Sistem Operasi Tungku Reduksi ME-II Menggunakan Kendali Logik Tambahan

dokumen-dokumen yang mirip
PENGEMBANGAN TEKNIK PENANGGULANGAN GANGGUAN LISTRIK PADA OPERASI TUNGKU REDUKSI ME-11

SISTEM SWITCHING POMPA VAKUM TAMBAHAN PADA TUNGKU REDUKSI ME-11. Achmad Suntoro Pusat Rekayasa PerangkatNuklir- BATAN

METODOLOGI KENDALI LOGIK TAMBAHAN PADA SISTEM TUNGKU REDUKSI ME-11

PEMANTIK LPG OTOMATIS UNTUK PEMBAKAR GAS HIDROGEN PADA PROSES REDUKSI TUNGKU ME-11

OTOMATISASI PENGGERAK KATUP MASUK GAS HIDRO- GEN PADA TUNGKU REDUKASI ME-11

PENGEMBANGAN TEKNIK PENANGGULANGAN GANGGUAN LISTRIK PADA OPERASI TUNGKU REDUKSI ME-ll. Achmad Suntoro Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir - BATAN

BAB III PERANCANGAN ALAT. Pada Gambar 3.1 menunjukan blok diagram sistem dari keseluruhan alat yang dibuat. Mikrokontroler. Pemantik Kompor.

REFURBISHING SISTEM KENDALI SUHU TUNGKU SINTER PELET UO 2

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

ANALISIS KERUSAKAN TABUNG ALUMINA TUNGKU SINTER MINI PADA PROSES PEMANASAN SUHU 1600 O C

RANCANG BANGUN SISTEM KENDALI TUNGKU AUTOCLAVE ME-24

SESSION 12 POWER PLANT OPERATION

DESAIN DAN PERAKITAN ALAT KONTROL TEMPERATUR UNTUK PERALATAN NITRIDASI PLASMA ABSTRAK ABSTRACT

MITIGASI DAMPAK KEBAKARAN

APLIKASI PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) SEBAGAI SISTEM KONTROL PADA Modifikasi Automatic Loading Machine Generator 99 Mo/ 99m Tc berbasis PZC

Program pemeliharaan. Laporan pemeliharaan

PENGGANTIAN KENDALI TEMPERATUR AUTOCLAVE ME-24

BAB I PENDAHULUAN. Salah satu perkembangan pengaplikasian teknologi yang telah lama

PENCEGAHAN KEBAKARAN. Pencegahan Kebakaran dilakukan melalui upaya dalam mendesain gedung dan upaya Desain untuk pencegahan Kebakaran.

FAULT TREE ANALYSIS (FTA) POTENSI LEDAKAN GAS HIDROGEN PADA SISTEM TUNGKU REDUKSI ME-11 PROSES PEMBUATAN BAHAN BAKAR NUKLIR PLTN

BAB III PERANCANGAN PANEL KONTROL PENERANGAN. yang dibikin dipasaran menggunakan sistem manual saja, atau otomatis

BAB IV PENGUJIAN ALAT

ANALISIS UNJUK KERJA THERMOCOUPLE W3Re25 PADA SUHU PENYINTERAN 1500 O C

BAB III PERANCANGAN ALAT

KARAKTERISTIK MCB SEBAGAI PEMUTUS dan PENGHUBUNG MERESPONS TERJADINYA GANGGUAN CATU DAYA INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

LEMBAR KERJA PENGOPERASIAN SIMULASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS

RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL TRANSFER TARGET CAIR UNTUK PRODUKSI RADIOISOTOP F-18 (FLUOR-18) PADA FASILITAS SIKLOTRON

BAB II SISTEM PEMANASAN AIR

INSTRUKSI KERJA ALAT DRYING OVEN BINDER ED-53

Sistem Otomatisasi Penyuplai Uap Panas pada Sistem Boiler berbasis Programmable Logic Controller

MODIFlKASI MODUL KENDALl SUHU TUNGKU PERLAKUAN PANAS N-41/H. Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir - BAT AN

BAB III PERANCANGAN 3.1. PERANCANGAN SISTEM KONTROL

BAB IV INSTALASI SISTEM DETEKSI KEBAKARAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

BAB III PERANCANGAN SISTEM. 3.1 Pengantar Perancangan Sistem Pengendalian Lampu Pada Lapangan Bulu

BAB I PENDAHULUAN. Penyusunan tugas akhir ini terinspirasi berawal dari terjadinya kerusakan

BAB V ANALISA KERJA RANGKAIAN KONTROL

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

REFURBISHING PENGENDALI ARUS LISTRIK PENGELASAN PADA MESIN LAS RESISTANCE SPOT WELDING ME-25 UNTUK PERAKITAN KELONGSONG BAHAN BAKAR NUKLIR PLTN

BAB IV ANALISA DAN PENGUJIAN ALAT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

