BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

dokumen-dokumen yang mirip
BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Hampir semua industri manufaktur dan jasa semakin meningkat pesat dari

BAB I PENDAHULUAN. Jepang yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke yang merupakan rangkaian

USULAN STANDAR KERJA DI UKM MIE MUSBAR BERDASARKAN PERANCANGAN 5S

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh

IMPLEMENTASI PROGRAM 5S SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN. performansinya secara terus menerus melalui peningkatan produktivitas. Lean

BAB I PENDAHULUAN. fashion. Mulai dari bakal kain, tas batik, daster, dress, rompi, dan kemeja

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan

BAB I PENDAHULUAN. Dasar pemikiran dari lean thinking adalah berusaha menghilangkan waste

D E P A R T E M E N T E K N I K I N D U S T R I F A K U L T A S T E K N I K UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

LAMPIRAN. Universitas Sumatera Utara

BAB III METODE PENELITIAN

UPAYA PENGHEMATAN WAKTU BAKU MELALUI PENERAPAN PROGRAM 5S PADA BAGIAN LINI PRODUKSI (Studi Kasus Di Mujahid Meubel Kadipiro Solo)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB III METODELOGI PENELITIAN

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 1 PENDAHULUAN. Bab 1 Pendahuluan

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

ANALISIS PENERAPAN LEAN THINKING UNTUK MENGURANGI WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DI PT. SIERAD PRODUCE SIDOARJO SKRIPSI

Pernahkah anda merasakan suasana seperti ini? Apa yang anda rasakan jika suasana ruangan seperti ini?

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB I PENDAHULUAN. Kepuasan konsumen merupakan faktor yang sangat penting untuk

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Maya Anestasia, 2 Pratya Poeri, 3 Mira Rahayu 1, 2,3 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab I Pendahuluan. Tabel I.1 Total Jumlah Produksi pada Tahun 2011

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT ISTANA TIARA SURABAYA SKRIPSI

Perbaikan Workshop dengan Menerapkan Budaya Kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) di Workshop PT. Semen Padang

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

Pengenalan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 6 Maret 2017

BAB I PENDAHULUAN. kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan

Pengendalian (Manajemen) Vis ual Dalam Penerapan 5R ( 5S) di Tempat Kerja

BAB 1 PENDAHULUAN. Universitas Kristen Maranatha

BAB I PENDAHULUAN. Bahan baku di dalam banyak industri perlu disediakan pada waktu, tempat, dimungkinkan dengan pemeliharaan inventori yang baik.

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I - 1

I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. Persaingan yang sangat pesat di sektor industri pada saat ini menuntut setiap

Bab I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. berperan sebagai penghasil nilai (value creator), baik industri manufaktur maupun

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

TIN102 - Pengantar Teknik Industri Materi #14 Ganjil 2014/2015 TIN102 PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI

BAB I PENDAHULUAN. berusaha untuk memberikan kepuasan yang terbaik bagi para konsumennya, dengan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB 8 KESIMPULAN DAN SARAN

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

Lean Thinking dan Lean Manufacturing

BAB I PENDAHULUAN. Sumber: (Dokumentasi CV. ASJ)

BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang memuat berbagai cara

Mulai. Studi Pendahuluan. Perumusan Masalah. Penetapan Tujuan. Pemilihan Variable. Pengumpulan Data. Menggambarkan Process Activity Mapping

BAB V PENUTUP. pada perusahaan UKM Dian Rubber Semarang adalah sebagai berikut: a. Pemilahan sesuai dengan frekuensi (rendah, sedang, tinggi)

LAPORAN TUGAS AKHIR. Disusun oleh : DARWIN HARAHAP

PENGURANGAN WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA PASURUAN

Bab I Pendahuluan. Support. Webbing QC Sewing. Gambar I.1 Skema alur proses produksi tas di PT. Eksonindo Multi Product Industry

BAB III METODE PENELITIAN. sehingga dapat diletakan barang sesuai posisi yang benar. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi :

BAB I PENDAHULUAN. menyebabkan persaingan dalam dunia bisnis semakin berkembang, karena

BAB I PENDAHULUAN. membuat setiap perusahaan harus dapat bersaing secara global baik di pasaran nasional

BAB I PENDAHULUAN. dari sudut pandang konsumen oleh karena itu perlu dieliminasi. Didalam lean

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB V ANALISA HASIL. fokus di dalam program peningkatan kualitas Lean Six Sigma sehingga cacat

BAB 1 PENDAHULUAN. Perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. pada tahun 1962 yang berlokasi dijalan Rajawali No 86 Pekanbaru. Usaha. memperkenalkan produk mie basah dipekanbaru.

PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MEMINIMASI WASTE DI PT. HILON SURABAYA SKRIPSI. Oleh : SABTA ADI KUSUMA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN. PT. Lombok Gandaria merupakan perusahaan kecap dan saus dalam

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

KATA PENGANTAR. persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Teknik Industri pada Fakultas

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendahuluan. I.1 Latar belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

WHAT IS LEAN MANAGEMENT?

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN. yang lebih dari penjualan produk tersebut. Perusahaan harus memperhatikan nilai

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN I.1

Gambar I.1 Part utama Penyusun meter air

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS PABRIK TAHU DAN PENERAPAN METODE 5S

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB V ANALISA. Value added time Leadtime. = 3,22jam. 30,97 jam x 100% = 10,4%

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 1 PENDAHULUAN. Dewasa ini, jenis usaha penyaluran produk relatif lebih diminati

BAB I PENDAHULUAN. saja yang dapat meningkatkan nilai tambah produk (value added), mengurangi

BAB I PENDAHULUAN. Toyota production system (TPS) sangat populer di dunia perindustrian.

Bacaan Harian BUDAYA KERJAKU

BAB I PENDAHULUAN I-1

ANALISIS PENDEKATAN 5S UNTUK MENGHILANGKAN PEMBOROSAN (KASUS: PT. DIAN SEMANGAT INSANI)

HOUSEKEEPING & PRODUKTIVITAS KERJA PERTEMUAN KE-7

Transkripsi:

1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Perkembangan teknologi industri telah memberikan pengaruh terhadap budaya lingkungan pekerjanya. Banyak perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika telah mengadopsi budaya kerja yang telah di kembangkan oleh Jepang. Salah satu kunci sukses perusahaan manufaktur Jepang dalam menciptakan keunggulan operasional adalah manajemen lingkungan kerja yang tertata rapi, bersih, dan tertib agar menjadi nilai tambah yang dikenal dengan istilah 5S. Menurut Osada ( 2002), 5S diartikan Seiri (Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso (Pembersihan), Seiketsu (Pemantapan), dan Shitsuke (Pembiasaan). Metode 5S adalah sebuah metode analitis dari Jepang yang mampu membantu badan usaha untuk menciptakan kondisi budaya kerja yang baik di lingkungan tempat kerja menuju perbaikan mutu badan usaha yang berkesinambungan, melindungi atau mengamankan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik berupa manusia, maupun alat produksi lainnya, dan meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan kesehatan kerja serta kepuasan konsumen. Usaha Kecil Menengah (UKM) Mie Musbar adalah home industry yang berada dijalan Rajawali No 86 Pekanbaru. Mie Musbar merupakan usaha yang bergerak disektor produksi mie basah. Dimana sistem produksi nya yaitu make to stock dan terkadang make to order pada musim-musim tertentu. Melihat dari strategi pemasarannya Mie Musbar meningkatkan kapasitas produksi serta menambah outlet pemasaran, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa produk berjaminan halal dan izin Depkes, bebas dari punggunaan formalin dan bahan pengawet lainnya, mempertahankan image produk dengan cara meningkatkan kualitas produk dan pelayanan serta menjaga kepercayaan masyarakat dan mempererat kerjasama dengan pihak distributor untuk memperluas saluran distribusi pemasaran yang menghasilkan penjualan dalam volume yang lebih besar. Adapun data penjualan Mie Musbar pada bulan Januari hingga Oktober 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini :

Penjualan Mie Basah Musbar Jan-Okt Kilogram 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Penjualan Mie Basah Musbar 0 Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Waktu Gambar 1.1 Grafik Penjualan Mie Musbar UKM Mie Musbar belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Terlihat masih adanya pembeli yang kehabisan mie ketika datang ke tempat penjualan mie ini. Berikut data jumlah mie yang tidak terpenuhi : Tabel 1.1 Mie yang Tidak Terpenuhi No Tanggal Jumlah Mie (Kg) 1 16 Okt 2015 7 2 17 Okt 2015 9 3 18 Okt 2015 6 4 19 Okt 2015 6 5 20 Okt 2015 10 6 21 Okt 2015 9 7 22 Okt 2015 8 Jumlah 55 (Sumber : UKM Mie Musbar 2015) Adapun kompetitor dari UKM Mie Musbar yaitu Mie Cap Jempol, Rasa Enak dan Tenaga Muda. Mie Musbar ini merupakan salah satu Usaha Kecil dan Menengah yang sedang berkembang dan menempati pangsa pasar sekitar 40% dari perusahaan mie basah yang ada di Pekanbaru. 1-2

Pangsa Pasar Mie Musbar Lain-lain 60% 40% Gambar 1.2 Pangsa Pasar UKM Mie Musbar Karena Mie Musbar tidak menggunakan bahan pengawet seperti formalin pada proses produksinya sehingga para konsumen mempercayai Musbar dan berlangganan di Mie Musbar ini. Perusahaan sangat berpotensi untuk meningkatkan pangsa pasar karena masih memiliki banyak peluang sekitar 60% dengan memaksimalkan hasil produksi. Terlihat dari hasil pengamatan yang dilakukan terdapat faktor yang mempengaruhi kebersihan mie. Beberapa faktor tersebut adalah kebersihan lokasi, sarana dan prasarana, sanitasi dan sebagainya. Kebersihan yang belum memadai dengan tidak ada fasilitas sanitasi serta baju produksi seperti alas kaki, masker dan sarung tangan untuk pekerja pada saat proses produksi berlangsung. Selain mengalami masalah kebersihan dan kerapian pada lingkungan kerja, Mie Musbar juga mengalami masalah pemborosan. Namun pengelola kurang memperhatikan. Padahal pemborosan sangat berpotensi mengurangi efisiensi perusahaan. Dalam konsep lean dikenal 7 macam pemborosan yang meliputi produksi berlebih, transportasi material yang berlebihan, menunggu, proses yang tidak perlu, persediaan yang tidak perlu, pergerakan yang tidak perlu dan cacat produk. 1-3

A B C D Gambar 1.3 Kondisi Lingkungan Kerja di Lantai Produksi Dari gambar 1.3 A dapat dilihat adonan pada mesin press dan cutting yang berantakan serta lingkungan kerja yang kurang bersih. Hal ini dapat dilihat dari gambar tersebut dimana adonan banyak terjatuh dan sebagian adonan ada yang terbuang disebabkan ukuran yang tidak sama karena setting mesin berubah dan tidak diperhatikan oleh operator. Kondisi yang terus menerus seperti ini tentu saja dapat merugikan perusahaan karena ini merupakan salah satu pemborosan yang harus diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Dengan begitu efisiensi perusahaan 1-4

dapat ditingkatkan. Berikut adalah sample data pemborosan yang terdapat di UKM Mie Musbar bulan Juni 2015: Tabel 1.2 Data Waste Defect Bulan Juni 2015 No Tanggal Bahan Baku yang Digunakan (kg) Defect (kg) % Defect (%) 1 4 Juni 2015 425 8,7 2,0 2 8 Juni 2015 450 9,4 2,1 3 9 Juni 2015 400 8,2 2,1 4 12 Juni 2015 450 10,3 2,3 5 15 Juni 2015 525 12,2 2,3 6 16 Juni 2015 425 8,1 1,9 7 18 Juni 2015 400 7,4 1,9 8 21 Juni 2015 575 12,5 2,2 9 22 Juni 2015 400 7,9 2,0 10 23 Juni 2015 450 8,4 1,9 Jumlah 4500 93,1 20,7 Rata-rata 450 9,31 2,07 (Sumber : UKM Mie Musbar 2015) Gambar 1.3 B masih pada lantai produksi dimana pada gambar tersebut terlihat peralatan yang tidak tertata dengan baik. Di dekat tempat pewarna makanan diletakkan sampah karung tepung yang bertumpuk. Harusnya sampah itu dapat diletakkan ditempat pembuangan. Selain itu terlihat juga peralatan bertumpuk yang tidak digunakan pada ruanagn proses produksi ini, yang berarti perusahaan belum memanfaatkan lantai produksi dengan baik. Ini akan menyebabkan penuhnya lantai produksi dengan barang-barang yang tidak berguna dan menyulitkan operator ketika akan menggunakan atau mencari suatu barang. Gambar 1.3 C merupakan kondisi tempat diletakkannya mie yang telah melalui proses pengepressan dan pencetakkan untuk selanjutnya direbus. Dapat dilihat penumpukan mie yang menunggu untuk direbus. Penumpukan terjadi karena waktu proses pada mesin sebelumnya yaitu mesin cetak lebih singkat dibanding stasiun berikutnya yaitu perebusan. Dan stasiun perebusan hanya menggunakan satu tempat perebusan. Padahal di UKM tersedia 2 tempat perebusan. 1-5

Berikut adalah sample data waktu tunggu tumpukkan mie untuk direbus yang diambil pada bulan Oktober : Tabel 1.3 Sample data waktu tunggu No Waktu (detik) 1 65 2 130 3 200 4 280 5 80 6 210 7 60 8 100 9 160 10 220 11 300 12 380 (Sumber : UKM Mie Musbar 2015) Permasalahan yang terjadi di dilantai produksi juga terlihat pada gambar 1.3 D yaitu perlengkapan dari pekerja yang sangat minim. Mereka tidak menggunakan pakaian bersih, masker, sarung tangan dan alas kaki. Ini tentu saja dapat mempengaruhi kesterilan dari mie yang dihasilkan. Dan masih banyaknya gerak pekerja yang tidak bermanfaat seperti mengobrol, berjalan kesana kemari yang tidak memberikan nilai tambah selama proses produksi berlangsung. Berdasarkan deskripsi diatas UKM Mie Musbar terdapat 3 jenis waste yaitu pemborosan pengerjaan ulang karena gagal ( defect), pemborosan gerak kerja (unnecessary motion) dan pemborosan waktu tunggu/penundaan ( waiting). Dan belum menerapkan budaya yang rapi, bersih dan sehat. Sikap kerja yang tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP) pada UKM ini juga salah satu penyebab terjadinya pemborosan (waste). 5S merupakan sikap kerja yang dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi lingkungan kerja lebih baik dari sebelumnya. Sikap kerja 5S terdiri dari Seiri (Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso (Pembersihan), Seiketsu (Pemantapan), dan Shitsuke (Pembiasaan). Pemilahan dilakukan dengan memisahkan item-item yang digunakan dan yang tidak digunakan, Penataan dilakukan dengan menyimpan item-item yang digunakan di tempat yang tepat, Pembersihan dilakukan agar lingkungan kerja tetap bersih, pemantapan dilakukan dalam mempertahankan pemilahan, penataan dan pembersihan, sikap kerja sustain dilakukan agar semua karyawan menjadikan 1-6

aturan kerja sebagai kebiasaan. 5S bertujuan untuk meminimalisir aktivitasaktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau meningkatkan produktivitas kerja dan mencegah terjadinya pemborosan. Untuk itu, dari latar belakang diatas peneliti akan melakukan Usulan Standar Kerja di UKM Mie Musbar Berdasarkan Perancangan 5S. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan kasus tersebut, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana mengurangi pemborosan yang terjadi di UKM Mie Musbar. 1.3 Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui akar penyebab terjadinya waste. 2. Memberikan usulan rancangan 5S Seiri (Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso (Pembersihan), Seiketsu (Pemantapan), dan Shitsuke (Pembiasaan). 3. Memberikan usulan Standard Operational Procedure (SOP) berdasarkan rancangan 5S yang telah dibuat. 1.4 Manfaat Penelitian Dengan melakukan perancangan 5S di UKM Mie Musbar diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada peneliti sendiri, pihak perusahaan maupun penelitian pihak lain. Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Penulis a. Sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan sehingga dengan penelitian ini bisa memberikan gambaran manfaat dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. b. Memberikan pengalaman serta menambah kemampuan peneliti untuk memperdalam bidang kajian budaya kerja 5S Seiri (Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso (Pembersihan), Seiketsu (Pemantapan), dan Shitsuke (Pembiasaan) 1-7

2. Bagi Perusahaan a. Sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam merancang budaya kerja yang baik dan benar. b. Jika hasil penelitian ini diaplikasikan oleh perusahaan akan memberikan manfaat terhadap perubahan sikap, tingkah laku atau pola fikir manajemen dan perkerja terhadap peningkatan mutu dan produktifitas serta perbaikan yang berkesinambungan. 3. Bagi Peneliti Pihak Lain Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding untuk penelitian selanjutnya tentunya dengan kajian yang sama. 1.5 Batasan Penelitian Supaya penelitian ini fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan masalah penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian dilakukan di area lantai produksi Mie Musbar. 2. Penelitian tidak membahas biaya dalam perancangan 5S. 3. Kondisi lingkungan area lantai produksi diambil pada Mei-Juni 2015. 1.6 Posisi Penelitian Untuk menghindari adanya penelitian dengan format penyalinan yang sama maka perlu ditampilkan posisi penelitian. Dari tabel 1.4 dibawah ini bisa dilihat posisi peneliti dalam melakukan penelitian. 1-8

Tabel 1.4 Posisi Penelitian Peneliti Judul Penelitian Tujuan Darminto Pujotomo, Raditya Armanda Purba Wisesa Robby Surya Rahman Nur Intan Permani Penerapan Lean Manufacturing Untuk Mereduksi Waste Di Industri Skala UKM Rancangan 5S Pada Gudang Minyak Goreng Distributor PT. Gading Puri Perkasa Perancangan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) Pabrik Roti (Studi Kasus Home Industry Muri Naga) Usulan Standar Kerja di UKM Mie Musbar Berdasarkan Perancangan 5S Untuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi dan mereduksi pemborosan tersebut sehingga mampu meningkatkan efisiensi produksi Perancangan 5S pada gudang minyak goreng untuk meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi waktu, meningkatkan profit keselamatan dan kesehatan pekerja Perancangan 5S pada lantai produksi pabrik roti home industry Muri Naga untuk meningkatkan efesiensi dan kenyaman kerja 1. Mengetahui akar penyebab terjadinya waste 2. Memberikan usulan Perancangan 5S untuk mengurangi pemborosan proses produksi. 3. Menciptakan Standard Operational Procedure (SOP) berdasarkan rancangan 5S yang telah dibuat. Objek Penelitian CV. Citra Jepara PT. Gading Puri Perkasa Bagian lantai produksi home indsutry Muri Naga UKM Mie Musbar Metode Value Stream Mapping Tahun 2011 5S 2013 5S 2013 5S 2015 1.7 Sistematika Penulisan Laporan Agar lebih mudah dalam memahami penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini disusun dengan penulisan yang terdiri dari 6 bab. Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsiasumsi penelitian, posisi penelitian dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Berisikan tentang teori-teori yang yang berhubungan dengan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan sikap kerja 5S. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Metodologi penelitian ini berisikan tentang penjelasan secara skematis yang dilakuan dalam proses penelitian yang terdiri dari 1-9

BAB IV BAB V BAB VI objek penelitian, metoda pengumpulan data dan metode analisis data. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA Bab ini menjelaskan secara sistematis semua langkah-langkah yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan teknis pengolahan data untuk menyelesaikan permasalahan. ANALISA Pada bab ini berisikan analisa dan pembahasan mengenai pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan pada bab sebelumnya. PENUTUP Berisikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap pelaksanaan serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 1-10