IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT ISTANA TIARA SURABAYA SKRIPSI

dokumen-dokumen yang mirip
KATA PENGANTAR. berkenan memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat ANALISA PENERAPAN KONSEP LEAN THINKING

ANALISIS PENERAPAN LEAN THINKING UNTUK MENGURANGI WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DI PT. SIERAD PRODUCE SIDOARJO SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN LEAN THINKING UNTUK MENGURANGI WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DI PT. PAKARTI RIKEN SIDOARJO SKRIPSI

PENGURANGAN WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA PASURUAN

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE DI PT. HILON SURABAYA SKRIPSI. Oleh : SABTA ADI KUSUMA

ANALISA WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING DI PT. JAVA PACIFIC KRIAN-SIDOARJO SKRIPSI

KATA PENGANTAR. persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Teknik Industri pada Fakultas

IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI CV. EMWE RONA JAYA SKRIPSI OLEH: WAHYU HERLAMBANG

PENERAPAN LEAN THINKING GUNA MENGURANGI WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DI PT X SIDOARJO SKRIPSI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

IDENTIFIKASI DAN PENGURANGAN WASTE DAN NON VALUE ADDED ACTIVITY DENGAN PENDEKATAN LEAN THINKING DI PT. SRIWIJAYA AIR DISTRICT SURABAYA

TUGAS AKHIR PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE PRODUK GRANIT DI DIVISI PRODUKSI PADA PT. IMPERO GRANITO UTAMA

ANALISIS LEAN PRODUCTION DENGAN PENDEKATAN COST TIME PROFILE DAN SIMULASI DI PT SAKA AGUNG KARYA ABADI SIDOARJO SKRIPSI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. Toyota production system (TPS) sangat populer di dunia perindustrian.

ANALISIS KUALITAS PRODUK GELAS KACA CROWN DENGAN METODE DMAIC DAN KAIZEN DI PT. SEMESTA RAYA ABADI JAYA, GRESIK SKRIPSI

PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENJUALAN ALAT ALAT LISTRIK DENGAN METODE SIX SIGMA ( Studi kasus pada PT. X )

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

ANALISIS WASTE LUAS LANTAI PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN METODE LEAN MANUFACTURING SKRIPSI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB 3 METODELOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASI UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. performansinya secara terus menerus melalui peningkatan produktivitas. Lean

KATA PENGANTAR. mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada: Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

DEVIS ZENDY NPM :

I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN

RIZKY TRI PERMANA NPM :

BAB 1 PENDAHULUAN. nilai tambah (value added), tidak memberi nilai tambah (non value added) yang

SISTEM PENJADWALAN PRODUKSI DAN PENGECEKAN BAHAN MENTAH PADA PERUSAHAAN ROKOK RISKI B SIDOARJO SKRIPSI. Disusun oleh :

BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh

PERENCANAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU TAHU DENGAN METODE SILVER MEAL HEURISTIC

PENERAPAN METODE LEAN MANUFACTURING PADA PROSES PRODUKSI KERAMIK. Single Firing 40 x 40 Cm DI PT. X GRESIK

BAB I PENDAHULUAN. Dasar pemikiran dari lean thinking adalah berusaha menghilangkan waste

BAB 1 PENDAHULUAN. harulah memiliki keunggulan kompetitif yang dapat di capai dengan

ANALISIS KUALITAS PRODUK PUPUK ORGANIK DENGAN METODE SIX SIGMA DAN KAIZEN DI CV. FERTILINDO AGROLESTARI MOJOSARI SKRIPSI

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI

PENGUKURAN DAN PENINGKATAN KINERJA RANTAI PASOKAN DENGAN PENDEKATAN SCOR (SUPPLY CHAIN DI PT. XYZ TUGAS SARJANA DEA DARA DAFIKA SIAGIAN NIM.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha

PENINGKATAN KUALITAS SEPATU DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DI PT. ECCO INDONESIA SIDOARJO

BAB I PENDAHULUAN I.1

Permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah keterlambatan pengerjan proyek pembuatan High Pressure Heater (HPH) di PT.

