ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASHING TERHADAP EFISIENSI KOMPRESOR DAN EFISIENSI THERMAL TURBIN GAS BLOK 1.1 PLTG UP MUARA TAWAR

dokumen-dokumen yang mirip
ANALISIS EFISIENSI TURBIN GAS TERHADAP BEBAN OPERASI PLTGU MUARA TAWAR BLOK 1

ANALISIS UNJUK KERJA HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR (HRSG) PADA PLTGU MUARA TAWAR BLOK 5 ABSTRAK

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ANALISIS EFISIENSI SIKLUS COMBINE CYCLE POWER PLANT (CCPP) GAS TURBINE GENERATOR TERHADAP BEBAN OPERASI PT KRAKATAU DAYA LISTRIK

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Analisa Pengaruh Variasi Pinch Point dan Approach Point terhadap Performa HRSG Tipe Dual Pressure

MODUL V-C PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP (PLTGU)

Program Studi DIII Teknik Mesin Kelas Kerjasama PT PLN (PERSERO) Fakultas Teknologi Industri. OLEH : Ja far Shidiq Permana

ANALISA EFISIENSI PERFORMA HRSG ( Heat Recovery Steam Generation ) PADA PLTGU. Bambang Setyoko * ) Abstracts

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG) Prepared by: anonymous

BAB III SISTEM PLTGU UBP TANJUNG PRIOK

ANALISIS SIKLUS KOMBINASI TERHADAP PENINGKATAN EFFISIENSI PEMBANGKIT TENAGA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Reka Integra ISSN: Jurusan Teknik Industri Itenas No. 02 Vol. 02 Jurnal Online Institut Teknologi Nasional April 2014

PENGARUH BYPASS RATIO OVERALL PRESSURE RATIO, DAN TURBINE INLET TEMPERATURE TERHADAP SFC PADA GAS-TURBINE ENGINE

TUGAS AKHIR BIDANG STUDI KONVERSI ENERGI

ANALISIS TERMODINAMIKA PERFORMA HRSG PT. INDONESIA POWER UBP PERAK-GRATI SEBELUM DAN SESUDAH CLEANING DENGAN VARIASI BEBAN

ANALISA HEAT RATE PADA TURBIN UAP BERDASARKAN PERFORMANCE TEST PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3

Analisa Efisiensi Isentropik dan Exergy Destruction Pada Turbin Uap Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap

TURBIN UAP & GAS ANALISA PENGARUH WATER WASH TERHADAP PERFORMANSI TURBIN GAS PADA PLTG UNIT 7 PAYA PASIR PT.PLN SEKTOR PEMBANGKITAN MEDAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PEMAKAIAN BAHAN BAKAR TERHADAP EFISIENSI HRSG KA13E2 DI MUARA TAWAR COMBINE CYCLE POWER PLANT

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

dan bertempat di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin Sibolga digunakan adalah laptop, kalkulator, buku panduan perhitungan NPHR dan

Analisis Pengaruh Rasio Reheat Pressure dengan Main Steam Pressure terhadap Performa Pembangkit dengan Simulasi Cycle-Tempo

Analisa Termoekonomi Pada Sistem Kombinasi Turbin Gas Uap PLTGU PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISA HEAT RATE DENGAN VARIASI BEBAN PADA PLTU PAITON BARU (UNIT 9)

ANALISIS PERPINDAHAN PANAS PADA GAS TURBINE CLOSED COOLING WATER HEAT EXCHANGER DI SEKTOR PEMBANGKITAN PLTGU CILEGON

TURBIN GAS. Berikut ini adalah perbandingan antara turbin gas dengan turbin uap. Berat turbin per daya kuda yang dihasilkan lebih besar.

ANALISA KINERJA ENGINE TURBOFAN CFM56-3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tenaga Uap (PLTU). Salah satu jenis pembangkit PLTU yang menjadi. pemerintah untuk mengatasi defisit energi listrik khususnya di Sumatera Utara.

