EVALUASI PENYEBAB GANGGUAN MESIN DIESEL BRV10 DI RSG-GAS. Asep Saepuloh, Kiswanto, Muh. Taufiq, Yuyut S

dokumen-dokumen yang mirip
Kiswanto, Teguh Sulistyo, Muhammad Taufiq, Yuyut S

PENGUJIAN KEBOCORAN SISTEM PENDINGIN GENSET BRV20 RSG-GAS DENGAN MENGGUNAKAN PRESSURE TEST PUMP

Program pemeliharaan. Laporan pemeliharaan

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI MOTOR DIESEL PERAWATAN MESIN DIESEL 1 SILINDER

Gerak translasi ini diteruskan ke batang penghubung ( connectiing road) dengan proses engkol ( crank shaft ) sehingga menghasilkan gerak berputar

BAB III METODE PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN PERHITUNGAN SERTA ANALISA

BAB III PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN PADA MESIN KOMPRESOR

Dengan cara pemakaian yang benar, Anda akan mendapatkan manfaat yang maksimal selama bertahun-tahun.

Mesin Diesel. Mesin Diesel

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Refrigerant Refrigeran adalah zat yang mengalir dalam mesin pendingin (refrigerasi) atau mesin pengkondisian udara

BAB II. LANDASAN TEORI

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dua orang berkebangsaan Jerman mempatenkan engine pembakaran dalam pertama di tahun 1875.

BUKU PETUNJUK DWP 375A - 1 -

BAB IV SISTEM BAHAN BAKAR MESIN DIESEL LOKOMOTIF

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Dengan cara pemakaian yang benar, Anda akan mendapatkan manfaat yang maksimal selama bertahun-tahun.

UJI PERFORMA MESIN DISEL BRV10 RSG-GAS SETELAH PENGGANTIAN MONITOR SUHU SW112

Pratama Akbar Jurusan Teknik Sistem Perkapalan FTK ITS

MODUL POMPA AIR IRIGASI (Irrigation Pump)

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

OPTIMASI PERFORMA GENSET SEBAGAI CATU DAYA DARURAT DI RSG-GAS

SISTEM ALIRAN BAHAN BAKAR PADA MESIN DIESEL MELALUI PENGATURAN M DEC ( MONITORING AND CONTROL SYSTEM )

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Petunjuk Operasional IPAL Domestik PT. UCC BAB 4 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM IPAL DOMESTIK

EVALUASI KEGAGALAN KINERJA SISTEM PENANGKAP BOLA SPONGE SISTEM PEMBERSIH MEKANIK PENUKAR PANAS RSG-GAS

DA V Series BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN PEMANAS AIR (WATER HEATER) DAN KARTU GARANSI DAFTAR ISI

TROUBLE SHOOTING SISTEM INJEKSI MESIN DIESEL MITSUBISHI L300 DAN CARA MENGATASINYA

SESSION 12 POWER PLANT OPERATION

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

kondisi jalur di pusat perbelanjaan di jantung kota Yogyakarta ini kurang BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB III METODOLOGI. Genset 1100 watt berbahan bakar gas antara lain. 2 perangkat berbeda yaitu engine dan generator atau altenator.

PRAKTEK II TUNE UP MOTOR DIESEL. A. Tujuan:

11. PEMECAHAN MASALAH

Penggunaan sistem Pneumatik antara lain sebagai berikut :

PENGUJIAN IRADIASI KELONGSONG PIN PRTF DENGAN LAJU ALIR SEKUNDER 750 l/jam. Sutrisno, Saleh Hartaman, Asnul Sufmawan, Pardi dan Sapto Prayogo

BAB III METODOLOGI. Genset 1100 watt berbahan bakar gas antara lain. 2 perangkat berbeda yaitu engine dan generator atau altenator.

Memahami sistem pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan sumber energi yang tersedia

BAB IV MENGOPRASIKANKAN GENERATOR SET

UJI KERJA INJEKTOR TERHADAP PUTARAN DAN JENIS SEMPROTAN MENGGUNAKAN ALAT UJI INJEKTOR ABSTRAK

BAB II LINGKUP KERJA PRAKTEK

ALAT PEMBAGI TEGANGAN GENERATOR

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. bahan dan alat uji yang digunakan untuk pengumpulan data, pengujian, diagram

Ash/sisa abu yang menempel pada permukaan pipa pipa boiler di bagian evaporator.

