ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASH TERHADAP EGT MARGIN PADA ENGINE CF5M6-3

dokumen-dokumen yang mirip
Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ANALISIS PERFORMA ENGINE TURBOFAN PESAWAT BOEING

ANALISA KINERJA ENGINE TURBOFAN CFM56-3

ANALISA KINERJA ENGINE TURBOFAN CFM56-3

PENGARUH BYPASS RATIO OVERALL PRESSURE RATIO, DAN TURBINE INLET TEMPERATURE TERHADAP SFC PADA GAS-TURBINE ENGINE

ANALISIS PERFORMA ENGINE TURBOFAN PESAWAT BOEING

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PRINSIP KERJA GAS TURBIN ENGINE TURBOFAN

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

ANALISIS PENGARUH EKSENTRISITAS PADA PROSES PEMASANGAN HIGH PRESSURE TURBINE ROTOR TERHADAP PRODUK EGT MARGIN ENGINE CFM56-3C1 BOEING

BAB 9. ENGINE dan LANDING GEAR

LEMBAR PERSETUJUAN. Skripsi ini telah memenuhi persyaratan. dan siap untuk diujikan. Disetujui pada tanggal....desember 2008

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN ENGINE PERFORMANCE CFM56-3C1 PADA TEST CELL FACILITY DENGAN PARAMETRIC CYCLE ANALYSIS OF REAL ENGINE.

1 Gas Turbine Engine 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PERAWATAN TURBOCHARGER PADA GENSET MESIN DIESEL 1380 KW. Oleh: Dr. Ir. Heru Mirmanto, MT

BAB III PROSES PENGUJIAN APU GTCP36-4A

PERENCANAAN MOTOR BAKAR DIESEL PENGGERAK POMPA

Skripsi. Oleh: ARDIAN RAMA PUTRA Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana strata I

MODUL V-B PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS

TURBIN UAP & GAS ANALISA PENGARUH WATER WASH TERHADAP PERFORMANSI TURBIN GAS PADA PLTG UNIT 7 PAYA PASIR PT.PLN SEKTOR PEMBANGKITAN MEDAN SKRIPSI

BAB II LANDASAN TEORI. stage nozzle atau nozzle tingkat pertama atau suhu pengapian turbin. Apabila suhu

Bab II Ruang Bakar. Bab II Ruang Bakar

ANALISIS KINERJA ENGINE TURBOPROP ROLLS-ROYCE TP400-D6 PADA KONDISI CHOKED DAN UNCHOKED. Skripsi

ANALISIS TERJADINYA HIGH OIL CONSUMPTION PADA LUBRICATION SYSTEM PESAWAT BOEING PK-GGF

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rencana Pembelajaran Kegiatan Mingguan (RPKPM).

ANALISA KERUSAKAN SHAFT PADA TURBOCHARGER ENGINE 3406 S/N:7N7723

Bab I Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)

STUDI BANDING PERFORMA MESIN TURBOFAN CF6-80C DENGAN RB H YANG DIGUNAKAN PADA PESAWAT BOEING

PERANCANGAN ULANG SUDU KOMPRESOR AKSIAL PADA MESIN TURBOPROPELER PT6A-27 DENGAN PUTARAN POROS RPM

Materi. Motor Bakar Turbin Uap Turbin Gas Generator Uap/Gas Siklus Termodinamika

BAB III METODE PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA

Aku berbakti pada Bangsaku,,,,karena Negaraku berjasa padaku. Pengertian Turbocharger

BAB III DASAR TEORI SISTEM PLTU

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG) Prepared by: anonymous

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

SETENGAH ABAD PERKEMBANGAN MOTOR TURBIN GAS

BAB I PENDAHULUAN. selanjutnya jumlah dan kualitas dari udara yang dikondisikan tersebut dikontrol.

BAB II LANDASAN TEORI

FUEL SYSTEM. Oleh: Muhammad Agung Prabowo, S.Pd Instructure of Aircraft Maintenance Engineer

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

(Silvia Dwi Kinaka; Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT; Imam Abadi, ST, MT)

SESSION 3 GAS-TURBINE POWER PLANT

PREDIKSI KECEPATAN ROTASI KOMPRESOR MESIN PESAWAT BOEING MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY

ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASHING TERHADAP EFISIENSI KOMPRESOR DAN EFISIENSI THERMAL TURBIN GAS BLOK 1.1 PLTG UP MUARA TAWAR

BAB VI PENGOLAHAN DATA dan ANALISIS DATA

BAB II LINGKUP KERJA PRAKTEK DAN LANDASAN TEORI

Prinsip kerja PLTG dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini : Gambar 1.1. Skema PLTG