SIMULASI SISTEM INTERLOCK PENGAMAN OPERASI MESIN BERKAS ELEKTRON (MBE) DENGAN PERANGKAT LUNAK BASCOM 8051

BAB III PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM

Dalam pengoperasiannya ada tiga jenis pengoperasian yang harus dilakukan pada stasiun bumi pemantau gas rumah kaca ini, yaitu :

PENYIAPAN LARUTAN URANIL NITRAT UNTUK PROSES KONVERSI KIMIA MELALUI EVAPORASI

BAB III PERANCANGAN SISTEM

FIRE ALARM SYSTEM GEDUNG TERMINAL BANDARA. Elektronika Bandara Kualanamu International Airport

BAB III REALISASI DAN PERANCANGAN

Instruksi Kerja Penggunaan Waterbath Memmert WNB 22

PEMANAS AIR GAS INSTAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA LABORATORIUM FISIKA MATERIAL DAN INSTRUMENTASI No. Dokumen : IKO/FM.003/VCF PETUNJUK OPERASIONAL VACUM CHAMBER FURNACE JK-1200

MODUL KULIAH SISTEM KENDALI TERDISTRIBUSI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO KONSENTRASI TEKNIK ELEKTRONIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS GUNADARMA

kondisi jalur di pusat perbelanjaan di jantung kota Yogyakarta ini kurang BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

PERBAIKAN DAN PENGUJIAN KINERJA CORROSION TEST MACHINE

BAB I PENDAHULUAN I-1

III. METODOLOGI PENELITIAN. berdasarkan prosedur yang telah di rencanakan sebelumnya. Dalam pengambilan data

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISA TEST BED AUTOMATIC CRUISE CONTROL

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Adapun langkah-langkah pengoperasian modul baby incubator adalah sebagai

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

SISTEM KEAMANAN BERBASIS CCTV DAN PENERANGAN OTOMATIS DENGAN MODIFIKASI UPS SEBAGAI PENGGANTI SUMBER LISTRIK YANG HEMAT DAN TAHAN LAMA

RANCANG BANGUN SIMULATOR INSTALASI LISTRIK DOMESTIK DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH BERBASIS PLC OMRON CP1L

PERCOBAAN I PENGAMATAN GENERATOR

PERANCANGAN ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) SATU PHASA DENGAN BATAS DAYA PELANGGAN MAKSIMUM 4400VA

TOMBOL BEL dan LAMPU OTOMATIS CROP ACK

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA RANGKAIAN KONTROL PANEL

Jonner Sitompul Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, BAT AN

BAB V PERSIAPAN PEMPROGRAMAN

PERBAIKAN SISTEM KENDALI MOTOR PERALATAN FABRIKASI ELEMEN BAHAN BAKAR CIRENE ME-29

RANCANG BANGUN AUTOCLAVE MINI UNTUK UJI KOROSI

IDENTIFIKASI KERUSAKAN BARREL LIFTING DEVICE DAN BARREL DOUBLE LID HOTCELL 001/102 DI IRM

IDENTIFIKASI DAN PERBAIKAN KERUSAKAN TERHADAP SISTEM DETEKSI KEBAKARAN DI GEDUNG 65 INSTALASI ELEMEN BAKAR EKSPERIMENTAL

SISTEM DETEKSI DAN PEMADAMAN KEBAKARAN

BAB III PERENCANAAN DAN REALISASI SISTEM

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

BAB III METODE PENELITIAN. Bahan komponen yang digunakan untuk pembuatan rangkaian modul. adalah sebagai berikut : 3. Kapasitor 22nF dan 10nF

RANCANG BANGUN SISTEM AUTOMATIC TRANSFER SWITCH DAN AUTOMATIC MAINS FAILURE PADA GENERATOR SET 80 KVA DENGAN DEEP SEA ELECTRONIC 4420

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. yang memiliki tegangan listrik AC 220 Volt. Saklar ON/OFF merupakan sebuah

BAB III PERANCANGAN SISTEM

OPTIMASI PROSES REDUKSI HASIL OKSIDASI GAGALAN PELET SINTER UOz

BAB IV PENGUJIAN ALAT

OLEH : NAMA : SITI MALAHAYATI SARI KELAS : EL-3E NIM :

Pertemuan-1: Pengenalan Dasar Sistem Kontrol

AMIK GI MDP. Program Studi Teknik Komputer Skripsi Ahli Madya Komputer Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

Programmable Logic Controller (PLC) Pendahuluan

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro Universitas

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISA DATA

FUZZY LOGIC UNTUK KONTROL MODUL PROSES KONTROL DAN TRANSDUSER TIPE DL2314 BERBASIS PLC

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

Instruksi Kerja Penggunaan Inkubator Memmert INE500

BAB II DASAR TEORI Pemborosan Energi Compressor. membutuhkan energi selama beroperasi. Gambar 2.1. Diagram Flow Energi Compressor

MAKALAH. TIMER / TDR (Time Delay Relay)

