JURNAL TEKNIK POMITS 1

dokumen-dokumen yang mirip
Analisis Termal High Pressure Feedwater Heater di PLTU PT. XYZ

Perancangan Termal Heat Recovery Steam Generator Sistem Tekanan Dua Tingkat Dengan Variasi Beban Gas Turbin

Analisa Unjuk Kerja Secondary Superheater PLTGU Dan Evaluasi Peluang Peningkatan Effectiveness Dengan Cara Variasi Jarak, Jumlah dan Diameter Tube

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 1, (2014) ISSN: ( Print) B-91

BAB lll METODE PENELITIAN

Karakteristik Perpindahan Panas dan Pressure Drop pada Alat Penukar Kalor tipe Pipa Ganda dengan aliran searah

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISIS KEEFEKTIFAN ALAT PENUKAR KALOR TABUNG SEPUSAT ALIRAN BERLAWANAN DENGAN VARIASI PADA FLUIDA PANAS (AIR) DAN FLUIDA DINGIN (METANOL)

PENERAPAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER UNTUK PENENTUAN KINERJA PENUKAR KALOR

ANALISIS KEEFEKTIFAN ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SATU LALUAN CANGKANG DUA LALUAN TABUNG SEBAGAI PENDINGINAN OLI DENGAN FLUIDA PENDINGIN AIR

BAB III METODE PENELITIAN

31 4. Menghitung perkiraan perpindahan panas, U f : a) Koefisien konveksi di dalam tube, hi b) Koefisien konveksi di sisi shell, ho c) Koefisien perpi

Re-design dan Modifikasi Generator Cooler Heat Exchanger PLTP Kamojang Untuk Meningkatkan Performasi.

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

SKRIPSI. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan. Memperoleh Gelar Sarjana Teknik ALEXANDER SEBAYANG NIM :

BAB II DASAR TEORI 2.1 Pasteurisasi 2.2 Sistem Pasteurisasi HTST dan Pemanfaatan Panas Kondensor

ANALISIS EFEKTIFITAS ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE DENGAN MEDIUM AIR SEBAGAI FLUIDA PANAS DAN METHANOL SEBAGAI FLUIDA DINGIN

Desain Compact Heat Exchanger Tipe Plate Fin sebagai Pendingin Motor pada Boiler Feed Pump

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: ( Print) B-192

ANALISA DESAIN DAN PERFORMA KONDENSOR PADA SISTEM REFRIGERASI ABSORPSI UNTUK KAPAL PERIKANAN

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 1, (2016) ISSN: ( Print) B13

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PITCH

Analisa Heat Balance Thermal Oxidizer dengan Waste Heat Recovery Unit

LAPORAN TUGAS AKHIR MODIFIKASI KONDENSOR SISTEM DISTILASI ETANOL DENGAN MENAMBAHKAN SISTEM SIRKULASI AIR PENDINGIN

Re-design High Pressure Heater (HPH) 5 pada Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik

ANALISIS PERUBAHAN TEKANAN VAKUM KONDENSOR TERHADAP KINERJA KONDENSOR DI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 1

BAB II LANDASAN TEORI

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: ( Print) B-198

BAB II LANDASAN TEORI

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5 No. 2 (2016) ISSN: ( Print) B-659

ANALISA PERPINDAHAN KALOR PADA KONDENSOR PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK

ANALISA HEAT EXCHANGER JENIS SHEEL AND TUBE DENGAN SISTEM SINGLE PASS

Tugas Akhir. Perancangan Hydraulic Oil Cooler. bagi Mesin Injection Stretch Blow Molding

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PENYUSUNAN PROGRAM KOMPUTASI PERANCANGAN HEAT EXCHANGER TIPE SHELL & TUBE DENGAN FLUIDA PANAS OLI DAN FLUIDA PENDINGIN AIR

INVESTIGASI KARAKTERISTIK PERPINDAHAN PANAS PADA DESAIN HELICAL BAFFLE PENUKAR PANAS TIPE SHELL AND TUBE BERBASIS COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)

Analisa Termodinamika Pengaruh Penurunan Tekanan Vakum pada Kondensor Terhadap Performa Siklus PLTU Menggunakan Software Gate Cycle

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS KINERJA COOLANT PADA RADIATOR

