PERILAKU FREKUENSI TERHADAP PELEPASAN BEBAN MANUAL (MANUAL LOAD SHEDDING) PADA SUB SISTEM KELISTRIKAN PEDAN

dokumen-dokumen yang mirip
OPERASI MANUAL LOAD SHEDDING TERHADAP KESTABILAN FREKUENSI PADA SUB SISTEM KELISTRIKAN UNGARAN

ANALISIS KESTABILAN TEGANGAN PADA SISTEM KELISTRIKAN SUBSISTEM TANJUNGJATI

ANALISIS SETTING DAN KOORDINASI RELE JARAK PADA GI 150 KV PANDEAN LAMPER ARAH SRONDOL. Abstrak

BAB I PENDAHULUAN. penting dalam kehidupan masyarakat, baik pada sektor rumah tangga, penerangan,

D. Kronologis Gangguan (2)

Simulasi dan Analisis Stabilitas Transien dan Pelepasan Beban pada Sistem Kelistrikan PT. Semen Indonesia Pabrik Aceh

Analisis Kestabilan Transien dan Mekanisme Pelepasan Beban di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (R.U.) VI Balongan Jawa Barat

Strategi Interkoneksi Suplai Daya 2 Pembangkit di PT Ajinomoto Indonesia, Mojokerto Factory

Analisis Under Voltage Load Shedding berdasarkan nilai Sensitivitas Bus dan Daya Reaktif pada PT PLN (Persero) APB DKI Jakarta & Banten

Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) 2014ISSN: X Yogyakarta,15 November 2014

BAB I PENDAHULUAN. merupakan sebuah kesatuan interkoneksi. Komponen tersebut mempunyai fungsi

Analisis Kestabilan Transien Dan Mekanisme Pelepasan Beban Di PT. Pusri Akibat Penambahan Generator Dan Penambahan Beban

Analisis Kestabilan Transien dan Pelepasan Beban Pada Sistem Integrasi 33 KV PT. Pertamina RU IV Cilacap akibat Penambahan Beban RFCC dan PLBC

STUDI PENGATURAN TEGANGAN PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV YANG TERHUBUNG DENGAN DISTRIBUTED GENERATION (STUDI KASUS: PENYULANG TR 5 GI TARUTUNG)

Nama : Ririn Harwati NRP : Pembimbing : 1. Prof. Ir. Ontoseno Penangsang, M.Sc, PhD 2. Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT.

Studi Kestabilan Sistem dan Pelepasan Beban (Load Shedding) Berdasarkan Standar IEEE di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV

SIMULASI PELEPASAN BEBAN DENGAN RELAYFREQUENCY PADA SISTEM TENAGA LISTRIK CNOOC SES Ltd.NORTH BUSINESS UNIT MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP 7.

PERBAIKAN STABILITAS DINAMIK TENAGA LISTRIK DENGAN POWER SYSTEM STABILIZER (PSS)

ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN TRAFO 1 GI SRONDOL TERHADAP RUGI-RUGI AKIBAT ARUS NETRAL DAN SUHU TRAFO MENGGUNAKAN ETAP

1. BAB I PENDAHULUAN

ANALISIS SETTING DAN KOORDINASI RELE JARAK PADA SALURAN 150 KV TANJUNG JATI - KUDUS

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Cilacap, Jl. Letjen Haryono MT. 77 Lomanis, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia.

STUDI PELEPASAN BEBAN PADA SKEMA PERTAHANAN (DEFENCE SCHEME) JARINGAN SISTEM KHATULISTIWA

PERBAIKAN STABILITAS DINAMIK TENAGA LISTRIK DENGAN POWER SYSTEM STABILIZER (PSS)

SIMULASI PELEPASAN BEBAN (LOAD SHEDDING) PADA SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI TRAGI SIBOLGA 150/20 KV ( STUDI KASUS PADA PENYULANG TRAGI SIBOLGA, SUMUT)

Prosiding SENTIA 2016 Politeknik Negeri Malang Volume 8 ISSN:

BAB 1 PENDAHULUAN. tegangan pengirim akibat suatu keadaan pembebanan. Hal ini terjadi diakibatkan

Pengaruh Kapasitor Shunt Terhadap Susut Transmisi Sistem Interkoneksi Sulselbar Berbasis DIgSILENT Power Factory 15.1.

REKONFIGURASI JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN 20 KV PADA FEEDER PANDEAN LAMPER 5 RAYON SEMARANG TIMUR

Indar Chaerah G, Studi Penurunan Frekuensi pada Saat PLTG Sengkang Lepas dari Sistem

ANALISIS JATUH TEGANGAN DAN RUGI DAYA PADA JARINGAN TEGANGAN RENDAH MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP

Analisis Kestabilan Sistem Daya pada Interkoneksi PT.Ajinomoto Indonesia dan PT.Ajinex Internasional Mojokerto Factory

STABILITAS SISTEM TENAGA LISTRIK di REGION 4 PT. PLN (Jawa Timur dan Bali)

Studi Penerapan Metode Island Operation Sebagai Defence Scheme Pada Gardu Induk Teluk Lembu

ANALISIS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT TIGA FASE PADA SISTEM DISTRIBUSI STANDAR IEEE 13 BUS

NASKAH PUBLIKASI ANALISIS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT TIGA FASE LINE TO GROUND

SIMULASI PEMULIHAN KEDIP TEGANGAN AKIBAT GANGGUAN ARUS HUBUNG SINGKAT MENGGUNAKAN DYNAMIC VOLTAGE RESTORER (DVR)

BAB III METODE PENELITIAN

PENGEMBANGAN KURVA P-V UNTUK GI 500 kv DALAM RANGKA MENGANTISIPASI VOLTAGE COLLAPSE. Rusda Basofi

PENENTUAN TITIK INTERKONEKSI DISTRIBUTED GENERATION

BAB I PENDAHULUAN. Di era modern saat ini, tenaga listrik memegang peranan penting dalam

Analisa Transient Stability dan Pelepasan Beban Pengembangan Sistem Integrasi 33 KV di PT. Pertamina RU IV Cilacap

TUGAS AKHIR ANALISIS STABILITAS TRANSIEN DAN PELEPASAN BEBAN DI PT. WILMAR NABATI GRESIK AKIBAT ADANYA PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN FASE 2

SIMULASI PELEPASAN BEBAN DENGAN MENGGUNAKAN RELE FREKUENSI PADA SISTEM TENAGA LISTRIK CNOOC SES LTD.

