CRANE MENGGUNAKAN METODE KOMBINASI FUZZY LOGIC DAN PD SYSTEM SISTEM KENDALI POSISI DAN SUDUT SWING PADA OVERHEAD CRANE Luluk Anjar Rahmawati 1), Ekki Kurniawan 2), Agung Surya
PENERAPAN ALGORITMA KENDALI PROPORTIONAL INTEGRAL DERIVATIVE PADA SISTEM REAL TIME UNTUK MEMPELAJARI TANGGAPAN TRANSIEN
PENERAPAN ALGORITMA KENDALI PROPORTIONAL INTEGRAL DERIVATIVE PADA SISTEM REAL TIME UNTUK MEMPELAJARI TANGGAPAN TRANSIEN Isnan Nur Rifai 1, Panji Saka Gilab Asa 2 Diploma Elektronika Dan Instrumentasi Sekolah
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
V. HASIL DAN PEMBAHASAN Semua mekanisme yang telah berhasil dirancang kemudian dirangkai menjadi satu dengan sistem kontrol. Sistem kontrol yang digunakan berupa sistem kontrol loop tertutup yang menjadikan
Kesalahan Tunak (Steady state error) Dasar Sistem Kontrol, Kuliah 6
Kesalahan Tunak (Steady state error) Review Perancangan dan analisis sistem kontrol 1. Respons transien : orde 1 : konstanta waktu, rise time, setting time etc; orde 2: peak time, % overshoot etc 2. Stabilitas
Bab IV Pengujian dan Analisis
Bab IV Pengujian dan Analisis Setelah proses perancangan, dilakukan pengujian dan analisis untuk mengukur tingkat keberhasilan perancangan yang telah dilakukan. Pengujian dilakukan permodul, setelah modul-modul
BAB IV ANALISIS KINERJA PENGENDALI
BAB IV ANALISIS KINERJA PENGENDALI Pada tahap ini akan diperlihatkan kinerja kinerja PML menggunakan simulasi[1] dan realisasi pada plant sesungguhnya yaitu manipulator. Pada tahap simulasi akan diperlihatkan
HASIL DAN PEMBAHASAN. Rancangan Prototipe Mesin Pemupuk
HASIL DAN PEMBAHASAN Rancangan Prototipe Mesin Pemupuk Prototipe yang dibuat merupakan pengembangan dari prototipe pada penelitian sebelumnya (Azis 211) sebanyak satu unit. Untuk penelitian ini prototipe
Simulasi Control System Design dengan Scilab dan Scicos
Simulasi Control System Design dengan Scilab dan Scicos 1. TUJUAN PERCOBAAN Praktikan dapat menguasai pemodelan sistem, analisa sistem dan desain kontrol sistem dengan software simulasi Scilab dan Scicos.
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. (secara hardware).hasil implementasi akan dievaluasi untuk mengetahui apakah
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI Pelaksanaan dari perancangan telah dibuat dan dijelaskan pada Bab 3, kemudian perancangan tersebut diimplementasi ke dalam bentuk yang nyata (secara hardware).hasil implementasi
Rancang Bangun Sistem Pengendalian Level pada Knock Out Gas Drum Menggunakan Pengendali PID di Plant LNG
Rancang Bangun Sistem Pengendalian Level pada Knock Out Gas Drum Menggunakan Pengendali PID di Plant LNG Paisal Tajun Aripin 1, Erna Kusuma Wati 1, V. Vekky R. Repi 1, Hari Hadi Santoso 1,2 1 Program Studi
BAB 2 LANDASAN TEORI
BAB 2 LANDASAN TEORI 1.1 Metode Pengasapan Cold Smoking Ikan asap merupakan salah satu makanan khas dari Indonesia. Terdapat dua jenis pengasapan yang dapat dilakukan pada bahan makanan yaitu hot smoking
SISTEM KONTROL KECEPATAN MOTOR DC D-6759 BERBASIS ARDUINO MEGA 2560
1 SISTEM KONTROL KECEPATAN MOTOR DC D-6759 BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 Muhamad Faishol Arif, Pembimbing 1: Erni Yudaningtyas, Pembimbing 2: Rahmadwati. Abstrak Hampir seluruh industri didunia saat ini memanfaatkan
Oleh : Dia Putranto Harmay Dosen Pembimbing : Ir. Witantyo, M.Eng. Sc
Oleh : Dia Putranto Harmay 2105.100.145 Dosen Pembimbing : Ir. Witantyo, M.Eng. Sc Latar Belakang Usman Awan dkk, 2001 Merancang dan membuat dynamometer jenis prony brake dengan menggunakan strain gauge
DESAIN KONTROLER FUZZY UNTUK SISTEM GANTRY CRANE
DESAIN KONTROLER FUZZY UNTUK SISTEM GANTRY CRANE Rosita Melindawati (2211106002) Pembimbing : Dr. Trihastuti Agustinah, ST., MT. Bidang Studi Teknik Sistem Pengaturan JURUSAN TEKNIK ELEKTRO Fakultas Teknologi
RANCANG BANGUN PENGONTROLAN ANTI SWING PADA PROTOTIPE GANTRY CRANE DENGAN METODE FUZZY LOGIC
