BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Toyota production system (TPS) sangat populer di dunia perindustrian.

BAB I PENDAHULUAN. Dasar pemikiran dari lean thinking adalah berusaha menghilangkan waste

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan

Permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah keterlambatan pengerjan proyek pembuatan High Pressure Heater (HPH) di PT.

BAB I PENDAHULUAN. performansinya secara terus menerus melalui peningkatan produktivitas. Lean

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN. berperan sebagai penghasil nilai (value creator), baik industri manufaktur maupun

ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha

BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh

KATA PENGANTAR. persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Teknik Industri pada Fakultas

BAB I PENDAHULUAN. Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Bandeng (Chanos chanos) merupakan ikan air payau yang menjadi

BAB I PENDAHULUAN I-1

Mulai. Studi Pendahuluan. Perumusan Masalah. Penetapan Tujuan. Pemilihan Variable. Pengumpulan Data. Menggambarkan Process Activity Mapping

IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT ISTANA TIARA SURABAYA SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Persaingan yang sangat pesat di sektor industri pada saat ini menuntut setiap

BAB I PENDAHULUAN. Sumber: (Dokumentasi CV. ASJ)

BAB V ANALISA. Value added time Leadtime. = 3,22jam. 30,97 jam x 100% = 10,4%

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN. harulah memiliki keunggulan kompetitif yang dapat di capai dengan

KATA PENGANTAR. berkenan memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat ANALISA PENERAPAN KONSEP LEAN THINKING

BAB I PENDAHULUAN. PT. Lombok Gandaria merupakan perusahaan kecap dan saus dalam

BAB I PENDAHULUAN. produktif yang cukup kuat, sekalipun terjadi gejolak atau krisis ekonomi.

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB 1 PENDAHULUAN. nilai tambah (value added), tidak memberi nilai tambah (non value added) yang

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

OPTIMASI LINI PRODUKSI DENGAN VALUE STREAM MAPPING DAN VALUE STREAM ANALYSIS TOOLS

Tabel I. 1 Data Pengiriman CV.ASJ kepada PT.A. Tanggal Keterlambatan Pengiriman

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan Lean Manufacturing dalam Proses Produksi Common Rail 4D56

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Sun (2011) mengatakan bahwa lean manufacturing merupakan cara untuk

BAB 3 METODELOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN. fashion. Mulai dari bakal kain, tas batik, daster, dress, rompi, dan kemeja

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE DI PT. HILON SURABAYA SKRIPSI. Oleh : SABTA ADI KUSUMA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

IDENTIFIKASI DAN PENGURANGAN WASTE DAN NON VALUE ADDED ACTIVITY DENGAN PENDEKATAN LEAN THINKING DI PT. SRIWIJAYA AIR DISTRICT SURABAYA

EVALUASI PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING DAN SIMULASI UNTUK MEREDUKSI MANUFACTURING

PENGURANGAN WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA PASURUAN

KAJIAN WASTE PADA PRODUKSI BENANG DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING DI PT. XYZ SURABAYA

repository.unisba.ac.id

BAB I PENDAHULUAN. menjadi jasa atau barang. Manufacturing adalah proses produksi untuk

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I Pendahuluan. Tabel I. 1 Target dan Realisasi Produksi pada Masing-masing Komponen Pesawat A320 Periode Januari-September 2015

BAB I PENDAHULUAN I - 1

Gambar I.1 Part utama Penyusun meter air

ANALISIS PENERAPAN LEAN THINKING UNTUK MENGURANGI WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DI PT. SIERAD PRODUCE SIDOARJO SKRIPSI

Pada Proyek Single Aisle lebih memfokuskan pada pembuatan komponen pesawat A320. Komponen pesawat A320 terbagi menjadi 3 komponen yaitu Leading Edge

USULAN PENGURANGAN WASTE PROSES PRODUKSI MENGGUNAKAN WASTE ASESSMENT MODEL DAN VALUE STREAM MAPPING DI PT. X

BAB I PENDAHULUAN. Kepuasan konsumen merupakan faktor yang sangat penting untuk

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PENGUKURAN DAN PENINGKATAN KINERJA RANTAI PASOKAN DENGAN PENDEKATAN SCOR (SUPPLY CHAIN DI PT. XYZ TUGAS SARJANA DEA DARA DAFIKA SIAGIAN NIM.