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISIS KERUGIAN ENERGI SISTEM TURBIN GAS DI PLTGU BLOK III PT. X, CIKARANG, BEKASI

STUDI KOMPARASI KINERJA MESIN BERBAHAN BAKAR SOLAR DAN CPO DENGAN PEMANASAN AWAL SKRIPSI

BAB II LANDASAN TEORI

SKRIPSI / TUGAS AKHIR

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. ABSTRAK... iii. DAFTAR GAMBAR... viii. DAFTAR TABEL... x. DAFTAR NOTASI... xi Rumusan Masalah...

BAB V TURBIN GAS. Berikut ini adalah perbandingan antara turbin gas dengan turbin uap. No. Turbin Gas Turbin Uap

ANALISIS SUDU KOMPRESOR AKSIAL UNTUK SISTEM TURBIN HELIUM RGTT200K ABSTRAK ABSTRACT

BAB II LANDASAN TEORI

PENGARUH PENURUNAN VACUUM PADA SAAT BACKWASH CONDENSER TERHADAP HEAT RATE TURBIN DI PLTU

Tekad Sitepu, Sahala Hadi Putra Silaban Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara

OLEH : Willhansen Sindhu Kamarga

PERPINDAHAN PANASPADA GAS TURBINE CLOSED COOLING WATER HEAT EXCHANGERDI SEKTOR PEMBANGKITAN PLTGU CILEGON

METODELOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan di PLTG unit pembangkit PT. Dian Swastatika

Analisa Pengaruh Penambahan Regenerator Pada Sistem Turbin Gas Siklus Terbuka Sederhana (Studi Kasus PT. Indonesia Power UBP Pemaron Singaraja Bali)

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Gas

Prinsip kerja PLTG dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini : Gambar 1.1. Skema PLTG

TERMODINAMIKA TEKNIK HUKUM PERTAMA TERMODINAMIKA BAGI VOLUME ATUR. Chandrasa Soekardi, Prof.Dr.Ir. 1 Sistem termodinamika volume atur

ANALISA EFISIENSI TURBIN GAS UNIT 1 SEBELUM DAN SETELAH OVERHAUL COMBUSTOR INSPECTION DI PT PLN (PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN PLTGU CILEGON

BAB II DASAR TEORI BAB II DASAR TEORI

Analisa Termodinamika Pengaruh Penurunan Tekanan Vakum pada Kondensor Terhadap Performa Siklus PLTU Menggunakan Software Gate Cycle

MODUL V-B PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS

Udara. Bahan Bakar. Generator Kopel Kompresor Turbin

BAB III ANALISA DAN PERHITUNGAN COGENERATION PLANT. oleh Gas turbin yang juga terhubung pada HRSG. Tabel 3.1. Sample Parameter Gas Turbine

BAB III METODE PENELITIAN. fenomena serta hubungan-hubunganya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah

ANALISA KINERJA ENGINE TURBOFAN CFM56-3

KONVERSI ENERGI DI PT KERTAS LECES

UJI PERFORMANSI MESIN OTTO SATU SILINDER DENGAN BAHAN BAKAR PREMIUM DAN PERTAMAX PLUS

ANALISIS PERFORMANSI MOTOR BAKAR DIESEL SWD 8FG PLTD AYANGAN TAKENGON ACEH TENGAH

PENGOPERASIAN OPTIMUM SISTEM TENAGA LISTRIK

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Diagram alir dan kriteria penelitiannya adalah sebagai berikut:

TUGAS AKHIR BIDANG STUDI KONVERSI ENERGI

TURBIN UAP. Penggunaan:

Gbr. 2.1 Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)

ANALISA EXERGI SISTEM KOGENERASI SIKLUS KOMBINASI

KAJIAN PERFORMANSI MESIN DIESEL STASIONER SATU SILINDER DENGAN BAHAN BAKAR CAMPURAN BIODIESEL SESAMUM INDICUM

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA


Analisa Performa Turbin Gas Frame 6B Akibat Pemakaian Filter Udara BAB II DASAR TEORI. pembangkit gas ataupun menghasilkan daya poros.

