Perbaikan Tata Letak Departemen Budi, dkk J. Tek. Pert. Vol 5. No. 1 : 26-34

dokumen-dokumen yang mirip
APLIKASI PREDETERMINED TIME SYSTEM DAN RANKED POSITIONAL WEIGHT PADA OPTIMALISASI LINTASAN PRODUKSI UPPER-SHOE DI PT. ECCO INDONESIA, SIDOARJO

Perbaikan Tata Letak Fasilitas dengan Mempertimbangkan Keseimbangan Lintasan (Studi Kasus)

PERENCANAAN JUMLAH OPERATOR PRODUKSI DENGAN METODE STUDI WAKTU (STUDI KASUS PADA INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK LAUT)

BAB 7 SIMPULAN DAN SARAN

EPSIKER LABORATORY 2016

Prosiding Manajemen ISSN:

LAPORAN RESMI PRAKTIKUM ANALISIS PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI ACARA 1 PENGUKURAN WAKTU KERJA DENGAN JAM HENTI

BAHAN AJAR : Manajemen Operasional Agribisnis

Analisis Beban Kerja dan Jumlah Pekerja pada Kegiatan Pengemasan Tepung Beras

Usulan Perbaikan Performansi Lini Produksi PT. XYZ

DEBRINA PUSPITA ANDRIANI, ST., M.ENG.

PERANCANGAN SISTEM KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI UNTUK MENGURANGI BALANCE DELAY GUNA MENINGKATKAN OUTPUT PRODUKSI

Peningkatan Kapasitas Produksi pada PT. Adicitra Bhirawa

KESEIMBANGAN LINI PRODUKSI PADA PT PAI

ABSTRAK. Kata kunci : tata tetak (layout), penataan mesin, meminimumkan jarak perpindahan, load distance. viii. Universitas Kristen Maranatha

Pengurangan Bottleneck dengan Pendekatan Theory of Constraints pada Bagian Produksi Kaos Kaki di PT. Matahari Sentosa Jaya

DEVIS ZENDY NPM :

PENINGKATAN EFISIENSI STASIUN KERJA DENGAN PENDEKATAN REGION LINE BALANCING ( STUDI KASUS DI PT. TRIANGLE MOTORINDO )

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

PROSES PEMBEKUAN IKAN KAKAP MERAH WHOLE ROUND DI PT. INTI LUHUR FUJA ABADI BEJI-PASURUAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II LANDASAN TEORI

Prosiding Manajemen ISSN:

Analisis Efisiensi Operator Pemanis CTP dengan Westing House System s Rating

PROSES PEMBEKUAN KAKAP MERAH (Lutjanus sanguineus) PRODUK Whole Gutted Gilled Scalled (WGGS) DI PT. KELOLA MINA LAUT GRESIK

PEMBEKUAN FILLET IKAN KERAPU DI PT. INTI LUHUR FUJA ABADI BEJI-PASURUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN

PENENTUAN WAKTU STANDAR DAN JUMLAH TENAGA KERJA OPTIMAL PADA PRODUKSI BATIK CAP (STUDI KASUS: IKM BATIK SAUD EFFENDY, LAWEYAN)

ANALISA PERANCANGAN TATA LETAK LANTAI PRODUKSI DIVISI WELDING UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI DI PT. XX

Seminar Tugas Akhir Statistika ITS, 12 Januari 2011

BAB 2 LANDASAN TEORI

C. Materi Pembelajaran I. Pendahuluan I.1. Ergonomi I.2. Teknik Tata Cara Keija I.3. Faktor Manusia Dalam Sistem Produksi

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Tugas Akhir Latar Belakang Masalah. Pada produksi yang mempunyai tipe produksi massal, yang melibatkan

DESAIN ULANG TATA LETAK FASILITAS PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING PADA PABRIK KELAPA SAWIT SUNGAI PAGAR

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

FM-UDINUS-PBM-08-04/R0

Seminar Nasional IENACO 2015 ISSN

BAB II LANDASAN TEORI

Tutus Rully dan Noni Tri Rahmawati E-ISSN

BAB 2 LANDASAN TEORI

FISIOLOGI DAN PENGUKURAN KERJA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

REKAYASA DAN INOVASI TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS HIDUP BANGSA