Analisis Kestabilan Sistem Daya pada Interkoneksi PT.Ajinomoto Indonesia dan PT.Ajinex Internasional Mojokerto Factory

BAB IV HASIL DAN ANALISA. IEEE 30 bus yang telah dimodifikasi. Sistem IEEE 30 bus ini terdiri 30 bus,

ANALISIS JATUH TEGANGAN DAN RUGI DAYA PADA JARINGAN TEGANGAN RENDAH MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP

ANALISIS KARAKTERISTIK SISTEM TENAGA LISTRIK SAAT MANUVER DENGAN SIMULASI ELECTRICAL TRANSIENT ANALYSIS PROGRAM (ETAP)

ANALISA PERBAIKAN SUSUT TEKNIS DAN SUSUT TEGANGAN PADA PENYULANG KLS 06 DI GI KALISARI DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP 7.5.0

ANALISIS KONTINGENSI GENERATOR PADA SISTEM TRANSMISI 500 KV JAWA BALI

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 2, (2016) ISSN: ( Print)

No.33 Vol.1 Thn.XVII April 2010 ISSN :

ANALISIS SUSUT ENERGI PADA SISTEM KELISTRIKAN BALI SESUAI RENCANA OPERASI SUTET 500 kv

STUDI ALIRAN DAYA PADA SISTEM KELISTRIKAN SUMATERA BAGIAN UTARA (SUMBAGUT) 150 kv DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE POWERWORLD VERSI 17

SIMULASI PENGENDALIAN PRIME MOVER KONVENSIONAL

ANALISIS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT TIGA FASE PADA SISTEM DISTRIBUSI STANDAR IEEE 13 BUS DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM ETAP POWER STATION 7.

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN. panasbumi Unit 4 PT Pertamina Geothermal Energi area Kamojang yang. Berikut dibawah ini data yang telah dikumpulkan :

Teguh Baruna, Herman Ahmad, Nefo Alamsyah, Yusro Hakimah lain tidak overload dan bisa menimbulkan black out.untuk itu diperlukan pemilihan beban yang

ANALISIS KONTINGENSI PADA SISTEM TENAGA LISTRIK DENGAN METODE ALIRAN DAYA

Analisis Stabilitas Transien di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Akibat Penggantian Sebuah Unit Pembangkit GTG 18 MW Menjadi STG 32 MW

Analisis Stabilitas Transien dan Pelepasan Beban di Perusahaan Minyak Nabati

BAB I PENDAHULUAN. dapat mempertahankan frekuensi nominalnya. peningkatan kualitas sistem kelistrikannya agar didapatkan sistem yang dapat bekerja

SIMULASI OPTIMASI PENEMPATAN KAPASITOR MENGGUNAKAN METODA ALGORITMA KUANTUM PADA SISTEM TEGANGAN MENENGAH REGION JAWA BARAT

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Sistem Tenaga Listrik adalah suatu sistem yang terdiri atas sistem

BAB 3 PELEPASAN BEBAN PADA SISTEM TENAGA LISTRIK. CNOOC SES Ltd NORTH BUSINIESS UNIT DENGAN TEGANGAN OPERASI 13.8 KV

Studi Gangguan Hubung Tanah Stator Generator Menggunakan Metoda Harmonik Ketiga di PT. Indonesia Power UP. Saguling

ABSTRAK Kata Kunci :

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

STUDI RUGI DAYA SISTEM KELISTRIKAN BALI AKIBAT PERUBAHAN KAPASITAS PEMBANGKITAN DI PESANGGARAN

STUDI KESTABILAN SISTEM BERDASARKAN PREDIKSI VOLTAGE COLLAPSE PADA SISTEM STANDAR IEEE 14 BUS MENGGUNAKAN MODAL ANALYSIS

ANALISIS PERBAIKAN DROP VOLTAGE

Analisis Kestabilan Transien di PT. PUSRI Akibat Penambahan Pembangkit 35 MW dan Pabrik P2-B Menggunakan Sistem Synchronizing Bus 33 kv

BAB I PENDAHULUAN. apabila terjadi gangguan di salah satu subsistem, maka daya bisa dipasok dari

STUDY KASUS BLACKOUT 30 SEPTEMBER 2007 SISTEM SUSELTRABAR

SIMULASI OPTIMASI PENEMPATAN KAPASITOR MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY DAN ALGORITMA GENETIKA PADA SISTEM TEGANGAN MENENGAH REGION JAWA BARAT

ABSTRAK ABSTRACT. 1. Pendahuluan

ANALISIS PEHITUNGAN RUGI-RUGI DAYA PADA GARDU INDUK PLTU 2 SUMUT PANGKALAN SUSU DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM SIMULASI ELECTRICAL TRANSIENT ANALYZER

STUDI ALIRAN DAYA PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV YANG TERINTERKONEKSI DENGAN DISTRIBUTED GENERATION (STUDI KASUS: PENYULANG PM.6 GI PEMATANG SIANTAR)

: Distributed Generation, Voltage Profile, Power Losses, Load Flow Analysis, EDSA 2000

Analisa Stabilitas Transien dan Perancangan Pelepasan Beban pada Industri Peleburan Nikel PT. Aneka Tambang di Pomaala (Sulawesi Tenggara)

ANALISA PENEMPATAN KAPASITOR BANK UNTUK PERHITUNGAN DROP VOLTAGE PADA FEEDER BATANG 02 TAHUN DENGAN SOFTWARE ETAP 7.0.0

ANALISIS KEANDALAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK PLN REGION 3 TAHUN