RANCANG BANGUN PENGONTROLAN ANTI SWING PADA PROTOTIPE GANTRY CRANE DENGAN METODE FUZZY LOGIC Aef Agus Sapari 1), Ismail Rokhim, ST. MT. 2), Pipit Anggraeni, ST. MT. MSc. Tech 2) 1) Teknik Elektromekanik,
IMPLEMENTASI KONTROL PID PADA PERGERAKAN LARAS MORTIR 81MM SESUAI DENGAN HASIL PERHITUNGAN KOREKSI TEMBAKAN
IMPLEMENTASI KONTROL PID PADA PERGERAKAN LARAS MORTIR 81MM SESUAI DENGAN HASIL PERHITUNGAN KOREKSI TEMBAKAN Dimas Silvani F.H 1*, Abd. Rabi 1, Jeki Saputra 2 1 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik,
Tabel 1. Parameter yang digunakan pada proses Heat Exchanger [1]
1 feedback, terutama dalam kecepatan tanggapan menuju keadaan stabilnya. Hal ini disebabkan pengendalian dengan feedforward membutuhkan beban komputasi yang relatif lebih kecil dibanding pengendalian dengan
Presentasi Tugas Akhir
Presentasi Tugas Akhir OPTIMASI KONTROLER PID BERBASIS ALGORITMA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION UNTUK PENGENDALIAN KECEPATAN MOTOR INDUKSI TIGA FASE Oleh: Suhartono (2209 105 008) Pembimbing: Ir. Ali Fatoni,
PERANCANGAN KONTROLER PENGGANTI ELECTRONIC CONTROL UNIT UNTUK MENGATUR POSISI SUDUT FLAP PADA MODEL MINIATUR PESAWAT N-219
1 PERANCANGAN KONTROLER PENGGANTI ELECTRONIC CONTROL UNIT UNTUK MENGATUR POSISI SUDUT FLAP PADA MODEL MINIATUR PESAWAT N-219 Hakiki Bagus Putro W., Pembimbing 1: Ir. Purwanto.MT, Pembimbing 2: Ir. Bambang
Perancangan Sistem Kontrol PID Untuk Pengendali Sumbu Azimuth Turret Pada Turret-gun Kaliber 20mm
A512 Perancangan Sistem Kontrol PID Untuk Pengendali Sumbu Azimuth Turret Pada Turret-gun Kaliber 20mm Danu Wisnu, Arif Wahjudi, dan Hendro Nurhadi Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Industri, Institut
SISTEM KENDALI ANTI SWAY OVERHEAD CRANE
160 SISTEM KENDALI ANTI SWAY OVERHEAD CRANE Mohammad joko Akbar 1, Mohammad Ramdhani 1, Agung Surya Wibowo 2 1, 2, 3 Prodi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom 1 [email protected],
BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISA KONTROL GERAK SIRIP ELEVATOR
33 BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISA KONTROL GERAK SIRIP ELEVATOR 4.1 Pengujian Rangkaian Untuk dapat melakukan pengontrolan gerakan sirip elevator pada pesawat tanpa awak, terlebih dahulu dilakukan uji rangkaian
IMPLEMENTASI PENGATURAN POSISI CERMIN DATAR SEBAGAI HELIOSTAT MENGGUNAKAN KONTROLER PID
IMPLEMENTASI PENGATURAN POSISI CERMIN DATAR SEBAGAI HELIOSTAT MENGGUNAKAN KONTROLER PID Disampaikan oleh Nama :Satya Permana Aryanto NRP: 2207 100 072 Pembimbing : Dr.Ir.Mochammad Rameli Pendahuluan Latar
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah negara yang padat penduduk dan dikenal dengan melimpahnya sumber daya alam.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah negara yang padat penduduk dan dikenal dengan melimpahnya sumber daya alam. Tidak bisa kita pungkiri dengan kenyataan seperti itu rakyat Indonesia
BAB II SISTEM KENDALI GERAK SEGWAY
BAB II SISTEM KENDALI GERAK SEGWAY Sistem merupakan suatu rangkaian beberapa organ yang menjadi satu kesatuan. Maka sistem kendali gerak adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen pengendali
IMPLEMENTASI SISTEM KESEIMBANGAN ROBOT BERODA DUA DENGAN MENGGUNAKAN KONTROLER PROPORSIONAL INTEGRAL DIFERENSIAL
IMPLEMENTASI SISTEM KESEIMBANGAN ROBOT BERODA DUA DENGAN MENGGUNAKAN KONTROLER PROPORSIONAL INTEGRAL DIFERENSIAL Muhammad Miftahur Rokhmat Teknik Elektro Universitas Brawijaya Dosen Pembimbing: 1. Purwanto,
BAB III DINAMIKA PROSES
BAB III DINAMIKA PROSES Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah membaca bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami Dinamika Proses dalam Sistem Kendali. Tujuan Pembelajaran Khusus: Setelah mengikuti kuiah ini
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Pada pengujian program pada Arduino Mega 2560 melalui software
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab empat ini akan dibahas hasil serta pembahasan pada pengujian otomasi sistem hidroponik yang telah dirancang oleh penulis berupa perangkat keras dan perangkat lunak.