MAKALAH DASAR-DASAR mesin

Pengaruh Penggunaan Enviropurge Kit

TUGAS AKHIR ANALISA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR ENGINE AUXILIARY POWER UNIT (APU) HONEYWELL 131-9B PADA PESAWAT BOEING NEXT GENERATION

PERHITUNGAN UJUK KERJA TURBIN GAS SOLAR SATURN PADA UNIT PEMBANGKIT DAYA JOINT OPERATING BODY PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA (JOB P-PEJ)

STUDI KARAKTERISTIK TEKANAN INJEKSI DAN WAKTU INJEKSI PADA TWO STROKE GASOLINE DIRECT INJECTION ENGINE

ANALISIS MODUS KEGAGALAN AUXILIARY POWER UNIT GTCP85-129H/J/K

TURBOCHARGER BEBERAPA CARA UNTUK MENAMBAH TENAGA

Gambar 1. Motor Bensin 4 langkah

Institut Teknologi Bandung

BAB III SISTEM PLTGU UBP TANJUNG PRIOK

PROGRAM SIMULASI KINERJA TURBOPROP ENGINE PT6A-62 MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL. SKRIPSI. Untuk memenuhi sebagai prasyarat mencapai

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI MOTOR DIESEL PERAWATAN MESIN DIESEL 1 SILINDER

Mesin Penggerak Kapal PROGRAM STUDI TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III REKONTRUKSI TERBANG DENGAN PROGRAM X-PLANE

BAB II LANDASAN TEORI

BAB V Pengujian dan Analisis Mesin Turbojet Olympus

ANALISIS EFISIENSI TURBIN GAS TERHADAP BEBAN OPERASI PLTGU MUARA TAWAR BLOK 1


BAB V HASIL DAN ANALISIS. Penyebab dari kegagalan yang dialami oleh APU unable to start atau tak bisa

ANALISA PERHITUNGAN DAYA DORONG ( THRUST POWER ) ENGINE P&W JT8D 217A PADA PESAWAT BOEING MD 82

MAKALAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)

KAJIAN PENGARUH SUDUT VARIABLE STATOR VANES (VSV)

JTM. Volume 03 Nomor 02 Tahun 2014, PENGARUH PEMANFAATAN GAS BUANG SEBAGAI PEMANAS INTAKE MANIFOLD TERHADAP PERFORMA MESIN SUPRA X TAHUN 2002

BAB I PENDAHULUAN. Turbo charger adalah salah satu komponen tambahan pada motor

TURBIN GAS. Berikut ini adalah perbandingan antara turbin gas dengan turbin uap. Berat turbin per daya kuda yang dihasilkan lebih besar.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. cutting turbocharger. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan : Proses pengerjaan cutting Turbocharger

PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI PESAWAT UDARA

Ardiansyah Lubis NIM. :

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jurnal Teknik Mesin (JTM): Vol. 05, No. 3, Oktober

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. listrik. Adapun pembangkit listrik yang umumnya digunakan di Indonesia yaitu

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN. manusia untuk selalu mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada suatu

BAB II LANDASAN TEORI

MOTOR BAKAR PENGERTIAN DASAR. Pendahuluan

BAB III. EVALUASI DATA KEANDALAN

TUGAS AKHIR TM Ari Budi Santoso NRP : Dosen Pembimbing Dr. Bambang Sudarmanta, ST. MT.

BAB I MOTOR PEMBAKARAN

Rencana Pembelajaran Kegiatan Mingguan (RPKPM).

BAB I PENDAHULUAN. Energi listrik yang tersedia di Indonesia saat ini belumlah mencukupi

Studi Eksperimental Kinerja Mesin Kompresi Udara Satu Langkah Dengan Variasi Sudut Pembukaan Selenoid

TUGAS MAKALAH TURBIN GAS

PRINSIP KERJA MOTOR DAN PENGAPIAN

MODUL IV B PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL

BAB I PENDAHULUAN. bagian yang kecil sampai bagian yang besar sebelum semua. bagian tersebut dirangkai menjadi sebuah pesawat.

