Oleh LAMCAN RAYA TAMBA NIM :

dokumen-dokumen yang mirip
TUGAS AKHIR ANALISA PERBANDINGAN EFISIENSI MOTOR DC KOMPON PENDEK DENGAN MOTOR DC KOMPON PANJANG AKIBAT PENAMBAHAN KUTUB FUAD RAHIM SITOMPUL

ANALISIS PERHITUNGAN PANAS PADA MOTOR DC PENGUATAN SHUNT AKIBAT KERJA TERUS MENERUS ( CONTINUOUS DUTY ) MULAI PADA SAAT START SAMPAI PENGEREMAN

menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada Departemen Teknik Elektro Oleh : ANTONIUS P. NAINGGOLAN NIM : DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO

METODE PERLAMBATAN (RETARDATION TEST) DALAM MENENTUKAN RUGI-RUGI DAN EFISIENSI MOTOR ARUS SEARAH

RANCANG BANGUN BAND PASS FILTER DENGAN METODE HAIRPIN MENGGUNAKAN SALURAN MIKROSTRIP UNTUK FREKUENSI 2,4-2,5 GHZ. Oleh:

NICO SITOHANG NIM :

ANALISA PERBANDINGAN PENGARUH TAHANAN PENGEREMAN DINAMIS TERHADAP WAKTU ANTARA MOTOR ARUS SEARAH PENGUATAN KOMPON PANJANG

( APLIKASI PADA LABORATORIUM KONVERSI ENERGI LISTRIK FT- USU) Oleh : NAMA : AHMAD FAISAL N I M :

TUGAS AKHIR ANALISA ALIRAN DAYA PADA MOTOR INDUKSI LIMA PHASA ROTOR SANGKAR. Diajukan untuk memenuhi persyaratan

ANALISIS PERBANDINGAN REGULASI TEGANGAN GENERATOR INDUKSI PENGUATAN SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN KAPASITOR KOMPENSASI DAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPASITOR

TUGAS AKHIR PENGATURAN PENGEREMAN REGENERATIF PADA MOTOR INDUKSI TIGAFASA DENGAN MICROCONTROLLER ATMEGA8. Diajukan untuk memenuhi persyaratan

TUGAS AKHIR ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN KECEPATAN DENGAN METODE FLUX MAGNET DAN METODE WARD LEONARD TERHADAP EFISIENSI PADA MOTOR DC SHUNT

STUDI PENGATURAN KECEPATAN MOTOR DC SHUNT DENGAN METODE WARD LEONARD. (Aplikasi Pada Laboratorium Konversi Energi Listrik FT-USU)

STUDI PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI DESA GUNUNG RINTIH KECAMATAN STM HILIR KABUPATEN DELI SERDANG

ANALISIS PENGARUH JATUH TEGANGAN TERHADAP TORSI DAN PUTARAN PADA MOTOR ARUS SEARAH PENGUATAN SHUNT

PENGARUH PEMBEBANAN TERHADAP REGULASI TEGANGAN DAN EFISIENSI PADA GENERATOR INDUKSI PENGUATAN SENDIRI DENGAN KOMPENSASI TEGANGAN MENGGUNAKAN KAPASITOR

MARTUA NABABAN NIM:

TUGAS AKHIR PERBANDINGAN KECEPATAN MOTOR-DC SHUNT PADA LABORATORIUM KONVERSI ENERGI LISTRIK DENGAN SIMULINK MATLAB. Oleh

BAB I PENDAHULUAN. tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar)

TUGAS AKHIR ANALISA KONDISI DAN DAMPAK KEGAGALAN PENYALURAN PEMBANGKITAN SEKTOR BELAWAN AKIBAT TERPUTUSNYA JARINGAN TRANSMISI

ANALISIS RANGKAIAN GENERATOR IMPULS UNTUK MEMBANGKITKAN TEGANGAN IMPULS PETIR MENURUT BERBAGAI STANDAR

PENGARUH PEMBEBANAN TIDAK SEIMBANG TERHADAP RUGI-RUGI DAN EFISIENSI GENERATOR SINKRON TIGA FASA

SIMULASI PENGARUH TEGANGAN TIDAK SEIMBANG DAN TERDISTORSI HARMONISA TERHADAP TORSI DAN PUTARAN MOTOR INDUKSI TIGA FASA MENGGUNAKAN MATLAB 7.0.

