IMPROVEMENT PROPOSAL OF MOTIFS PRINTING PROCESSING AT PT KHARISMA PRINTEX FOR MINIMIZING WASTE TRANSPORTATION USING LEAN MANUFACTURING APPROACH

dokumen-dokumen yang mirip
IMPROVEMENT PROPOSAL AT PRINTING PRODUCTION FLOOR PROCESS TO MINIMIZE INVENTORY WASTE AT PT. KHARISMA PRINTEX USING LEAN MANUFACTURING APPROACH

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

USULAN PERBAIKAN PROSES PENCETAKAN MOTIF PADA KAIN GREY DI PT. KHARISMA PRINTEX UNTUK MEMINIMASI WASTE WAITING DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING

Qolli Kusuma, 2 Pratya Poeri Suryadhini, 3 Mira Rahayu 1, 2, 3

Maya Anestasia, 2 Pratya Poeri, 3 Mira Rahayu 1, 2,3 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan

RANCANGAN USULAN PERBAIKAN UNTUK MENGURANGI WAITING TIME

Usulan Lean Manufacturing Pada Produksi Closet Tipe CW 660J Untuk Meningkatkan Produktivitas

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

e-proceeding of Engineering : Vol.4, No.2 Agustus 2017 Page 2598

Kata kunci : Lean Manufacturing, Cover buku, Waste Defect, Value Stream Mapping, Process Activity Mapping, Pokayoke.

USULAN PERBAIKAN PROSES PRODUKSI SANDAL UNTUK MENGURANGI WASTE TRANSPORTATION DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING DI CV.ASJ

BAB I PENDAHULUAN. Dasar pemikiran dari lean thinking adalah berusaha menghilangkan waste

IMPROVEMENT PLAN TO MINIMIZE MOTION WASTE ON PRODUCTION PROCESS OF BOLT-ON TYPE GUITARS USING LEAN MANUFACTURING APPROACH IN PT GENTA TRIKARYA

I.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN

Penurunan Waste Intra pada Transportation Process Menggunakan Value Stream Mapping: A Case Study

USULAN PERBAIKAN PROSES PRODUKSI KAIN GREY DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING UNTUK MENGURANGI WASTE MOTION DI PT. BUANA INTAN GEMILANG

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.2, No.2 Agustus 2015 Page 4630

41 Jurnal Rekayasa Sistem & Industri Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014

Bab I Pendahuluan. Support. Webbing QC Sewing. Gambar I.1 Skema alur proses produksi tas di PT. Eksonindo Multi Product Industry

B A B 5. Ir.Bb.INDRAYADI,M.T. JUR TEK INDUSTRI FT UB MALANG 1

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Mulai. Studi Pendahuluan. Perumusan Masalah. Penetapan Tujuan. Pemilihan Variable. Pengumpulan Data. Menggambarkan Process Activity Mapping

Pendahuluan. I.1 Latar belakang

BAB I PENDAHULUAN. Sumber: (Dokumentasi CV. ASJ)

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.4, No.2 Agustus 2017 Page 2689

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

USULAN PERBAIKAN PROSES PRODUKSI KEMEJA UNTUK MEMINIMASI WASTE MOTION DI PT. PRONESIA DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING

USULAN MEMINIMASI WASTE PADA PROSES PRODUKSI DENGAN KONSEP LEAN MANUFACTURING DI CV.X*

USULAN PERBAIKAN PADA PROSES PRODUKSI SANDAL UNTUK MENGURANGI WASTE MOTION DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING DI CV. ASJ

BAB I PENDAHULUAN. menjadi jasa atau barang. Manufacturing adalah proses produksi untuk

Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lemlit USAKTI 01 (01), 2016

BAB I PENDAHULUAN. performansinya secara terus menerus melalui peningkatan produktivitas. Lean

PENERAPAN METODE 5S UNTUK MEMINIMASI WASTE MOTION PADA PROSES PRODUKSI RUBBER BELLOW DI PT AGRONESIA (DIVISI INDUSTRI TEKNIK KARET)

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

ABSTRAK. iv Universitas Kristen Maranatha

Designing Work Standards to Reduce Lead Time Delivery using Value Stream Mapping Method: A Case Study

KATA PENGANTAR. berkenan memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat ANALISA PENERAPAN KONSEP LEAN THINKING

KAJIAN WASTE PADA PRODUKSI BENANG DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING DI PT. XYZ SURABAYA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.2, No.2 Agustus 2015 Page 4562

Penerapan Lean Manufacturing dalam Proses Produksi Common Rail 4D56

RANCANGAN PROSES PRODUKSI UNTUK MENGURANGI PEMBOROSAN DENGAN PENGGUNAAN KONSEP LEAN MANUFACTURING DI PT. MIZAN GRAFIKA SARANA*

Implementasi Lean Manufacturing untuk Identifikasi Waste pada Bagian Wrapping di PT. X Medan

KATA PENGANTAR. persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Teknik Industri pada Fakultas

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

OPTIMASI LINI PRODUKSI DENGAN VALUE STREAM MAPPING DAN VALUE STREAM ANALYSIS TOOLS

PENGURANGAN WASTE OF MOTION PADA PROSES LAYANAN MATERIAL SHEET DI GUDANG METAL PT DIRGANTARA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN LEAN WAREHOUSING

Lean Thinking dan Lean Manufacturing

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

BAB 2 LANDASAN TEORI

Permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah keterlambatan pengerjan proyek pembuatan High Pressure Heater (HPH) di PT.