BAB 2 LANDASAN TEORI

DAFTAR PUSTAKA. Alexander, DC., 1986, The Practice and Management of Industrial Ergonomics, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

USULAN PERBAIKAN FASILITAS KERJA PEMOTONGAN KABEL DIVISI CABLE CASING DI PT.INSERA SENA

ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha

Upaya Peningkatan Output Produksi Pada Fasilitas Kerja Departemen Preparation Di PT. Integra Indocabinet

Perbaikan Lintasan CU dengan Metode Line Balancing

OPTIMALISASI BEBAN KERJA DAN STANDARISASI ELEMEN KERJA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES FINISHING PART OUTER DOOR DI PT TMMIN

SIMULASI TEKNIK PENANGANAN MATERIAL SISTEM PRODUKSI SECARA MANUAL DAN OTOMATIS BERBASIS AUTOMATIC GUIDED VEHICLE (AGV)

ABSTRAK. Kata kunci : Tata Letak Fasilitas Produksi, Efisiensi, Total Jarak Perpindahan.

USULAN PERBAIKAN METODA KERJA PADA STASIUN KERJA POLA DENGAN MOTION ECONOMY CHECK LIST (STUDI KASUS INDUSTRI RUMAH TANGGA SEPATU CIBADUYUT X )

Antropometri Dan Aplikasinya Dalam Perancangan Fasilitas Kerja

Upaya Penurunan Lembur Departemen Part, Apparel, dan Accessoris

ABSTRACT. Keyword : Quality, Defect Product, Statistical Quality Control, and np Control Chart. Universitas Kristen Maranatha

MODUL 1 PERANCANGAN PRODUK MODUL 1 ANALISA DAN PERANCANGAN KERJA (MOTION AND WORK MEASUREMENT)

Analisis Line Balancing dengan RPW pada Departemen Sewing Assembly Line Style F1625W404 di PT. Pan Brothers, Boyolali

III. METODOLOGI A. KERANGKA PEMIKIRAN

ANALISIS KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE RANKED POSITION WEIGHT (RPW) (STUDI KASUS: PT. KRAKATAU STEEL, Tbk.

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER (RPKPS)

BAB V PENUTUP. 5.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap jenis

sekarang maupun berat beban yang ada pada usulan dapat dikatakan diterima karena berada dibawah nilai berat beban maksimum yang diperbolehkan. c.

PERANCANGAN PETA TANGAN KANAN TANGAN KIRI BAGIAN AFTER MARKET DIVISI PACKAGING PT. XYZ INDONESIA

USULAN PERBAIKAN STASIUN KERJA DI BAGIAN PACKING DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP-PRINSIP ERGONOMI ( Studi Kasus di PT. Nikkatsu Electric Work)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASI

PERENCANAAN TATA LETAK GUDANG PENYIMPANAN PRODUK PT PIPA BAJA DENGAN METODE DEDICATED STORAGE

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

INOVASI PROSES DI SUATU INDUSTRI SANDAL

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA Jurusan Teknik Industri Skripsi Sarjana Semester Genap Tahun 2005 / 2006

PENINGKATAN EFISIENSI PELAYANAN PASIEN INSTALASI RAWAT JALAN DENGAN PENDEKATAN LEAN THINKING DAN TIME BASED PROCESS (STUDY KASUS DI RSU HAJI SURABAYA)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Studi Gerak dan Waktu Studi gerak dan waktu terdiri atas dua elemen penting, yaitu studi waktu dan studi gerakan.

PERBAIKAN LINI FINISHING DRIVE CHAIN AHM OEM PADA PT FEDERAL SUPERIOR CHAIN MANUFACTURING DENGAN METODE KESEIMBANGAN LINI DAN METHODS TIME MEASUREMENT

Peningkatan Efisiensi Kerja Di Line 3 Blackpoly Take Pada PT. X

USULAN PERBAIKAN LAYOUT PRODUKSI OBLONG PADA DIVISI GARMEN LOKAL DI PT MKF, LTD.