EVALUASI KEANDALAN SISTEM TENAGA LISTRIK SUBSISTEM KRIAN GRESIK 150 KV DENGAN METODE ANALISIS KONTINGENSI (N-1)

Erik Tridianto, Ontoseno Penangsang, Adi Soeprijanto Jurusan Teknik Elektro FTI - ITS

SIMULASI PEMISAHAN BEBAN BERDASARKAN TINGKAT FLUKTUASI BEBAN PADA SUBSISTEM TENAGA LISTRIK 150KV

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

SINGUDA ENSIKOM VOL. 7 NO. 2/Mei 2014


Analisa Stabilitas Transien dan Koordinasi Proteksi pada PT. Linde Indonesia Gresik Akibat Penambahan Beban Kompresor 4 x 300 kw

BAB I PENDAHULUAN. berbagai peralatan listrik. Berbagai peralatan listrik tersebut dihubungkan satu

Analisis Kestabilan Transien dan Mekanisme Pelepasan Beban di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) VI Balongan

ANALISIS KONTINGENSI SISTEM KELISTRIKAN SULAWESI SELATAN DAN BARAT

BAB IV ANALISA GANGGUAN DAN IMPLEMENTASI RELAI OGS

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudharto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang 50275, Indonesia.

Analisis Stabilitas Transien dan Perancangan Pelepasan Beban pada Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ), Tuban.

PEMBATASAN TRANSFER DAYA MAKSIMUM DAN PEMASANGAN KAPASITOR UNTUK STABILISASI TEGANGAN

Analisa Stabilitas Transien pada Sistem Kelistrikan PT. Pupuk Kalimantan Timur (Pabrik KALTIM 1), Akibat Reaktivasi Pembangkit 11 MW.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

PENGARUH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) TERHADAP PERILAKU SISTEM TENAGA LISTRIK SULAWESI SELATAN DALAM KEADAAN TRANSIEN

BAB III METODE PENELITIAN

Transkripsi:

PERILAKU FREKUENSI TERHADAP PELEPASAN BEBAN MANUAL (MANUAL LOAD SHEDDING) PADA SUB SISTEM KELISTRIKAN PEDAN Tri Yuli Suyanti *), Hermawan, Mochammad Facta Departemen Teknik Elektro, Universitas Diponegoro, Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang 50275, Indonesia *) E-mail: triyulisuyanti@gmail.com Abstrak Sistem tenaga listrik menjadi tidak stabil setelah terjadinya gangguan berat, misalnya gangguan sistem transmisi, perubahan beban secara tiba-tiba, terputusnya unit pembangkitan atau switching saluran. Oleh karena itu dibutuhkan profil kinerja frekuensi pada system tersebut agar penurunan frekuensi sistem tidak berkelanjutan dan mengakibatkan pemadaman total (black out) pada sistem. Salah satu tindakan untuk membuat sistem kembali stabil setelah gangguang adalah melakukan pelepasan beban (load shedding). Terdapat beberapa cara load shedding, misalnya menggunakan rele frekuensi atau menggunakan metode sensitivitas. Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa skenario untuk menganalisa Standart Operational Procedure (SOP) Under Voltage Subsistem Ungaran tahun 2014 yang diimplementasikan pada Subsistem Pedan dan mengimplementasikan data Manual Load Shedding (MLS) yang dimiliki PLN Subsistem Pedan setelah simulasi frekuensi Subsistem Pedan berada dalam rentan 49-49,5 Hz. Hasilnya dibandingkan dengan penggunaan sensitivitas bus saat MLS dengan menerapkan daya aktif yang sama besar. Semua skenario dilakukan dengan aplikasi DIgSILENT PowerFactory 14.1. Hasil simulasi menunjukkan bahwa prosedur pelepasan beban dengan SOP UV Subsistem Pedan tidak dapat digunakan pada Subsistem Pedan dan skema pelepasan beban berdasarkan metode sensitivitas dapat membuat frekuensi menjadi lebih baik dibangdingkan dengan skema MLS Subsistem Pedan yang dibuat oleh PLN. Kata kunci: sistem tenaga listrik, stabilitas frekuensi, load shedding Abstract The electrical power system becomes unstable after the occurrence of severe disorders, such as transmission system disorders, load changes suddenly, breaking of generation units or switching line. Therefore it is necessity to observe the frequency performance profile in order that decrease of the frequency of the system is not continued and results in a total blackout on the system. One of the actions that the system to make system stable after disturbance is load shedding. There are several ways for load shedding, example using frequency relay or using the sensitivity method. In this research, several scenarios were carried out to analyze Standart Operational Procedure (SOP) of Under Voltage Subsystem Ungaran 2014 implemented on Subsystem of Pedan and the implemention of data Manual Load Shedding (MLS) issued by PLN Subsystem of Pedan after frequency of subsystem Pedan was simulated in the range 49 to 49.5 Hz was conducted. The results were compared to the use of the sensitivity method when the MLS was applied at the same large active power. All scenarios were performed with 14.1 PowerFactory DIgSILENT application. The results of simulation was showed that the procedure load shedding with SOP UV of Subsystem Ungaran can not be achieved on Subsystem Pedan and load shedding scheme based on sensitivity method can make the frequency to be better than MLS scheme of Subsystem Pedan issued by PLN. Key word: electrical power system, frequency stability, load shedding 1. Pendahuluan Subsistem Pedan mempunyai beban malam dengan daya aktif sebesar 868,99116 MW dan daya reaktif sebesar 246,1645533 Mvar dan beban siang dengan daya aktif sebesar 526,72 MW dan daya reaktif 89,53 Mvar. Pada malam, daya aktif dapat dihasilkan sebesar 252 MW dan daya reaktif sebesar 44 Mvar sedangkan pada siang hari dapat menghasilkan daya aktif sebesar 504 MW dan daya reaktif 104 Mvar sehingga sebagian besar daya disalurkan dari luar subsistem Pedan melalui jaringan 500 kv. [1] Keadaan-keadaan kritis dalam sistem yang menyebabkan daya tersedia tidak dapat melayani beban dapat dideteksi melalui frekuensi sistem yang menurun dengan cepat. [2]