D E P A R T E M E N T E K N I K I N D U S T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

PENGUKURAN KUALITAS PRODUK FURNITURE DENGAN METODE SIX SIGMA UNTUK MEMINIMUMKAN KACACATAN PRODUK DI CV. TIGA PUTRA MALANG SKRIPSI OLEH :

ANALISA NON VALUE ADDING ACTIVITY DAN DEFECT DENGAN PENDEKATAN LEAN SIX SIGMA DI PT. BAYER INDONESIA BAYER CROPSCIENCE SURABAYA SKRIPSI

IDENTIFIKASI PROSES PRODUKSI UNTUK MEREDUKSI NON VALUE ADDING ACTIVITY

PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI TAS SHOOPING BAG DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING (ABC) (STUDI KASUS DI PT.X) SKRIPSI

PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PERHIASAN PERAK DENGAN MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DI PT. X SKRIPSI

ANALISIS PEMBOROSAN PADA LANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURE DI PT. WOWIN PURNOMO TRENGGALEK SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN. kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan

BAB I PENDAHULUAN I.1

ANALISIS PEMBOROSAN PADA LANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk. SURABAYA SKRIPSI

SKRIPSI. Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Sumber: (Dokumentasi CV. ASJ)

ANALISIS KUALITAS PRODUK PLAT BAJA KARBON HOT ROLLED DENGAN PENDEKATAN KAIZEN DAN SEVEN TOOLS. DI PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL, Tbk SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN. Persaingan yang sangat pesat di sektor industri pada saat ini menuntut setiap

SIMULASI VALUE STREAM UNTUK PERBAIKAN PADA PROSES PRODUKSI PELUMAS (Studi Kasus LOBP PT. PERTAMINA UPMS V)

KAJIAN WASTE PADA PRODUKSI BENANG DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING DI PT. XYZ SURABAYA

Usulan Lean Manufacturing Pada Produksi Closet Tipe CW 660J Untuk Meningkatkan Produktivitas

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KECACATAN PRODUK BETON PAVE DAN GENTENG BETON DENGAN METODE FAULT TREE ANALYSIS DI PT. VARIA USAHA BETON WARU-SIDOARJO

IDENTIFIKASI PENYEBAB KETERLAMBATAN WAKTU PERBAIKAN MESIN PRODUKSI DENGAN VALUE STREAM MAPPING DI PERUSAHAAN PENGOLAHAN SUSU

BAB I PENDAHULUAN. berperan sebagai penghasil nilai (value creator), baik industri manufaktur maupun

repository.unisba.ac.id DAFTAR ISI

ANALISIS KINERJA SUPPLY CHAIN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SUPPLY CHAIN EVENT MANAGEMENT (SCEM) DI CV. PRIMA MANDIRI TEKNIK SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. fashion. Mulai dari bakal kain, tas batik, daster, dress, rompi, dan kemeja

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

ANALISA WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN THINKING

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mulai. Studi Pendahuluan. Perumusan Masalah. Penetapan Tujuan. Pemilihan Variable. Pengumpulan Data. Menggambarkan Process Activity Mapping

BAB I PENDAHULUAN. membuat setiap perusahaan harus dapat bersaing secara global baik di pasaran nasional

OVER PRODUCTION. Toleransi 15 % Prosentase pernah mencapai 16 %

IMPLEMENTASI LEAN MANUFACTURING UNTUK MENGURANGI LEAD TIME SHOULDER Studi Kasus PT.Barata Indonesia (Persero)

PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI SEPATU DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING (ABC) (STUDI KASUS DI PT.X) SKRIPSI

APLIKASI KONVERSI AKSARA JAWA BERBASIS ANDROID DENGAN FITUR GESTURE RECOGNITION SKRIPSI. Disusun oleh : M. HIRSON ARBAHUD DAROINI NPM.

BAB I PENDAHULUAN. PT. Lombok Gandaria merupakan perusahaan kecap dan saus dalam

SKRIPSI. Hak Cipta milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

MINIMASI WASTE PADA PT. PETROKIMIA KAYAKU MENGGUNAKAN ANALISIS LEAN MANUFACTURING

STUDI IMPLEMENTASI LEAN SIX SIGMA DENGAN PENDEKATAN VALUE STREAM MAPPING UNTUK MEREDUKSI IDLE TIME MATERIAL PADA GUDANG PELAT DAN PROFIL

PERENCANAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU MENGGUNAKAN METODE MRP (MATERIAL REQUIREMENT PLANNING) DI PR. CENGKIR GADING NGANJUK SUDARMAJI

SKRIPSI TUWIN FILLAH ANGGRAENI NPM

BAB I PENDAHULUAN. Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan

PENGUKURAN TINGKAT FLEKSIBILITAS SUPPLY CHAIN DI PT. SWABINA GATRA GRESIK

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

ANALISIS KECELAKAAN DAN KESEHATAN KERJA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI PT. XYZ SURABAYA DENGAN PENDEKATAN RISK ASSESMENT SKRIPSI.