TUGAS AKHIR ANALISIS VIBRASI PADA GENERATOR SINKRON. (STUDI KASUS PLTU PANGKALAN SUSU 2 x 200 MW) Diajukan untuk memenuhi persyaratan

ANALISIS PERFORMA GENERATOR INDUKSI PENGUATAN SENDIRI TIGA PHASA PADA KONDISI STEADY STATE

PENGENDALIAN TEGANGAN TERMINAL GENERATOR SINKRON TERHADAP PERUBAHAN ARUS DAN FAKTOR DAYA BEBAN

Kata Kunci: motor DC, rugi-rugi. 1. Pendahuluan. 2. Rugi-Rugi Pada Motor Arus Searah Penguatan Seri Dan Shunt ABSTRAK

ANALISA PERHITUNGAN SUSUT TEKNIS DENGAN PENDEKATAN KURVA BEBAN PADA JARINGAN DISTRIBUSI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA

PENGARUH PENGGUNAAN INVERTER VARIABLE SPEED DRIVE (VSD) TERHADAP KINERJA MOTOR INDUKSITIGA FASA

PENGARUH VARIASI KETIDAKSEIMBANGAN TEGANGAN TERHADAP KINERJA MOTOR INDUKSI TIGA FASA DENGAN NILAI FAKTOR KETIDAKSEIMBANGAN TEGANGAN YANG SAMA

ANALISIS EFISIENSI MOTOR DC SERI AKIBAT PERGESERAN SIKAT

ANALISIS PENGARUH BEBAN TERHADAP KARAKTERISTIK DAN EFISIENSI GENERATOR ARUS SEARAH PENGUATANN KOMPON KUMULATIF DAN KOMPON DIFERENSIAL

TUGAS AKHIR. Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada Departemen Teknik Elektro Sub konsentrasi Energi.

WAHYUDINATA ( )

TUGAS AKHIR ANALISIS KARAKTERISTIK TEGANGAN DAN EFISIENSI MOTOR INDUKSI TIGA FASA SEBAGAI GENERATOR INDUKSI DENGAN KELUARAN SATU FASA

STUDI MENGENAI PENETAPAN TITIK JENUH PADA SEBUAH GENERATOR SINKRON

ANALISIS KINERJA ISOLASI TRANSFORMATOR TENAGA AKIBAT PENGARUH PEMBEBANAN (STUDI KASUS TRANSFORMATOR TENAGA 3 GARDU

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSTAS SUMATERA UTARA MEDAN

TUGAS AKHIR PANAS PADA GENERATOR INDUKSI SAAT PEMBEBANAN AHMAD TAUFIQ

TUGAS AKHIR PENGATURAN KECEPATAN MOTOR INDUKSI TIGA FASA ROTOR BELITAN DENGAN INJEKSI TEGANGAN PADA ROTOR

PENGARUH PENGATURAN TAHANAN SHUNT DAN SERI TERHADAP PUTARAN DAN EFISIENSI MOTOR ARUS SEARAH KOMPON

ANALISA PENGATURAN KECEPATAN MOTOR DC PENGUAT TERPISAH

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada Departemen Teknik Elektro Sub Konsentrasi Teknik Energi listrik

TUGAS AKHIR. PERUBAHAN TEGANGAN INPUT TERHADAP KAPASITAS ANGKAT MOTOR HOISTING ( Aplikasi pada Workshop PT. INALUM )

Primer. Oleh. Riki Ananda NIM :

ANALISA PENGARUH JATUH TEGANGAN TERHADAP KERJA MOTOR INDUKSI TIGA FASA MENGGUNAKAN MATLAB

PENGARUH TEKANAN MEKANIS TERHADAP TEGANGAN TEMBUS DIELEKTRIK KERTAS TERIMPREGNASI MINYAK

PENGARUH POSISI SIKAT DAN PENAMBAHAN KUTUB BANTU TERHADAP EFISIENSI DAN TORSI MOTOR DC SHUNT

TUGAS AKHIR STUDI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK PUMPED STORAGE SEBAGAI PENUNJANG INFRASTRUKTUR GEOPARK DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR

ABSTRAK. Kata Kunci: generator dc, arus medan dan tegangan terminal. 1. Pendahuluan

ANALISIS PERBANDINGAN TEMPERATUR GENERATOR SINKRON TIGA PHASA PADA KONDISI BEBAN SEIMBANG DAN TIDAK SEIMBANG MENGGUNAKAN THERMOMETER INFRARED

STUDI TENTANG CARA PEMISAHAN RUGI-RUGI HYSTERESIS DAN EDDY CURRENT PADA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI. ( Aplikasi pada PT. Morawa Electric Transbuana )

ANALISIS KARAKTERISTIK BERBEBAN MOTOR INDUKSI SATU PHASA KAPASITOR START

STUDI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB) DI SUMATERA UTARA

PERENCANAAN SMARTGRID JARINGAN LISTRIK SUMBAGUT 150 KV MENGGUNAKAN SIMULINK MATLAB

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

PENGARUH POSISI SIKAT TERHADAP WAKTU PENGEREMAN PADA MOTOR ARUS SEARAH PENGUATAN SHUNT DENGAN METODE DINAMIS

BAB I PENDAHULUAN. Dengan ditemukannya Generator Sinkron atau Alternator, telah memberikan. digunakan yaitu listrik dalam rumah tangga dan industri.

TUGAS AKHIR ANALISIS TEGANGAN TIDAK SEIMBANG TERHADAP UNJUK KERJAMOTOR INDUKSI 3 FASA PADA BERBAGAI METODE STARTING

PENGURANGAN ARUS NETRAL PADA SISTEM DISTRIBUSI TIGA FASA EMPAT KAWAT MENGGUNAKAN TRANSFORMATOR WYE-DELTA

SKRIPSI. STUDI EFISIENSI TRANSFORMATOR DAYA DALAM MELAYANI BEBAN PADA PLTU RIAU POWER (Studi Kasus:PT.RAPP) Diajukan untuk memenuhi syarat dalam

STUDI PENGARUH KORONA TERHADAP SURJA. TEGANGAN LEBIH PADA SALURAN TRANSMISI 275 kv

ANALISIS PERBANDINGAN KARAKTERISTIK PENGATURAN TEGANGAN GENERATOR SINKRON TANPA SIKAT DENGAN METODE IMPEDANSI SINKRON DAN AMPERE LILIT

BAB II MOTOR ARUS SEARAH

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY PATCH SEGIEMPAT DUAL-BAND (2,3 GHz dan 3,3 GHz) DENGAN PENCATUAN PROXIMITY COUPLED

TUGAS AKHIR. Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada Departemen Teknik Elektro.

OPTIMASI DAYA PADA SISTEM TURBIN ANGIN MENGGUNAKAN KONTROL PITCH ANGLE DENGAN FUZZY LOGIC CONTROL

STUDI PENGATURAN KECEPATAN MOTOR ARUS SEARAH DENGAN MENGGUNAKAN SILICON CONTROLLED RECTIFIER PADA SECTIONAL DC DRIVES PULP MACHINE

STUDI PELEPASAN SEBAGIAN BEBAN PADA GENERATOR YANG BEKERJA SECARA PARALEL PADA PT. MANUNGGAL WIRATAMA (SUN PLAZA)

PERANCANGAN MOTOR INDUKSI 3 PHASA 90 kw

Dasar Konversi Energi Listrik Motor Arus Searah

TUGAS AKHIR PENGATURAN PITCH ANGLE TURBIN ANGIN BERBASIS KENDALI LOGIKA FUZZY. (Aplikasi Pada Data Angin Daerah Medan Tuntungan dan Sekitarnya)

Modul Kuliah Dasar-Dasar Kelistrikan Teknik Industri 1

Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik.