IMPLEMENTASI LEAN MANUFACTURING UNTUK MENGURANGI LEAD TIME SHOULDER Studi Kasus PT.Barata Indonesia (Persero)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

MINIMASI WASTE PADA PT. PETROKIMIA KAYAKU MENGGUNAKAN ANALISIS LEAN MANUFACTURING

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

BAB V ANALISIS HASIL. material dalam sistem secara keseluruhan. Value stream mapping yang

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MEMINIMIZE WASTE PADA PROSES PERAKITAN PLASTIC BOX 260 MENGGUNAKAN METODE VSM

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. dari sudut pandang konsumen oleh karena itu perlu dieliminasi. Didalam lean

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Maya Anestasia, 2 Pratya Poeri, 3 Mira Rahayu 1, 2,3 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University

BAB I PENDAHULUAN I.1

Lean Thinking dan Lean Manufacturing

Usulan Lean Manufacturing Pada Produksi Closet Tipe CW 660J Untuk Meningkatkan Produktivitas

APLIKASI LEAN THINKING PADA INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT SEMEN GRESIK

B A B 5. Ir.Bb.INDRAYADI,M.T. JUR TEK INDUSTRI FT UB MALANG 1

IMPLEMENTASI LEAN PRODUCTION SYSTEM UNTUK MENGELIMINASI WASTE PADA PRODUKSI FILLING CABINET 4D DENGAN PENDEKATAN VALUE STREAM MAPPING

Analisis Penerapan Lean Manufacturing untuk Menghilangkan Pemborosan di Lini Produksi PT Adi Satria Abadi

Rancangan Lean Manufacturing System Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Di Perusahaan Komponen Otomotif (Studi Kasus Di PT.

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

Perancangan Lean Strategy Pada Kegiatan Loading di Terminal Petikemas KOJA

Implementasi Lean Manufacturing untuk Identifikasi Waste pada Bagian Wrapping di PT. X Medan

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, (Sept, 2012) ISSN: A-530

PENDEKATAN LEAN THINKING UNTUK PENGURANGAN WASTE PADA PROSES PRODUKSI PLASTIK PE

PERBAIKAN SISTEM DISTRIBUSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN LEAN THINKING

PENDAHULUAN. Pada masa sekarang inisudah banyak sekali industri manufaktur yang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

USULAN MEMINIMASI WASTE PADA PROSES PRODUKSI DENGAN KONSEP LEAN MANUFACTURING DI CV.X*

Transkripsi:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 1.1 Latar Belakang Era globalisasi yang dihadapi saat ini memberikan pengaruh yang besar bagi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa terkecuali pada bidang industri untuk bisa lebih berkembang dan maju dari sebelumnya. Persaingan di bidang industri menuntut setiap perusahaan untuk meningkatkan hasil produksi dengan menghasilkan produk yang memiliki kualitas tinggi sehingga dapat mengungguli persaingan pasar dengan kompetitor lainnya. Hal ini dilakukan agar setiap perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan kuantitas konsumen untuk dapat menggunakan produk yang dihasilkan dan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan bisa bersaing dengan produk lainnya yang sejenis. Cara atau usaha yang dapat dilakukan oleh setiap perusahaan untuk meningkatkan hasil produksi dapat dilakukan dengan mengeliminasi pemborosan (waste), mengurangi jumlah biaya, dan meningkatkan produktivitas pekerja dan mesin. Eliminasi pemborosan (waste) memberikan dampak yang sangat besar bagi suatu sistem yang dapat meningkatkan nilai tambah pada hasil akhir suatu produk. Mengeliminasi pemborosan (waste) yang terjadi dalam sistem dapat mengurangi aktivitas non value added dan meningkatkan aktivitas value added. Sehingga salah satu cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengeliminasi pemborosan (waste) dengan menggunakan konsep lean manufacturing. Lean manufacturing adalah suatu cara yang digunakan untuk menghilangkan pemborosan (waste) dan meningkatkan nilai tambah pada produk (value added) sehingga dapat memberikan nilai dari pelanggan (customer value)

(Gasperz, 2007). Dalam penerapan konsep lean manufacturing terdapat tiga jenis aktivitas dalam menghasilkan sebuah produk yaitu aktivitas yang memiliki nilai tambah (value added), aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (non value added), dan aktivitas yang penting tetapi tidak memberikan nilai tambah pada produk tersebut (necessary but non value added). Penerapan konsep lean manufacturing diharapkan dapat menciptakan fleksibitas pada proses produksi yang secara cepat dapat mengikuti perubahan kebutuhan pelanggan dengan sistem produksi yang ramping dan tingkat persediaan yang rendah (Singgih dan Tjiong, 2011). Oleh karena itu, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk harus dieliminasi karena merupakan suatu pemborosan (waste) yang dihasilkan pada proses produksi. Dalam proses produksi terdapat beberapa pemborosan (waste) yang didefinisikan oleh Shigeo Shingo akan terjadi di lantai produksi antara lain produksi yang berlebihan (overproduction), menunggu (waiting), transportasi yang tidak perlu (excesive transportation), proses yang tidak sesuai (inappropriate processing), persediaan yang berlebihan (unnecessary inventory), gerakan yang tidak perlu (unnecessary motion), dan produk cacat (defects). Pemborosan (waste) ini dapat dieliminasi dengan menggunakan suatu alat bantu (tools) untuk memetakan jalur produksi dari sebuah produk yang didalamnya termasuk material dan informasi dari masing-masing stasiun kerja. Salah satu tools yang sangat bermanfaat dan sederhana yang sering digunakan untuk memetakan keseluruhan proses adalah Value Stream Mapping (VSM). Informasi yang ditampilkan secara unik dalam current state map, seperti aliran informasi suatu proses produksi, cycle time, changeover time, jumlah persediaan, machine uptime, dan jumlah pekerja. Dengan pendekatan menggunakan konsep lean tersebut, aliran informasi dan aliran material dari perusahaan dapat digambarkan dengan value stream mapping sehingga dapat diketahui adanya pemborosan dalam proses produksi. Tujuan utama penggunaan Value Stream Mapping (VSM) adalah untuk memahami dan mendokumentasikan semua proses yang terjadi saat ini dengan semua persoalan didalamnya dan kemudian menghasilkan future state map yang mendukung terjadinya perbaikan dalam proses produksi tersebut. 2