Transkripsi:

ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASH TERHADAP EGT MARGIN PADA ENGINE CF5M6-3 ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASH TERHADAP EGT MARGIN PADA ENGINE CF5M6-3 Muhammad Takdir, Muhamad Jalu Purnomo Jurusan Teknik Penerbangan STT Adisutjipto Yogyakarta Jl. Janti Blok-R Lanud Adi-Yogyakarta jalu_p@yahoo.com Abstrak Engine CFM56-3 merupakan engine populer di kelasnya, dipasang di pesawat Boeing 737 clasik. EGT (engine Gas Temperature) merupakan tolak ukur untuk mengetahui performance engine, apabila nilai EGT pada engine lbh kecil dari nilai EGT yang diijinkan, maka dapat dikatakan engine tersebut mempunyai performance yang bagus. Begitu juga sebaliknya nilai EGT yang tinggi dapat mempengaruhi performa engine. Pengerjaan compressor wash (cw)pada engine secara tepat dapat menurunkan nilai EGT. EGT margin adalah nilai yang diperoleh selisih antara EGT sebelum cw dengan EGT sesudah cw. Menggunakan 10 engine yang sudah dilakukan pengerjaan compressor wash untuk menganalisa nilai EGT marginyang diperoleh. Hasilnya EGT Margin meningkatan rata-rata sebesar 9,161 C. (Keywords: CFM56-3, EGT, Compressor Wash, EGT margin) 1. Pendahuluan Performa Pesawat dapat dipengaruhi dari kondisi engine, engine bisa dikatakan dalam performa bagus ketika dia mampu digunakan dalam fungsi sesuai dengan waktu yang direncanakan [5]. Exhaust gas temperature (EGT) merupakan salah satu parameter penting didalam engine untuk mengukurtemperature gas buang. Termocouple merupakan alat yang terpasang di dalam engine, guna menginformasikan suhu engine. Semakin tinggi suhu engine, maka akan mempengaruhi performa engine. Untuk mempertahankan performa engine perlu diadakan perawatan secara berkala, tentunya akan lebih efisien tanpa harus mengeluarkan banyak biaya tatapi memperoleh hasil optimal. Pengerjaan compressor wash merupakan salah metode perawatan yang dikerjakan guna menurunkan nilai EGT engine. Dengan denikian suhu yang terdapat di engine / nilai EGT bisa dikontrol, dan handal dipasang pada wing pesawat dengan waktu yang dusah ditentukan. Compressor wash dilakukan dengan cara pencucian kompresor, combustion chamber, termasuk turbine dengan menggunakan air atau biasanya menggunakan campuran sabun/deterjen dengan durasi kurang lebih 5 menit. 2. Landasan Teori Beberapa teori yang mendukung dalam jurnal ini a. CFM56-3 adalah engine pesawat turbofan yang berada pada kelas high-bypass yang dibuat oleh CFM International (CFMI), dengan thrust variasi 18.500 lb sampai 34.000 lb. CFMI yang merupakan perusahaan kerjasama antara Perancis dengan Amerika. Engine ini paling banyak dioperasikan oleh pesawat Boeing 737 clasik. ANGKASA 29

Muhammad Takdir, Muhamad Jalu Purnomo Gambar 1. Engine CFM56-3 [1] b. Exhaust gas temperature (EGT) merupakan salah satu parameter penting dalam engine untuk mengukur teperature gas buang. Standart limit temperature gas buang engine CFM56-3 adalah 930 C pada saat take off. Sensor untuk pengukuran EGT terletak pada stage 2 low pressure turbine inlet. Untuk mengetahui nilai EGT bisa melihat pada instrument yang ada di cockpit pesawat Gambar 2. cockpit pesawat [1] Ditunjukkan dalam cockpit engine instrument pada gambar 2.2. diperjelas dengan potongan insrumen EGT pada gambar 2.3. Gambar 3. Instrumen EGT c. Pembakaran tidak sempurna yang terdapat pada combustion chamber (burner) dapat mengakibatkan high EGT (suhu meningkat). Meningkatnya temperatur yang berlebihan dapat mengakibatkan performa engine menurun, bahkan bisa mempengaruhi material engine [4].Fan, low pressure compressor (LPC) dan low pressure turbine merupakan komponen dalam engine dalam 1 shaft. Sedangkan high 30 Volume V, Nomor 1, Mei 2013

ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASH TERHADAP EGT MARGIN PADA ENGINE CF5M6-3 pressure compressor (HPC) dan high pressure turbine (HPT) dalam 1 shaft yang berbeda. Sedangkan burner menerima kompresi udara yang telah dicampur dengan bahan bakar selanjutnya dibakar untuk menghasilkan tenaga sebagai penggerak utama engine. Temperatur yang terjadi di dalam engine dinamakan EGT. d. Compressor wash Gambar 4. skema engine CFM56-3 [1] Compressor wash merupakan tindakan perawatan engine, dengan cara menyemprotkan air dingin menggunakan mesin bertekanan ke dalam engine, melalui fan, kompresor, ruang bakar/combustion chamber hingga turbin. Campuran yang dimasukan dalam air umumnya menggunakan deterjen/sabun, proses pengerjaan kurang lebih selama 5 menit. Dalam newsletter dalam website CFM menerangkan bahwasanya pengerjaan compressor wash dapat mempengaruhi nilai EGT margin [3], artinya nilai EGT mula-mula akan menurun setelah engine dilakukan compressor wash, dengan kata lain nilai EGT margin nya meningkat. Gambar 5. Reaksi compressor wash terhadap EGT margin [3] 3. Metodologi Dalam analisa untuk memperoleh hasil pengaruh pengerjaan compressor wash pada engine yang mempengaruhi EGT margin, diperlukan proses penelitian dalam beberpaa tahap antara lain. ANGKASA 31