IMPLEMENTASI KONTROLER PID PADA TWO WHEELS SELF BALANCING ROBOT BERBASIS ARDUINO UNO
Implementasi Kontroler PID Pada Two Wheels Self Balancing Robot Berbasis Arduino UNO IMPLEMENTASI KONTROLER PID PADA TWO WHEELS SELF BALANCING ROBOT BERBASIS ARDUINO UNO Raranda S1 Teknik Elektro, Fakultas
BAB 1 PENDAHULUAN. pengujian nya, sebagai pengatur kecepatan menghasilkan steady state error yang
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mesin CNC (computer numerical controlled) adalah sebuah mesin yang diperintah oleh manusia untuk mengerjakan sesuatu yang telah di desain oleh computer. Mesin ini memiliki
BAB III METODA PENELITIAN
BAB III METODA PENELITIAN 3.1 TahapanPenelitian berikut ini: Secara umum tahapan penelitian digambarkan seperti pada Gambar 3.1 diagram alir Gambar 3.1 Diagram alir penelitian Agar dapat mencapai tujuan
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS Pada skripsi ini dilakukan beberapa pengujian dan percobaan untuk mendapatkan hasil rancang bangun Quadcopter yang stabil dan mampu bergerak mandiri (autonomous). Pengujian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Sudah menjadi trend saat ini bahwa pengendali suatu alat sudah banyak yang diaplikasikan secara otomatis, hal ini merupakan salah satu penerapan dari perkembangan teknologi dalam
BAB 1 PENDAHULUAN. Video shooting adalah serangkaian kegiatan pengambilan gambar bergerak
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Video shooting adalah serangkaian kegiatan pengambilan gambar bergerak dan suara secara bersamaan menggunakan kamera video yang dilakukan secara digital maupun analog.
SISTEM KENDALI POSISI MOTOR DC Oleh: Ahmad Riyad Firdaus Politeknik Batam
SISTEM KENDALI POSISI MOTOR DC Oleh: Ahmad Riyad Firdaus Politeknik Batam I. Tujuan 1. Mampu melakukan analisis kinerja sistem pengaturan posisi motor arus searah.. Mampu menerangkan pengaruh kecepatan
BAB I PENDAHULUAN. Perkembangan industri skala kecil hingga skala besar di berbagai negara di
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan industri skala kecil hingga skala besar di berbagai negara di belahan dunia saat ini tidak terlepas dari pemanfaatan mesin-mesin industri sebagai alat
Eka Mandayatma *a), Fahmawati Hamida a), Hanifa Hasna Fawwaz a),
Prosiding Seminar Nasional Teknologi Elektro Terapan 2017 Vol.01 No.01, ISSN: 2581-0049 Eka Mandayatma *a), Fahmawati Hamida a), Hanifa Hasna Fawwaz a), Abstrak: Jahe merupakan salah satu jenis tanaman
Rancang Bangun Sistem Kontrol Level dan Pressure Steam Generator pada Simulator Mixing Process di Workshop Instrumentasi
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) F-153 Rancang Bangun Sistem Kontrol Level dan Pressure Steam Generator pada Simulator Mixing Process di Workshop Instrumentasi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pesawat udara tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) adalah sebuah pesawat terbang yang dapat dikendalikan secara jarak jauh oleh pilot atau dengan mengendalikan
Kendali PID Training Kit ELABO TS 3400 Menggunakan Sensor Posisi
Kendali PID Training Kit ELABO TS 3400 Menggunakan Sensor Posisi Ana Ningsih 1, Catherina Puspita 2 Program Studi Teknik Mekatronika, Politeknik ATMI Surakarta 1 [email protected], 2 [email protected]
Pengontrolan Sistem Eksiter Untuk Kestabilan Tegangan Di Sistem Single Machine Infinite Bus (SMIB) Menggunakan Metode PID
JURNAL INTAKE---- Vol. 5, Nomor 2, Oktober 2014 Pengontrolan Sistem Eksiter Untuk Kestabilan Tegangan Di Sistem Single Machine Infinite Bus (SMIB) Menggunakan Metode PID Alamsyah Ahmad Teknik Elektro,
