ANALISIS PENYEBAB ENGINE LOW POWER PADA VOLVO ARTICULATED DUMP TRUCK A40E DENGAN KODE UNIT AA14

dokumen-dokumen yang mirip
Dua orang berkebangsaan Jerman mempatenkan engine pembakaran dalam pertama di tahun 1875.

TURBOCHARGER BEBERAPA CARA UNTUK MENAMBAH TENAGA

LAPORAN PRAKTIKUM 3 PEMERIKSAAN DAN PENYETELAN CELAH KATUP

2.3.1.PERBAIKAN BAGIAN ATAS MESIN. (TOP OVERHAUL)

BAB IV PERAWATAN MESIN DIESEL BUS

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI MOTOR DIESEL PERAWATAN MESIN DIESEL 1 SILINDER

BAB III METODE PENELITIAN. Mulai. Observasi & Studi Literatur. Identifikasi Sistem. Mekanisme Katup. Pengujian Dynotest awal

BAB III PENGUKURAN DAN GAMBAR KOMPONEN UTAMA PADA MESIN MITSUBISHI L CC

LUBRICATING SYSTEM. Fungsi Pelumas Pada Engine: 1. Sebagai Pelumas ( Lubricant )

TWIN Tips. Technical & Warranty Information Tips Mengatur Engine Speed Idle. Edisi XIII Juli 2015

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

1. EMISI GAS BUANG EURO2

TOPIK 3 CATERPILLAR NEW SCROLL FUEL SYSTEM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I MOTOR DIESEL ( DIESEL ENGINE ) Motor diesel untuk perkapalan ( Marine Diesel Engine ) dikelompokan kepada :

BAB III METODE PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN PERHITUNGAN SERTA ANALISA

BUKU PANDUAN Gasoline Generator SG 3000 & SG 7500

D. LANGKAH KERJA a. Langkah awal sebelum melakukan Engine Tune Up Mobil Bensin 4 Tak 4 silinder


BAB III ANALISIS SISTEM PELUMASAN ENGINE 1TR-FE

KONSENTRASI OTOMOTIF JURUSAN PENDIDIKAN TEKIK MOTOR

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PERENCANAAN PERAWATAN PREVENTIVE DAN CORRECTIVE PADA KOMPONEN SISTEM HIDROLIK EXCAVATOR KOMATSU PC200-8

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TROUBLE SHOOTING SISTEM INJEKSI MESIN DIESEL MITSUBISHI L300 DAN CARA MENGATASINYA

BAB III PEMBAHASAN TEKNIS GANGGUAN SISTEM INJEKSI BAHAN BAKAR PADA MESIN KUBOTA RD 65 H DAN CARA MENGATASINYA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Setelang melakukan proses overhoul cylinder head berdasarkan standar dan

ANALISA HIDROLIK SISTEM LIFTER PADA FARM TRACTOR FOTON FT 824

BAGIAN-BAGIAN UTAMA MOTOR Bagian-bagian utama motor dibagi menjadi dua bagian yaitu : A. Bagian-bagian Motor Utama yang Tidak Bergerak

Mesin Diesel. Mesin Diesel

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Berikut ini tabel hasil pemeriksaan dan pengukuran komponen cylinder. Tabel 4.1. Hasil Identifikasi Mekanisme Katup

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Aku berbakti pada Bangsaku,,,,karena Negaraku berjasa padaku. Pengertian Turbocharger

LAMPIRAN. Universitas Sumatera Utara

1. OVERLOADING ( MUATAN BERLEBIH )

Ring II mm. Ukuran standar Batas ukuran Hasil pengukuran Diameter journal

BAB III PENGUKURAN DAN GAMBAR KOMPONEN UTAMA PADA MESIN TOYOTA COROLA 1300 CC. Bagian utama pada motor terdapat komponen atau bagian utama yang

BAB IV PROSES OVERHOUL DAN ANALISIS KOMPONEN

KERJA PRAKTEK BAB III PEMBAHASAN. 3. Sistem Kerja Dan Pemeliharaan Governor Pada Pesawat Dakota

BAB III PROSES OVERHAUL ENGINE YAMAHA VIXION. Proses Overhoul Engine Yamaha Vixion ini dilakukan di Lab. Mesin,