DEVIS ZENDY NPM :

PENGURANGAN WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN METODE LEAN MANUFACTURING DI PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA PASURUAN

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

APLIKASI LEAN THINKING PADA INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT SEMEN GRESIK

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1

Bab I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1

Tabel I. 1 Data Pengiriman CV.ASJ kepada PT.A. Tanggal Keterlambatan Pengiriman

BAB V ANALISA. Value added time Leadtime. = 3,22jam. 30,97 jam x 100% = 10,4%

PERANCANGAN VALUE STREAM MAPPING PROSES PRODUKSI MAINAN KAYU PADA CV. MK

BAB I PENDAHULUAN I.1

ANALISIS PENERAPAN LEAN THINKING UNTUK MENGURANGI WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DI PT. SIERAD PRODUCE SIDOARJO SKRIPSI

USULAN PERBAIKAN PROSES DAUR ULANG ALUMINIUM MENJADI DUDUKAN BENANG DI ART ALUMINIUM CASTING

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Gambar I.1 Part utama Penyusun meter air

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I - 1

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.4, No.2 Agustus 2017 Page 2468

BAB I PENDAHULUAN. Industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Avissa Bonita, Rispianda Gita Permata Liansari. Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung.

IMPLEMENTASI LEAN MANUFACTURING UNTUK MENGURANGI LEAD TIME SHOULDER Studi Kasus PT.Barata Indonesia (Persero)

BAB I PENDAHULUAN. Pada umumnya, tujuan akhir suatu perusahaan adalah untuk memperoleh

Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas di PT. Dwi Komala dengan Metode Systematic Layout Planning

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

IDENTIFIKASI WASTE DILANTAI PRODUKSI DENGAN PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DI PT ISTANA TIARA SURABAYA SKRIPSI

USULAN PENERAPAN METODE LEAN MANUFACTURING

BAB I PENDAHULUAN. Toyota production system (TPS) sangat populer di dunia perindustrian.

BAB 2 LANDASAN TEORI

USULAN RANCANGAN PERBAIKAN PROSES PRODUKSI DOOR FS ROOT A320 UNTUK MEMINIMASI WASTE WAITING PADA WORKSTATION CMM INSPECTION

Standarisasi Aliran Proses dan Informasi Pada Departemen Transport di PT A

PENDEKATAN LEAN THINKING DALAM MEMINIMASI WASTE PADA SISTEM PEMENUHAN ORDER GUNA MENGURANGI BIAYA DAN WAKTU (Studi Kasus : PT Kasa Husada Wira Jatim)

MINIMASI WASTE BERDASARKAN KONSEP LEAN MANUFACTURING MELALUI PERANCANGAN ULANG SHOP FLOOR LAYOUT PADA UNIT SKM PT. DJITOE ITC SURAKARTA

Analisis Penerapan Lean Manufacturing untuk Menghilangkan Pemborosan di Lini Produksi PT Adi Satria Abadi

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI

Perbaikan Kualitas Proses Produksi Dengan Pendekatan Lean Sigma Pada Divisi Produksi Di Hollywood Plastik, Sidoarjo. Michael Hartanto.

DESIGN IMPROVEMENT MACHINING AREA COMPONENTS ISOLATING COCK IN PT PINDAD (PERSERO) TO MINIMIZE WASTE USING 5S METHODE WITH LEAN MANUFACTURING APPROACH

JURNAL REKAYASA DAN MANAJEMEN SISTEM INDUSTRI VOL. 3 NO. 1 TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminum

TUGAS AKHIR PENERAPAN METODE LEAN SIGMA UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA QUALITY, COST DAN DELIVERY PRODUK SUNVISOR ASSY DI PT. APM ARMADA AUTOPARTS

BAB V HASIL DAN ANALISIS

Transkripsi:

USULAN PERBAIKAN PROSES PENCETAKAN MOTIF PADA KAIN GREY UNTUK MEMINIMASI WASTE TRANSPORTATION DI PT KHARISMA PRINTEX DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING IMPROVEMENT PROPOSAL OF MOTIFS PRINTING PROCESSING AT PT KHARISMA PRINTEX FOR MINIMIZING WASTE TRANSPORTATION USING LEAN MANUFACTURING APPROACH Maulina Dwiwanti 1, Pratya Poeri Suryadhini, ST., MT. 2, Muhammad Iqbal, ST., MM. 3 123 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom 1 maulinadwiwanti@gmail.com, 2 pratya@telkomuniversity.ac.id, 3 muhiqbal@telkomuniversity.ac.id Abstrak PT Kharisma Printex merupakan perusahaan manufaktur swasta yang bergerak dibidang industri tekstil dengan menyediakan jasa untuk pencetakan motif pada kain grey. Pada proses pencetakan motif pada kain grey ditemukan waste transportation yang mempengaruhi pencapaian target produksi PT Kharisma Printex. Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan data yang telah dikumpulkan, waste transportation disebabkan oleh tata letak yang kurang baik yang mengakibatkan terjadi gerakan backtracking dengan total jarak sejauh 57,05 meter. Hal ini dapat mempengaruhi waktu aktivitas pemindahan material menjadi lama. Selain itu, area lantai produksi pada PT Kharisma Printex yang masih berantakan karena adanya barang-barang yang diletakkan tidak teratur dan menghalangi lintasan jalan untuk pemindahan material. Upaya yang dilakukan untuk meminimasi waste transportation yaitu dengan menggunakan pendekatan lean manufacturing. Pada tahap awal penelitian dilakukan pemetaan waktu dan aliran aktivitas proses produksi pada kondisi saat ini menggunakan value stream mapping (VSM) dan process activity mapping (PAM). Tahap selanjutnya melakukan identifikasi akar penyebab masalah terjadinya waste transportation dengan fishbone diagram. Penyelesaian akar penyebab masalah dengan merancang usulan perbaikan menggunakan tools lean manufacturing yaitu perancangan perbaikan tata letak dan pemilihan alternatif material handling equipment (MHE). Kata Kunci: lean manufacturing, waste transportation, perancangan layout Abstract PT Kharisma Printex is a private manufacturing company engaged in the textile industry by providing services for production of motif printing on grey fabric. During the production process, there was found waste transportation that affect the production target of PT Kharisma Printex. Based on the results of direct observations and data that has been collected, waste transportation is caused by poor layout which resulted in backtracking movement with a total distance of 57.05 meters. This may affect the timing of material transportation activities. In addition, the floor area of production of PT Kharisma Printex is untidy because of the items laid irregular and blocking the aisle for activities of material transportation. Lean manufacturing methods are used to minimize waste transportation. The research began with mapping the time and activity stream of production processes using value stream mapping (VSM) and process activity mapping (PAM). The next stage is to identify the root cause of the waste transportation problem with the fishbone diagram. The solution to reduce root cause of the problem that has been identified are by designing the proposed improvement using lean manufacturing tools that design layout refinements and alternative selection of material handling equipment (MHE). Key word: lean manufacturing, waste transportation, layout planning 1. Pendahuluan PT Kharisma Printex merupakan perusahaan manufaktur swasta yang bergerak dibidang industri tekstil yang menyediakan jasa untuk produksi pencetakan motif pada kain grey. Pada proses produksi di PT Kharisma Printex

Storage 4 Storage 1 terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan pada bulan September 2014 sampai dengan bulan Februari 2015. Ketidaktercapaian produksi dalam pemenuhan permintaan pelanggan dikarenakan terjadinya masalah yang menghambat proses produksi, seperti mesin yang sering rusak dan produk cacat yang salah satunya karena outsetting. Upaya yang telah dilakukan perusahaan belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada karena ketidaktercapaian produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan masih terjadi. Kerusakan pada mesin menyebabkan material dan operator harus menunggu proses perbaikan sampai mesin dapat beroperasi kembali, sedangkan adanya produk cacat menyebabkan dilakukannya proses rework. Aktivitas menunggu mesin dan rework merupakan aktivitas tidak bernilai tambah. Waste merupakan segala aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang value stream [1], untuk mengidentifikasi waste yang terjadi di PT Kharisma Printex lebih detail maka dilakukan penyebaran kuisoner identifikasi waste. Hasil dari pengolahan kuisioner didapatkan 6 waste yang teridentifikasi selama proses pencetakan motif pada kain grey yaitu transportation, defect, waiting, dan inventory. Waste transportation menempati posisi teratas dengan nilai sebesar 25,81%, sedangkan nilai dari masing-masing waste lainnya adalah (20,50%), Waiting(18,95%), Inventory (18,78%), Overproduction (11,94%), dan Motion (4,02%). Pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah waste transportation. Printing Storage 2 Storage 3 Curing Belah Buka Bleaching & Scoring Finishing Gudang Bahan Baku Heat Set Keterangan : Aliran Lancar Produk Aliran Backtracking Produk QC & Packaging Mesin QC Mesin QC Gudang Produk Jadi Gambar 1 Spaghetti Diagram Aliran Produksi PT Kharisma Printex Waste transportation adalah jenis pemborosan yang terjadi karena transportasi yang berlebihan sepanjang proses value stream [1]. Waste transportation pada PT Kharisma Printex diidentifikasi dengan adanya aktivitas pemindahan material yang berlebihan dari workstation menuju storage atau sebaliknya dan pemindahan material antar workstation, serta adanya aktivitas yang tidak bernilai tambah dalam aktivitas pemindahan material sehingga menyebabkan waktu aktivitas pemindahan material menjadi lama. Waste transportation yang terjadi pada proses pencetakan motif pada kain grey di PT Kharisma Printex diduga disebabkan oleh tata letak yang kurang baik. Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui akibat dari tata letak yang kurang baik terjadi gerakan backtracking yang terjadi pada aktivitas pemindahan material kain dari workstation bleaching & scoring menuju workstation buka kain dan pemindahan material dari workstation buka kain menuju storage 1 dengan total jarak sejauh 57,05 meter. Hal ini dapat mempengaruhi waktu aktivitas pemindahan material menjadi lama.selain itu, area lantai produksi pada PT Kharisma Printex yang masih berantakan karena adanya barang-barang yang diletakkan tidak teratur dan menghalangi lintasan jalan untuk pemindahan material, salah satunya yaitu produk kain WIP. Hal ini menyebabkan sulitnya operator dalam memindahkan material ke proses selanjutnya karena lintasan jalan untuk pemindahan material terhalangi oleh barang-barang yang diletakkan berantakan di lantai produksi, sehingga dalam memindahkan material operator harus menghindar dari tumpukan barang yang berserakan di lantai atau memindahkan barang-barang tersebut terlebih dahulu. Melihat masalah yang terjadi pada PT Kharisma Printex perlu dilakukan penelitian mengenai rancangan usulan untuk meminimasi akar penyebab masalah waste transportation, sehingga ketidaktercapaian produksi dapat diminimalisir. 2. Dasar Teori dan Metodelogi Penelitian 2.1 Lean Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan (waste) dan meningkatkan nilai tambah produk. Tujuan utama dari lean adalah mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas-aktivitas non-value-added yang merupakan pemborosan (waste) melalui peningkatan kualitas secara terus menerus [1]. 2.2 Waste