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: B-164

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

PENINGKATAN UNJUK KERJA KETEL TRADISIONAL MELALUI HEAT EXCHANGER

DOSEN PEMBIMBING : PROF. Dr. Ir. DJATMKO INCHANI,M.Eng. oleh: GALUH CANDRA PERMANA

Analisis Koesien Perpindahan Panas Konveksi dan Distribusi Temperatur Aliran Fluida pada Heat Exchanger Counterow Menggunakan Solidworks

ANALISIS PENGARUH KECEPATAN FLUIDA PANAS ALIRAN SEARAH TERHADAP KARAKTERISTIK HEAT EXCHANGER SHELL AND TUBE. Nicolas Titahelu * ABSTRACT

ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS PERPINDAHAN PANAS DAN TAHANAN TERMAL TERHADAP RANCANGAN TERMAL ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE

BAB II TEORI DASAR 2.1 Perancangan Sistem Penyediaan Air Panas Kualitas Air Panas Satuan Kalor

ANALISA KINERJA ALAT PENUKAR KALOR JENIS PIPA GANDA

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 3, (2013) ISSN: ( Print) B-409

Evaluasi Performa Lube Oil Cooler pada Turbin Gas dengan Variasi Surface Designation dan Reynolds Number

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

Ditulis Guna Melengkapi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Jenjang Sarjana Strata Satu (S1) Jakarta 2015

BAB IV PENGOLAHAN DATA

Karakteristik Perpindahan Panas pada Double Pipe Heat Exchanger, perbandingan aliran parallel dan counter flow

BAB I PENDAHULUAN. mendirikan beberapa pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik dengan

Taufik Ramuli ( ) Departemen Teknik Mesin, FT UI, Kampus UI Depok Indonesia.

Pengaruh Penggunaan Baffle pada Shell-and-Tube Heat Exchanger

BAB I PENDAHULUAN. pendinginan untuk mendinginkan mesin-mesin pada sistem. Proses pendinginan

SIDANG HASIL TUGAS AKHIR

VERIFIKASI ULANG ALAT PENUKAR KALOR KAPASITAS 1 kw DENGAN PROGRAM SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER DESIGN

PERANCANGAN DAN ANALISA PERFORMANSI COLD STORAGE

EVALUASI DESAIN TERMAL KONDENSOR PLTN TIPE PWR MENGGUNAKAN PROGRAM SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER DESIGN

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. ABSTRAK... iv. DAFTAR ISI... vi. DAFTAR GAMBAR... xi. DAFTAR GRAFIK...xiii. DAFTAR TABEL... xv. NOMENCLATURE...

SATUAN ACARA PENGAJARAN

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA PERHITUNGAN ALAT PENUKAR PANAS TIPE SHEEL & TUBE PADA INDUSTRI ASAM SULFAT

TUGAS AKHIR BIDANG STUDI KONVERSI ENERGI

BAB III PERANCANGAN SISTEM

SKRIPSI ALAT PENUKAR KALOR

EFEKTIVITAS PENUKAR KALOR TIPE PLATE P41 73TK Di PLTP LAHENDONG UNIT 2

KAJIAN EKSPERIMENTAL KELAYAKAN DAN PERFORMA ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SINGLE PASS DENGAN METODE BELL DELAWARE

BAB II DASAR TEORI. ke tempat yang lain dikarenakan adanya perbedaan suhu di tempat-tempat

STUDI EKSPERIMEN ANALISA PERFORMANCE COMPACT HEAT EXCHANGER LOUVERED FIN FLAT TUBE UNTUK PEMANFAATAN WASTE ENERGY

ANALISIS TERMODINAMIKA PERFORMA HRSG PT. INDONESIA POWER UBP PERAK-GRATI SEBELUM DAN SESUDAH CLEANING DENGAN VARIASI BEBAN

STUDI EKSPERIMENTAL PENINGKATAN PERPINDAHAN PANAS PADA PENUKAR KALOR PIPA KONSENTRIK DENGAN REGULARLY SPACED HELICAL SCREW TAPE INSERT

Pengaruh Pemilihan Jenis Material Terhadap Nilai Koefisien Perpindahan Panas pada Perancangan Heat Exchanger Shell-Tube dengan Solidworks