PENENTUAN EFISIENSI DAN KOEFISIEN PRESTASI MESIN PENDINGIN MERK PANASONIC CU-PC05NKJ ½ PK

PRINSIP KONSERVASI ENERGI PADA TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI. Ir. Parlindungan Marpaung HIMPUNAN AHLI KONSERVASI ENERGI

ANALISIS PERFORMA ENGINE TURBOFAN PESAWAT BOEING

MAKALAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)

KALKULASI EFISIENSI DAYA MESIN PLTGU DENGAN POLA OPERASI DAN PT. INDONESIA POWER UNIT PEMBANGKITAN SEMARANG

ANALISA KINERJA PULVERIZED COAL BOILER DI PLTU KAPASITAS 3x315 MW

ANALISA PERFORMANSI MESIN DIESEL DENGAN MENGGUNAKAN VARIASI CAMPURAN BAHAN BAKAR PERTADEX DAN POLIPROPILENA CAIR

METODELOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan di PLTG unit pembangkit PT. Dian Swastatika

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK UNTUK SIMULASI SIKLUS RANKINE (STEAM POWER PLANT SYSTEM) SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN TERMODINAMIKA TEKNIK

BAB I PENDAHULUAN. listrik. Adapun pembangkit listrik yang umumnya digunakan di Indonesia yaitu

UNJUK KERJA MESIN DIESEL MITSUBISHI 4DR5 SEBAGAI PENGGERAK KAPAL PADA KONDISI TRIM

ANALISA PENGARUH TEMPERATUR UDARA MASUK TERHADAP TEKANAN DAN TEMPERATUR GAS BUANG PADA PLTD PULO PANJANG BANTEN

RANCANGAN MIKRO GAS TURBIN BERBAHAN BAKAR BIOGAS UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK BIOMASS BERKAPASITAS 2,5 KW, STUDI KASUS:CIPARAY BANDUNG

PROSEDUR OPERASI TURBIN GAS PT. PJB UP MUARA KARANG

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Energi adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi umat manusia

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISA PENGARUH VARIASI PINCH POINT DAN APPROACH POINT TERHADAP PERFORMA HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR TIPE DUAL PRESSURE

PERAWATAN TURBOCHARGER PADA GENSET MESIN DIESEL 1380 KW. Oleh: Dr. Ir. Heru Mirmanto, MT

PEMODELAN SISTEM KONVERSI ENERGI RGTT200K UNTUK MEMPEROLEH KINERJA YANG OPTIMUM ABSTRAK

PENGUJIAN PENGARUH MUTU BAHAN BAKAR BENSIN TERHADAP KEMAMPUAN KERJA MOTOR BENSIN

PENGARUH VARIASI PERBANDINGAN BAHAN BAKAR SOLAR-BIODIESEL (MINYAK JELANTAH) TERHADAP UNJUK KERJA PADA MOTOR DIESEL

Analisis Pengaruh Tekanan Fluida Pemanas pada LPH terhadap Efisiensi dan Daya PLTU 1x660 MW dengan Simulasi Cycle Tempo

DI PLTG GLUGUR KAPASITAS 11,5 MW

UJI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENAMBAHAN BIOETANOL PADA BAHAN BAKAR PERTALITE TERHADAP UNJUK KERJA MOTOR BAKAR BENSIN

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Pengertian Sistem Heat pump

Jurnal FEMA, Volume 1, Nomor 3, Juli Kajian Analitis Sistem Pembangkit Uap Kogenerasi

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN. 4.1 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Single Flash System

ANALISA PENGARUH ARUS ALIRAN UDARA MASUK EVAPORATOR TERHADAP COEFFICIENT OF PERFORMANCE

BAB I PENDAHULUAN. untuk meningkatkan efisiensi boiler. Rotary Air Preheater, lazim digunakan untuk

Transkripsi:

49 ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASHING TERHADAP EFISIENSI KOMPRESOR DAN EFISIENSI THERMAL TURBIN GAS BLOK 1.1 PLTG UP MUARA TAWAR Bambang Setiawan *, Gunawan Hidayat, Singgih Dwi Cahyono Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia * Email: bambang.setiawan@ftumj.ac.id Diterima: 20-05-2017 Direvisi: 25-05-2017 Disetujui: 01-06-2017 ABSTRAK Pembangkit Listrik Tenaga Gas UP Muara Tawar (PLTG UP Muara Tawar) merupakan salah satu unit pembangkit di Indonesia. PLTGU merupakan pembangkit yang memiliki respon yang cepat terhadap perubahan beban. Oleh karena itu perubahan beban pada PLTGU sering sekali terjadi. Untuk menjaga performance pada PLTGU, peralatan yang ada dalam PLTGU harus dijaga kondisinya agar dapat bekerja secara optimal. Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan Analisis Pengaruh Compressor Washing Terhadap Efisiensi Kompresor Dan Turbin Gas Blok 1.1 PLTGU UP Muara Tawar dengan menganalisis efisiensi kompresor dan turbin gas. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa efisiensi kompresor sebelum dilakukan Compressor Washing mengalami penurunan efisiensi tertinggi yaitu 0.31% dan setelah dilakukan Compressor Washing mengalami kenaikan efisiensi tertinggi yaitu 0.53%. Efisiensi Thermal sebelum dilakukan Compressor Washing mengalami penurunan teringgi yaitu 0.039% dan setelah dilakukan Compressor Washing mengalami kenaikan teringgi yaitu 1.461%. Kata kunci: turbin gas, efisiensi kompresor, efisiensi thermal, kompresor, turbin ABSTRACT Muara Tawar Gas Turbine Power Plant is one of the generating units in Indonesia. Combined Cycle Power Plant is a plant that has a fast response to load changes. Therefore changes in the load on the combined cycle often occurs. To keep performance at combined cycle power plant, existing equipment must be maintained in a condition PLTGU order to work optimally. At this final project will be analysis the effect compessor washing to compressor efficiency and gas turbine eficiency of gas turbine combine cycle power plant block 1.1 UP Muara by analyzing the resulting efficiency compressor and gas turbine. From the results of this study found that the highest compressor efficiency of gas before compressor washing is 0.31% and after compressor washing is 0.53 %. Highest Thermal efficiency before compressor washing is 0.039% and after compressor washing is 1.461%. Keywords: gas turbines, compressor efficiency, thermal efficiency, compressor, turbine PENDAHULUAN Dalam kehidupan sehari-hari terutama harihari kerja, PLTG ( Pembangkit Listrik Tenaga Gas ) sering mengalami beban maksimum ( Base Load ). Beban maksimum ini terjadi karena kebutuhan daya listrik konsumen melonjak cukup signifikan pada saat jam-jam tertentu. Sehingga pihak PT PLN melalui P2B akan meminta pembangkit yang terutama PLTG untuk menaikkan produksi listrik mencapai beban maksimal sesuai dengan DMN ( Daya Mampu Netto ) yang telah di setujui melalui kontrak kinerja atau kemampuan aktual dari pembangkit tersebut. Pada kenyataanya, sering terjadi penurunan daya yang dihasilkan oleh PLTG. Pembangkit