PERENCANAAN UNIT COLD STORAGE DAN GUDANG UDANG BLACK TIGER PDTO IQF DENGAN KAPASITAS 7 TON PER HARI TUGAS PERENCANAAN UNIT PENGOLAHAN PANGAN

PEMBEKUAN IKAN DI PT. INTI LUHUR FUJA ABADI BEJI-PASURUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN

Analisis Kebutuhan Man Power dan Line Balancing Jalur Supply Body 3 D01N PT. Astra Daihatsu Motor Karawang Assembly Plant (KAP)

BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1.1 Aktual Jumlah Frekuensi Cacat PT. X

PENDISTRIBUSIAN PRODUK YANG OPTIMAL DENGAN METODE TRANSPORTASI

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISIS STRATEGI TATA LETAK TERHADAP PRODUKTIVITAS OPERASIONAL PRODUKSI DAN INVENTORY CONTROL PADA PT.MEGATAMA PLASINDO

BAB II LANDASAN TEORI

ABSTRAK. EFEK JUS PAPRIKA (Capsicum annuum L. annuum) TERHADAP WAKTU PEMBEKUAN DARAH PRIA DEWASA NORMAL

PERBAIKAN METODE KERJA PADA BAGIAN PENGEMASAN DI PT. KEMBANG BULAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan kepentingan pemecahan masalah itu

DEWI HARDININGTYAS, ST, MT, MBA #5_ANALISA OPERASIONAL (PETA KERJA) ANALISA DAN PENGUKURAN KERJA

PERBAIKAN SISTEM KERJA DAN ALIRAN MATERIAL PADA PT. M MOTORS AND MANUFACTURING

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Kata Kunci: SMED, MOST, Setup Mesin, Perakitan, Manufacturing Lead Time

Usulan Perbaikan Meja Kerja Yang Ergonomis Untuk Proses Pemasangan Karet Kaca Pada Kendaraan Niaga Jenis TD di PT XYZ

METODE KERJA MENGGUNAKAN MOST UNTUK MENINGKATKAN OUTPUT PRODUKSI MUKENA

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 2 LANDASAN TEORI. Hill, hlm Chase, dkk., Operations Management for Advantage Competition. New York: McGraw-

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR ISI. ABSTRAK... iv. KATA PENGANTAR... v. DAFTAR ISI... vii. DAFTAR TABEL... x. DAFTAR GAMBAR... xii. 1.3 Tujuan Penelitian...

Analisis Line Efficiency pada Proses Assembly Produk F-25TGU pada Business Unit Fan PT Panasonic Manufacturing Indonesia

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

#12 SUMBER DAYA MANUSIA DAN DESAIN KERJA

Transkripsi:

PERBAIKAN TATA LETAK DEPARTEMEN PENATAAN INDIVIDUAL QUICK FREEZING (IQF) DENGAN MENGGUNAKAN STUDI WAKTU (Studi Kasus di PT. Inti Luhur Fuja Abadi, Pasuruan) Budi Tri Aseanto -1), E. F. Sri Maryani S. -2),dan Nur Hidayat -2) 1) Alumni Jurusan Teknologi Industri Pertanian UNIBRAW 2) Dosen Jurusan Teknologi Industri Pertanian UNIBRAW ABSTRACT Fish industry is one of the most strategic industry in Indonesia, this fact supported by the geographic location that caused plentiful materials available for this industry. Freezing is the well know way to keep the fresh quality of the materials, specifically for food materials. One kind of frozen product in fish industry is WGGS (Whole Gilled Gutted and Scaled) croacker frozen fish, were croacker fish that had been gilled, gutted and scaled during the production process. The problem find in the production of WGGS croacker frozen fish in Inti Luhur Fuja Abadi factory is the unbalanced flow of materials between the washing department with the capacity of the IQF (Individual Quick Freezing) pan ordering department. From the early measure to the cycle time at IQF pan ordering department, identified that too long transportation activity did by the workers caused longer cycle time. Longer cycle time caused longer standard time, and longer time standard effect to lower capacity of the department. To minimized the cycle time at IQF pan ordering department, also to reducing the transportation line, time study is one alternative to identified which move or work method s elements use longer time compared with others. After the unefficient move or work method s elements found, redesign plannig for the department s layout held by using load distance s score table. Key words : IQF pan ordering department, cycle time, standard time, redesign, load distance s score table. ABSTRAK Pada proses produksi ikan gulama WGGS (Whole Gilled Gutted and Scaled) di PT. Inti Luhur Fuja Abadi ditemukan adanya ketidakseimbang kapasitas antara departemen IQF (Individual Quick Freezin) dengan kapasitas departemen sebelumnya (pencucian), sehingga mengakibatkan adanya antrian bahan baku pada departemen penataan IQF. Tidak maksimalnya kapasitas dari departemen penataan IQF dikarenakan waktu standar yang dihasilkan masih terlalu rendah, hal tersebut merupakan akibat dari ketidakefisienan tata letak dari departemen penataan IQF yang menimbulkan beberapa aktivitas transportasi pekerja menyita sebagian waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan menggunakan studi waktu, dilakukan suatu studi terhadap pekerja dalam melakukan pekerjaannya di departemen penataan IQF. Tujuan dari studi ini selain untuk mengetahui waktu siklus dari pekerja, juga untuk mengetahui berapa banyak waktu dan jarak yang harus dilakukan para pekerja dalam melakukan setiap elemen pekerjaannya. Hasil dari pengukuran yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar untuk memperpendek waktu dan jarak transportasi yang dilakukan, selain itu digunakan data tambahan berupa data luas area departemen kerja, luas komponen departemen kerja, jarak antar komponen departemen kerja dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pendesainan tata letak baru. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang PT. Inti Luhur Fuja Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembekuan ikan. Salah satu produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah ikan gulama (croacker) beku dengan jenis Whole Gutted Gilled and Scaled (WGGS). Jenis produk ini adalah ikan gulama beku yang telah dibuang isi perut dan insangnya (penyiangan) serta telah dilakukan proses penyisikan. Produk ikan gulama beku yang diproduksi merupakan produk yang secara kontinyu dihasilkan oleh PT. Inti Luhur Fuja Abadi, hal 26

tersebut dapat dilihat dari produksi ratarata perhari yang melebihi 2 ton. Salah satu proses penting pada produksi ikan beku adalah penataan IQF (Individual Quick Freezing). Proses ini merupakan proses yang dilakukan secara manual oleh 3 orang pekerja. Proses penataan IQF dilakukan setelah bahan baku dikirim dari departemen pencucian. Aliran bahan yang masuk dari departemen pencucian mempunyai kecepatan yang tinggi bila dibanding dengan kecepatan pelayanan dari departemen penataan IQF. Perbedaan kapasitas antara kedua departemen ini menyebabkan adanya antrian bahan untuk diproses di departemen penataan IQF. Dari pengamatan yang dilakukan pada departemen penataan IQF, terlihat adanya ketidakefisienan pengaturan tata letak stasiun-stasiun kerja yang terdapat di departemen penataan IQF. Hal ini ditunjukkan dari jarak transportasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pekerja menuju setiap stasiun kerja di departemen ini, yang terlalu jauh dan tidak sama. Suatu transportasi bahan dalam suatu sistem sebenarnya tidak menguntungkan karena memerlukan waktu dan biaya (Weirs dan Gershon, 1993). Akibat aktivitas transportasi, waktu siklus dari setiap pekerja di departemen penataan IQF menjadi lebih panjang dari yang diharapkan. Waktu siklus merupakan dasar dari penentuan dari waktu standar. Semakin lama waktu standar suatu pekerjaan maka semakin kecil kapasitas dari pekerjaan tersebut. Menurut Schroeder (2000), keberhasilan suatu pekerjaan sangat dipengaruhi oleh tata letak stasiun-stasiun kerja yang digunakan di departemen tersebut. Aliran bahan, produktifitas dan interaksi pekerja sangat dipengaruhi oleh pengaturan tata letak. Untuk mengembangkan tata letak stasiun-stasiun kerja di departemen penataan IQF, maka digunakan studi waktu sebagai pendekatan dalam mengetahui pengaruh tata letak stasiunstasiun kerja terhadap proses kerja di departemen penataan IQF. Dasar yang digunakan dalam perencanaan pengembangan tata letak ini adalah penilaian melalui sistem skor terhadap aktivitas transportasi yang diperoleh dari studi waktu terhadap proses kerja di departemen penataan IQF ini. 1.2. Perumusan Masalah Kondisi PT. Inti Luhur Fuja Abadi saat ini menunjukkan adanya antrian bahan yang disebabkan karena panjangnya waktu siklus di departemen penataan IQF yang tidak mampu mengimbangi kecepatan aliran bahan dari departemen pencucian. Panjangnya waktu siklus para pekerja di departemen penataan IQF disebabkan karena tata letak stasiunstasiun kerja yang digunakan tidak efisien, sehingga menyebabkan terpakainya sebagian waktu untuk melakukan aktivitas transportasi. METODE PENELITIAN 2.1. Metode Pengumpulan Data Prosedur dalam studi waktu meliputi tahap berikut : 1. Membuat peta aliran proses penataan IQF tipe pekerja. 2. Mengumpulkan data faktual yang berkaitan dengan kerja di departemen penataan IQF (metode kerja, jarak transportasi, waktu kerja dan tata letak stasiun kerja). 3. Mendesain tata letak stasiunstasiun kerja dengan menggunakan sistem skor berdasarkan jarak transportasi yang dilakukan. 4. Implementasi dari perencanaan perbaikan. 5. Perbandingan hasil sebelum dan sesudah diadakannya perbaikan. Untuk memenuhi prosedur studi waktu, pengumpulan data dilakukan melalui 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah dilakukan studi waktu pada departemen penataan IQF. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 1. Pencatatan terhadap informasi tentang kapasitas yang diharapkan, jumlah pekerja dan tata letak departemen penataan IQF (Barnes, 1980). 27