PERANCANGAN PROTOTIPE SMART BUILDING BERBASIS ARDUINO UNO. Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

ANALISA PERBANDINGAN PENGARUH HUBUNGAN SHORT-SHUNT DAN LONG-SHUNT TERHADAP REGULASI TEGANGAN DAN EFISIENSI GENERATOR INDUKSI PENGUATAN SENDIRI

TUGAS AKHIR. Studi Performansi Photovoltaic (PV) Dihubung Seri dan Paralel

STUDI PENGATURAN KECEPATAN MOTOR DC SHUNT DENGAN METODE WARD LEONARD (Aplikasi pada Laboratorium Konversi Energi Listrik FT-USU)

MEMPERBAIKI KEKUATAN DIELEKTRIK ISOLASI MINYAK TRANSFORMATOR DENGAN HIGH VACUUM OIL PURIFIER

ANALISIS PENGARUH JATUH TEGANGAN TERHADAP KINERJA INDUKSI TIGA FASA ROTOR BELITAN. (Aplikasi pada Laboratorium Konversi Energi Listrik FT-USU)

PENGURANGAN ARUS NETRAL PADA SISTEM DISTRIBUSI TIGA FASA EMPAT KAWAT MENGGUNAKAN ZERO SEQUENCE BLOCKING TRANSFORMER

BAB II DASAR TEORI. searah. Energi mekanik dipergunakan untuk memutar kumparan kawat penghantar

PENGARUH PEGATURAN KECEPATAN MENGGUNAKAN METODE PENGATURAN FLUKSI TERHADAP EFISIENSI PADA MOTOR ARUS SEARAH KOMPON

BAB I PENDAHULUAN. energi mekanik menjadi energi listrik. Secara umum generator DC adalah tidak

TUGAS AKHIR PERANCANGAN SISTEM PENGIRIMAN DATA SENSOR ALTITUDE YANG TERPASANG PADA MIKROKONTROLER ARDUINO MENGGUNAKAN PROTOKOL XBEE

KATA PENGANTAR PENGGUNAAN TAHANAN MULA UNTUK MENGATUR START MOTOR ARUS SEARAH SHUNT SECARA

DAVID TAMPUBOLON NIM:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

STUDI PROTEKSI GANGGUAN HUBUNG TANAH PADA STATOR GENERATOR MENGGUNAKAN METODE TEGANGAN HARMONISA KETIGA

KEGIATAN 1 : PENGEREMAN MOTOR ARUS SEARAH DENGAN MENGGUNAKAN TAHANAN GESER UNTUK APLIKASI LABORATORIUM

ANALISIS PENGARUH JATUH TEGANGAN TERHADAP KINERJA MOTOR ARUS SEARAH KOMPON

TUGAS AKHIR EVALUASI KINERJA PT PLN (PERSERO) PULAU NIAS PASCA PERUBAHAN STATUS

STUDI TENTANG RADIO FREQUENCY PHASE SHIFTER PADA SMART ANTENNA

STUDI KETEPATAN TEGANGAN SEKUNDER DAN MENGHITUNG HARGA SESATANNYA PADA TRAFO DISTRIBUSI YANG MENGGUNAKAN OFF LOAD TAP CHANGER

BAB II MOTOR ARUS SEARAH. searah menjadi energi mekanis yang berupa putaran. Pada prinsip

BAHAN SIDANG TUGAS AKHIR. PENGARUH KELEMBABAN UDARA TERHADAP ARUS BOCOR ISOLATOR POST 20 kv TERPOLUSI OLEH : ANGELINA NIM :

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

TUGAS AKHIR PENGARUH SUDUT KEMIRINGAN PANEL SURYA TIPE MONOCRYSTALLINE TERHADAP EFISIENSI DAYA KELUARAN PANEL SURYA

Transkripsi:

METODE PERLAMBATAN (RETARDATION TEST) DALAM MENENTUKAN RUGI-RUGI DAN EFISIENSI MOTOR ARUS SEARAH (Aplikasi pada Laboratorium Konversi Energi Listrik FT-USU) Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada Departemen Teknik Elektro Sub Konsentrasi Teknik Energi Listrik Oleh LAMCAN RAYA TAMBA NIM : 090402095 DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR METODE PERLAMBATAN (RETARDATION TEST) DALAM MENENTUKAN RUGI-RUGI DAN EFISIENSI MOTOR ARUS SEARAH (Aplikasi pada Laboratorium Konversi Energi Listrik FT-USU) Oleh: LAMCAN RAYA TAMBA NIM : 090402095 Tugas Akhir ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN Sidang pada Tanggal 17 Bulan Desember 2014 di depan Penguji: 1. Ketua Penguji : Ir. Syamsul Amien, MS 2. Anggota Penguji : Ir. Raja Harahap, MT Disetujui oleh: Pembimbing Tugas Akhir Ir. EDDY WARMAN, MT NIP. 1954 1220 198003 1 003 Diketahui oleh: Ketua Departemen Teknik Elektro FT USU Ir. SURYA TARMIZI KASIM, M.Si. NIP. 19540531198611002

ABSTRAK Suatu mesin arus searah atau mesin DC, dikatakan memiliki kinerja yang baik jika memiliki efisiensi yang tinggi, yang berarti juga bahwa mesin arus searah tersebut memiliki rugi-rugi daya yang kecil. Untuk mengetahui kemampuan atau kinerja suatu mesin arus searah perlu menganalisa mesin tersebut dengan melakukan pengujian, sehingga didapatkan nilai-nilai yang merujuk kepada rugirugi daya dan efisiensi. Dengan mengetahui rugi-rugi daya pada suatu mesin DC, maka kita dapat menentukan efisiensinya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung rugi-rugi motor DC. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode Perlambatan (retardation test). Metode Perlambatan digunakan untuk mendapatkan besar rugi-rugi mekanis dan besi. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa efisiensi motor DC Kompon Panjang yang diuji mencapai nilai tertinggi pada keadaan ¾ beban penuh, yaitu sebesar 71,58% dan efisiensi terendah terjadi pada saat kondisi ¼ beban penuh sebesar 54,08%. Kata kunci: efisiensi motor dc kompon panjang, uji perlambatan, i

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dimana atas berkat, karunia, dan rahmat-nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan judul : METODE PERLAMBATAN (RETARDATION TEST) DALAM MENENTUKAN RUGI-RUGI DAN EFISIENSI MOTOR ARUS SEARAH (Aplikasi Pada Laboratorium Konversi Energi Listrik FT USU) Tugas akhir ini merupakan suatu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, H.Tamba dan T.Siringoringo yang telah senantiasa memberikan doa dan kasih sayang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan selesainya Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, antara lain kepada : 1. Kedua orang tua penulis, H. Tamba dan T. Siringoringo serta abang dan kakak penulis yang tidak pernah berhenti memberi dukungan, semangat dan doanya kepada penulis dengan segala kasih sayang yang tidak ternilai harganya. ii

2. Bapak Ir. Surya Tarmizi Kasim, M.Si selaku Ketua Departemen Teknik Elektro FT-USU. 3. Bapak Ir. Rahmat Fauzi, MT selaku Sekretaris Departemen Teknik Elektro FT- USU. 4. Bapak Ir. Eddy Warman, MT selaku dosen pembimbing Penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 5. Bapak Ir. Syamsul Amin, MS dan Ir. Raja Harahap, MT selaku dosen penguji Penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 6. Ibu Naemah M, ST. MT selaku dosen wali Penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menjalani masa perkuliahan. 7. Seluruh staf pengajar di Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan. 8. Seluruh karyawan di Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. 9. Sahabat sekaligus teman-teman Penulis stambuk 2009 yang tak dapat disebutkan satu persatu terutama sendok community. 10. Teman-teman WAR, Putri Tamba, Mumbane Napitupulu, Ktbffhoo Sitompul, Pemulabgt Sitohang, Sinamotevee Simanjuntak, Rhastaonasis Pasaribu, Felix Niko Marpaung, Madao Tampubolon, Kuchiyose Tanzil, Comelectric Nainggolan, Impal Sembiring. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi isi maupun susunan tata bahasanya. Untuk itu Penulis dengan iii

tangan terbuka menerima saran dan kritik dari pembaca dengan tujuan membangun dan mengembangkan tugas akhir ini. Akhir kata, Penulis berharap tugas akhir ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis sendiri dan para pembacanya. Medan, Agustus 2014 Lamcan Raya Tamba 090402095 iv