BAB I PENDAHULUAN. Sun (2011) mengatakan bahwa lean manufacturing merupakan cara untuk

ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN DENGAN PENDEKATAN PHYSICAL DISTRIBUTION SERVICE QUALITY (PDSQ) ( CV. Lintang Timur Surabaya ) SKRIPSI

PERANCANGAN TEMPAT TIDUR BALITA DENGAN PENDEKATAN SECARA ERGONOMI PROPOSAL

PADA SISTEM PRODUKSI KECAP LOMBOK MERAH KEMASAN BOTOL KACA DENGAN PENDEKATAN KONSEP LEAN MANUFACTURING

ANALISIS PEMBOROSAN DI AREA PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT. REXPLAST SIDOARJO SKRIPSI

PENDEKATAN LEAN THINKING UNTUK PENGURANGAN WASTE PADA PROSES PRODUKSI PLASTIK PE

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

SYSTEM INFORMASI INVENTARIS TEKNIK INFORMATIKA FTI UPN VETERAN JATIM MENGGUNAKAN YII FRAMEWORK DENGAN SMS GATEWAY SKRIPSI

Transkripsi:

IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT ISTANA TIARA SURABAYA SKRIPSI DISUSUN OLEH : WAHYU EKO NURCAHYO 0632010198 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 2013

SKRIPSI IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT ISTANA TIARA SURABAYA Disusun Oleh : Wahyu Eko Nurcahyo NPM : 0632010198 Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada Tanggal : 31 Januari 2013 Dosen Penguji : Dosen Pembimbing : 1. 1. Dr. Ir. Minto Waluyo, MM Ir. Handoyo. MT NIP. 19611130 199003 1 001 NIP. 1957029 198503 1 003 2. 2. 3. Ir. Nisa Masruroh, MT Ir. Sumiati, MT NIP. 19630125 198803 2 001 NIP. 19601213 199103 2 001 Ir. Handoyo. MT NIP. 1957029 198503 1 003 Mengetahui, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Ir. Sutiyono, MT NIP. 19600713 198703 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI IDENTIFIKASI WASTE DI LANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT. ISTANA TIARA SURABAYA Disusun Oleh : WAHYU EKO NURCAHYO NPM : 0632010198 Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Negara Lisan Gelombang V Tahun Ajaran 2012 2013 Mengetahui Dosen Pembimbing I Mengetahui Dosen Pembimbing II Ir. Handoyo. MT NIP. 1957029 198503 1 003 Ir. Sumiati, MT NIP. 19601213 199103 2 001 Mengetahui, Ketua Jurusan Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur Dr. Ir. Minto Waluyo, MM NIP. 19611130 199003 1 001

IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT ISTANA TIARA SURABAYA SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Industri Oleh : WAHYU EKO NURCAHYO NPM : 0632010198 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMIUR 2013

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Telp. (031) 8706369 (Hunting). Fax. (031) 8706372 Surabaya 60294 KETERANGAN SEMINAR I PROPOSAL SKRIPSI Mahasiswa dengan Nama dan NPM tertera dibawah ini : Nama : WAHYU EKO N. NPM : 0632010198 Jurusan : Teknik Industri Telah Melaksanakan Seminar I Proposal Skripsi Judul Hari / Tanggal : Jumat, 20 April 2012 : IDENTIFIKASI WASTE DI LANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT. ISTANA TIARA SURABAYA Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana semestinya Surabaya, 2 Mei 2012 Dosen Penguji I Dosen Penguji II Ir. IRIANI, MMT Ir. HARI PURWOADI, MT Mengetahui Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II Ir. HANDOYO, MT Ir.SUMIATI, MT NIP. 1957029 198503 1 003 NIP. 19601213 1991103 2 001

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah berkenan memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul : IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT. ISTANA TIARA SURABAYA Penyusunan tugas akhir ini guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Industri pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penulis menyadari bahwa selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan. Akhir kata penulis berharap semoga hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini banyak bermanfaat bagi setiap pembaca pada umumnya. Surabaya, 23 November 2012 Penulis Wahyu Eko Nurcahyo i

DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Daftar Gambar... vi Daftar Tabel... vii Daftar Lampiran... viii Abstraksi... ix BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Perumusan Masalah... 2 1.3 Batasan masalah... 2 1.4 Asumsi... 3 1.5 Tujuan Penelitian... 3 1.6 Manfaat Penelitian... 4 1.7 Sistemetika Penulisan... 5 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Lean... 7 2.2 Pendekatan Lean... 9 2.2.1 Macam-macam Aktivitas... 13 2.2.2 Jenis-jenis Waste... 14 2.2.3 Value Stream Mapping... 17 ii

2.2.3.1 Current State Value Mapping... 19 2.2.3.2 Big Picture Mapping... 20 2.2.4 Value Stream Analisis Tools... 22 2.2.4.1 Penggunaan Valsat... 26 2.3 Failur Mode Effect Analisis (FMEA)... 28 2.3.1 Severity... 30 2.3.2 Occurrence... 30 2.3.3 Detection... 31 2.4 Penelitian Terdahulu... 32 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian... 43 3.2 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel... 43 3.2.1 Variabel Bebas... 43 3.2.2 Variabel Terikat... 44 3.3 Metode Pengumpulan Data... 44 3.3.1 Data Primer... 44 3.3.2 Data Sekunder... 45 3.4 Metode Pengolahan Data... 45 3.4.1 Pengolahan Data Kuisioner... 46 3.4.2 Pengolahan dengan Big Picture Mapping... 46 3.4.3 Perhitungan VALSAT... 47 3.5 Langkah Langkah Pemecahan Masalah... 50 3.6 Penjelasan Flow Chart... 51 iii

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengumpulan data... 54 4.1.1 Big Picture Mapping... 54 4.1.1.1 Aliran Fisik... 54 4.1.1.2 Aliran Informasi... 56 4.1.2 Penyusunan dan penyebaran kuisioner... 58 4.2 Pengolahan Data... 59 4.2.1 Kuesioner Waste Workshop... 59 4.2.2 VALSAT... 61 4.2.2.1 Pemilihan tool dengan VALSAT... 62 4.2.3 Process Activity Mapping (PAM)... 66 4.3 Analisa nine waste dan rekomendasi perbaikan... 69 4.3.1 Jenis waste... 70 4.3.1.1 Jenis waste Transportation... 70 4.3.1.2 Jenis waste waiting... 71 4.3.1.3 Jenis waste defect... 72 4.4 Tahap rekomendasi perbaikan... 73 4.4.1 Usulan Perbaikan... 74 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan... 78 iv

5.2 Saran... 79 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Simbol VSM... 18 Gambar 2.2 Simbol Big Picture Mapping... 22 Gambar 2.3 Matriks VALSAT... 26 Gambar 3.1 Flowchart Pemecahan Masalah... 50 Gambar 4.1 Aliran raw material... 56 Gambar 4.2 Value Stream Mapping PT Istana Tiara... 58 Gambar 4.3 Cause effect diagram jenis waste transportasi... 71 Gambar 4.4 Cause effect diagram jenis waste waiting... 72 Gambar 4.5 Cause effect diagram jenis waste defect... 72 DAFTAR TABEL v

Tabel 2.1 Pendekatan untuk mereduksi pemborosan... 10 Tabel 2.2 korelasi waste terhadap tools... 27 Tabel 2.3 Skala Penilaian Severity... 30 Tabel 2.4 Skala Penilaian Occurrence... 31 Tabel 2.5 Skala Penilaian Detection... 31 Tabel 3.1 Value Stream Analysis Tools... 48 Tabel 4.1 Waktu proses pembuatan selebor... 57 Tabel 4.2 Rekap Hasil Waste Workshop... 60 Tabel 4.3 Rekap Hasil Waste Workshop sesuai rangking... 61 Tabel 4.4 Perhitungan Skor VALSAT... 63 Tabel 4.5 Perhitungan rangking Skor VALSAT... 64 Tabel 4.6 Penentuan Tools VALSAT... 65 Tabel 4.7 Penentuan rangking Tools VALSAT... 65 Tabel 4.8 Prosentase Jumlah Aktivitas... 67 Tabel 4.9 Prosentase Kebutuhan Waktu... 68 Tabel 4.10 Skor rata-rata tiap jenis waste... 70 Tabel 4.11 Usulan Rencana Perbaikan... 76 DAFTAR LAMPIRAN vi

