LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
|
|
- Ivan Muljana
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Basis Perhitungan Waktu Operasi Satuan Operasi Kapasitas Produksi 50 : 1 jam operasi. : 0 hari. : kg/jam. : kg/jam : kg/jam Komposisi Karet Remah (PT.VIRCO,200) : Karet : 84,58 % Air : 15,42 % Misal : Karet Air Kotoran : A : B : C
2 A-1 Neraca Massa Pada Dryer (D-01) Bahan yang dikeringkan kedalam dryer (D-01) mempunyai komposisi : air 42% dan karet 58% (PT.VIRCO,200) B 41 A=58% B=42% 9 D A = 84,58% B = 15,42% Neraca massa total : 50 9 = 42 = (1) 9 = kg/jam.(2) Neraca massa komponen : A 42 = kg/jam x 0,8458 = 845,8 kg/jam B 42 = kg/jam x 0,1542 = 154,2 kg/jam B 9 = B 41 + B 42 0,42 x 9 = ,2 kg/jam 0,42 x ( kg/jam ) = ,2 kg/jam 0,42 x kg/jam = ,2 kg/jam 0,42 x = (154,2 420) kg/jam
3 41 = 458,28 kg/jam Maka Pers. ( 2 ) menjadi : 9 = kg/jam = 458,28 kg/jam kg/jam = 1.458,28 kg/jam A 9 = 1.458,28 kg/jam x 0,58 = 845,80 kg/jam B = 1.458,28 kg/jam x 0,42 = 612,48 kg/jam Tabel LA-1 Neraca massa pada Dryer (D-01) Komponen Masuk (kg/jam) Keluar (kg/jam) A 845,80 845,80 B 612,48 458,28 154,20 SUB TOTAL (845, ,48) 458,28 + (845, ,20) TOTAL 1.458, ,28 A-2 Neraca Massa Pada Mesin Penyambung (P-01) Bahan yang masuk kedalam mesin penyambung (P-01) mempunyai kadar kotoran 2%(PT.VIRCO,200)
4 A = B = C = 2% 5 P A=58% B=42% C Dari perhitungan sebelumnya diperoleh : 7 = 7 9 = 1.458,28 kg/jam Neraca massa total : 5 = ( ) 5 = ,28 kg/jam...( 4 ) Dari neraca massa komponen : C 5 = C 6 6 0,02 x ( ,28) = C 6 0,02 x + 29,17 = 6 6 0,02 x 6-6 = -4,75 kg/jam 6 5 = 29,77 kg/jam = 29,77 kg/jam ,28 kg/jam = 1.488,05 kg/jam Neraca massa komponen : A 5 = A 7
5 = 845,80 kg/jam B 5 = B 7 = 612,48 kg/jam C 5 = 1.488,05 kg/jam x 0,02 = 29,76 kg/jam Tabel LA-2 Neraca massa pada Mesin Penyambung (P-01) Komponen Masuk (kg/jam) Keluar (kg/jam) A 845,80-845,80 B 612,48-612,48 C 29,76 29,76 - SUB TOTAL (845, , ,76) 29,76 + (845, ,48) TOTAL 1.488, ,05 A-. Neraca Massa Pada Bak Pencucian ketiga (BP-0) Bahan yang dicuci pada bak pencucian ketiga (BP-0)mempunyai komposisi : karet 57,98%, air 8,02%, dan kotoran 4% (PT.VIRCO,200)
6 B 0 A=57,98% B=8,02% C=4% 29 BP A = 61,48% B = 6,52% C = 2% B C Dari perhitungan sebelumnya diperoleh : 5 = 2 2 = 1.488,05 kg/jam Neraca massa total : = ( 5 ) = ,05 kg/jam..( 6 ) Air yang ditambahkan untuk air pencucian sebesar : 2 dengan bahan baku(pt.virco,200) maka : 0 : 29 = : = /2 x 29 = 88,02% x 29 (PT.VIRCO,200) Maka dari neraca massa komponen : B 29 + B 0 = B 1 + B 2 0,802 x 29 + /2 x 29 = 0,8802 x ,05 kg/jam 1,8802 x 29-0,8802 x 29 = 1.488,05 kg/jam Maka : 29 = 1.488,05 kg/jam
7 0 = /2 29 = /2 x 1.488,05 kg/jam = 2.22,075 kg/jam maka pers menjadi : = ,05 kg/jam ,075 kg/jam = ,05 kg/jam ,05 kg/jam 1 = 2.22,075 kg/jam Neraca komponen : A 29 = A 2 = 845,80 kg/jam B 29 = B 2 = 612,48 kg/jam C 29 = C 1 + C ,05 kg/jam x 0,04 = C ,76 kg/jam C 1 = (59,52 29,76) kg/jam = 29,76 kg/jam 1 = 29 B + 0 B 2 1 B B = 612,48 kg/jam ,07 kg/jam 612,48 kg/jam = 2.22,07 kg/jam Tabel LA- Neraca Massa pada Bak Pencucian (BP-0) Komponen Masuk (kg/jam) Keluar (kg/jam) A 845, ,8 B 612, , ,07 612,48 C 59,52-29,76 29,76
8 SUB (845, , ,52) (2.22, ,76) + (845,80 TOTAL +2.22, , ,76) TOTAL.749, ,878 A-4. Neraca Massa Pada Unit Pemecah kedua (PM-02) Bahan yang masuk pada unit pemecah kedua (PM-02) mempunyai komposisi : Karet 54,98%, air 9,0%, dan kotoran 6% (PT.VIRCO,200). B 24 A=54,98% B=9,0 C=6% 2 PM A = 57,98% B = 8,02% C = 4% 25 B C 29 = = 1.517,8 kg/jam Neraca massa total : = (7) = ,8 kg/jam. (8) Air yang ditambahkan untuk air pencucian sebesar : 2 dengan bahan baku(pt.virco,200) maka : 24 : 2 = : 2 24 = /2 x 2
9 24 = 89,0% x 2 (PT.VIRCO,200) Neraca massa komponen : B 2 + B 24 = B 25 + B 26 0,90 x 2 + /2 x 2 = 0,890 x ,8 kg/jam 2 1,890 x - 0,890 x 2 = 1.517,8 kg/jam 2 = 1.517,8 kg/jam Maka : 24 = /2 2 = /2 x 1.517,8 kg/jam maka pers 8 menjadi : = 2.276,7 kg/jam = ,8 kg/jam 1.517,8 kg/jam ,7 kg/jam = ,8 kg/jam 25 = 2.276,7 kg/jam Neraca komponen : A 2 = A 26 = 845,8 kg/jam B 2 = B 26 X 26 B = 612,48 kg/jam C 2 = C 25 + C ,8 kg/jam x 0,06 = C ,52 kg/jam C 25 = (91,07 59,52) kg/jam
10 = 1,55 kg/jam 25 = 2 B + 24 B B = 2.276,7 kg/jam B = 612,48 kg/jam ,7 kg/jam 612,48 kg/jam Tabel LA-4 Neraca massa pada Unit Pemecah kedua (PM-02) Komponen Masuk (kg/jam) Keluar (kg/jam) A 845, ,8 B 612, , ,7 612,48 C 97,07-47,2 59,52 SUB TOTAL (845, , ,07) ,7 (2.276,7 +47,2) + (845,8 +612,48 +59,52) TOTAL.826,05.826,05 A-5. Neraca Massa Pada Bak Pencucian kedua (BP-02) Bahan yang masuk kedalam bak pencucian kedua (BP-02) mempunyai komposisi : karet 51,99%, air 40,01%, kotoran 8% (PT.VIRCO,200).
11 B 18 A=51,99% B=40,01% C=8% 17 BP A = 54,98% B = 9,02% C = 6% 19 B C Dari perhitungan sebelumnya diperoleh : 2 20 = 20 = 1.549,5 2 = 1.549,5 kg/jam Neraca massa total : = ( 9 ) = ,5 kg/jam. ( 10 ) Air yang ditambahkan untuk air pencucian sebesar : 2 dengan bahan baku(pt.virco,200) maka : 18 : 17 = : = /2 x 17 = 90,01% x 17 (PT.VIRCO,200) Maka dari neraca massa komponen : B 17 + B 18 = B 19 + B 20 0,4001 x 17 + /2 x 17 = 0, ,5 kg/jam
12 1,9001 x 17-0, = 1.549,5 kg/jam 17 = 1.549,5 kg/jam Maka : 18 = /2 17 = /2 x 1.549,5 kg/jam maka pers 10 menjadi : = 2.24,02 kg/jam = ,5 kg/jam 1.549,5 kg/jam ,02 kg/jam = ,5 kg/jam 19 = 2.24,02 kg/jam Neraca komponen : A 17 = A 20 = 845,8 kg/jam B 17 = B 20 = 612,48 kg/jam C 17 = C 19 + C ,5 kg/jam x 0,08 = 19 X 19 C + 91,07 kg/jam C 19 = (12,95 91,07) kg/jam = 2,88 kg/jam 19 = 17 B + 18 B B B = 612,48 kg/jam ,02 kg/jam 612,48 kg/jam = 2.24,02 kg/jam Tabel LA-5. Neraca Massa pada Bak Pencucian (BP-02) Komponen Masuk (kg/jam) Keluar (kg/jam)
13 A 845, ,8 B 612, , ,02 612,48 C 12,95-2,88 91,07 SUB TOTAL (845, , ,95) ,02 (2.24,02 +2,88) + (845, , ,07) TOTAL.906,25.906,25 A-6. Neraca Massa Pada Unit Pemecah Pertama (PM-01) Bahan yang masuk pada unit pemecah pertama (PM-01) mempunyai komposisi : karet 51,07%, air 40,0%, dan kotoran 10% (PT.VIRCO,200). B 12 A=51,07% B=40,0% C=10% 11 PM A = 51,99% B = 40,01% C = 8% 1 B C Dari perhitungan sebelumnya diperoleh : 17 = 1.582,2 14 = = 1.582,2 kg/jam Neraca massa total :
14 = ( 11 ) = ,2 kg/jam. ( 12 ) Air yang ditambahkan untuk air pencucian sebesar : 2 dengan bahan baku(pt.virco,200) maka : 12 : 11 = : = /2 x 11 = 91,0% x 11 (PT.VIRCO,200) Maka dari neraca massa komponen : B 11 + B 12 = B 1 + B 14 0,410 x 11 + /2 x 11 = 0, ,2 kg/jam 1,910 x 11-0, = 1.582,2 kg/jam Maka : 11 = 1.582,2 kg/jam 12 = /2 11 = /2 x 1.582,2 kg/jam maka pers 12 menjadi : = 2.7,5 kg/jam = ,2 kg/jam 1.582,2 kg/jam + 2.7,5 kg/jam = ,2 kg/jam 1 = 2.7,5 kg/jam Neraca komponen : A 11 = A 14 = 845,8 kg/jam