BAB IV. PENGOPERASIAN dan PENANGANAN ELECTROSTATIC PRECIPITATOR

BAB IV CARA KERJA DAN PERANCANGAN SISTEM. Gambar 4.1 Blok Diagram Sistem. bau gas yang akan mempengaruhi nilai hambatan internal pada sensor gas

BAB IV PEMBUATAN SIMULASI MESIN PRES SIL OLI

Transkripsi:

Serpong, i3 Oktober 2009 Sistem Operasi Tungku Reduksi ME-II Menggunakan Kendali Logik Tambahan Achmad Suntoro PRPN -BAT AN Abstrak -- SISTEM OPERASI TUNGKU REDUKSI ME-I I MENGGUNAKAN KENDAL! LOGIK TAMBAHAN. Dijelaskan dalam makalah ini sistem operasi tungku reduksi ME-II di B3N, PTBN BATAN setelah sistem tungku tersebut kendali logiknya dimodifikasi. Ada II jenis gangguan yang akan diantispiasi dengan menggunakan kendali logik tambahan ini (sistem lama hanya mengantisipasi 6 gangguan). Fungsi utama kendali logik tambahan adalah membantu operator dalam hal menanggulangi gangguan yang teljadi selama operasi reduksi berlangsung. Batasan waktu penyelesaian ketika gangguan terjadi ditetapkan diawal pada kendali logik, sehingga jika dalam batas waktu tersebut gangguan tidak bisa diatasi baik oleh operator maupun sistem kendali maka kendali logik akan menghentikan kerja tungku secara gawat-darurat. Dengan pota ini dimaksudkan untuk meningkatkan faktor keselamatan kerja selama tungku beroperasi. Kata kunci: Sistem Operasi Tungku ME-ll, modifikasi kendali logik, proses reduksi. Abstract -- OPERATiONAL SYSTEM OF THE REDUCTiON FURNACE ME-Ii AFTER LOGiC CONTROLLER ENHANCEMENT. Operational system of the reduction fimwce ME-ii in B3N PTBN BATAN is described in this paper after the fimwce's logic controller has been modified. There are ii disturbances will be anticipated by the modification while the old controller system only anticipated 6 disturbances. The main task of the modified controller is to help the fimwce 's operator in solving any disturbances during the reduction fimwce operation. interval time limitation to solve any disturbances is set at the pre-operational stage in the controller system so that if either the controller or fimwce 's operator could not solve the disturbance happened within the set up time, the logic controller will shut down the operational fimwce in emergency mode. By this pattern of working, hopefidly it will increase the operational safety factor of the fiirnace system. Keywords : operational system, reduction fimwce, loigc controller mod(fication, reduction process 1. PENDAHULUAN Tungku kalsinasi-reduksi ME-II didisain untuk dapat dioperasikan sebagai tugku proses oksidasi maupun reduksi. Namun demikian, untuk operasi reduksi sistem tungku belum siap untuk dioperasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, di antaranya adalah lemahnya sistem pengaman gas buang yang meliputi sistem pembakaran gas buang dan saluran gas buang itu sendiri yang tidak dilengkapi dengan katup penutup (tungku selalu terbuka). Selain itu, konstruksi ruang tungku yang memungkinkan terjebaknya udara di dalam ruang tungku menjadi perhatian khusus, mengingat proses reduksi akan menggunakan gas hidrogen. Hasil diskusi bersama dengan staf B3N mengenai kondisi ruang tungku tersebut disimpulkan bahwa udara dalam tungku perlu dikosongkan (vacuum) terlebih dahulu sebelum proses reduksi dijalankan, padahal sistem instrumentasi untuk pengosongan udara dalam tungku belum tersedia. Kelemahan lain pada sistem keselamatannya adalah jika terjadi pemadaman aliran listrik dari luar (PLN) dan gangguan kebocoran gas hidrogen ke lingkungan, kondisi demikian belum diantisipasi oleh sistem instrumentasi tungku ME-II. Antisipasi gangguan tersebut diserahkan kepada sistem keselamatan gedung dan operator tungku untuk bertindak disesuaikan dengan gangguan yang dihadapi saat tersebut. Kendali logik tambahan pada sistem tungku ME-II telah dipasang untuk membantu operator tungku dan ia bertindak jika sistem tungku mengalami gangguan ketika sedang beroperasi [1,2,3]. Makalah ini berisi cara kerja sistem operasi tungku ME-II yang telah menggunakan kendali logik tambahan tersebut. Dengan penjelasan dalam makalah ini akan diketahui posisi kendali logik tambahan di dalam sistem kerja menyeluruh tungku ME 11, sehingga pengembangan atau antisipasi lainnya yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan faktor keselamatan kerja sistem tungku ketika beropearsi lebih mudah dilaksanakan. II. KENDAll LOGIK T AMBAHAN Dalam dunia instrumentasi nuklir, redundancy adalah metoda yang lazim digunakan, bahkan ada yang diharuskan untuk menggunakannya dalam rangka antisipasi problematika keselamatan kerja [4]. Pada dasamya prinsip kerja sistem kendali logik tambahan pada tungku ME-II ini adalah redundansi dengan tindakan kerja operator guna menanggulangi gangguan yang terjadi ketika tungku beroperasi. Bagan posisi kendali logik tambahan ditunjukkan pada Gambar 1. Ada perubahan atas bagan tersebut terhadap disain sebelumnya seperti yang disebutkan dalam pustaka [1] dalam hal instalasi sistem vakum dan aliran gas buang, yaitu hanya menggunakan satu solenoid valve DI dan mengambil cabang pada saluran keluar ruang tungku seperti pada Gambar 1 tersebut. Sensor aliran gas buang (flow-switch) dihilangkan mengingat gas buang yang mengalir bisa bervariasi jenisnya serta suhunya. Selanjutnya aliran gas buang dimonitor melalui tekanan B-54

