BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

dokumen-dokumen yang mirip
Peningkatan Kualitas Guide Comp Level pada PT Sinar Terang Logamjaya dengan Menggunakan Metode Six Sigma DMAIC

PENINGKATAN MUTU PRODUK KAIN GREY DI CV X DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DMAIC

USULAN PERBAIKAN KUALITAS PINTU DEPAN KANAN KIJANG INNOVA PADA LINI PERAKITAN PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DMAIC

PENINGKATAN KUALITAS GUIDE COMP LEVEL PADA PT SINAR TERANG LOGAMJAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DMAIC SKRIPSI

Oleh Didik Samanhudi Teknik Industri FTI-UPV Veteran Jatim ABSTRAK

ANALISIS USULAN PERBAIKAN KUALITAS PADA PROSES PERAKITAN PINTU MOBIL PADA PT. MERCEDES-BENZ INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN DMAIC

USULAN PENGURANGAN PRODUK CACAT UNTUK SPRING ADJUSTER HME DENGAN METODE DMAIC DI PT SINAR TERANG LOGAMJAYA SKRIPSI

MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK MELALUI KONSEP DMAIC PADA SIX SIGMA

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Seminar Hasil Tugas Akhir

BAB 6 KESIMPULAN. Saran Perbaikan

ANALISA KECACATAN PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DMAIC DI PT. UNISON SURABAYA. Oleh

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

PENGONTROLAN KUALITAS PADA PROSES PENGEMASAN SEMEN (PACKAGING) PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK, DI TUBAN BERBASIS METODE SIX SIGMA

PENGURANGAN MUDA DALAM PROSES PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN DMAIC. Jl. Glagahsari, Umbulharjo, Yogyakarta *

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERBAIKAN GANGGUAN LISTRIK BERDASARKAN METODE SIX SIGMA DI PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN NGAGEL

IDENTIFIKASI KUALITAS PRODUK GENTENG BETON DENGAN METODE DMAIC DI UD.PAYUNG SIDOARJO. Dedy Ermanto Jurusan Teknik Industri FTI UPN Veteran Jawa Timur

BAB V PENUTUP. Kabupaten Kotawaringin Timur. penelitian ini menggambarkan bagaimana

USULAN PERBAIKAN PRODUKSI UNTUK MENGURANGI CACAT DENGAN METODE SIX SIGMA

Perencanaan Kontrol Kecelakaan Kerja Menuju Zero Accident Pada Industri Pabrik Gula NBH

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA. Pande, Pete.S. Nueman, Robert.P. Cavanagh, Roland.R The Six Sigma Way. Yogyakarta: Penerbit Andi

KUALITAS PRODUK BEDAK TWO-WAY CAKE DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) DAN FMEA PADA PT UNIVERSAL SCIENCE COSMETIC

Prosiding Manajemen ISSN:

DAFTAR PUSAKA. loth Edition, McGrawHill Companies, Inc, New York. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

ANALISIS KUALITAS UNTUK MENGURANGI NO GOOD IN PROCESS CORE ASSY 2WV DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA (Studi Kasus di PT.

Penerapan Metode DMAIC di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Jawa Timur. Oleh Zubdatu Zahrati Dosen Pembimbing : Dra.

PENGUKURAN KEMAMPUAN PROSES MENGGUNAKAN PENDEKATAN SIX SIGMA PADA PROSES PENCETAKAN PRODUK PAPERBAG (STUDI KASUS PT. X) Abstrak.