STUDI KARAKTERISTIK TEKANAN INJEKSI DAN WAKTU INJEKSI PADA TWO STROKE GASOLINE DIRECT INJECTION ENGINE

Engine Tune Up Engine Conventional

BAB III PROSEDUR PENGUJIAN STUDI PUSTAKA KONDISI MESIN DALAM KEADAAN BAIK

BAB II LANDASAN TEORI

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Mesin Kompresi Udara Untuk Aplikasi Alat Transportasi Ramah Lingkungan Bebas Polusi

COOLING SYSTEM ( Sistim Pendinginan )

2) Lepaskan baut pemasangan exhaust pipe (pipa knalpot) dan baut/mur pemasangan mufler (knalpot)

BAB. I PENDAHULUAN. Perkembangan teknologi dunia otomotif di tanah air dari tahun ketahun

BAB II LANDASAN TEORI

Gambar 4.2 Engine stand dan mesin ATV Toyoco G16ADP

PENGENALAN PERUSAHAAN & PRODUCT M. A. N

BAB III PENGUKURAN DAN GAMBAR KOMPONEN UTAMA PADA MESIN TOYOTA CORONA 2000 CC. Bagian utama pada motor terdapat komponen atau bagian utama yang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Waktu dan tempat pelaksanaan percobaan serta analisis sebagai berikut :

BAB II. LANDASAN TEORI

BAB II TINJAUAN LITERATUR

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

BAB III METODOLOGI PENGUJIAN

PENGARUH PENYETELAN CELAH KATUP DAN PENYETELAN TIMING INJECTION PUMP TERHADAP HASIL GAS BUANG PADA MOTOR DIESEL

BAB II LINGKUP KERJA PRAKTEK

JOB SHEET (LEMBAR KERJA) : Melaksanakan overhaul kepala silinder

MODUL POMPA AIR IRIGASI (Irrigation Pump)

III. METODOLOGI PENELITIAN. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengujian ini meliputi : mesin

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BOILER FEED PUMP. b. Pompa air pengisi yang menggunakan turbin yaitu : - Tenaga turbin :

MAKALAH. SMK Negeri 5 Balikpapan SISTEM PENDINGIN PADA SUATU ENGINE. Disusun Oleh : 1. ADITYA YUSTI P. 2.AGUG SETYAWAN 3.AHMAD FAKHRUDDIN N.

MANUAL BOOK COMPRESSOR INSTALLATION, PREVENTIF MAINTENANCE AND TROUBLE-SHOOTING

BAB IV PEMBAHASAN. Dalam proses pengambilan data pada media Engine Stand Toyota Great

BAB II DASAR TEORI. Menurut Wiranto Arismunandar (1988) Energi diperoleh dengan proses

AUTOMOBILE TECHNOLOGY TINGKAT PROVINSI

BAB III BAGIAN BAGIAN DASAR PADA EXCAVATOR TYPE JS 200

BAB III METODOGI PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL PENGUJIAN

III. METODOLOGI PENELITIAN. berdasarkan prosedur yang telah di rencanakan sebelumnya. Dalam pengambilan data

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN. Alur Proses Pada Perawatan Automatic Brake Handle

BAB II LINGKUP KERJA PRAKTEK

Prosedur Pengetesan Injektor

MENYETEL CELAH KATUP MOTOR DIESEL

Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (RPKPM).

TUGAS TUNE UP MESIN GASOLINE DAN MESIN DIESEL

BAB 9 MENGIDENTIFIKASI MESIN PENGGERAK UTAMA

BAB III PEMBAHASAN. Forklift sedang mengangkat beban, kemudian forklift tidak mampu

MEMBUAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UNIT WATER TRUCK

ENGINE TUNE-UP CONVENTIONAL

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. 125 pada tahun 2005 untuk menggantikan Honda Karisma. Honda Supra X

STANDAR LATIHAN KERJA DAFTAR MODUL

Studi Eksperimental Kinerja Mesin Kompresi Udara Satu Langkah Dengan Variasi Sudut Pembukaan Selenoid

Sumber: Susanto, Lampiran 1 General arrangement Kapal PSP Tangki bahan bakar 10. Rumah ABK dan ruang kemudi