Muhammad Takdir, Muhamad Jalu Purnomo Mulai Mengumpulkan engine Data engine sebelum CW Data engine setelah CW Analisa Selesai a. Mengumpulkan engine Gambar 6. Alur penelitian Identifikasi beberapa engine CFM56-3 untuk dijadikan bahan penelitian, dari 25 engine yang memenuhi syarat usia engine sebanyak 10. Sehingga penelitian dilanjutkan ke 10 engine yang telah memenui syarat, dengan usia engine memasuki 500 fh (jam terbang). b. Data engine sebelum CW Data engine diperoleh memasuki usia engine 500 fh (jam terbang), terhitung dari perawatan/pengerjaan sebelumnya. Mengelompokkan sebanyak 10 engine berdasarkan Engine Serial Number (ESN) yang berbeda. Tabel 1. Data engine sebelum CW NO ESN Sebelum CW 1 725343 705,333 2 721843 701,056 3 724230 684,389 4 858343 717,278 5 858703 730,610 6 858702 710,722 7 860253 694,833 8 727465 711,889 32 Volume V, Nomor 1, Mei 2013

ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASH TERHADAP EGT MARGIN PADA ENGINE CF5M6-3 9 720293 671,333 10 725622 706,000 Data 10 engine yang telah memenuhi 500 fh (jam terbang), selanjutnya dikelompokkan dalam tabel 3.1. Rata-rata perolehan EGT sebesar 703,344 C. c. Data engine setelah CW Selanjutnya 10 engine tersebut dilakukan pengerjaan compressor wash, selanjutnya diperoleh data sebagai berikut : Tabel 2. Data engine setelah CW NO ESN Setelah CW 1 725343 694,556 2 721843 691,944 3 724230 676,500 4 858343 697,278 5 858703 727,780 6 858702 699,899 7 860253 684,444 8 727465 708,444 9 720293 665,333 10 725622 695,667 Data 10 engine yang telah memenuhi 500 fh (jam terbang), selanjutnya dikelompokkan dalam tabel 341. Nilai rata-rata perolehan EGT setelah pengerjaan compressor wash sebesar 694,185 C. d. Analisa Alat compressor wash yang berupa mesin bertekanan air disemprotkan ke dalam engine, melalui fan, kompresor, ruang bakar, turbin sifatnya mendinginkan komponen di dalam engine. Dengan demikian temperatur engine secara keseluruhan lebih rendah (nilai EGT turun) dibandingkan kondisi engine sebelum dilakukan pengerjaan compressor wash. Nilai EGT margin menunjukkan penurunan temperatur EGT sebelum pengerjaan compressor wash dikurangi EGT setelah pengerjaan compressor wash. Tabel 3. Hasil EGT engine NO Margin Sebelum CW Sesudah CW 1 705,333 694,556 10,777 2 701,056 691,944 9,112 3 684,389 676,500 7,889 4 717,278 697,278 20,000 5 730,610 727,780 2,830 6 710,722 699,899 10,823 ANGKASA 33

Muhammad Takdir, Muhamad Jalu Purnomo NO Margin Sebelum CW Sesudah CW 7 694,844 684,444 10,400 8 711,889 708,444 3,445 9 671,333 665,333 6,000 10 706,000 695,667 10,333 Rata-rata 9,161 4. Kesimpulan Data engine yang dikelompokkan sesuai dengan usia engine mempunyai nilai rata-rata EGT sebesar 703,344 C, setelah 10 engine dilakukan pengerjaan compressor engine nilai EGT rata-rata menjadi 694,185 C. Sehingga selisih nilai EGT setelah dan sebelum pengerjaan compressor wash (EGT margin) sebesar 9,161 C Daftar Pustaka [1] Aircraft Maintenance Manual Boeing 737 clasic [2] Manual Engine Compressor Wash Boeing 737 clasic [3] Www.inral.com/Atto/power_plant/_newsletter_cfm_hot_engine.htm [4] Arismunandar, W. (2002). Pengantar Turbin Gas dan Motor Propulsi. Bandung: ITB. [5] Realiability hand book 34 Volume V, Nomor 1, Mei 2013