50 ini tidak mampu memenuhi DMN yang telah di setujui, sehingga akan terjadi derating. Derating merupakan kondisi dimana daya keluaran ( MW ) kurang dari DMN-nya, derating ini dimulai ketika pembangkit tidak mampu mencapai 98% DMN lebih dari 30 menit. Penurunan performa pembangkit ini dapat dipengaruhi oleh suplai bahan bakar yang kurang, performa peralatan utama yang menurun dan menurunnya kemampuan Variable Inlet Guide Vanes ( VIGV ) pada kompresor. Yang sering terjadi adalah performa kompressor dan Variable Inlet Guide Vanes ( VIGV ) yang menurun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan Compressor Washing. Compressor Washing ini bertujuan untuk membersihkan kompresor agar sebisa mungkin performa kembali seperti semula. Untuk mengetahui efisiensi Compressor Washing, maka dilakukan penelitian tentang pengaruh Compressor Washing terhadap kinerja kompresor dan kinerja turbin gas pada umumnya. Penelitian ini dilakukan pada saat sebelum dan sesudah compressor washing terhadap kompresor. METODE PENELITIAN 1. Siklus Turbin Gas Proses 1-2 (kompresi) Pada tahap 1-2 yaitu tahapan proses kompresi. Pada proses kompresi berlangsung, terjadi gesekan antara udara dan sudu-sudu kompresor. Temperatur udara keluar dari kompresor menjadi lebih tinggi dari proses ideal (isentropis), efisiensi kompresor menjadi lebih rendah sehingga kerja yang diperlukan untuk kompresi menjadi lebih besar. Jumlah kerja pada kompresor bisa dihitung dengan menggunakan tahapan rumus - rumus dibawah ini : W ca = m a. ( h 2-h 1 )/Efisiensi Kompresor (1) W ca = Kerja pada kompresor secara aktual (kcal/s) m a = Laju aliran udara (kg/s) h 1 = nilai aktual entalpi pada udara masuk h 2 = nilai aktual entalpi pada udara keluar Efisiensi kompresor = nilai efisiensi pada kompresor turbin gas (%) Pada perhitungan aktual diperlukan nilai efisiensi kompresor. Karena pada perhitungan ini menggunakan kerugian-kerugian (losses) pada perhitungannya. Dimana untuk menghitung efisiensi kompresor dapat digunakan rumus berikut ini: Efisiensi Kompresor = h 2 h 1 / h 2 h 1 (2) = c p ( t 2 t 1 )/ c p ( t 2 t 1 ) = t atm [ (p 2/p 1) k-1/k 1 ] / t 2 t 1 Efisiensi kompresor = nilai efisiensi pada kompresor turbin gas (%) h 1 = nilai aktual entalpi pada udara masuk h 2 = nilai aktual entalpi pada udara keluar h 2 = nilai ideal entalpi pada udara keluar Untuk menghitung kerja kompresor dengan memperhitungkan kerugian mekanik adalah sebagai berikut : W Ke = W K / ɳ m (3) W Ke = kerja kompresor dengan memperhitungkan kerugian mekanik (kj/kg) W K = kerja kompresor tanpa kerugian mekanik (kj/kg) ɳ m = efisiensi mekanik ( 0,98 0,99 ) Proses 2-3 (pembakaran) Pada tahap 2-3 yaitu tahapan proses pembakaran di ruang bakar. Pada proses pembakaran, terjadi penurunan tekanan karena adanya gesekan panas dengan bagian bagian dari ruang bakar. Nilai kalor pada hasil pembakaran bisa dihitung dengan menggunakan tahapan rumus - rumus dibawah ini : Q in = m f. LHV (4) m f.lhv = (m a + m f ). (h 3) m a. h 2