Prosidillg Semillar Nasiollal Dallr Bahall Bakar 2009 Serpollg. 13 Oktober 2009 -----.. Air pcndingin (in) Air jx1iliingin (nlll) n -:: -----.. Tl Udara -... O2 14 03 16 Is h Is TambahanuntukReduksi 0 19 112 0904 KENDALl 11005 III 12 13 01 07 II SI SK V, V, V, PE M 0 BV RST fj fj fj fj!? III ~ "lp""' Lampu indikator Gambar I. BaganPosisiKendaliLogikTambahanpada tungkume-ii. gas dalam tungku. Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa disain menjadi lebih sederhana dan tidak mengurangi hal yang pokok Implementasi kendali logik tambahan tersebut menggunakan komponen utama yaitu contactor relay, timer, UPS, dan sistem pompa vakum. Instalasi perkabelan (wiring) mengikuti pola dasar seperti pada Gambar 2. Angka disetiap jalur pada Gambar 2 menunjukkan jumlah helai kabel yang diperlukan dalam instalasi terse but. Panel tambahan dibuat dengan memanfaatkan ruang kosong pada segmen panel paling bawah. Sambungan distribusi berada di dalam lemari panel ME- 1I dan berfungsi sebagai penyambung antar modul, yang sekaligus sebagai titik pengujian (test-point) untuk aktifitas troubleshooting. Sambungan distribusi juga terdapat di blok tungku ME-II di bawah ruang tungku, tetapi tidak digambarkan pada Gambar 2. Modul kendali tambahan dan UPS keduanya juga berada di dalam lemari panel ME-ll. Sistem kendali logik tambahan ini juga menerima sinyal masukan dari sistem monitoring gas hidrogen yang sistem kerjanya terpisah dari sistem kerja tungku ME-II ini. Detail rangkaian listrik dari instalasi Gambar 2 tersebut berikut detail layout instalasi kabelnya ada pada dokumen Modifikasi Kendali Logik (switching) Tungku ME-II [5]. III. TATAKERJA Pola kerja sistem instrumentasi tungku ME-II untuk operasi reduksi pada dasamya terdiri dari tiga jenis, yaitu operasi normal, operasi dengan gangguan, dan operasi puma gawat-darurat. Ada II jenis gangguan yang diantisipasi oleh kendali logik tambahan ketika sistem tungku beroperasi. Gangguan tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok gangguan yaitu Gagal #1 sampai dengan Gagal #4 [I]. Pada sistem lama hanya mengantisipasi 6 gangguan (tanda pada Gambar 3) dan tindakannya diserahkan penuh kepada operator tungku B-55

Prasiding Seminar Nasianal Daur Bahan Bakar 2009 Serpang, 13 Oktaher 2009 Sistem Monitoring Gas Hidrogen lingkungan : Jalur kabel Gambar 2. Bagan Instalasi perkabelan perangkat Kendali Logik Tambahan pada tungku ME-II. (sistem tungku hanya memberi warning saja), Tambahan antisipasi gangguan oleh kendali-logik-tambahan ada 5 gangguan (tanda.:. pada Gambar 3). Pola kendali-logiktambahan tidak hanya memberi warning jika terjadi gangguan, tetapi juga berusaha mencegah kelanjutan dari gangguan. Usaha kendali tersebut dilakukan bersamasarna dengan operator tungku secara paralel (redundan). Bagan konseptual antisipasi gangguan tersebut dapat dilihat di [1] dan bagan operasionalnya digambarkan seperti pada Gambar 3. Parameter operasi yang ditunjukkan pada Gambar 3 berkaitan dengan format pola perubahan suhu yang ditunjukkan pada Gambar 4.a untuk proses reduksi, dan parameter tersebut diberikan melalui panel (yang digambarkan pad a Gambar 4b) oleh operator. P2 P' E ~ P3, "' waktu a. Pola perubahan suhu dalam tungku sesuai dengan parameter operasi Of>siOf"'. i;r-rcduk.oi PI: loakingt<:mp.:nil"'" dftnllopc: ~~:.~~:~ P2: Ba~1>$muimum temperatut" (.<>Ii:ly) ~::~~:~ ~:~~~~~~.; P3; rcmpcralurc saal liidrogc rncngganlihn Nitroge P4'TcmJ"'"'l.cpcmhal:arg hoong.,. Ustrik PLN padalll(#1) ')ApipcmO;lluIrgasbuanllpadaw{#2) -> Ada kebocoran Ht ke liogkungan (113) Tekanan ga.o;dalam nmgku linggi (1t3) -> Tekaoangilsudara1t:kann:udah(#3) Tempenllm air pendmgin linggi (1t4) Tckanan gas N2 rendah (114) Temperature tungku terlalu tinggi (114) Tekanan gas H1 rendah (#4) ~ ~ ~~:~ada: Gambar 3. Bagan operasioal tungku reduksi ME-II. Gambar b. Panel masukan parameter operasi tungku dan kendali. 4. Pola suhu proses reduksi dan panel sistem tungku ME-II B-56