Penurunan Tingkat Kecacatan dan Analisa Biaya Rework (Studi Kasus di Sebuah Perusahaan Plastik, Semarang)

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

PENENTUAN DIAGRAM KENDALI DALAM ANALISIS KUALITAS PRODUKSI BISKUIT SQUARE PUFF PT. UBM BISCUIT SIDOARJO

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarajana Strata Satu (S1)

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa Peubah Acak Diskret (1) Kuliah 8 Pengantar Hitung Peluang

EFISIENSI PENGGUNAAN LIQUID PHOTO POLYMER PADA PROSES PRA PRODUKSI KEMASAN KARTON BOX MENGGUNAKAN METODE PLAN DO STUDY ACTION (PDSA)

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

ANALISIS KAPABILITAS PROSES UNTUK PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PEMBATAS BUKU INDUSTRI RUMAHAN

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK KERTAS DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SIX SIGMA DI PABRIK KERTAS Y

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 6. Kesimpulan dan Saran

USULAN PERBAIKAN PROSES PRODUKSI GUIDE COMP LEVEL KZl DI PT SINAR TERANG LOGAMJAYA MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA. Deming, W. E Qut Of The Crisis Quality, Productivity and Competitive Position. Cambridge University Press.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN NILAI SAFETY STOCK

Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Tepung Terigu dengan Pendekatan Six Sigma dan Cost of Poor Quality

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Statistika Deskriptif

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis Peta Kendali U Pada Proses Pembuatan Plat Baja di PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk

PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI MEBEL DI PT. MAJAWANA DENGAN DIAGRAM KONTROL D 2 (MAHALANOBIS DISTANCE)

USULAN PERBAIKAN UNTUK MENURUNKAN PRODUK CACAT SARI APEL DENGAN METODE SIX SIGMA

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPABILITAS PROSES DALAM PENENTUAN LEVEL SIGMA DAN DPMO

USULAN PERBAIKAN KUALITAS PRODUK SEPATU MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DI CV CANERA MULYA LESTARI CIBADUYUT *

USULAN PERBAIKAN KUALITAS PRODUK DUDUKAN MAGNET DENGAN METODE ENAM SIGMA

Analisis Pengendalian Kualitas Produk Minute Maid Pulpy 350ml di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Jawa Timur. Oleh: Zubdatu Zahrati

PROGRAM STUDI DIPLOMA III JURUSAN STATISTIKA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2014

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN FISIK TERHADAP WAKTU PERAKITAN STICK PLAYSTATION

IMPLEMENTASI METODE DMAIC-SIX SIGMA DALAM PERBAIKAN MUTU DI INDUSTRI KECIL MENENGAH: STUDI KASUS PERBAIKAN MUTU PRODUK SPRING ADJUSTER DI PT.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Penurunan Kerusakan Iron Chip pada Produk Speaker dengan Model DMAIC

Ratna Ekawati Jurusan Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Jend. Sudirman KM.03, Cilegon

STATISTIKA INDUSTRI 2 TIN 4004

USULAN PERBAIKAN KUALITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK JAKET DI CV ASP *

Seminar Nasional IENACO 2016 ISSN:

MENURUNKAN CACAT PADA PRODUKSI TV DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DI PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

LOGO. Pengontrolan Kualitas Produksi Mebel Di PT. Majawana dengan Diagram Kontrol Multivariat Atribut Berdasarkan Jarak Chi-Square

Reduksi Cacat pada Produk Kaca Lembaran dengan Metode Six Sigma

Pengendalian Kualitas Produk Kantong Plastik dalam Menurunkan Tingkat Kegagalan Produk Jadi

ANALISIS PETA KENDALI ATRIBUT DALAM MENGIDENTIFIKASI KERUSAKAN PADA PRODUK BATANG KAWAT PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

USULAN PERBAIKAN KUALITAS MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA UNTUK MENGURANGI JUMLAH CACAT PRODUK RING STABIL PADA BENGKEL TEKNIK X *

IMPLEMENTASI METODE SIX SIGMA MENGGUNAKAN GRAFIK PENGENDALI EWMA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI CACAT PRODUK KAIN GREI

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

KAJIAN KECACATAN PRODUK BAUT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DMAIC DI PT. UNISON SURABAYA

DAFTAR PUSTAKA. Alter, Steven (1999). Information System: A Management Perspective, Third Edition.

BAB 6 PENUTUP. untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau tidak, maka dapat ditarik

Seminar Nasional IENACO ISSN:

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Usulan Penurunan Tingkat Kecacatan Produk Sosis Ayam di PT Charoen Pokphand Indonesia

Perbaikan Produktivitas Perusahaan Rokok Melalui Pengendalian Kualitas Produk dengan Metode Six Sigma

SIMULASI TEKNIK PENANGANAN MATERIAL SISTEM PRODUKSI SECARA MANUAL DAN OTOMATIS BERBASIS AUTOMATIC GUIDED VEHICLE (AGV)

PENERAPAN METODE SIX SIGMA UNTUK MEnurunkan KECACATAN PRODUK FRYPAN DI CV. CORNING SIDOARJO

ANALISIS DEFECT RATE PENGELASAN DAN PENANGGULANGANNYA DENGAN METODE SIX SIGMA DAN FMEA DI PT PROFAB INDONESIA

PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PUPUK SUPER DOLOMITE DENGAN PENERAPAN METODE KAIZEN DAN SIX SIGMA

Evaluasi dan Perancangan Visual Display Penunjang Wayfinding yang Ergonomis di Kampung Gajah Wonderland

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Industri, Universitas Kristen Petra Siwalankerto Surabaya 60236, Indonesia

Measuring Customer Satisfaction. MA4282 Kapita Selekta Statistika II Semester II 2014/ Januari 2015

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UNIT INSTALASI RAWAT JALAN (IRJ) RUMKITAL DR. RAMELAN SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SERVQUAL

BABVIII KESIMPULAN. seefisien mungkin.

Evaluasi Deviasi dari Aproksimasi Frekuensi Kejadian Perawatan Korektif dan Preventif

Transkripsi:

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Setelah melakukan penelitian mengenai pengurangan jumlah produk cacat pada PT Sinar Terang Logamjaya, pada bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan yang didapatkan. Selain kesimpulan, diberikan juga beberapa saran untuk perusahaan maupun untuk penelitian selanjutnya. V.1 Kesimpulan Setelah melakukan serangkaian penelitian mengenai pengurangan jumlah produk cacat, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pada produk guide comp level adalah : a. Kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh operator b. Target produksi yang terlalu tinggi c. Operator tidak mengikuti aturan jumlah penyimpanan d. Tidak adanya sekat antar tempat penyimpanan e. Operator tidak membersihkan tempat penyimpanan f. Tidak adanya tempat khusus pembuangan chip g. Operator kurang peduli h. Design foolproof pada part kurang mendukung i. Tidak adanya aturan mengenai penanganan elektroda j. Dies setter kurang teliti k. Tidak adanya stabilizer l. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai lama waktu welding m. Tidak adanya indicator untuk menentukan lama waktu welding n. Proses shearing tidak tepat o. Posisis stopper bergeser p. Dies setter kurang teliti q. Operator kurang memperhatikan kebersihan area dies r. Tidak adanya pengecekan mengenai kemiringan hasil drawing 1 V-1

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 2. Terdapat beberapa usulan yang diberikan untuk mengurangi jumlah produk cacat, antara lain : a. Memberikan briefing di awal shift untuk mengingatkan operator agar bekerja dengan baik b. Melakukan pemerataan target produksi c. Memberikan tanda pada tempat penyimpanan d. Menyediakan sekat untuk tempat penyimpanan e. Pastikan operator membersihkan tempat penyimpanan setiap sebelum dipakai f. Menyediakan tempat khusus untuk membuang chip g. Memperbaiki design foolproof h. Melakukan penjadwalan mengenai pengukuran panjang elektroda i. Melakukan penjadwalan setting tooling j. Menyediakan stabilizer agar arus listrik lebih stabil k. Memberikan visual display untuk mengingatkan lama waktu welding l. Menyediakan indikator untuk menentukan lama proses welding m. Melakukan pengecekan terhadap hasil shearing n. Melakukan penjadwalan untuk membersihkan area kerja o. Menyediakan display mengenai produk cacat dan tidak cacat. 3. Sebelum melakukan perbaikan, nilai level sigma untuk proses blanking dan drawing 1 sebesar 4,77 dengan persentase produk cacat sebesar 0,14%. Pada proses drawing 2, nilai level sigma sebesar 5,11 dengan persentase produk cacat sebesar 0,039%. Sementara pada proses spot welding, nilai level sigma sebesar 4,59 dengan persentase produk cacat sebesar 0,258%. Setelah dilakukan perbaikan, nilai level sigma untuk proses blanking dan drawing 1 sebesar 5,06 dengan persentase produk cacat sebesar 0,05%. Pada proses drawing 2, nilai level sigma sebesar 5,28 dengan persentase produk cacat sebesar 0,02%. Sementara pada proses spot welding, nilai level sigma sebesar 4,89 dengan persentase produk cacat sebesar 0,096%. V-2