UJI EKSPERIMENTAL OPTIMASI LAJU PERPINDAHAN KALOR DAN PENURUNAN TEKANAN PENGARUH JARAK BAFFLE

ANALISIS PERFORMANSI PADA HEAT EXCHANGER JENIS SHEEL AND TUBE TIPE BEM DENGAN MENGGUNAKAN PERUBAHAN LAJU ALIRAN MASSA FLUIDA PANAS (Mh)

KAJIAN EXPERIMENTAL KOEFISIEN PERPINDAHAN PANAS KONVEKSI DENGAN NANOFLUIDA Al2SO4 PADA HEAT EXCHANGER TIPE COUNTER FLOW

pada Jurusan B-41 digunakan penelitian heater Sehingga banyak ε eff fectiveness[3]. Cascade A. Sistem laju panas yang Keterangan : memasuki kompresor.

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5 No. 2 (2016) ISSN: ( Print) B-575

Analisa Pengaruh Variasi Pinch Point dan Approach Point terhadap Performa HRSG Tipe Dual Pressure

Studi Eksperimental Efektivitas Penambahan Annular Fins pada Kolektor Surya Pemanas Air dengan Satu dan Dua Kaca Penutup

ANALISIS EFEKTIFITAS ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE DENGAN AIR SEBAGAI FLUIDA PANAS DAN FLUIDA DINGIN

Studi Numerik Pengaruh Sudut Bukaan Damper Pada Saluran Udara (Studi Kasus di PT. PJB UP Gresik)

Studi Eksperimen Pengaruh Sudut Blade Tipe Single Row Distributor pada Swirling Fluidized Bed Coal Dryer terhadap Karakteristik Pengeringan Batubara

DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGER. ALAT DAN BAHAN - Alat Seperangkat alat Double Pipe Heat Exchanger Heater Termometer - Bahan Air

ANALISA PERHITUNGAN EFISIENSI CIRCULATING WATER PUMP 76LKSA-18 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP MENGGUNAKAN METODE ANALITIK

BAB II DASAR TEORI. Analisis perpindahan panas dapat dilakukan dengan metode Log Mean

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

Analisis Pengaruh Rasio Reheat Pressure dengan Main Steam Pressure terhadap Performa Pembangkit dengan Simulasi Cycle-Tempo

BAB IV HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT BAGI MITRA

Tekad Sitepu, Sahala Hadi Putra Silaban Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara


WATER TO WATER HEAT EXCHANGER BENCH BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Tujuan Pengujian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

SKRIPSI. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik. Oleh: INDRA WIJAYA NIM. I

EFEKTIVITAS FUEL OIL HEATER PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

OPTIMASI KONDENSOR SHELL AND TUBE BERPENDINGIN AIR PADA SISTEM REFRIGERASI NH 3

Pengaruh Kecepatan Aliran Terhadap Efektivitas Shell-and-Tube Heat Exchanger

Cara Kerja Pompa Sentrifugal Komponen Komponen Pompa Sentrifugal Klasifikasi Pompa Sentrifugal Boiler...

Transkripsi:

JURNAL TEKNIK POMITS 1 Recovery Derating Dengan Redesign Kondensor Berdasarkan Analisa Termodinamika Dan Perpindahan Panas Bagus Wahyu Hadi Atmaja dan Atok Setiyawan Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail: atok_s@me.its.ac.id Abstrak Kondensor merupakan salah satu jenis heat exchanger yang berfungsi mengkondensasikan fluida. Jenis kondensor yang digunakan pada PLTU Unit IV PT.PJB UP Gresik adalah surface condenser. PLTU Unit IV PT. PJB UP Gresik memiliki kapasitas 200 MW dengan desain tekanan vakum pada kondensor sebesar 695 mmhg. Namun, saat operasional terjadi penurunan tekanan vakum menjadi 692 mmhg, sehingga hanya dapat beroperasi pada beban 185 MW. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan analisa dan redesign kondensor pada pembebanan 200 MW. Data-data yang diperlukan dalam proses redesign diperoleh dari data design kondensor sebagai data acuan performa kondensor sesuai design, serta data operasional sebagai data performa kondensor saat ini yang selanjutnya digunakan sebagai data untuk proses redesign dengan batasan space yang ada sekarang dengan panjang tube maksimal 8.909 m dan diameter shell maksimal 6.750 m. Tahapan redesign yang akan dilakukan yaitu dengan inputan besarnya laju perpindahan panas yang diperlukan untuk pembebanan 200MW dengan kondisi vakum yang mengalami penurunan, serta diameter tube yang diperoleh dari Tubular Exchanger Manufacturers Associations (TEMA). Kemudian dilakukan perancangan kondensor dengan T LMTD. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu berupa dimensi kondensor dengan diameter luar tube 0.01905 m, diameter dalam tube 0.01727 m, dengan susunan tube staggered dan jumlah tube 14964 buah dengan panjang tube 8.138 m. Pressure drop yang terjadi pada sisi tube sebesar 7909.95 Pa dan pada sisi shell sebesar 1709.206 Pa. Jika terjadi kenaikan plugging 5% akan menaikkan kecepatan aliran fluida pendingin sebesar 0.057 m/s serta menurunkan effectiveness sebesar 2.66%. Begitu juga dengan kenaikan fouling 5% akan menaikkan kecepatan aliran fluida pendingin sebesar 0.11 m/s serta menurunkan effectiveness sebesar 5.93%. Kata Kunci Derating,Kondensor, Redesign,Plugging,Fouling P I. PENDAHULUAN T.PJB UP Gresik memiliki beberapa sistem pembangkit tenaga diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU). Kapasitas maksimal PT.PJB UP Gresik mencapai 2.255 MW. Salah satu pembangkit listrik yang ada di PT. PJB UP Gresik adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Unit IV dengan kapasitas 200 MW. Dalam proses produksi listrik PLTU memiliki salah satu komponen utama yaitu kondensor. Kondensor merupakan salah satu jenis heat exchanger yang berfungsi mengkondensasikan fluida. Pada sistem tenaga uap, fungsi utama kondensor adalah untuk mengubah steam menjadi cairan (kondensat) melalui proses kondensasi, sehingga kondensat dapat dipompakan kembali ke boiler. Kondensor yang digunakan pada PLTU Unit IV adalah jenis surface condenser yang merupakan heat exchanger tipe shell and tube. PLTU Unit IV PT. PJB UP Gresik memiliki kapasitas 200 MW dengan desain tekanan vakum pada kondensor sebesar 695 mmhg. Namun, dalam masa operasional saat ini terjadi penurunan tekanan vakum pada kondensor menjadi 692 mmhg, sehingga hanya dapat beroperasi pada beban 185 MW. II. URAIAN PENELITIAN Pada penyusunan Tugas Akhir ini prosedur perancangan ulang (redesign) dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap awal dari perancangan ini adalah dilakukan studi literartur mengenai desain heat exchanger yang berasal dari buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu. Tahap yang kedua adalah penentuan data-data untuk redesign. Data-data yang didapatkan merupakan data operasional kondensor PJB UP Gresik serta data laju perpindahan panas pada beban maksimal saat ini yaitu 185 MW. Setelah itu, di estimasikan besarnya laju perpindahan panas yang dibutuhkan apabila kondensor beroperasi pada pembebanan 200 MW. Besarnya laju perpindahan panas saat 200 MW akan digunakan sebagai data inputan untuk redesign kondensor. Tahap ketiga merupakan tahap perhitungan matematis. Perancangan ulang (redesign) kondensor menggunakan analisa Analisa Perpindahan Panas dengan Metode LMTD (Log Mean Temperature Difference) besarnya akan dihitung menggunakan persamaan berikut ini : ( ) T co = temperatur keluar sea water (K) T ci = temperatur masuk sea water (K) = temperatur steam (K) T h Setelah diketahui besarnya akan digunakan pada persamaan berikut ini: Q U.A.F.T LMTD (2) Q = laju perpindahan panas (J/s) U = overall heat transfer coefficient (W/m 2.K) A = luas perpindahan panas (m 2 ) F = faktor koreksi Setelah itu, perlu dihitung adanya pengaruh aliran disisi luar tube dan didalam tube. Perhitungan yang dilakukan meliputi, koefisien konveksi dan pressure drop. Perhitungan (1)