OPERASIONAL DAN PERAWATAN MESIN CARTONING C2404 DI PT. KALBE FARMA Tbk

1. EMISI GAS BUANG EURO2

yang digunakan adalah sebagai berikut. Perbandingan kompresi : 9,5 : 1 : 12 V / 5 Ah Kapasitas tangki bahan bakar : 4,3 liter Tahun Pembuatan : 2004

BAB II DASAR TEORI. Laporan Tugas Akhir. Gambar 2.1 Schematic Dispenser Air Minum pada Umumnya

BAB IV PERAWATAN KOMPRESOR SENTRAL DI PT.PLN APP DURIKOSAMBI

BAB III PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK PADA INDUSTRI MAKANAN PT. FORISA NUSAPERSADA

UNIVERSITAS GUNADARMA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PENULISAN ILMIAH

COOLING SYSTEM ( Sistim Pendinginan )

LAMPIRAN. Universitas Sumatera Utara

PENGARUH PENGGUNAAN RADIATOR PADA SISTEM PENDINGIN MOTOR DIESEL STASIONER SATU SILINDER TERHADAP LAJU KENAIKAN SUHU AIR PENDINGIN

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Bahan Penelitian

PENCEGAHAN KEBAKARAN. Pencegahan Kebakaran dilakukan melalui upaya dalam mendesain gedung dan upaya Desain untuk pencegahan Kebakaran.

SELAMAT ATAS PILIHAN ANDA MENGGUNAKAN DISPENSER DOMO

BAB III LANDASAN TEORI

Sambungan pada pengering. Daftar Isi. Catatan saat pemasangan

PERENCANAAN PERAWATAN PREVENTIVE DAN CORRECTIVE PADA KOMPONEN SISTEM HIDROLIK EXCAVATOR KOMATSU PC200-8

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

PEMELIHARAAN SISTEM PENDINGIN PRIMER JE 01 DI REAKTOR GA. SIWABESSY

PENGENALAN PERUSAHAAN & PRODUCT M. A. N

BAB VI PENATAAN PIPA BAHAN BAKAR MFO UNTUK MAIN DIESEL

LAMPIRAN. Universitas Sumatera Utara

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. 125 pada tahun 2005 untuk menggantikan Honda Karisma. Honda Supra X

IV. PENDEKATAN RANCANGAN

MODIFIKASI SUPLAI DAYA LISTRIK KATUP GBA01 AA001 SISTEM DISTRIBUSI AIR BAKU RSG-GAS

Efisiensi Suhu Kerja Mesin Antara Pemakaian Water Pump Dan Tanpa Water Pump Pada Mesin Diesel Satu Silinder Merk Dong Feng S195

DIGITAL FUEL FLOW CONSUMPTION METER BERBASIS µc AT89C4051

PERENCANAAN PEMANFAATAN MARINE FUEL OIL (MFO) SEBAGAI BAHAN BAKAR ENGINE DIESEL MaK

BUKU PANDUAN Gasoline Generator SG 3000 & SG 7500

1. Bagian Utama Boiler

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG DESAIN SISTEM CATU DAYA DARURAT UNTUK REAKTOR DAYA

BAB III METODE PENELITIAN

PENANGGULANGAN KONTAMINASI DAN DEGRADASI MINYAK PELUMAS PADA MESIN ABSTRAK

KONTROL SISTEM BAHAN BAKAR PADA ELECTRONIC FUEL INJECTION (EFI) Oleh Sutiman, M.T

BAB 9 MENGIDENTIFIKASI MESIN PENGGERAK UTAMA

II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB III RANCANGAN SISTEM PEMANAS

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Studi Pustaka. Persiapan Dan Pengesetan Mesin. Kondisi Baik. Persiapan Pengujian. Pemasangan Alat Ukur

TUGAS TUNE UP MESIN GASOLINE DAN MESIN DIESEL

3. PEMELIHARAAN PLTD PT PLN (Persero) PUSDIKLAT Februari 2011

TEKNIK PENGECORAN Halaman 1 dari 6

KERJA PRAKTEK BAB III PEMBAHASAN. 3. Sistem Kerja Dan Pemeliharaan Governor Pada Pesawat Dakota