Waste dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang value stream [1].Ada tujuh jenis pemborosan yang telah diidentifikasi oleh Toyota yang tidak memberikan nilai tambah dalam kegiatan manufaktur dan harus segera dihapus. Pemborosan tersebut terjadi dalam pabrik atau gudang. Ketujuh jenis pemborosan tersebut yaitu sebagai berikut [2] : a. Produksi berlebih (overproduction) adalah kegiatan memproduksi barang melebihi permintaan pelanggan. b. Waktu menunggu (waiting time), pemborosan yang disebabkan karena waktu menunggu perbaikan mesin yang rusak, menunggu bahan baku, dan juga menunggu mesin, serta terjadinya bottleneck yang dikarenakan ketidakseimbangan kecepatan produksi. c. Transportasi berlebih (transportation), pemborosan yang terjadi karena tata letak produksi yang buruk, yang mengakibatkan perpindahan material atau operator menjadi sangat jauh dari satu proses ke proses lainya. d. Proses berlebih (overprocessing), pemborosan ini terjadi karena aktivitas-aktivitas yang tidak perlu atau tidak efsien untuk dilakukan. e. Persediaan berlebih (inventory), pemborosan ini mengakibatkan timbulnya aktivitas penanganan tambahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. f. Gerakan berlebih (motion), pemborosan ini dikarenakan pergerakan dari operator yang tidak memberikan nilai tambah kepada barang atau jasa, tetapi hanya menambah waktu dan biaya. g. Produk cacat (defect), pemborosan ini dikarenankan memproduksi produk yang cacat. Produk yang cacat mengakibatkan pengerjaan ulang yang berarti tambahan penanganan, waktu, dan upaya yang sia-sia. 2.2 Process Activity Mapping Peta aliran proses merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses berlangsung [3]. Pada peta ini dimuat juga informasi yang diperlukan untuk analisis seperti waktu dan jarak perpindahan. 2.3 Spaghetti Diagram Spaghetti diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran fisik aktivitas kerja atau materi dalam proses dan digunakan untuk meningkatkan tata letak ruang kerja (kantor, pabrik, gudang) atau tim kerja [4]. Pada spaghetti diagram dapat diketahui terjadinya aliran backtracking ataupun cross-movement. 2.4 Fishbone Diagram Diagram fishbone atau diagram Ishikawa menjadi satu tool yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab masalah [4]. 2.5 Perancangan Tata Letak Tata letak fasilitas bisa didefinisikan sebagai menganalisis, membentuk konsep, merancang, dan mewujudkan sistem bagi pembuatan produk [5]. Prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan tata letak fasilitas berdasarkan aspek dasar, tujuan, dan keuntungan-keuntungan yaitu prinsip integrasi secara total, prinsip jarak perpindahan bahan yang paling minimal, prinsip aliran dari suatu proses untuk menghindari adanya backtracking, gerakan cross-movement, congestion, dan sebisa mungkin bergerak terus tanpa ada interupsi, prinsip pemanfaatan ruangan, prinsip kepuasan dan keselamatan kerja, dan prinsip fleksibelitas [5]. 2.6 Model Konseptual Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa data masukan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data jumlah dan jenis material handling equipment, data jumlah produksi, data permintaan masa lalu, data jumlah dan ukuran mesin, data waktu siklus produksi, data urutan proses produksi, data layout lantai produksi aktual, dan data jarak dan waktu transportasi antar workstation. Semua data tersebut merupakan informasi-informasi untuk mengetahui kondisi proses pencetakan motif pada kain grey saat ini di PT Kharisma Printex. Selain itu, seluruh data tersebut berfungsi sebagai masukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi serta rancangan usulan perbaikan yang akan dilakukan. Penggambaran kondisi proses produksi saat ini di PT Kharisma Printex akan digambarkan menggunakan tools lean manufacturing yaitu value stream mapping dan process activity mapping setelah melakukan identifikasi waste yang terjadi pada proses pencetakan motif pada kain grey dengan cara penyebaran kuisoner identifikasi waste dan observasi langsung. Waste transportation yang teridentifikasi dari hasil kuisoner dan observasi pada proses pencetakan akan dicari akar penyebab masalahnya dengan menggunakan tool fishbone diagram. Hasil dari analisis akar penyebab waste transportation akan menjadi dasar pembuatan rancangan usulan perbaikan. Tahap selanjutnya pembuatan value stream mapping dan process activity mapping future state untuk