Rencana Pembelajaran Kegiatan Mingguan (RPKPM)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

LAMPIRAN. Universitas Sumatera Utara

PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PANITIA PELAKSANA LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKRETARIAT : SMK NEGERI 1 DENPASAR

3. PEMELIHARAAN PLTD PT PLN (Persero) PUSDIKLAT Februari 2011

BAB IV SISTEM BAHAN BAKAR MESIN DIESEL LOKOMOTIF

REKONDISI POMPA AIR SPIRAL MEKANIK DENGAN PENGGERAK ALIRAN ARUS SUNGAI

PERALATAN INDUSTRI KIMIA (MATERIAL HANDLING)

BAB IV MENGOPRASIKANKAN GENERATOR SET

yang digunakan adalah sebagai berikut. Perbandingan kompresi : 9,5 : 1 : 12 V / 5 Ah Kapasitas tangki bahan bakar : 4,3 liter Tahun Pembuatan : 2004

Session 4. Diesel Power Plant. 1. Siklus Otto dan Diesel 2. Prinsip PLTD 3. Proses PLTD 4. Komponen PLTD 5. Kelebihan dan Kekurangan PLTD

BAB III ANALISIS KASUS

Fungsi katup Katup masuk Katup buang

Transkripsi:

ANALISIS PENYEBAB ENGINE LOW POWER PADA VOLVO ARTICULATED DUMP TRUCK A40E DENGAN KODE UNIT AA14 Wahyudi, Suyadi, Heru Saptono Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. H. Sudarto, SH., Tembalang, Kotak Pos 6199/SMS, Semarang 50329 Telp. 7473417 (Hunting), Fax. 7472396 Abstrak Articulated Dump Truck A40E merupakan kendaraan pengangkut tiga poros dengan bak penuang serta kemudi rangka gandeng (articulated frame steering) dan memiliki kapasitas angkut 39 ton atau 24 m 3. Unit articulated dump truck A40E mengalami low power yang disebabkan oleh kerusakan pada copper sleeve. Copper sleeve berfungsi sebagai sebagai pembatas cooling jacket dengan fuel channel agar antara bahan bakar dan coolant tidak tercampur. Copper sleeve juga berfungsi sebagai bantalan dari unit injektor. Bila terjadi kerusakan pada copper sleeve maka akan terjadi penurunan tekanan kompresi karena bocor, yang mengakibatkan engine menjadi low power. Udara yang bocor akan masuk ke fuel channel dan ke cooling jacket. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan proses perbaikan. Yaitu dengan melakukan penggantian copper sleeve. Setelah dilakukan penggantian copper sleeve unit normal kembali dan tidak mengalami low power. Kata kunci: articulated, dump truck, low power, copper sleeve 1. Pendahuluan Volvo articulated dump truck adalah suatu alat berat yang berfungsi untuk mengangkut tanah, batu bara curah, batu-batuan, dan jenis tambang yang lain dengan kapasitas 39 ton atau 24 m 3, dimana pengoperasiannya bisa secara terus menerus selama 24 jam kerja sehingga membutuhkan perawatan secara periodik dari para mekanik kostumer dan bantuan dari pihak PT. Indotruck Utama sebagai suplier spareparts. Kendaraan Volvo articulated dump truck tersebut dilengkapi dengan engine diesel empat langkah, enam silinder, segaris. Engine menggunakan sistem injeksi langsung, dilengkapi turbocharger dan intercooler, serta menghasilkan emisi yang rendah, kendaraan tersebut mempunyai dua bagian utama yaitu traktor dan trailer. Adapun sistem kontrol yang dimiliki mempunyai empat ECU (Electronic Control Unit), terdiri dari I-ECU (Instrument Electronic Control Unit), V-ECU (Vehicle Electronic Control Unit), T-ECU (Transmission Electronic Control Unit), dan E-ECU (Engine Electronic Control Unit). 2. Metode Penelitian 1) Metode Field Survey, yaitu tinjauan langsung pada objek yang dituju untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam menganalisa dan proses perbaikan kerusakan pada copper sleeve sehingga unit mengalami low power. 2) Metode Library Research, yaitu mengumpulkan data dari membaca buku buku ataupun petunjuk cara kerja. 3) Metode Interview, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dengan mekanik yang berpengalaman dibidangnya serta melakukan presentasi dengan instruktur site. 4) Metode Literatur atau Pustaka, dalam metode ini penulis mengambil literature atau daftar pustaka yang penting dari perusahaan dan kampus sebagai data penunjang. 3. Hasil Penelitian 1) Unit kurang bertenaga saat dioperasikan 2) Waktu distart unit lama hidup. Dalam kondisi normal unit dapat dengan mudah dihidupkan dengan waktu 2-3 detik. 28