2. Pencatatan terhadap metode kerja yang dilakukan oleh pekerja departemen penataan IQF sebagai dasar dari pembuatan peta aliran proses penataan IQF. 3. Melakukan pengukuran waktu kerja yang dibutuhkan oleh pekerja untuk setiap elemen kerja yang dilakukan. 4. Melakukan pengukuran jarak yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas transportasi oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Jarak yang diukur adalah jarak antara setiap stasiun kerja departemen penataan IQF sesuai dengan tata letak yang digunakan. 2.2. Analisa Data Berdasarkan data-data yang didapat, dapat dihitung waktu standar dan kapasitas dari departemen penataan IQF. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 1. Analisa tata letak departemen penataan IQF Menganalisa tata letak departemen penataan IQF berdasarkan pengaruh letak stasiun-stasiun kerja terhadap waktu penyelesaian tiap-tiap elemen kerja dan melakukan rencanarencana perbaikan dari kondisi yang ada untuk didapatkan kondisi yang lebih baik. Analisa terhadap tata letak masing-masing stasiun kerja dilakukan dengan bantuan peta aliran proses yang dipetakan dari data yang diperoleh dari pengambilan data sebelum dilakukan studi waktu. 2. Uji Kecukupan Data Menurut (Sutalaksana dkk. (1979), uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui dan menentukan jumlah pengamatan waktu pelayanan petugas di bagian penataan IQF yang seharusnya dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat ketelitian 5% dengan rumus: N = 40 N xj 2 - (xj) 2 xj Keterangan : N : Jumlah pengamatan yang harus dilakukan N : Jumlah pengamatan awal 2 X : Hasil pengamatan 3. Perhitungan Waktu Standar Perhitungan waktu standar ini dilakukan untuk memperoleh waktu yang diperlukan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya per satuan barang (Sutalaksana dkk., 1979). Perhitungan ini dilakukan dengan cara : a. Perhitungan waktu siklus rata-rata (W s ): X i W s = N X I : Nilai dari pengamatan N : Jumlah pengamatan b. Perhitungan Waktu Normal (NT): NT = W s x p Dimana p adalah faktor penyesuaian. Faktor ini diperhitungkan jika pekerja, bekerja dengan kecepatan yang tidak wajar, sehingga perhitungan waktu perlu untuk disesuaikan atau dinormalkan dulu untuk mendapatkan waktu siklus ratarata yang wajar (Niebel, 1993).. c. Perhitungan Waktu Standar (ST) : ST = NT + 1 Dimana 1 adalah kelonggaran /allowance yang diberikan kepada pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya disamping waktu normal. Kelonggaran ini diberikan untuk hal-hal kebutuhan pribadi, menghilangkan kelelahan dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang tidak dapat dihindarkan oleh pekerja (Dilworth, 1992). Umumnya kelonggaran dinyatakan dalam persen dari waktu normal. 4. Perhitungan Kapasitas Produksi (C p ) Kapasitas produksi adalah kemampuan dari unit produksi untuk berproduksi dalam kurun waktu tertentu. Jadi kapasitas produksi 28