15 B 11 = B 14 C 11 = C 1 = 612,48 kg/jam + C ,2 kg/jam x 0,10 = C ,95 kg/jam C 1 = (158,22 12,95) kg/jam = 4,27 kg/jam 1 = 11 B + 12 B 14 1 B B = 612,48 kg/jam + 2.7,5 kg/jam 612,48 kg/jam = 2.7,5 kg/jam Tabel LA-4 Neraca Massa pada Unit Pemecah pertama (PM-01) Komponen Masuk (kg/jam) Keluar (kg/jam) A 845, ,8 B 612,48 2.7,5 2.7,5 612,48 C 158,22-4,27 12,95 SUB (845, , ,22) (2.7,5 + 4,27) + TOTAL +2.7,5 (845, ,48 +12,95) TOTAL.989,85.989,85
16 A-7. Neraca Massa Pada Bak Pencucian Pertama (BP-01) Bahan yang masuk kedalam bak pencucian pertama (BP-01) mempunyai komposisi sebagai berikut : karet 46%, air 42%, dan kotoran 12% (PT.VIRCO,200) B 6 A = 46% B = 42% C = 12 % 5 BP-01 7 A = 51,0% B = 41,0% C = 10% 8 B C Dari perhitungan sebelumnya diperoleh : 11 7 = = 1.616, = 1.616,5 kg/jam Neraca massa total : = ( 1 ) = ,5 kg/jam. ( 14 ) Air yang ditambahkan untuk air pencucian sebesar : 2 dengan bahan baku(pt.virco,200) maka : 6 : 5 = : 2 6 = /2 x 5
17 6 = 92% x 5 (PT.VIRCO,200) Maka dari neraca massa komponen : B 5 + B 6 = B 8 + B 7 0,42 x 5 + /2 x 5 = 0, ,5 kg/jam 1,92 x 5-0,92 5 = 1.616,5 kg/jam 5 = 1.616,5 kg/jam Maka : 6 = /2 5 = /2 x 1.616,5 kg/jam maka pers.6 menjadi : = 2.424,75 kg/jam = ,5 kg/jam 1.616,5 kg/jam ,75 kg/jam = ,5 kg/jam 8 = 2.424,75 kg/jam Neraca komponen : A 5 = A 7 = 845,8 kg/jam B 5 = B 7 = 612,48 kg/jam C 5 = C 7 + C ,5 kg/jam x 0,12 = C ,22 kg/jam C 7 = (19,98 158,22) kg/jam = 5,76 kg/jam
18 8 = 5 B + 6 B 7 8 B B = 612,48 kg/jam ,75 kg/jam 612,48 kg/jam = 2.424,75 kg/jam Tabel LA- Neraca Massa pada Bak Pencucian pertama (BP-01) Komponen Masuk (kg/jam) Keluar (kg/jam) A 845, ,8 B 612, , ,75 612,48 C 19,98-5,76 158,22 SUB TOTAL (1.268, , ,97) +.67,11 (2.424,75 + 5,76) + (845,8 +612, ,22) TOTAL 4.077, ,01
19 LAMPIRAN B PERHITUNGAN NERACA PANAS Basis Perhitungan Satuan operasi Suhu referensi = 1 jam operasi = kj/jam = 25 0 C = 298 K B.1 Kapasitas panas Cp Karet/Poliisoprena (C 5 H 8 ) n untuk n = 00 = (1,0520 x ,911 x 10 2 T) (Perry, 1997) Cp Air (H2O) = 75,24 kj/kg (Geankoplis, 1997) B.2 Perhitungan Neraca Panas B.2.1 Pada Dryer (D-01) Udara pengering P = 1,01 bar T= 90 0 C 40 A B P = 1,01 bar T = 0 0 C A B P = 1,01 bar T = 50 0 C Udara B P = 1,01 bar T = 50 0 C
20 Cp Karet/Poliisoprena (C 5 H 8 ) n untuk n = 00 pada alur masuk, = (1,0520 x ,911 x 10 2 T) = 1,0520 x 10 5 T + 1,911/2 x 10 2 T = 1,0520 x 10 5 (0-298) + 1,911/2 x 10 2 ( ) = ,75 J/mol = 81,1 kj/mol Cp Karet/Poliisoprena (C 5 H 8 ) n untuk n = 00 pada alur keluar, = (1,0520 x ,911 x 10 2 T) = 1,0520 x 10 5 T + 1,911/2 x 10 2 T = 1,0520 x 10 5 (2-298) + 1,911/2 x 10 2 ( ) = ,75 J/mol = 4.11,41 kj/mol Tabel LB-1. Panas Masuk pada Dryer 01 (D-01) Laju Cp T n.cp.dt Komponen M (kg) n (mol) Alir (kj/mo.k) (K) (kj) 9 A 845,8 0, ,1 5 50,414 9 B 612,48 0,040 75, ,791 TOTAL 6,204
21 Tabel LB-2 Panas Keluar dari Dryer 01 (D-01) Laju Cp T n.cp.dt Komponen M (kg) n (mol) Alir (kj/mo.k) (K) (kj) 42 A 845,8 0, , , B 154,2 0, , , B 458,28 0, , ,96 TOTAL 19,105 Persamaan neraca material untuk kelembaban : G.H 2 + Ls.X 1 = G.X 1 + Ls.X 2... (Geankoplis, 1997) Dimana : G = Jumlah udara pengering yang diperlukan H 2 = Humadity (kelembaban) udara pengering masuk pada suhu 90 0 C, diasumsikan = 0,0628 kj/kg Ls H 1 X X 1 2 = Laju air massa padatan kering = Hunidity (kelembaban) udara pengerting keluar = Kandungan air pada bahan masuk = Kandungan air pada bahan padatan keluar Maka : G (0,0628) + 845,8 (0,42) = G.H ,8 (0,1542) Temperatur referensi adalah 25 0 C maka λ 0 = 2442,5 kj/kg... (Reklatis, 198)
22 H G2 = cs (T G2 T O ) + H 2. λ = [1, ,88 (0,0628)] (90-25) + 0,0628 x 2442,5 = 266,88 kj/kg udara kering Untuk udara pengering sisa, H G1 = cs (T G1 T O ) + H 1. λ = [1, ,88 (H1)] (50-25) + H 1 x 2442,5 = 25, ,5 H 1 2 o Bahan masuk, H S1 = Cps (T S1 T O ) + X 1.Cp A (T S1 T O ) = 0,01 x (0-25) + 0,58 x (4,178) (0-25) = 12,17 kj/kg padatan kering H S2 = Cps (T S2 T O ) + X 2.Cp A (T S2 T O ) = 0,06 x (50-25) + 0,182 x (4,178) (50-25) = 17,97 kj/kg Diasumsikan tidak terjadi kehilangan panas sehingga Q = 0 G(266,88) + 845,8(12,17) = G(25, ,5 H 1 ) + 845,8 (17,97) + 0 Sehingga : (0,0628 H 1 )G = -228,7 (241, ,5 H 1 )G = 4905,64 Kedua persamaan dieliminasi, sehingga diperoleh : 156,4 G = ,12 241,27 G = 4.095,64-84,9 G = ,76
23 G = 6.751,8 kg udara kering/jam Sehingga jumlah udara yang diperlukan adalah sebesar 6.751,8 kg/jams B2.2. Pada Ruang Pendingin 01 (PADA-01) Udara pendingin P = 1,01 bar T= 25 0 C 44 A B P = 1,01 bar T = 50 0 C 4 46 A B P = 1,01 bar T = 0 0 C 45 Udara Pendingin Bekas P = 1,01 bar T = 0 0 C Tabel LB-. Panas Masuk Pada Ruang Pendingin 01 (D-01) Laju Cp T n.cp.dt Komponen M (kg) n (mol) Alir (kj/mo.k) (K) (kj) 4 A 845,8 0, , ,16 4 B 154,2 0, , ,99 TOTAL 1.291,15
24 Tabel LB-4 Panas Masuk Pada Ruang Pendingin 01 (D-01) Laju Cp T n.cp.dt Komponen M (kg) n (mol) Alir (kj/mo.k) (K) (kj) 46 A 845,8 0, , ,41 46 B 154,2 0,040 75, ,79 TOTAL 6,20 dq = Qout - Qin = (6, ,15) = ,95 Maka panas yang diserap udara pengering sebesar 1.227,95 kj/jam. Digunakan udara pendingin dengan temperatur masuk 25 0 C (298 K), 1 atm dan keluar pada temperatur 0 0 C (0 K), 1 atm. Udara pengering terdiri dari N 2 dan O 2 dengan perbandingan mol 79 : 21 dimana Cp N 2 = 0,25 kal/gr. 0 C, Cp O 2 = 0,2 kal/gr. 0 C. Xi.Cpi = (0,79 mol x 28 gr/mol) x 0,25 + (0,21 mol x 2gr/mol) x 0,2 = 7,076 kal/gr. 0 C = 29,72 J/gr. 0 C = 2,972 x 10-2 kj/gr. 0 C Q = n x Cp x dt n = Q Cp.dT = ,95 = 8.26,46 kg/jam -2 2,972 x 10 x(25 0)
25 LAMPIRAN C PERHITUNGAN ALAT PROSES C.1 Timbangan (PN-01) ungsi : Menimbang bahan baku karet remah sebelum diproses Bentuk : Segi empat dengan roda 4 buah Merk : DJI AKAI Bahan konstruksi : Besi Jumlah (n) : 1 unit Kapasitas timbangan : 500 kg Laju alir massa (m) : 1.652,26 kg/jam Densitas kompo (p) : kg/m... (Perry, 1997) C2. Box Pengangkutan Karet Remah / Trolley (BO-01) ungsi : Mengangkut kompo karet remah yang telah ditimbang ke Tipe Bahan konstruksi Laju alir massa ruang penimbunan : Bak berbentuk persegi panjang : Baja (Stainless steel) : 1.652,26 kg/jam aktor kelonggaran : 20% Kapasitas Trolley : (1 + 0,2) x 1.652,26 kg/jam = 1.982,712 kg/jam Densitas kompo (p) : kg/m... (Perry, 1997) Direncanakan Trolley dengan spesifikasi (sumber : Buku petunjuk PT. Virco, 2005) : Panjang : 1 meter Lebar : 1 meter Tinggi : 1 meter Volume Trolley = p x l x t = 1 m x 1 m x 1 m = 1 m Volume yang dibutuhkan kompo = m = ρ 1.982,712 kg = 1150 kg/m 1,724 m Maka jumlah Trolley yang dibutuhkan untuk mengangkut kompo buah.