3) Gas buang menjadi abnormal. Gas buang berwarna agak keputihan.. 4) Rpm engine tidak dapat mencapai maksimum. Yaitu hanya mencapai 1600 rpm. Pada kondisi normal engine dapat mencapai 2000 rpm. 5) Dalam keadaan idle engine mati sendiri, dalam waktu tidak sampai 10 menit. 4. Pembahasan Setelah diketahui data unit kemudian dilakukan pemeriksaan pada fuel system. Langkah langkah pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1) Dilakukan pengecekan fuel level pada monitor panel dan fuel tank dalam kondisi ini fuel dalam keadaan level artinya fuel tank dalam keadaan terisi fuel. Pengecakan fuel level sebagai langkah pertama dikarenakan engine dapat bekerja apabila terdapat pembakaran didalam ruang bakar yang diakibatkan adanya reaksi antara bahan bakar, oksigen dan panas. berikut ini adalah gambar monitor panel dalam keadaan fuel level. 2) Pemeriksaan pada fuel piping. 3) Pemeriksaan kondisi piping piping pada fuel system secara visual untuk mengecek adanya kebocoran atau tidak seperti yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini. Dari hasil pengamatan piping-piping tersebut tidak ada yang mengalami kebocoran dan piping-piping tersebut masih dalam keadaan baik. 4) Dilakukan pengecekan terhadap filter bahan bakar. Secara visual filter masih dalam keadaan baik. 5) Dilakukan pengecekan pada filter bahan bakar dengan cara melepas water separator dan main filter kemudian mengamati solar yang dituangkan dari dalam filter. Dari hasil pengamatan solar masih dalam keadaan baik, tidak berwarna hitam. Ini berarti filter masih dalam keadaan baik. 6) Dilakukan pengecekan pada feed pump. Dilakukan dengan cara melepas fuel pump dari engine kemudian fuel pump dioverhaul. Dari hasil overhaul pada feed pump tidak terjadi kerusakan, masih dalam keadaan baik. 7) Dilakukan pengecekan pada aliran fuel return. Pengecekan dilakukan dengan melepas hose return. Setelah hose terlepas, engine di hidupkan. Dari hasil pengetesan ternyata fuel berbusa dan alirannya tidak stabil. 5. Analisis dan Perbaikan Dari hasil tersebut ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan copper sleeve tersebut mengalami kerusakan dan menyebabkan tekanan kompresi bocor ke fuel channel yang mengakibatkan engine mengalami low power. Dari data yang di dapat dari lapangan ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan copper sleeve rusak: 1) Umur pemakaian. 2) Engine terlalu sering idle dalam waktu yang lama. 3) Ketika mematikan engine langsung dimatikan tanpa idle terlebih dahulu. 4) Pemakaian coolant yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Perbaikan yang diperlukan meliputi : 1) Menempatkan unit pada posisi service. 2) Menaikkan engine hood dan menurunkan grill. 3) Memutar main switch pada posisi off, agar tidak ada aliran listrik yang menglir pada unit yang dapat menyebabkan korsleting. 4) Drain bahan bakar yang berada pada fuel channel melalui hose return dan menampung bahan bakar pada wadah. 5) Drain coolant dari niple pada hose drain dan menampung pada wadah. 6) Membuka cylinder head cover dengan menggunakan kunci socket 12 mm. Seperti ditunjukkan pada gambar 1. 29

