USULAN IMPROVEMENT MOULDING PLAN DI PT. X
|
|
|
- Widya Darmadi
- 9 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 USULAN IMPROVEMENT MOULDING PLAN DI PT. X Stefanus Ivan Giona 1, Jani Raharjo 1 Abstract: PT. X is a cosmetic packaging manufacturer company which is located in Surabaya. With the increasing of competition in the industry, the company is required to increase their productivity and be efficient in all division. In order to compete with the competitors, an increase in quality of their product and services to their customers must be done, so in the end, their customer satisfaction rises. Method SMED (Single Minute Exchange of Dies) is one of few method that is considered able to increase the productivity. This method is considered as one of the solutions used to reduce the setup time. Implementation of SMED method has been proved able to reduce setup time, increase efficiency, decrease production costs and minimize the occurrence of errors in the machine setup. In this case, to solve the existing problems, an improvement proposal is given. Proposed improvement given is to identify and eliminate activities that should be done outside the setup time (external activities), so it can lower the setup time from ± 5 hours to ± 2 hours. Other Proposed improvements given is to continue to lower the setup time sustainably is to repair tooling with 5 S method, preparing a mold, material, held training, and create Small Group Activity (SGA). Keywords: Moulding Plan Improvement. SMED SGA Pendahuluan Persaingan dalam dunia industri yang semakin sengit menuntut perusahaan melakukan peningkatan produktivitas dan efisiensi proses. Peningkatan daya saing juga dilakukan dibidang kualitas produk yang dihasilkan dan dibidang pelayanan konsumen, yang mana tujuan akhirnya adalah kepuasan konsumen. Industri Plastic juga harus dituntut melakukan peningkatan efisiensi dan produktivitas dari proses awal pembuatan part sampai dengan perakitan produk akhir. Metode SMED (Single Minute of Exchange Dies) merupakan salah satu metode yang dianggap dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dengan tujuan mereduksi waktu setup time. Pendekatan ini dianggap sebagai salah satu solusi yang digunakan untuk mereduksi waktu setup mesin. Penerapan metode SMED ini telah terbukti dapat menurunkan waktu setup. SMED juga mampu mengefektifkan waktu produksi, menurunkan ongkos produksi dan meminimalkan terjadinya kesalahan dalam melakukan setup mesin. Kegiatan setup mesin ini biasanya mebutuhkan waktu yang sangat lama mencapai ±5 jam. Bila ditinjau dari efektifitas perusahaan, kegiatan setup dilakukan saat mesin berhenti, hal tersebut sangat merugikan perusahaan yang pada akhirnya akan berimbas pada tingginya bottleneck yang mengakibatkan keterlambatan proses produksi dalam kapasitas tertentu. Dengan menggunakan metode SMED maka tujuan penelitian akan tercapai. Kegiatan penelitian dilakukan dengan melakukan pengukuran langsung terhadap mesin dengan menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setup mesin produksi yaitu 356 menit. 1,2 Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Industri, Universitas Kristen Petra. Jl. Siwalankerto , Surabaya [email protected], [email protected] Lamanya waktu setup disebabkan karena tidak dibedakannya internal setup dan eksternal setup sehingga semua kegiatan setup dilakukan pada saat mesin berhenti (internal setup). Metode SMED memiliki beberapa tahapan dalam mereduksi waktu setup yaitu membedakan setup internal dan setup eksternal, mengkonversikan setup internal menjadi setup eksternal. Dengan melakukan konversi setup internal menjadi setup eksternal akan mampu mereduksi waktu setup, memperbaiki semua aspek dalam operasi setup. Selain itu metode 5S juga merupakan salah satu metode yang menunjang proses setup terutama 5S pada tooling, karena dengan tooling yang lengkap dan rapi dapat membantu memudahkan teknisi mencari tooling, sehingga dengan adanya 5S pada tooling diharapkan mampu mereduksi waktu setup. Metode Penelitian Pada bagian ini akan dibahas metode-metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. SMED Pada tahun 1950, Shigeo Shingo memimpin sebuah penelitian dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi pada pabrik Mazda di Hiroshima. Dimana pimpinan pabrik menginginkan untuk menghilangkan kasus bottlenect pada stasiun body-molding yang mana tidak dapat berjalan sesuai kapasitasnya Shiego Shingo yang pada ssat itu ditugaskan melakukan penelitian disana melihat masalah utama terjadinya bottleneck adalah pada proses pergantian dies. Dimana proses pergantian dies dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang hampir 1 jam pada ssat mesin dimatikan. Hal yang hampir sama juga terjadi pada 101
2 Shiego Shingo melakukan penelitian di Mitsubishi Heavy Industries Hiroshima dan di Toyota Motor Company. Dimana proses setup yang terjadi begitu lama dan dilakukan pada saat mesin dalam keadaan mati. Shiego Shingo melihat bahwa hal tersebut merupakan pemborosan waktu yang dilakukan oleh pabrik bersangkutan. Aktivitas tersebut dikategorikan sebagai pemborosan karena tidak memberikan nilai tambah terhadap produk, bahkan dapat menyebabkan bottlenect dan pembengkakan biaya yang kasat mata. [3] Aktivitas-aktivitas tersebut yang berpeluang untuk dipercepat sehingga proses setup changeover lebih effisien. Meskipun pada awalnya metode SMED ini dipakai di industri otomotif, pada perkembangannya metode ini digunakan pada berbagai macam industri manufactur seperti electronics, garmen, packaging, dan lain-lain. Bahkan konsep dan pemikiran SMED ini dapat diterapkan di berbagai macam tipe industri. Metode SMED ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan metode SMED yaitu : Lakukan observasi dan dokumentasi kegiatan setup kondisi saat ini, bisa dilakukan dengan pengambilan data langsung atau menggunakan handycam. Quick Changeover Quick Changeover adalah pengurangan waktu pada proses setup melalui perbaikkan secara kontinyu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pemborosan dengan menggunakan metode yang ada. Pada dasarnya, quick changeover mengurangi waktu matinya mesin. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang bagus bagi perusahaan-perusahaan manufaktur jika hal ini diterapkan sebagaimana mestinya. [1] Quick Changeover adalah pengurangan waktu pada proses setup melalui perbaikkan secara kontinyu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pemborosan dengan menggunakan metode yang ada. Pada dasarnya, quick changeover mengurangi waktu matinya mesin. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang bagus bagi perusahaan manufaktur jika hal ini diterapkan sebagaimana mestinya. [1] Peminimalan waktu changeover dapat dilakukan berbagai cara. Beberapa cara yang biasa dilakukan perusahaan untuk mengurangi waktu changeover adalah: Meningkatkan skill atau kemampuan dari setter (orang yang mengerjakan proses setup). Memperkecil variasi produk yang dihasilkan. Mengkombinasikan pekerjaan tidak tetap yang berbeda dengan kebutuhan setup yang serupa. Menggunakan lot dalam jumlah yang besar / memproduksi produk dalam jumlah yang besar. Implementasi Quick Changeover Waktu changeover yang cukup lama dapat membuat mesin berhenti dan menyebabkan timbulnya loss production. Untungnya, waktu changeover ini dapat dikurangi secara signifikan dengan menerapkan pengaplikasian metode SMED. Metode SMED memiliki track record yang bagus di dunia perindustrian. Orang yang dapat dikatakan memiliki otoritas dalam quick changeover adalah Shigeo Shingo. Shingo, selama beberapa tahun lebih bekerja sebagai konsultan pada Toyota dan pabrik manufaktur jepang lainnya, mengembangkan sebuah metodologi untuk menganalisa dan mengurangi waktu penggantian dies yaitu metode SMED tersebut. Dalam banyak kasus, waktu changeover dapat diminimalkan kurang dari 10 menit. Oleh sebab itu, waktu changeover dapat diperlihatkan dalam satu digit angka, sehingga metode ini dinamakan single minute exchange of dies. SMED dapat digunakan secara universal pada seluruh changeover seperti woodworking, metal forming, plastic and electronics, pharmaceuticals, food processing, chemicals dan bahkan untuk service industry. Beberapa jenis aktivitas-aktivitas setup yang pada umumnya dilakukan di industry : Untuk Jenis 1 : persiapan, pengecekkan material, pengecekkan peralatan untuk sebelum proses setup berlangsung dan membersihkan mesin, membersihkan tempat kerja, mengecek dan mengembalikan peralatan, material, dan lain-lain untuk setelah proses setup selesai. Jenis 2 : memindahkan peralatan, parts, dan lain-lain untuk setelah penyelesaian lot terakhir lalu menata parts, peralatan, dan lain-lain untuk sebelum lot selanjutnya. Jenis 3 : mengukur, men-setting dan mengkalibrasi mesin, peralatan, fixtures dan part pada saat proses berlangsung. Jenis 4 : memproduksi suatu produk contoh setelah setting awal selesai dan menngecek produk contoh tersebut apakah sesuai standart produk. Kemudian menyetel mesin dan memproduksi produk kembali dan seterusnya sampai menghasilkan produk yang sesuai standart Dokumentasi Proses dokumentasi adalah proses peggambaran seluruh aktivitas setup dengan menggunakan diagram spaghetti, pelepasan peralatan, pemindahan, pemasangan peralatan baru, peletakan peralatan baru pada mesin dan lain-lain. Proses dokumentasi dapat juga dilakukan dengan cara pencatatan aktivitasaktivitas dan waktu yang dihabiskan selama proses. Pencatatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan stopwatch dan dicatat pada selembar worksheet (lembar kerja). Identifikasi Akivitas Internal Dan Eksternal Aktivitas internal adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada saat mesin mati. 102
3 Aktivitas eksternal adalah suatu kegiatan atau aktivitas dilakukan pada saat proses produksi berlangsung. Mengelompokkan aktivitas setup membutuhkan pembelajaran yang benar pada tiaptiap setup prosedur. Pembelajaran dilakukan dengan observasi secara detail terhadap prosedur dan termasuk analisa aktivitas dengan menggunakan stopwatch, menginterview pekerja, dan merekam proses setup. Selama menganalisa, pasti terdapat aktivitas yang tidak sesuai untuk proses. Aktivitas semacam ini dapat dikelompokkan sebagai aktivitas yang tidak berguna dan dapat dihapuskan dari prosedur. Hasil dari analisa dapat ditulis pada sebuah lembar kerja dapat dilihat pada tabel 1. [2] Tabel 1. Lembar dokumentasi quick changeover perencanaan dalam bekerja dan tanda kapan harus menunggu dan kapan harus mulai bekerja. [2] 5S Pada SMED Lima S adalah salah satu prinsip di dalam memperbaiki kondisi kerja yang ada serta digunakan dalam Total Quality Management (TQM) untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja, yang di dalamnya terdiri atas seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Seiri berarti ringkas, seiton berarti rapi, seiso berarti bersih, seiketsu berarti rawat, dan shitsuke berarti rajin. Konsep 5S diharapkan dapat menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di area kerja seperti barang yang tersedia dalam jumlah besar, kesulitan dalam menemukan barang yang dicari, kerusakan fasilitas secara mendadak karena tak terpelihara dan kotor, prosedur kerja yang kurang jelas, dan lain-lain. Semua hambatan di atas dapat mengakibatkan lingkungan kerja menjadi tidak teratur dan kotor, tingginya potensi terjadi kecelakaan, menurunnya semangat kerja karyawan, menurunnya produktivitas karyawan, menurunnya kepercayaan customer. Melalui dokumentasi dari proses changeover, dapat diidentifikasi aktivitas-aktivitas internal dan eksternal pada proses setup. Setelah itu dapat dipisahkan antara aktivitas internal dan aktivitas eksternal. Penggantian Aktivitas Internal Menjadi Aktivitas Eksternal Proses pengurangan dapat dilakukan dengan menganalisa proses sebelum pelaksanaannya. Hal ini termasuk pengecekkan secara visual seperti standarisasi peralatan, pengkodean atau pewarnaan peralatan yang dipakai dalam proses changeover, Penerapan pelepasan peralatan secara cepat, proses pemasangan dies dengan baut, proses clamping dan lain-lain. [1] Aktivitas internal dapat dikurangi dengan menggunakan tambahan pekerja untuk melakukan setup tersebut. Kegiatan setup yang dilakukan secara parallel dapat digambarkan pada gambar 1. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa dengan menambah jumlah pekerja dari 1 orang menjadi 2 orang pada proses setup, internal setup dapat dikurangi hingga 50%. Pekerja-pekerja yang melakukan parallel setup membutuhkan Gambar 1 Parallel setup Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yohannes (2005), 5S diterapkan di dalam area produksi, di mana seiri dilakukan dengan memisahkan barang-barang yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. [4] Selanjutnya seiton dilakukan dengan membuat tempat-tempat penyimpanan barang yang tetap dan tepat. Berbeda halnya dengan seiso yang dilakukan dengan menyediakan alat kebersihan dan merancang jadwal aktivitas kebersihan yang harus dilakukan. Seiketsu dilakukan dengan membuat form inspeksi harian dan form 5S. Dan Shitsuke dilakukan dengan membiasakan prosedur kerja 5S. Secara garis besar manfaat yang akan didapatkan dengan penerapan 5S, yaitu: Kemudahan identifikasi barang. Penggunaan alat kerja secara benar. Kemudahan identifikasi barang. Penggunaan alat kerja secara benar. Memperlancar waktu proses. Menghilangkan kerancuan dan ketidak pastian. Kemampuan konsentrasi kerja yang lebih baik. Aliran transportasi internal yang lebih baik. Higher productivity. Lower defect. 103
4 Tempat yang nyaman dan aman untuk bekerja. Mempersingkat waktu pencarian barang. Analisa Kemampuan Proses Analisa kemampuan proses ( Process Capability Analysis) adalah teknik statistik untuk menganalisa variabilitas relatif terhadap spesifikasi produk dan untuk membantu menghilangkan atau mengurangi variabilitas ini guna menaksir kemampuan proses capable atau tidak. Kemampuan proses dapat menunjukkan keseragaman proses, variabilitas proses merupakan suatu ukuran keseragaman produk yang dihasilkan. Proses yang terkendali secara statistik belum tentu capable, karena suatu produk dapat dikatakan capable apabila dapat memproduksi produk sesuai dengan spesifikasi dan toleransi yang diinginkan. Ada dua cara memikirkan variabilitas ini : Variabilitas yang menjadi sifat atau alami pada waktu tertentu yakni, variabilitas seketika. Variabilitas meliputi waktu. Analisa kemampuan proses adalah bagian yang sangat penting dalam dari keseluruhan program peningkatan kualitas. Penggunaan data dari hasil analisa kemampuan proses adalah sebagai berikut. [5] : Memperkirakan seberapa baik proses akan memenuhi toleransi. Membantu pengembang/perancang produk dalam memilih atau mengubah proses. Membantu dalam pembentukan interval untuk pengendalian interval antara pengambilan sampel. Menetapkan persyaratan penampilan bagi alat baru. Memilih diantara penjual yang bersaing. Merencanakan urutan proses produksi apabila ada pengaruh interaktif proses pada toleransi. Mengurangi variabilitas dalam proses produksi. Hasil dan Pembahasan Dokumentasi Proses dokumentasi dilakukan dengan menggunakan stopwatch dan dicatat pada selembar checklist, serta menggunakan timbangan untuk mengetahui berat netto dan fungsi produk apakah memenuhi standard. Melalui proses dokumentasi ini, maka didapat aktivitas- aktivitas yang terjadi pada setup dan hasil standard produk. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilihat pada gambar 2. Identifikasi Elemen Setelah proses dokumentasi, dapat diketahui aktivitas apa saja yang terjadi. Kemudian aktivitasaktivitas tersebut dapat dipisahkan menjadi elemen internal dan eksternal. Steps Gambar 2 Workflow Aktivitas setup Tabel 3 Pemisahan aktivitas Description Elapsed Time Total External / Time Start Stop Internal 1 START Internal 2 MELEPAS CLAIM / MOLD Internal 3 MENGGEMBALIKAN KE MTP Internal 4 MENGGAMBIL MOLD BARU DARI MTP Internal 5 SET UP / PASANG EJECTOR Internal 6 MEMASANG CLAMP MOLD Internal 7 MENGGEMBALIKAN CRANE Internal 8 PASANG COOLING Internal 9 TAP MATERIAL LAMA Internal 10 CLEANNING HOPPER Internal 11 CLEANNING BARREL Internal 12 MELEPAS ROBOT LAMA Internal 13 MENGGAMBIL PLATE ROBOT BARU Internal 14 PASANG PLATE ROBOT Internal 15 SETTING ROBOT Internal Aktivitas yang dapat dikerjakan pada saat mesin berproduksi diidentifikasi sebagai elemen eksternal (E), sedangkan aktivitas yang hanya dapat dilakukan pada saat mesin mati diidentifikasi sebagai elemen internal (I). Pemisahan elemen dapat dilihat pada tabel 3, dan tabel 4. Penggantian Elemen dan Pengurangan Elemen Setelah proses pengidentifikasian elemen, aktivitasaktivitas internal dapat dihapuskan karena aktivitas internal dapat dilakukan bersamaan 104
5 dengan aktivitas eksternal atau dilakukan sebelum proses setup dimulai. Jadi dengan pengurangan aktivitas internal dapat mengurangi waktu setup. Tabel 4 Pemisahan aktivitas KEGIATAN PRODUCT : MACHINE : Distance travelled ( mm) Changes of ownership : PANJUL Number of V A operations Number of NVA operations METER Activities Spaghetti diagram 1 30 MELEPAS COOLING & KE MESIN Internal 2 8 ambil alat Internal 3 4 pasang cran ke eye bolt Internal 4 4 lepas claim mold Internal 5 8 merapikan cooling Internal 6 10 ambil ejector 2x Internal 7 10 clamp mold Internal 8 8 ambil kunci trek Internal 9 4 setting clamp Internal 10 4 pasang cooling Internal 11 5 cek cooling dan merapikan Internal ambil spek Internal 13 5 setting parameter Internal 14 5 merapikan alat + 5s Internal menggembalikan eye bolt Internal ambil form subo Internal ambil conveyor Internal ambil tempat Internal 19 4 purging Internal 20 4 produksi Internal TOTAL METER 193 Pemisahan aktivitas internal ke eksternal dapat dilihat pada tabel 5, tabel 6. Setelah aktivitas internal dipindahkan menjadi aktivitas eksternal, waktu total setup menjadi menit dan total jarak gerakan yang dilakukan setter menjadi berkurang. Jadi yang tersisa adalah Aktivitas-aktivitas internal yang tidak dapat dihapus atau diganti menjadi aktivitas eksternal, selain itu dari aktivitas-aktivitas internal tersebut dapat dikurangi dengan diterapkannya parallel setup. Aktivitas yang dapat dikerjakan bersamaan dengan aktivitas lainnya, lebih baik dikerjakan secara bersamaan sehingga dapat meminimalkan motion waste. No. Tabel 5 Pemisahan aktivitas Internal 1 START 0.38 Internal 2 MELEPAS CLAIM / MOLD 1.89 Internal 3 MENGGEMBALIKAN KE MTP Internal 4 MENGGAMBIL MOLD BARU DARI MTP Internal 5 MENGGEMBALIKAN CRANE Internal 6 SET UP / PASANG EJECTOR 2.3 Internal 7 MEMASANG CLAMP MOLD Internal 8 PASANG COOLING Internal 9 TAP MATERIAL LAMA Internal 10 CLEANNING HOPPER 9 Internal 11 CLEANNING BARREL Internal 12 MELEPAS ROBOT LAMA 0 Internal 13 Aktivitas MENGGAMBIL PLATE ROBOT BARU Waktu Internal (menit) Internal 14 PASANG PLATE ROBOT 0 Internal 15 SETTING ROBOT Internal 16 PENGAJUAN PRODUKSI 2 Internal Total Category Eksternal Waktu Eksternal (menit) TIME SMED ACTUAL (I) Internal/ Eksternal TIME SMED ACTUAL (I I) Implementasi Setelah teknisi mendapat penggarahan dari hasil SMED sebelumnya, maka dilakukan SMED tahap kedua, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatakan waktu setup setelah dilakukan indentifikasi dan pengurangan elemen. Berikut merupakan data setup atau SMED tahap kedua : Dari tabel 5, dan tabel 6, dapat diketahui bahwa diperoleh total waktu setup ±1.5 jam, hal ini menunjukkkan bahwa adanya peningkatan efisiensi atau efektifitas waktu setup yang sebelumnya total waktu setup ±5 jam menjadi ±1.5 jam. Setelah itu dilakukan identifikasi dan penggurangan elemen, hasil identifikasi dan pengurangan elemen Usulan Perbaikan Dari evaluasi proses setup maka diberikan usulan untuk meningkatkan proses setup. Perbaikan Tooling Peralatan tooling yang rapi dan lengkap merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang proses setup. Dengan diterapkannya 5s pada penempatan tooling dan pemberian identifikasi family pada tooling membuat seorang teknisi mudah mencari tooling yang dibutuhkannya. Persiapan Mold dari MTP Proses persiapan Mold merupakan suatu proses yang dapat mereduksi waktu setup. Oleh karena itu jika Mold yang akan digunakan sudah disiapkan terlebih dahulu seperti halnya neple yang sudah siap pakai, in-out sirkulasi air pada Mold teridentifikasi, selang air in-out pada mesin dibedakan dari segi warna, missal warna bening menunjukkan in, sedangkan out menggunakan selang berwarna merah, setelah semua hal tersebut dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan mold yang sudah siap disamping mesin yang akan digunakan untuk produksidan dan membuatkan WI untuk standard persiapan mold Persiapan Material dari MPC Support MPC dalam menyiapkan material MRTU merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dapat mereduksi waktu setup. MPC merupakan salah satu department yang cukup berperan dalam keberhasilan program SMED ini. Aktivitas seperti kuras Hopper, ambil majun, dan mengisi material baru, dll, seharusnya dapat dilakukan oleh personil MPC (feeder), dengan demikian hal ini dapat mengurangi aktivitas motion dan internal time dari teknisi setup. Tabel 6 Pemisahan aktivitas PRODUCT : Distance travelled ( mm) : Number of V A operations KEGIATAN MACHINE : Changes of ownership PANJUL Number of NVA operations METER Activities Spaghetti diagram Internal/ Eksternal 1 3 lepas clamp mold bagian depan Internal 2 3 lepas clamp mold bagian belakang Internal 3 1 lepas cooling mold Internal 4 6 ambil troli alat set Internal 5 3 ambil lap majun Internal 6 30 ambil karung untuk cleanning hopper Internal 7 4 cleaning hopper Internal 8 3 turunkan material dr mesin Internal 9 10 ambil kantong plastik Internal ambil material Internal 11 3 isi material untuk dioven Internal 12 3 setup/pasang clamp mold Internal 13 3 set clamp proses Internal 14 3 pasang clamp mold Internal 15 6 ambil kelengkapan baut untuk clamp Internal 16 6 ambil ganjel, baut untuk clamp Internal 17 6 ambil lap majun Internal TOTAL METER
6 Training dan SMED Langkah selanjutnya yaitu melakukan training, dibuatkan working schedule dan planning aktivitas SUBO (Set Up By Off) dan dalam kurun waktu satu bulan sekali dilakukan SUBO, hal tersebut dilakukan secara bergiliran. Hal ini bertujuan agar setiap teknisi memiliki pengetahuan secara teori dan praktik dan penguasaan technical problem solving sehingga saat ada problem dapat langsung memperkirakan permasalahan yang terjadi pada mesin, selain itu tujuan dilakukan training agar ada peningkatan skill SUBO, pemerataan technicians capabilities. Melalui Development program ini dibuat agar permasalahan yang ada di record sehingga dapat mendukung program perusahaan seperti halnya Small Group Activity (SGA). SGA Langkah selanjutnya yaitu membuat SGA dimana suatu teknisi dilatih untuk membuat report problem yang ada dilapangan. Tujuan adanya SGA agar setiap teknisi mampu menganalisa suatu masalah yang ada dan memberikan solusi. sehingga hal ini mampu meningkatkan respon setter. Daftar Pustaka 1. Allen, John.(2001).Lean manufacturing a plant floor guide. New York : Society of Manufacturing Engineers. 2. Nicholas, John.(1998).Competitive manufacturing management. Singapore : McGraw-Hill Companies. 3. Shingo, S. (1985). A Revolution in Manufacturing : The SMED System 4. Yohannes. (2005). Perancangan 5S di Area Produksi PT X. Surabaya: Universitas Kristen Petra. 5. Montgomery, Douglas C. Pengantar Pengendalian Statistik. Jogjakarta: Universitas Gajah Mada, KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dapat dianalisa dan disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode quick changeover mampu menurunkan waktu setup dari waktu menit menjadi 92.1 menit. Saat dilakukan SMED pertama waktu yang diperoleh begitu lama karena hal tersebut dipengaruhi adanya aktivitas perbaikan robot sedangkan dismed kedua tidak ada aktivitas perbaikan robot, karena perbaikan robot memakan waktu ± 120 menit. Saran Berikut ini beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi PT X : Merubah sistem dari proses setup. pada awalnya PT X melakukan persiapan saat mesin dalam kondisi mati, seharusnya yang dilakukan PT X yaitu saat mesin masih dalam kondisi running produksi, segala persiapan seperti mold, toolling, neple, material dll harusnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum shutoff-subo dengan demikian dapat menghemat waktu stop time setiap aktivitas changeover. Melengkapi tooling untuk setup, karena dengan tooling yang lengkap dapat memudahkan seorang teknisi untuk melakukan setup. Membuat WI atau Mistake Proofing pada ejector sehingga ejector dapat terpasang dengan benar. Mengadakan SGA setiap 1 bulan sekali, agar semua teknisi mampu melakukan analisa problem, dan mengatasi masalah yang ada, 106
KAJIAN IMPLEMENTASI QUICK CHANGEOVER DI P.T. X
KAJIAN IMPLEMENTASI QUICK CHANGEOVER DI P.T. X Didik Wahjudi, Edo Andreas Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra Jl Siwalankerto 11-1, Surabaya 6036 [email protected]
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 SMED (Single Minute Exchange Die) Salah satu masalah yang dihadapi oleh industri manufaktur adalah seringnya keterlambatan dalam menyelesaian pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan
BAB III METODOLOGI.