TRANSIENT, VOL.5, NO. 3, SEPTEMBER 2016, ISSN: 2302-9927, 352 Dalam beberapa penelitian telah dilakukan beberapa cara pelepasan beban, seperti dengan menggunakan rele frekuensi yang dilakukan oleh Teguh Baruna [3] atau dengan menggunakan metode sensitivitas yang telah dilakukan oleh Riski Cahya [4]. Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa skenario untuk menganalisa SOP Under Voltage Subsistem Ungaran tahun 2014 [5] yang diimplementasikan pada Subsistem Pedan dan mengimplementasikan data Manual Load Shedding (MLS) yang dimiliki PLN Subsistem Pedan setelah frekuensi Subsistem Pedan turun dalam rentan 49-49,5 HZ [6]. Pelepasan beban dilakukan dengan melepas beban menggunakan data MLS pada Subsistem Pedan dan melepas beban pada busbar yang memiliki sensitifitas tertinggi dengan besar daya yang sama. Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Melakukan analisis stabilitas frekuensi untuk Subsistem Pedan pada kondisi pembebanan normal. 2. Menganalisa perubahan respon frekuensi setelah simulasi gangguan dalam Subsistem Pedan merujuk pada SOP UV Subsistem Ungaran tahun 2014. 3. Menganalisa perbedaan respon frekuensi saat penggunaan data MLS PLN Subsistem Pedan tahun 2013 dan penggunaan sensitifitas bus (dv/dq) dengan besar daya aktif yang sama setelah adanya skenario kenaikan beban pada Subsistem Pedan 2. Metode Subsistem Pedan telah dibuat sesuai dengan data milik PLN dengan beberapa penyesuaian agar hasil aliran daya antar keduanya memiliki perbedaan yang sangat kecil, bahkan hampir menyamai. Hasil aliran daya simulasi yang dibuat telah divalidasi dengan data DIgSILENT sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali yang dimilik oleh PLN. Sebelum dilakukan skenario 1 dan 2, telebih dahulu dilakukan pengamatan pada Subsistem Pedan pada kondisi pembebanan normal. 2.1. Simulasi MLS berdasarkan SOP UV Ungaran Skenario ini dibuat berdasarkan SOP Under Voltage (UV) Subsistem Ungaran tahun 2014 yang berisikan: Pada kondisi pasokan subsistem Ungaran normal dan GI Ungaran tegangan kurang dari 120 kv wilayah Yogyakarta, untuk mengembalikan tegangan pada batas aman perlu dilakukan MLS sebesar 55 MW di wilayah Yogyakarta. [5] Subsistem Pedan tidak mempunyai SOP sendiri sehingga pada penelitian ini akan mengaplikaiskan SOP UV Subsistem Ungaran dengan melakukan beberapa skenario yang membuat turunnya tegangan dan melihat kondisi tegangan pada busbar Pedan dengan tegangan 140 kv dan memperhatikan tegangan busbar lain yang terendah sebesar 120 kv sehingga dapat melakukan MLS sebesar 37,3667 MW pada Subsistem Pedan. Terdapat beberapa cara untuk menurunkan tegangan, yaitu antara lain: 2.1.1. Melepas kapasitor Pada skenario pelepasan kapasitor, dilakukan 2 kali percobaan, yaitu yang pertama dengan melepas kapasitor Sragen dan yang kedua dengan melepas dua kapasitor yang tersambung dengan jaringan 500 kv. Tabel.1 Data Pelepasan Kapasitor Nama Kapasitor SHN_REC2_3PEDAN7 30. SHN_REC1_3PEDAN7 30. SHN_CAP1_3SRAGN5 30. 2.1.2. Menaikkan beban 1. Beban dalam subsistem yang tersambung pada busbar 150 kv Menaikkan beban dalam subsistem Pedan harus memperhatikan daya maksimum tranformator dengan batasan toleransi sebesar 80% daya transformator pada setiap GI yang ada sampai tegangan pada Busbar Pedan mencapai 140 kv. Skenario menaikkan beban di dalam Subsistem Pedan dilakukan dengan menaikkan daya aktif sebesar 229,2822 MW dan daya reaktif 62,77076 Mvar. Tabel 2. Penambahan beban dalam Subsistem Pedan Nama Beban Persentase Load Event 3BDONO5_TD1 25% 30. 3GJYAN5_TD2 25% 30. 3JAJAR5_TD1 60% 30. 3JAJAR5_TD2 60% 30. 3JAJAR5_TD3 125% 30. 3KLATN5_TD3 20% 30. 3KNTUG5_TD4 45% 30. 3MKRAN5_TD2 90% 30. 3MSRAN5_TD2 60% 30. 3PALUR5_TD2 30% 30. 3PALUR5_TD3 4% 30. 3PEDAN5_TD2 15% 30. 3SLBRU5_TD1 75% 30. 3SLBRU5_TD2 50% 30. 3SRAGN5_TD2 10% 30. 3SRAGN5_TD3 60% 30. 3WNGRI5_TD1 60% 30. 3WNGRI5_TD2 45% 30. 3WNSRI5_TD1 130% 30. 3WNSRI5_TD2 50% 30. 2. Beban luar subsistem yang tersambung dengan jaringan 150 kv Beban luar subsistem pada busbar 150 kv merupakan sebagai pengganti saluran yang menyambungkan subsistem Pedan ke sistem kelistrikan lainnya, sehingga tidak perlu memperhatikan kapasitas dari masing-masing transformator yang ada di luar subsistem Pedan jaringan 150 kv. Pada skenario ini, beban dinaikkan sebesar 663,18 MW dan 96,04 Mvar.