Gambar 1. Cover silinder head (Sumber: Service Manual, Hal 116) 7). Melepaskan konektor pada pada masingmasing unit injector dan pada I-EGR valve. Seperti pada gambar 2. Gambar 2. Konektor pada unit injector dan I-EGR valve (Sumber: Service Buletin Truck, Hal 3) 8) Melepas I-EGR valve dan seal olinya seperti pada gambar 3. Kemudian meletakkan spacer antara valve dan cylinder head di pada wadah yang bersih. Gambar 4. Spring plate (Sumber: Service Manual, Hal 132) 9) Melakukan pelepasan baut rocker arm shaft dengan menggunakan kunci socket 14 mm. Setelah semua baut terlepas, ikat piston pada rocker arm dengan tali agar piston tidak jatuh. 10) Mengikat rocker arm shaft seperti gambar 5 pada pipa untuk memudahkan proses pengangkatan. Angkat rocker arm shaft dan letakkan di sebelah tepi engine. Gambar 5. Rocker arm shaft 11) Melepas baut pengunci yoke unit injector. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Gambar 3. I-EGR valve (Sumber: Service Manual, Hal 132) 9) Melepas spring plate seperti yang ditunjukkan pada gambar 4., dengan menggunakan kunci L 6 mm. Yaitu dengan memutar baut pengikat berlawanan dengan arah jarum jam. Dan setelah terlepas meletakkannya pada tempat yang bersih. Gambar 6 Yoke (Sumber: Student Booklet General And Body, Hal 5) 12) Mencabut unit injector dari cylinder head seperti pada gambar 4.7 dan gambar 4.8 dengan mencongkel menggunakan bar serta memberi nomor setiap injektor dengan menggunakan marker sesuai dengan letak pada silinder agar saat 30

pemasangan unit injector tidak tertukar tempatnya. 2) Setelah pembuatan ulir pada copper sleeve selesai kemudian mencabut copper sleeve dari cylinder head dengan menggunakan copper sleeve extractor tool. Seperti ditunjukkan pada gambar 11 dan 12. Gambar 7. Unit injector pada copper sleeve yang tidak rusak Gambar 11. Extractor tool (Sumber: Service Bulletin Truck, Hal 4) Gambar 8. Unit injector pada copper sleeve yang rusak Melepas copper sleeve dari cylinder head dengan cara: 1) Membuat ulir pada copper sleeve dengan menggunakan die tool. Yaitu dengan cara memasukkan die tool ke dalam lubang unit injector dan memutar searah jarum jam. Seperti ditunjukkan pada gambar 4.10. Gambar 9. Die tool (Sumber: Service Bulletin Truck, Hal 4) Gambar 12. Proses pencabutan copper sleeve (Sumber: Service Bulletin Truck, Hal 3) Gambar 13. Copper sleeve yang telah tercabut 3) Setelah copper sleeve (gambar 13) tercabut, lubang tempat copper sleeve (seperti pada gambar 14) pada cylinder head harus dibersihkan karena terbentuk kerak karbon dari hasil pambakaran. Bila tidak dibersihkan karbon tersebut dapat mengakibatkan saat pemasangan copper sleeve tidak akan terpasang dengan rapat. Kemudian tutup lubang dengan majun agar kotoran tidak masuk kedalam silinder. Gambar 10. Proses pembuatan ulir pada copper sleeve (Sumber: Service Bulletin Truck, Hal 3) Gambar 14 Lubang unit injector 31

4) Memasang copper sleeve yang baru dengan menggunakan reaming tool. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 16 dan 17. Gambar 15. Reaming tool (Sumber: Service Bulletin Truck, Hal 4) mengencangkan baut tata terlebih dahulu semua rocker arm agar benar-benar sesuai pada posisinya. 7) Dilakukan pemasangan I-EGR valve dan kencangkan dengan bautnya. Seperti pada gambar 19. Gambar 16. Cara pemasangan copper sleeve pada reaming tool (Sumber: Service Bulletin Truck, Hal 5) Gambar 17. Proses pemasangan copper sleeve (Sumber: Service Bulletin Truck, Hal 9) 5) Setelah seluruh copper sleeve selesai terpasang, kemudian memasang kembali unit injector dan ganti O-ring unit injector dengan yang baru. Pemasangan harus sesuai dengan urutannya dan jangan sampai tertukar. Pasang yoke dan kencangkan baut pengikatnya. Seperti ditunjukkan pada gambar 18. Gambar 19. I-EGR valve (Sumber: Service Manual, Hal 132) 8) Memasang kembali konektor untuk unit injector dan I-EGR valve. 9) Memasang spring plate dan kencangkan baut pengikatnya dengan kunci L 6 mm dan putar searah jarum jam. 10) Melakukan adjusting valve, Memutar flywheel dengan menggunakan cranking tool Seperti pada gambar 20 hingga garis tanda TDC pada chamshaft silinder tepat berada diantara tanda yang berada pada bearing cap. Seperti pada gambar 21. Gambar 20. Pemutar Flywheel (Sumber: Service Manual, Hal 112) Gambar 18. Pemasangan unit injector (Sumber: Service Manual, Hal 11) 6) Memasang kembali rocker arm shaft pada dudukannya dan kencangkan baut-baut pengikat rocker arm shaft. Sebelum Gambar 21 Garis penanda TDC (Sumber: Service Manual, Hal 243) 32