JURNAL TEKNIK POMITS 2 koefisien konveksi pada sisi di luar tube persamaan berikut ini. l gl v k ho 0,729 N L f Tsat Ts d 3 l h' otube 0.25 h o = koefisien konveksi pada sisi luar tube (W/m 2 K) g = percepatan gravitasi = 9,81 m/s 2 = jumlah tube secara horisontal ρ l = massa jenis fluida saat kondisi liquid (kg/m 3 ) ρ g = massa jenis fluida saat kondisi vapour (kg/m 3 ) k l = konduktivitas termal fluida didalam tube (W/mK) d o tube = diameter luar tube (m) h' h 1 0, 68Ja (4) h = kalor laten koreksi (kj/kg) h = kalor laten (kj/kg) Ja = Jacob number Jacob number dihitung dengan persamaan berikut ini: c T T (3) s sat Ja p h (5) c p = kalor spesifik (J/kgK) T s = temperatur permukaan tube (K) T sat = temperatur saturasi di sisi shell (K) Untuk menghitung koefisien konveksi disisi dalam tube, terlebih dahulu perlu dilakukan perhitungan mengenai Reynold number dan Nusselt number menggunakan persamaan berikut ini : Re D = ρ v di (6) Dimana Re D = reynolds number di dalam tube ρ = massa jenis fluida di dalam tube (kg/m 3 ) v = kecepatan aliran didalam tube (m/s) di tube = diameter dalam tube (m) μ = viskositas dinamik (N.s/m 2 ) Dalam aliran turbulen Nusselt number dapat dihitung menggunakan persamaan dari Dittus-Boelter. Dengan pengaruh dari jenis perpindahan panas yang terjadi menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan (cooling atau heating). Nu D = 0.023 Re D 4/5 Pr n (7) Dimana n = 0.4 untuk proses heating (T s > T m ) dan n = 0.3 untuk proses cooling (T s < T m ). Setelah itu didapatkan koefisien konveksi didalam tube sesuai persamaan berikut: = (8) = Nusselt number Re D = Reynolds number Pr = Prandlt number d i k = diameter dalam tube (m) = koefisien konveksi fluida didalam tube (W/m 2 K) = konduktivitas termal fluida didalam tube (W/mK) Selanjutnya analisa pressure drop dianalisa pada bagian sisi shell dan sisi tube. Pada sisi shell menggunakan persamaan berikut ini: ρ Gs = mass velocity (kg/m 2.s) ( s ) dimana A s = luas minimum cross flow (m 2 ) B = baffle spacing (m) D s = inner diameter shell (m) D e = diameter ekivalen (m) Nb = number of baffle ρ = massa jenis fluida (kg/m 3 ) f = koefisen gesek yang dapat dicari dari grafik dengan berdasarkan Re = viscosity correction factor = viscosity pada bulk fluida (N.s/m) = viscosity pada temperatur dinding (N.s/m) Pressure drop yang terjadi didalam tube terdiri dari major losses dan minor losses. Pressure drop major dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini: ΔP mayor= f di Sedangkan pressure drop minor dapat dihitung dengan persamaan: ΔP minor = k Sehingga pressure drop total yang terjadi adalah ΔP total = ( di ) (9) (10) (11) (12) ΔP mayor= pressure drop mayor (Pa) ΔP minor = pressure drop minor (Pa) ΔP total = pressure drop total (Pa) f = koefisien gesek (dicari dengan menggunakan moody diagram) L = panjang penukar panas (m) = kecepatan rata-rata aliran dalam tube (m/s) ρ = massa jenis fluida (kg/m 3 ) k = loss coefficient. Setelah itu perlu dihitung besarnya nilai overall heat transfer coefficient untuk menentukan dimensi kondensor yang terbaik. Nilai overall heat transfer coefficient dengan tanpa memperhitungkan fouling dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. (13)

JURNAL TEKNIK POMITS 3 U = overall heat transfer coefficient (W/m 2 K) A o = luas pepindahan panas fluida di luar tube (m 2 ) A i = luas perpindahan panas fluida di dalam tube (m 2 ) h i = koefisien konveksi didalam tube (W/m 2 K) h o = koefisien konveksi di luar tube (W/m 2 K) d o = diameter luar tube (m) k = konduktivitas termal tube (W/mK) L = panjang tube (m) Setelah didapatkan dimensi kondensor yang baru perlu dilakukan analisa performa kondensor dengan menghitung Number of Transfer Unit (NTU) dan effectiveness. Effectiveness merupakan bilangan tanpa dimensi dan berada dalam batas 0 < ε < 1. Untuk semua heat exchanger effectiveness dapat dinyatakan ε = f C C maks min NTU, (14) Number of Transfer unit (NTU) juga merupakan bilangan tanpa dimensi dan didefinisikan sebagai : UA NTU = C min (15) dimana C min diperoleh untuk nilai yang terkecil dari: (16) atau (17) Dimana C c = heat capacity rates (kj/s.k) C h = heat capacity rates (kj/s.k) C p,c = kalor spesifik sea water (kj/kg.k) C p,h = kalor spesifik steam(kj/kgk) = laju alir massa sea water (kg/s) = laju alir massa steam (kg/s) C min = heat capacity minimum (kj/s.k) C maks = heat capacity maksimum (kj/s.k) U = overall heat transfer coefficient (W/m 2.K) A = luas perpindahan panas (m 2 ) ε = effektiveness 1) Analisa Fouling Fouling merupakan pengendapan kotoran air laut pada sisi dalam tube. Fouling pada sisi tube dapat menyebabkan pengurangan cross sectional area (luas penampang melintang), dan meningkatkan pressure drop, sehingga dibutuhkan energi lebih besar untuk pemompaan fluida pendingin. Fouling pada sisi dalam tube dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai beikut. Gambar 1 overall heat transfer coefficient dengan adanya fouling (18) U f = overall heat transfer coefficient saat terjadi fouling A o = luas pepindahan panas fluida di luar tube (m 2 ) A i = luas perpindahan panas fluida di dalam tube (m 2 ) h i = koefisien konveksi didalam tube (W/m 2 K) h o = koefisien konveksi di luar tube (W/m 2 K) d o = diameter luar tube (m) k = konduktivitas termal tube (W/mK) L = panjang tube (m) R f,i = resistance fouling pada sisi dalam tube (m 2.K/W) = resistance fouling pada sisi luar tube (m 2.K/W) R f,o 2) Analisa Plugging Plugging merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menanggulangi kebocoran pada tube. Tube yang bocor akan ditambal/plug agar air laut tidak tercampur dengan uap yang berada pada shell. Jumlah besar kecilnya plugging dapat mempengaruhi luasan perpindahan panas yang terjadi sesuai dengan rumusan: = π d o.nt.l to (19) N t = jumlah tube total (tanpa plugging) L tot = panjang tube total (m) Jumlah tube yang mengalami plugging dapat dihitung dengan rumusan: (20) Nt plug = Jumlah tube yang mengalami plugging %plugging = menyatakan perbandingan tube yang di plug dengan jumlah tube total III. HASIL PERANCANGAN A. Analisa Kondensor Existing Sebelum melakukan langkah redesign diperlukan analisa pada kondensor saat beban maksimal yang mampu dicapai saat ini yaitu sebesar 185 MW. Sedangkan pembebanan design awal yaitu 200MW. Berdasarkan hasil estimasi kenaikkan beban dari 185 MW menjadi 200 MW akan menaikkan beban kondensor sebesar 16,02% dari 226741,997 kj/s menjadi 263074,504 kj/s. Adanya kenaikan beban kondensor berakibat naiknya kebutuhan air laut sebagai fluida pendingin sebesar 36,12% dari 5137,127 kg/s menjadi 6992,942 kg/s sehingga didapatkan kecepatan dalam tube kondensor sebesar 2,04 m/s. Kecepatan ini sudah melebihi kecepatan maksimum yang diijinkan yaitu sebesar 2 m/s, sehinngga perlu di lakukan redesign agar kondensor mampu pada pembebanan 200 MW. B. Perhitungan ΔT LMTD Dari data temperatur maksimal yang ada pada kondensor dapat ditunjukkan pada gambar 2, dimana pada sisi steam (shell) tidak terjadi perubahan temperatur hanya terjadi perubahan fase dan pada sisi air laut (tube) tidak terjadi perubahan fase hanya terjadi perubahan temperatur.

JURNAL TEKNIK POMITS 4 Gambar 3 Grafik pengaruh plugging terhadap overall heat transfer coefficient Gambar 2 Distribusi temperatur pada kondensor C. Dimensi kondensor baru Dimensi dari kondensor disesuaikan dengan ketersediaan space untuk penempatan yang ada. Redesign pada tugas akhir ini tidak merubah dimensi dari shell sehingga terdapat batasan diameter shell sebesar 6,750 m dan panjang tube sebesar 8,909 m. Setelah dilakukan iterasi dari diameter yang ada pada Tubular Exchanger Manufacturers Associations (TEMA) didapatkan dimensi kondensor sebagai berikut: Tabel 1Perbandingan design awal dan baru Dari Gambar 3 dapat dilihat semakin tinggi plugging maka akan semakin menaikkan overall heat transfer coefficient. Nilai tertinggi overall heat transfer coefficient tertinggi saat plugging 20% yaitu sebesar 2158.8 W/m²K sedangkan nilai overall heat coefficient terendah terjadi saat plugging 0% dengan nilai overall heat transfer coefficient sebesar 2067.369 W/m²K. Hal ini terjadi karena plugging menurunkan luasan tube yang dilalui aliran air laut, sehingga kecepatan yang melewati tube akan semakin tinggi. Akibat adanya kecepatan yang tinggi makan nilai Reynold number dan koefisien konveksi akan naik juga, begitu pula dengan nilai overall heat transfer coefficient. Namun adanya plugging akan memberikan dampak negatif berupa semakin tingginya nilai dari pressure drop dalam tube seperti pada pembahasan sebelumnya. Gambar 4 Grafik pengaruh plugging terhadap NTU dan effectiveness D. Analisa Performa Kondensor Unjuk kerja heat exchanger dapat ditinjau dari harga effectiveness (ε). Effectiveness merupakan perbandingan laju perpindahan panas aktual terhadap kemampuan laju perpindahan panas maksimum heat exchanger. Untuk menghitung performa kondensor dapat divariasikan adanya plugging dan fouling yang sering terjadi pada kondensor. Besarnya plugging dan fouling akan divariasikan dari 0% yang merupakan kondisi desain kondensor saat bersih tanpa plugging atau fouling, sampai 20%. Pada Gambar 3 dan 4 akan ditampilkan pengaruh plugging terhadap overall heat transfer coefficient dan effectiveness serta NTU. Sedangkan pada Gambar 5 dan 6 akan ditampilkan pengaruh fouling terhadap overall heat transfer coefficient dan effectiveness serta NTU. Adanya plugging juga akan mempengaruhi nilai effectiveness dari kondensor. Dari Gambar 4 dapat diketahui bahwa semakin tinggi plugging maka nilai effectiveness akan semakin rendah dimana effectiveness paling rendah pada saat plugging 20% dengan effectiveness 0.57 atau 57%. Pada saat plugging 0% effectiveness memiliki nilai 64.33%. Dengan kenaikan plugging 5% akan menurunkan nilai effectiveness sebesar 0.0266 atau 2.66%. Hal ini terjadi karena plugging akan mengurangi jumlah tube yang di lewati cooling water, sehingga akan mengurangi luasan perpindahan panas meskipun harga overall heat transfer coefficient akan naik akibat naiknya koefisien konveksi. Dengan nilai C min yang tetap maka akan menurunkan nilai NTU, sehingga akan menurunkan nilai effectiveness juga. Jadi semakin tinggi jumlah plugging maka nilai effectiveness dari kondensor akan semakin turun.

JURNAL TEKNIK POMITS 5 Gambar 5 Grafik pengaruh fouling terhadap overall heat transfer coefficient Dari Gambar 5 dapat dilihat semakin tinggi fouling maka akan semakin menurunkan overall heat transfer coefficient. Nilai tertinggi overall heat transfer coefficient tertinggi saat fouling 0% dengan nilai overall heat transfer coefficient 2067.369 W/m²K sedangkan nilai overall heat coefficient terendah terjadi saat fouling 20% yaitu sebesar 1469.943 W/m²K. Hal ini terjadi karena fouling akibat dari adanya kotoran atau kerak yang memberikan tambahan hambatan termal pada tube. Sisi positif dari adanya fouling adalah semakin tingginya koefisien konveksi akibat dari semakin tingginya kecepatan di dalam tube. Namun, tingginya nilai koefisien konveksi tidak dapat memberikan nilai overall heat transfer coefficient yang tinggi karena juga terdapat hambatan termal yang semakin tinggi juga. Gambar 6 Grafik pengaruh fouling terhadap NTU dan effectiveness Adanya fouling juga akan mempengaruhi nilai effectiveness dari kondensor. Dari Gambar 6 dapat diketahui bahwa semakin tinggi fouling maka nilai effectiveness akan semakin rendah dimana effectiveness paling rendah pada saat fouling 20% dengan effectiveness 0.51 atau 51%. Pada saat fouling 0% effectiveness memiliki nilai 64.33%. Setiap penambahan fouling 5% atau pengurangan diameter tube sebesar 0.8 mm maka akan menurunkan effectiveness sebesar 5.93%. Hal ini terjadi karena fouling akan mengurangi luasan diameter dalam tube yang di lewati cooling water sehingga akan menaikkan kecepatan didalam tube, yang selanjutnya akan menaikkan koefisien konveksi namun terjadi penurunan pada nilai overall heat transfer coefficient. Dengan adanya penurunan nilai overall heat transfer coefficient dan nilai C min yang tetap maka akan menurunkan nilai NTU yang akan menurunkan nilai effectiveness juga. Jadi semakin tinggi jumlah fouling maka nilai effectiveness dari kondensor akan semakin turun. IV. KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Dari data operasional diketahui untuk meningkatkan pembebanan dari 185 MW menjadi 200 MW dibutuhkan penambahan laju alir massa air laut sebesar 36.12% dari 5137.127 kg/s menjadi 6992.942 kg/s, sehingga menyebabkan kecepatan dalam tube kondensor sebesar 2.04 m/s yang melebihi batas maksimal kecepatan yang di ijinkan yaitu 2 m/s. 2. Dari perancangan kondensor didapatkan dimensi kondensor yang baru yaitu, diameter luar tube 0.01905 m, diameter dalam tube 0.01727 m, panjang tube 8.138 m dan jumlah tube 14964 buah yang tersusun staggered, pressure drop yang terjadi pada sisi tube sebesar 7909.95 Pa. 3. Pada sisi shell didapat jumlah baffle sebanyak 8 buah dan luas perpindahan panas sebesar 15326.03 m². Pressure drop yang terjadi pada sisi shell sebesar 1709.206 Pa. 4. Dengan semakin naiknya jumlah plugging maka akan meningkatkan koefisien konveksi dan menaikkan pressure drop pada tube serta menurunkan effectiveness kondensor. Setiap kenaikan plugging 5% atau 748 tube di plug akan akan menaikkan koefisien konveksi sebesar 0.0456 W/m.K, pressure drop 0.1094 Pa serta menurunkan effectiveness sebesar 2.66%. 5. Dengan semakin naiknya jumlah fouling maka akan meningkatkan koefisien konveksi dan menaikkan pressure drop pada tube serta menurunkan effectiveness kondensor. Setiap kenaikan fouling 5% atau pengurangan diameter 0.8 mm maka akan menaikkan koefisien konveksi sebesar 0.1056 W/m.K, pressure drop 0.2411 Pa serta menurunkan effectiveness dan overall heat transfer coefficient sebesar 5.93% dan 0.092412 W/m.K. V. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasdih kepada Dr. Ir.Atok Setiyawan M.Eng.Sc selaku dosen yang selalu membimbing, memberi motivasi dan banyak masukan yang baik hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. PT. PJB UP Gresik dalam penyediaan data yang diperlukan selama proses penelitian VI. DAFTAR PUSTAKA [1] Fox, Robert W. Pritchard, Philip J. McDonald, Alan T. 2003. Introduction To Fluid Mechanics. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd : Asia [2] Incropera, Frank P. Dewitt, David P. Bergman, Theodore L. Lavine, Adrienne S. 2007. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd : Hoboken. [3] Kakac, Sadik. Liu, Hongtan. 2002. Heat Exchanger Selections, Rating, and Thermal Design. CRC Press LLC, 2000 N. W. Corporate Blvd: Boca Raton, Florida. [4] Moran, Michael J. Shapiro, Howard N. 2005. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Shouthern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ : England [5] Suradika, Darmaji. 2011. Redesign Dan Recalculation High Pressure Heater (HPH) 7 PT PJB UP. Paiton Pada Zona Desuperheating Dengan Analisa Thermodinamika Dan Perpindahan Panas. Surabaya: Teknik Mesin ITS [6] Vicca, Tri. 2012. Redesign Dan Penentuan Waktu Maintanance Kondensor Unit 3 PT. PJB UP Gresik Dengan Analisa Thermodinamika Dan Perpindahan Panas. Surabaya: Teknik Mesin ITS