26 LC-2 1 bale kompo memiliki berat 5 kg, sehingga jumlah keseluruhan bale : = 1.982,712 kg x 1Bale 5 kg = 56,65 Bale 57 Bale Jumlah Bale untuk masing-masing Trolley = 57 Bale Trolley = 19 Bale C. Ruang Penimbunan (PB-01) ungsi : Menimbun bahan baku karet remah sebelum diproses Bentuk : Prisma tegak segi empat Bahan konstruksi : Dinding beton dan atap seng Jumlah (n) : 1 unit Data kondisi operasi : Temperatur : 0 0 C Tekanan : 1 atm Laju alir masa (m) : 1.652,26 kg/jam Densitas kompon (p) : kg/m... (Perry, 1997) Direncanakan gudang tempat penyimpanan kompon dengan spesifikasi : Tinggi gudang (t) = 8 m Panjang gudang (P) = 4 L Lebar gudang (L) = L Waktu operasi θ = 0 hari = 720 jam aktor kelonggaran (fk) = 20% Kebutuhan perancangan = 15 hari Perhitungan : Volume = p x 1 x t = 4 L x L x 8 = 2 L Volume = m x θ x (1 + fk/p x n) 2 L 2 = 1.652,26 kg/jam x 720 jam x 15 hari (1 + 0,2 / 1150 kg/m x 1) 2 L 2 = ,252 m L 2 = 581,88 m L = 24,122 m 2
27 Maka diperoleh : Tinggi = 8 m Panjang = 4 x 24,122 m = 96,488 m 97 cm Lebar = 24,122 m 24 m LC- C.4 Box Pengangkutan Karet Remah 2 / Trolley (BO-02) ungsi : Mengangkut kompo karet remah yang telah ditimbun di ruang penimbunan ke bak pencucian 1 (BP-01) Tipe : Bak berbentuk persegi panjang Bahan konstruksi : Baja (Stainless steel) Laju alir massa : 1.652,26 kg/jam aktor kelonggaran : 20% Kapasitas Trolley : (1 + 0,2) x 1.652,26 kg/jam = 1.982,712 kg/jam Densitas kompo (p) : 1150 kg/m... (Perry, 1997) Direncanakan Trolley dengan spesifikasi (sumber : Buku petunjuk PT. Virco, 2005) : Panjang Lebar Tinggi Volume Trolley : 1 meter : 1 meter : 1 meter = p x l x t = 1 m x 1 m x 1 m = 1 m Volume yang dibutuhkan kompo = m = ρ ,712 kg = 1150 kg/m 1,724 m Maka jumlah Trolley yang dibutuhkan untuk mengangkut kompo buah. 1 bale kompo memiliki berat 5 kg, sehingga jumlah keseluruhan bale : = 1.982,712 kg x 1Bale 5 kg = 56,6 Bale 57 Bale Jumlah Bale untuk masing-masing Trolley = 57 Bale Trolley = 19 Bale
28 LC-4 C.5 Bak Penerimaan/ Pencucian 1 (BP-01) ungsi : Mencuci kompo karet remah dan menghilangkan kotoran yang terdapat pada kompo Tipe : Bak berbentuk persegi panjang Laju alir massa (m) : 1.652,26 kg/jam Kapasitas untuk 24 jam (θ) : 24 jam aktor kelonggaran (fk) : 20% Densitas kompon (p) : 1150 kg/m... (Perry, 1997) Jumlah bak (n) : 1 buah Tinggi bak (t) : t Panjang bak (p) : /2 t Lebar bak (I) : /2 t Bahan konstruksi : Beton Perhitungan : Volume bak = p x l x t = /2 t x /2 t x t = 1,5 t Volume bak (vb) = (m x θ x fk) / (p x n) 1,5 t 1.652,26 kg/jam x 24 jam x 0,2 = 1150 kg/m x 1 1,5 t = 6,896 m t = 4,597 m t = 4, 597 t p l Sehingga diperoleh : Panjang bak (P) Lebar bak (L) Tinggi bak (P) = 1,66 m = /2 x 1,66 m = 2,495 m = /2 x 1,66 m = 2,495 m = 2,495 m 2,5 m = 2,495 m 2,5 m = 1,66 m 1,7 m
29 LC-5 C.6 Belt Conveyor 1 (BC-01) ungsi : Mengangkut kompo ke unit pemecah / Hammer Mill (PM-01) Jumlah : 1 unit Jenis : lat Belt Conveyor Bahan Konstruksi : Carnon steel Laju alir : 1.616,5 kg/jam aktor keamanan : 20% Kapasitas Belt Conveyor = 1.616,5 kg/jam x 1,2 = 1.99,8 kg/jam = 1,94 ton/jam Spesifikasi Belt Conveyor berdasarkan tabel 21.6 Perry (1997) dengan kapasitas < 2 ton/jam : - Lebar = 14 in - Kecepatan belt = 200 rpm - Tebal belt = 0 in - Panjang belt = 40 m = 11,22 ft - Daya = 2 hp C.7 Pemecah bahan baku 1 (PM-01) ungsi : Memecah kompo karet menjadi ukuran kecil (5 x 5 x 5 mm) Tipe : Merk Mess Jumlah : 1 unit Bahan Konstruksi : Baja (stainless steel) Laju alir massa (m) : 1.616,5 kg/jam aktor kelonggaran : 20% Kapasitas = m x (1 + faktor keamanan) = 1.616,5 kg/jam x (1 + 0,2) = 1.99,8 kg/jam Maka berdasarkan Tabel 21.8 Perry (1997) dipilih Hammer Mill dengan spesifikasi : Kapasitas : 1.99,8 kg/jam Menggunakan : Elektro motor 60 Hp, 1450 rpm rekuensi : 50 Hz Daya motor : 60 HP
30 Kuat arus : 84 A LC-6 Tegangan : 220 Volt C.8 Belt Conveyor 2 (BC-01) ungsi : Mengangkut kompo menuju bak pencuci 2 Bahan Konstruksi : Carnon steel Jumlah : 1 buah Laju alir : 1.582,2 kg/jam aktor keamanan : 20% Kapasitas belt conveyor = 1.582,2 kg/jam x 1,2 = 1.898,676 kg/jam = 1,898 ton/jam Spesifikasi Belt Conveyor berdasarkan Tabel 21.6 Perry (1997) dengan kapasitas < 2 ton/jam : - Lebar = 14 in - Kecepatan belt = 200 rpm - Tebal belt = 0 in - Panjang belt = 40 m = 11,22 ft - Daya = 2 hp C.9 Bak Pencuci Kedua (BP-02) ungsi : Menghilangkan kotoran yang masih tersisa pada kompo Tipe : Bak berbentuk persegi panjang Laju alir massa : 1.582,2 kg/jam Kapasitas untuk 24 jam (θ) : 24 jam aktor kelonggaran (fk) : 20% Densitas kompon (p) : 1150 kg/m... (Perry, 1997) Jumlah bak (n) : 1 buah Tinggi bak (t) : t Panjang bak (p) : /2 t Lebar bak (I) : /2 t Bahan konstruksi : Beton
31 LC-7 Perhitungan : Volume bak = p x l x t = /2 t x /2 t x t = 1,5 t Volume bak (vb) = (m x θ x fk) / (p x n) 1,5 t 1.582,2 kg/jam x 24 jam x 0,2 = 1150 kg/m x 1 1,5 t = 6,604 m t = 4,40 m t = 4, 40 t = 1,69 m p = /2 x 1,69 m = 2,459 m l = /2 x 1,69 m = 2,459 m Sehingga diperoleh : Panjang bak = 2,459 m 2,6 m Lebar bak = 2,459 m 2,6 m Tinggi bak (t) = 1,69 m 1,6 m C.10 Belt Conveyor (BC-0) ungsi : Mengangkut kompo menuju bak pemecah bahan baku 2 Bahan Konstruksi : Carnon steel Jumlah : 1 buah Laju alir : 1.549,5 kg/jam aktor keamanan : 20% Kapasitas belt conveyor = 1.582,2 kg/jam x 1,2 = 1.898,676 kg/jam = 1,899 ton/jam Spesifikasi Belt conveyor berdasarkan Tabel 21.6 Perry (1997) dengan kapasitas < 2 ton/jam : - Lebar = 14 in - Kecepatan belt = 200 rpm - Tebal belt = 0 in
32 LC-8 - Panjang belt = 40 m = 11,22 ft - Daya = 2 hp C.11 Mesin pemecah 2 (PM-02) ungsi : Memecah kompo karet menjadi ukuran kecil ( x x mm) Tipe : Merk Mess Jumlah : 1 unit Bahan Konstruksi : Baja (stainless steel) Laju alir massa (m) : 1.549,5 kg/jam aktor kelonggaran : 20% Kapasitas = m x (1 + faktor keamanan) = 1.549,5 kg/jam x (1 + 0,2) = 1.859,22 kg/jam Maka berdasarkan Tabel 21.8 Perry (1997) dipilih Hammer Mill dengan spesifikasi : Kapasitas Pemecah : 1.859,22 kg/jam Menggunakan : Elektro motor 60 Hp, 1450 rpm rekuensi : 50 Hz Daya motor : 60 HP Kuat arus : 84 A Tegangan : 220 Volt C.12 Belt Conveyor 4 (BC-04) ungsi : Mengangkut kompo menuju bak pencucian Bahan Konstruksi : karet Jumlah : 1 buah Laju alir : 1.517,8 kg/jam aktor keamanan : 20% Kapasitas belt conveyor = 1.517,8 kg/jam x 1,2 = 1.821,6 kg/jam = 1,82 ton/jam
33 LC-9 Spesifikasi Belt conveyor berdasarkan Tabel 21.6 Perry (1997) dengan kapasitas < 2 ton/jam : - Lebar = 14 in - Kecepatan belt = 200 rpm - Tebal belt = 0 in - Panjang belt = 40 m = 11,22 ft - Daya = 2 hp C.1 Bak Pencucian (BP-0) ungsi : Menghilangkan kotoran yang masih tersisa pada kompo Tipe : Bak berbentuk persegi panjang Laju alir massa : 1.517,8 kg/jam Kapasitas untuk 24 jam (θ) : 24 jam aktor kelonggaran (fk) : 20% Densitas kompon (p) : 1150 kg/m... (Perry, 1997) Jumlah bak (n) : 1 buah Tinggi bak (t) : t Panjang bak (p) : /2 t Lebar bak (I) : /2 t Bahan konstruksi : Beton Perhitungan : Volume bak = P x l x t = /2 t x /2 t x t = 1,5 t Volume bak (vb) = (m x θ x fk) / (p x n) 1,5 t 1.517,8 kg/jam x 24 jam x 0,2 = 1150 kg/m x 1 1,5 t = 6,5 m t = 4,22 m t = 4, 22 t = 1,616 m
34 p = /2 x 1,616 m = 2,424 m l = /2 x 1,616 m = 2,424 m Sehingga diperoleh : Panjang bak = 2,424 m 2,4 m Lebar bak = 2,424 m 2,4 m Tinggi bak (t) = 1,616 m 1,6 m
35 LC-10 C.14 Belt Conveyor 5 (BC-05) ungsi : Mengangkut kompo menuju crepper (penggiling atau penghalus) Bahan Konstruksi : Carbon steel Jumlah : 1 buah Laju alir : 1.517,8 kg/jam aktor keamanan : 20% Kapasitas belt conveyor = 1.517,8 kg/jam x 1,2 = 1.821,6 kg/jam = 1,821 ton/jam Spesifikasi Belt conveyor berdasarkan Tabel 21.6 Perry (1997) dengan kapasitas < 2 ton/jam Perry (1997) : - Lebar = 14 in - Kecepatan belt = 200 rpm - Tebal belt = 0 in - Panjang belt = 40 m = 11,22 ft - Daya = 2 hp C.15 Crepper (P-01) ungsi : Menggiling getah karet menjadi bentuk blanket (selendang) Tipe : Gilingan berbentuk 2 tabung terlentang Laju alir massa : 1.488,07 kg/jam aktor kelonggaran : 20% Kapasitas crepper : (1 + 0,2) x 1.488,07 kg/jam = 1.785,684 kg/jam. Maka diplih crepper (Buku petunjuk PT. Virco, 2005) dengan spesifikasi : Kapasitas : 1.785,684 kg/jam rekuensi : 50 Hz Daya motor : 75 Hp Kuat arus : 105 A Tegangan : 220 V Power : 57 Kw Jumlah : 1 unit
36 LC-16 ungsi : Mendinginkan kompo karet yang telah dikeringkan Tipe : Berbentuk persegi panjang tanpa atap. Laju alir massa : kg/jam Kapasitas untuk 24 jam (θ) : 24 jam aktor kelonggaran (fk) : 20% Densitas kompon (p) : 1150 kg/m... (Perry, 1997) Jumlah bak (n) : 1 buah Tinggi bak (t) : t Panjang bak (p) : /2 t Lebar bak (I) : /2 t Bahan konstruksi : Papan Perhitungan : Volume bak = p x l x t = /2 t x /2 t x t = 1,5 t Volume bak (vb) = (m x θ x fk) / (p x n) 1,5 t kg/jam x 24 jam x 0,2 = 1150 kg/m x 1 1,5 t = 4,174 m t = 2,78 m t = 2,78 t = 1,406 m p = /2 x 1,406 m = 2,109 m l = /2 x 1,406 m = 2,109 m Sehingga diperoleh : Panjang bak = 2,109 m 2,1 m Lebar bak = 2,109 m 2,1 m Tinggi bak (t) = 1,406 m 1,4 m