TRANSIENT, VOL.5, NO. 3, SEPTEMBER 2016, ISSN: 2302-9927, 353 Tabel 3. Penambahan beban di luar Subsistem Pedan Nama Beban BANTUL-KLATEN 1 30 MOJOSONGO-JAJAR 30 MOJOSONGO-BANYUDONO 30 KENTUNGAN-GODEAN 30 KENTUNGAN-BANTUL 30 BANTUL-KLATEN2 30 3. Beban luar jaringan kelistikan Jateng-DIY Beban yang dimaksudkan disini merupakan transmisi 500 kv yang menjadi beban bagi Subsistem Pedan atau yang menjadi beban di luar jaringan kelistrikan Jateng-DIY. Total beban yang ditambahkan sebesar 250,17362 MW dan -98,084 Mvar. Tabel 4. Penambahan beban di luar jaringan kelistrikan Jateng-DIY Nama Beban PEDAN-KSGHN 30 PEDAN-TSKBRT 30 4NPCTN5_TD1 30 2.1.3. Melepas pasokan daya Terdapat 3 jenis pasokan daya di dalam subsistem Pedan untuk menurunkan tegangan. Skenario yang dilakukan tersebut antara lain: 1. Melepas pasokan daya dari dalam Subsistem Pedan Pasokan daya di dalam Subsistem Pedan hanya didapat dari PLTU Pacitan dan PLTA Wonogiri. Sumber daya yang dilepas dari sistem sebesar 252 MW dan 42,631898 Mvar. Tabel 5. Pelepasan pasokan daya di dalam Subsistem Pedan Nama PLTA WONOGIRI 1 30. PLTU PACITAN 1 30. PLTA WONOGIRI 2 30. 2. Melepas pasokan daya dari luar Subsistem Pedan pada busbar 150kV Daya yang dilepas merupakan merupakan sebagai penggati saluran yang menyambungkan subsistem Pedan ke sistem kelistrikan lainnya yang memberi pasokan daya. Daya dari luar Subsistem Pedan yang dilepas sebesar 225,3927 MW dan 47,44983 Mvar. Tabel 6. Pelepasan pasokan daya dari luar Subsistem Pedan Nama NGAWI-SAGEN 30. BAWEN-KLATEN2 30. SANGGRAHAN-KENTUNGAN 30. MEDARI-KENTUNGAN 1 30. BAWEN-KLATEN1 30. 3. Melepas pasokan daya dari luar Sistem Kelistrikan Jateng-DIY Daya dilepas pada skenario ini merupakan pengganti saluran transmisi 500kV yang memberi pasokan pada Subsistem Pedan. Daya yang dilepas pada skenario ini sebesar 1714,1995 MW dan 194,2 Mvar. Tabel 7. Pelepasan daya dari luar sistem kelistrikan Jateng- DIY Nama PEDAN KEDIRI 1 30. PLTU PACITAN 2 30. PEDAN-KEDIRI2 30. UNGARAN-PEDAN 30. Pada setiap skenario yang ada dalam simulasi 1 dilakukan beberapa variasi penggunaan AVR dan governor, seperti: a. Subsistem Pedan tanpa AVR dan governor b. Subsistem Pedan dengan AVR dan governor c. Kondisi eksisting Subsistem Pedan 2.2. Simulasi Data MLS Subsistem Pedan Gangguan kenaikan beban dalam Subsistem Pedan dipilih karena berdasarkan pada skenario 1, kenaikan beban dalam subsistem merupakan hal yang paling lumrah terjadi. Setelah dihitung daya maksimal kapasitas trafo, maka dipilih beberapa beban untuk dinaikkan agar frekuensi sistem berubah menjadi nilai dalam kisaran 49-49,5 Hz. Tabel 8. merupakan data kenaikan beban yang dilakukan. Tabel 8. Data kenaikan beban frekuensi MLS Nama Persentase Kenaikan 3PEDAN5_TD2 15% 3SLBRU5_TD2 50% 3SRAGN5_TD2 10% 3WNSRI5_TD3 20% Setelah dilakukan kenaikan beban, maka akan dilakukan skenario pelepasan beban manual (Manual Load Shedding) pada Subsistem Pedan. Cara-cara yang dilakukan antara lain: 2.2.1. Melepas Beban sesuai dengan data MLS milik PLN pada Subsistem Pedan PLN mempunyai data beban Manual Load Shedding (MLS) pada setiap subsistem sehingga terdapat besaran nilai daya yang harus dilepas pada setiap penyulang [6]. Berikut ini merupakan data pelepasan beban manual pada Subsistem Pedan.