51 Q in = Nilai kalor keluar ruang bakar (kcal/s) m a = Laju aliran udara (kg/s) LHV= low heat value (nilai kalor bersih pada gas alam) (kcal/kg) masuk ke turbin) Karena laju aliran udara tidak diketahui nilai aktualnya, maka dapat dihitung menggunakan rumus sebgai berikut: m a = (Q in m f. h 3 ) / (h 3-h 2) (5) Q in = Nilai kalor keluar ruang bakar (kcal/kg) LHV= low heat value (nilai kalor bersih pada gas alam) (kcal/kg) h 2 = nilai aktual entalpi pada udara keluar masuk ke turbin) (kcal/kg) B N = m BB / N e (6) B N = pemakaian bahan bakar spesifik (kg/kwh) m BB = jumlah bahan bakar yang digunakan (kg/h) N e = daya poros efektif turbin gas ( kwh ) Proses 3-4 (ekspansi pada turbin) Pada tahap 3-4 yaitu tahapan proses ekspansi pada turbin. Pada proses ekspansi berlangsung terjadi gesekan antara gas hasil pembakaran dengan sudu-sudu turbin, sehingga temperatur gas buang yang keluar dari turbin menjadi lebih tinggi dari pada gas ideal (isentropis). Jumlah kerja pada turbin bisa dihitung dengan menggunakan tahapan rumus - rumus dibawah ini : W ta = (m a + m f ). (h 3-h 4). (Eff. Turbin) (7) W ta = Kerja pada turbin secara aktual (kcal/s) m a = Laju aliran udara (kg/s) masuk ke turbin) (kcal/kg) h 4 = nilai aktual entalpi pada gas buang turbin h 4 = nilai ideal entalpi pada gas buang turbin Efiseinsi Turbin = nilai efisiensi pada turbin (%) Pada perhitungan aktual diperlukan nilai efisiensi turbin. Karena pada perhitungan ini menggunakan kerugian-kerugian (losses) pada perhitungannya. Dimana untuk menghitung efisiensi turbin dapat digunakan rumus berikut ini : Efisiensi Turbin = h 3 h 4 / h 3 h 4 (8) = c p ( t 3 t 4 )/ c p ( t 3 t 4 ) = ( t 3 t 4 )/ t 3 ( 1 t 4 / t 3) = ( t 3 t 4 )/ t 3[ 1 - (p 4 /p 3) k-1/k ] Efiseinsi Turbin = nilai efisiensi pada turbin (%) masuk ke turbin) (kcal/kg) h 4 = nilai aktual entalpi pada gas buang turbin h 4 = nilai ideal entalpi pada gas buang turbin t 3 = temperatur aktual hasil pembakaran ( 0 K) t 4 = temperatur aktual setelah keluar dari turbin ( 0 K ) t 4 = temperatur ideal setelah keluar dari turbin ( 0 K ) p 3 = tekanan aktual hasil pembakaran ( bar ) p 4 = tekanan ideal setelah keluar dari turbin ( bar ) Efisiensi Thermal Turbin Gas Untuk menghitung efisiensi thermal turbin gas secara keseluruhan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Efisiensi Thermal = W ta W ca / m f. LHV (9)

52 Efisiensi Thermal = Efisiensi turbin gas secara keseluruhan (%) W ta = Kerja pada turbin secara aktual (kcal/s) W ca = Kerja pada kompresor secara aktual (kcal/s) LHV = low heat value (nilai kalor bersih pada gas alam) (kcal/kg) Diagram Alir Penelitian 95 MW 110 MW 125 MW 137 MW Juni 82.70 82.84 83.04 83.62 Juli 82.16 82.63 82.88 83.41 Agustus 82.61 82.80 82.96 83.49 September 83.14 83.49 83.67 83.90 Oktober 83.23 83.27 83.54 83.78 November 83.18 83.32 83.78 83.82 Gambar 2. Efisiensi Compressor GT 1.1 terhadap load set - Juni Agustus ( Sebelum Compressor Washing ) - September Nopember ( Sesudah Compressor Washing ) Hasil perhitungan efisiensi thermal adalah sebagai berikut : Gambar 1. Diagram Alir Penelitian HASIL DAN PEMBAHASAN Dari hasil penelitian dan perhitungan, maka didapatkan data perhitungan efisiensi kompresor sebagai berikut: Tabel 1. Efisiensi Compressor Turbin Gas 1.1 periode Juni - November Bulan Beban Tabel 2. Efisiensi Thermal Turbin Gas 1.1 periode Juni - November Beban Bulan 110 95 MW MW 125 MW 137 MW Juni 21.125 24.746 27.423 29.085 Juli 20.844 24.526 27.173 28.787 Agustus 21.119 24.643 27.383 29.058 September 22.543 25.760 28.349 30.520 Oktober 22.760 25.889 28.472 30.780