memetakan perbaikan yang akan dilakukan pada proses pencetakan, sedangkan pada tahap usulan perbaikan akan digunakan tools perancangan tata letak, equipment selection procedure, dan display untuk merancang usulan perbaikan untuk meminimasi waste transportation. Jumlah dan Jenis Material Handling Equipment Data Output Produksi Data Permintaan Masa Lalu Jumlah dan Ukuran Mesin Waktu Siklus Produksi Urutan Proses Produksi Layout Lantai Produksi Aktual Jarak dan Watu Transportasi Antar Workstation Lean Manufacturing Current State Mapping Value Stream Mapping (VSM) Process Activity Mapping (PAM) 7 waste Fishbone Diagram Faktor Penyebab Waste Transportation Hasil Analisis Faktor Penyebab Waste Transportation Perancangan Tata Letak Equipment Selection Procedure Future State Mapping Value Stream Mapping (VSM) Usulan Perbaikan Untuk Meminimasi Waste Transportation Display Gambar 1 Model Konseptual 3. Pembahasan 3.1 Value Stream Mapping Current State Value stream mapping current state merupakan pemetaan aliran yang terjadi selama proses pencetakan motif pada kain grey baik itu aliran informasi maupun aliran fisik. Waktu yang terdapat pada value stream mapping current state merupakan hasil perhitungan dari waktu baku. Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa masing-masing total lead time dan value added time untuk proses pencetakan motif pada kain grey yaitu 434,82 menit dan 36,187 menit. Production Control PT Kharisma Printex Supply order Production order Gudang Bahan Baku Gudang Produk Jadi Workstation Belah Workstation Scouring/ Bleaching Workstation Buka Workstation Heat Set Workstation Printing Workstation Curing Workstation Finishing Workstation QC & Packaging C/T : 206.28 detik : 0,28 kg C/T : 199.76 Detik Operator : 1 : 0 kg 4 rol C/T : 238.99 detik : 0,22 kg 4 rol C/T : 410.59 Detik Downtime : 7200 detik Operator : 3 8 rol C/T : 1593.45 Detik Downtime : 7200 detik Operator : 5 12 rol C/T : 442.06 Detik Downtime : 6300 detik Operator : 1 C/T : 459.64 Detik Downtime : 3600 detik Operator : 3 C/T : 326.04 Detik : 0 kg : 8,22 kg : 76,77 kg : 0 kg : 3,3 kg 306.35 Detik 206.28 Detik 187.63 Detik 199.76 Detik 1000.99 detik 238.99 Detik 1920.89 Detik 410.59 Detik 12928.17 detik 1593.45 Detik 5474.44 detik 442.06 Detik 181.41 Detik 459.64 Detik 184.86 Detik 326.04 Detik 27.43 Detik Lead Time : 434.82 menit 43.67 Detik 136.25 Detik 106.80 Detik 290.35 Detik 841.29 Detik 347.37 Detik 330.68 Detik Gambar 2 Value stream mapping current state 74.85 Detik Total VA Time : 36.1877 menit 3.2 Process Activity Mapping Pada process activity mapping (PAM) current state merupakan penjabaran aktivitas-aktivitas yang terjadi selama proses pencetakan motif pada kain grey pada konsidi aktual, sehingga dapat diketahui aktivitas value added, aktivitas necessary value added atau aktivitas non value added. Bedasarkan penjabaran aktivitas-aktivitas pada PAM, maka total waktu pada masing-masing kategori aktivitas yaitu 3225,36 detik untuk aktivitas operasi (O), 1851,81 detik untuk aktivitas transportati (T), 313 detik untuk aktivitas inspeksi, 20650,67 detik untuk aktivitas storage, dan 48,14 untuk aktivitas delay. 3.3 Identifikasi Akar Penyebab Waste Transportation Berdasarkan Gambar 3 diketahui faktor akar penyebab masalah waste transportation yaitu dari faktor lingkungan dan metode. Berikut ini merupakan penjabaran dari masing-masing faktor: a. Lingkungan