TRANSIENT, VOL.5, NO. 3, SEPTEMBER 2016, ISSN: 2302-9927, 354 Tabel 9. Data MLS PLN Subsistem Pedan Beban P(MW) Persentase Penurunan (%) KLATEN III 9,6 50,78575079 BANYUDONO II 9,5 21,01974994 WONOSARI I 8,6 43,12065158 WONOGIRI II 8,3 26,01360606 PEDAN I 8,1 19,83976329 MASARAN I 4,6 9,997361566 BANYUDONO I 1,1 9,011001614 SRAGEN II 0,0 0 Total 49,7 3. Hasil dan Analisa 3.1. Profil Kerja Frekuensi saat Pembebanan Normal Subsistem Pedan 2.2.2. Melepas beban sesuai dengan dv/dq dv/dq merupakan salah satu jenis sensitivitas bus dimana jika beban dinaikkan sebesat 1 MW maka tegangan akan turun 1 kv. Dalam pelepasan menurut sensitivitas bus dilakukan dalam 2 skenario dengan total beban 49,7 MW. Skenario pelepasan beban menurut sensitivitas bus terpusat dan tersebar. 1. Pelepasan beban terpusat Pelepasan beban terpusat dilakukan pada busbar yang memiliki sensitivitas tertinggi Tabel 10. Pelepasan beban terpusat menurut sensitivitas bus Nama Beban P Lepas (MW) Keterangan 3SRAGN5_TD1 36,41777 Lepas CB 3SRAGN5_TD2 13,29983 Load Event 64% Total 49,7176 2. Pelepasan beban tersebar Pelepasan beban tersebar dilakukan dengan rumus:[7] (4.1) dimana: : 49,7 MW : bus di-n Gambar 1. Respon frekuensi terhadap waktu saat kondisi normal Gambar 1. memperlihatkan bahwa frekuensi sistem pada kondisi malam stabil pada 50 Hz dengan tegangan pada Busbar Pedan sebesar 153,66 kv dan Sragen sebagai busbar bertegangan terendah sebesar 149,22 kv. Setelah mengetahui respon frekuensi saat kondisi normal, berikut ini merupakan hasil skenario 2 simulasi yang telah dilakukan. 3.2. Skenario MLS berdasarkan SOP UV PLN 3.2.1. Melepas Kapasitor a. Melepas kapasitor berkapasitas 25 MVAR. Tabel 11. Pelepasan beban tersebar menurut sensitivitas bus Beban dv/dq P diff = MLS Load Event PLN (%) 49,7 MW 3SRAGN5_TD1 0,00285748 4,161383925 11,426795 3GJYAN5_TD1 0,00281758 4,103277055 8,917812984 3MSRAN5_TD1 0,00274638 3,999587603 8,6924616 3MKRAN5_TD1 0,00244668 3,563130738 9,434992923 3GDRJO5_TD1 0,00243086 3,540091874 7,271226499 3JAJAR5_TD1 0,00241018 3,509975331 11,97377803 3PALUR5_TD3 0,0023539 3,428014062 7,595131651 3WNGRI5_TD2 0,00232258 3,382402354 10,601 3SLBRU5_TD2 0,00225444 3,283169218 10,8014 3PEDAN5_TD2 0,0022287 3,245683733 7,94982679 3WNSRI5_TD3 0,00218162 3,17712054 8,114591304 3WNGRI5_TD1 0,00181304 2,640352868 18,6912022 3KNTUG5_TD4 0,00138849 2,022075383 6,398940333 3BDONO5_TD2 0,00137042 1,995759816 4,415828659 3NGTDI5_TD1 0,0013086 1,905730575 12,030436 3KLATN5_TD2 0,00119634 1,742244931 7,48 Jumlah 0,03412729 49,70000001 Gambar 2. Grafik skenario pelepasan kapasitor 25 MVAR Dari kondisi pada Gambar 2. dapat dilihat penggunaan AVR dan governor yang ditunjukkan dengan warna biru membuat frekuensi paling baik yaitu sebesar 50,215 Hz. Tegangan pada Busbar Pedan menjadi 153,75 kv dan tegangan pada Busbar Sragen sebagai busbar yang mengalami perubahan terbesar menjadi 148,12 kv. Frekuensi naik karena sistem kehilangan sumber MVAR. Penurunan

TRANSIENT, VOL.5, NO. 3, SEPTEMBER 2016, ISSN: 2302-9927, 355 tegangan sistem menyebabkan daya beban menjadi turun. Hal itu disebabkan karena beban yang digunakan dalam simulasi ini merupakan beban dengan impedansi konstan sehingga daya dipengaruhi oleh kuadrat tegangan dan faktor reduksi beban yang bernilai 0. Turunnya daya beban membuat torsi pembangkit melebihi torsi beban sehingga frekuensi menajadi naik. b. Melepas kapasitor berkapasitas 200 MVAR AVR dan governor dengan nilai frekuensi sistem sebesar 45,753 Hz. Tegangan pada Busbar Pedan menjadi 140,2 kv dan tegangan pada Busbar Sragen sebagai busbar yang mengalami perubahan terbesar menjadi 135,64 kv. Frekuensi sistem turun karena torsi beban melebihi torsi pembangkit dimana beban tiba-tiba naik sebesar 229,2822 MW dan tidak dapat diatasi oleh pembangkit yang ada dalam Subsistem Pedan. 2. Beban Luar Subsistem Pedan Gambar 3. Grafik respon frekuensi terhadap waktu saat melepas kapasitor 200 MVAR Dari hasil simulasi pada Gambar 3., penggunaan governor dan AVR mengahasilkan frekuensi yang lebih baik yang stabil pada nilai 131,024 Hz karena tidak terjadi osilasi dan frekuensinya yang tertinggi. Tegangan pada Busbar Pedan menjadi 85,06 kv dan tegangan pada Busbar Klaten sebagai busbar yang mengalami perubahan terbesar menjadi 84,93 kv. Pelepasan sumber MVAR pada sistem membuat frekuensi dalam sistem meninggi. 3.2.2. Menaikkan Beban 1. Beban Dalam Subsistem Pedan Gambar 5. Grafik skenario saat penambahan beban di Luar Subsistem Pedan Sesuai dengan Gambar 5. hasil frekuensi terbaik didapat saat kondisi Subsistem Pedan menggunakan AVR dan governor dengan frekuensi sistem sebesar 49,988 Hz. Tegangan pada Busbar Pedan menjadi 153,67 kv dan tegangan pada Busbar Sragen sebagai busbar yang mengalami perubahan terbesar menjadi 149,23 kv.frekuensi sistem turun karena torsi beban melebihi torsi pembangkit dimana beban tiba-tiba naik. 3. Beban Luar Sistem Kelistrikan Jateng-DIY Gambar 4. Grafik skenario menaikkan beban dalam Subsistem Pedan Sesuai dengan Gambar 4. hasil frekuensi terbaik didapat saat kondisi Subsistem Pedan menggunakan Gambar 6. Grafik skenario penambahan beban di luar Jateng-DIY Dari Gambar 6. dapat disimpulkan bahwa kondisi paling baik adalah saat menggunakan AVR dan governor yaitu sebesar 43,513 Hz. Tegangan pada