53 November 22.552 25.830 28.303 30.645 0,318 0,316 0,314 0,312 0,31 0,308 0,306 0,304 0,302 Juni SFC (Specific Fuel Consumption) GT11 Juli Agustus September Oktober November SFC GT13 Gambar 4. Grafik SFC Turbin Gas GT 1.1 Periode Juni November Gambar 3. Efisiensi Thermal Turbin Gas GT 1.1 terhadap load set - Juni Agustus (sebelum Compressor Washing ) - September Nopember (sesudah Compressor Washing) Hasil perhitungan SFC adalah sebagai berikut : Tabel 3. SFC Turbin Gas GT 1.1 periode Juni - November Juni Juli Bulan Agustus September Oktober November Meter Produksi Pemakaian BBG SFC (kwh) (m 3 ) (m 3 /kwh) 73,717,000 23,296,360 0.31602425 88,180,000 27,896,610 0.31635983 61,058,000 19,327,990 0.31655131 74,881,000 23,157,610 0.30925882 84,495,000 26,029,020 0.30805397 41,079,000 12,641,980 0.307748 - Juni Agustus (sebelum Compressor Washing ) - September Nopember (sesudah Compressor Washing ) Analisa Hasil Penelitian Pada hasil perhitungan efisiensi kompresor, maka dapat diketahui bahwa: Efisiensi kompresor periode Juni Agustus 2015 mengalami penurunan sekitar 0,31%. Hal ini dikarenakan kondisi kompresor yang kotor, di tandai dengan pembukaan VIGV yang semakin tinggi dan tekanan setelah kompresor yang cenderung menurun. Pada hasil perhitungan efisiensi thermal, maka dapat diketahui bahwa: Efisiensi thermal periode Juni Agustus 2015 tergolong rendah (< 30%), kecuali pada periode setelah compressor washing yaitu September - November pada beban 137 MW masih tergolong relatif baik (> 30%). Pada hasil perhitungan SFC, maka dapat diketahui bahwa: Terjadi penurunan nilai SFC pada bulan September 2015 yaitu ± 0.0073 m 3 /KWh yang berarti terjadi penurunan konsumsi bahan bakar setelah dilakukan compressor washing gas turbine.

54 KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pada saat beban maksimal, Semakin tinggi pembukaan VIGV maka semakin tinggi Efisiensi kompresor dan semakin tinggi efisiensi thermal. 2. Performa kompresor sebelum dilakukan Compressor Washing pada bulan Juni- Agustus 2015 mengalami penurunan sekitar 0.31 %. Performa kompresor seletah dilakukan Compressor Washing mengalami kenaikan pada bulan September sekitar 0.53 %. 3. Efisiensi thermal GT 1.1 sebelum dilakukan Compressor Washing pada bulan Juni-Agustus 2015 mengalami penurunan tertinggi sekitar 0.039 %. Efisiensi thermal seletah dilakukan Compressor Washing mengalami kenaikan sekitar 1.461 %. 4. Perlu dilakukan penelitian secara berkelanjutan untuk dapat memonitoring kinerja turbin gas lebih mendalam pada area kompresor. [7] Suryani, F Cahyadi. 2006. Analisis efektifitas sistem pembangkit listrik tenaga gas dan uap ( PLTGU ) Pada PT. ENergi Sengkang. Makasar:Jurnal ILTEK. Vol. 1. No. 2. DAFTAR PUSTAKA [1] Alstom, ABB., 1997, Manual Book Gas Turbine, Alstom-ABB, Indonesia. [2] Arismunandar, Wiranto, 2002, Pengantar Turbin Gas dan Motor Propulsi, Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta. [3] Budiono, Lukman. 2013. Analisis efisiensi turbin gas terhadap beban operasi PLGU Muara Tawar Blk 1. Jakarta:SINTEK. Vol 7. No. 2. [4] Cengel, Yunus A, 1994, An Engineering Approach, McGraw-Hill companies, Atlanta. [5] Meherwan, P.B., 2 nd Edition, Gas Turbine Hand Book, Gulf-Professional- Publishing, United States of America. [6] Sunarwo. 2016. Analisa Efisiensi Turbin Gas Unit 1 Sebelum dan Sesudah Overhaul Combuster Inspection Di PT PLN ( Persero ) Sektor Pembangkitan PLTGU Cilegon. Semarang:Jurnal Teknik Energi. Vol. 12. No. 2.