Lmpiran A : Gambaran Umum Perusahaan, Sejarah Perusahaan Lampiran B : Value Stream Mapping Lampiran C1 : Kuesioner Pembobotan Waste Lampiran C2 : Skor Rata- rata tiap jenis waste, Tabel Rekap Hasil Waste Workshop, Tabel Rekap Hasil Waste Workshop sesuai rangking Lampiran D : VALSAT, Tabel Perhitungan Skor VALSAT, Tabel Perhitungan rangking Skor VALSAT, Tabel Penentuan Tools VALSAT, Tabel Penentuan Tools Valsat, Tabel Penentuan Rangking Tools VALSAT Lampiran E : Proses Aktivity Mapping,Tabel Prosentase Jumlah Aktivitas,Tabel Prosentase Kebutuhan Waktu Lampiran F : Tabel Failure Mode And Effect Analysis ( FMEA ) vii

ABSTRAKSI PT. Istana Tiara Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur yang melayani pembuatan produk Spare part kendaraan ( selebor motor ) akan tetapi dalam pembuatan produk tersebut terjadi pemborosan waktu terhadap sistem transportasinya dikarenakan masih menggunakan tenaga manual untuk mengantarkan barang dari lantai produksi ke gudang barang jadi. Dengan adanya hal seperti ini maka saya disini akan menggunakn metode lean manufaktur dimana konsep lean ini merupakan sistem produksi yang senantiasa mengupayakan penekanan pemborosan dengan melibatkan karyawan di dalam perusahaan. Oleh sebab itu pendekatan Lean Manufacturing sangat menunjang untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di PT Istana Tiara Surabaya. Sehingga kualitas produk yang baik akan didapatkan dan tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen akan tercapai dengan baik dan memuaskan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas masalah yang dihadapi perusahaan sekarang ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana mengidentifikasi waste yang terjadi di lantai produksi dengan menggunakan metode lean manufacturing di PT. Istana Tiara Surabaya. Dengan adanya perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin dicapai PT. Istana Tiara adalah: Mengidentifikasi waste yang sering terjadi untuk meminimalis pemborosan di lantai produksi, Mencari penyebab terjadinya waste di PT. Istana Tiara Surabaya, Memberikan respon teknis yang diperlukan. Hasil Penelitian didapatkan bahwa menggunakan metode yang sudah dikaji oleh peneliti dari studi literatur, seperti lean Manufacturing. Metode-metode tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di bagian produksi perusahaan meliputi: Pengolahan data kuisioner, Pembuatan current state value stream mapping, Melakukan identifikasi waste yang terjadi di lantai produksi dengan VALSAT, Melakukan identifikasi penyebab waste, Pembuatan beberapa alternatif perbaikan untuk mereduksi waste yang terjadi, membuat rekomendasi perbaikan pada waste di lantai produksi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh skor waste secara berurutan dari rangking 1 sampai dengan rangking 3 yaitu: transportasi ( transportation ) sebesar 3,8 diartikan boros karena pemborosan sering terjadi, menunggu ( waiting ) sebesar 3,3 diartikan boros karena pemborosan sering terjadi, kecacatan ( defect ) sebesar 2,3 diartikan cukup boros karena pemborosan kadang terjadi. Kata Kunci: lean manufacturing, VALSAT, seven waste, big picture mapping.

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Ketatnya persaingan dalam dunia industri semakin memacu perusahaan manufacturing untuk meningkatkan terus menerus hasil produksinya dalam bentuk kualitas, harga, jumlah produksi, pengiriman tepat waktu, dengan tujuan yang lebih nyata adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Usaha yang nyata dalam suatu produksi barang adalah mengurangi pemborosan yang tidak mempunyai nilai tambah dalam berbagai hal termasuk penyediaan bahan baku, lalu lintas bahan, pergerakan operator, pergerakan alat dan mesin, menunggu proses, kerja ulang dan perbaikan. Ide utamanya adalah pencapaian secara menyeluruh efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan (waste). PT. Istana Tiara Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur yang melayani pembuatan produk Spare part kendaraan ( selebor motor ) akan tetapi dalam pembuatan produk tersebut terjadi keterlambatan bahan pada stasiun kerja yang satu dengan stasiun kerja berikutnya dikarenakan dalam proses pendistribusian bahan dari stasiun kerja yang satu ke stasiun kerja berikutnya masih menggunakan tenaga manual dan alat yang sederhana. Dengan adanya hal seperti ini maka digunakan metode lean manufaktur dimana konsep lean ini merupakan sistem produksi yang senantiasa mengupayakan penekanan pemborosan dengan melibatkan karyawan di dalam perusahaan. ( http://www. eprints.upnjatim.ac.id/2044/1/file1.pdf )