37 C.21 Box Pengangkutan Karet Remah 05 (BO-06) ungsi Tipe Kapasitas Bahan konstruksi : Mengangkut kompo karet yang berbentuk selendang ke ilter Press : Bak berbentuk persegi panjang : kg/jam : Baja (Stainless steel) Densitas kompo (p) : kg/m... (Perry, 1997) Direncanakan Trolley dengan spesifikasi (sumber : Buku petunjuk PT. Virco, 2005) : Panjang Lebar Tinggi Volume Trolley : 1 meter : 1 meter : 1 meter = p x l x t = 1 m x 1 m x 1 m = 1 m Volume yang dibutuhkan kompo = m = ρ kg 1150 kg/m = 0,87 m Maka jumlah Trolley yang dibutuhkan untuk mengangkut kompo 2 buah. 1 bale kompo memiliki berat 5 kg, sehingga jumlah keseluruhan bale : = kg x 1Bale 5 kg = 28,6 Bale 29 Bale LC-17 Jumlah Bale untuk masing-masing Trolley = 29 Bale 2 Trolley = 14,5 Bale= 15 Bale C.22 ilter Press (P-01) ungsi : Menekan crumb rubber yang telah diolah, sebelum dimasukkan ke dalam kemasan Tipe : Merk GUTHRIE Kapasitas : kg/jam Lama pengepresan : detik Jumlah : 1 unit Bahan konstruksi : Baja (stainless steel) Menggunakan pompa hidrolik dengan motor 20 Hp, 0 A, 0 Volt
38 C.2 Box Pengangkutan Karet Remah / Trolley 06 (BO-06) ungsi Tipe : Mengangkut kompo karet yang berbentuk selendang ke ruang produksi : Bak berbentuk persegi panjang Kapasitas : kg/jam Densitas kompo (p) : kg/m... (Perry, 1997) Direncanakan Trolley dengan spesifikasi (sumber : Buku petunjuk PT. Virco, 2005) : Panjang Lebar Tinggi Volume Trolley : 1 meter : 1 meter : 1 meter = p x l x t = 1 m x 1 m x 1 m = 1 m Volume yang dibutuhkan kompo = m p = kg 1150 kg/m = 0,87 m Maka jumlah Trolley yang dibutuhkan untuk mengangkut kompo 2 buah. 1 Bale kompo memiliki berat 5 kg, sehingga jumlah keseluruhan Bale : = kg x 1Bale 5 kg = 28,6 Bale 29 Bale LC-18 Jumlah Bale untuk masing-masing Trolley = 29 Bale 2 Trolley = 14,5 Bale= 15 Bale C.24 Gudang Produksi (R-01) ungsi : Menyimpan karet yang telah dikemas sebelum dipasarkan Bentuk : Prisma tegak segi empat Bahan : Dinding beton dan atap seng Jumlah (n) : 1 buah Data kondisi operasi : Temperatur : 0 0 C Tekanan : 1 atm Laju alir massa (m) : kg/jam Densitas kompo (p) : kg/m... (Perry 1997)
39 Direncanakan gudang tempat penyimpanan kompon dengan spesifikasi : Tinggi gudang (t) = 8 m Panjang gudang (P) = L Lebar gudang (L) = L Waktu operasi (θ) = 0 hari = 720 jam aktor kelonggaran (fk) = 20%
40 LAMPIRAN D PERHITUNGAN SPESIIKASI PERALATAN UTILITAS LD-01 Pompa (L-01) ungsi Type Jumlah : Mengalirkan air dari sumber pompa ke tangki pengendapan : Pompa sentrifugal : 1 buah Laju alir massa = 591,91 kg/jam x 2,2046 lb/kg x 2,7778 x 10-4 jam/s = 21,995 lb/s Densitas ρ = 62,2 lb/ft (Perry, 1997) Viskositas, µ = 8,9 cp x 6,7197 x 10-4 lb/ft.s = 0,0059 lb/ft.s (Kern, 1965) Kecepatan aliran, Q = 21,995 lb / s = ρ 62,2 lb / ft = 0,58 ft /s Perencanaan pompa : Diameter pipa ekonomis (De) dihitung dengan persamaan : De =,9 (Q) 0,45 (ρ) 0,1 (oust, 1979) =,9 (0,664) 0,45 (62,2) = 4,24 in 0,1
41 Dipilih material pipa commercial steel 6 in schedule 40 (oust, 1979), dengan : Diameter dalam (ID) = 6,065 in = 0,5054 ft Diameter luar (OD) = 6,625 in = 0,5521 ft Luas Penampang pipa (A) = 28,9 in 2 = 0,2007 ft Kecepatan rata-rata fluida dalam pipa, V = Sehingga, Q 0,58 = A 0,2007 Bilangan Reynold, = 1,76728 ft/s ρvd 62,2 x 1,7628 x 0,5054 N Re = = µ 0,0059 = 986,614 Material pipa merupakan bahan commercial steel maka diperoleh harga-harga sebagai berikut : ε = 4,6 x 10-5 m = 1,5092 x 10-4 ft ε/d = 1,5092 x 10-4 ft/0,5054 ft = 0,0002 Dari Grafik 5-9 Mc Cabe (1999) diperoleh f = 0,017 Panjang ekivalen total perpipaan ( L) Pipa lurus (L 1 ) = 25,888 ft 1 buah gate valve fully open (L/D = 1), (oust, 1979) L 2 = 1 x 14 x 0,5054 ft = 6,5702 ft 1 buah elbow 90 0 (L/D = 0), (oust, 1979) L = 1 x 0 x 0,5054 ft = 15,162 ft 2
42 1 buah sharp edge entrance (K = 0,5; L/D = 25), (oust, 1979) L 4 = 0,5 x 25 x 0,5054 ft = 6,125 ft 1 buah sharp edge exit (K = 1; L/D = 47), (oust, 1979) L 5 = 1 x 47 x 0,5054 ft = 2,754 ft Total panjang ekivalen ( L) = L1 + L 2 + L + L 4 + L 5 = (25, , , , ,754) ft = 71,1165 ft riksi ( f) f = 2 2 fxv xσl 0,017x1,7628 x71,1165 = 2xgcxD 2x2,17x0,5054 = 0,1155 ft.lb f /lb Kerja Pompa (W) Persamaan Bernouli V1 V2 (P1 P 2 ) + (Z 1 Z 2 ) + + W = Σf 2xgc P 1 = P 2, V 1 = V 2 = 0, Z 1 = 0 dan Z 2 = 25,888-25,888 + W = 0,1155 W f = 0, ,888 = 26,005 lb.ft/jam Daya, WfxQxρ 26,0055x0,58x62,2 W s = = = 1,041 hp m
43 Jika efisiensi pompa, η = 80% dan efisiensi motor, η m = 75% P = Ws ηxη m 1,041 = = 1.75 hp 0,8x0,75 Jadi digunakan pompa dengan daya 2 hp. LD-02 Bak Pengendapan (X-01) ungsi : Menampung air dari sumur pompa Jumlah : 1 buah Spesifikasi : 1. Tipe : Bak beton 2. Bahan Konstruksi : Beton. Jumlah : 1 buah Massa air yang dibutuhkan untuk 1 hari = 591,9 kg/jam x 24 jam/hari = 86194,44 kg/hari Volume m 86194,44 kg/hari = = = ρ 995,68 kg/m 865,67 m /hari aktor keamanan 20% sehingga volume bak = (1 + 0,2) x 865,67 m /hari = 1.08,04 m /hari Direncanakan : Panjang bak = x lebar bak Tinggi bak = 2 x lebar bak Sehingga, volume : = p x l x t = 61
44 1.08,04 = 61 1 = 5,57 m Maka Panjang bak Lebar bak Tinggi bak = x 5,57 m = 16,71 m = 5,57 m = 2 x 5,57 m = 11,14 m LD-0 Pompa (L-02) ungsi : Mengalirkan air dari bak pengendapan (X-01) ke dalam sand filter (S-01). Type Jumlah : Pompa sentrifugal : 1 buah Laju alir massa = 5.91,91 kg/jam x 2,2046 lb/kg x 2,7778 x 10-4 jam/s = 21,995 lb/s Densitas ρ = 62,2 lb/ft (Perry, 1997) Viskositas, µ = 8,9 cp x 6,7197 x 10-4 lb/ft.s = 0,0059 lb/ft.s (Kern, 1965) Kecepatan aliran, Q = 21,995 lb / s = ρ 62,2 lb / ft = 0,58 ft /s
45 Perencanaan pompa : Diameter pipa ekonomis (De) dihitung dengan persamaan : De =,9 (Q) 0,45 (ρ) 0,1 (oust, 1979) =,9 (0,664) 0,45 (62,2) = 4,24 in Dipilih material pipa commercial steel 6 in schedule 40 (oust, 1979), dengan : 0,1 Diameter dalam (ID) = 6,065 in = 0,5054 ft Diameter luar (OD) = 6,625 in = 0,5521 ft Luas Penampang pipa (A) = 28,9 in 2 = 0,2007 ft Kecepatan rata-rata fluida dalam pipa, Sehingga, V = Bilangan Reynold, Q 0,58 = A 0,2007 = 1,76728 ft/s ρvd 62,2 x 1,7628 x 0,5054 N Re = = µ 0,0059 = 9.86,614 Material pipa merupakan bahan commercial steel maka diperoleh harga-harga sebagai berikut : ε = 4,6 x 10-5 m = 1,5092 x 10-4 ft ε/d = 1,5092 x 10-4 ft/0,5054 ft = 0,0002 Dari Grafik 5-9 Mc Cabe (1999) diperoleh f = 0,017 2
46 Panjang ekivalen total perpipaan ( L) Pipa lurus (L 1 ) = 0 ft 1 buah gate valve fully open (L/D = 1), (oust, 1979) L 2 = 1 x 1 x 0,5054 ft = 6,5702 ft 4 buah elbow 90 L 0 (L/D = 0), (oust, 1979) = 4 x 0 x 0,5054 ft = 60,648 ft 1 buah sharp edge entrance (K = 0,5; L/D = 25), (oust, 1979) L 4 = 0,5 x 25 x 0,5054 ft = 6,175 ft 1 buah sharp edge exit (K = 1; L/D = 47), (oust, 1979) L 5 = 1 x 47 x 0,5054 ft = 2,754 ft Total panjang ekivalen ( L) = L1 + L 2 + L + L 4 + L 5 = (0 + 6, , , ,754) ft = 127,2897 ft riksi ( f) f = 2 2 fxv xσl 0,017x1,7628 x127,2897 = 2xgcxD 2x2,17x0,5054 = 0,2068 ft.lb f /lb Kerja Pompa (W) Persamaan Bernouli V1 V2 (P1 P 2 ) + (Z 1 Z 2 ) + + W = Σf 2xgc P 1 = P 2, V 1 = V 2 = 0, Z 1 = 0 dan Z 2 = W = 0,2068 m
47 W f = 0, = 0,2068 lb.ft/jam Daya, WfxQxρ 0,2068x0,58x62,2 W s = = = 1,2068 hp Jika efisiensi pompa, η = 80% dan efisiensi motor, η m = 75% P = Ws ηxη m 1,2068 = = 2,01 hp 0,8x0,75 Jadi digunakan pompa dengan daya 2,5 hp. LD-04 Sand ilter (S-01) ungsi : Menyaring kotoran-kotoran air dari bak pengendapan Jumlah : 1 buah Spesifikasi : 1. Tipe : silinder tegak dengan tutup segmen bola dan alas datar 2. Bahan Konstruksi : carbon steel grade B Direncanakan volume bahan penyaring 0, dari volume tangki. Media penyaring adalah : o Lapisan I pasir halus o Lapisan II batu grafel Laju alir massa = ,44 kg/hari = 1b/hari Sand filter dirancang untuk menampung air selama 1 hari operasi. Volume tangki
48 ,455 Volume air = = 0550,17 ft 62,2 aktor keamanan 10% sehingga Volume tangki = 1,1 x 0.550,17 ft =.605,185 ft Direncanakan tinggi tangki, H = 2 x D Volume = ¼ π x D 2 x H = ½ π x D.605,185 = ½ π x D D = 2x.605,185 = 27,77 ft = 8,46 m,14 H = 2 x 8,46 m = 16,92 m = 55,51 ft Tinggi total tangki = 55,51 ft 4. Tekanan (1psi = 6,8976 x 10 4 g/cm s 2 ) P = P operasi + ρgh = 14,696 psi + (0,995 gr/cm x 980 cm/s 2 x 1692 cm) = 14,696 psi ,2 6,8976 x 10 4 x 1 psi = 14,696 psi + 2,92 psi = 8,616 psi Joint efficiency = 0,8 (Brownell dan Young, 1959) Allowable stress = psi (Brownell dan Young, 1959) 5. Tebal Dinding t = PxD + ( Cxn) fxe 0,6P
49 8,616 x,07 t = + (0,0125x10) x 0,8-0,6 x 8,616 t = 1,27 + 0,125 in = 1,95 in (dipilih tebal dinding standar 1,5 inchi) LD-05 Pompa (L-0) ungsi : Mengalirkan air dari sand filter (S-01) ke dalam menara air (MA-01). Type Jumlah : Pompa sentrifugal : 1 buah Laju alir massa = 591,91 kg/jam x 2,2046 lb/kg x 2,7778 x 10-4 jam/s = 21,995 lb/s Densitas ρ = 62,2 lb/ft (Perry, 1997) Viskositas, µ = 8,9 cp x 6,7197 x 10-4 lb/ft.s = 0,0059 lb/ft.s (Kern, 1965) Kecepatan aliran, Q = 21,995 lb / s = ρ 62,2 lb / ft = 0,58 ft /s Perencanaan pompa : Diameter pipa ekonomis (De) dihitung dengan persamaan : De =,9 (Q) 0,45 (ρ) 0,1 (oust, 1979) =,9 (0,664) 0,45 (62,2) 0,1