C p = ditentukan dengan jumlah unit keluaran per satuan waktu. Perhitungan kapasitas produksi ini akan ditentukan dalam bentuk jumlah keluaran (unit) per jam (Dilworth, 1993). 1 unit ST 3600 dtk C p : Kapasitas produksi (unit per jam) ST : Waktu Standar (detik) HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Kondisi Proses dan Tata Letak Stasiun-Stasiun Kerja di Departemen Penataan IQF Tata letak stasiun-stasiun kerja yang terdapat pada departemen penataan IQF di PT. ILUFA merupakan tipe tata letak proses. Jumlah pekerja yang terdapat pada departemen penataan IQF adalah 3 orang. Masing-masing pekerja mempunyai tugas yang sama yaitu menata ikan gulama pada pan IQF. Dengan menggunakan tata letak yang ada (Gambar 1), para pekerja pada departemen penataan IQF diharuskan melakukan beberapa gerakan transportasi dalam melakukan tahapan pekerjaannya. Gerakan-gerakan tersebut antara lain dilakukan untuk : a. Mengambil pan dan plastik di meja bahan pembantu (stasiun persiapan) setelah pekerja meletakkan pan yang telah berisi ikan kedalam rak. b. Membawa pan dan plastik dari meja bahan pembantu ke meja proses (stasiun penataan). c. Membawa pan yang telah berisi ikan menuju rak (stasiun penyimpanan). Dapat dilihat bahwa stasiun penataan (meja proses) dari pekerja pertama (pekerja 1) mempunyai jarak terjauh baik dari meja bahan pembantu (stasiun persiapan) maupun dari rak (stasiun penyimpanan) jika dibandingkan dengan pekerja 2 dan 3. Aktivitas transportasi yang dilakukan pekerja, memperpanjang waktu siklus yang dihasilkan. Persentase waktu yang terpakai dalam aktivitas transportasi dinilai masih belum optimal khususnya untuk pekerja 1 dan 2 (Luluk dan Nasir). Banyaknya gerakan transportasi yang dibutuhkan pekerja untuk setiap siklus pekerjaan di departemen ini menyebabkan waktu siklus yang dihasilkan menjadi lebih panjang dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya waktu yang terpakai oleh pekerja untuk melakukan ktivitas-aktivitas transportasi (Tabel 1) Tabel 1. Persentase Waktu Transportasi Terhadap Waktu Siklus Keterangan SEBELUM PERBAIKAN Luluk Nasir Anik Jarak transportasi (cm) 802,3 555,5 338,9 Waktu siklus (dtk) 94,98 92,69 88,70 Waktu transportasi (dtk) 15,74 13,66 8,65 Persentase (%) 16,57 14,74 9,75 3.2. Pendesainan Tata Letak Departemen Penataan IQF Pendesainan suatu tata letak proses dilakukan 3 tahap, yaitu : 1. Mengumpulkan Informasi (Schroeder, 2000). a. Mengetahui luas area yang dibutuhkan untuk setiap komponen departemen kerja b. Mengetahui luas area yang tersedia. c. Mengetahui faktor kedekatan untuk setiap komponen departemen kerja. d. Pertimbangan-pertimbangan lain dalam upaya pendesainan. 2. Membangun diagram blok (Weirs dan Greshon, 1993). a. Menggambarkan diagram blok tata letak departemen kerja yang hendak dikembangkan. b. Menggambarkan diagram blok dari tata letak yang diusulkan dengan mempertimbangkan skor 29