11) Menyeting clearence katup inlet dan katup exhaust dengan menggunakan feeler gauge. Dengan clearence katup inlet 0.3 mm dan katup exhaust 0.6 mm. Seperti pada gambar 22 dan gambar 23. Gambar 22. Adjusting clearence inlet valve (Sumber: Service Manual, Hal 243) Gambar 23. Adjusting clearence exhaust valve (Sumber: Service Manual, Hal 243) 12) Memasang kembali cylinder head cover. 13) Memasang kembali hose return pada cylinder head. 14) Isi coolant sampai pada ketinggian anatra batas atas dan bawah. 15) Memposisikan main switch pada posisi on. 16) Melakukan proses bleeding pada fuel sistem sampai terasa ada tahanan. Dengan cara memompa bahan bakar ddengan menggunakan hand pump. 17) Start engine. Sebelum menghidupkan engine dilakukan pengecekan terlebih dahulu tehadap level oli engine, bila kurang tambahkan oli. Setelah dilakukan proses perbaikan engine berjalan dengan normal kembali. Rpm engine dapat mencapai 2000 rpm. Lalu kemudian dilakukan test running, unit berjalan dengan normal dan tidak mengalami low power. 6. Kesimpulan Setelah penulis melakukan pengamatan, pemeriksaan, penganalisaan, dan perbaikan pada engine yang mengalami low power yang disebabkan kerusakan pada copper sleeve, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Engine pada Articulated Dump Truck A40E dengan kode unit AA14 mengalami low power diakibatkan karena terjadi kerusakan pada copper sleeve. Sehinngga terjadi penurunan tekanan kompresi pada ruang bakar. 2) Kebocoran pada copper sleeve dapat menyebabkan O-ring pada unit injektor rusak. Kerusakan tersebut diakibatkan karena panas yang terjadi pada saat pembakaran masuk melalui celah antara copper sleeve dan unit injektor dan langsung mengenai O-ring pada unit injektor. Kerusakan yang terjadi pada O- ring dapat menyebabkan bahan bakar pada fuel channel dapat mengalir ke dalam ruang bakar melalui celah antara copper sleeve dengan unit injektor. 3) Upaya perbaikan yang dilakukan agar engine pada unit Articulated Dump Truck A40E dengan kode unit AA14 agar menjadi normal kembali adalah dengan melakukan penggantian copper sleeve. Gambar 24 Bleeding fuel system (Sumber: VTT(Volvo Tech Tool) 33

7. Daftar Pustaka Engine D16C Student Booklet. General and Body. Volvo. Operation Manual A35E/A35E FS/A40E/A40E FS. Volvo Construction Equipment. Product Brochure A35E A40E. Volvo Construction Equipment. Service Bulletin Truck. Volvo. Service Manual A35E/A35E FS/A40E/A40E FS. Volvo Construction Equipment. Siswanto Budi Tri. 2008. Teknik Alat Berat Jilid 2. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. VCE Costumer Support. VTT (Volvo Tech Tool) Wedhanto Sonny, 2009. Alat Berat Dan Pemindah Mekanis. Malang:Diktat Kuliah Untuk Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil UNM. Wilopo Djoko. 2009. Metode Konstruksi Dan Alat-Alat Berat. Jakarta: Universitas Indonesia. 34