50 = 4,24 in Dipilih material pipa commercial steel 6 in schedule 40 (oust, 1979), dengan : Diameter dalam (ID) = 6,065 in = 0,5054 ft Diameter luar (OD) = 6,625 in = 0,5521 ft Luas Penampang pipa (A) = 28,9 in 2 = 0,2007 ft Kecepatan rata-rata fluida dalam pipa, Sehingga, V = Bilangan Reynold, Q 0,58 = A 0,2007 = 1,76728 ft/s ρvd 62,2 x 1,7628 x 0,5054 N Re = = µ 0,0059 = 9.86,614 Material pipa merupakan bahan commercial steel maka diperoleh harga-harga sebagai berikut : ε = 4,6 x 10-5 m = 1,5092 x 10-4 ft ε/d = 1,5092 x 10-4 ft/0,5054 ft = 0,0002 Dari Grafik 5-9 Mc Cabe (1999) diperoleh f = 0,017 2 Panjang ekivalen total perpipaan ( L) Pipa lurus (L 1 ) = 0 ft 1 buah gate valve fully open (L/D = 1), (oust, 1979) L 2 = 1 x 1 x 0,5054 ft = 6,5702 ft
51 buah elbow 90 0 (L/D = 0), (oust, 1979) L = x 0 x 0,5054 ft = 45,486 ft 1 buah sharp edge entrance (K = 0,5; L/D = 25), (oust, 1979) L 4 = 0,5 x 25 x 0,5054 ft = 6,175 ft 1 buah sharp edge exit (K = 1; L/D = 47), (oust, 1979) L 5 = 1 x 47 x 0,5054 ft = 2,754 ft Total panjang ekivalen ( L) = L1 + L 2 + L + L 4 + L 5 = (0 + 6, , , ,754) ft = 112,1277 ft riksi ( f) f = 2 2 fxv xσl 0,017x1,7628 x112,1277 = 2xgcxD 2x2,17x0,5054 = 0,1822 ft.lb f /lb Kerja Pompa (W) Persamaan Bernouli V1 V2 (P1 P 2 ) + (Z 1 Z 2 ) + + W = Σf 2xgc P 1 = P 2, V 1 = V 2 = 0, Z 1 = 0 dan Z 2 = W = 0,1822 W f = 0, = 0,1822 lb.ft/jam Daya, WfxQxρ 0,1822x0,58x62,2 W s = = m
52 = 1,2076 hp Jika efisiensi pompa, η = 80% dan efisiensi motor, η m = 75% P = Ws ηxη m 1,2076 = = 2,01 hp 0,8x0,75 Jadi digunakan pompa dengan daya 2,5 hp. LD-06 Menara Air (MA-01) ungsi : Menampung air untuk didistribusikan sebagai air domestik Jumlah : 1 buah Spesifikasi : 1. Tipe : silinder tegak dengan tutup segmen bola 2. Bahan Konstruksi : fiber glass Laju alir massa = ,44 kg/hari Direncanakan untuk menampung air selama 1 hari. Banyak air yang ditampung = 86194,44 kg/hari 995,68 kg/m = 865,67 m aktor keamanan 10% maka volume menara = 1,1 x 865,67 m = 952,27 m Diambil tinggi tangki, H = x D 2 Volume = ¼ π x D 2 x H = 1,1775 x D 952,27 = 1,1775 x D D = 952,27 = 9,2 ft = 0,58 m 1,1775
53 H = x 9,2 m = 1,98 m = 45,87 ft 2 LD-07 Kompressor (G-01) ungsi : Mengalirkan udara ke dalam dryer (D-01) dan ruang pendingin (PD-01) Jumlah Jenis Bahan Konstruksi Laju alir ρ : 1 buah : kompressor sentrifugal : commersial steel = 25.08,96 kg/jam = ,65 lb/jam = 0, lb/ft Laju alir volumetrik gas : 55199,651b/jam Q = = ,001ft /jam = 210,209 ft /s 0,072904lb/ft Efisiensi kompressor 75% sehingga daya kompressor dapat dihitung dengan persamaan : P = 144 x M x Q x 0,75 x 210,209 P = = 0,688 hp 000
54 LAMPIRAN E PERHITUNGAN ASPEK EKONOMI E-1 Modal Investasi Tetap E-1.1 Modal Investasi Tetap Langsung (MITL) E Modal Tanah Harga tanah untuk lokasi pabrik diperkirakan Rp /m 2 (Kawasan Industri Lembong Serdang Bedagai, 2005). Luas tanah seluruhnya m 2 Harga tanah seluruhnya = m 2 x Rp /m 2 = Rp ,- Modal perataan tanah diperkirakan 5% dari harga tanah seluruhnya (Timmerhaus, 1991). = 0,05 x Rp ,- = Rp ,- Total modal pengolahan tanah= Rp ,- + Rp ,- = Rp ,-
55 E Perincian Harga Bangunan No Tabel LE-1 Perincian Harga Bangunan Nama Bangunan Luas Harga Jumlah (Rp) (m 2 ) (Rp/m 2 ) 1 Pos Jaga ,- 2 Taman ,- Parkir ,- 4 Mushallah ,- 5 Kantin ,- 6 Kantor ,- 7 Klinik ,- 8 Perumahan ,- 9 Laboratorium ,- 10 Kolam Limbah ,- 11 Ruang Penimbunan Bahan Baku ,- 12 Bengkel ,- 1 Gudang Peralatan ,- 14 Gudang Produk ,- 15 Pengolahan Air ,- 16 Ruang Proses ,- 17 Jalan ,- 18 Lokasi Pengembangan Pabrik ,- TOTAL ,-
56 E-1.1. Perincian Harga Peralatan Tabel LE-2 Perkiraan Harga Peralatan Proses No Nama Alat Jumlah Harga/unit (Rp) Total Harga (Rp) 1 Bak Penerimaan ,- 2 Pemecahan Bahan Baku ,- Bucket Elevator ,- 4 Crepper ,- 5 Box Pengangkut Karet ,- Remah 6 Dryer ,- 7 Belt Conveyor ,- 8 ilter press ,- 9 Pendingin ,- TOTAL ,- (Sumber : PT. Yunfa Putra Alam, 2006) E Perincian Harga Bangunan Tabel LE-1 Perincian Harga Bangunan No Nama Alat Jumlah Harga/unit (Rp) Total Harga (Rp) 1 Bak pengendapan ,- 2 Sand ilter ,- Menara Air ,- 4 Pompa ,- 5 Kompressor ,- TOTAL ,- (Sumber : PT. Yunfa Putra Alam, 2006) Untuk memperoleh harga alat terpasang ditambahkan biaya sebagai berikut :
57 Biaya asuransi Biaya masuk Biaya instalasi listrik = 1% CI = 15% CI = % CI Biaya gudang di pelabuhan Biaya transportasi Biaya administrasi pelabuhan Biaya pertambahan nilai Biaya tak terduga Total biaya = 0,5% CI = 12% CI = 0,5% CI = 0,5% CI = 0,5% CI = 42,5% CI Maka alat sampai di lokasi = 1,425 x CI = 1,425 x Rp ,- = Rp ,- Biaya pemasangan diperkirakan 15% dari harga peralatan (Timmerhaus 1991). = 0,15 x Rp ,- = Rp ,- Harga alat terpasang, = Rp ,- + Rp ,- = Rp ,- E Instrumentasi dan Alat Kontrol Diperkirakan biaya alat instrumentasi dan alat kontrol serta biaya pemasangannya sebesar 10% dari harga alat terpasang (Timmerhaus, 1991). = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Biaya Perpipaan Diperkirakan biaya perpipaan sebesar 10% dari harga alat terpasang (Timmerhaus, 1991)
58 = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Biaya Insulasi Diperkirakan biaya insulasi sebesar 10% dari harga alat terpasang (Timmerhaus, 1991) = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Biaya Instalasi Listrik Diperkirakan biaya instalasi listrik sebesar 10% dari harga alat terpasang (Timmerhaus, 1991) = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Biaya Inventaris Kantor Diperkirakan biaya inventaris kantor sebesar 1% dari harga alat terpasang (Timmerhaus, 1991) = 0,01 x Rp ,- = Rp ,- E Biaya Perlengkapan dan Keamanan Diperkirakan biaya perlengkapan dan keamanan sebesar 1% dari harga alat terpasang (Timmerhaus, 1991)
59 = 0,01 x Rp ,- = Rp ,- E Sarana Transportasi Tabel LE-4 Perincian Biaya Sarana Transportasi Kendaraan Jumlah Total Harga (Rp) (Rp) Direktur , ,- Manajer , ,- Kepala Bagian , ,- Staf Ahli , ,- Dokter , ,- Truk , ,- TOTAL ,- Total Modal Investasi Tetap (MITL), = Rp ,- E-1.2 Modal Investasi Tetap Tidak Langsung (MITTL) E Pra Investasi Pra investasi diperkirakan sebesar 10% dari MITL (Timmerhaus 1991). = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Engineering
60 Meliputi meja gambar dan alat-alatnya, inspeksi, pengawasan pembangunan pabrik. Engineering diperkirakan sebesar 10% dari MITL (Timmerhaus 1991). = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E-1.2. Supervisi Meliputi survei lokasi, perizinan dan studi lingkungan. Supervisi diperkirakan sebesar 10% dari MITL (Timmerhaus 1991). = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Biaya Kontraktor Diperkirakan sebesar 10% dari MITL (Timmerhaus 1991). = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Biaya Tak Terduga Diperkirakan sebesar 10% dari MITL (Timmerhaus 1991). = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- Total Modal Investasi Tetap Tidak Langsung (MITTL), = Rp ,-
61 Total Modal Investasi Tetap (MIT), = MITL + MITTL = Rp ,- + Rp ,- = Rp ,- E-2 Modal Kerja Modal kerja untuk bulan pertama operasi pabrik. E-2.1 Bahan Baku Untuk Proses dan Utilitas E Bahan-bahan Proses Kompo Kebutuhan : 2.424,74 kg/jam (Lampiran A, halaman 1) Harga : 1.500/kg (PTPN III Gunung Para, 2006) Biaya bulan, = 90 hari x 24 jam/hari x 2.424,74 kg/jam x 1.500/kg = Rp ,-
62 E- Biaya Kas E-.1 Gaji Pegawai Tabel LE-5 Perincian Gaji Pegawai Untuk 1 bulan Jabatan Jumlah Gaji/orang (Rp) Total Dewan Komisaris Direktur Staf Ahli Sekretaris Manajer Kepala Bagian Kepala Seksi Dokter Perawat Karyawan Supir Petugas Kebersihan TOTAL Gaji pegawai untuk (tiga) bulan = x Rp = Rp ,- E-.2 Biaya Administrasi Umum Biaya administrasi umum diperkirakan sebesar 25% dari gaji pegawai = 0,25 x Rp ,- = Rp ,- E-. Biaya Pemasaran
63 Biaya pemasaran diperkirakan sebesar 10% dari persediaan bahan baku selama bulan, yaitu : = 0,10 x Rp ,- = Rp ,- Total biaya kas : = gaji pegawai + biaya administrasi + Biaya pemasaran = Rp ,- E-4 Biaya Star Up Biaya star up diperkirakan 10% dari modal investasi tetap (MIT) = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E-5 Piutang Dagang Piutang dagang = (IP/12) x HPT Dimana IP = jangka waktu kredit yang diberikan (2 minggu = 0,4 bulan) HPT = hasil penjualan produk tahun Produksi Crumb Rubber : kg/jam (Lampiran A, hal 15) Harga jual : 6.200,-/kg (PTPN III, 2006) Produksi Crumb Rubber setahun : kg/jam x 0 x 24 = kg/thn Hasil penjualan Crumb Rubber per tahun = kg/thn x Rp 6.200,-/kg
64 = Rp ,- Piutang dagang = 0,0 x Rp ,- = Rp ,- Sehingga total modal kerja (MK) = Rp Total modal investasi = modal investasi tetap + modal kerja = Rp ,- + Rp ,- = Rp ,- Modal ini berasal dari : 1. Modal sendiri 75% dari total modal investasi = 0,75 x Rp ,- = Rp ,- 2. Modal pinjaman Bank 25% dari total modal investasi = 0,25 x Rp ,- = Rp ,- E-6 Biaya Produksi Total / Total Cost E-6.1 Gaji Tetap Karyawan Gaji tetap karyawan adalah gaji tetap karyawan tiap bulan ditambah dengan bulan gaji sebagai tunjangan. Gaji tetap karyawan per tahun = 15 x Rp ,- = Rp ,-
65 E-6.2 Bunga Pinjaman Bank Bunga pinjaman bank diperkirakan 19% dari pinjaman bank (Bank BNI Cab. USU Medan, 2006) = 0,19 x Rp ,- = Rp ,- E-6. Depresiasi dan Amortisasi Depresiasi dihitung dengan garis lurus dengan harga akhir nol. D = (P L) / n Dimana : D = Depresiasi per tahun P = Harga awal peralatan L = Harga akhir peralatan n = Usia peralatan semua modal investasi langsung kecuali tanah, mengalami penyusutan yang disebut depresiasi sedangkan modal investasi tidak langsung juga mengalami penyusutan yang disebut amortisasi.