Selpong. 13 Oktober 2009 A. OPERASI NORMAL Selektor Kalsinasi/Reduksi pada Gambar 4.b digunakan untuk menentukan jenis operasi tungku, yaitu operasi Kalsinasi atau Reduksi. PI, P2, P3 dan P4 adalah kendali suhu manual dimana nilainya ditentukan oleh operator dengan cara memutar jarum penunjuk sesuai dengan nilai yang diinginkan. PI untuk menentukan nilai suhu dalam tungku, P2 untuk menentukan batas maksimum suhu yang diperbolehkan dalam tungku, P3 untuk menentukan suhu ketika gas hidrogen masuk ke tungku menggantikan gas nitrogen, dan P4 untuk menentukan batas suhu deteksi nyala api LPG. Untuk detail operasional penggunaan P4 dapat dilihat di [2]. Nilai PI, P2, dan P3 disesuaikan dengan keperluan format pola seperti pada Gambar 4.a. Ketika gas hidrogen masuk menggantikan gas nitrogen dapat dilakukan baik secara manual maupun otomatis tergantung pada selektor otomatis H2, dan detail operasional selektor H2 terse but dapat dilihat di pustaka [6]. Ketika gas hidrogen masuk ke tungku, terjadi overlap antara gas hidrogen dan nitrogen, yaitu masuk bersama-sama ke dalam ruang tungku selama waktu To yang nilainya ditentukan melalui rotary timer To pada Gambar 4.b. Sedangkan rotary timer Tr digunakan untuk menentukan lama operasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.a. Setelah parameter operasi (PI, P2, P3, P4, To, dan Tr) ditentukan oleh operator, maka awal operasi reduksi dilakukan dengan pengosongan udara dalam tungku yaitu operator menekan push-button V). Tindakan ini akan membuat sistem vakum bekerja, dan jika tekanan vakum yag diinginkan telah tercapai maka secara otomatis gas nitrogen akan mas uk mengisi ruang tungku. Detail kerja switching sistem vakum dapat dilihat di pustaka [7]. Setelah proses vakum selesai, maka operator menekan push-button V2 yang berakibat terjadi aliran gas nitrogen masuk dan keluar ruang tungku. Pada posisi ini operator harus mengatur besar aliran yang diperlukan melalui katup manual Q pad a Gambar 1. Selanjutnya push-button V3 ditekan, hal ini berakibat gas LPG mengalir dan dibakar secara otomatis di ruang pembakaran. Detail cara kerja pembakaran gas LPG dapat dilihat di pustaka [2]. Pada posisi ini semua persiapan operasi reduksi telah selesai yang ditandai dengan telah padamnya semua lampu warning operasi reduksi, dan operator diperbolehkan menghidupkan filamen sistem tungku yang berakibat suhu dalam tungku akan berubah mengikuti pola pada Gambar 4.a. Perubahan suhu dalam tungku dilakukan secara manual, yaitu secara periodik operator harus merubah nilai PI, sesuai dengan slope kenaikan suhu yang diinginkan. Ketika suhu telah mencapai nilai P3, jika selektor otomatis H2 pada posisi otomatis maka gas hidrogen akan secara otomatis masuk ke tungku bersamasarna dengan gas nitrogen selama waktu To. Tetapi jika posisi selektor pada posisi manual, maka operator harus menekan push-button PM untuk mengalirkan gas hidrogen ke tungku. Ketika waktu Tr telah dilewati, maka filamen pemanas tungku akan berhenti bekerja dan suhu dalam tungku akan turun secara alamiah seperti pad