Waste transportation yang berasal dari faktor lingkungan disebabkan dari beberapa masalah. Permasalahan pertama yaitu kondisi lantai yang dilalui untuk pemindahan material tidak baik karena permukaan lantai rusak dan tidak rata, sehingga mengakibatkan pemindahan material yang menggunakan MHE handlift dengan alat bantu pallet membutuhkan waktu yang lebih lama dan usaha operator yang lebih besar karena roda handpallet yang kecil tidak cocok untuk kondisi jalan yang rusak dan tidak rata. Permasalahan kedua adalah jarak pemindahan material yang jauh karena adanya aliran backtracking dari workstation buka kain menuju workstation heat set, hal ini disebabkan layout pabrik belum memperhatikan keterkaitan hubungan antar proses satu denga proses lainnya. Permasalahan terakhir yaitu lintasan jalan untuk pemindahan material terhalang oleh material/peralatan tidak terpakai yang diletakkan sembarangan oleh operator, karena tidak ada ketentuan untuk peletakkan material/peralatan yang spesifik, sehingga bisa menganggu proses pemindahan material. b. Metode Waste transportation yang berasal dari faktor metode yang disebabkan dari arus pemindahan material yang berulang sebanyak 3 kali dari gudang bahan baku menuju workstation belah kain, padahal jarak pemindahan material antar workstation ini adalah jarak pemindahan terjauh yaitu 68,6 meter dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam sekali pemindahan diantara pemindahan antar workstation lain. Hal ini terjadi karena kapasitas dan dimensi material handling equipment yang tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan serta ukuran materialnya. Kapasitas MHE yang kecil Pemindahan material dalam frekuensi yang banyak Lintasan jalan terhalang oleh material/ barang yang tidak terpakai Tidak ada ketentuan untuk peletakkan barang atau material yang spesifik Operator meletakkan material/ barang sembarangan Jarak pemindahan material jauh Terdapat backtracking saat pemindahan material Kondisi lantai di dalam pabrik yang tidak baik Waste Transportation di lantai x produksi PT Kharisma Printex Layout pabrik belum memperhatikan hubungan keterkaitan antar proses Permukaan lantai tidak rata dan rusak 3.4 Value Stream Future State Gambar 3 Fishbone Diagram Setelah diidentifikasi akar penyebab masalah waste transportation, maka dibuat rancangan usulan perbaikan untuk meminimasi akar penyebab masalah yang ada. Value stream future state mapping berfungsi untuk memetakan lokasi usulan perbaikan akan dilakukan seperti pada Gambar 4. Production Control PT Kharisma Printex Supply order Production order Gudang Bahan Baku Gudang Produk Jadi Penggantian MHE Perbaikan tata letak pabrik Workstation Belah Workstation Scouring/ Bleaching Workstation Buka Penataan Gang Penataan Gang Penataan Gang Penataan Gang Jalan Pemindahan Jalan Pemindahan Jalan Pemindahan Jalan Pemindahan Material Perbaikan Material Perbaikan Material Material lantai lantai Perbaikan Workstation Heat Set pabrik Workstation Printing pabrik lantai Workstation Curing Workstation Finishing pabrik Perbaikan lantai pabrik Workstation QC & Packaging C/T : 206.28 detik : 0,28 kg C/T : 199.76 Detik Operator : 1 : 0 kg 4 rol C/T : 238.99 detik : 0,22 kg 4 rol C/T : 269.65 Detik Downtime : 7200 detik Operator : 3 8 rol C/T : 367.83 Detik Downtime : 7200 detik Operator : 5 12 rol C/T : 323.20 Detik Downtime : 6300 detik Operator : 1 C/T : 315.69 Detik Downtime : 3600 detik Operator : 3 C/T : 266.05 Detik : 0 kg : 8,22 kg : 76,77 kg : 0 kg : 3,3 kg 306.35 Detik 206.28 Detik 187.63 Detik 199.76 Detik 1000.99 detik 238.99 Detik 1357.13 Detik 410.59 Detik 3123.22 detik 1593.45 Detik 4048.07 detik 442.06 Detik 181.41 Detik 459.64 Detik 184.86 Detik 326.04 Detik Lead Time 27.43 Detik : 434.82 menit 43.67 Detik 3.4 Perancangan Usulan 136.25 Detik 106.80 Detik 290.35 Detik 841.29 Detik 347.37 Detik 330.68 Detik Gambar 4 Value Stream Mapping Future State 74.85 Detik Total VA Time : 36.1877 menit 3.4.1 Perbaikan Tata Letak Pabrik Usulan perbaikan tata letak pabrik dengan mempertimbangkan keterkaitan hubungan antara workstation bertujuan untuk dapat meminimalkan jarak perpindahan material dan backtracking, selain itu juga pengkajian ulang tata letak

Finishing Storage 4 Storage 1 dilakukan karena rencana pemindahan gudang bahan baku oleh pihak perusahaan yang akan dilakukan setelah tahap pembangunan gudang bahan baku baru selesai. Berikut merupakan tahapan dari usulan perbaikan tata letak : 1) Perhitungan total jarak pemindahan material dengan menggunakan metode aisle distance. Jarak lintasan pemindahan material didapat dari pengukuran jarak sepanjang lintasan yang dilalui material handling equipment secara langsung di lantai produksi PT Kharisma Printex. 2) Pembuatan Activity Relationship Diagram Tahap selanjutnya yaitu mengkaji keterkaitan hubungan antara workstation menggunakan Activity Relationship Diagram (ARC). Hubungan aktivitas antara setiap dua workstation pada ARC ditunjukkan dengan sebuah simbol yang menyatakan derajat kepentingan suatu hubungan aktivitas untuk dasar pertimbangan agar letak dua workstation tersebut didekatkan atau tidak. 3) Penentuan workstation yang akan dipertukarkan dengan menggunakan metode pair wise exchange Cara kerja dari metode pair wise exchange yaitu mempertukarkan dua workstation yang layak ditukarkan disetiap iterasinya untuk dievaluasi dan hasil pertukaran yang dapat mengurangi total jarak pemindahan terbesar akan dipilih menjadi layout usulan. Workstation yang layak ditukarkan dan dievaluasi adalah workstation yang fasilitas didalamnya seperti mesin dan alat penunjang lainnya dapat dipindahkan, selain itu luas workstation yang dipertukarkan tidak terlalu berbeda jauh. Workstation yang dapat dipertukarkan yaitu workstation belah kain, workstation buka kain, dan workstation QC & Packaging karena luas yang dibutuhkan ketiga workstation tidak lebih besar dari luas existing masing-masing workstation tersebut, sehingga dimungkinkan terjadi pertukaran workstation. 4) Pertukaran workstation menggunakan metode pair wise exchange Setelah mengkaji keterkaitan hubungan antara workstation menggunakan Activity Relationship Diagram (ARC) dan menentukkan workstation yang dapat dipertukarkan dilihat dari luas workstation yang dibutuhkan serta luas workstation existing, maka workstation yang dapat dipertukarkan dengan metode pair wise exchange adalah workstation buka kain dengan workstation belah kain. Perhitungan pair wise exchange dilakukan dengan mengkalikan jarak pemindahan material antar workstation sesuai dengan aliran material dengan jumlah frekuensi pemindahan material dalam satu hari. 5) Penggambaran layout usulan pabrik dan aliran materialnya Gudang Bahan Baku Storage 2 Printing Storage 3 Curing Buka Belah Bleaching & Scoring Heat Set Keterangan : Aliran Lancar Produk Aliran Backtracking Produk QC & Packaging Gudang Produk Jadi Gambar 4 Aliran Material Pada Layout Usulan Usulan perancangan perbaikan tata letak pabrik untuk proses pencetakan motif pada kain grey di PT Kharisma Printex yaitu berupa layout usulan yang mempertukarkan lokasi workstation belah kain dengan workstation buka kain. Penerapan layout usulan dapat mengurangi total jarak pemindahan material yang harus dilakukan sebesar 450,87 meter dari existing layout dan 171,25 meter dari layout setelah pemindahan gudang bahan baku. Pada layout usulan masih terdapat aliran backtracking yang terjadi dari workstation belah kain menuju workstation bleaching & scoring, tetapi jarak aliran backtracking yang terjadi berkurang dari 57,05 meter pada existing layout menjadi 20,95 meter pada layout usulan. 3.4.2 Penataan Lintasan Jalan Untuk Pemindahan Material Tabel 2 Data Barang/Peralatan dan Tindakan Yang Dilakukan No Nama Barang/Peralatan Tindakan 1 Pallet Menyimpannya di area dekat ekor mesin rotary 2 Material WIP Menyimpannya di lokasi penyimpanan yang telah disediakan 3 bekas looper Menyimpannya di area dekat ekor mesin rotary 4 untuk alas pallet Menyimpannya di area workstation yang menggunakan pallet