66 Biaya amortisasi diperkirakan 10% dari MITTL : = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- Tabel LE-6 Perkiraan Depresiasi Komponen Biaya (Rp) Umur (tahun) Depresiasi (Rp) Bangunan Peralatan Proses dan utilitas Instrumentasi dan Kontrol Perpipaan Instalasi Listrik Inventaris Kantor Sarana Transportasi Sarana Insulasi Perlengkapan Keamanan TOTAL Amortisasi dan Depresiasi = Rp ,- + Rp ,- = Rp ,- E-6.4 Biaya Tetap Perawatan (Maintenance) E Perawatan Mesin dan alat-alat proses Diperkirakan 10% dari harga alat terpasang 0,1 x Rp ,- = Rp ,-
67 E Perawatan Bangunan Diperkirakan 10% dari harga bangunan = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E-6.4. Perawatan kendaraan Diperkirakan 10% dari harga kendaraan = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Perawatan Instrumentasi dan Alat Kontrol Diperkirakan 10% instrumentasi dan alat kontrol = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Perawatan Perpipaan Diperkirakan 10% dari harga perpipaan = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Perawatan Instalasi Listrik Diperkirakan 10% dari harga instalasi listrik = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Perawatan Insulasi Diperkirakan 10% dari harga insulasi = 0,1 x Rp ,- = Rp ,-
68 E Perawatan Inventaris Kantor Diperkirakan 10% dari harga inventaris kantor = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Perawatan Perlengkapan Keamanan Diperkirakan 10% dari harga perlengkapan keamanan = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- Total biaya tetap perawatan = Rp ,- Biaya tambahan (Plant Overhead Cost) Diperkirakan 10% dari modal investasi tetap (MIT) (Timmerhaus 1991). = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E-6.5 Biaya Tetap Administrasi Umum Diperkirakan 10% dari biaya gaji karyawan = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E-6.6 Biaya Tetap Pemasaran dan Distributor Diperkirakan 20% dari biaya tetap tambahan = 0,2 x Rp ,- = Rp ,-
69 E-6.7 Biaya Tetap Laboratorium, Penelitian dan Pengembangan Diperkirakan 20% dari biaya tetap tambahan = 0,2 x Rp ,- = Rp ,- E-6.8 Biaya Asuransi E Asuransi Pabrik Diperkirakan 10% dari modal investasi tetap = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- E Asuransi Karyawan Diperkirakan 25% dari gaji total karyawan = 0,25 x Rp ,- = Rp ,- Total asuransi = Rp ,- Total biaya ixed Cost adalah : Rp ,- E-7 Biaya Variabel / Variable Cost (VC) E-7.1 Biaya Variabel Bahan Baku dan Utilitas = Rp ,- E-7.2 Biaya Variabel Pemasaran Diperkirakan 10% dari gaji total karyawan = 0,1 x Rp ,- = Rp ,-
70 E-7. Biaya Variabel Perawatan Diperkirakan 15% dari biaya tetap perawatan = 0,15 x Rp ,- = Rp ,- E-7.4 Biaya Variabel Lainnya Diperkirakan 10% dari biaya tetap tambahan = 0,1 x Rp ,- = Rp ,- Total biaya variabel = Rp ,- Total biaya Produksi = ixed Cost + Variable Cost = (Rp ,-) + (Rp ,-) = Rp ,- E-8 Perkiraan Laba / Rugi Usaha E-8.1 Laba Sebelum Pajak = total penjualan total biaya produksi = (Rp ) (Rp ,-) = Rp ,-
71 E-8.2 Pajak Penghasilan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Tahun 2000,- tarif pajak penghasilan adalah : Penghasilan s/d Rp ,- : 10% Penghasilan Rp ,- s/d Rp ,- : 15% Penghasilan di atas Rp ,- : 0% Perincian pajak penghasilan (PPh) : 10% x Rp ,- = Rp ,- 15% x (Rp Rp ) = Rp ,- 0% x (Rp Rp ) = Rp ,- Total pajak penghasilan (PPh) adalah = Rp ,- E-8. Laba Setelah Pajak Laba setelah pajak = Laba sebelum pajak pajak penghasilan = (Rp ,-) (Rp ,-) = Rp ,- E-9 Analisa Aspek Ekonomi E-9.1 Profit Margin (PM) laba sebelum pajak PM = total penjualan x 100% Rp , = x 100% = 59,58% Rp ,
72 E-9.2 Break Even Point (BEP) BEP = ( total Biaya tetap penjualan biaya variabel x 100% Rp , = ( Rp , ) ( Rp , ) x 100% = 2,5% Kapasitas produksi pada saat BEP : Crumb Rubber : 0,5 x kg/tahun = kg/tahun Total penjualan pada saat BEP : CrumbRubber = kg/tahun x Rp 6.200/kg = Rp ,- E-9. Return on Investment (RoI) laba setelah pajak RoI = total mod al investasi x 100% Rp , = x 100% = 46,9% Rp , E-9.4 Pay Out Time (POT) POT = 1 RoI = 1 0,469 = 2,16 tahun
73 E-9.5 Internal Rate of Return (IRR) Untuk mengetahui nilai IRR harus digambarkan jumlah pendapatan dan pengeluaran dari tahun ke tahun yang disebut Cash low. Untuk memperoleh cash flow diambil ketentuan sebagai berikut : - Laba kotor diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 10% tiap tahun - Masa pembangunan disebut tahun ke nol - Perhitungan dilakukan dengan menggunakan nilai pada tahun ke 10 - Cash flow = laba sebelum pajak-pajak Dari hasil perhitungan diperoleh IRR = 44,76%
PRA RANCANGAN PABRIK CRUMB RUBBER (KARET REMAH) KAPASITAS 1000 KG/JAM
PRA RANCANGAN PABRIK CRUMB RUBBER (KARET REMAH) KAPASITAS 1000 KG/JAM KARYA AKHIR Diajukan Untuk Syarat Ujian Sarjana Sains Terapan Disusun Oleh : ANDY NIM : 005201003 DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA TEKNOLOGI
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Basis Perhitungan Waktu Operasi Satuan Operasi Kapasitas Produksi : 1 jam operasi. : 0 hari. : kg/jam. : 5000 ton / hari = 08., kg/jam Pra Rancangan Pembuatan Molases
Lebih terperinciPRARANCANGAN PABRIK PEMBUATAN OLEIN DAN STEARIN DARI RBDPO DENGAN KAPASITAS PRODUKSI OLEIN 1000 TON/HARI KARYA AKHIR
PRARANCANGAN PABRIK PEMBUATAN OLEIN DAN STEARIN DARI RBDPO DENGAN KAPASITAS PRODUKSI OLEIN 1000 TON/HARI KARYA AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Program Diploma IV (D-IV) Program
Lebih terperinciBAB III PERANCANGAN PROSES
BAB III PERANCANGAN PROSES 3.1. Uraian Proses Proses pembuatan natrium nitrat dengan menggunakan bahan baku natrium klorida dan asam nitrat telah peroleh dari dengan cara studi pustaka dan melalui pertimbangan
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DARI BAHAN BAKU LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI TON/TAHUN TUGAS AKHIR
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DARI BAHAN BAKU LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 15.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia
Lebih terperinciPRARANCANGAN PABRIK UREA FORMALDEHID PROSES FORMOX KAPASITAS TON / TAHUN
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRARANCANGAN PABRIK UREA FORMALDEHID PROSES FORMOX KAPASITAS 44.000 TON / TAHUN MURTIHASTUTI Oleh: SHINTA NOOR RAHAYU L2C008084 L2C008104 JURUSAN TEKNIK
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN KERAMIK BARIUM TITANAT DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 700 TON/TAHUN
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN KERAMIK BARIUM TITANAT DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 700 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia OLEH : RIKO PUTRA 070405007 DEPARTEMEN
Lebih terperinciAPPENDIX A NERACA MASSA DAN NERACA PANAS. A.1. Neraca Massa Kapasitas bahan baku = 500Kg/hari Tahap Pencampuran Adonan Opak Wafer Stick.
APPENDIX A NERACA MASSA DAN NERACA PANAS A.1. Neraca Massa Kapasitas bahan baku = 500Kg/hari Tahap Pencampuran Adonan Opak Wafer Stick Bahan baku opak wafer stick Pencampuran Adonan Adonan yang tertinggal
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN LEMAK COKELAT MENTAH DARI BIJI COKELAT KERING HASIL FERMENTASI DENGAN KAPASITAS PRODUKSI TON/TAHUN
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN LEMAK COKELAT MENTAH DARI BIJI COKELAT KERING HASIL FERMENTASI DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 15000 TON/TAHUN KARYA AKHIR DISUSUN OLEH: EKA SAPUTRA NIM : 025201034 TEKNOLOGI KIMIA
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN KARBON DISULFIDA DARI ARANG TEMPURUNG KELAPA DAN BELERANG. Kapasitas TON PERTAHUN
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN KARBON DISULFIDA DARI ARANG TEMPURUNG KELAPA DAN BELERANG Kapasitas 17000 TON PERTAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Sarjana Teknik Kimia OLEH
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN TANIN DARI KULIT BUAH KAKAO DENGAN KAPASITAS TON/TAHUN
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN TANIN DARI KULIT BUAH KAKAO DENGAN KAPASITAS 2.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Sarjana Teknik Kimia DISUSUN OLEH Nimrod Sitorus
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN KUPRI SULFAT PENTAHIDRAT DARI TEMBAGA OKSIDA DAN ASAM SULFAT KAPASITAS TON/TAHUN
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN KUPRI SULFAT PENTAHIDRAT DARI TEMBAGA OKSIDA DAN ASAM SULFAT KAPASITAS 40.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia Oleh: FAUZI
Lebih terperinciPROGRAM STUDI TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN SABUN CAIR DARI MINYAK KELAPA DENGAN KAPASITAS BAHAN BAKU 1TON/HARI KARYA AKHIR DISUSUN OLEH: DEDI KURNIADI NIM : 025201038 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI DEPARTEMEN
Lebih terperinciPRA-RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN MINYAK MAKAN MERAH DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS TON / TAHUN
PRA-RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN MINYAK MAKAN MERAH DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 50.000 TON / TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia Oleh : LAMSIHAR
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DARI BAHAN BAKU LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI TON/TAHUN TUGAS AKHIR
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DARI BAHAN BAKU LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 18.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PEMBUATAN GLUKOSA MONOHIDRAT DARI UBI KAYU (CASSAVA) DENGAN KAPASITAS PRODUKSI TON/TAHUN OLEH : REHULINA SEMBIRING NIM :
PRA RANCANGAN PEMBUATAN GLUKOSA MONOHIDRAT DARI UBI KAYU (CASSAVA) DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 9.400 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Sains Terapan OLEH : REHULINA
Lebih terperinciOleh TEKNIK KIMIA FAKULTAS. Universitas Sumatera Utara
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN ASAM AKRILAT DENGAN OKSIDASI PROPILEN DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 100.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia Oleh IRZA MENKA
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Basis Perhitungan : 1 jam operasi Kapasitas Produksi : 15000 ton / tahun Basis 1 tahun : 300 hari A.1. Penentuan Komposisi Bahan Baku A.1.1 Komposisi Limbah Cair Tahu
Lebih terperinciPRARANCANGAN PABRIK AMMONIUM NITRAT PROSES STENGEL KAPASITAS TON / TAHUN
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRARANCANGAN PABRIK AMMONIUM NITRAT PROSES STENGEL KAPASITAS 60.000 TON / TAHUN MAULIDA ZAKIA TRISNA CENINGSIH Oleh: L2C008079 L2C008110 JURUSAN TEKNIK
Lebih terperinciTUGAS PRA PERANCANGAN PABRIK BIODIESEL DARI DISTILAT ASAM LEMAK MINYAK SAWIT (DALMS) DENGAN PROSES ESTERIFIKASI KAPASITAS 100.