a Gambar 4.a. Ketika suhu dalam tungku telah mendekati suhu kamar, operator diperbolehkan menghentikan kerja sistem tungku secara normal dan operasi proses reduksi selesai. B. OPERASI DENGAN GANGGUAN Operasi dengan gangguan disiapkan sebagai antisipasi jika gangguan terjadi selama operasi reduksi berlangsung. Ketika gangguan terjadi maka sistem kendali akan memberi warning berupa alaram dan lampu yang menunjukkan jenis gangguan yang timbul. lenis gangguan tersebut dikelompokkan dalam empat kelompok sebagai berikut. Gagal #1 adalah jenis gangguan khusus untuk gangguan akibat padamnya aliran listrik dari PLN. Antisipasi kendali logik atas jenis gangguan ini adalah secara berurutan sebagai berikut. Pertama sistem kendali logik akan tetap menahan nyala api LPG selama (default) 3 menit yaitu menggunakan UPS untuk tetap membuat katup LPG terbuka. Kedua dilakukan bersamaan dengan tindakan pertama, operator menutup katup gas hidrogen & membuka katup gas nitrogen jika saat itu gas hidrogen sedang digunakan. Tindakan ini akan mendorong gas yang ada di dalam tungku (oleh gas nitrogen) ke luar dan dibakar oleh api LPG. Ketiga dilakukan setelah tindakan pertama selesai (3 menit) yaitu operator mematikan nyala api LPG dengan menutup katupnya. Pada kondisi terakhir ini operator menekan push-button RST dan menutup semua katup manual gas yang digunakan termasuk katup manual udara tekan dan air pendingin serta memutar mati saklar utama aliran listrik dari PLN ke sistem tungku. Gagal #2 adalah jenis gangguan khusus yaitu padamnya nyala api LPG. Antisipasi yang dilakukan adalah kendali logik menutup semua katup masuk dan keluar tungku F2, F3, B, dan C. Bersamaan dengan hal tersebut, kendali logik berusaha menyalakan api LPG. Usaha untuk menyalakan api LPG ini dilakukan selama 7 detik (default). lika dalam selang waktu tersebut gas LPG tidak juga nyala, kendali logik akan menghentikan operasi tungku secara gawat-darurat dengan memutus aliran listrik ke sistem tungku. Pada kondisi ini, operator harus segera menutup semua katup manual gas yang digunakan termasuk katup manual udara tekan dan air pendingin serta memutar mati saklar utama aliran listrik dari PLN ke sistem tungku. lika dalam gangguan tersebut nyala api LPG dapat diatasi oleh kendali logik, katup gas F2 membuka bersama-sama dengan katup gas C dan diikuti F3 membuka 2 detik kemudian. Katup F3 sengaja dibuat terlambat 2 detik ketika membuka agar tidak terjadi hembusan gas langsung ke ruang pembakaran, dan operasi tungku dapat dilanjutkan. Gagal #3 adalah jenis gangguan yang akibat gangguan tersebut kendali logik berusaha menanggulanginya dalam waktu 30 detik (default). lika dalam waktu tersebut gangguan tidak dapat diatasi baik oleh kendali logik maupun oleh operator tungku, maka kendali logik akan mematikan kerja tungku secara gawat-darurat. Gangguan yang termasuk pada Gagal #3 serta tindakan kendali logik dan operator ketika gangguan terjadi adalah sebagai berikut. Kebocoran gas hidrogen di lin~kungan ; Tekanan gas udara-tekan untuk instrumen saat H, ber- 8-57