Tahapan pertama yang dilakukan dalam perancangan penataan lintasan jalan untuk pemindahan material adalah mendata material atau peralatan yang diletakkan sembarangan di area lintasan jalan untuk pemindahan material selama pengamatan langsung di lantai produksi PT Kharisma Printex serta tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil wawancara dari manajer produksi yang ditunjukkan pada Tabel 2. Usulan 1 Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui tindakan yang harus dilakukan jika terdapat salah satu barang/peralatan tersebut di area lintasan jalan untuk pemindahan material. Pada kondisi aktual di lantai produksi, sebagian atau hampir seluruh area penyimpanan pallet yang terletak di dekat ekor mesin rotary biasanya tertutupi kain bekas looper yang disimpan tidak rapi oleh operator, kondisi ini terjadi karena lokasi penyimpanan kain bekas looper dan pallet bersebelahan serta tidak memiliki batas area yang jelas. Hal ini mengakibatkan area penyimpanan pallet tidak dapat digunakan secara maksimum, sehingga operator meletakkan pallet di lokasi lain seperti di area lintasan jalan untuk pemindahan material. Usulan yang diberikan yaitu merancang wadah penyimpanan untuk kain bekas looper agar kain bekas looper tersimpan rapi di dalam wadah sehingga menghidari kain menutupi area penyimpanan pallet dan area lintasan jalan untuk pemindahan material di dekat area penyimpanan looper dan pallet. Usulan 2 Pada Tabel 2 diketahui bahwa tindakan yang harus dilakukan jika terdapat kain untuk alas pallet di area lintasan jalan untuk pemindahan material yaitu menyimpan kain tersebut di area workstation yang menggunakan pallet.usulan perancangan wadah penyimpanan kain untuk alas pallet dibuat agar kain yang digunakan untuk alas pallet tidak hanya diletakkan di area workstation yang menggunakan pallet, tetapi mempunyai tempat penyimpanan yang spesifik di area workstation tersebut. Hal ini untuk menghindari peletakkan kain secara sembarangan di suatu area workstation yang dapat menyebabkan area workstation menjadi tidak rapi dan operator kesulitan dalam bekerja karena terhalang kain untuk alas pallet. Usulan 3 Pengadaan papan display larangan untuk meletakkan material/peralatan di area lintasan jalan untuk pemindahan material dilakukan untuk memberikan informasi larangan agar operator mengetahui bahwa tidak boleh meletakkan material/peralatan di area tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari dan meminimalkan peletakkan material/peralatan di area lintasan jalan untuk pemindahan material oleh operator. Penggunaan warna pada sebuah display yang menunjukkan larangan adalah warna merah [6]. 3.4.3 Perbaikan Lantai di Dalam Pabrik Perbaikan lantai di dalam pabrik yang dilewati material handling equipment dilakukan untuk menghilangkan retak dan keropos yang terjadi pada permukaan lantai serta menghindari kerusakan lantai lebih parah dari kondisi lantai sekarang. Lantai yang telah diperbaiki tersebut selanjutnya dilapisi dengan cat epoxy. Epoxy lantai adalah suatu sistem pelapisan lantai yang mengandung dua komponen, yaitu resin dan hardener. Penggunaan epoxy lantai ini berfungsi untuk melindungi permukaan lantai yang telah diperbaiki agar tidak retak atau keropos karena lalu lintas perpindahan material oleh material handling equipment. 3.4.4 Pemilihan Alternatif MHE Racangan usulan yang diberikan adalah mengganti MHE platform trolley dengan alternatif MHE yang dapat mengangkut sebanyak 24 roll kain grey dalam sekali angkut, sehingga dapat mengurangi frekuensi pemindahan material yang terjadi. Pemilihan alternatif usulan MHE untuk pemindahan material dari gudang bahan baku menuju workstation belah kain dilakukan dengan menggunakan equipment selection procedure. Berikut adalah langkahlangkah dalam pemilihan alternatif usulan MHE [7] : 1) Menghubungkan faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi pada kondisi aktual di lantai produksi PT Kharisma Printex yaitu pemidahan material dari gudang bahan baku menuju mesin belah kain. 2) Menentukan derajat yang tepat secara mechanical. Sebelum keputusan dibuat untuk menentukan peralatan pemindahan yang tepat, beberapa pertimbangan harus dilakukan untuk menentukan kelayakan dan derajat mekanisasi. 3) Membuat usulan dan pilihan sementara Kategori MHE yang tepat untuk usulan alternatif MHE setelah meninjau faktor-faktor permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan MHE sesuai dengan derajat mekanisasinya, maka jenis peralatan yang sesuai dengan kriteria material dan perpindahan adalah kategori industrial truck. 4) Memilih beberapa peralatan sehingga lebih sempit