TRANSIENT, VOL.5, NO. 3, SEPTEMBER 2016, ISSN: 2302-9927, 356 Busbar Pedan menjadi 136,13 kv dan tegangan pada Busbar Klaten sebagai busbar yang mengalami perubahan terbesar menjadi 135,93 kv.frekuensi Subsistem Pedan turun diakibatkan karena torsi pembangkit tidak dapat menyesuaikan torsi beban yang naik secara tiba-tiba. 3.2.3. Pelepasan Daya 1. Daya di Dalam Subsistem Pedan Dari Gambar 8. dapat disimpulkan bahwa pelepasan grid di luar subsistem Pedan tidak mempengaruhi frekuensi dan tegangan Subsistem Pedan. Hal itu disebabkan karena grid yang dilepas sebesar 125,5609 MW tidak tersambung pada busbar yang masuk dalam Subsistem Pedan yang ditandai dengan CB yang terbuka pada perbatasan daerah kelistrikannya. 3. Daya di Luar Sistem Jateng-DIY Gambar 7. Grafik skenario pelepasan daya di dalam Subsistem Pedan Dari Gambar 7. dapat disimpulkan bahwa seluruh variasi kondisi Subsistem Pedan tidak mengalami perbedaan karena AVR dan governor dalam Subsistem Pedan tidak berfungsi akibat skenario pelepasan daya di dalam Subsistem Pedan. Frekuensi sistem turun menjadi 42,17 Hz. Tegangan pada Busbar Pedan turun menjadi 129,27 kv dan tegangan pada Busbar Masaran sebagai busbar yang mengalami perubahan terbesar menjadi 123,9 kv. Frekuensi Subsistem Pedan turun diakibatkan karena torsi pembangkit tidak dapat menyesuaikan torsi beban. Kurangnya torsi pembangkit disebabkan karena pembangkit di dalam Subsistem Pedan dilepas dan menghilangkan asupan daya sebesar 252 MW. 2. Daya di Luar Subsistem Pedan Gambar 8. Grafik skenario pelepasan daya Subsistem Pedan di luar Gambar 9. Grafik skenario pelepasan daya di luar Jateng- DIY Berdasarkan Gambar 9., keadaan frekuensi terbaik dihasilkan saat Subsistem Pedan menggunakan AVR dan governor setelah adanya pelepasan daya yaitu sbesar 47,916 Hz. Tegangan pada Busbar Pedan menjadi 13,12 kv dan tegangan pada Busbar Klaten sebagai busbar yang mengalami perubahan terbesar menjadi 13,1 kv. Frekuensi turun karena torsi pembangkit kurang dari torsi beban. Kurangnya torsi pembangkit disebabkan oleh lepasnya grid secara tiba-tiba sebesar 1462,2 MW dan 133,5201 MVAr sehingga pembangkit pada Subsistem Pedan tidak dapat menanggung beban yang ada. Setelah melakukan 8 simulasi skenario pada Subsistem Pedan, tidak ditemukan kondisi seperti yang dijelaskan pada SOP UV Ungaran pada Subsistem Pedan sehingga SOP tersebut tidak dapat diaplikasikan pada Subsistem Pedan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan konfigurasi jaringan antar subsistem, pembebanan, dan aliran daya. Penggunaan AVR dan governor pada Subsistem Pedan sangat mempengaruhi hasil keluaran frekuensi Subsistem Pedan, penggunaan AVR dan governor menghasilkan frekuensi dengan nilai yang terbaik. Hal itu dikarenakan pembangkit yang dipasang governor mampu menghasilkan keluaran daya aktif melebihi daya yang terpasang sesuai dengan batas daya maksimalnya, sehingga ketika terjadi perubahan daya pada beban pembangkit yang memiliki governor dapat menaikan dayanya sesuai dengan respon pengaturan masing-masing governor. AVR juga secara tidak langsung juga mempengaruhi frekuensi sistem. AVR berfungsi untuk mengatur tegangan pada generator, tegangan pada

TRANSIENT, VOL.5, NO. 3, SEPTEMBER 2016, ISSN: 2302-9927, 357 keluaran generator akan mempengaruhi tegangan pada sistem. Beban yang digunakan pada simulasi ini adalah beban dengan impedansi konstan sehingga daya dipengaruhi oleh kuadrat tegangan (kpu=2). 3.3. Skenario MLS Data PLN Subsistem Pedan Untuk menghasilkan frekuensi sistem pada nilai antara 49-49,5 Hz, dilakukan penambahan beban sehingga menghasilkan frekuensi seperti pada Gambar 10. Dengan menggunakan pelepasan beban manual menurut data milik PLN, frekuensi stabil pada frekuensi 50,393 Hz. Frekuensi tidak kembali pada frekuensi kondisi pembebanan normal Subsistem Pedan karena beban yang ditambakan tidak sesuai dengan beban yang dilepas 3.3.2. Skenario Pelepasan Beban Berdasarkan dv/dq Setelah dilakukan skenario pelepasan beban berdasarkan dv/dq terpusat, maka akan dihasilkan respon frekuensi seperti Gambar 12. Gambar 10. Grafik skenario kenaikan beban dalam Subsistem Pedan 31,2307 MW Kenaikan beban sebesar 31,2307 MW dan 8,390386 MVAr membuat frekuensi Subsistem Pedan turun menjadi 49,387 Hz. Frekuensi yang dihasilkan sudah memasuki rentan nilai frekuensi Manual Load Shedding (MLS) sesuai dengan Gambar 10. Dengan penurunan frekuensi, maka perlu dilakukan pelepasan beban secara manual dimana di dalam data PLN, MLS dilakukan sebesar 49,7 MW. Berikut ini hasil pelepasan beban menurut sensistivitas bus, dan MLS PLN. 3.3.1. Skenario Pelepasan Beban berdasarkan MLS PLN Setelah dilakukan skenario pelepasan beban, maka akan dihasilkan respon frekuensi seperti Gambar 11. Gambar 12. Grafik skenario MLS berdasarkan dv/dq terpusat Dengan menggunakan pelepasan beban manual berdasarkan sensitivitas bus, frekuensi kembali normal dan stabil pada frekuensi 50,383 Hz. Frekuensi tidak kembali pada frekuensi kondisi pembebanan normal Subsistem Pedan karena beban yang ditambakan tidak sesuai dengan beban yang dilepas. Setelah dilakukan skenario pelepasan beban berdasarkan dv/dq tersebar, maka akan dihasilkan respon frekuensi seperti Gambar 13.. Gambar 11. Grafik skenario MLS PLN Gambar 13. Grafik skenario MLS berdasarkan dv/dq tersebar