DAFTAR ISI ABSTARAK...i KATA PENGANTAR...ii DAFTAR ISI...v DAFTAR GAMBAR...ix DAFTAR TABEL...xii BAB I PENDAHULUAN...1 1.1 Latar Belakang...1 1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan...2 1.3. Batasan Masalah...2 1.4. Metode Penulisan...3 1.5. Sistematika Penulisan...4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA...5 2.1. Motor Arus Searah...5 2.2. Kontruksi Motor Arus Searah...7 2.3. Prinsip Kerja Motor Arus Searah...11 2.4. Reaksi Jangkar...13 2.5. Jenis-Jenis Motor Arus Searah...17 2.5.1. Motor Arus Searah Penguatan Bebas...17 2.5.2. Motor Arus Searah Penguatan Sendiri...19 v

2.6. Rugi-Rugi Motor Arus Searah...26 2.6.1. Rugi-Rugi Tembaga (Copper Loss)...27 2.6.2. Rugi-Rugi Inti (Core or Iron Losses)...28 2.6.3. Rugi-Rugi Mekanis (Mechanical Losses)...30 2.6.4. Rugi-Rugi Sikat (Brush Losses)...31 2.6.5. Rugi-Rugi Beban Stray (Stray Load Losses)...31 2.7. Efisiensi Mesin Arus Searah...32 2.7.1. Efisiensi Generator...32 2.7.2. Efisiensi Motor...33 2.8. Pengujian Motor Arus Searah...35 2.8.1. Uji Swinburne atau Uji Tanpa Beban...36 2.8.2. Uji Regeneratif atau Hopkinson...36 2.8.3. Uji Medan...37 2.8.4. Uji Rem (Brake Test)...37 2.8.5. Uji Perlambatan atau Retardation Test...38 BAB III METODE PENELITIAN...43 3.1. Umum...43 3.2. Waktu dan Tempat Penelitian...43 3.3. Objek Penelitian...43 vi

3.4. Variasi Pengukuran...43 3.5. Teknik Analisa Data...44 3.6. Alat dan Bahan Pengujian...46 3.7. Rangkaian dan Prosedur Pengujian...48 3.7.1. Percobaan Uji Retardasi dengan Rotor Sendiri tanpa Eksitasi...49 3.7.2. Percobaan Uji Retardasi dengan Roda Pejal tanpa Eksitasi...50 3.7.3. Percobaan Uji Retardasi dengan Rotor Sendiri Eksitasi Penuh...51 3.7.4. Percobaan Uji Retardasi dengan Roda Pejal Eksitasi Penuh...52 3.7.5. Pengukuran Tahanan Jangkar Motor...53 3.7.6. Pengukuran Tahanan Medan Shunt Motor...54 3.7.7. Pengukuran Tahanan Medan Seri...55 3.7.8. Pengujian Pembebanan Motor DC Kompon Panjang dengan Metode Retardasi...56 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN...58 4.1. Data Pengujian...58 4.2. Analisa Data...61 4.2.1 Umum...61 4.2.2. Perhitungan Momen Inersia Motor DC Kompon Panjang...61 vii

4.2.3. Perhitungan Rugi-Rugi Rotasi Motor DC Kompon Panjang...63 4.2.4. Perhitungan Rugi-Rugi Konstan (Wc)...65 4.2.5. Perhitungan Rugi-Rugi dan Efisiensi Motor DC Kompon Panjang...66 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN...72 1. 5.1. Kesimpulan...72 5.2. Saran...72 BAB VI DAFTAR PUSTAKA...74 viii