Setelah mengetahui kategori MHE, maka langkah selanjutnya adalah mempersempit pilihan dari banyak macam MHE pada kategori industrial truck. Tiga MHE yang terpilih dari kategori industrial trucks akan dianalisis berdasarkan spesifikasi MHE dan kebutuhan sesuai dengan permasalahan material handling yang ada adalah MHE electric powered pallet truck, electric powered platform, dan gas powered all terrain truck. 5) Evaluasi peralatan. Tiga alternatif MHE dibandingkan berdasarkan beberapa prinsip-prinsip material handling yang nantinya akan ditentukan alternatif MHE terpilih. 6) Verfikasi peralatan apakah sesuai dengan perpindahan aktual. Alternatif MHE yang sesuai dengan kondisi pemindahan material aktual dilihat dari perbandingan tiga alternatif MHE adalah MHE jenis gas powered all terrain truck. MHE ini terpilih karena mempunyai spesifikasi yang bisa digunakan untuk pemindahan material diluar bangunan yang sesuai dengan kondisi aktual pemindahan, spesifikasi ini tidak dimiliki dua alternatif MHE lainnya. Roda MHE gas powered all terrain truck yaitu roda pneumatic lebih sesuai digunakan dalam pemindahan material untuk muatan yang berat di lantai aspal yang permukaannya tidak teratur dan kasar, selain itu ukuran dimensi roda yang lebih besar lebih tahan terhadap kerusakan dan getaran saat pemindahan material. 7) Menentukan peralatan yang tepat. Alternatif MHE yang terpilih adalah kategori industrial truck jenis gas powered all terrain truck. 8) Menyiapkan peralatan yang tepat Penggunaan MHE ini membutuhkan alat bantu beruba mesh pallet dengan ukuran (1,2 x 1,2 x 1,4) m 3. Makanisme peletakkan material kain dalam bentuk gulungan sebanyak 24 roll dalam mesh pallet adalah meletakkan 16 roll pertama secara vertikal, selanjutnya meletakkan 8 roll diatasnya secara horizontal. 3. Kesimpulan Akar penyebab terjadinya waste transportation pada proses pencetakan motif pada kain grey di PT Kharisma Printex adalah sebagai berikut : 1. Layout pabrik belum memperhatikan keterkaitan hubungan antara satu proses dengan proses lainnya. 2. Tidak ada ketentuan untuk peletakkan barang atau material yang spesifik. 3. Kondisi permukaan lantai yang rusak dan tidak rata menyebabkan MHE sulit bergerak 4. Kapasitas MHE yang kecil Rekomendasi usulan perbaikan untuk meminimasi akar penyebab terjadinya waste transportation pada proses pencetakan motif pada kain grey di PT Kharisma Printex yaitu : 1. perbaikan tata letak pabrik dengan menukarkan lokasi worsstation belah kain dengan workstation buka kain untuk meminimalkan jarak pemindahan material dan aliran bactracking 2. Penataan lintasan jalan untuk pemindahan material dengan cara : a. Pengadaan wadah penyimpanan kain bekas looper. b. Pengadaan wadah penyimpanan kain untuk alas pallet. c. Pengadaan papan display larangan meletakkan material atau barang di area lintasan jalan untuk pemindahan. 3. Perbaikan lantai di dalam pabrik yang dilewati oleh MHE serta menggunakan epoxy lantai untuk melapisi permukaan lantainya. 4. Mengganti MHE existing dengan alternatif MHE yang sesuai yaitu gas powered all terrain truck untuk mengurangi frekuensi pemindahan material. Daftar Pustaka [1] Gasperz, V., & Fontana, A. (2011). Lean Six Sigma for Manufacturing and Service Industries. Bogor: Vinchristo Publication. [2] Liker, J. K., & Meier, D. (2007). The Toyota Way Fieldbook. Jakarta: Erlangga. [3]Sutalaksana, I. Z., Anggawisastra, R., & Tjakraatmadja, J. H. (2006). Teknik Perancanaan Sistem Kerja. Bandung: Institut Teknologi Bandung. [4] Georeg, Michael L., Price,Mark., Rowlands, David., Maxey, John., Lean Six Sigma Pocket Toolbook. United States : George Group. [5] Wignjosoebroto, S. (2009). Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Barang. Surabaya: Guna Widya. [6] Nurmianto, E. (1996). Ergonomi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Surabaya: Guna Widya. [7] Apple, James M. (1990). Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan.Bandung: Penerbit ITB.