TRANSIENT, VOL.5, NO. 3, SEPTEMBER 2016, ISSN: 2302-9927, 358 Dengan menggunakan pelepasan beban manual berdasarkan sensitivitas bus tersebar pada Gambar 13., frekuensi kembali normal dan stabil pada frekuensi 50,376 Hz. Frekuensi tidak kembali pada frekuensi kondisi normal Subsistem Pedan karena beban yang ditambakan tidak sesuai dengan beban yang dilepas. Dari ketiga metode pelepasan beban yang dilakukan, metode pelepasan menurut dv/dq dengan pemutusan dan tersebar terpusat menghasilkan frekuensi yang paling baik karena paling mendekati frekuensi Subsistem Pedan saat kondisi pembebanan normal. Pelepasan beban menurut dv/dq yang besar berarti melakukan penurunan tegangan sistem yang berdampak pada turunnya daya aktif beban. 4. Kesimpulan Dengan menggunakan beberapa kondisi penggunaan AVR dan governor, didapat nilai frekuensi Subsistem Pedan pada kondisi saat pembebanan normal sebesar 50 Hz. Setelah dilakukan 8 skenario penurunan tegangan pada Subsistem Pedan, tidak ditemukan kondisi dimana tegangan pada Busbar Pedan sebesar 140 kv dan pada busbar terndah sebesar 120 kv. Hal tersebut berarti SOP UV Ungaran tahun 2014 tidak dapat diimplementasikan pada Subsistem Pedan dengan data kondisi kelistrikan pada DIgSILENT Desember 2015. Pada skenario penambahan beban dalam Subsistem Pedan, pada Busbar Pedan tegangan sebesar 140,2 kv tetapi pada busbar terendah sebesar 135,64 kv. Dalam melaksanakan simulasi skenario manual load shedding pada Subsistem Pedan, kondisi saat Subsistem Pedan menggunakan AVR dan governor menghasilkan frekuensi dengan nilai terbaik karena paling mendekati frekuensi Subsistem Pedan saat kondisi pembebanan normal. Hal itu dikarenakan pemasangan governor pada pembangkit dapat mengontrol keluaran daya melebihi daya terpasang sesuai dengan kebutuhan sistem sehingga dapat mempengaruhi kestabilan frekuensi, dan AVR dapat mengatur tegangan keluaran pada generator sehingga mempengaruhi daya pada beban. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan perhitungan parameter yang ada pada pengaturan AVR dan governor dan melakukan pelepasan beban dengan metode yang berbeda. Referensi [1]. Data DigSilet Power Factory 14.1 Sistem Kelistrikan Jawa Bali, PT. PLN (Persero), Ungaran, Desember 2014. [2]. Djiteng, Marsudi. Operasi Tenaga Lisrik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006. [3]. Baruna, Teguh. Perancangan Sistem Pelepasan Beban Pada Pembangkit Listrik Pertamina Talisman dengan Menggunakan Relay SR3B261FU, Jurnal Desiminasi Teknologi, Indonesia, 2015. [4]. Cahya A. H., Riski. Strategi Meminimalkan Load Shedding Menggunakan Metode Sensitivitas untuk Mencegah Voltage Collapsse pada Sistem Kelistrikan Jawa-Bali 500 kv, Indonesia. [5]. Prosedur Manual Load Shedding terkait Under Voltage Sub Sistem Jawa Tengah & DIY, PT PLN (Persero), Ungaran. 2014. [6]. Data Pelepasan Skema Beban A & B Wilayah Distribusi Jawa Tengah & DIY, PT PLN (Persero), Maret, 2013. [7]. P. Joshi. Load Shedding Algorithm Using Voltage and Frequency Data, Clemson University, South California, 2007. [8]. P.M., Anderson, Protection Againts Abnormal System Frequency in Power System Protection, IEEE Press, 1999. [9]. Prabha, Kundur. Power System Stability and Control, McGraw-Hill. Inc., United States of America, 1994. [10]. Hadi, Saadat. Power System Analysis. Kevin Kane, New York, 1999. [11]. Abidin, Zainal. Dampak Pemasangan Peralatan FACTS terhadap Stabilitas Tegangan pada Sistem Tenaga Listrik, Transmisi, Vol.16, No.3, 2014. [12]. Parohon T. T., Rio. Simulasi Pelepasan Beban (Load Shedding) pada Sistem Jaringan Distribusi Tragi Sibolga 150/20 kv (Studi Kasus pada Penyulang Tragi Sibolga, Sumut), Transient, Vol.2, No.3, September 2013. [13]. Rubianto, Triwahyu. Studi Load Shedding pada Sistem Kelistrikan Pengeboran Minyak Lepas Pantai, Kasus di Perusahaan X, REKA ELKOMIKA, Vol.1, No.2, 2013. Pelepasan beban secara manual lebih baik dilakukan dengan metode sensitivitas bus (dv/dq) baik secara tersebar maupun terpusat karena dengan besar daya aktif pemutusan yang sama, dapat menghasilkan frekuensi terbaik yang mendekati kondisi pembebanan normal Subsistem Pedan. Dimana frekuensi yang dihasilkan saat menggunakan data MLS PLN sebesar 50,393 Hz, pada saat MLS penggunaan dv/dq terpusat menghasilkan frekuensi sebesar 50,383 Hz dan pada saat MLS penggunaan dv/dq tersebar menghasilkan frekuensi sebesar 50,376 Hz.