Serpong. 13 Oktober 2009 operasi rendah: Selama 30 detik alaram dan lampu warning akan aktif. Jika operator tidak mampu mengatasi gangguan tersebut maka kendali logik mematikan sistem tungku secara gawat-darurat. Jika dalam 30 detik tersebut operator mampu mengatasinya, maka alaram dan lampu warning akan padam dan operasi tungku dapat dilanjutkan. Untuk dua jenis gangguan ini kendali logik hanya memberi warning. Tekanan gas dalam tungku tinggi : Selama 30 detik alaram dan lampu warning aktif serta katup gas masuk ke tungku (B dan C) menutup, jika operator tidak mampu mengatasi gangguan tersebut dan gangguan belum juga teratasi maka kendali logik mematikan sistem tungku secara gawat-darurat. Jika dalam 30 detik tersebut operator mampu mengatasinya atau akibat menutupnya katup B & e tersebut tekanan tungku menjadi turun hingga batas daerah kerjanya, maka alaram dan lampu warning akan padam serta katup B atau e kembali membuka, dan operasi tungku dapat dilanjutkan. Gagal #4 adalah jenis gangguan dimana keputusan untuk operasi sistem tungku diserahkan kepada operator. Gangguan yang termasuk pada Gagal #4 adalah sebagai berikut beserta penjelasannya. Temperatur tungku tinggi: Alaram dan lampu warning aktif dan kendali logik mematikan aliran listrik ke filamen tungku. lni berakibat temperatur tungku akan turun. Jika temperatur tungku telah berada di daerah kerjanya maka sistem tungku kembali beroperasi. Tetapi jika temperatur tetap tinggi (usaha kendali logik mematikan aliran listrik ke tungku gaga I) dan operator tidak bisa mengatasinya, maka operator harus mematikan operasi tungku secara riormal Tekanan gas dalam tungku rendah ketika H2 mengalir: Alaram dan lampu warning aktif dan kendali logik menutup katup gas keluar tungku (F2 dan F3). lni berakibat tekanan dalam tungku akan naik. Jika tekanan dalam tungku telah berada di daerah keljanya (diatas tekanan udara luar) maka sistem tungku kembali beroperasi. Tetapi jika tekanan tetap rendah (usaha kendali logik menaikkan tekanan dalam tungku gagal) dan operator tidak bisa mengatasinya, maka diserahkan operator untuk mematikan operasi tungku secara normal. Suhu air pendingin naik ; Tekanan gas nitrogen rendah; Tekanan gas hidrogen rendah ; Tekanan gas LPG rendah : Alaram dan lampu warning aktif dan diserahkan kepada operator untuk mengatasinya. Jika operator tidak mampu mengatasi gangguan tersebut maka operator harus menghentikan operasi tungku secara normal. Jika operator mampu mengatasinya, maka alaram dan lampu warning akan padam dan operasi tungku dapat dilanjutkan. C. MENGHENTIKAN OPERASI TUNGKU Operasi tungku dapat dihentikan atau dimatikan secara normal atau secara gawat-darurat oleh operator. Sistem kendali logik dapat menghentikan operasi tungku secara gawat-darurat jika gangguan tidak dapat diatasi dalam batas waktu yang ditetapkan. Untuk operator tungku, menghentikan operasi secara gawat-darurat dilakukan dengan menekan push-button gawat-darurat PE pada Gambar 4.b dan segera dilanjutkan dengan menutup semua katup manual gas yang digunakan termasuk katup manual udara tekan dan air pendingin serta memutar mati saklar utama aliran listrik PLN dan filamen tungku. Konsekuensi menghentikan operasi tungku secara gawatdarurat Uuga oleh kendali logik) ketika gas hidrogen saat itu sedang digunakan, yaitu operasi puma gawat-darurat harus dilakukan setelah kondisi gawat-darurat dapat diatasi. Untuk menghentikan operasi tungku secara normal dapat dilakukan dengan urutan seperti sebagai berikut: Prosedur penghentian normal saat gas N2 digunakan: 1. Putar switch aliran listrik ke filamen tungku menjadi OFF. 2. Tunggu hingga suhu dalam tugku mecapai dibawah 100oe. 3. Tekan push-button RST lalu tutup semua katup manual gas yang digunakan termasuk katup udara tekan dan air pendingin. 4. Putar switch aliran listrik dari PLN menjadi OFF. 5. Selesai. Prosedur penghentian normal saat gas H2 digunakan: 1. Putar switch aliran listrik ke filamen tungku menjadi OFF. 2. Putar selektor H2 hingga menjadi manual, dan tekan push-button PA (Gambar 4.b), sehingga gas nitrogen masukke tungku menggantikan gas hidrogen. 3. Tutup katup manual gas hidrogen. 4. Tunggu 3 menit untuk kendali logik membakar gas H2 dalam tungku. 5. Tunggu hingga suhu dalam tugku mecapai dibawah 100De. 6. Tekan push-button RST lalu tutup semua katup manual gas yang digunakan termasuk katup udara tekan dan air pendingin. 7. Putar switch aliran listrik dari PLN menjadi OFF. 8. Selesai. D. OPERASI PURNA GAWAT-DARURAT Tindakan ini harus dilaksanakan jika kerja tungku dihentikan secara gawat-darurat baik oleh operator maupun oleh kendali logik. Tindakan ini dilakukan jika kondisi gangguan yang tetjadi telah dapat diatasi. Operasi ini dimulai dari kondisi awal seolah sistem tungku hendak digunakan setelah istirahat (suhu dalam tungku dibawah 100DC). Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa kondisi awal katup gas adalah sebagai berikut (Gambar 1): katup e, F2 dan F3 tertutup. Katup B terbuka. Dari kondisi tersebut dilakukan prosedur sebagai berikut: 1. Putar switch aliran listrik dari PLN menjadi ON. B-58