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN V.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengurangan jumlah produk cacat pada PT Sinar Terang Logamjaya, perlu diajukan beberapa saran bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sebaiknya perusahaan menerapkan usulan perbaikan yang belum bisa diimplementasikan saat ini. 2. Sebaiknya perusahaan melakukan perbaikan secara terus menerus dengan melakukan siklus selanjutnya. 3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode perbaikan kualitas lain seperti DFSS, mengingat level sigma yang didapatkan sudah cukup tinggi. V-3

Daftar Pustaka Anthony & Aritonang.Y.M.K. (2016). Peningkatan Mutu Plate Fuel Pump di PT Sinar Terang Logam Jaya Menggunakan Metode Six Sigma DMAIC, Bandung : Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri - UNPAR Eckes, G. (2003). Six Sigma For Everyone, Amerika Serikat : John Wiley & Sons, Inc. Gaspersz, V. (2002). Pedoman Implementasi Program Six Sigma Terintegrasi dengan ISO 9001:2000, MBNQA, dan HACCP, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Hawkins, H. Picking Fruit the Six Sigma Way. Diunduh dari https://www.isixsigma.com/community/blogs/picking-fruit-six-sigma-way/ Hoffman, E. G. (2004) Jig and Fixture Design, Fifth Edition, New York : Delmar Kotler, P. & Keller, K.L. (2012). Marketing Management 14 th edition. New Jersey : Prentice-Hall.Inc Mitra, A. (1998). Fundamentals of Quality Control and Quality Improvement 2 nd edition. New Jersey : Prentice-Hall.Inc Montgomery, D.C. & Runger, G.C. (2003). Applied Statistic and Probability for Engineers Third Edition. Amerika Serikat : John Wiley & Sons, Inc. Montgomery, D.C. (2009). Statistical Quality Control A Modern Introduction 6 th edition. Singapura : John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. Nurmianto, E. (1996). Ergonomi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Surabaya : Guna Widya Pande, P. & Holpp, L. (2003). Berpikir Cepat Six Sigma, Yogyakarta : ANDI Yogyakarta Pratiwi, L., Wibisono, Y.Y., & Aritonang, Y.M.K. (2009). Penerapan Metode DMAIC Sigma dalam Upaya Menurunkan Jumlah Cacat pada Produk Brake Pedal tipe xc 281 : Studi Kasus pada PT Sinar Terang Logamjaya, Bandung : Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri - UNPAR

Pyzdek, T. (2003). The Six Sigma Handbook Revised and Expanded, Amerika Serikat : The McGraw-Hill Compenies. Inc Santoso, A. C. & Wibisono, Y.Y. (2012). Penerapan Metode Six Sigma DMAIC untuk Mengurangi Jumlah Cacat Produk Oil Lock Collar di PT Sinar Terang Logamjaya, Bandung : Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri - UNPAR Shankar, R (2009). Process Improvement Using Six Sigma : a DMAIC guide, Amerika Serikat : American Society for Quality, Quality Press, Milawaukee Sutalaksana, I.Z., Anggawisastra, R., & Tjakraatmadja, J.H. (1979). Teknik Tata Cara Kerja, Bandung : Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung Suteja, T. & Wibisono, Y.Y. (2010). Penerapan Six Sigma DMAIC untuk Mengurangi Jumlah Cacat Produk Spring Adjuster HHA 02-391-02 : Studi Kasus di PT Sinar Terang Logamjaya, Bandung : Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri - UNPAR