PERANCANGAN KONTROLER PI ANTI-WINDUP BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 32 PADA KONTROL KECEPATAN MOTOR DC
Presentasi Tugas Akhir 5 Juli 2011 PERANCANGAN KONTROLER PI ANTI-WINDUP BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 32 PADA KONTROL KECEPATAN MOTOR DC Pembimbing: Dr.Ir. Moch. Rameli Ir. Ali Fatoni, MT Dwitama Aryana
KONTROL PROPORSIONAL INTEGRAL DERIVATIF (PID) UNTUK MOTOR DC MENGGUNAKAN PERSONAL COMPUTER
KONTROL PROPORSIONAL INTEGRAL DERIVATIF (PID) UNTUK MOTOR DC MENGGUNAKAN PERSONAL COMPUTER Erwin Susanto Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi Telkom Bandung Email: [email protected] ABSTRACT
LAPORAN SIMULASI SISTEM WATER LEVEL CONTROL DENGAN PID DAN SILO TO SILO DENGAN MENGGUNAKAN KONVEYER
LAPORAN SIMULASI SISTEM WATER LEVEL CONTROL DENGAN PID DAN SILO TO SILO DENGAN MENGGUNAKAN KONVEYER Dajukan sebagai tugas Final Mata Kuliah Teknik Kendali Proses Disusun oleh : M. Yusuf (D4 2 288) Ruli
Desain dan Implementasi Kontroler Sliding Mode untuk Pengaturan Akselerasi pada Simulator Hybrid Electric Vehicle
PROCEDIG SEMIAR TUGAS AKHIR JUI 013 1 Desain dan Implementasi Kontroler Sliding Mode untuk Pengaturan Akselerasi pada Simulator Hybrid Electric Vehicle Suci Endah Sholihah, Mochammad Rameli, dan Rusdhianto
SISTEM PENGENDALI PERLAMBATAN KECEPATAN MOTOR PADA ROBOT LINE FOLLOWER DENGAN SENSOR ULTRASONIK
1 SISTEM PENGENDALI PERLAMBATAN KECEPATAN MOTOR PADA ROBOT LINE FOLLOWER DENGAN SENSOR ULTRASONIK Deaz Achmedo Giovanni Setyanoveka, Pembimbing 1: Ir. Purwanto, MT., Pembimbing 2: Ir. Bambang Siswoyo,
BAB 5. Pengujian Sistem Kontrol dan Analisis
BAB 5 Pengujian Sistem Kontrol dan Analisis 5.1. Aplikasi Display Controller Pengujian sistem kontrol dilakukan dengan menggunakan aplikasi program Visual C# untuk menampilkan grafik, dan mengambil data
Kegiatan 2 : STARTING MOTOR ARUS SEARAH DENGAN MENGGUNAKAN TAHANAN
Kegiatan 2 : STARTING MOTOR ARUS SEARAH DENGAN MENGGUNAKAN TAHANAN 2.1. Latar Belakang Mahasiswa perlu mengetahui aspek starting motor arus searah (Direct Current = DC) karena starting motor DC merupakan
Sadra Prattama NRP Dosen Pembimbing: Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, ST, MT NIP
PRESENTASI SEMINAR TUGAS AKHIR Perancangan Sistem Pengendalian Level Pada STRIPPERPV 3300 Dengan Metode FEEDBACK FEEDFORWARD di PT. JOB Pertamina-PetroChina East Java Sadra Prattama NRP. 2406.100.055 Dosen
YONI WIDHI PRIHANA DOSEN PEMBIMBING Dr.Muhammad Rivai, ST, MT. Ir. Siti Halimah Baki, MT.
IMPLEMENTASI SENSOR KAPASITIF PADA SISTEM PENGERING GABAH OTOMATIS YONI WIDHI PRIHANA 2210100194 DOSEN PEMBIMBING Dr.Muhammad Rivai, ST, MT. Ir. Siti Halimah Baki, MT. LATAR BELAKANG Indonesia merupakan
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sistem kendali PID paling banyak digunakan dalam pengendalian di industri. Keberhasilan pengendali PID tergantung ketepatan dalam menentukan konstanta (penguatan) PID
TUGAS AKHIR RESUME PID. Oleh: Nanda Perdana Putra MN / 2010 Teknik Elektro Industri Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Padang
TUGAS AKHIR RESUME PID Oleh: Nanda Perdana Putra MN 55538 / 2010 Teknik Elektro Industri Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang PROPORSIONAL INTEGRAL DIFERENSIAL (PID) Pendahuluan Sistem
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Motor DC (Direct Current) Brushless atau disebut dengan Motor BLDC (Brushless Direct Current Motor) sangat banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi industri saat