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA TUGAS PRA PERANCANGAN PABRIK BIODIESEL DARI DISTILAT ASAM LEMAK MINYAK SAWIT (DALMS) DENGAN PROSES ESTERIFIKASI KAPASITAS 100.000 TON/TAHUN Oleh: RUBEN
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK BIODIESEL DARI MINYAK JELANTAH DENGAN KAPASITAS TON/TAHUN
PRA RANCANGAN PABRIK BIODIESEL DARI MINYAK JELANTAH DENGAN KAPASITAS 15.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik OLEH : EDWARD HARIANJA NIM : 080425041 DEPARTEMEN
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA TUGAS PERANCANGAN PABRIK VERMIKOMPOS DENGAN PROSES KOMPOSISASI Oleh: AYU NASTITI WIDIYASA BAYU HADI ENGGO SAPUTRA L2C607009 L2C607013 JURUSAN TEKNIK KIMIA
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Waktu Operasi : 40 hari / tahun Produk Akhir : Susu Bubuk Kedelai Kapasitas bahan Tangkiu Kacang Kedelai 5000 ton/tahun : 5000 ton tahun 61 kg/jam 1000 kg 1 tahun 1
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Kapasitas produksi : 5.000 ton/tahun Waktu produksi : 330 hari/tahun Rate produksi : 5.000 ton 1 tahun 1 tahun 330 hari 1 hari 24 jam 1.000 kg 1 ton 631,31 kg/jam Yield
Lebih terperinciAHMAD KADIRUN
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN LINEAR ALKYLBENZENE SULFONATE (LAS) DARI LINEAR ALKYLBENZENE (LAB) DENGAN PROSES SULFONASI KAPASITAS 85.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN SOAP NOODLE DENGAN KAPASITAS PRODUKSI TON/TAHUN TUGAS AKHIR DISUSUN OLEH: OKTABANI NIM :
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN SOAP NOODLE DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 63.360 TON/TAHUN TUGAS AKHIR DISUSUN OLEH: OKTABANI NIM : 060405016 DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lebih terperinciMulai. Merancang bentuk alat. Menggambar dan menentukan dimensi alat. Memilih bahan. Diukur bahan yang akan digunakan
43 Lampiran 1. Flow chart pelaksanaan penelitian Mulai Merancang bentuk alat Menggambar dan menentukan dimensi alat Memilih bahan Diukur bahan yang akan digunakan Dipotong bahan yang digunakan sesuai dengan
Lebih terperinciPrarancangan Pabrik Polistirena dengan Proses Polimerisasi Suspensi Kapasitas Ton/Tahun BAB III SPESIFIKASI ALAT
BAB III SPESIFIKASI ALAT 1. Tangki Penyimpanan Spesifikasi Tangki Stirena Tangki Air Tangki Asam Klorida Kode T-01 T-02 T-03 Menyimpan Menyimpan air Menyimpan bahan baku stirena monomer proses untuk 15
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA
1 EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA TUGAS PERANCANGAN PABRIK UREA FORMALDEHID DENGAN PROSES DBWESTERN KAPASITAS 16.000 TON/TAHUN Oleh : FAHRIYA PUSPITA SARI SHOFI MUKTIANA SARI NIM. L2C007042
Lebih terperinciLAMPIRAN E PERHITUNGAN ASPEK EKONOMI
LAMPIRAN E PERHITUNGAN ASPEK EKONOMI Dalam rencana pra rancangan pabrik N-propanol dari Etilen dan Gas Sintesa digunakan asumsi sebagai berikut: Pabrik beroperasi selama 330 hari dalam setahun. Kapasitas
Lebih terperinciZULQARNAIN ALBAASITH
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN DIMETIL ETER DARI METANOL DENGAN KAPASITAS 250.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Sarjana Teknik Kimia Oleh : ZULQARNAIN ALBAASITH
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Basis perhitungan Satuan berat Kapasitas produksi Waktu operasi : 1 jam operasi : Kilogram (kg) : 9.000 ton/tahun : 0 hari/tahun Berat Molekul : Cl = 70,914 kg/mol Bahan
Lebih terperinciJULIKA SITINJAK
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN AKRILAMIDA DARI AKRILONITRIL DENGAN PROSES ASAM SULFAT DENGAN KAPASITAS 15.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia Oleh :
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRA-RANCANGAN PABRIK TEPUNG GATOT KAPASITAS 10.000 TON/TAHUN O l e h : NURHUA KUMALA SARI YUSUF GUNAWAN L2C008141 L2C008155 JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRA-RANCANGAN PABRIK WONOCAF DENGAN BAHAN BAKU UBI KAYU
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRA-RANCANGAN PABRIK WONOCAF DENGAN BAHAN BAKU UBI KAYU Oleh: ANGGRA WIDHI W NIM: 21030110151110 ARI EKO PRASETYO NIM: 21030110151116 JURUSAN TEKNIK KIMIA
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN MAGNESIUM HIDROKSIDA (Mg(OH) 2 ) DARI AIR LAUT
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN MAGNESIUM HIDROKSIDA (Mg(OH) 2 ) DARI AIR LAUT KAPASITAS 2.385 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia Oleh: GOZALI STEVEN NIM
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Dasar Perhitungan : 1 tahun = 0 hari kerja 1 hari = 4 jam Kapasitas produksi/jam = 5000 ton tahun 1000 kg 1 tahun x x x 1ton 0 hari = 61,11 kg/jam 61 kg/jam 1 hari 4
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Basis perhitungan : 1 jam operasi Satuan berat : kilogram (kg) Kapasitas produksi : 5.000 ton/tahun Waktu operasi : 0 hari/tahun Berat Molekul : C 6 H 5 NHCOCH 15 kg/kmol
Lebih terperinciJANUAR SASMITRA
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN KALSIUM KLORIDA DARI CANGKANG KERANG DAN HCL DENGAN KAPASITAS 5.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Sarjana Teknik Kimia DISUSUN OLEH
Lebih terperinciDIMETIL TEREFTALAT DARI ASAM TEREFTALAT DAN METANOL DENGAN KAPASITAS PRODUKSI TON/TAHUN ANDHY JULIANTO W
PRA RANCANGAN PABRIK DIMETIL TEREFTALAT DARI ASAM TEREFTALAT DAN METANOL DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 60.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia Disusun Oleh
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA. Tabel A.2. Simbol di dalam perhitungan neraca massa & neraca panas
LA-1 LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Tabel A.. Simbol di dalam perhitungan neraca massa & neraca panas Komponen Lambang Stirena S Etil Benzena EB Polibutadiena PB Benzoil Peroksida BP High Impact Polystyrene
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK ASAM OLEAT DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 2000 TON/TAHUN KARYA AKHIR O L E H DEDY SOFYANTO.
PRA RANCANGAN PABRIK ASAM OLEAT DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN KAPASITAS 2000 TON/TAHUN KARYA AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Sains Terapan O L E H DEDY SOFYANTO. S NIM: 025201029
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Basis perhitungan Satuan berat Kapasitas produksi Waktu operasi : 1 jam operasi : Kilogram (kg) : 7.000 ton/tahun : 0 hari/tahun Berat Molekul : Cl = 70,914 kg/mol Bahan
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Waktu operasi Basis perhitungan Satuan operasi Bahan baku Produk akhir Kapasitas Produksi : 0 hari / tahun ; 4 jam / hari : jam operasi : kilogram (kg) : - Ammonium
Lebih terperinciAPPENDIX A PERHITUNGAN NERACA MASSA
APPENDIX A PERHITUNGAN NERACA MASSA Kapasitas Pabrik : 0.000 Kg/hari Satuan Waktu : hari Satuan Massa : Kg Jumlah Freezer : buah Jumlah Batch : batch. Pencucian I Asumsi: berat air dan es yang digunakan
Lebih terperinciTUGAS AKHIR. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia. Oleh LINA RAHMASARI GINTING NIM :
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN POTASSIUM AMMONIUM POLYPHOSPHATE DARI AMMONIUM PHOSPHATE DAN POTASSIUM PHOSPHATE DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 300.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Lebih terperinciTUGAS PERANCANGAN PABRIK METHANOL DARI GAS ALAM DENGAN PROSES LURGI KAPASITAS TON PER TAHUN
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA TUGAS PERANCANGAN PABRIK METHANOL DARI GAS ALAM DENGAN PROSES LURGI KAPASITAS 230000 TON PER TAHUN Oleh: ISNANI SA DIYAH L2C 008 064 MUHAMAD ZAINUDIN L2C
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA TUGAS PERANCANGAN PABRIK MELAMIN PROSES BASF KAPASITAS 60.000 TON/TAHUN OLEH : DEVI OKTAVIA NIM : L2C 008 029 HANIFAH RAHIM NIM : L2C 008 053 JURUSAN TEKNIK
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA PADA UNIT STERILIZER
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA PADA UNIT STERILIZER Kapasitas Pengolahan : 0 Ton/jam Basis Perhitungan : 1 Jam Operasi Satuan Massa : Kilogram 1. Sterilizer Tandan buah segar (TBS) dari lori dimasukkan
Lebih terperinciProses Pengosongan Mixer Batch Larutan Cat Densitas 1,66; Viskositas 110 Cp; Volume Liter Ke Hopper Pengalengan Selama 20 Menit
TUGAS UNIT OPERASI II : MEKANIKA FLUIDA Proses Pengosongan Mixer Batch Larutan Cat Densitas 1,66; Viskositas 110 Cp; Volume 20000 Liter Ke Hopper Pengalengan Selama 20 Menit Disusun oleh : Kelompok 7 Abrar
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA TUGAS PRARANCANGAN PABRIK SIRUP MALTOSA BERBAHAN DASAR TAPIOKA KAPASITAS TON PER TAHUN
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA TUGAS PRARANCANGAN PABRIK SIRUP MALTOSA BERBAHAN DASAR TAPIOKA KAPASITAS 30000 TON PER TAHUN Disusun Oleh : Gita Lokapuspita NIM L2C 008 049 Mirza Hayati
Lebih terperinciLampiran 1. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
Lampiran 1 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab 1. Manager Bunut Rubber Factory Manager Factory merupakan pimpinan tertinggi di pabrik yang mengelola kebijakan di pabrik, penanggung jawab utama atas jalannya
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA LA.1 Perhitungan Pendahuluan Perancangan pabrik pembuatan -etil heksanol dilakukan untuk kapasitas produksi 80.000 ton/tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 1 tahun
Lebih terperinciERIKA MONA P.SIRAIT NIM:
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN PUPUK UREA DENGAN BAHAN BAKU GAS SINTETIS DENGAN KAPASITAS 120.000 TON / TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia OLEH : ERIKA MONA
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRARANCANGAN PABRIK ETIL ASETAT PROSES ESTERIFIKASI DENGAN KATALIS H 2 SO 4 KAPASITAS 18.000 TON/TAHUN Oleh : EKO AGUS PRASETYO 21030110151124 DIANA CATUR
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA. Kapasitas produksi minuman berkarbonasi rasa nenas = ton / tahun. 1 tahun operasi = 330 hari
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Kapasitas produksi minuman berkarbonasi rasa nenas = 18.000 ton / tahun Dasar perhitungan Satuan massa = 1 jam operasi = kilogram 1 tahun operasi = 330 hari Shutdown
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRA-RANCANGAN PABRIK TAPIOKA TERMODIFIKASI DENGAN KOMBINASI REAKSI HIDROLISA ASAM LAKTAT DAN REAKSI PHOTOKIMIA UV KAPASITAS 30.000 TON/TAHUN O l e h : Dian
Lebih terperinciBAHAN DAN METODE. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulang
BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2016 di Laboratorium Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. Bahan
Lebih terperinciINTI SARI. pengolahan 5 ton/jam. Pabrik beroperasi 24 jam sehari dengan hari kerja 330 hari. Hasil evaluasi ekonomi adalah sebagai berikut :
INTI SARI Pra Rancangan Pabrik Pembuatan minuman yoghurt ini dengan kapasitas pengolahan 5 ton/jam. Pabrik beroperasi 4 jam sehari dengan hari kerja 0 hari pertahun. Pabrik ini direncanakan didaerah Galang
Lebih terperinciTUGAS PERANCANGAN PABRIK FORMALDEHID PROSES HALDOR TOPSOE KAPASITAS TON / TAHUN
XECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA TUGAS PERANCANGAN PABRIK FORMALDEHID PROSES HALDOR TOPSOE KAPASITAS 100.000 TON / TAHUN Oleh: Dewi Riana Sari 21030110151042 Anggun Pangesti P. P. 21030110151114
Lebih terperinciPRARANCANGAN PABRIK SIRUP MALTOSA BERBAHAN DASAR TAPIOKA KAPASITAS TON/TAHUN