tata letak berdasarkan jarak transportasi yang terjadi. 3. Mendesain tata letak secara detail (Chase dan Aquilâno, 1992). Menggambarkan tata letak departemen kerja secara detail sesuai dengan diagram blok yang diusulkan. Hasil dari pendesainan tata letak di departemen penataan IQF dapat dilihat pada Gambar 3, sedangkan perbandingan hasil pengukuran waktu sikus dan perhitungan waktu standar dapat dilihat pada Tabel 2. 3.3. Kapasitas Produksi Setelah dilakukan perbaikan terhadap tata letak departemen penataan IQF (Gambar 2), terjadi peningkatan kapasitas sebesar 117,8 kg/jam. Kapasitas awal departemen penataan IQF sebelum perbaikan adalah sebesar 1050,19 kg/jam, sedangkan kapasitas sesudah perbaikan adalah sebesar 1167,99kg/jam, hal tersebut disebabkan karena waktu standar tata letak usulan lebih baik daripada tata letak sebelumnya. Peningkatan kapasitas di departemen penataan IQF menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan waktu di departemen penataan IQF menjadi lebih baik. Adanya peningkatan kapasitas di departemen penataan IQF mengakibatkan antrian yang terjadi menurun dari 142,85 kg/jam atau 11 keranjang ikan/jam menjadi 25,05 kg/jam atau 2 keranjang/jam. Keadaan ini menyebabkan pekerjaan di departemen penataan menjadi lebih lancar dan teratur, hal ini disebabkan berkurangnya ruangan atau space dari meja proses yang digunakan untuk menampung antrian bahan sehingga keleluasaan gerak dari pekerja menjadi lebih bebas. panjang jarak transportasi dan lama waktu siklus yang dilakukan oleh para pekerja. Pada tata letak semula, waktu untuk melakukan aktivitas transportasi rata-rata yang dibutuhkan oleh pekerja per siklus adalah 12,68 detik, sedangkan dengan menggunakan tata letak yang telah diperbaiki waktu rata-rata yang dibutuhkan turun menjadi 5,23 detik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan nyata antara waktu siklus pada departemen penataan IQF sebelum dan sesudah diadakan perbaikan tata letak. Waktu siklus rata-rata pada stasiun penataan sebelum dilakukan perbaikan adalah sebesar 92,12 detik sedangkan sesudah perbaikan sebesar 82,78 detik. Sedangkan kapasitas produksi stasiun penataan IQF meningkat dari 1050,19 kg/jam menjadi 1167,99 kg/jam atau terjadi peningkatan sebesar 10,09% dari kapasitas semula. Sebagai saran, dianjurkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kelelahan pekerja di departemen IQF untuk mengetahui pengaruh dari berat bahan yang perlu diangkat terhadap waktu siklus setiap pekerja. Disarankan pula untuk dilakukan studi lanjutan terhadap bentuk tata letak yang lain yang masih mungkin dikembangkan dari departemen penataan IQF dengan penambahan beberapa komponen baru. KESIMPULAN DAN SARAN Perbaikan tata letak departemen penataan IQF berpengaruh terhadap 30

Bahan Masuk PAN DAN Keterangan : Pekerja 1 : Pekerja 2 : Pekerja 3 : Semua pekerja : PEKERJA 1 PEKERJA 2 PEKERJA 3 Skala 1 : 50 RAK Menuju airblast freezer Gambar 1. Tata Letak dan Jalur Transportasi Departemen Penataan IQF Sebelum Perbaikan Bahan Masuk PEKERJA 1 PEKERJA 2 PEKERJA 3 Keterangan : Pekerja 1 : Pekerja 2 : Pekerja 3 : Pekerja 1 dan 2 : Pekerja 3 : PAN DAN RAK PAN DAN Skala 1 : 50 Menuju airblast freezer Gambar 2. Tata Letak dan Jalur Transportasi Departemen Penataan IQF Sesudah Perbaikan 31