Industri karet remah merupakan suatu perusahaan industri pengolahan karet yang melakukan kegiatan mengubah bahan baku karet seperti slab, cup lump, dan scrap menjadi karet remah dalam Standar Karet Indonesia (BPS, 2013). Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Sejumlah wilayah di Indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk penanaman karet, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan (BKPM, 2011). Luas area perkebunan karet pada tahun 2014 mencapai 3,4 juta hektar yang terdiri atas 85% merupakan perkebunan karet milik rakyat, 6% perkebunan karet milik negara dan 9% perkebunan karet milik swasta. Sedangkan produksi karet secara nasional pada tahun 2014 mencapai 3,04 juta ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014). Sebagian besar karet yang dihasilkan di Indonesia dalam bentuk karet alam dan sebanyak 70% karet alam di Indonesia diproduksi menjadi karet remah. PT Lembah Karet merupakan salah satu perusahaan industri manufaktur di Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi karet remah. PT Lembah Karet berlokasi di Jalan By Pass KM 22 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan sudah beroperasi sejak tahun 1972. Karet remah yang diproduksi oleh PT Lembah Karet adalah karet remah jenis Crumb Rubber SIR 20. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, selama proses pengolahan karet penerapan konsep lean manufacturing belum diterapkan sepenuhnya oleh perusahaan sehingga terdapat beberapa pemborosan (waste) yang tidak memberikan nilai tambah pada produk yang disebabkan oleh mesin yang mengalami breakdown, peralatan yang digunakan tidak berfungsi secara normal (rusak), keterlambatan proses produksi akibat operator yang lambat dalam melakukan perbaikan terhadap mesin dan peralatan. Beberapa pemborosan (waste) yang terjadi di PT Lembah Karet selama proses produksi karet remah adalah adanya overproduction, delay akibat diadakan perbaikan dan pemeliharaan mesin, dan produk cacat (defects). 3

Tabel 1.1 Data Produksi PT Lembah Karet Periode Januari September 2016 No Bulan Jumlah Produksi (kg) Permintaan (kg) Selisih (kg) Persentase Overproduction (%) 1 Januari 2.102.380 2.671.200-568.820-2 Februari 2.085.300 1.784.160 301.140 16,88 3 Maret 2.100.525 1.824.480 276.045 15,13 4 April 2.333.695 2.530.080-196.385-5 Mei 2.479.680 2.451.015 28.665 1,17 6 Juni 2.402.960 2.237.760 165.200 7,38 7 Juli 2.977.205 2.439.360 537.845 22,05 8 Agustus 3.376.205 2.106.720 1.269.485 60,26 9 September 3.117.660 2.981.160 136.500 4,58 Rata-rata 2.552.846 2.336.215 216.631 18 (Sumber : PT Lembah Karet, 2016) Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama periode Januari- September 2016 PT Lembah Karet telah mengalami kelebihan produksi (overproduction) dari permintaan pelanggan dengan persentase overproduction setiap bulannya berada pada rentang 1,17%-60,26% dengan rata-rata overproduction pada Januari-September 2016 adalah 18%. Overproduction merupakan salah satu jenis pemborosan (waste) yang dapat menunjang terjadinya pemborosan (waste) lainnya seperti produk cacat (defects). Dari hasil produksi karet remah masih terdapat defects yang disebabkan oleh aktivitas produksi yang kurang baik seperti proses pencucian yang kurang bersih, proses penjemuran yang tidak baik, maupun penggunaan alat pada mesin yang kurang memperhatikan kebersihan. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada proses produksi masih terdapat produk cacat yang dihasilkan yaitu produk cacat akibat kontaminasi metal dan adanya white spot (bintik-bintik putih). Meskipun persentase rata-rata untuk cacat metal 0,67% lebih rendah dari standar KPI yaitu 0,70% namun pada kenyataannya produk karet remah tersebut tidak dapat dijual keluar negeri. Hal ini terjadi karena spesifikasi karet remah tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pelanggan dari luar negeri. Selain itu, persentase adanya cacat white spot juga 4

cukup tinggi walaupun tidak melebihi standar KPI yaitu 0,09% dari 0,10%. Tetapi, hal tersebut akan menambah lead time produk sampai ke pelanggan karena untuk menghilangkan white spot PT Lembah Karet harus menyimpan produk yang terkena white spot selama kurang lebih 10 hari. Tabel 1.2 Data Persentase Kecacatan Produk Periode Januari-September 2016 Jenis Kecacatan No Bulan Persentase Metal (%) Persentase White Spot (%) Aktual Standar KPI Aktual Standar KPI 1 Januari 0,73 0,70 0,10 0,10 2 Februari 0,66 0,70 0,10 0,10 3 Maret 0,66 0,70 0,08 0,10 4 April 0,72 0,70 0,09 0,10 5 Mei 0,58 0,70 0,09 0,10 6 Juni 0,60 0,70 0,10 0,10 7 Juli 0,74 0,70 0,12 0,10 8 Agustus 0,60 0,70 0,08 0,10 9 September 0,70 0,70 0,08 0,10 Rata-rata 0,67 0,70 0,09 0,10 (Sumber : PT Lembah Karet, 2016) Statistika Gangguan dan Perbaikan Peralatan Produksi Jam 8:24 7:00 6:35 6:30 7:00 7:12 6:20 6:00 3:40 4:00 4:10 4:05 4:10 4:48 3:36 2:20 2:24 1:12 0:00 Waktu Gangguan dan Perbaikan Standar KPI Periode Gambar 1.1 Grafik Gangguan dan Perbaikan Peralatan Produksi Periode Januari-September 2016 (Sumber : PT Lembah Karet, 2016) 5

Berdasarkan Gambar 1.1 juga terdapat pemborosan akibat adanya gangguan dan aktivitas perbaikan peralatan produksi. Hal ini disebabkan oleh delay atau waiting pada mesin dan operator karena harus menunggu mesin yang diperbaiki. Sehingga, gangguan yang terjadi pada peralatan produksi akan menyebabkan proses produksi menjadi tidak efisien karena timbulnya tindakan operator yang menganggur selama proses perbaikan dan tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan minimasi pemborosan dengan menerapkan konsep lean manufacturing untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi pengolahan karet remah di PT Lembah Karet. Sehingga aktivitas yang terjadi pada produksi hanya merupakan aktivitas yang memberikan nilai tambah pada produk. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana meminimasi pemborosan (waste) yang terjadi pada pengolahan karet remah dengan konsep lean manufacturing dan apa usulan perbaikan yang diberikan untuk PT Lembah Karet?. 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Menentukan aktivitas pemborosan (waste) yang terjadi pada proses pengolahan karet remah. 2. Menentukan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pemborosan (waste) pada proses pengolahan karet remah. 3. Memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan (waste) pada proses pengolahan karet remah. 6

1.4 Batasan Masalah Dalam mencapai tujuan penelitian yang lebih terarah, maka penelitian akan dibatasi pada hal-hal berikut : 1. Data statistik produksi, data cacat white spot dan metal, data gangguan dan perbaikan peralatan produksi yang digunakan adalah periode Januari- September 2016. 2. Diasumsikan tidak terjadi perubahan proses produksi pada pengolahan karet remah di PT Lembah Karet. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penyelesaian penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini berisikan teori-teori dari beberapa sumber yang berkaitan dengan lean manufacturing seperti konsep lean manufacturing, pemborosan (waste), value stream mapping (VSM), value stream mapping tools (VALSAT), waste relationship matrix (WRM), waste assessment questionnaire (WAQ), root cause analysis (RCA) dan failure mode and effect analysis (FMEA). Teori-teori ini digunakan sebagai pedoman dan dasar pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian yang dilakukan. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam penelitian secara sistematik sehingga tujuan penelitian dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi pendahuluan dan studi 7

literatur, identifikasi masalah, perumusan masalah, teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis, dan penutup. BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA Bab ini berisi tentang pengumpulan data aliran produksi, data produksi karet, data statistik cacat yang terjadi, data mesin dan peralatan, serta data gangguan dan perbaikan produksi periode Januari-September 2016 yang akan menjadi bahan untuk pengolahan data sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. BAB V ANALISIS Bab ini berisikan analisis terhadap pengolahan yang telah dilakukan sebelumnya dan membandingkan hasil pengolahan dengan teori yang telah didapatkan. BAB VI PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian agar dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. 8