BAB III METODOLOGI 3.1. Desain Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel penelitian kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif yaitu salah satu jenis
PENERAPAN METODE RETAD UNTUK MENGURANGI WAKTU SET UP PADA MESIN MILLING P1 DAN P2 DEPARTEMEN MACHINING PT. KUBOTA INDONESIA
PENERAPAN METODE RETAD UNTUK MENGURANGI WAKTU SET UP PADA MESIN MILLING P1 DAN P2 DEPARTEMEN MACHINING PT. KUBOTA INDONESIA Sriyanto, Denny Nurkertamanda, Ahmad Nur Ismail Abstrak Pengurangan waktu produksi
Upaya Penurunan Downtime pada Mesin Moulding di PT. X
Ardyanto, et al. / Upaya Penurunan Downtime pada Mesin Moulding di PT. X/ Jurnal Titra, Vol. 3, No. 2, Juli 2015, pp. 383-390 Upaya Penurunan Downtime pada Mesin Moulding di PT. X Marvin 1, Felecia 2 Abstract:
Pengurangan Downtime Mesin Offset di PT X
Pengurangan Downtime Mesin Offset di PT X Jennifer Claudia 1, Felecia 1 Abstract: X, Ltd is a company engaged in the field of packaging printing. The company has a main engine in the form of offset machines
USULAN MEMINIMASI WAKTU SET-UP DENGAN MENGUNAKAN METODE SINGLE MINUTE EXCHANGE DIE (SMED) DI PERUSAHAAN X
Reka Integra ISSN: 2338-5081 Jurusan Teknik Industri Itenas No.02 Vol.4 Jurnal Online Institut Teknologi Nasional April 2016 USULAN MEMINIMASI WAKTU SET-UP DENGAN MENGUNAKAN METODE SINGLE MINUTE EXCHANGE
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Waktu Setup Waktu setup atau waktu persiapan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melalukan persiapan operasi/ kerja menurut Ronald G.Askin and Jeffrey B. Goldberg, 2001. Waktu
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari pembobotan yang dilakukan terhadap pemborosan (waste)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Lead Time Istilah lead time biasa digunakan dalam sebuah industri manufaktur. Banyak versi yang dapat dikemukakan mengenai pengertian lead time ini. Menurut Kusnadi,
Lean Thinking dan Lean Manufacturing
Lean Thinking dan Lean Manufacturing Christophel Pratanto No comments Dasar pemikiran dari lean thinking adalah berusaha menghilangkan waste (pemborosan) di dalam proses, atau dapat juga dikatakan sebagai
STUDI KASUS PENINGKATAN OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) MELALUI IMPLEMENTASI TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)
Seminar Nasional Teknik IV STUDI KASUS PENINGKATAN OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS () MELALUI IMPLEMENTASI TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) Didik Wahjudi, Soejono Tjitro, Rhismawati Soeyono Jurusan Teknik
Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lemlit USAKTI 01 (01), 2016
PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI DENGAN CARA MENGURANGI MANUFACTURING LEAD TIME STUDI KASUS: PT ORIENTAL MANUFACTURING INDONESIA Sumiharni Batubara, Raden Abdurrahman
BAB II LANDASAN TEORI
13 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Total Productive Maintenance Total Productive Maintenance (TPM) adalah teknik silang fungsional yang melibatkan beberapa bagian fungsional perusahaan bukan hanya pada Bagian
TIN102 - Pengantar Teknik Industri Materi #14 Ganjil 2014/2015 TIN102 PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI
Materi #14 TIN102 PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI 5S Orisinal 2 6623 - Taufiqur Rachman 1 Aktivitas 5S 3 Metode untuk pengaturan tempat kerja dan pengendalian secara visual. Dipopulerkan oleh Hiroyuki Hirano
ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha
ABSTRAK Perusahaan percetakan di Bandung berkembang dengan pesat, dimana terdapat berbagai perusahaan percetakan dalam jumlah yang cukup banyak. Perkembangan jumlah perusahaan percetakan tersebut mengakibatkan
PERBAIKAN WAKTU SET UP DENGAN MENGGUNAKAN METODE SMED
PERBAIKAN WAKTU SET UP DENGAN MENGGUNAKAN METODE SMED Bambang Suhardi 1*, Dyaksi Satwikaningrum 2 1 Riset Grup Human Center Design and Ergonomic for Special Needs, Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI Penyelesaian masalah yang diteliti dalam tugas akhir ini memerlukan teori-teori atau tinjauan pustaka yang dapat mendukung pengolahan data. Beberapa teori tersebut digunakan sebagai
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pesatnya perdagangan global menyebabkan setiap perusahaan dituntut untuk menekan biaya produksi dengan melakukan proses produktivitas dan efisiensi pada proses
Penurunan Waste Proses Produksi Produk RJK di Departemen DEW PT. X dengan Value Stream Mapping
Saputra., et al./ Penurunan Proses Produksi Produk RJK di Departemen DEW PT. X dengan Value Stream Mapping / Jurnal Titra, Penurunan Proses Produksi Produk RJK di Departemen DEW PT. X dengan Value Stream
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sarana transportasi umum yang buruk dan tidak memadai membuat masyarakat Indonesia enggan untuk memanfaatkannya. Dengan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat
ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha
ABSTRAK PT. Agronesia Divisi Industri Teknik Karet (INKABA) adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk teknik berbahan baku utama karet, salah satunya adalah produk karet damper.
USULAN PERBAIKAN OPERATION POINT SHEET PADA MESIN FEEDER AIDA 1100 PT. XXX DENGAN MENGGUNAKAN METODE SMED
USULAN PERBAIKAN OPERATION POINT SHEET PADA MESIN FEEDER AIDA 1100 PT. XXX DENGAN MENGGUNAKAN METODE SMED Ary Arvianto, Rheza Arista Program Studi Teknik Industri Universitas Diponegoro Semarang Jl. Prof
IDENTIFIKASI KEKURANGAN KANBAN MANUAL DENGAN METODE 5S PADA PT. EDC BAGIAN TESTING
Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice PROCEEDINGS IDENTIFIKASI KEKURANGAN KANBAN MANUAL DENGAN METODE 5S PADA PT. EDC BAGIAN TESTING Farahdhina Leoni 1, Oktri Mohammad Firdaus 2,
MANAJEMEN PRODUKSI. Drh. Isnardono MM LEMBAGA PELATIHAN KERJA MANAJEMEN WIRAUSAHA DAN PRODUKTIVITAS PBM TAHUN 2015
MANAJEMEN PRODUKSI Drh. Isnardono MM LEMBAGA PELATIHAN KERJA MANAJEMEN WIRAUSAHA DAN PRODUKTIVITAS PBM TAHUN 2015 Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan barang/jasa lain yang mempunyai
Improvement Proses Screwing pada Lini Kaleng Kopi di PT Sinar Djaja Can
Improvement Proses Screwing pada Lini Kaleng Kopi di PT Sinar Djaja Can Billy Sutjiono 1 dan I Nyoman Sutapa 2 Abstract: PT Sinar Djaja Can is a manufacturing company which produces cans with 2 categories,
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui oleh penulis. Secara garis besar tahapan-tahapan tersebut diantaranya yaitu tahap pendahuluan, tahap
BAB V ANALISA HASIL. fokus di dalam program peningkatan kualitas Lean Six Sigma sehingga cacat
BAB V ANALISA HASIL 5.1 Analisa Hasil Pengolahan Data Untuk mencari akar penyebab masalah maka data harus dianalisa untuk menghasilkan perbaikan yang tepat. Hasil pengolahan data pada bab IV dijadikan
BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Perkembangan teknologi industri telah memberikan pengaruh terhadap budaya lingkungan pekerjanya. Banyak perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika telah mengadopsi
Penurunan Waste Intra pada Transportation Process Menggunakan Value Stream Mapping: A Case Study
Penurunan Waste Intra pada Transportation Process Menggunakan Value Stream Mapping: A Case Study Maria Natalia 1, Nyoman Sutapa 2 Abstract: The thesis discusses the value added and non-value added of the
B A B 5. Ir.Bb.INDRAYADI,M.T. JUR TEK INDUSTRI FT UB MALANG 1
B A B 5 1 VSM adalah suatu teknik / alat dari Lean berupa gambar yg digunakan untuk menganalisa aliran material dan informasi yg disiapkan untuk membawa barang dan jasa kepada konsumen. VSM ditemukan pada
BAB 2 LANDASAN TEORI. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Stephens (2004:3), yang. yang diharapkan dari kegiatan perawatan, yaitu :
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1. Definisi maintenance Maintenance (perawatan) menurut Wati (2009) adalah semua tindakan teknik dan administratif yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi mesin/peralatan tetap
TUGAS AKHIR. Diajukan guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Di Susun Oleh :
TUGAS AKHIR Analisa Perancangan Perbaikan Proses Changeover pada Mesin Filler Line HVV-32 Menggunakan Metode SMED (Single Minute Exchange Die) (Studi Kasus di PT.Heinz ABC Indonesia) Diajukan guna melengkapi
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 2.1. Sejarah Perusahaan PT. Kadujaya Perkasa didirikan pada tahun 1982 dan berlokasi di Tangerang. PT. Kadujaya Perkasa merupakan perusahaan yang memproduksi barang barang
Tabel 4.38 Metode 5W+1H dan Analisis ECRS Untuk Filler. Tabel 4.39 Metode 5W+1H dan Analisis ECRS Untuk Pasteur
Tabel 4.38 Metode 5W+1H dan Analisis ECRS Untuk Filler Tabel 4.39 Metode 5W+1H dan Analisis ECRS Untuk Pasteur Tabel 4.40 Metode 5W+1H dan Analisis ECRS Untuk Labeller Tabel 4.41 Metode 5W+1H dan Analisis
Maya Anestasia, 2 Pratya Poeri, 3 Mira Rahayu 1, 2,3 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University
RANCANGAN PERBAIKAN PADA PROSES PRODUKSI RUBBER STEP ASPIRA BELAKANG MENGGUNAKAN 5-S SYSTEM DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEMINIMASI WASTE MOTION (STUDI KASUS: DIVISI INDUSTRI TEKNIK KARET
ABSTRACT. Keyword : Quality, Defect Product, Statistical Quality Control, and np Control Chart. Universitas Kristen Maranatha
ABSTRACT Quality is the most important element in bussines world competition. A company can be compete and survive by always produce a very good quality product and appropriate with customer expectation.
UPAYA PENURUNAN PRODUK CACAT DEPARTEMEN BLOW MOLDING PT. X SURABAYA
UPAYA PENURUNAN PRODUK CACAT DEPARTEMEN BLOW MOLDING PT. X SURABAYA Julius Chang 1, Tanti Octavia 2 Abstract: Quality is a very important thing to be considered in every company because it relates to customer
Upaya Peningkatan Output Produksi Pada Fasilitas Kerja Departemen Preparation Di PT. Integra Indocabinet
Lim., et al. / Upaya Peningkatan Output Produksi Pada Fasilitas Kerja Departemen Preparation Di PT. Integra Indocabinet/ urnal Titra, Vol. 3, No. 1, anuari 2015, pp. 1-6 Upaya Peningkatan Output Produksi
DEVIS ZENDY NPM :
PENERAPAN LEAN MANUFACTURING GUNA MEMINIMASI WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DI PT. KHARISMA ESA ARDI SURABAYA SKRIPSI Oleh : DEVIS ZENDY NPM : 0732010126 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN Metodologi penelitian berisi penjelasan tahap-tahap yang dilalui penulis dalam menyusun penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah tahap awal penelitian, tahap pengumpulan data,
GRUP TEKNOLOGI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEXMACO DISUSUN OLEH : NELA RESA PUDIN RIFAN FATURAHMAN SOBANA SUPIANTO
GRUP TEKNOLOGI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEXMACO DISUSUN OLEH : NELA RESA PUDIN RIFAN FATURAHMAN SOBANA SUPIANTO MATA KULIAH PENGANTAR SISTEM PRODUKSI DOSEN PEMBIMBING : BAPAK SAFRIZAL PROGRAM STUDI TEHNIK
Permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah keterlambatan pengerjan proyek pembuatan High Pressure Heater (HPH) di PT.
PT. Barata Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dengan salah satu proyek dengan tipe job order, yaitu pembuatan High Pressure Heater (HPH) dengan pengerjaan pada minggu ke 35 yang seharusnya sudah
IMPLEMENTASI JUST IN TIME DALAM MENINGKATKATKAN PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI
IMPLEMENTASI JUST IN TIME DALAM MENINGKATKATKAN PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI Luqman Hakim Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo E-mail: [email protected] Abstrak Tujuan Just
BAB I PENDAHULUAN. Didalam suatu kegiatan produksi yang memiliki berbagai jenis atau variant
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Didalam suatu kegiatan produksi yang memiliki berbagai jenis atau variant produk yang berbeda pasti ada kegiatan penggantian produk atau dikenal dengan istilah Changeover.
Bab I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang
Bab I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Era globalisasi menuntut segala aspek kehidupan seluruh masyarakat untuk berubah, lebih berkembang dan maju. Salah satu mekanisme yang menjadi ciri globalisasi dewasa
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Mulai Studi Lapangan Studi Pustaka Identifikasi Masalah Pengumpulan Data Pengolahan Data Penerapan Sistem SMED: 1. Memisahkan Aktifitas Internal dan Eksternal 2. Merubah Aktifitas
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANUFAKTUR DI LABORATORIUM PLASTIK INJEKSI POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANUFAKTUR DI LABORATORIUM PLASTIK INJEKSI POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA Mada Jimmy Fonda Arifianto 1 ; Edi Santoso 2 ABSTRACT Article presents manufacture information system
ABSTRAK. Kata kunci :Gudang, Dedicated Storage, Aspek Kerja 5S, Material Handling.
ABSTRAK Gudang merupakan salah satu penunjang dan merupakan suatu bagian penting dalam sebuah perusahaan. Sistem penyimpanan produk dalam gudang Pamella 1 Swalayan Yogyakarta masih belum teratur dan optimal.
BAB I PENDAHULUAN. peningkatan dan siklus produksi yang semakin lebih baik. Dalam kegiatan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan dunia industri yang semakin kompetitif tidak terlepas dari peningkatan dan siklus produksi yang semakin lebih baik. Dalam kegiatan produksi yang memiliki
Pernahkah anda merasakan suasana seperti ini? Apa yang anda rasakan jika suasana ruangan seperti ini?