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Motor DC Sederhana...6 Gambar 2.2(a). Kontruksi Motor Arus Searah...7 Gambar 2.2(b). Kontruksi Stator dan Rotor Motor Arus Searah...8 Gambar 2.2(c). Kontruksi Rotor Motor Arus Searah...8 Gambar 2.2(d). Kontruksi Inti Kutub dan Penempatannya...9 Gambar 2.2(e). Inti Jangkar yang Berlapis-lapis...10 Gambar 2.2(f). Komutator...11 Gambar 2.3. Prinsip Kerja Motor Arus Searah...11 Gambar 2.4(a). Fluksi yang dihasilkan oleh Kumparan Medan...13 Gambar 2.4(b). Fluksi yang Dihasilkan oleh Kumparan Jangkar...14 Gambar 2.4(c). Hasil Kombinasi antara Fluksi Medan dan Fluksi Jangkar...15 Gambar 2.5(a). Rangkaian Ekivalen Motor DC Penguatan Bebas...17 Gambar 2.5(b). Rangkaian Ekivalen Motor DC Penguatan Shunt...19 Gambar 2.5(c). Rangkaian Ekivalen Motor DC Penguatan Seri...20 Gambar 2.5(d). Rangkaian Ekivale Motor DC Penguatan Kompon Pendek...22 Gambar 2.5(e). Rangkaian Ekivalen Motor DC Penguatan Kompon Panjang...23 Gambar 2.5(f). Karakteristik Torsi dan Arus Jangkar...24 Gambar 2.5(g). Karakteristik Kecepatan dan Arus Jangkar...25 Gambar 2.5(h). Karakteristik Kecepatan dan Torsi...26 Gambar 2.6(a). Diagram Aliran Daya pada Motor Arus Searah...27 ix

Gambar 2.6(b). Perputaran Jangkar di dalam Motor Dua Kutub...28 Gambar 2.6(c1). Arus Pusar di dalam Jangkar yang padat...30 Gambar 2.6(c2). Arus Pusar di dalam Inti Jangkar yang dilaminasi...30 Gambar 2.7(a). Aliran Daya Generator DC...33 Gambar 2.7(b). Aliran Daya Motor...35 Gambar 2.8(a). Rangkaian Uji Swinburne...36 Gambar 2.8(b). Rangkaian Uji Medan...37 Gambar 2.8(c). Rangkaian Uji Perlambatan Arus Searah...39 Gambar 2.8(d). Kurva Uji Perlambatan Arus Searah...40 Gambar 3.1. Roda Pejal...47 Gambar 3.2. Rangkaian Kontrol...48 Gambar 3.3. Rangkaian Percobaan Uji Retardasi dengan Rotor Sendiri tanpa Eksitasi...49 Gambar 3.4. Rangkaian Percobaan Uji Retardasi dengan Roda Pejal tanpa Eksitasi...50 Gambar 3.5. Rangkaian Percobaan Uji Retardasi dengan Rotor Sendiri Eksitasi Penuh...51 Gambar 3.6. Rangkaian Percobaan Uji Retardasi dengan Roda Pejal Eksitasi Penuh...52 x

Gambar 3.7. Rangkaian Percobaan Pengukuran Tahanan Jangkar...53 Gambar 3.8. Rangkaian Percobaan Pengukuran Tahanan Medan Shunt...54 Gambar 3.9. Rangkaian Percobaan Tahanan Medan Seri...55 Gambar 3.10. Rangkaian Percobaan Pembebanan Motor DC Kompon Panjang dengan Metode Retardasi...56 Gambar 3.11. Grafik antara Efisiensi terhadap Perubahan Beban...71 xi

DAFTAR TABEL Tabel 4.1. Uji Retardasi dengan Rotor Sendiri tanpa Eksitasi...58 Tabel 4.2. Uji Retardasi dengan Roda Pejal tanpa Eksitasi...58 Tabel 4.3. Uji Retardasi dengan Rotor Sendiri Eksitasi Penuh...59 Tabel 4.4. Uji Retardasi dengan Roda Pejal Eksitasi Penuh...59 Tabel 4.5. Pengukuran Tahanan Jangkar Motor...59 Tabel 4.6. Pengukuran Tahanan Medan Shunt...60 Tabel 4.7. Pengukuran Tahanan Medan Seri...60 Tabel 4.8. Data Hasil Pengujian Pembebanan Motor DC Kompon Panjang pada Metode Perlambatan...60 Tabel 4.9. Data Hasil Pembebanan Generator DC saat dikopel dengan Motor DC Kompon Panjang Pada Metode Perlamban...61 Tabel 4.10. Data Rugi-Rugi dan Efisiensi Motor DC Kompon Panjang dengan Beban Bervariasi pada Metode Perlambatan...71 xii