Serpong, 13 Oktober 2009 2. Buka katup manual gas nitrogen dan LPG (katup H dan J). Pembukaan katup H dibuat sedemikian rupa sehingga tekanan di dalam tungku tidak terlalu tinggi. 3. Tekan push-button by pass vakum (Gambar 4.b) ; operasi tanpa vakum. 4. Tekan push-button V3, berakibat gas LPG mengalir keluar dan dibakar. 5. Tekan push-button V2, berakibat katup pembuangan gas tungku terbuka dan gas hidrogen di dalam tungku didorong keluar oleh gas nitrogen. Gas yang keluar dari tungku di bakar oleh nyala api LPG. 6. Tunggu 3 menit untuk memastikan semua gas hidrogen dalam tungku telah didorong keluar semua. 7. Tekan push-button RST lalu tutup katup manual gas nitrogen dan LPG. 8. Putar switch aliran listrik dari PLN menjadi OFF. 9. Selesai. IV. PEMBAHASAN Dasar pemikiran pengelompokan jenis gangguan menjadi empat kategori adalah berdasarkan tingkat tinggi rendahnya pengaruh gangguan terhadap operasi kerja tungku dan faktor keselamatan kerja. Gagal #1 adalah gangguan yang tidak mungkin untuk diatasi baik oleh operator maupun oleh kendali logic. Oleh karena itu, titik berat tindakan dalam mengatasi gangguan adalah pada faktor keselamatan kerja. Gagal #2 adalah jenis gangguan yang mempunyai tingkat pengaruh kepada faktor keselamatan kerja sangat tinggi, oleh karena batas interval waktu penanggulangan gangguan harus ditetapkan tidak boleh terlalul lama. Batas interval waktu ditetapkan (default) 7 detik. Angka ini dapat diubah melalui setting pada kendali logik. Pertimbangan 7 detik adalah angka perkiraan bahwa dalam waktu lebih kecil dari 7 detik maka campuran gas hidrogen sisa yang sempat keluar ke ILlang pembakaran dengan udara masih pada daerah aman yaitu di bawah 18%[IJ. Kategori Gagal #3 serupa dengan Gagal #2, tetapi mempunyai tingkat pengaruh terhadap faktor keselamatan kerja lebih rendah, sehingga batas interval waktu penanggulangan diperkirakan dengan angka (default) 30 detik. Untuk gangguan kategori Gagal #4 batas interval tersebut diserahkan kepada operator karena diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap faktor keselamatan cukup rendah. Angka (default) 3 menit untuk pengosongan gas hidrogen dalam tungku untuk dibakar di luar tungku adalah angka perkiraan. Angka-angka default terse but 3 menit, 7 detik dan 30 detik) harus ditentukan secara tepat nantinya berdasarkan perhitungan dan penelitian tersendiri karena angka tersebut menyangkut pada faktor keselamatan kerja. Disain kendali logik tambahan bersifat memberi fasilitas untuk memungkinkan pengaturan nilai tersebut dengan memberi angka default sebagai perkiraan. V. KESIMPULAN Sistem operasi tungku ME-II untuk proses reduksi telah dijelaskan. Kendali logik tambahan berfungsi membantu pekerjaan operator dalam hal monitoring terutama jika terjadi gangguan selama operasi. Antisipasi gangguan selama operasi tidak bisa hanya diserahkan kepada operator dan antispasi sistem gedung di mana sistem tungku berada, tetapi secara lokal juga harus dilakukan sebagai tindakan redundansi. Dengan penjelasan sistem operasi dalam makalah ini diharapkan operator tungku dan juga pihak yang berkepentingan dengan sistem tungku terse but akan lebih mudah membaca dokumen petunjuk operasi tungku ME-II tersebut yang ditulis secara detail di pustaka [5]. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis sangat berterima kasih kepada saudara Zaidi, Djoko Kisworo, Triarjo, dan Dede Sutarya staf Bidang Bahan Bakar Nuklir, Kelompok Proses Konversi dan Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir - PTBN BATAN, atas bantuan teknis-nya selama kegiatan instalasi dan percobaan berlangsung. [I] DAFfAR PUSTAKA SUNTORO A., "Metodology Kendali Logik Tambahan pada Sistem Tungku Reduksi ME-II", Prosiding Seminar Nasional SDM-STIN, pp. 301-310, Yogyakarta, 6 November, 2007. [2] SUNTORO A., "Pemanlik LPG Olomalis unluk Pembakar Gas Hidrogen pada Proses Reduksi Tungku ME-II", Prosiding PPI-PDITN 2007 Pustek Akselerator dan Proses Bahan-Batan, pp. 55-62, Yogyakarta 10 Juli 2007. [3] SUNTORO A., "Pengembangan Teknik Penanggulangan Gangguan Listrik pada Operasi Tungku Reduksi ME-I I", Prosiding Seminar Nasional Perangkat Nuklir PRPN, pp. 13-24, Serpong 5 November 2007. [4] IAEA, "Nuclear Power Plant Instntmentation and Control - A Guideboof(', Technical Reports Series No. 239, International Atomic Energy Agency, Vienna, 1984. [5] SUNTORO A., "Modifikasi Kendali Logik (switching) Tungku ME-I I: Dokumen Teknis Operasi dan Hasil Modifikasi", Revisi 1., 2008. [6] SUNTORO A., "Otomatisasi Penggerak Katup Masuk Gas Hidrogen Pada Tungku Reduksi ME-II", Prosiding PPI PDITN 2007 Pustek Akselerator dan Proses Bahan-Batan, pp. 279-285, Yogyakarta 10 Juli 2007. [7] SUNTORO A., "Sistem Switching Pompa Vakum Tambahan pada Tungku Reduksi ME-II", Prima, Vol. 4., No.9, pp. 103-110, Yogyakarta 10 Juli 2007. B-59