Pernahkah anda merasakan suasana seperti ini? Apa yang anda rasakan jika suasana ruangan seperti ini? Apa itu 5S? Koni-Chi-Wa Let s start 5S. 5S memberi jawaban untuk kita, karena 5S merupakan teknik penanganan
ANALISIS ATRIBUT LAYANAN RUMAH SAKIT DENGAN MODEL KANO UNTUK PENENTUAN SKALA PRIORITAS PERBAIKAN LAYANAN
ANALISIS ATRIBUT LAYANAN RUMAH SAKIT DENGAN MODEL KANO UNTUK PENENTUAN SKALA PRIORITAS PERBAIKAN LAYANAN Indah Pratiwi Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos
PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI TIME WASTE PADA PROSES PRODUKSI DI PT. APINDOWAJA AMPUH PERSADA TUGAS SARJANA
PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEREDUKSI TIME WASTE PADA PROSES PRODUKSI DI PT. APINDOWAJA AMPUH PERSADA TUGAS SARJANA Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
BAB I PENDAHULUAN. berperan sebagai penghasil nilai (value creator), baik industri manufaktur maupun
I-1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan Era globalisasi menyebabkan tingkat persaingan di dunia usaha semakin tinggi. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan yang
Improvement Sistem Pemenuhan dan Penyimpanan Seragam PT. XYZ
Improvement Sistem Pemenuhan dan Penyimpanan Seragam PT. XYZ Octaviona Inge Setiawan 1, Tanti Octavia 2 Abstract: Problem were found in a uniform warehouse in PT. XYZ are about uniform storage and overstock.
Perbaikan Tata Letak Fasilitas dengan Mempertimbangkan Keseimbangan Lintasan (Studi Kasus)
Perbaikan Tata Letak Fasilitas dengan Mempertimbangkan Keseimbangan Lintasan (Studi Kasus) Priscilla Gandasutisna 1, Tanti Octavia 2 Abstract: PT. X is a job-order plastic packaging industry using line
BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang memuat berbagai cara
BAB III METODE PENELITIAN Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang memuat berbagai cara kerja didalam melaksanakan penelitian dari awal hingga akhir. Metode penelitian juga merupakan suatu
Designing Work Standards to Reduce Lead Time Delivery using Value Stream Mapping Method: A Case Study
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULY AGUSTUS SEPTEM OKTOBER NOVEM DESEMB Wijaya. / Designing Work Standards using VSM Method: A Case Study/ Jurnal Titra, Vol. 4, No.2, Juli 2016, pp.21-28 Designing
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Model Perumusan masalah dan Pengambilan Keputusan Model perumusan masalah dan pengambilan keputusan yanag digunakan dalam skripsi ini dimulai dengan melakukan observasi
BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Mulai. Latar Belakang Masalah. Perumusan Masalah. Tujuan Penelitian. Manfaat Penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini secara sistematis mengenai tahapan yang dilakukan dalam membuat penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dapat digambarkan dengan sebuah flowchart pada gambar
Kata Kunci: SMED, MOST, Setup Mesin, Perakitan, Manufacturing Lead Time
USULAN PENGURANGAN WAKTU SETUP MENGGUNAKAN METODE SMED SERTA PENGURANGAN WAKTU PROSES PRODUKSI DAN PERAKITAN MENGGUNAKAN METODE MOST DI PT. PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA Rizki Nurul Fathia, Sumiharni
SISTEM PRODUKSI TEPAT WAKTU (JUST IN TIME-JIT)
SISTEM PRODUKSI TEPAT WAKTU (JUST IN TIME-JIT) Pengertian Just In Time (JIT) Sistem produksi tepat waktu (Just In Time) adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh
Mulai. Studi Pendahuluan. Perumusan Masalah. Penetapan Tujuan. Pemilihan Variable. Pengumpulan Data. Menggambarkan Process Activity Mapping
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Metodologi penelitian adalah suatu rangkaian kerangka pemecahan masalah yang dibuat secara sistematis dalam pemecahan masalah yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian.
PERBANDINGAN PRODUCT LAYOUT DAN PROCESS LAYOUT DALAM PERBAIKAN TATA LETAK PT. ALMICOS PRATAMA DENGAN METODE SIMULASI
PERBANDINGAN PRODUCT LAYOUT DAN PROCESS LAYOUT DALAM PERBAIKAN TATA LETAK PT. ALMICOS PRATAMA DENGAN METODE SIMULASI Hendry Sugianto Setiawan 1, Tanti Octavia 2, Stanley Surya Jaya 3 Abstract: Competition
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Sistem produksi tepat waktu atau yang lebih dikenal dengan Just in Time Manufacturing didefinisikan oleh APICS sebagai filosofi sistem manufaktur berdasarkan
BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH
BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH Start Studi Pustaka Studi Lapangan Identifikasi Masalah Pengambilan Data Peramalan SMED system Tahap Persiapan (Mengukur waktu proses dan merekamnya) Tahap Pertama (Memisahkan
DESIGN IMPROVEMENT MACHINING AREA COMPONENTS ISOLATING COCK IN PT PINDAD (PERSERO) TO MINIMIZE WASTE USING 5S METHODE WITH LEAN MANUFACTURING APPROACH
PERANCANGAN PERBAIKAN AREA PERMESINAN KOMPONEN ISOLATING COCK DI PT PINDAD (PERSERO) UNTUK MEMINIMASI WASTE MENGGUNAKAN METODE 5S DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING DESIGN IMPROVEMENT MACHINING AREA
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PENGESAHAN... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR TABEL... ix DAFTAR LAMPIRAN... x ABSTRAK... xi ABSTRACT... xii BAB I PENDAHULUAN
IMPLEMENTASI SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES (SMED) UNTUK OPTIMASI WAKTU CHANGEOVER MODEL PADA PRODUKSI PANEL TELEKOMUNIKASI
DOAJ:doaj.org/toc/2460-1217 DOI:doi.org/10.22441/sinergi.2017.2.005 IMPLEMENTASI SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES (SMED) UNTUK OPTIMASI WAKTU CHANGEOVER MODEL PADA PRODUKSI PANEL TELEKOMUNIKASI Ahmad Mulyana
Metode Training ISO 9001 Sentral Sistem TIDAK MENJELASKAN APA ISI PERSYARATAN ISO 9001 TAPI
Metode Training ISO 9001 Sentral Sistem TIDAK MENJELASKAN APA ISI PERSYARATAN ISO 9001 TAPI MENJELASKAN KONSEP/MAKSUD DARI TIAP PERSYARATAN ISO 9001 DAN MEMBERIKAN CONTOH PENERAPAN YANG BAIK 1 Penjelasan
Mengapa organisasi membutuhkan Lean? Permasalahan umum di setiap perusahaan...
BAB 1 MENGAPA LEAN? Mengapa organisasi membutuhkan Lean? Permasalahan umum di setiap perusahaan... Sekarang ini banyak pemimpin perusahaan mengalami kesulitan dalam merubah budaya organisasinya, tepatnya
BAB I TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN
1 BAB I TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 1.1 LATAR BELAKANG PERUSAHAAN Kerja praktik di laksanakan di PT. Hino Motor Sales Indonesia Tangerang, perusahaan ini bergerak dalam bidang Sales, Service, Spare parts
ABSTRACT. Keywords: Quality Control, Types of Sleeping Clothes, p Chart, Check Sheet, Pareto Diagram, Fish Bone Diagram. vii
ABSTRACT Increased business competition and the number of competitors require each compay to maintain the quality of this product. Quality control is a technique and operational actifities, which is used
ABSTRACT. Keywords: Quality Control, Types of Pants Defects, c Chart, Check Sheet, Pareto Diagram, Fish Bone Diagram. vi Universitas Kristen Maranatha
ABSTRACT Increased business competition and the number of competitors require each company to maintain the quality of its products. Quality control activities required to maintain the quality of the product.
BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN
37 BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN 4.1 ALUR PROSES Tujuan Untuk menjelaskan standar operasional umum di Mold Maintenance Group. Ruang Lingkup Mencakup mold issuing, mold returning, penerimaan mold problem,
Prosiding SNATIF Ke-1 Tahun ISBN:
Prosiding SNATIF Ke-1 Tahun 201 4 ISBN: 978-602-1180-04-4 ANALISIS PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) MENGGUNAKAN OVERALL EQUIPMENT EFECTIVENESS (OEE) DAN SIX BIG LOSSES PADA MESIN CAVITEC DI
BAB I PENDAHULUAN. elektronik dengan menggunakan tiga jenis mesin injeksi. Dua tahun
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PT. Yasunli Abadi Utama Plastic berdiri di Tangerang, 8 Juli 1980. Adalah suatu perusahaan yang awalnya berspesialisasi dalam memproduksi peralatanperalatan elektronik
BAB III RANCANGAN MOLDING DAN PROSES TRIAL NEW MOLD
BAB III RANCANGAN MOLDING DAN PROSES TRIAL NEW MOLD 3.1 Deskripsi Molding Injection Pada proses pencetakan product plastik, dalam hal ini thermoplastic, disamping mesin molding, bahan baku plastic dll,
Universitas Bina Nusantara MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI MESIN CURING DENGAN MENGGUNAKAN METODE SMED DI PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
Universitas Bina Nusantara Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Laporan Skripsi MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI MESIN CURING DENGAN MENGGUNAKAN METODE SMED DI PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA 0500593171
ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha
ABSTRAK Perkembangan ekonomi nasional saat ini tak terlepas dari adanya peningkatan teknologi dan globalisasi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perindustrian dalam negeri, baik itu industri
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Menyelesaikan produk sesuai due date merupakan hal yang penting untuk dipenuhi dalam suatu industri. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan
Implementasi Lean Manufacturing untuk Identifikasi Waste pada Bagian Wrapping di PT. X Medan
Petunjuk Sitasi: Eddy, & Aswin, E. (2017). Implementasi Lean Manufacturing untuk Identifikasi Waste pada Bagian Wrapping di PT. X Medan. Prosiding SNTI dan SATELIT 2017 (pp. C27-32). Malang: Jurusan Teknik
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada Departemen
ABSTRAK. Kata-kata kunci: Pengendalian kualitas, peta kendali c, diagram sebab akibat, jam tangan kayu. vii
ABSTRAK Dewasa ini persaingan di dunia industri sudah sangat ketat, khususnya industri kreatif. Sehingga setiap perusahaan perlu untuk tetap menjaga kualitas produknya, agar memenuhi kebutuhan dan keinginan
STUDI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA PRODUKSI DENGAN METODE LEAN SIX SIGMA
STUDI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA PRODUKSI DENGAN METODE LEAN SIX SIGMA Tonggo Hutabarat 1, Sukaria Sinulingga 2, Dini Wahyuni 2 Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera
ABSTRAK. Kata kunci : Tata Letak Fasilitas Produksi, Efisiensi, Total Jarak Perpindahan.
ABSTRAK Tata letak fasilitas merupakan penempatan fasilitas pada suatu ruangan baik mesin, karyawan, bahan baku, peralatan, dan perlengkapan proses produksi yang digunakan untuk menunjang jalannya suatu
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu 2.1.1 Penelitian Ravishankar (2011) Penelitian yang dilakukan Ravishankar (2011) bertujuan untuk menganalisa pengurangan aktivitas tidak bernilai tambah
Total Productive Maintenance (TPM) Sistem Perawatan TIP FTP UB Mas ud Effendi
Total Productive Maintenance (TPM) Sistem Perawatan TIP FTP UB Mas ud Effendi Total Productive Maintenance Program perawatan yang melibatkan semua pihak yang terdapat dalam suatu perusahaan untuk dapat
UPAYA PENGURANGAN PEMBOROSAN DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING
UPAYA PENGURANGAN PEMBOROSAN DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING Arik Hariyanto 1) dan Dwi Iryaning Handayani 2 Jurusan Teknik Industri Universitas Panca Marga Probolinggo
ABSTRACT. Keywords: Job orders, production scheduling, CDS, FCFS, makespan efficiency. Universitas Kristen Maranatha
v ABSTRACT Competition in the manufacturing companies continue to increase along times. Every company always tries to produce a quality product and match with consumer desire. Especially companies based
ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha. m 2 atau dapat melakukan efisiensi total luas area sebesar 34,56 %. Tata letak
ABSTRAK PT. Mirella Jaya Perkasa bergerak di bidang furniture khususnya springbed, memiliki banyak pesaing sehingga dibutuhkan perbaikan secara terus menerus baik secara internal maupun eksternal agar
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1 Analisa perbandingan setelah menggunakan 5S Penerapan 5S pada PT. TJM Internasional divisi warehouse terutama packing dilakukan dengan melibatkan pihak terkait
USULAN PERBAIKAN WAKTU SETUP DALAM MEMINIMASI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN ORDER PADA KOMPONEN ISOLATING COCK DENGAN METODE SMED DI PT PINDAD (PERSERO)
ISSN : 2355-9365 e-proceeding of Engineering : Vol.2, No.2 Agustus 2015 Page 3981 USULAN PERBAIKAN WAKTU SETUP DALAM MEMINIMASI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN ORDER PADA KOMPONEN ISOLATING COCK DENGAN METODE
Perancangan Modul Verifikasi dan Metode Pemeriksaan Peralatan Produksi Sigaret Kretek Tangan di PT X
Perancangan Modul Verifikasi dan Metode Pemeriksaan Peralatan Produksi Sigaret Kretek Tangan di PT X Deisy Ongke 1, Herry C. Palit 2 Abstract: PT X is one of the hand-rolled manufacturers cigarettes which
F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N
ANALISIS PENGURANGAN WASTE TIME DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING PADA PROSES PRODUKSI DI PT. PANCAKARSA BANGUN REKSA TUGAS SARJANA Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Memperoleh Gelar
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia perkembangan industri manufaktur di Indonesia berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada
BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang besar. Profit yang besar akan diperoleh jika perusahaan dapat menekan pengeluaran sekecil
BAB II KAJIAN TEORI.
BAB II KAJIAN TEORI 2.1. Kajian Teori 2.1.1. Konsep Dasar Lean pada Manufactur Lean manufactur atau lean production atau lebih dikenal sebagai lean, pertama kali dikembangkan di perusahaan Otomotif Toyota