1 PRARANCANGAN PABRIK SIRUP MALTOSA BERBAHAN DASAR TAPIOKA KAPASITAS 25000 TON/TAHUN O l e h : Anita Hadi Saputri NIM. L2C 007 009 Ima Winaningsih NIM. L2C 007 050 JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK
Lebih terperinciLAMPIRAN. Mulai. Merancang bentuk alat. Menggambar dan menentukan dimensi alat. Memilih bahan. Mengukur bahan yang akan digunakan
LAMPIRAN Lampiran 1.Flowchart pelaksanaan penelitian Mulai Merancang bentuk alat Menggambar dan menentukan dimensi alat Memilih bahan Mengukur bahan yang akan digunakan Memotong bahan yang digunakan sesuai
Lebih terperinciPRA-RANCANGAN PABRIK KELAPA SAWIT KAPASITAS 30 TON TBS/JAM DISUSUN OLEH: PERENGKI SINAMBELA NIM:
PRA-RANCANGAN PABRIK KELAPA SAWIT KAPASITAS 30 TON TBS/JAM DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERYARATAN UJIAN SARJANA TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI DISUSUN OLEH: PERENGKI SINAMBELA NIM: 995201042 DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
Lebih terperinciPRARANCANGAN PABRIK FORMALDEHID PROSES FORMOX KAPASITAS TON / TAHUN
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRARANCANGAN PABRIK FORMALDEHID PROSES FORMOX KAPASITAS 70.000 TON / TAHUN JESSICA DIMA F. M. Oleh: RISA DEVINA MANAO L2C008066 L2C008095 JURUSAN TEKNIK
Lebih terperinciLAPORAN TUGAS PRARANCANGAN PABRIK ASAM BENZOAT DENGAN PROSES OKSIDASI TOLUENA DAN KATALIS KOBALT ASETAT KAPASITAS TON/TAHUN
LAPORAN TUGAS PRARANCANGAN PABRIK ASAM BENZOAT DENGAN PROSES OKSIDASI TOLUENA DAN KATALIS KOBALT ASETAT KAPASITAS 40.000 TON/TAHUN Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Lebih terperinciAGUSTIN MAROJAHAN BUTAR-BUTAR
PRA RANCANGAN PABRIK PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN GLISEROL DARI CRUDE PALM OIL (CPO) DAN AIR DENGAN KAPASITAS 60.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia
Lebih terperinciMulai. Merancang bentuk alat. - Menentukan dimensi alat - Menghitung daya yang diperlukan - Menghitung kecepatan putaran alat Menggambar alat
Lampiran 1. Flowchart penelitian Mulai Merancang bentuk alat - Menentukan dimensi alat - Menghitung daya yang diperlukan - Menghitung kecepatan putaran alat Menggambar alat Memilih bahan yang akan digunakan
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN ASETAT ANHIDRAT DENGAN PROSES KETENA DARI DEKOMPOSISI ASETON DENGAN KAPASITAS PRODUKSI TON/TAHUN TUGAS AKHIR
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN ASETAT ANHIDRAT DENGAN PROSES KETENA DARI DEKOMPOSISI ASETON DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 8.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Kapasitas produksi : 15000 ton/tahun Basis perhitungan : 1 jam operasi Satuan operasi : kg/jam Kapasitas produksi didasarkan pada peningkatan kebutuhan CMA dalam negeri
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN SOAP NOODLE DENGAN KAPASITAS PRODUKSI TON/TAHUN TUGAS AKHIR DISUSUN OLEH: SUMARDY CARNIAGO NIM :
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN SOAP NOODLE DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 71.280 TON/TAHUN TUGAS AKHIR DISUSUN OLEH: SUMARDY CARNIAGO NIM : 060405027 DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA
Lebih terperinciBAB III PERANCANGAN PROSES
BAB III PERANCANGAN PROSES 3.1. Uraian Proses Reaksi pembentukan C8H4O3 (phthalic anhydride) adalah reaksi heterogen fase gas dengan katalis padat, dimana terjadi reaksi oksidasi C8H10 (o-xylene) oleh
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Kapasitas produksi Basis perhitungan Satuan massa Satu tahun operasi Satu hari operasi 14.000,00 ton/tahun 1 jam operasi kilogram 00 hari 4 jam Kapasitas produksi dalam
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK BIODIESEL DARI BIJI JARAK PAGAR DENGAN KAPASITAS PRODUKSI TON/TAHUN KARYA AKHIR
PRA RANCANGAN PABRIK BIODIESEL DARI BIJI JARAK PAGAR DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 32.000 TON/TAHUN KARYA AKHIR DISUSUN OLEH : MILANTORINO SIHOMBING 025201046 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI DEPARTEMEN
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Kapasitas produksi CaCl = 5.000 ton/tahun 1 tahun = 330 hari kerja 1 hari = 4 jam kerja Kapasitas tiap jam ton 1tahun hari 1.000 kg 5.000 x x x tahun 330 hari 4 jam
Lebih terperinciLampiran 2. Flowchart perencanaan penelitian. Mulai iii. Menimbang Biji Kedelai. Menyiapkan 2 jenis Mata Pisau yang Akan.
43 Lampiran 2. Flowchart perencanaan penelitian Mulai iii Menimbang Biji Kedelai Menyiapkan 2 jenis Mata Pisau yang Akan Digunakan Dihidupkan Alat Pembuat Sari Kedelai Dimasukkan Bahan Kedalam Alat Kondisi
Lebih terperinciMulai. Merancang bentuk alat. Menggambar dan menentukan dimensi alat. Memilih bahan. Mengukur bahan yang akan digunakan
52 Lampiran 1.Flow Chart pelaksanaan penelitian. Mulai Merancang bentuk alat Menggambar dan menentukan dimensi alat Memilih bahan Mengukur bahan yang akan digunakan Memotong bahan yang digunakan sesuai
Lebih terperinciMulai. Merancang bentuk alat. Menggambar dan menentukan dimensi alat. Memilih bahan. Diukur bahan yang akan digunakan
38 Lampiran 1. Flow Chart pelaksanaan penelitian. Mulai Merancang bentuk alat Menggambar dan menentukan dimensi alat Memilih bahan Diukur bahan yang akan digunakan Dipotong bahan yang digunakan sesuai
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRA RANCANGAN PABRIK BIODIESEL DARI BIJI JARAK DENGAN PROSES MULTI STAGE ESTERIFICATION DENGAN KAPASITAS 250.000 TON/TAHUN Dessy Kurniawati Thamrin Manurung
Lebih terperinciADE ZULFIKAR A
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN METIL ESTER DARI PALM FATTY ACID DISTILLATE (PFAD) DENGAN PROSES ESTERIFIKASI DENGAN KAPASITAS 150.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN MINUMAN BERKARBONASI RASA NENAS DENGAN KAPASITAS TON / TAHUN
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN MINUMAN BERKARBONASI RASA NENAS DENGAN KAPASITAS 18.000 TON / TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Teknik Kimia Oleh : MUHAMMAD ARIF NIM :
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Pabrik Oleamida yang akan dibuat direncanakan memiliki kapasitas 10.000 ton/tahun. Direncanakan dalam satu tahun pabrik berproduksi selama 0 hari kerja, dengan waktu
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN GLUKOSA DARI TEPUNG SAGU DENGAN KAPASITAS 2000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN GLUKOSA DARI TEPUNG SAGU DENGAN KAPASITAS 2000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Oleh IQBAL FAUZA 080425020 DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Kapasitas produksi : 8.000 ton/tahun Basis perhitungan : jam operasi Waktu kerja pertahun : 0 hari Satuan operasi : kg/jam Kapasitas tiap jam ton tahun hari 000 kg =
Lebih terperinciJURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
TUGAS AKHIR PRARANCANGAN PABRIK AMONIUM KLORIDA DARI AMONIUM SULFAT DAN SODIUM KLORIDA KAPASITAS 25.000 TON/TAHUN Oleh: Novalia Mustika Sari I 0508057 Ki Bagus Teguh Santoso I 0508098 JURUSAN TEKNIK KIMIA
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS MATA KULIAH PRA PERANCANGAN PABRIK KIMIA
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS MATA KULIAH PRA PERANCANGAN PABRIK KIMIA TUGAS PRA PERANCANGAN PABRIK BIODIESEL DARI MINYAK NYAMPLUNG PROSES ESTERIFIKASI DAN TRANSESTERIFIKASI KAPASITAS 400.000 TON/TAHUN Oleh:
Lebih terperinciTUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA
TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRA-RANCANGAN PABRIK ASAM ASETAT KAPASITAS 70.000 TON/TH Oleh : BAMBANG AGUNG PURWOKO 21030110151043 WIDA RAHMAWATI 21030110151072 JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
Lebih terperinciJURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
TUGAS AKHIR PRARANCANGAN PABRIK FURFURAL DARI TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT KAPASITAS 20.000 TON/TAHUN Oleh : Yosephin Bening Graita ( I 0509043 ) JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Kapasitas produksi Satuan massa Waktu operasi pertahun 15000 ton/tahun kg/jam 330 hari Sehingga kapasitas produksi : ton 15000 tahun kg 1tahun x 1000 x x ton 330 hari
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Neraca Massa Kapasitas produksi olein yang dihasilkan adalah sebesar 1000 ton/hari Kapasitas produksi 1000 ton/hari 1000 ton/hari x 1000 kg/ton x 1/4 hari/jam 41.666
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN SABUN TRANSPARAN DARI MINYAK KELAPA SAWIT ( RBDPO ) DAN VCO DENGAN KAPASITAS 150.
PRA RANCANGAN PABRIK PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN SABUN TRANSPARAN DARI MINYAK KELAPA SAWIT ( RBDPO ) DAN VCO DENGAN KAPASITAS 150.000 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRA-RANCANGAN PABRIK MODIFIED TAPIOCA STARCH DENGAN PROSES ASETILASI KAPASITAS 10.000 TON/TAHUN O l e h : Bhagus Alfiyan Ni Wayan Santi Dewi NIM. L2C008023
Lebih terperinciHAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG [1] Tidak diperkenankan mengumumkan, memublikasikan, memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Teknik 4.1.1. Kebutuhan Daya Penggerak Kebutuhan daya penggerak dihitung untuk mengetahui terpenuhinya daya yang dibutuhkan oleh mesin dengan daya aktual pada motor
Lebih terperinciEXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PERANCANGAN PABRIK AMMONIUM CHLORIDE PROSES AMMONIUM SULFAT-SODIUM CHLORIDE KAPASITAS PRODUKSI 35. TON/TAHUN Oleh : Agnes Ayunda N.U. NIM. L2C819 Heru Cahyana
Lebih terperinciTUGAS AKHIR PRARANCANGAN PABRIK KARBON AKTIF DARI AMPAS BUAH MANGROVE (RHIZOPHORA MUCRONATA) KAPASITAS TON/TAHUN
TUGAS AKHIR PRARANCANGAN PABRIK KARBON AKTIF DARI AMPAS BUAH MANGROVE (RHIZOPHORA MUCRONATA) KAPASITAS 10.000 TON/TAHUN HALAMAN JUDUL Oleh : 1. Muhammad Kurniawan Arif Murti I 0509030 2. Yanuar Raka Siwi
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Kapasitas produk Basis Perhitungan : 6733 ton/tahun : 1 jam operasi : 6733 x : 4500 kg/jam Kemurnian produk : 98,91 % Satuan Operasi : kg/jam Waktu kerja per tahun :
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Basis perhitungan : 1 hari operasi Kapasitas TBS : 60 ton/jam Konversi TBS ke POME : 60 % (Novaviro Technology, 010) Maka, jumlah produksi POME Jumlah kebutuhan POME
Lebih terperinciLAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA
LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA Hasil perhitungan neraca massa pra rancangan pabrik pembuatan polihidroksibutirat pada bakteri Alcaligenes Eutrophus dengan substrat glukosa adalah sebagai berikut:
Lebih terperinciPRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN GAS METANA DARI KOTORAN AYAM DENGAN KAPASITAS TON/TAHUN
PRA RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN GAS METANA DARI KOTORAN AYAM DENGAN KAPASITAS 8.228 TON/TAHUN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Sarjana Teknik Kimia DISUSUN OLEH JOJOR ROHANA
Lebih terperinciPRARANCANGAN PABRIK FORMALDEHID MENGGUNAKAN METAL OXIDE CATALYST PROCESS KAPASITAS TON/TAHUN
EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA PRARANCANGAN PABRIK FORMALDEHID MENGGUNAKAN METAL OXIDE CATALYST PROCESS KAPASITAS 50.000 TON/TAHUN Oleh: ROIKHATUS SOLIKHAH L2C 008 099 TRI NUGROHO L2C
Lebih terperinciLAMPIRAN A REAKTOR. = Untuk mereaksikan Butanol dengan Asam Asetat menjadi Butil. = Reaktor Alir Tangki Berpengaduk Dengan Jaket Pendingin
LAMPIRAN A REAKTOR Fungsi = Untuk mereaksikan Butanol dengan Asam Asetat menjadi Butil Asetat. Jenis = Reaktor Alir Tangki Berpengaduk Dengan Jaket Pendingin Waktu tinggal = 62 menit Tekanan, P Suhu operasi
Lebih terperinci