III. METODOLOGI PENELITIAN. berdasarkan prosedur yang telah di rencanakan sebelumnya. Dalam pengambilan data

III. METODOLOGI PENELITIAN. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengujian ini meliputi : mesin

Gambar 3.1. Plastik LDPE ukuran 5x5 cm

AC (AIR CONDITIONER)

PERAWATAN FORKLIFT FD20ST-3

ID ANALISIS KEANDALAN KOMPONEN DAN SISTEM RSG GAS DENGAN MENGGUNAKAN DATA BASE

PERHITUNGAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR SETELAH MODIFIKASI PERIODA TEST RUN DISEL BRV 10/20/30 RSG-GAS

SELAMAT ATAS PILIHAN ANDA MENGGUNAKAN DISPENSER DOMO

Mesin Penyiang Padi Sawah Bermotor Power Weeder JP-02 / 20

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

STUDI KARAKTERISTIK TEKANAN INJEKSI DAN WAKTU INJEKSI PADA TWO STROKE GASOLINE DIRECT INJECTION ENGINE

BAB III PROSEDUR PENGUJIAN STUDI PUSTAKA KONDISI MESIN DALAM KEADAAN BAIK

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Transkripsi:

EVALUASI PENYEBAB GANGGUAN MESIN DIESEL BRV10 DI RSG-GAS Asep Saepuloh, Kiswanto, Muh. Taufiq, Yuyut S ABSTRAK EVALUASI PENYEBAB GANGGUAN MESIN DIESEL BRV10 DI REAKTOR SERBA GUNA G.A.SIWABESSY. Diesel generator merupakan salah satu komponen penting pemasok daya listrik darurat ketika catu daya listrik utama mengalami gangguan. Tidak dapat beroperasinya mesin Diesel akan berdampak serius kepada pengoperasian reaktor. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab gangguan Diesel generator BRV10 Reaktor Serba Guna GA Siwabessy yang terjadi pada awal 2014. Peristiwa ini cukup menjadikan perhatian karena dipandang penyebabnya unusual. Evaluasi dilakukan dengan menginvestigasi sebab-sebab gangguan, melakukan langkah perbaikan, uji fungsi serta mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak berulang kembali dimasa yang akan datang. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa penyebab gangguan Diesel adalah tercampurnya solar dengan air dan lumpur yang diperkiraan sudah tertimbun lama di dalam tangki bahan bakar mesin Diesel. Dipercaya penyebabnya adalah perawatan tangki bahan bakar kurang optimal Kata kunci: gangguan mesin Diesel; pemasok daya listrik darurat; operasi reaktor ABSTRACT EVALUATION OF THE BRV 10 DIESEL ENGINE DISRUPTION OF THE MULTI PURPOSE REACTOR GA SIWABESSY REACTOR. Diesel generator is one of the important components of emergency electrical power supply when the main power supply is disrupted. Unable to operation of diesel engines will have a serious impact to the operation of the reactor This paper aims to evaluate the cause of disruption of the diesel generator BRV10 at the Multi Purpose Reactor GA Siwabessy occurred in 2014. This event makes enough attention because its cause is deemed unusual. Evaluation is done by investigating the causes of the disorder, do the repair, test functions and anticipate that similar events do not recur in the future. From the results of the evaluation of the causes of disorders known that diesel is a diesel mixing with water and mud that had buried long estimated in the diesel engine fuel tank. Is believed to cause the fuel tank care is less than optimal Keywords: disruption of diesel engine; emergency electrical power supply; reactor operation. 61

Evaluasi Penyebab Gangguan (Asep S, dkk) PENDAHULUAN Sesuai misi Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) target meningkatkan operasi reaktor menuju 3800 jam operasi daya tinggi pertahun pada tahun 2014 harus tercapai, yaitu dengan mengoperasikan Reaktor Serba Guna GA Siwabessy (RSG-GAS) dengan handal, aman dan selamat sehingga utilisasi dapat ditingkatkan dan pelayanan iradiasi semakin prima. Oleh sebab itu sistem manajemen pengelolaan RSG-GAS harus didukung oleh keandalan dan ketersediaan sistem atau peralatan sesuai prosedur Persiapan Sarana Operasi (PSO), diantaranya mesin Diesel sebagai catu daya darurat yang merupakan bagian dari sarana operasi perlu dijaga keandalan unjuk kerjanya. Dalam pengoperasian reaktor, peranan mesin Diesel sangat penting karena apabila salah satu dari ketiga Diesel tidak siap operasi maka operasi reaktor tidak boleh dilaksanakan. Sistem atau peralatan yang rusak secara mendadak dapat mengganggu rencana operasi reaktor yang telah ditetapkan. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan perawatan preventif untuk mengurangi kerusakan mesin mendadak (sudden failure). Salah satu gangguan operasi yang terjadi pada awal tahun 2014 adalah gangguan suplai catu daya listrik dari PLN dan berdampak reaktor scram, mengakibatkan beban-beban darurat secara otomatis dilayani oleh Diesel BRV 10/20/30. Tetapi saat ketiga Diesel beroperasi timbul gangguan pada Diesel BRV10, yaitu terjadi fluktuasi tegangan dan putaran mesin mengayun kemudian mesin mati dengan sendirinya. Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan pada mesin Diesel BRV10 agar mesin Diesel tersebut beroperasi seperti semula dan siap pakai ketika diperlukan. Prediksi awal penyebab gangguan adalah adanya udara/ angin yang terjebak pada aliran bahan bakar tetapi ternyata gangguannya dari penyebab lain. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengevaluasi penyebab gangguan mesin Diesel BRV10 dengan cara menginvestigasi sebab-sebab gangguan, melakukan langkahlangkah perbaikan, uji fungsi setelah perbaikan, serta mengantisipasi agar kejadian yang sama tidak berulang kembali dimasa-masa yang akan datang. Hasil yang diharapkan dengan mengetahui penyebab gangguan Diesel BRV10 yang baru pertama kali terjadi, maka dimasa mendatang dapat mencari kiat-kiat untuk mengeliminasi gangguan agar fungsi Diesel sebagai catu daya darurat sebagai bagian dari sarana operasi akan mendukung misi PRSG tahun 2014. DASAR TEORI Penyebab Masuk Angin Pada Mesin Diesel 1) Kejadian masuk angin pada suatu mesin Diesel adalah suatu hal yang sering terjadi, artinya bahwa ada angin yang mengisi ruang kosong pada nozzle injection. Pada umumnya penyebab angin masuk kedalam pompa injeksi dan mempengaruhi performa ini disebabkan beberapa faktor; terlambatnya mengisi bahan bakar kedalam tangki, level bahan bakar dibawah minimum atau ada saluran pipa bahan bakar yang bocor. Jadi jika pada saluran bahan bakar terdapat angin maka anginlah yang akan dihisap oleh pompa bahan bakar dan masuk kedalam pompa injeksi. 62

Gambar 1: Komponen utama sistem bahan bakar 3) Selama mesin diesel masih mengalami masuk angin, mesin Diesel akan sulit dihidupkan. Kalaupun mesin bisa hidup, rpm (rotation per minute) berkurang dan tenaganya akan sangat terasa berkurang. Hal ini karena volume bahan bakar yang diinjeksikan kedalam ruang bakar tidak akan pernah sesuai dengan kebutuhan mesin, selain itu dengan kemasukan angin tekanan injeksi bahan bakar akan melemah, padahal tekanan injeksi kedalam ruang bakar ini harus tinggi agar bahan bakar bisa terbakar dengan baik. Pada saat melakukan penggantian komponen-komponen pada sistem bahan bakar yang melepas beberapa suku cadang seperti selang-selang, filter bahan bakar, nozzle/ injector juga dapat menjadi penyebab masuk angin. Karena saat suku cadang ini dibuka maka udara akan masuk. Untuk itu penggantian suku cadang diatas hanya bisa dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman. Kondisi yang lebih serius akan terjadi manakala setelah mesin Diesel beroperasi tangki dibiarkan kosong hingga semalam. Sebab, mesin Diesel yang dioperasikan akan menyebabkan suhu panas atau hangat ada di seluruh bagian mesin, tak terkecuali di tangki bahan bakar. Pada saat itulah udara yang ada di ruang piranti itu memuai. Pada saat mesin tidak operasi dan udara dingin, udara akan bereaksi dan menghasilkan H 2 O atau air. Embun atau air akan bercampur dengan solar, masuk ke dalam injektor dan nozzle injection, menyebabkan mesin Diesel semakin sulit dihidupkan. Pencegahannya adalah harus disiplin mengecek bahan bakar. Pada mesin diesel keluaran terbaru telah dilengkapi piranti Electronic Fuel Injection (EFI), piranti tersebut mampu mencegah kejadian seperti diatas, kemungkinan terjadi masalah seperti itu secara teori sangat kecil, tetapi faktanya beberapa mesin Diesel mengalaminya. Hanya berkat teknologi itu pemilik Diesel tak perlu repot melakukan pembuangan angin secara manual. Teknologi itu akan dengan sendiri melakukannya tetapi bila terlalu sering maka peranti itu juga akan terpengaruh. 63

Evaluasi Penyebab Gangguan (Asep S, dkk) Kiat-kiat Agar Mesin Diesel Tidak Masuk Angin 2) - Jangan biarkan tangki bahan bakar kosong; perhatikan indikator level bahan bakar yang ada di panel indikator pada mesin Diesel, bila telah menunjukkan seperempat atau bahkan setengah dari kapasitas tangki sebaiknya segera untuk mengisinya sebab ruang kosong pada bahan bakar itu akan terisi oleh udara. - Perhatikan saluran pembuangan air atau water sedimenter; hal itu dimaksudkan untuk menguras sisa-sisa air dan kotoran. Bila air dan kotoran sudah habis dan pompa sudah dikembalikan pada posisi semula, lakukan hentakan suplai bahan bakar yang bebas dari angin dan embun dengan menekan bagian atas pompa. Untuk memastikan hidupkan mesin Diesel dengan test run. - Cermat saat mengganti komponen mesin Diesel; saat mengganti filter solar, nozzle injection, selang bahan bakar, dan lain-lain. Untuk memastikan bahwa mesin Diesel tidak masuk angin setelah mengganti komponen, maka operasikan pompa manual dari tangki ke mesin sampai terlihat solar tidak berbuih. - Cegah saringan solar kotor; menguras tangki secara rutin, satu atau dua tahun sekali merupakan cara yang bijak. Hal itu untuk mencegah menumpuknya kotoran pada tangki. Ada beberapa penyebab kotoran masuk ke tangki bahan bakar, selain kemungkinan kualitas bahan bakar yang kurang bagus juga disebabkan oleh bungker stasiun pengisian bahan bakar yang tidak steril dan lain-lain. Gambar 2: Sistematik bahan bakar 3) TATA KERJA Menginvestigasi Penyebab Gangguan Gangguan operasi mesin Diesel BRV10 saat terjadinya trip listrik ditandai dengan tegangan selalu fluktuasi (turun-naik) dan putaran mesin mengayun. Pada umumnya gangguan seperti itu sudah sering terjadi akibat adanya udara yang terjebak didalam aliran bahan bakar Diesel yang dikenal dengan Diesel masuk angin. Setelah mencoba mengoperasikan mesin Diesel beberapa kali tidak berhasil 64

maka diambil upaya untuk mengeluarkan udara dengan langkah-langkah sebagai berikut : - Membuka baut PT pump dan mengendorkan baut filter solar. - Mengoperasikan pompa manual sampai terlihat solar bersama angin keluar (solar terlihat berbuih), umumnya mesin Diesel dapat langsung dioperasikan. - Diesel tidak dapat dioperasikan dan posisi sakelar dipindah ke blocked Tahap Perbaikan dan Uji Fungsi - Menyiapkan peralatan yang diperlukan ; tool set dan peralatan pendukungnya, portable crane, tambang, impact wrench, kompresor, tangga dan pipa besi, sabuk pengaman, selang dan pompa solar, gasket, filter solar, drum dan ember. - Membuka saluran-saluran solar yang banyak mengandung air. - Membuang dan menguras solar yang bercampur air melalui filter solar, tangki tunda, dan lain lain. - Membongkar dan membersihkan filter trap. - Membongkar dan membuka penutup (hole) tangki harian menggunakan impact wrench (kunci shock bertenaga kompresor). - Menguras dan bersihkan day tank dari kotoran dan air. - Memasang kembali penutup day tank menggunakan impact wrench (kunci shock bertenaga kompresor) dan pasang pipa masukan-keluaran. - Menguras air dan kotoran pada dasar storage tank dengan pompa portable. - Mengisi solar dari storage tank ke day tank sampai level maksimum. - Mengganti filter solar sebanyak 2 buah. - Posisikan sakelar ke test. - Memeriksa kembali list basic seting katup-katup BRV10. - Mengoperasikan mesin Diesel BRV10 sesuai juklak pengoperasian Diesel. - Mencatat data operasi kemudian Diesel dimatikan bila sudah normal. 65

Evaluasi Penyebab Gangguan (Asep S, dkk) Flowchart Kegiatan Perbaikan METODE PELAKSANAAN 1. Perbaikan penyebab gangguan Setelah menganalisa sebab-sebab lain yang mengakibatkan mesin Diesel sulit dioperasikan, ternyata penyebabnya banyak air masuk ke aliran bahan bakar, langkah-langkah perbaikan dilaksanakan sesuai dengan tata kerja yang telah disusun seperti terlihat pada Gambar 4 mencakup langkah kegiatan 1 4. Gambar 3: Flowchart kegiatan perbaikan BRV10 66

Gambar 4: Skematik langkah perbaikan BRV10 Pada langkah ke 1 meliputi ; membuka pipa-pipa solar yang mengandung air, membuka filter solar, membuka katup water sedimenter AA 130 pada tangki tunda BB 013, membuka filter trap BT 134/135, membuka nozzle/ injector kemudian disemprot dengan kompresor supaya kandungan airnya keluar. Ternyata semua komponen yang dibongkar tersebut terdapat kandungan air yang cukup banyak. 2. Pengurasan air dan kotoran Setelah langkah ke 1 selesai, selanjutnya seperti terlihat pada Gambar 4 langkah ke 2 pengurasan air dan kotoran pada day tank. Sebelum dimulai pengurasan, katup keluaran day tank AA 110 ditutup agar tidak ada aliran solar yang turun ke mesin, menutup katup atas tangki AA 123/124, melepas kabel kontrol level CL 011/012 (lihat pada Gambar 5). Setelah melepas pipa masukan-keluaran pada atas tangki kemudian membuka baut-baut tangki yang jumlahnya 32 buah (ukuran kunci 16 mm), untuk membuka penutup tangki menggunakan impact wrench (kunci shock bertenaga kompresor) untuk menguras dan membersihkan bagian dalam day tank dari kotoran lumpur dan air. Konstruksi tangki day tank terdiri dari dua lapis dinding dengan lebar celah ± 3 cm, pada celah dipasang alat deteksi kebocoran (leakage detector) BB 014. Letak day tank sekitar empat meter di atas mesin Diesel, tangki tersebut adalah sumber penyedia bahan bakar ke mesin yang dioperasikan oleh motor pompa otomatis melalui tangki tunda BB 013 yang ada di Diesel (lihat Gambar 5). 67