2 Oleh sebab itu pendekatan Lean Manufacturing sangat menunjang untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di PT Istana Tiara Surabaya. Sehingga kualitas produk yang baik akan didapatkan dan tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen akan tercapai dengan baik dan memuaskan. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas masalah yang dihadapi perusahaan sekarang ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana mengidentifikasi waste yang terjadi di lantai produksi dengan menggunakan metode lean manufacturing di PT. Istana Tiara Surabaya. 1.3 Batasan Masalah Untuk mencapai tujuan yang dinginkan dalam penelitian maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang dihadapi, yaitu: 1. Penelitian ini ditekankan untuk mengurangi waste pada produksi Spare Part, dan dilakukan dilantai produksi PT. Istana Tiara Surabaya. 2. Pengukuran dibatasi dengan mengukur dan mencari waste pada proses produksi spare part yaitu pada sistem transportasi dari area gudang bahan baku menuju ke gudang barang jadi. 3. Konsep Waste yang diteliti adalah 7 tipe yaitu (produksi berlebihan, menunggu, transportasi, persediaan yang berlebih, gerakan yang tidak perlu, serta kecacatan, K3.

3 4. Penelitian ini untuk meminimalis pemborosan di lantai produksi sebagai usulan/rekomendasi perbaikan 5. Usulan perbaikan diprioritaskan pada 3 waste yang memiliki bobot terbesar (ranking 1-3) 1.4 Asumsi Dalam menyelesaikan penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: 1. Kondisi mesin pada saat produksi diasumsikan dalam kondisi stabil dan baik. 2. Mesin beroperasi dalam keadaan standar dan permintaan konsumen yang semakin meningkat. 1.5 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang dilakukan di PT. Istana Tiara adalah: 1. Mengidentifikasi waste yang sering terjadi untuk meminimalis pemborosan di lantai produksi. 2. Mencari penyebab terjadinya waste di PT. Istana Tiara Surabaya. 3. Memberikan respon teknis yang diperlukan. 1.6 Manfaat Penelitian berikut: Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

4 1. Perusahaan dapat mengetahui waste mana yang sebenarnya terjadi pada proses produksi spare part dalam hal ini terjadi pada proses transportasinya. 2. Perusahaan dapat mengetahui waste yang terjadi sehingga dapat memberikan perbaikan diantara 7 waste yg terjadi yaitu: Dari segi K3 : Terciptanya lingkungan kerja yang bersih sehingga memberikan kenyamanan dalam bekerja. Defect : Diharapkan terjadinya penurunan tingkat kecacatan sehingga kualitas produk yang dihasilkan semakin baik. Overproduction : Tidak terjadinya penumpukan hasil produksi. Waiting : Tereduksinya waktu menunggu untuk proses selanjutnya. Transportation (transportasi dalam proses produksi) : Meminimalisasikan jarak transportasi antara area produksi dengan gudang barang jadi. Inventories (persediaan yang kurang perlu) : Dapat meminimalisasikan persediaan yang tidak di perlukan. Motion (gerakan yang tidak perlu) : Menjadiukan kinerja para karyawan lebih maksimal.. 1.7 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan yang ditetapkan oleh pihak fakultas dalam memudahkan penelitian adalah sebagai berikut :

5 BAB I PENDAHULUAN Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, asumsi-asumsi, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi teori-teori dasar yang berkaitan dengan Lean Phylosophy, VALSAT( Value Stream Analysis Tools) yang dijadikan acuan dalam melakukan langkah-langkah penelitian sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini dibahas tentang lokasi dan waktu penelitian, identifikasi operasional variabel, metode pengumpulan data, pengolahan data dan langkah langkah pemecahan masalah. BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan identifikasi permasalahan yang ada di perusahaan dengan diawali penjelasan tentang proses produksi di PT. Istana Tiara Surabaya secara umum, pembuatan current state value stream mapping, identifikasi waste dengan VALSAT, identifikasi penyebab permasalahan, dan perancangan solusi perbaikan. Selain itu, juga akan dilakukan identifikasi hasil perbaikan dengan pembuatan

6 rekomendasi perbaikan. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi tentang kesimpulan atas analisa dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjawab tujuan penelitian. Selain itu juga berisi saran penelitian sehingga diharapkan dapat dilanjutkan untuk penelitian yang akan datang DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN