IMPLEMENTASI EKO-EFISIENSI PADA INDUSTRI PRINTING BATIK

dokumen-dokumen yang mirip
IMPLEMENTASI EKO-EFISIENSI PADA INDUSTRI BATIK CAP YANG MELAKUKAN PROSES PENCELUPAN PADDING

PENELITIAN POTENSI PENCEMARAN DARI 41 INDUSTRI BATIK DI KLASTER BATIK SRAGEN

PENGGUNAAN KEMBALI LARUTAN BEKAS PENCELUPAN

HO-2 PROSES PEMBUATAN BATIK

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

KISI-KISI MATERI PLPG MATA PELAJARAN TEKNIK PENYEMPURNAAN KAIN

BAB I PENDAHULUAN. Yogyakarta merupakan salah satu pusat industri batik yang dikenal sejak

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERSEMBAHAN PERNYATAAN

BAB I PENDAHULUAN. industri berat maupun yang berupa industri ringan (Sugiharto, 2008). Sragen

TESIS EVALUASI KINERJA LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH TAHU (STUDI KASUS: DUKUH PESALAKAN, DESA ADIWERNA, KAB. TEGAL)

MAKALAH PROGRAM PPM PEMUTIHAN SERAT ECENG GONDOK. Oleh: Kun Sri Budiasih, M.Si NIP Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas MIPA

NASKAH PUBLIKASI TUGAS AKHIR. USULAN PERBAIKAN LAYOUT DENGAN MENGGUNAKAN CRAFT BERBASIS GREEN TEKNOLOGI (Studi Kasus : CV.

ADSORPSI ZAT WARNA DAN ZAT PADAT TERSUSPENSI DALAM LIMBAH CAIR BAIK

BAB III PERANCANGAN PROSES

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

STUDI PENGELOLAAN LIMBAH PADAT & CAIR PT X - PASURUAN SEBAGAI UPAYA PENERAPAN PROSES PRODUKSI BERSIH

KISI- KISI SOAL UKG TEKNOLOGI PENYEMPURNAAN TEKSTIL (2015)

BAB I PENDAHULUAN. mengganggu kehidupan dan kesehatan manusia (Sunu, 2001). seperti Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat,

INDUSTRI KECIL DETERJEN CAIR

Nama : Putri Kendaliman Wulandari NPM : Jurusan : Teknik Industri Pembimbing : Dr. Ir. Rakhma Oktavina, M.T Ratih Wulandari, S.T, M.

PENGEMBANGAN INDUSTRI BATIK RAMAH LINGKUNGAN STUDI KASUS KAMPOENG BATIK LAWEYAN

BAB III PENCEMARAN UDARA INDUSTRI PT. CEMARA AGUNG. bidang industri tenun dan tekstil dengan kapasitas produski sebesar

PENCAPAIAN EKO-EFISIENSI MELALUI KERJASAMA ANTAR PELAKU USAHA PADA KLASTER INDUSTRI BATIK SIMBANGKULON, KABUPATEN PEKALONGAN TUGAS AKHIR

Seminar Nasional Pendidikan Biologi FKIP UNS 2010

BAB I PENDAHULUAN. pencemaran yang melampui daya dukungnya. Pencemaran yang. mengakibatkan penurunan kualitas air berasal dari limbah terpusat (point

Laporan Tugas Akhir Pembuatan Zat Warna Alami dari Buah Mangrove Spesies Rhizophora stylosa sebagai Pewarna Batik dalam Skala Pilot Plan

LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) KRIYA TEKSTIL

BAB V METODOLOGI. No. Alat Ukuran Jumlah. 1. Digester - 1 Buah. 2. Pengaduk - 1 Buah. 3. Kertas PH - Secukupnya. 4.

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SILABUS TEKNOLOGI TEKSTIL

BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN

KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI GURU TAHUN No Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru mapel Tekstil Indikator Esensial

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

KAJIAN PELUANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNIS EKOEFISIENSI PADA KLASTER INDUSTRI KNALPOT DI KABUPATEN PURBALINGGA TUGAS AKHIR

ZAT WARNA BEJANA/INDHANTHREN UNTUK PEWARNAAN BATIK

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

SEMINAR KOMPREHENSIF ANALISIS TEKNIK, UJI KINERJA, DAN ANALISIS EKONOMI MESIN PELECET KACANG KEDELAI EDAMAME. Angga Fajar S ( )

PRAKTEK PENCAPAIAN EKO-EFISIENSI DI KLASTER INDUSTRI TAPIOKA DESA SIDOMUKTI KABUPATEN PATI TUGAS AKHIR. Oleh: SAIFILLAILI NUR ROCHMAH L2D

BAB V METODOLOGI. digester, kertas ph secukupnya, cawan porselin 3 buah, kurs porselen 3 buah,

PERANCANGAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DENGAN SISTEM TANGKI ATAS DI INDUSTRI TAHU BERBASIS CLEANER PRODUCTION: IKM TAHU HAPID SUBANG, JAWA BARAT

BAB III METODE PENELITIAN

Pengolahan Pelumas Bekas Secara Fisika

ANALISIS WARNA, SUHU, ph DAN SALINITAS AIR SUMUR BOR DI KOTA PALOPO

BAB I PENDAHULUAN. hampir seluruh aspek kehidupan membutuhkan energi. Kebutuhan energi saat ini

Sifat Fisika dan Kimia Serat Poliester dan Kapas..;.^\rL..., 13

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik -1- Universitas Diponegoro

BAB III. METODE PENELITIAN

Oleh : Wahyu Jayanto Dosen Pembimbing : Dr. Rr. Sri Poernomo Sari ST., MT.

PARADIGMA PENGELOLAAN USAHA

BAB PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI TEPUNG BERAS

ANALISIS ALIRAN MATERIAL DAN LIMBAH PRODUKSI BATIK CAP MENGGUNAKAN SANKEY DIAGRAM (Studi Kasus: Batik Putra Laweyan)

PETUNJUK UMUM UNTUK MERAWAT SISTEM SEPTIK TANK

PENGOLAHAN LIMBAH PEWARNAAN KONVEKSI DENGAN BANTUAN ADSORBEN AMPAS TEBU DAN ACTIVATED SLUDGE

BAB I PENDAHULUAN. pendapatan negara dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. penting dilakukan untuk menekan penggunaan energi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV KAJIAN KULIT BUAH KAKAO SEBAGAI PEWARNA ALAMI PADA TEKSTIL

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

LATEKS ALAM IRADIASI SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA BARANG JADI KARET

KONSEP EKO EFISIENSI DALAM PEMANFAATAN KELUARAN BUKAN PRODUK DI KLASTER INDUSTRI MEBEL KAYU BULAKAN SUKOHARJO TUGAS AKHIR

CLEANER PRODUCTION (PRODUKSI BERSIH)

BAB 4 HASL DAN PEMBAHASAN

PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI PENYEMPURNAAN - TEKSTIL YANG RAMAH LINGKUNGAN

BAB I PENDAHULUAN. waktu. Kesibukan dan rutinitas membuat orang harus pergi ke suatu tempat dengan

BAB I PENDAHULUAN. baik dari segi manfaat maupun penggunaannya. Hal ini dapat dilihat

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

BAB V METODOLOGI. 5.1 Alat dan Bahan yang Digunakan Alat yang Digunakan. No. Alat Ukuran Jumlah. Sendok. 1 buah. Ember. 1 buah. Pipet.

KRiYA TEKSTIL DAN BATIK 1 OLEH: TITY SOEGIARTY JURUSAN PENDIDIKAN SENI RUPA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2009

BAB III PROSES DAN TEKNIK PENCIPTAAN

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KAJIAN KELAYAKAN DAUR ULANG AIR OLAHAN IPAL BTIK-LIK MAGETAN

LAPORAN TUGAS AKHIR PEMBUATAN DAN APLIKASI ZAT WARNA ALAMI DARI BUAH MANGROVE JENIS Rhizophora stylosa

III. METODE PENELITIAN

PROTOTIPE UNIT PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN REAKTOR ELEKTROKIMIA (UPAL-RE) UNTUK MELAYANI HOME INDUSTRY BATIK (259L) ABSTRAK

BAB III TINJAUAN DATA, EKSPERIMEN, DAN ANALISA. Pohon kapuk berbunga tiga atau empat kali dalam setahun dengan selang

PENGEMBANGAN TEKNIK PEWARNAAN ALAMI PADA KERAJINAN SERAT ALAMI DI CV BHUMI CIPTA MANDIRI SENTOLO, KULON PROGO, YOGYAKARTA

ALAT PENGERING BERKABUT UNTUK MENGHASILKAN ZAT WARNA ALAMI DARI KULIT KAYU MAHONI, JAMBAL, DAN TINGI GUNA MENGGANTIKAN SEBAGIAN WARNA SINTETIK BATIK

BAB III METODE PENELITIAN

SEMINAR REKAYASA KIMIA DAN PROSES 2010 ISSN :

Peningkatan Produktivitas pada UKM melalui Iptek Bagi Masyarakat (Studi kasus di Sentra Pengrajin Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo)

Prosiding Seminar Nasional Jurusan PTBB FT UNY, Volume 4, Tahun 2009

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMAKASIH... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR TABEL...

I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Batik merupakan suatu seni dan cara menghias kain dengan penutup

L A M P I R A N DAFTAR BAKU MUTU AIR LIMBAH

PENYULUHAN DAN PRAKTIK PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING CAIR

LAMPIRAN 1 TABEL PENGAMATAN SWA PANTAU IPAL (diisi oleh operator IPAL) Hari dan tanggal. COD (mg/l)

PEMANFAATAN DAUN INDIGOFERA SEBAGAI PEWARNA ALAMI BATIK

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. arus globalisasi yang terus berjalan. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan harus

Penerapan Energi Efisiensi di IKM

BAB V METODOLOGI. Penelitian dilakukan di laboratorium terdiri dari 3 tahap :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

KELAYAKAN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR TAHU PADA INDUSTRI KECIL DI DUSUN CURAH REJO DESA CANGKRING KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER

BAB I PENDAHULUAN. berdampak positif, keberadaan industri juga dapat menyebabkan dampak

PERANCANGAN ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNTUK MENGURANGI DAMPAK LINGKUNGAN DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH PEMOTONGAN AYAM

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

Transkripsi:

IMPLEMENTASI EKO-EFISIENSI PADA INDUSTRI PRINTING BATIK Sulaeman 1), Agus Hadiyarto 2) 1) Balai Besar Kerajinan dan Batik, Yogyakarta 2) MIL, Universitas Diponegoro, Semarang ABSTRAK Telah dilakukan penelitian terapan implementasi eko-efisiensi pada industri printing batik yang melakukan scouring-bleaching dan printing, dengan kapasitas produksi 5.000 meter produk batik per minggu. Permasalahan pada perusahaan adalah masih banyak limbah cair hasil yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan kembali namun terbuang ke lingkungan. Tujuan dari penelitian terapan implementasi eko-efisiensi adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan lingkungan dengan cara menerapkan eko-efisiensi pada yang dilakukan di perusahaan tersebut. Metoda yang dilakukan adalah observasi, wawancara, diskusi, implementasi langsung di lapangan dan evaluasi hasil. Pada observasi lapangan langsung dicari hotspot yaitu lokasi dimana memungkinkan diperolehnya eko-efisiensi. Untuk industri printing batik, hotspot terjadi di lokasi scouring-bleaching dan printing. Kemudian dilakukan wawancara dan diskusi baik dengan pimpinan maupun operator. Selanjutnya dilakukan implementasi eko-efisiensi dan hasilnya dievaluasi. Evaluasi hasil penelitian memperlihatkan bahwa banyak diperoleh keuntungan ekonomi dan lingkungan bagi industri printing batik bila menerapkan eko-efisiensi secara terus menerus. Tindakan eko-efisiensi yang dilakukan telah menghasilkan keuntungan ekonomi dari pakai-ulang limbah scouring-bleaching sebesar Rp. 6.000.000,00, penghematan air sebesar 610 m3, penghematan listrik sebesar 52,9 kwh per tahun. Disamping itu diperoleh pula keuntungan lingkungan dengan adanya minimisasi limbah yang terbuang. Keywords: eko-efisiensi, hotspot, scouring-bleaching, printing batik PENDAHULUAN Latar belakang Industri printing batik adalah industri tekstil yang memproduksi kain tekstil printing bermotif batik. Proses yang digunakan adalah printing atau sablon. Proses printing tidak menggunakan lilin batik. Produk printing batik digunakan antara lain untuk bahan sandang dan sprei. Eko-efisiensi merupakan salah satu upaya minimisasi pencemaran dengan cara memanfaatkan kembali buangan industri atau non product output. Lokasi atau titik dimana buangan industri masih dapat dimanfaatkan kembali disebut hot 2) spot. Penelitian terapan implementasi eko-efisiensi telah dilakukan pada sebuah industri printing batik di kampoeng batik Laweyan Solo yang mempunyai kapasitas produksi 5.000 meter per minggu. Produk yang dibuat adalah sprei batik. Bahan baku berupa kain grey yang masih mengandung kotoran fisika dan kimia. Untuk membersihkannya dilakukan scouringbleaching ( pemasakan dan pengelantangan). Proses scouring-bleaching dilakukan satu minggu sekali. Rumusan masalah Permasalahan pada perusahaan adalah masih banyak limbah cair hasil yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan kembali namun terbuang ke lingkungan. Tujuan Tujuan dari penelitian terapan implementasi eko-efisiensi adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan lingkungan dengan cara menerapkan eko-efisiensi pada yang dilakukan di perusahaan tersebut. K-166

Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009 Manfaat penelitian 1. Untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari efisiensi bahan seperti zat warna, zat kimia, minimisasi pemakaian air, minimisasi pemakaian energi listrik, 2. Untuk mendapatkan keuntungan lingkungan dari minimisasi jumlah limbah yang terbuang seperti: pakai-ulang larutan bekas scouring-bleaching, minimisasi pemakaian air, minimisasi pemakaian energi listrik Gambaran hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya informasi baik bagi para pihak terkait maupun industri printing batik agar penerapan ekoefisiensi dapat dilakukan secara maksimal dan terus menerus tanpa kendala yang berarti untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, lingkungan dan organisasi perusahaan METODE PENELITIAN Rancangan Untuk dapat melaksanakan implementasi eko-efisiensi semaksimal mungkin diperlukan observasi lapangan, dicari titik-titik hotspot, didiskusikan dengan operator, pimpinan dan pemilik, diterapkan dan dievaluasi Subyek penelitian berupa: 1. Pemakaian-ulang larutan bekas scouring-bleaching 2. Minimisasi pemakaian air tanah atau air untuk 3. Minimisasi pemakaian energi listrik Prosedur 1. Pemakaian-ulang larutan bekas scouring bleaching Proses scouring-bleaching dilakukan sebagai berikut: Kain grey dalam ukuran panjang 5.000 meter direndam dalam 5 bak masing-masing bak berisi air = 1 m 3, kostik soda = 10 kg, H 2 O 2 = 8 liter, stabilizer = 1 kg dan kain grey 1.000 meter, pada alat unit continuous washing range yang terdiri dari 10 bak. Setelah selesai, larutan scouring-bleaching dari kelima bak tersebut tidak dibuang, tetapi ditampung dan akan digunakan kembali pada scouring-bleaching minggu kedua dengan penambahan pada setiap bak, air = 0,2 m3, kostik soda = 2 kg, H 2 O 2 = 7 liter, stabilizer = 1 kg. Pada minggu kedua, larutan bekas scouring-bleaching dipakai-ulang. 2. Minimisasi pemakaian air tanah atau air untuk Minimisasi pemakaian air dapat dilakukan di 2 lokasi (hot spot) yaitu: 2.1. Pada pencucian di bak-bak washing range ketinggian permukaan air menjadi sama. Sebelum dipasang pipa penghubung bak cuci yang awal atau yang pertama lebih cepat kosong Dibuatkan pipa pralon penghubung antar bak sehingga karena banyak air yang terbuang terbawa kain 2.2. Pada pencucian (screen) Dibuatkan bak pencuci sehingga tinggal dicuci, digosok karet busa dan sisa pasta print akan cepat larut dalam air cucian. Jadi pencucian tidak dilakukan dengan cara langsung menyemprot sisa pasta printing yang menempel pada, melainkan dicuci pada bak pencuci 2.3. Minimisasi pemakaian energi listrik Minimisasi energi listrik sesuai dengan besarnya energi listrik yang digunakan untuk meminimisasi kebutuhan air. Teknik analisa data Data evaluasi hasil implementasi diperhitungkan secara sederhana dan diperhitungkan dalam kurun waktu per tahun. Selain perhitungan keuntungan ekonomi, evaluasi juga dilakukan terhadap pengembalian modal bila diperlukan biaya untuk pembuatan alat. K-167

Hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian Cara penelitian implementasi eko-efisiensi dapat direplikasi pada industri batik sejenis dengan sedikit modifikasi disesuaikan dengan yang ada di industri batik tersebut. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pemakaian-ulang larutan bekas scouring-bleaching 1.1. Sebelum implementasi eko-efisiensi, setelah selesai scouringbleaching, larutan scouring-bleaching dari kelima bak tersebut kemudian dibuang. Setelah implementasi eko-efisiensi larutan scouring-bleaching dari kelima bak tersebut tidak dibuang, tetapi digunakan kembali pada minggu kedua dengan penambahan pada setiap bak, air = 0,2 m3, kostik soda = 2 kg, H 2 O 2 = 7 liter, stabilizer = 1 kg. Kemudian digunakan untuk scouring-bleaching. Hasil scouringbleaching pertama dan kedua diuji dan dievaluasi derajat putih dan kekuatan tarik. Dari evaluasi pengujian hasil scouring-bleahing diperoleh bahwa derajat putih kain yang kedua adalah lebih putih dari kain yang pertama. Hal ini sudah jelas karena larutan bekas scouringbleaching yang pertama masih banyak mengandung H 2 O 2 dan penambahan H 2 O 2 hanya berkurang 10% dari resep awal sehingga daya oksidasinya lebih tinggi. Dengan tambahan 2 kg kostik soda setiap bak, kadar alkalinitas dari kostik soda masih cukup tinggi ph sekitar 13 sehingga scouring masih berjalan dengan baik. Warna hasil printing tetap sama kualitasnya. Kapasitas motor pompa air 125 watt adalah 1,2 m 3 air per jam. 1.2. Setelah implementasi eko-efisiensi, dengan pemakaian-ulang larutan bekas scouring bleaching berarti diperoleh penghematan bahan sebagai berikut: 1.2.1.Kostik soda sebanyak 5 x 8 kg = 40 kg/ 2 mg = 1.000 kg/ th 1.2.2.H 2 O 2 sebanyak 5 x 1 liter = 5 liter/2 minggu = 125 liter/th 1.2.3. Air tanah sebanyak 5 m3 (0,2 x 5) m3 = 4 m3/ 2 mg = 100 m3/ th, setara energi listrik = 100/1,2 x 0,125 kwh = 10,4 kwh/ th 2. Minimisasi pemakaian air dari pencucian kain dan pencucian Minimisasi pemakaian air dapat dilakukan di 2 lokasi (hot spot) yaitu: pada pencucian di bak-bak washing range dan pada pencucian. Air diambil dari dalam tanah dengan motor pompa 250 watt dengan kapasitas 3 m 3 / jam = 50 liter/ menit 2.1. Minimisasi air pada pencucian kain di bak-bak washing range Proses pencucian kain pada mesin washing range berjalan secara kontinyu. Sebelum implementasi eko-efisiensi pencucian kain dilakukan tanpa adanya penghubung antar bak. Bak cuci yang awal atau yang pertama lebih cepat kosong karena banyak air yang terbuang terbawa kain. Setelah implementasi dipasang pipa pralon penghubung antar bak sehingga permukaan air menjadi sama. Biaya untuk memasang pipa adalah Rp. 100.000,-. Data pengamatan memperlihatkan adanya penghematan 7,2 m 3 per minggu atau per satu kali pencucian. Minimisasi pemakaian air dari pencucian kain per tahun = 50 x 7,2 m 3 = 360 m 3 atau setara dengan penghematan listrik = 360/3 x 0,25 kwh = 30 kwh 2.2. Minimisasi air pada pencucian (screen) Sebelum implementasi eko-efisiensi pencucian dilakukan dengan disemprot. Ini memerlukan waktu 5 menit/. Air yang diperlukan sebanyak 5 x 50 liter = 250 liter. Dalam 1 minggu K-168

Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009 diatur print sebanyak 3 hari. Dalam 1 hari dicuci 8. Sehingga dalam 1 minggu dicuci sebanyak = 3 x 8 = 24. Air yang diperlukan sebanyak = 24 x 250 liter = 6 m 3 / mg = 50 x 6 m 3 = 300 m 3 / th. Setelah implementasi eko-efisiensi dibuatkan bak pencuci sehingga tinggal direndam dan digosok dengan karet busa. Volume bak cuci 3 m 3 dan dibuang setiap minggu sehingga air yang terbuang = 50 x 3 m 3 = 150 m 3 /th. Minimisasi pemakaian air dari pencucian sebanyak = 300 m 3 150 m 3 = 150 m 3 /tahun atau setara dengan penghematan energi listrik = 150/3 x 0,25 kwh = 12,5 kwh/ tahun 2.3. Setelah implementasi eko-efisiensi diperoleh minimisasi pemakaian air per tahun sebagai berikut: 2.3.1.Dari pemakaian-ulang larutan bekas scouring-bleaching= 100 m 3 2.3.2.Dari minimisasi air pada pencucian kain = 360 m 3 2.3.3.Dari minimisasi air pada pencucian = 150 m 3 Jumlah minimisasi pemakaian air = 610 m 3 3. Minimisasi pemakaian energi listrik Minimisasi pemakaian energi listrik diperoleh dari berkurangnya waktu aktif pompa air sesuai dengan berkurangnya penggunaan air. Setelah implementasi eko-efisiensi diperoleh minimisasi pemakaian energi listrik per tahun sebagai berikut: 3.1. Dari pemakaian-ulang bekas larutan scouring-bleaching= 10,4 kwh 3.2. Dari pencucian kain = 30 kwh 3.3. Dari pencucian = 12,5 kwh Jumlah minimisasi pemakaian energi listrik = 52,9 kwh Tabel 1: HASIL IMPLEMENTASI EKO-EFISIENSI PADA INDUSTRI PRINTING No BATIK 1 Lar. bekas scouringbleaching 2 Min. Air scouringbleaching 3 Min. Air pencucian kain 4 Min. Air pencucian 5 Min. Energi listrik Eko-efisiensi Sebelum Dibuang Dibuang Tidak ada pipa penghubung antar bak Pencucian disemprot Pompa air bekerja lebih lama Sesudah Digunakan kembali Digunakan kembali Dibuat pipa penghubung Dibuat bak cuci Pompa air bekerja lebih efisien Bahan Jumlah/th Harga (Rp) Kostik 1.000 kg 5.000 H 2 O 2 125 liter 8.000 Air tanah 100 m3 0 Air tanah 360 m3 0 Air tanah 150 m3 0 Penghematan /th (Rp) 5.000.000,- 1.000.000,- Listrik 52,9 kwh 420 22.218 K-169

SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI Implementasi eko-efisiensi pada industri printing batik dapat berupa: pemakaian-ulang larutan bekas scouring-bleaching; minimisasi pemakaian air ; minimisasi pemakaian energi listrik. Implementasi eko-efisiensi pada industri printing batik direkomendasikan untuk dilakukan secara terus menerus sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi, lingkungan dan organisasi perusahaan. Implementasi eko-efisiensi disarankan untuk direplikasikan pada industri-industri printing batik. UCAPAN TERIMAKASIH Melalui makalah ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada para pimpinan dari Balai Besar Kerajinan dan Batik, GTZ- ProLH, GOPA, Industri printing batik Cokrosumarto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan kerjasama yang baik dalam implementasi ekoefisiensi pada industri batik tersebut. DAFTAR PUSTAKA Achmad Matrab, 1973, Aplikasi Praktis Cat Remazol Untuk Batik Dengan Fiksasi Natrium Silikat Suatu Cara Baru Dalam Pewarnaan Batik, Sakripsi, ITT Bandung. Agus Hadiyarto, dkk, 2008, Panduan Penerapan Eko-efisiensi Usaha Kecil dan Menengah Sektor Batik, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta. GTZ, 2003, Chemical Management Guide, revised edition, GTZ/PEM ProduksiH Indonesia. GTZ, Pedoman Pengelolaan Internal Yang Baik (Good Housekeeping), GTZ/P3U, Proyek ProduksiH Indonesia. Leaflet, 1990, Remazol untuk Printing, Hoechst, PT Hoechst Cilegon Kimia. Manual, 1996, Best Management Practices for Pollution Prevention in the Textile Industry, US EPA, Cincinnati, Ohio. Rasyid Djufri, et. al., 1973, Teknologi Pengelantangan, Pencelupan dan Pencapan, Institut Teknologi Tekstil Bandung. Sulaeman, 2007, Laporan-laporan Bulanan Implementasi Eko-efisiensi di IKM batik Kampoeng Batik Laweyan Solo, GTZ-ProLH, GOPA, Jakarta. K-170