Evaluasi Penyebab Gangguan (Asep S, dkk) CL 011 AA 124 BB 014 AA 122 dari storage tank CL 012 over flow AA 120 AA 123 ke mesin disel AA 110 AA 111 BB 012 AA 132 AP 011 AA 103 AP 051 FUEL DAY TANK AA 109 AA 112 BT 135 POMPA DAN PEMIPAAN AA 101 AA 145 PD 11 AA 146 BB 013 AA 129 AA 130 ke mesin disel DIESEL ENGINE Gambar 5: Pemipaan sistem bahan bakar BRV10 Pengurasan solar yang bercampur air dikeluarkan sampai habis dan ditampung dalam tangki sementara, tetapi solar tersebut dari hasil pengamatan sama sekali tidak layak dipakai lagi karena kandungan air dan lumpurnya cukup parah. Setelah itu tangki dicuci sampai bersih sehingga air berikut kotorannya betul-betul habis. Memasang kembali penutup day tank menggunakan impact wrench, memasang pipapipa masukan-keluaran pada bagian atas day tank, pasang kabel kontrol level CL 011/012, dan membuka katup AA 123/124 (lihat pada Gambar 5). Jumlah kapasitas (volume) tangki day tank mesin Diesel BRV10 adalah 1.000 liter, Sedangkan kapasitas tangki storage tank sepuluh kalinya yaitu 10.000 liter. Pada Gambar 4 langkah ke 3, pengurasan dilakukan juga pada storage tank BB 011 BRV10 dengan cara memasukan pipa setengah inch ke dasar tangki melalui lobang penutup tangki kemudian dihisap menggunakan pompa portable. Kandungan air dan lumpur yang mengendap pada bagian dasar tangki cukup banyak karena pipa yang masuk ke dasar tangki sambil diaduk-aduk supaya air dan lumpur tersedot oleh pompa, bahkan beberapa menit awal pompa dioperasikan maka yang tersedot hanya air yang warnanya putih, disusul dengan kotoran lumpur warna hitam (lihat Gambar 6). 68

3. Pengisian tangki dan uji fungsi Setelah langkah 1, 2 dan 3 selesai, langkah ke 4 tangki day tank kembali diisi solar dengan mengoperasikan motor pompa AP 012 dari storage tank ke day tank sampai level pada day tank terpenuhi untuk persyaratan operasi. Penunjukan jumlah persentase level day tank dan storage tank (DL 011/012) dapat dilihat pada panel BRV10 GS 006 di lokasi Ruang Diesel. Level tangki day tank batas atas adalah 90% dan batas bawah 42%, apabila control level menyentuh batas atas maka motor pompa akan mati sebaliknya apabila menyentuh batas bawah maka motor pompa akan beroperasi. Sebelum mesin Diesel uji fungsi terlebih dahulu mengganti 2 buah filter solar dan melakukan cek list basic setting yaitu mengembalikan katup-katup dan komponen ke posisi semula, seperti ; katup-katup bahan bakar, katup oli, katup air pendingin, heater, batere charger, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah uji fungsi/ test run adalah sebagai berikut : Pindahkan sakelar pada kondisi test, selanjutnya menekan tombol start untuk uji fungsi dengan pembebanan sebagai berikut 5) ; pada step 0 selama 5 menit, pada step 1 selama 20 menit, pada step 2 selama 40 menit, serta kembali ke step 0 selama 5 menit, setelah itu mesin Diesel dimatikan. Selama uji fungsi dilakukan pencatatan data operasi pada masingmasing step sesuai lembar data hasil pengujian Diesel dengan mencakup data sebagai berikut ; counter operasi, tegangan, arus, daya, frekuensi, arus pengisian, putaran, suhu dan tekanan pelumas, suhu dan tekanan air pendingin, tekanan oli dan bahan bakar, serta volume bahan bakar. Secara keseluruhan urutan kegiatan perbaikan dari langkah 1 4 dapat diuraikan sebagai diagram alir rangkaian kegiatan, seperti terlihat pada Gambar 6. 6) Gambar 6: Diagram alir kegiatan perbaikan BRV10 69

Evaluasi Penyebab Gangguan (Asep S, dkk) HASIL DAN PEMBAHASAN Tujuan utama kegiatan adalah untuk menjaga mesin atau fasilitas lainnya agar dalam keadaan siap pakai ketika diperlukan sehingga gangguan pada mesin Diesel telah diperbaiki agar dapat mendukung kelancaran operasi reaktor RSG-GAS. Langkah perbaikan yang dilakukan tidak sekaligus berhasil tetapi upaya yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil, pengoperasian mesin Diesel BRV10 kembali normal dan pada saat test run/ uji fungsi dengan pembebanan step demi step dapat tercapai dengan baik, sehingga gangguan operasi pada Diesel BRV10 sudah tidak timbul lagi. Artinya mesin sudah mudah dihidupkan, rpm sudah bertambah kuat tenaganya. Hal ini karena volume bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar mesin sudah sesuai dengan kebutuhan mesin. Tekanan injeksi bahan bakar yang kuat dan tinggi kedalam ruang bakar akan mengakibatkan bahan bakar bisa terbakar dengan baik. Gambar 7: Grafik hasil uji fungsi BRV10 Pada Gambar 7 secara grafik digambarkan bahwa hasil uji operasi Diesel yang berlangsung baik pada setiap step. Diawali pada step 0 selama 5 menit Diesel operasi tanpa beban yang fungsinya sebagai pemanasan mesin, kemudian switch dipindah ke step 1 selama 20 menit dengan pembebanan 50% (Hasil data BRV10 = 175 kw), kemudian switch dipindah ke step 2 selama 40 menit dengan pembebanan 100% (Hasil data BRV10 = 350 kw), selanjutnya switch dikembalikan ke step 0 selama 5 menit tanpa beban yang fungsinya sebagai pendinginan mesin sebelum mesin Diesel dimatikan. Untuk menghindari masuknya angin/udara ke mesin Diesel BRV10, diupayakan ketersediaan bahan bakar jangan sampai kosong dan jalur pipa bahan bakar harus rapat karena apabila ada angin terjebak/masuk dalam mesin Diesel maka akan mengakibatkan gangguan pada operasi Diesel. Kandungan air yang bercampur solar kemungkinan masuk dari storage tank yang mengendap dan terhisap ke day tank. Sumber air timbul kemungkinan adanya pengembunan air yang terakumulasi puluhan tahun pada storage tank. Selain kemungkinan kualitas bahan bakar yang kurang bagus, juga disebabkan oleh bungker stasiun pengisian bahan bakar yang tidak steril karena letaknya ada di luar dan dibawah tanah. Sedangkan kotoran lumpur kemungkinan dari kualitas solar yang kurang bersih atau karat dari tangki sendiri. Penyedotan air dan kotoran lumpur pada dasar tangki storage tank BRV10 mampu mengurangi air dan kotoran karena sedikit membantu proses pengurasan meskipun sifatnya sementara sehingga solar yang masih banyak pada tangki tersebut masih dapat dipergunakan sebagai bahan bakar mesin Diesel. Rencananya storage tank akan dilakukan pengurasan total. Akhirnya, seluruh tindakan perbaikan yang dilakukan pada mesin Diesel BRV10 terbukti mampu mengembalikan operasi Diesel menjadi optimal kembali sehingga kelangsungan operasi Diesel dan fungsinya sebagai catu daya darurat masih dapat dipertahankan integritasnya yang kemudian mesin Diesel sebagai bagian dari sarana operasi dapat mendukung misi PRSG. 70

KESIMPULAN Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan: 1) Perlu mengantisipasi penyebab umum terjadi pada Diesel yang dapat memicu mesin Diesel masuk angin, yaitu ; menghindari tangki bahan bakar kosong dan saluran pipa ada kebocoran, memperhatikan saluran pembuangan air (water sedimenter), mencermati saat mengganti komponen mesin Diesel, mencegah saringan solar kotor dengan membeli solar kualitas bagus dan tangki mobil yang bersih. 2) Perlu dilakukan perawatan tangki bahan bakar setiap satu atau dua tahun sekali untuk pengurasan kandungan air dan kotoran yang mengendap pada dasar tangki sehingga meminimalisasi air dan kotoran tidak terhisap oleh pompa ke mesin. DAFTAR PUSTAKA 1. http://www.spiderbeat.com/2013/02/caramengatasi-masuk-angin-pada-mesin-mobildiesel.html#sthash.oi5xg2ky.dpuf.2013 2. Arif Arianto, Metode Perbaikan Gen-set Yang Kemasukan Air, E-book, Internet, Juli 2012 3. https://www.google.com/search?q=sistem+ bahan+bakar+diesel&newwindow=1&clien t=firefox-a&hs=8n6&rls=org.mozilla:en-.2014 4. asep saepuloh, Petunjuk Pelaksanaan Perawatan Mesin Diesel BRV 10/20/30 di RSG-GAS, No. Identifikasi : RSG.SR.05.03.51.12 5. Asep Saepuloh, Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Mesin Diesel BRV 10/20/30 di RSG-GAS, No. Identifikasi : RSG.SR.03.03.51.12 6. ANONYMOUS PRSG, Dokumentasi Kegiatan Perbaikan Mesin Diesel BRV 10/20/30,Pebr 2014 71