Tahapan Pendesainan Tata Letak Departemen Penataan IQF 1. Mengumpulkan informasi : A. Luas ruangan yang dibutuhkan setiap komponen stasiun kerja : Meja proses = 2 x 1 = 2 m 2 Meja bahan pembantu = 0,825 x 1,825 = 1,5 2 Rak = 1 x 1 = 2 B. Luas Ruangan yang tersedia : 5 x 5 = 25 m 2 C. Faktor kedekatan (Operator 1/ Luluk) : Komponen Jarak tiap komponen (cm) 1 2 3 1. Meja proses 333,5 368,8 2. Meja bahan pembantu 100 3. Rak Faktor kedekatan (Operator 2/ Nasir): Komponen Jarak tiap komponen (cm) 1 2 3 1. Meja proses 200,5 255 2. Meja bahan pembantu 100 3. Rak Faktor kedekatan (Operator 3/ Anik): Komponen Jarak tiap komponen (cm) 1 2 3 1. Meja proses 67,5 171,4 2. Meja bahan pembantu 100 3. Rak D. Pertimbangan-pertimbangan lain : a. Dimungkinkan untuk diadakan penambahan 1 buah meja bahan pembantu. b. Harus terdapat ruang gerak antara meja proses dengan rak dan meja bahan pembantu. c. Meja proses harus berada didepan departemen pencucian. 2. Membuat diagram blok untuk perencanaan : A. Diagram Blok tata letak departemen penataan IQF semula : Aliran bahan masuk 1 2 3 Aliran bahan keluar B. Diagram Blok tata letak departemen penataan IQF usulan : Aliran bahan masuk 1 2 3 Aliran bahan keluar C. Menghitung Skor Total Tata Letak (berdasarkan jarak transportasi yang terjadi) Operator 1 (Luluk) Pasangan Kegiatan Faktor Kedekatan Tata Letak Sekarang Tata Letak Usulan Langkah Skor Langkah Skor 1,2 333,5 1 333,5 1 333,5 1,3 368,8 2 737,6 1 368,8 2,3 100 1 100 1 100 Skor Total 1171,1 Skor Total 802,3 32

Operator 2 (Nasir) Pasangan Kegiatan Operator 3 (Anik) Faktor Kedekatan Tata Letak Sekarang Tata Letak Usulan Langkah Skor Langkah Skor 1,2 200,5 1 200,5 1 200,5 1,3 255 2 510 1 255 2,3 100 1 100 1 100 Pasangan Kegiatan Faktor Kedekatan Skor Total 810,5 Skor Total 555,5 Tata Letak Sekarang Tata Letak Usulan Langkah Skor Langkah Skor 1,2 67,5 1 67,5 1 67,5 1,3 171,4 2 342,8 1 171,4 2,3 100 1 100 1 100 Skor Total 510,3 Skor Total 338,9 3. Mendesain tata letak secara detail : A. Sekarang : 2 m 0,825 m PAN DAN OPERATOR 1 OPERATOR 2 OPERATOR 3 1,825 m RAK B. Usulan : 1m 2 m OPERATOR 1 1,25 m OPERATOR 2 OPERATOR 3 0,8 PAN DAN RAK PAN DAN 0,825 1,825 m 0,25 m 33

Gambar 3. Tahapan Pendesainan Tata Letak Departemen Penataan IQF Tabel 2. Waktu Standar Departemen Penataan IQF Sebelum dan Sesudah Perbaikan No. Keterangan Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan Luluk Nasir Anik Luluk Nasir Anik 1 Waktu Siklus (dtk) 94,98 92,69 88,70 81,35 83,46 83,52 2 Waktu Normal (dtk) 115,87 113,08 108,22 99,25 101,82 101,90 (p=1.22) 3 Waktu Standar (dtk) 145,42 135,70 135,81 124,55 122,19 127,88 (Allowance, pria = 20 %, wanita = 25,5%) DAFTAR PUSTAKA Barnes, R.M. 1980. Motion and Time Study and Measurement of Work. John Wiley and Sons. New York. Chase, R. B. dan Aquailano, N. J. 1992. Production and Operations Management. IRWIN. Boston. Dilworth, B. J. 1992. Operations Management. McGraw-Hill. New York. Sutalaksana, I. Ruhanda A. dan John H. Tjakraatmadja. 1979. Teknik Tata Cara Kerja. Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Bandung. Weirs, H. J. dan M. E. Gershon. 1993. Production and Operations Management 2 nd Edition. Prentice Hall. Amerika.. 1993. Production and Operations Management manufacturing and Services 5 th Edition. McGraw-Hill. New York. Handoko, T. H. 1984. Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi. BPFE. Yogyakarta. Heizer, J dan B. Render. 1991. Production and Operations Management. Allyn and Bacon. London. Niebel, B. W. 1993. Motion and Time Study. IRWIN. Boston. Schroeder, R. G. 2000. Contempory Concepts and Cases Operations Management. Irwin McGraw-Hill. New York. 34